如何提高循环流化床锅炉热效率的措施
浅析循环流化床锅炉燃烧效率的影响因素与调整策略

浅析循环流化床锅炉燃烧效率的影响因素与调整策略摘要:循环硫化床锅炉作为环保型的锅炉,当前已被大部分企业所广泛应用。
主要源于其燃烧实用性强、效率高以及污染少等优点,但是基于诸多因素的影响,会影响其燃烧效率。
基于此,本文阐述了循环流化床锅炉燃烧及其应用特征,对循环流化床锅炉燃烧效率主要的影响因素及其调整策略进行了探讨分析。
关键词:循环流化床锅炉;应用特征;燃烧效率;影响因素;调整策略循环流化床锅炉燃烧是燃料通过给煤系统进行燃料输送过程,进入炉膛中,送风又有一次风和二次风之分,部分还有三次风。
布风板下面可以将一次风送入燃烧室,目的是保证料层流化;二次风沿燃烧室高度分级多点送入,目的是供给燃烧室的氧气,让燃料能够充分燃烧;三次风则是为了强化燃烧。
一、循环流化床锅炉应用的特征循环硫化床锅炉应用的特征主要表现为:(1)循环硫化床锅炉的优点。
相对于其他炉型而言,循环硫化床锅炉燃烧的适应范围广,使得一些劣质燃料也能燃用,而这一点,一般燃烧方式是做不到的。
此外,循环硫化床锅炉负荷变化具有较强的适应性。
只要在炉内加吸收剂(石灰石、白云石)即可降低烟气中SO2含量,从而减少污染气体的排放量,这样不仅能达到环保效果,还能够提高灰渣的综合利用率,以及避免锅炉受热面受到严重腐蚀。
(2)循环硫化床锅炉的缺点。
主要表现在:第一、相对于煤粉炉而言,循环硫化床锅炉的热效率比较低,造成这一结果的原因较多,主要包括:在使用的煤粉上,相对于循环硫化床锅炉而言,煤粉炉所用的煤粉要细得多,而燃料往往只有越细才越容易燃尽,因而使得机械不完全燃烧热损失增加;就炉膛的温度来看,相对于煤粉炉而言,循环硫化床锅炉的温度太低,这就使得燃料很难着火,即使着火也难以完全燃烧,造成化学不完全燃烧热损失增加。
第二、循环硫化床锅炉采用了高压风机来克服布风板和料层的阻力,造成风机增加电耗量,受热面遭受磨损,炉膛内部烟尘沉积太多。
二、循环流化床锅炉燃烧效率主要的影响因素1、煤质影响因素。
循环流化床锅炉降低煤耗的措施

循环流化床锅炉降低煤耗的措施
循环流化床锅炉降低煤耗的措施包括:
1.准确测量锅炉燃烧的需氧量,确定合理的燃烧控制参数,如燃烧室内空气过剩系数、
给煤量、风量等,以保证锅炉燃烧的稳定性和热效率。
2.优化调整给煤系统,合理控制给煤量和给煤质量。
同时,对风机系统进行优化调整,
合理控制风量和风压,以保证循环流化床内的气化与燃烧过程的平衡稳定。
3.优化调整烟气系统,提高烟气的余热利用效率,减少能量损失。
4.加强对循环流化床锅炉设备的日常巡视和保养,及时发现和处理设备运行中的问题,
保证设备运行的稳定性和可靠性。
5.降低锅炉预热器漏风率,确保循环流化床锅炉煤炭燃烧时具有足够氧气供给,以此
提升炉内煤料燃烧效果。
6.注重循环流化床锅炉清洁工作,确保锅炉运行环境适宜,在此基础上严格控制锅炉
温度,规避热量流失。
7.缩短启动时间,降低机组启动能耗。
循环流化床锅炉点火运行后需及时开启高低压
旁路疏水,并完成汽轮机轴封及真空操作,规避循环流化床锅炉温度不达标而导致的持续燃烧、能源损耗问题。
8.煤粉质量的控制,如通过优化煤粉的磨细程度、控制煤粉含水量等手段来实现煤粉
质量的控制,从而提高能效。
9.对设备进行改进,如在换热器中设立合理的增湿区,增加锅炉的热效率;在锅炉尾
部设置过剩空气预热器,在增加燃烧温度的同时提高热效率。
请注意,对于具体的循环流化床锅炉,降低煤耗的措施可能需要根据实际情况进行调整和优化。
同时,这些措施的实施也需要结合锅炉的运行和维护管理,以确保其长期稳定运行和能效的持续提高。
浅谈如何提高循环流化床锅炉炉内脱硫效率

科 技论 坛
・7 ・
阿司匹林药理作用的研究新进展
刘 丹 户 巧芬 ( 哈药集 团制药总厂 , 黑龙 江 哈 尔滨 10 0 ) 5 0 0
摘
要: 阿司匹林是一种历史悠 久的解热镇痛药 , 近些年对阿 司匹林并没有停止 , 一些新的 药理作用被人们发现。
关 键 词 : 司 匹林 ; 阿 药理 ; 究 研
—
持锅炉含氧量在 6 左右, % 但是因为存在诸多的变化因素 , 如锅炉床压 其是二氧化硫波动大大降低。 提高了锅炉的出 合理控制炉膛温度、 力。 的影响、入炉煤种的影响等等。造成锅炉含氧量也会有一定的波动范 完善石灰石输送系统、 合适的钙硫比。 一定能提高锅炉的脱硫效率和达 围。尤其是这种燃用煤泥的循环流化床锅炉 ,由于煤泥的黏结陛比 较 到环保要求而且得到比 较满意的经济效益。 大, 在煤泥罐内的搅拌并不十分均匀, 所以经常造成煤泥泵进料量的不 参考文献 够稳定 , 这也造成锅炉氧量的变化。 【岑 可法, 明江, 1 ] 倪 骆仲泱 , 循环流化床锅炉理论设计与运行 . 等. 北 虽然循环流化床的脱硫作用很强 , 但是在实际运行 中, 经常因为石 京: 中国电力出片 弄 .9 8 反 土 19 . 灰石 系统 出现的问题 , 往往造成 S : O 波动大, 短时超标。 [吕 2 俊复 , ] 张建胜 , 岳光溪. 循环流化床锅炉运行与检修【I M. 北京: 水 中国 2针对以上循环流化床的脱硫情况 , 进行了以下改进 利水电出 版社 , 0. 2 3 0 ( 下转 7页 )
科 技 论 坛
・ 5・ 3
浅谈如何提高循环流化床锅炉炉 内脱硫效率
刘 洪 朋
( 山东兖矿 集团电铝公 司南屯电力分公 司, 山东 济宁.一 . 1 循 环流化床锅 炉的炉内脱硫及石灰石输送 系统运行情 况分析 , 出了循 环流化床锅 炉在 实际脱 G 2 09 LMN 7 8 指 硫过程 中存在 的诸 多问题 , 出了在现有基础上循 环流化床锅 炉烟 气达标排放的优化脱硫运行 方案 。 提 关键词 : 环流化床 ; 循 石灰石 ; 效率 循环流化床锅炉具有效率高 、 燃料适应性广 、 负荷调节灵活、 环保 2 石灰石粉仓外壁增加电加热器。 . 1 保证粉仓不受潮 , 不结块。 尤其 性能好 等优点 ,近年来 发展非常迅速 ,技 术 日趋成熟 。随着我 国 是控制外购石灰石粉质量 。 不仅保证石灰石粉的干燥, 目要求石灰石 而 ( B 32—03 ( 12 320 火电厂大气污染物排放标准》 G 的严格实施 , 公众对环 粉的颗粒在要求的范围之内,因 目前流化床锅炉的旋风分离器能分离 保要求越来越高, 电价政策的出台实施 , 环保 国内一些拥有循环流化床 出 0 7 m . 5 m以下的颗粒 , 0 所以石灰石的颗粒不能太细 , 这样反而降低了 锅 炉 的 电 厂正 在 改 造 完 善 或 新加 脱 硫 装 置 。根 据 最新 的 我 国 石灰石的利用效率。因为受天气等自然条件的影响, 石灰石粉仓 匕 的除 ( B 3 2 — 0 火电厂大气污染物排放标准》 G 12 3 2 1 1 ,二氧化硫控制标准提 尘风机 应该保持运行状态 。 高到 2 0 / , 0 mg 现有的火电厂必须大幅度提高排放标准。此外 , m3 环保部 2 . 2石灰石粉仓增加气化板。 该气化板所用的气化风来自电厂仪用 门在“ 十二五” 期间还考虑加大对企业排污 的惩罚力度 , 对其 “ 日计 压缩空气。由于压缩空气中可能带有一定的水分 , 按 所以如果在进 人气化 罚”每 日 , 罚金叠加, 不设法定上限。 板之前 , 最好用电加热器加热。 加热后的压缩空气在 9 ℃左右。 0 这样就 近几年, 随着在线环境监测监控信息管理系统的实施 , 循环流化床 保持粉仓内的粉处于微小流动状态。 减少石灰石输送风机的启停次数, 原有的炉内脱硫系统设计及设备制造使脱硫效率低下 ,二氧化硫波动 让石灰石输送管道保持畅通状态。 保证了石灰石粉均匀地进 』 、 锅炉。 给 大等特点显现 出来 , 同时脱硫用石灰石的消耗量却非常可观 , 不但使发 料均匀、 。 连续 满足锅炉设计的 C /, a 从而提高了石灰石系统的可靠 陛。 S 电成本显著增加而且影响了锅炉的出力。为了更好地利用现有 的脱硫 2 更换耐磨管道和改进管道路径 , . 3 减少弯度。更换后 的耐磨陶瓷 系统 , 减少成本开支 , 有效降低二氧化硫的排放量 , 达到合格排放。 特针 管 , 由于内表面光滑 , 运行阻力小 , 耐磨性能好 , 可以大大减少运行费 对 H 一 2 /. L N1 循环流化床锅炉 的运行 『况 , G 209 一 M 7 8 青 改进了现有的石 用。针对原设计中不合理的管道布置 , 优化管道走向, 减少路径和弯度。 灰石脱硫系统 , 大大提高了锅炉炉 内的脱硫效率。 2 该型号锅炉适用燃烧大量 的煤泥 , . 4 提高煤泥中石灰石的脱硫效 1影响循环流化床脱硫效率的各种因素及存在问题 率。 锅炉 的 煤泥系 统配置为 : 上料煤泥刮板机 + 上料煤泥皮带 + 搅拌缓 电厂外购满足要求的石灰石粉 , 由密封罐车运送至电厂内, 通过卸 冲罐 +预压螺旋 +煤泥泵 +高压低摩阻复合管 + 锅炉煤泥枪。人为加 料系统将石灰石粉卸至石灰石粉储仓。 在石灰石粉储仓底部 , 安装有气 入适量的水调整输出煤泥的浓度 , 根据煤泥 的浓度确定添加水的流量; 力输送系统, 通过石灰石螺旋给料机 , 将石灰石粉通过管道输送至炉膛 经过搅拌机后其板结、 大块的粘稠煤泥均被粉碎搓匀。为了降低煤泥系 进行 S : O 吸收反应。石灰石系统投运后出现的主要问题 :石灰石粉受 统 出料 中存在的不稳定情况 ,加大煤泥在煤泥罐中的搅拌时间和加人 潮、 , 结块 需要投入大量的人力来疏通 , 疏通过程 中造成大量的石灰石 水量的控制 。具统计 2 1 年锅炉煤泥的燃烧 比例接近 5%, 00 1 燃用煤泥 粉外泻 , 不仅污染环境 , 而且不易清理。 送粉管道中途弯头部位易堵 ; 的水分在 3 %一 0 由于煤泥的高水分 、 l等特点 , 了硫析出 石 0 4 %, 高糟 生 延长 灰石管道弯头易磨损、 ; 漏粉 在调整二氧化硫的时间上出现滞后现象 , 的时间。 在煤泥中添加小颗粒的石灰石 。由于经过石灰石和煤泥在煤泥罐 容易造成二氧化硫的大幅波动。 循环流床燃烧过程中最常用的脱硫剂就是石灰石 ,当床温超过其 内的搅拌混合 , 再经过煤泥泵送人锅炉 , 石灰石和煤泥充分混合 , 由于 煅烧温度对 S O 形成影响最大的因素是床温和过量空气系数 ,床温升 煤泥的凝聚结团特陛,即当煤泥被 以较大体积的聚集状态送 入高温流 高、 过量空气系数降低则S O 越高。 化床时, 会迅速形成具有一定强度和耐磨 陛的 较大团块。 正是这种凝聚 结团 特性使得石灰石在锅炉内的时间延长, 从而提高了脱硫效率。 脱硫反应方程式为:a + 0 + /0 C O S 21 厂屺a O 2 S4 1 a 摩尔比的影响。C /摩尔比是影响脱硫效率的首要因素, . C/ 1 S a S 经过对 比改进后的锅炉脱硫效果大大改善。根据二氧化硫在线数 脱硫效率在 C / 低于 2 时增加很陕,而继续增大 C/ a S . 5 a S比或脱硫剂量 据的统计, 二氧化硫的波动大大降低。 二氧化硫的 合格排放次数有明 显 8 m ̄ a 时, 脱硫效率增加得较少。 循环流化床运行时 C/ 摩尔比一般在 1 ~ . 地提高。二氧化疏排放能够很好地稳定在 4 0 m 以下。下表是统计 a S 5 2 5 之间。锅炉稳定的钙硫比的前提是稳定的石灰石输送系统, 如果石灰石 个月的历史数据。 输送过程 中出现短时中断。容易照成对二氧化硫变化趋势的误判断。 1 床温的影 响。床温的影响主要在于改变了石灰石的反应速度、 2 孔隙堵塞特 陛, 从而影响脱硫率。根据该锅炉多年的运行分析看 , 锅炉 床温受各个方面的影响 , 比如局部有焦块等等 , 往往造成锅炉温度不均 衡 。H 一 2/. L G 2 09 一 MN1 循环 流 化 床 锅 炉能 很 好 地 控制 床 温 在 8 7 8 0 9 0 而在此温度区间脱硫效率较高。 0 — 5 ℃, 燃 料 含 硫 量 1 石灰石粒度及其质量 的影响。采用较小的脱硫剂粒度时, . 3 循环 含 灰 量 流化床脱硫效果较好。 但是由于电厂采用了外购粉的方式 , 一般外购石 脱 硫 率 灰石粉控制石灰石粒度在 0 7 r 由于受各种条件的影响 , . 5 m, 0 a 石灰石粒 需 要 的 钙 硫 比 石 灰 石 流 量 度有波动 , 存在一定的质量控制问题。 l 4锅炉氧浓度及燃料变化的影响。脱硫与氧浓度关系不大, 而提 3 结论 高过量空气系数时脱硫效率 提高的。 龊 在正常的锅炉运行中, 一般保 对改造后 的 石灰石运行数据分析看, 二氧化硫得到了 有效控制 , 尤
生物质循环流化床锅炉存在的问题及控制措施(定稿)[修改版]
![生物质循环流化床锅炉存在的问题及控制措施(定稿)[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/fa821a4bc77da26924c5b03c.png)
第一篇:生物质循环流化床锅炉存在的问题及控制措施(定稿)生物质循环流化床锅炉存在的问题及控制措施摘要:循环流化床锅炉是一种非常适合燃烧生物质的锅炉,但是相较煤炭而言,生物质中含有较多的碱金属和氯元素,这给燃烧生物质的锅炉带来了一系列特殊的问题,文章在探讨这些问题的基础上,提出了相应的控制措施。
关键词:生物质循环流化床锅炉;床料烧结控制措施;高温腐蚀控制措施;低温腐蚀控制措施1 循环流化床锅炉简介循环流化床锅炉具有效率高、煤种适用性广、调峰能力强、污染物排放量低、炉渣综合利用性好等特点,自上世纪80年代以来循环流化床锅炉得到了迅速的发展,技术也日趋成熟。
循环流化床锅炉是一种流态化燃烧的锅炉,在炉膛内部存在着大量的循环床料。
一次风从炉膛底部进入锅炉,把大量的床料吹起,使床料在炉膛的中间部分沿炉膛向上运动,而在炉膛的四周,床料则沿着水冷壁下降,并在下降过程中完成热量交换。
循环流化床锅炉的特点是设置了由分离器和返料器组成的物料循环回路。
燃料在炉膛内燃烧生成大量的烟气,这些烟气携带大量的物料从炉膛进入分离器,在分离器内物料和烟气进行气固分离,烟气从分离器顶部进入锅炉尾部烟道,而分离下来的物料则通过返料器再次进入炉膛,参与下一次燃烧循环。
因此循环流化床锅炉具有很高的燃烧效率。
2 生物质循环流化床锅炉简介煤炭作为一种不可再生的化石能源,在国民生产生活中扮演着重要的角色,但是一方面煤炭是一种不可再生能源,这使得寻找替代能源已成为无法回避的问题;另一方面煤炭也是一种高污染的能源。
当前环境污染已经成为我国面临的重大问题之一,为了治理环境污染,我国出台了一系列的法律法规,燃煤锅炉将受到越来越严格的限制。
生物质的可再生性和清洁性,使它在热电领域成为了煤炭的理想替代者,近年来燃用生物质的锅炉已经得到了广泛的应用。
目前燃烧生物质的锅炉主要有两种,一种是炉排式的层燃锅炉,一种是流化床锅炉。
生物质燃料的一般特点是水分很高、发热值偏低,因此着火和燃尽都比较困难。
循环流化床锅炉运行优化

循环流化床锅炉运行优化摘要:循环流化床燃煤电站锅炉作为一种节能、高效的新一代燃煤技术,在流化状态下,煤种的燃烧效率高,在炉内具有脱硫、脱氮等特点,这样的优点使得大型循环流化床燃煤电站锅炉获得了迅速发展。
循环流化床锅炉技术是近几年发展起来的一项新技术。
循环流化床锅炉(CFB)具有良好的低温燃烧特性,燃烧效率高,负荷调节方便,污染排放小等优点,近年来得到了快速发展,并在电厂生产中得到了广泛应用。
但是在实际应用过程中受多种因素的影响,无法充分发挥其优势,尤其在节能方面。
所以,如何节约能源,提高锅炉效率,是我们要探讨的问题。
关键词:循环流化床锅炉;磨损;腐蚀;爆管引言:循环流化床锅炉作为一种节能环保高效的技术,具有低热值燃料高效利用和循环燃烧的特点,它在节能环保方面具有很大的优势,对我国当前的节能低碳具有重要意义。
然而,我国循环流化床锅炉的节能还存在许多问题,需要不断优化。
1循环流化床锅炉运行调整的常见问题1.1设计原因循环流化床锅炉相对较低的燃烧温度以及物料在炉内强烈的扰动混合,使脱硫剂与燃料中的硫份能够充分发生化学反应生成固体硫酸钙,加之在燃烧室不同部位分部送风,使N0x生成量较少,从而实现炉内脱硫脱硝。
从锅炉设计和实际使用效果来看,大型循环流化床锅炉S02和NoX排放能够满足严格的环保排放标准要求。
(1)炉型选择不理想针对准东煤碱金属含量高、灰熔点低、易结焦沾污的特点,设计选用了引进吸收德国巴高科的中温分离炉型,将主要受热面集中布置在炉膛内,利用燃烧过程中存在的大量固体循环物料不断冲刷受热面,以提高热效率,降低床温,避免床层结焦和水冷壁发生沾污。
运行情况表明该炉型起到了上述作用。
但此设计带来的负面效应却超出预期,集中表现为炉内蒸发管、过热器等受热面在物料冲刷下频繁出现爆管。
(2)管排设计缺陷一级蒸发管和三级过热器节距为180mm,二级过热器、一级过热器、二级蒸发管、高温省煤器节距为90mm。
由于炉内受热面节距变窄,导致后部受热面烟气流速升高;过热器管排缺少夹马固定;管排膨胀量计算不准确;穿墙管直接与水冷壁浇注在一起,膨胀力全部由水冷壁承担,使得管束无法自由膨胀。
循环流化床锅炉床温控制过程分析

循环流化床锅炉床温控制过程分析循环流化床锅炉是一种新型的燃煤锅炉,具有高效节能、污染物排放低等优点。
床温控制作为循环流化床锅炉运行中的重要参数之一,对于锅炉的稳定运行和安全性具有重要影响。
本文将对循环流化床锅炉床温控制过程进行分析,并介绍一种常用的床温控制策略。
在启动循环流化床锅炉时,首先要确保床温稳定在起始温度以上,一般取350-400摄氏度。
当燃料处于自然排出状态时(即床温为低温),应适当增大给煤量,并调整床层风速和系统进气量,使床温逐渐升高。
当床温升至起始温度以上后,可以开始给锅炉供热。
在锅炉供热过程中,床温控制是关键。
床温的高低会导致循环流化床锅炉的燃烧稳定性和热效率的变化。
过低的床温会导致燃烧不完全,燃料燃烧率下降,同时还会降低燃料的燃烧效率,增加烟气的含碳量。
过高的床温则可能导致床层颗粒的煤化,影响燃烧效果。
一种常用的床温控制策略是PID控制器。
PID控制器根据床温的偏差,通过调节给煤量和床层风速来实现床温的调节。
PID控制器通过比较设定值和实际值之间的差异,计算出控制量的调整量。
其中,P代表比例,I代表积分,D代表微分,三个参数共同作用,使得床温能够稳定在设定值附近。
除了PID控制之外,还有一些其他的床温控制策略。
比如,可以利用模糊控制进行床温控制,通过建立系统的模糊逻辑规则,根据床温和其变化率的大小,来调整给煤量和床层风速。
此外,还可以采用神经网络控制,通过训练神经网络模型来实现床温的调节。
综上所述,循环流化床锅炉床温控制是保证锅炉稳定运行和安全性的重要参数之一、通过调节给煤量和床层风速,采用PID控制或其他控制策略,能够实现床温的稳定控制。
未来,随着科技的发展,床温控制策略可能会更加多样化和精确化,提高循环流化床锅炉的运行效率和安全性。
循环流化床锅炉主再热汽温低的原因及改造措施

循环流化床锅炉主再热汽温低的原因及改造措施摘要:中国燃煤电站锅炉正常运转时,锅炉再热蒸汽温度小于设计值是一个普遍现象。
锅炉再热蒸汽温度下降的真真正正原因是什么,应当怎样改善?关键词:锅炉、循环流化床锅炉、措施引言:本文选用了东锅所生产的DG-1177/175-II3型为例,该加热炉关键由一组膜式水冷壁炉膛出口、三个汽冷旋风分离器,以及一组尾部竖并三部分所构成。
炉内设有屏式受热面:12块膜式过热器管屏、6块膜式再热器管屏和二块水冷式风扇散热蒸发屏;并采用了三个由膜管屏覆盖着的水汽冷高效率旋风分离器,每一个旋风分离器下边设置一个回料器。
激波吹灰机,是由北京楚能科技开发公司所生产的激波吹灰器.采用了树状管路的分布式系统,系统中设有六十四个点。
过温器蒸汽温度调节由二级喷嘴控制,再热蒸汽调节通过尾端双烟道挡板做为正常运行的控制技术手段。
为了调节蒸汽温度的准确性,低压环境下再加压装置在屏式再加压装置的软管上,而超低温下再加压装置进口的配有调整洒水减温减压装置采用了预留设计,再增压装置事故洒水时不能作为系统正常工作的控制手段。
发电机组历经了一年多的运转,但二台发电机组再热器出口汽温度却始终较差,当二台发电机组在满负载下,再热器出水温一般为510℃以下,当机组负荷在250MW以下时,再热汽温度最多只能在520℃以下,而且始终无法满足额定值参数541℃运行,严重损害了二台发电机组的可靠性和经济效益。
一、循环流化床锅炉再加热时汽温降低的情况问题1.排烟温度偏高。
起动初期,锅炉的排烟温度基本接近于设定值,在运转一周后温度逐步上升。
但通过传热学的对流换热理论研究表明:对于水电站锅炉的主要热阻,都在排烟侧和灰垢边缘热阻上。
在锅炉机组设计条件规定的条件下,直接影响对流换热效果的就只是灰垢边缘热阻。
这也表明了各层受热面积灰较多,致使高温、低过加热器时吸收的热量明显减少。
而停炉后再检也证明了这些。
可见,最初使用的声波式吹灰装置吹灰时效率较差。
循环流化床锅炉料层差压及炉膛差压的控制(三篇)

循环流化床锅炉料层差压及炉膛差压的控制循环流化床锅炉是一种高效的燃煤锅炉,具有燃烧效率高、环保、运行稳定等优点。
在循环流化床锅炉的运行过程中,料层差压和炉膛差压的控制对保证锅炉的安全运行和效率的提高起着重要作用。
料层差压是指料层上下两部分之间的气体压力差。
料层差压的控制对于维持适当的流化状态、控制燃烧过程以及保证锅炉的运行稳定性非常重要。
过低的料层差压可能导致床层松散,甚至造成料层内的非正常流动现象。
而过高的料层差压则会造成过度压缩,导致床层不能良好流化,影响燃烧效果和锅炉的热效率。
一般来说,控制料层差压的方法主要有两种:自动调节和人工调节。
自动调节方法主要是通过监测和调节鼓风机的风量、排渣机的转速以及给料设备的运行状态等参数,使料层差压保持在一定范围内。
这种方法相对来说比较简单,但需要具备一定的智能控制系统和自动化设备。
人工调节方法主要是通过操作人员根据经验和观察燃烧情况,手动调节给料、风量和排渣等参数,以达到控制料层差压的目的。
这种方法需要操作人员具备一定的专业知识和经验。
除了料层差压的控制,炉膛差压的控制也是循环流化床锅炉运行过程中的一个重要环节。
炉膛差压是指锅炉炉膛进出口之间的气体压力差。
炉膛差压的控制对于燃烧效果和锅炉的热效率有着重要的影响。
过低的炉膛差压会导致炉膛内的气体流动不畅,燃烧效果变差;而过高的炉膛差压则会导致过量的风量进入炉膛,增加运行风机的功耗和磨损,同时也会降低燃烧效率。
控制炉膛差压的方法主要有两种:调节给风量和调节炉膛出口的风阀开度。
调节给风量可以通过控制鼓风机的转速或调节鼓风机的进气阀开度来实现;而调节炉膛出口的风阀开度则可以通过调节风阀的开度来实现。
这两种方法可以根据锅炉的具体情况选择合适的方式进行控制。
在实际操作中,可以通过不断调节给风量和炉膛出口的风阀开度,使炉膛差压保持在一个合理的范围内。
总之,循环流化床锅炉料层差压和炉膛差压的控制对保证锅炉的安全运行和高效燃烧非常重要。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
850 p 6.05 13.51 21.13 30.20 39.12 67.49 89.42 800 p 11.45 25.58 40.94 57.16 74.05 127.73. 165.47
2020/5/7
7
细碳粒子燃烬时间随燃烧温度的变化
煤粒径 p mm
p p p p
当 p 从800℃升高到950℃时,碳粒子的燃烬时间缩短6倍左右
m c Aya 1c
m为分离灰循环倍率,ηc为分离器分离效率,Ay为燃煤灰分 含量,为飞灰份额 。
分离效率高,分离灰循环倍率大; 煤中灰份含量高,分离灰循环倍率大; 燃烧室出口飞灰份额大,分离灰循环倍率高。
2020/5/7
23
分离效率与循环倍率的关系
2020/5/7
24
为保证分离灰循环倍率为9
6
不同粗碳粒子的燃烬时间随燃烧
煤粒径 温度的变化
T(℃)
p (mm) (min)
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
8.0 10.0
950 p 1.69 3.77 6.03 8.43 10.92 18.80 24.43
900 p 3.20 7.14 11.43 15.69 20.67 35.66 46.19
13
当燃烧温度从900℃提高到 950℃时,飞灰含碳量从 22.5%降到15%,降低了7.5 个百分点。燃烧温度提高1℃, 飞灰含碳量降低了0.15个百 分点。
与煤种1相比, 影响程度的不同是由煤的燃烧反应性差异所决定的。
2020/5/7
14
(2) 煤种的影响
挥发分低的难燃煤种,如福建龙岩的无烟煤飞灰含 碳量较高;挥发分高的易燃煤种,如烟煤,褐煤等, 飞灰含碳量较低。
靠后墙1.5m之内含氧量较高,在6%-10%之间;
在燃烧室中心区2.5m范围内,含氧量最低,接近于零。
2020/5/7
20
原因: 前墙缺氧:回料管给煤,煤燃烧消耗了氧气;
后墙富氧:燃烧少耗氧少;
中心区缺氧:二次风穿透能力弱,送不到中心区, 引起了供氧不足。
2020/5/7
21
调整后高坝410t/h CFB锅炉燃烧室深度方向烟气含氧量分布
一般无烟煤的飞灰含碳量比烟煤要高5-10个百分点。
2020/5/7
15
(3) 分离灰循环倍率的影响
2020/5/7
16
① 分离灰循环倍率为5时,飞灰含碳量为12.5%左右。
② 分离灰循环倍率从3提高到4,飞灰含碳量降低约2.5个百分 点。
③ 从7提高到8时,降低了1个百分点。
④ 从14 提高到18时,只降低了0.5个百分点。
⑤ 分离灰循环倍率在2-6之间变化,对飞灰含碳量的影响是 最有效的。
⑥ 分离灰循环倍率为7时,飞灰含碳量为11%,为进一步降
2020/5/7低飞灰含碳量宜采用尾部降尘灰再循环燃烧。
17
(4) 燃烧偏斜的影响
某135MW CFB锅炉燃烧偏斜特征
2020/5/7
18
❖ 左侧分离器进口烟气温度为923℃,返料温度为867℃, 经分离器后温度降低了56℃。
2020/5/7
8
温度 颗粒粒径 燃尽时间
2020/5/7
9
燃烧温度(℃)
当燃烧温度从870℃提高到920℃,燃烧温度增加50℃时, 锅炉燃烧效率提高了2个百分点左右
2020/5/7
10
提高循环流化床锅炉热效率的技术措施 2. 降低飞灰含碳量提高锅炉燃烧效率
2020/5/7
11
影响飞灰含碳量的主要因素
2020/5/7
3
某台135MW CFB锅炉热效率和各项热损失
影响循环流灰含碳量、炉渣含碳量、 和排烟温度。
过剩空气系数,燃煤粒度及分布,脱硫,一、二次风比率,给煤方式及 灰渣物理热损失。
2020/5/7
4
提高循环流化床锅炉热效率的技 术措施
1. 适当提高燃烧温度
调整燃烧室前后墙的二次风量,增加前部供风量,减少后部供风量, 和加强二次风的穿透能力。
在燃烧室出口烟气含氧量为3%-4%的情况下,燃烧室中心区烟气含氧量从原来 的零提高到了3%左右,后墙区含氧量从9%降到了7%。
2020/5/7
22
(6) 提高分离器分离效率
分离器的分离效率与分离灰循环倍率的关系:
燃烧温度
煤的种类
分离飞灰的循环倍率
燃烧室上部燃烧偏斜
燃烧氧量的供给
分离器的分离效率
除尘灰再循环燃烧
2020/5/7
12
2020/5/7
(1) 提高燃烧温度
当燃烧温度从900℃提 高到950℃时,飞灰含 碳量从22.5%降到10% 左右,降低了12.5个百 分点。燃烧温度提高 1℃,飞灰含碳量降低 0.25个百分点。
2020/5/7
5
燃烧温度 p 8 .7 1 79e 0x 0 .0 p1 ( (T b2 27 )7 d ) 1 p 6 .13 6
其中:τp为碳粒子的燃烬时间,s;T b为燃烧温度,℃;dp为 碳粒子直径,cm。
碳粒子的燃烬时间与燃烧温度有关,提高燃烧温度 能明显的缩短碳粒子的燃烬时间。
2020/5/7
CFB锅炉的优点
➢ 燃料适应性特别好 ➢ 燃烧效率高 ➢ 负荷调节性能好 ➢ 灰渣综合利用 ➢ 环境性能特别好:能脱除SO2,NOX和CO2
2020/5/7
1
锅炉厂生产的CFB锅炉业绩表(--2007年3月)
2020/5/7
2
大型CFB锅炉运行中的主要问题
➢ 受热面磨损、爆管。 ➢ 耐热防磨层磨损、破裂。 ➢ 风帽磨损与漏灰。 ➢ 冷渣器堵塞与结渣。 ➢ 燃烧分层。 ➢ 燃烧脉动。 ➢ 燃烧爆炸。
❖ 右侧分离器进口烟气温度为889℃,返料温度为956℃, 经分离器后温度升高了67℃。
这时Cf =11%。
若消除了燃烧室上部的燃烧偏斜,飞灰含碳量Cf 8%
是有可能的。
19
(5) 燃烧氧量供给的影响
燃烧室深度(m)(左为前墙方向)
高坝电厂410t/h CFB锅炉燃烧室深度方向烟气含氧量分布:
靠前墙2m之内含氧量较低,在3%-6%范围内;
➢ 对热值为22.212MJ/kg的III类烟煤,要求分离器的分离 效率为98%; ➢ 对热值为9.308 MJ/kg 的Ⅱ类煤矸石,要求分离效率为 96%。
2020/5/7
25
高坝410t/hCFB锅炉飞灰含碳量与粒径的关系
< 50m的灰粒占总飞量的96%左右; > 37m的灰粒,Cf为1%左右 6-18m的灰粒, Cf = ~28%。