基于永磁同步电机伺服控制技术的陶瓷球磨机节能改造案例

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永磁同步电动机维修的真实案例

永磁同步电动机维修的真实案例

永磁同步电动机维修的真实案例1. 案例一:电机无法启动在某工厂的生产线上,一台永磁同步电动机突然无法启动。

经过检查,发现电机的电源线路出现松动,导致电机无法接收到电能。

工作人员重新连接电源线路,电机恢复正常运行。

2. 案例二:电机噪音大某小型企业的永磁同步电动机在运行过程中发出异常的噪音,影响了生产环境。

维修人员检查后发现,电机轴承磨损严重,需要更换。

经过更换轴承,电机噪音问题得到解决。

3. 案例三:电机温度过高一家制造业企业的永磁同步电动机在运行一段时间后,温度明显升高。

经过检查,发现电机内部的散热风扇故障,无法正常散热。

维修人员更换了故障的散热风扇,电机的温度恢复正常。

4. 案例四:电机震动严重在某家物流公司的永磁同步电动机中,电机在运行过程中出现了明显的震动现象,导致工作不稳定。

经过检查,发现电机转子不平衡,需要进行动平衡处理。

维修人员对电机进行了动平衡处理,解决了电机震动的问题。

5. 案例五:电机速度不稳定一台永磁同步电动机在运行时,速度不稳定,影响了机器的工作效率。

经过检查,发现电机控制系统中的速度传感器出现故障,无法准确感知电机的运行速度。

维修人员更换了故障的速度传感器,电机的速度恢复稳定。

6. 案例六:电机启动困难某企业的永磁同步电动机在启动时出现了困难,需要多次尝试才能正常启动。

经过检查,发现电机的起动电容器老化失效,需要更换。

维修人员更换了起动电容器,电机的启动困难问题得到解决。

7. 案例七:电机频繁断电一台永磁同步电动机在运行过程中频繁断电,导致工作不稳定。

经过检查,发现电机的电源线路存在接触不良的问题,需要重新连接。

维修人员重新连接电源线路,电机的断电问题得到解决。

8. 案例八:电机转速异常在某工业设备中,一台永磁同步电动机的转速异常,无法达到预期的工作效果。

经过检查,发现电机控制器中的转速反馈信号传感器损坏,无法准确感知电机的转速。

维修人员更换了损坏的传感器,电机的转速恢复正常。

科技成果——永磁伺服电机节能动力系统

科技成果——永磁伺服电机节能动力系统

科技成果——永磁伺服电机节能动力系统所属类别节能技术适用范围可广泛应用于工业领域、科研领域、高端设备技术原理永磁同步伺服电机采用永磁体生成电机的磁场,无需励磁线圈也无需励磁电流,效率高结构简单,是很好的节能电机。

与变频异步电机相比,它由于不需要无功励磁电流,因而效率高,功率因数高,力矩惯量比大,定子电流和定子电阻损耗减小,且转子参数可测、控制性能好;与变频电机最主要的另一个区别是自身带有编码器,然后将其传输到伺服电机驱动器里面,再利用控制理论,比如增益,调节时间,简单的说伺服电机所构成的是一闭环控制系统,还有启动快,停止快,带负载能力也较变频电机好,有了这些特性,也就造就了速度、转矩、位置三种控制方式,对于要求较高的场合,应用较多。

而伺服电机的驱动器具有智能控制的特点,根据工况自动调节转速与设备需求相适用,保证设备需要。

伺服电机带有编码器,实时检测电机的转速,保证电机转速精准,绝不会产生一点浪费,从而实现电机节能。

关键技术大功率永磁同步伺服电机的制造技术、PLC程序化控制技术、DCS 联控技术、优化动力设备工艺流程技术工艺流程定子工艺流程图转子工艺流程图电机总装工艺流程图项目开展前对设备进行全方位检测评估;项目开展中提供节能方案,配套伺服电机整套系统;系统完成后在同样工况下再次进行电量勘测。

节能工作流程图(以伺服电机应用于空压机的节能工作为例)主要技术指标伺服电机相对传统电机的节能优势明显,根据通过合同能源管理节能改造系统实际数据统计,伺服电机的节能率达到15%-35%。

应用情况已成功为全国500多家企业进行节能改造服务,最早节能改造工程从2014年开始,稳定运行多年。

典型案例项目名称:番禺珠江钢管(珠海)伺服液压系统节能改造原设备采用工频电机驱动,与永磁伺服电机节能动力系统相比效率低、控制精度差,有较好的节能改造空间。

项目投资建设规模达205万,更换原有工频电机2324.5kW为永磁伺服电机节能动力系统,打造成广东地区乃至全国最大的智能伺服液压节能系统。

关于陶瓷压砖机用永磁同步伺服电机的设计与分析

关于陶瓷压砖机用永磁同步伺服电机的设计与分析

关于陶瓷压砖机用永磁同步伺服电机的设计与分析[摘要]陶瓷压砖机,它是陶瓷砖相关产品砖坯具体生产制作过程所需用到的一种设备,对陶瓷产品现代制造生产来说有着重要作用。

那么,为更为充分地满足于陶瓷产品高精度化及高效化生产制作要求,本文主要探讨陶瓷压砖机当中永磁同步伺服电机系统设计,便于今后更好地发挥此永磁同步式的伺服电机整个系统功能作用,生产制作出高品质的陶瓷产品。

[关键词]伺服电机;永磁同步;陶瓷;压砖机;设计;前言:伴随现代陶瓷生产业的持续发展,对产品生产精度及其质量层面均提出更高要求,为能够满足实际要求,对陶瓷压砖机当中永磁同步伺服电机系统设计开展综合分析,对优化陶瓷产品整个生产技术操作流程均可起到积极作用,现实意义显著。

1、关于陶瓷压砖机当中永磁同步伺服电机系统设计之必要性阐述伴随现今企业对于陶瓷产品总体技术操作、生产效率层面要求不断提高,为更好地节约总体的生产成本,实现高效率化的各项技术操作,便需注重对陶瓷的压装机系统改造或优化[1]。

永磁同步伺服电机,属于陶瓷压砖机重要驱动力,与三相异步传统电机相比较,呈高调速精度、高效率及低噪音等优势,故开展陶瓷压砖机当中永磁同步伺服电机系统设计分析较为必要。

2、设计分析2.1 在设计方案层面1)在电动机的技术要求层面此次所设计陶瓷压砖机当中永磁同步伺服电机系统,其电动机各项性能参数设定,即额定转速设1500r/min,额定功率设120kW,额定转矩设750N·m,电机效率设>95%,超速倍数设1.2倍,过载倍数设2倍。

2)在尺寸参数层面电机定子的内径D il、电枢铁心长度l eff,均为电机重要尺寸,两者大小和关系需借助D2il l eff=该列式予以确定,列式当中,α代表着电机计算的极弧系数;代表着电机气隙磁密平均基波幅值实际大小;A代表着电负荷;代表着电动机的计算功率;n代表着额定转速,实际大小需结合实际要求选取1500r/min。

结合陶瓷压砖机基本机械特性情况,此电机要求可允许最大扭矩能够达到额定扭矩2倍,而永磁式同步电机的最大扭矩需结合电磁负荷及尺寸予以确定下来,其关系列式即T max=,针对永磁电机当中定子内径和铁心长度比区间为0.5~1.5[2]。

电机节能改造技术

电机节能改造技术

电机节能改造技术背景随着能源稀缺和环境问题的加剧,节能减排已经成为了全球性的热点话题。

电机作为传动系统中的核心组件,在各类工业设备和家用电器中广泛应用,其能效对于整个系统的节能效果起到至关重要的作用。

而电机耗能的主要来源是三相异步电动机,因此,我们需要采取相应的技术手段来降低电机的能耗,实现节能效果。

改造方法1.更换电机:更换能够提高能效的电机是最直接且有效的方法。

现今市场上出现了许多高效率的电机,例如永磁同步电机、感应电机、刷less直流电机、步进电机等,这些电机能够在同等负载下使能耗降低至10-40%之间,因此更换电机是最佳实践之一。

2.改进驱动方式:电机驱动主要分为变频器和直接启动两种方式,其中变频器驱动能够有效降低电机启动时的能耗,同时使得电机在运行时的输出功率能够按需调节。

对于一些需要经常变速的设备,更换变频器驱动能够实现最佳节能效果。

3.使用智能控制系统:通过使用智能控制系统能够及时进行能耗检测和预防维护,使得电机始终处于最佳运行状态,再通过对操作时段、操作时间和电机负载的控制,也能够有效地实现能耗的降低。

案例分析“十二五”期间钢铁企业电机节能改造计划在“十二五”期间,我国钢铁企业开展了电机节能改造计划,通过更换电机、改善驱动方式和使用智能控制系统等多种手段,实现了电动机能耗的有效降低。

在案例中,新型电机覆盖范围达到了75%,电动机系统运行效率提高了7%,最终实现了年节能300万吨标准煤的目标效果。

电机节能改造在医用中央空调系统中的应用医院的中央空调系统是耗能最大的设备之一,该系统的能耗在医院日常运营中占据了很大的比重。

通过使用电机节能改造技术,针对该系统中的电机等设备进行改造和升级,实现了能耗的大幅降低。

通过对实验站的监测和对节能改造后系统的能效进行检验,分析表明其具有较高的经济性和技术可行性。

电机节能改造技术是解决能源问题和实现可持续发展的重要手段之一,改造电机的能耗不仅可以实现节能效果,而且能够同时提高电动机的效能。

永磁同步电机的降本增效方法

永磁同步电机的降本增效方法

永磁同步电机的降本增效方法
一、优化电机设计:
1. 选用合适的材料:选择高性能的永磁材料,如钕铁硼(NdFeB)磁体,具有高磁能积和良好的热稳定性,能够提高电机的磁能转换效率。

2. 提高电机的绕组设计:采用适当的绕组形式和电机结构,减小绕组电阻和漏阻抗,降低电机的电阻损耗和铜损耗。

3. 优化电机的磁路设计:通过改变磁路结构、增加磁路截面积等方式,减小磁路的磁阻,提高电机的磁能利用率。

二、改进控制策略:
1. 采用高效的磁场定向控制(FOC)策略:FOC是一种基于电流控制的控制策略,能够实现电机磁场的精确控制,提高电机的效率和响应速度。

2. 应用先进的最大转矩控制(MTC)算法:MTC算法能够实现在不同负载条件下,使电机输出最大转矩,提高电机的输出功率和转矩密度。

3. 采用预测控制策略:预测控制策略能够根据电机的工作状态和负载特性,预测电机的转速和转矩需求,从而优化控制策略,提高电机的效率和动态响应性。

三、应用新技术:
1. 采用无感应传感器技术:无感应传感器技术能够实现对电机位置和转速的无接触测量,减少传感器的使用和维护成本,提高系统的可靠性和降低成本。

2. 应用智能控制技术:通过引入人工智能、模糊控制、神经网络等技术,对电机的工作状态进行智能化分析和控制,优化电机的运行效率和能耗。

通过优化电机设计、改进控制策略和应用新技术等方法,可以有效降低永磁同步电机的成本,并提高其效率和性能。

这些方法在实际应用中具有一定的可行性和可操作性,能够为永磁同步电机的降本增效提供有效的解决方案。

科技成果——动力伺服电机节能系统

科技成果——动力伺服电机节能系统

科技成果——动力伺服电机节能系统技术类别减碳技术适用范围机械行业,适用于各行业水泵、风机、多电机联动等电机动力源系统行业现状该技术目前已在广东、山东、湖北、黑龙江省造纸、钢铁、石油、化工等行业项目中应用,推广比例约5%。

成果简介(1)技术原理系统控制原理图动力伺服电机转子由永磁体组成,永磁体产生的磁场与驱动器输出的U/V/W三相电形成的电磁场耦合,保障转子在最大磁场力矩下转动;驱动器根据电机自带编码器反馈与目标值比较调整转动角度,实现高精准度控制。

动力伺服电机节能控制系统配合传感技术,根据实际工艺要求配置上位机控制系统,驱动器根据上位机发送指令自动调节转速,使系统能耗降低。

(2)关键技术1、降压软起启动技术动力伺服电机节能系统的驱动器,将输入的三相电源整流成直流电,再通过IGBT逆变成电机实际需要的电压和频率,电机启动时,IGBT 根据电机实际需求转变输入频率和电压,避免电机启动对电网造成冲击。

2、闭环控制技术动力伺服电机配置编码器,在电机运行过程中,驱动器采集编码器的电流值和角度位置,通过空间矢量控制技术对电机转速和位置进行精准控制。

技术工艺流程3、电磁方案设计和控制解耦技术动力伺服电机转子由永磁材料组成,设计保证了永磁体产生的磁力线和驱动器输出电流的磁力线达到正交角度,使电机持续保持在最佳力矩状态,同时也避免了永磁体失磁。

4、DCS数字化控制技术通过压力、流量、温度、速度、位置等工艺参数对动力伺服电机进行控制。

(3)工艺流程电机外观主要技术指标额定功率:5.5kW-500kW;调速范围:0-120%;振动:≤2.8mm/s;稳速精度:±0.01%(FVC);±0.1%(SVC);转矩控制:静态精度±1%;动态精度±5%。

技术水平该技术获得国家发明专利2项,实用新型专利4项。

典型案例典型案例:江门明星纸业节能改造项目建设规模:原有电机置换成动力伺服电机,同时配置伺服控制系统。

浅谈某铁矿永磁电机节能改造方案设计

浅谈某铁矿永磁电机节能改造方案设计
2.6电动机温升低 与普通三相异步电动机相比。稀土永 磁同步电动机的电阻损耗小,因此总损耗 大大降低.同时也降低了电动机的温升。 经实测,在同等条件下,稀土永磁电动机 的工作温度比异步电动机低15~20℃,因 此如果车间全部改造使用稀土永磁电动机, 车间内的温度将明显降低,对改善夏季车 间工作环境及节约空调用电有很大作用。 2.7电动机电流降低 稀土永磁电动机不需要无功励磁电流, 因此定子电流大幅降低。经测试稀土永磁 电动机的电流比三相异步电动机下降约 40%.电流的大幅降低减少了电缆传输中 的损耗和厂区供电变压器损耗。同时电流 的降低相当于扩大了电缆的容量。 三、预计改造后节电率 球磨机高压同步电机改造后使用变频 器控制减小励磁控制成本。同时启动稳定 维护简单,电机采用永磁同步电机.电机 本身效率提高,电机节电率10%一15%;循 环水泵高压异步电机.电机本身效率较低. 更换后节电率10%一15%;低压三相异步电 动机。效率低、功率因数低。改造后防护 等级提升,控制简单、维护方便。节能效 果15%一40%。 参考文献:
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图1永磁电机与异步电机的输出特性比较 2.4变频起动与远程控制 使用了变频驱动后。不但可根据工况
(待料或上料)任意改变电机频率达到调 速目的,还可实现软启动软停车,启动电 流只有额定电流的1.O倍。避免了对设备 和电网的冲击。可以实现任何远程控制以 及远程监控、远程数据采集:变频器内置 RS485接口。采用MODBUS通讯协议与 DCS系统通讯。可以在变频器操作界面上 直接显示、设定、修改运行参数,操作更 加方便、快捷、调频精度高。

高效永磁同步电机变频直驱节能改造

高效永磁同步电机变频直驱节能改造

高效永磁同步电机变频直驱节能改造杨家杰摘㊀要:文章以江苏国信泗阳生物质发电有限公司二次风机由异步电机液力耦合器调控改造为永磁同步电机变频直驱调控为例ꎬ对其锅炉二次风机节能改造进行了分析ꎮ首先对永磁同步电机的原理和优点进行阐述ꎬ并分析了节能改造的具体措施ꎬ同时还指出二次风机高效永磁同步电机故障及应急处理措施ꎮ通过改造前后的电能耗对比ꎬ对永磁同步电机的节能性做进一步论证ꎮ关键词:永磁同步电机ꎻ节能改造ꎻ应用㊀㊀目前ꎬ三相异步电动机轻载运行时功率因素低ꎬ启动扭矩低ꎬ低转速时电机效率不高ꎮ而相比于普通电动机ꎬ永磁同步电动机极大的提升了电机效率和功率因数ꎬ并具备噪声低㊁重量轻㊁结构紧凑等优势ꎮ同时ꎬ同步电机的高效工作区更宽ꎬ在转速调节多和负载变化大的应用场合ꎬ节能效果更显著ꎮ一㊁永磁同步电机工作原理永磁同步电机定子是三相绕组ꎬ与传统感应电机类似ꎬ转子是磁钢ꎬ驱动器控制的U/V/W三相电形成旋转磁场ꎬ转子在此磁场的作用下转动ꎬ转动速度满足公式60f/p的约束ꎮ同时电机自带的编码器\旋转变压器反馈信号给驱动器ꎬ驱动器根据反馈值与目标值进行比较ꎬ调整各项参数ꎮ二㊁永磁同步电机特点和使用优势(一)特点功率因数高ꎬ无需感应电流励磁ꎻ效率高ꎬ在转子上嵌入永磁材料后ꎬ在正常工作时转子与定子磁场同步运行ꎬ转子绕组无感生电流ꎬ不存在转子电阻和磁滞损耗ꎬ提高了电机效率ꎻ高效工作区宽广ꎬ轻载时节能效果更显著ꎮ(二)使用优势由于不需要从电网吸收无功ꎬ转子上既无铜耗又无铁耗ꎬ所以永磁同步电机在很宽的负载范围内能保持接近于1的功率因数素ꎬ而感应电机的功率因素较低ꎬ尤其在负载较小的情况下ꎻ永磁同步电机效率比同容量的感应电机效率高ꎬ同时高效区宽广ꎻ永磁同步电动机的功率密度远比感应电机高ꎻ感应电机低速运转时转矩变小ꎬ发热厉害ꎮ而永磁同步电机没有此问题ꎻ由于感应电机随着负载增大ꎬ转差变大ꎬ转速的偏差也变大ꎮ而同步电机ꎬ转子转速始终与电网频率同步ꎬ电机的控制精度更高ꎮ三㊁二次风机永磁同步电机变频直驱节能改造分析将现场二次风机液力耦合器和异步电机拆除ꎬ并安装同步电机直驱风机ꎮ在配电室中新增变频柜ꎬ断路器至电机的动力电缆利旧ꎬ新增断路器至变频柜的动力电缆ꎬ出力调节通过变频器来实现ꎮ原液力耦合器拆除后ꎬ取消了风机液力耦合器回油温度和油压保护逻辑ꎮ同步电机的最佳转速控制范围是75rpm至1500rpmꎬ为了确保变频器经济稳定运行ꎬ变频器设定最小运行频率12Hz(180rpm)ꎬ即变频器启动后会直接加速到180rpm的转速运行ꎬ对DCS给定的转速指令ꎬ小于12Hz的指令也按照12Hz执行ꎻ由于同步电机的特性ꎬ不允许在变频器停机后ꎬ由于风机惯性高转速转动的情况下强制启动变频器ꎬ强制启动会导致过载报警ꎻ变频器启动前需确认风机已停转ꎬ至少保证转速小于100rpmꎻ由于转速传感器被拆除ꎬ因此原先的转速信号无效ꎬ风机实际转速可以根据变频器频率反馈乘以15得出ꎻ比如变频器反馈是70Hzꎬ那么风机转速就是70ˑ15=1050rpmꎻ运行人员需了解ꎬ由于变频器的运行会给断路器的输出叠加谐波电流ꎬ而DCS上显示的电机电流实际上是断路器输出到变频器的电流ꎬ而不是电机的实际运行电流ꎮ因此DCS上显示的运行电流比实际电机运行电流要大ꎬ根据现场实测ꎬ风机满负荷100Hz运行时ꎬ变频器输出电流在120A左右ꎬ远比DCS显示的200A小得多ꎬ电机的额定电流150Aꎻ建议后期可以用DCS的备用点将变频器输出电流引入DCS替代原有的电流监视点ꎮ四㊁二次风机永磁同步电机故障及应急处理变频柜为冗余设计ꎬ柜内设有两台变频器ꎬ一用一备可切换ꎬ切换在机柜柜门上的A/B旋钮进行ꎮ在特殊情况下变频器保护或者故障停机ꎬ确保变频器已停止后(至少保证转速小于100rpm)ꎬ可在柜门上切换到备用变频器ꎬ启动后备用变频器即可为电机提供动力电源ꎮ变频器面板上的 STOP 按钮为最高权限ꎬ在任何情况下ꎬ打开变频柜门ꎬ按下正在运行的变频器上的 STOP 键ꎬ都能停止变频器ꎮ通过 STOP 键停止运行后ꎬ需要在柜门上按下 停止 按钮ꎬ起到复位作用ꎬ否则停止运行后将不能通过柜门上的 启动按钮 或者远程DCS进行操作ꎮ变频器保护动作时ꎬ输出中断ꎬ风机减速直至停转ꎻ在变频器故障复位之前ꎬDCS上无法再次启动变频器ꎮ变频器的故障可以通过以下三种方式进行:断开风机断路器ꎬ再重新闭合风机断路器ꎬ通过变频柜断电重启的方式复位ꎻ运行人员可打开变频器控制柜ꎬ按下报警变频器的 STOP 键ꎬ再按柜门上的绿色停止按钮进行手动复位ꎻ运行人员在柜门上旋转 A/B 旋钮至另一台变频器ꎬ直接切换到备用变频器ꎮ五㊁二次风机永磁同步变频直驱的节电效果永磁同步变频直驱的二次风机对比液力耦合器调速的二次风机的节电率明显提升ꎬ具体如表1所示:表1 节电效果对比实验数据图转速液力耦合器调速二次风机永磁同步变频直驱二次风机输出功率kW电流A输出功率kW电流A节电率700r/m21.5888.22261.86%800r/m25.59013.734.546.27%900r/m319519.34637.74%1000r/m36.59926.86226.58%1100r/m43.210535.88017.13%1200r/m49.511347.41034.24%1250r/m54.4812154.471210.02%六㊁结论上表中可以看出电机在700r/m的转速运行时ꎬ节电率可达61.86%ꎬ而在1250r/m及更高转速运行时ꎬ省电效果十分有限ꎮ生物质电厂燃料热值㊁水分不稳定的特性ꎬ二次风机转速调节是不可避免的ꎬ因此有较大的节能空间ꎮ改造前二次风压2~3kPaꎬ二次风机运行平均转速在900r/m左右ꎬ因此我们预估的节电率在25%~35%ꎮ在长期中低速运行或者需要频繁调速的应用环境中ꎬ永磁同步变频直驱取代异步电机液力耦合器调速具有很高的经济价值ꎮ参考文献:[1]马盟盟ꎬ吕振.永磁同步电机直接转矩控制系统[J].辽宁工程技术大学学报ꎬ2006(S1).[2]陆刚.透析永磁同步电机的应用技术[J].电源世界ꎬ2018(4).[3]崔俊国ꎬ肖文生ꎬ喻高远ꎬ等.潜油永磁同步电机国内外研究进展[J].电机与控制应用ꎬ2015(3).作者简介:杨家杰ꎬ江苏国信泗阳生物质发电有限公司ꎮ022。

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本改造案例由工业节能服务公司广州智光节能有限公司采 用 EMC 模式实施, 在进入分享期前由第三方检测机构进行了 节能量测量与验证工作, 经过验证 40t 球磨机节电 397.2kWh/ 球次,节能率为 22.12%。 项目正常运行后,年节能量 221 万 kW· h,平均节电率 20%,年节约标准煤 707tce,简单投资回收期 2.5 年,具有一定的推广潜力。 5、改造方案的优缺点及优化
广东佛山某陶瓷企业(以下简称“陶瓷厂”)拥有球磨机见表 1: 表 1 球磨机清单
(1)系统使用开环控制,根据不同球磨阶段设置由高到低 5 段运行频率(可手动调整频率及持续时间数值),作为自动运行 模式下的变频调速系统运行频率;
(2)安装在线监测平台,将 29 台球磨机运行情况实时上传 到监测平台,可实现实时监控,历史运行数据自动分析,故障远 程报警等功能。 4、改造取得的效果
5.1 技术方案的优缺点 设备改造后,在保证研磨效果的同时减少了电耗,整个过程 功率呈阶梯状递减,如下图所示:
2.1 典型运行工况 (1)40t 球磨机采用液耦启动,工频运行,采用间歇生产,每 天运行 1 球约 14h,每球电耗约 1730kWh; (2)30t 球磨机采用液耦启动,工频运行,采用间歇生产,每 天运行 1 球约 9h,每球电耗约 1000kWh; (3)14t 球磨机采用液耦启动,工频运行,采用间歇生产,每 天运行 1 球约 9h,每球电耗约 522kWh。 2.2 存在的问题 (1)电机效率低; (2)采用液力耦合器启动,降低系统效率; (3)工频运行,能量利用率低,存在优化空间。 3、改造对策及方案 3.1 对策 (1)采用永磁同步电机,提高电机效率; (2)拆除液力耦合器; (3)通过伺服控制系统,根据球磨阶段进行分段调速。 3.2 方案 3.2.1 永磁同步电机伺服控制改造方案 对 29 台全部更换为广州智光节能有限公司专门为球磨机 设计的高效节能驱动系统,采用永磁同步电机伺服系统。该系统 具备良好起动特性,高过载倍数,全速度范围高效率等特点,可 覆盖原球磨机的特性要求。 3.2.2 直驱启动改造方案 利用永磁同步电机低转速大扭矩的特点, 通过变频调速实 现软起动,大大减少了起动电流对电网的冲击,同时去掉辅助起 动的液力耦合器,提升系统整体效率。 3.2.3 系统控制及调节方案
参考文献: [1]曾令可,邓伟强.广东省陶瓷行业的能耗现状及节能措施[J].佛 山陶瓷,2006,(16). [2]刘星平.陶瓷厂球磨机电机变频控制的节能研究[J].陶瓷,2008,(02).
1、前言 广东建筑陶瓷产量约占世界产量 30%, 在全国处于领先地
位,但总体上存在能耗高、综合利用率低、生产效率低等问题。发 达国家单位面积建筑陶瓷能耗 0.77~6.42 kgce/m2, 而我过仅达 到 2.5~15 kgce/m2,能耗差距较大[1]。
在陶瓷原料制备过程中,球磨机具有功率大、运行时间长、 能耗高等特点,通过对球磨机速度控制,对降低陶瓷生产单耗有 重要意义[2]。 2、改造前项目概况
5.2 下一步改造方向 未来解决方案中,计划使用多极永磁同步电机直接驱动球 磨机,拆除波箱进一步减少传动损失;采用更适合变速磨的球石 配比方案,增加末段研磨效果,进一步缩短球磨时间。 6、结语 本例基于永磁同步电机伺服控制技术的陶瓷球磨机节能改 造利用了系统性改造的方式,取得了显著的节能效果,对同类型 系统改造就较好的参考价值。
294 CHINA VENTURE CAPITAL
万方数据
永磁同步电机伺服系统具备良好起动特性,高过载倍数,全 速度范围高效率,覆盖原球磨机的特性要求。 由于系统通过变 频调速实现软起动,大大减少了起动电流对电网的冲击,同时也 去掉辅助起动的液力耦合器。 软启动或低速运转时,输出转矩 不受影响。
由于采用先抛磨后研磨的方式,在研磨阶段对球石的消耗 会有所增加;球时由于整体转速下降,有所增加。
机械与工艺
基于节能改造案例
文 / 广州智光节能有限公司 郝境津 梁杰
摘要:介绍了广东佛山某陶瓷企业陶瓷球磨机采用永磁同步电机伺服控制技术进行节能改造的案例,重点对改造前的 运行工况及存在的问题,改造对策及方案,取得的效果进行了描述。 改造实施后系统运行稳定,节能效果显著,对同类 型系统的改造具有很好的借鉴意义。 关键词:伺服控制 永磁电机 陶瓷球磨机 节能 EMC
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