摘要:目前关于多喷嘴气化炉和 GE

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摘要:目前关于多喷嘴气化炉和 GE

多喷嘴对置式气化炉与单喷嘴水煤浆气化炉

实际运行数据的比较与相关分析

陆新华1 ,胡 瑾1 ,张 彦2

(1. 南京化工职业技术学院应用化学系 2. 宁波万华聚氨酯有限公司)

摘 要:目前关于多喷嘴气化炉和GE 单喷嘴水煤浆气化炉工艺的优劣存在争议,特别是对运行效率问题,众说纷纭。本文通过实际生产中所测数据的对比,利用相对有效产气率这一概念,试图解决存在的争论,给出分析煤气化效率的一个有效思路。

关键词:多喷嘴对置式气化炉;单喷嘴气化炉;运行效率;有效产气率;水煤浆气化

煤气化技术是发展煤基化学品(如甲醇、氨、二甲醚) 、煤基液体燃料、先进的IGCC 发电技术、多联产系统、制氢、燃料电池、直接还原炼铁等过程工业的基础,是这些行业的共性技术、关键技术和龙头技术,可以说是工业领域许多行业发展的“引擎”。长期以来,国内企业靠的是引进国外煤气化技术,引进技术昂贵,而且引进的技术有明显缺陷,其换热器容易堵塞,一堵塞就要停工两三天,损失可观。华东理工大学基于对置撞击射流强化混合的原理,提出了多喷嘴对置的水煤浆气化炉技术方案,在气流床煤气化技术的应用基础研究和产业化方面取得了重要进展,先后完成了多喷嘴对置水煤浆和粉煤中间试验,建设了多喷嘴对置水煤浆气化工业装置。多喷嘴对置式水煤浆气化技术在国际上与GE 、Shell 、Siemens 的煤气化技术并驾齐驱,引起了国际煤气化领域的关注。

但是目前很多资料对多喷嘴对置式水煤浆气化炉和GE 水煤浆气化炉工艺的争论很多,其实际情况如何? 下面根据多喷嘴和单喷嘴气化炉的实际运行结果,对照气化考核需要测试的数据,逐条进行分析。

1 生产流程介绍

某公司运行的水煤浆气化炉有2 种工艺、3 种规格,分别是多喷嘴对置式气化炉, 燃烧室直径Ф2800,单喷嘴水煤浆气化炉,直径分别为Ф2800 、Ф3200 。压力都是6.5 MPa 。这些条件对于比较多喷嘴气化炉和单喷嘴气化炉工艺来说,具有很强的说服力。

1.1 多喷嘴(四喷嘴) 对置式水煤浆气化工艺流程

水煤浆由煤浆振动筛过筛后进入煤浆槽,出煤浆槽后经2 台水煤浆给料泵加压后通过4 个工艺烧嘴从侧面对喷进入气化炉,以下简称A 炉。

空分来的高压氧气进氧气缓冲罐,经调节流量后分别进入 4 个工艺烧嘴的中心管和外环管。在气化炉中煤浆与氧发生如下主要反应:

CmHnSr + m/ 2O2 ——mCO + (n/ 2 - r) H2 + rH2S

CmHnSr —— (m/ 4 - r/ 2) CH4 + (m - n/ 4 + r/ 2) C + H2S

C + O2—— CO2 C + CO2 ——2CO

C + H2O ——CO + H2 CO + H2O ——H2 + CO2

反应在6.5 MPa ( G) 、1350~1400 ℃下进行。

气化反应在气化炉反应段瞬间完成,生成CO 、H2 、CO2 、H2O 和少量CH4 、H2S c w m

等气体。

离开气化炉燃烧室的热气体和熔渣进入气化炉下段激冷室,被水淬冷后温度降低并被水蒸汽饱和后出气化炉;出气化炉的气体约249 ℃,气体经文丘里管喷水湿润,在分离器进行气液分离后进水洗塔,水洗塔为板式塔,进塔气经灰水洗涤、变换冷凝液洗涤冷却后,温度243.9 ℃,压力6.26 MPa ( G) ,经旋流板、丝网除沫器除去气体夹带的雾沫后送至变换工段。

1.2 单喷嘴气化工艺流程

出煤浆槽的水煤浆经单台煤浆给料泵加压后通过单个工艺烧嘴从气化炉顶部进入气化炉。以下简称B 、C 炉,空分来的高压氧气进氧气缓冲罐,经调节流量后分别进入单个工艺烧嘴的中心管和环管。在气化炉中煤浆与氧发生的主要反应与单喷嘴气化炉相同。

离开气化炉燃烧室的热气体和熔渣进入气化炉下段激冷室,被水淬冷后温度降低并被水蒸汽饱和后出气化炉;出气化炉的气体约249 ℃,气体经文丘里管喷水湿润后直接进水洗塔,水洗塔为板式塔,进塔气经灰水洗涤、变换冷凝液洗涤冷却后, 温度243.9 ℃,压力6.26 MPa ( G) ,经旋流板、丝网除沫器除去气体夹带的雾沫后送至变换工段。

关于多喷嘴和单喷嘴的详细流程及燃烧室的流场分布在相关资料上和网上介绍比较多,这里就不一一叙述。

2 工业运行情况分析

多喷嘴气化炉(简称A 炉) 、单喷嘴气化炉B 炉(燃烧室Ф2800) 和单喷嘴气化炉C 炉( 燃烧室Ф3200) 都经过了长期的工业运行考验,大家原来普遍担心A 炉的拱顶砖寿命偏短,从运行结果来看A 炉拱顶砖使用寿命已达到6000 h 以上,并且在换拱顶砖时发现,除炉顶盲头附近的砖磨损严重,还剩余50 mm 外,其他拱顶部位的砖基本剩余在130~140mm ,从这点来看,该厂A 炉拱顶的问题主要在盲头部位的设计上,这个地方在封堵后有一定的间隙,气体冲刷湍动比较厉害,因此,如何设计盲头封堵,让盲头部位配合紧密,这应该是解决目前所谓拱顶超温和拱顶砖使用寿命短的迫切问题。

C 炉负荷为日投煤量1000 t ,从目前运行来看,主要表现是粗渣和细灰残炭偏高,具体数据见表1 。

表 1 中的数据基本是在同一时期的稳定时的分析数据,可以代表大部分时间的运行状况。从表中看出,多喷嘴A 炉的炉渣残碳很低,只有1.275 % ,远低于B 、C 炉,同时,由于细渣A 炉无法单独分开,所以无法单独测得,但是在A 运行期间,总体上细灰的含碳量要降低近10 个百分点,由此可见,多喷嘴A 炉的碳转化率要高于单喷嘴B 、C 炉的。具体数值在实际对比中没有什么意义,但从下面的一个简单计算中可以看出来。

表1 A 、B 、C 炉渣(粗渣) 、细渣分析

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表2 某原料煤的分析数据

假设转化后的全部炉渣残碳分别为1%、5%和15 % , 则计算后的碳转化率分别为99.87 %、99.34 %和97.81 % ,由此可以看出,多喷嘴的碳转化率到99 %是没有问题的。由于工艺本身限制,在相同的工业运行环境中,单喷嘴的碳转化率低于多喷嘴的,这是因为顶置单喷嘴在喷射气化的过程中,不可避免地存在一部分煤颗粒走短路直接进入炉渣当中。特别是炉子负荷加大后,总体指标从数据上看,B 炉要好于C 炉,这也就是在炉子负荷和直径增加后,多喷嘴气化炉有优势的原因。

下面再说一下多喷嘴和单喷嘴水煤浆气化炉煤气中有效气含量问题,这也是很多煤气化专利商和应用厂家关注的重点,例如shell 说他的粉煤有效气(CO + H2) 含量可达到90 % ,GE 说他的水煤浆气化有效气(CO + H2) 可以达到80 %等等,但从这一数据来看,肯定是干煤粉气化要好了。但是,这里需要澄清一下,有效气含量高并不代表有效产气率高,所谓的有效产气率就是:气化炉干煤气中有效气(CO+ H2) 产量(Nm3 ·h - 1 ) 和气化炉入炉干基原料(kg ·h - 1) 的比值,也就是说单位质量的煤能产出有效气的量。但是,在实际生产当中,由于煤种和计量方面的原因,这一很重要的指标是不好测量的,所以也就给许多专利商提供了方便,以煤气中有效气含量来代表自己技术的水平了。

虽然,有效产气率在生产中不好测定,但是,由于煤气中的气体成分测量是很准确和方便的,因此,根据煤气成分就可以判断出有效气的相对产气率,这一指标对于同一煤种来说具有很好的对比性。下面简要介绍一下相对产气率的概念和计算方法。

一般来说,对于水煤浆加压气化,可将一般气化当成一个黑箱,不过过程怎么样,最终的总反应如下(为了方便,忽略其他微量元素) :

(a + c + d) CHmOn + 1/ 2[ a + 2c - b - 2d + (1/ 2m - n) (a + c +d) ]O2 + [ (b + 2d - 1/ 2m(a + c + d) ]H2O ——aCO + bH2 + cCO2 + dCH4 (1)

有效产气率定义为CO + H2 的生成量与煤消耗量之比,即:α= ( a + b) / ( a + c + d) ,由于CH4 在煤气中比例很低,故可以忽略,则有效产气率改写为:α= ( a + b) / ( a + c) 。 定义气体产物总量N = a + b + c + d ,各气体成分分别为: x CO = a/ N , x H2= b/ N , x CO2= c/ N ,x CH4= d/ N ,因此,有效产气率α

= ( a + b) / ( a + c)

也就是说,对于任何煤种来说,单位量的煤(CHmOn) 的有效气

量为,有效气

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成分(CO+ H2 ) 高,并不代表有效气产量就高。下面就对生产中的数据分析一下。

从表3 可以看出,有效气成分大概差不多,但是,A 炉有效产气率明显高出单喷嘴炉

B 炉约1.34 %和单喷嘴

C 炉2.38 % ,也就是说在相同条件下,煤耗可以降低约2 % ,需要说明的是,以上数据是在同期同煤种测试情况下的数据,具有很好的可比性,因为当煤种发生较大变化时,有效产气率也会发生变化的。

表3 近期各炉实际生产当中的煤气成分平均值

表4 不同工况下有效产气率数据表

如果只考虑有效气比例,则很明显地认为工况2比较好,因为有效气比例达到83.51 % ,而工况1则只有80.63 % ,但从相对有效产气率来看,两者则相差0.0638 ,也就是说同样的煤,在工况1 下,有效气产量要高出工况2 约4.97 % ,对于双炉生产的企业来说,如果出现相对有效气产气率差别太多的情况,一定不要掉以轻心。但是同时发生大幅变化,则说明原料煤发生变化。 对于水煤浆气化炉,另一个重要指标是比氧耗,即:

从式(1) 可以看出,比氧耗的计算可以表达为:

如果忽略了甲烷值,则:

可以看出,比氧耗计算比较复杂些,不仅跟煤气成分有关,也与煤质有关,但是在煤质一定的情况下,与有效气产率类似,比氧耗可以通过煤气成分来分析。比如, 表2 中原料c w m

煤数据,经计算, m=0.656597,n= 0.107616 ,d 代入式(4)得结果如下:A 炉比氧耗为351.53 Nm3·kNm- 3 (CO + H2) ,实际测量为346 Nm3·kNm- 3 (CO + H2) 。B 炉比氧耗为363.71 Nm3 ·kNm- 3 (CO + H2 ) , 实际测量为350Nm3·kNm- 3 ( CO + H2 ) 。C 炉比氧耗为371.26Nm3·kNm- 3 ( CO + H2 ) , 实际测量为346 Nm3 ·kNm- 3 (CO + H2) 。

从结果来看,四喷嘴气化炉的比氧耗还是比较低的,但在实际测量过程由于氧气流量及煤气流量的误差,其实没有几个测准的,但是如果根据这个来判断比氧耗的话,就会引起判断的混乱。因此,根据分析成分等数据计算出的比氧耗还是有一定的可比性及可信度的,虽然是一种大概计算,但在实际应用中还是允许的。

由上面可以看出,化工生产中,水煤浆气化工艺主要的好坏主要看三个方面,即碳转化率、比氧耗和相对转化率。利用以上方法把以前那些在工业中很多没有可比性的数据放在一块对比,煤种的好坏及气化技术的优劣就一目了然。

3 投资比较

目前普遍认为多喷嘴气化炉的投资相对较高,但是具体高出多少却没有一个准确的数据,而且在提出投资高低的问题时也不是综合比较,而仅仅是通过和( GE) 德士古类似装置对比,但是又不区分2种工艺的异同,所以造成单喷嘴和多喷嘴投资问题各说各话。其实,多喷嘴投资如果要和单喷嘴比,最主要是多出以下投资。

通常设备阀门仪表等投资越大越值钱,多喷嘴用的阀门较多,但是不简单是一个四倍的关系,而且要小得多。其他设备投资如果要不考虑优化,完全可以做得和单喷嘴一样,因此如果要算投资高出多少,根据表 5 就可以算出。例如分离器,不要也是可以的,GE 就没有,但是多喷嘴这种分级分离洗涤,可使气化炉激冷水的水质大大提高,对于延长激冷环的使用寿命还是很有帮助的,同时带灰问题也大大降低。再如每个气化炉一套灰水系统,本来可以相对降低气化系统的水质要求,减少外排水量,如果像单喷嘴那样共用一套灰水,也是可以的。因此在投资问题上要有一个清醒意识。

表5 多喷嘴对置式气化炉与单烧嘴气化炉工艺配置比较

由于实际操作经验相对还不多,多喷嘴气化在早期运行的过程中,也出现了许多问题,但是一旦把握问题实质,解决起来还是没有问题的。这还需要努力,不能凭借单喷嘴的经验来对c w m

待多喷嘴,必须静下心来研究。

4 结语

经过分析可以看出,在气化炉负荷相对较小时,四喷嘴的气化工艺在技术指标上不占多大优势,但是一旦大规模应用,单喷嘴在各个工艺指标上是没有优势的。同时,顺便提一下,对于干煤粉气化,在冷煤气效率上是很占优势的,也就是发电还是不错的,但是对于生产化工产品来说,并没有优势。因此选择何种工艺,还是要看原料煤的成分及试烧结果,综合分析才能选出适合实际情况的气化工艺。

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两种水煤浆气化炉运行工艺比较(四喷嘴对德士古)

两种水煤浆加压气化炉设备特点比较 作者/来源:周夏,王吉顺(山东华鲁恒升化工股份有限公司,德州253024) 日期:2009-1-16 在新型煤气化技术中,水煤浆气流床加压气化由于其具有单炉产气能力大、气化炉结构简单、合成气质量好、煤种适应性较广等技术优势,在国内外得到了广泛应用。在水煤浆气流床加压气化技术方面,我国经过技术引进和10多年的消化吸收、技术改造、技术创新,形成了西北化工研究院开发的多元料浆单烧嘴气化专有技术和水煤浆气化及煤化工国家工程中心、华东理工大学等单位开发的四烧嘴对置式水煤浆气化专利技术。 在山东华鲁恒升化工股份有限公司国产化的1000 t/d合成氨大氮肥项目水煤浆气化装置中,由中国华陆工程公司对多元料浆单烧嘴气化专有技术和多烧嘴对置式水煤浆气化专利技术进行了揉合,以煤为原料进行多元料浆(以下简称煤浆)气化,其中建设的气化炉A为四烧嘴侧面对置式气化炉(以下简称气化炉A),气化炉B/C为单烧嘴顶置式气化炉(以下简称气化炉B /C)。两种气化炉的理论操作压力均为6.5 MPa,日处理煤能力均为750 t。自2004年10月建成投料试车以来,两种气化炉显现出了不同的技术特点。 1 工艺流程与基本结构 两种气化炉共用煤浆制备和灰水处理设备,其局部工艺流程分别见图1及图2。

1.1 气化炉A 水煤浆经两台隔膜泵加压,通过4个对称布置在气化炉中上部同一水平面上的预膜式工艺烧嘴,与O2一起对喷进入气化炉,每台隔膜泵分别为轴线上相对的两个烧嘴供料。气化炉燃烧室内的流场结构由射流区、撞击区、撞击流股、回流区、折返流区和管流区所组成。气化炉激冷室内只有下降管,没有上升管和折流裙板;下降管下端有4个切向排气口;下降管与激冷室内壁之间有4层锯齿形破泡分隔板。工艺气出气化炉后,经文丘里洗涤器、分离器和水洗塔后送变换工段。分离器内有破泡板和导气管;水洗塔工艺气进口无导气管和升气管,上部有固阀塔盘和旋流塔盘。气化炉激冷室下部液、固相出口未设置破渣机。 1.2 气化炉B/C

1多喷嘴对置式水煤浆气化技术

主流煤气化技术及市场情况系列展示(之一) 多喷嘴对置式水煤浆气化技术 技术拥有单位:兖矿集团有限公司、华东理工大学 编者按:煤气化装置是煤化工的龙头,选择适合的煤气化技术直接关系到整个煤化工装置的安全稳定运行和经济效益,煤气化技术的选择是煤化工装置和煤化工企业的关键点之一。 为了帮助煤化工企业合理地选择气化技术,从本期起,本刊将陆续介绍目前国内主要煤气化技术,从技术特点、主要技术参数、煤种适应性、研发过程、市场开发、典型运用案例、最新动态等方面,全面地展示各种煤气化技术的特点。 此次气化技术展示的所有材料,由相关企业提供,均不代表本刊倾向和观点。 山东兖矿国拓科技工程有限公司是由兖矿集团控股,会同国内著名科研机构、院校、勘察设计单位和企业组建的化工技术研发、推广和技术服务的高科技企业,依靠兖矿集团良好的企业形象、强大的技术研发和技术服务能力,主要从事化工技术开发、技术服务、技术转让、化工工程勘察、设计、施工等业务。公司立足兖矿自身化工技术的研发与工业化装置,依托华东理工大学、水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心、中国天辰工程公司等科研和设计机构,团队具有一流理论水平和实践经验,是典型的产、学、研结合运作模式。 山东兖矿国拓科技工程有限公司与华东理工大学一起向业界推广多喷嘴气 化技术,并提供技术理论和工程技术服务支持,公司自2010年7月成立以来,已签订多喷嘴气化技术转让合同15家,与国内外煤化工企业达成合作意向10 余项,另与国外多家科研机构和化工企业达成合作意向。 具有完全自主知识产权的多喷嘴对置式煤气化技术由华东理工大学和兖矿 集团共同研发,八五期间华东理工大学建立了多喷嘴气化技术数学模型,进行了实验室小试,九五期间兖矿集团承担了多喷嘴气化技术中试,并在兖矿国泰化工有限公司建设多喷嘴气化技术示范工程,2005年第一台千吨级多喷嘴对置式煤

多种类水煤浆气化炉的基本概况比较

多类水煤浆气化炉的基本概况比较 一、Texaco水煤浆气化 1945年美国德士古公司在洛杉矶蒙特贝洛建成第一套中试装置,20世纪70年代开发并推出具有代表性的第二代加压水煤浆气化技术,80年代投入工业化生产。 该水煤浆气化炉采用单喷嘴下喷式的进料方式,壁炉为耐火砖,采用水激冷流程净化除尘,在发电项目中采用废锅流程回收热量。单炉目前最大日投煤量可达2000t操作压力有4Mpa、6.5Mpa和8.4Mpa,操作温度为1350左右,有效气体成分(CO+H2)含量为82%左右,它的主要优点流程简单、煤种适应性广、压力较高、气化强度高、有利于环保、技术成熟、投资较低(但专利转让费用高15.9元/kNm3)。我国最早引进该技术的是山东鲁南化肥厂,于1993年投产,现在为多家企业所使用。不足之处是该技术对煤质有较严格的限制(灰熔点<1250℃)、气化效率和碳转化率相对较低、比氧耗高、总能耗略高、耐火砖寿命短不足两年、喷嘴运行一般为50天左右,不足三个月要维护或更换,黑水管线易堵塞、结垢、磨蚀,激冷环、激冷室易出问题等。 为了提高经济性,得到较高的气化效率及较好的合成气组分,要求水煤浆浓度(58%—65%)且稳定性和流动性(黏度<1200mpa.s)较好。

1、典型的工艺技术数据: (1)气化压力: 2.7—6.5Mpa (2)气化温度:1300—1500℃ (3)煤浆浓度:60%以上,粒度分布70%以上大于200目 (4) 原料煤消耗:610(kg/kNm3有效气) (5) 氧耗:400(Nm3/kNm3有效气) (6) 碳转化率:95%—99% (7) 冷煤气效率:72% (8) 煤气组分:有效成分(CO+H2)78%—82% 2、煤炭质量要求: (1)发热量:大于25MJ/kg (2)灰分:小于15%,最好小于12% (3)挥发分:大于25% (4)水分:内水≤8% (5)灰熔点:1300℃以下,最好小于1250℃ (6)可磨性要好 二、多喷嘴对置式水煤浆气化 多喷嘴对置式水煤浆气化技术是华东理工大学研究开发,是对Texaco气化炉技术的改进,通过四个对称布置在气化炉中上部同一水平的工艺喷嘴将煤浆与氧气混合喷入炉内,使颗粒产生湍流弥散、震荡运动、对流加热、辐射加热、煤浆蒸发、颗粒中

山东华鲁恒升化工股份有限公司四喷嘴对置水煤浆气化炉运行阶段小结

山东华鲁恒升化工股份有限公司 四喷嘴对置水煤浆气化炉运行阶段小结山东华鲁恒升化工股份有限公司大氮肥国产化工程建设了一台四喷嘴对置式水煤浆气化炉(6.5MPa,日处理煤750吨)。2004年12月该气化装置投入试运转。在试运转过程中暴露了一些问题,经过整改、优化,该气化炉于2005年6月重新投入运转,首先进行了80小时运行考核,在整个考核过程中,气化炉运转平稳,无任何异常情况,各项工艺指标理想。运行80小时后计划停车,进炉检查,发现炉内状态良好,各部分耐火砖情况无任何异常情况,工艺烧嘴完好,无任何烧损现象。 80小时运行考核未发现任何异常现象后,该气化炉正式投入工业长周期运行,到目前为止,已经累计运行400小时以上,目前该气化炉仍在运行中。 该气化炉的各项工艺指标理想,与该厂同规模、同时运行的其他气化炉相比,在工艺指标上具有优势,具体如下: 一、第一次运行(80小时)的工艺指标统计值: 多喷嘴对置式气化炉(A炉)比煤耗~575kg煤/kNm3有效气,单喷嘴气化炉(C炉)比煤耗~633kg煤/kNm3有效气,A炉降低9.16%;考虑到C 炉碳洗塔出口温度平均比A炉高~1.8℃,实际A炉的应更低。 A炉比氧耗388Nm3O2/kNm3有效气,C炉比氧耗388Nm3O2/kNm3有效气。

A炉合成气中有效气CO+H2组成为~82.16%,与C炉差不多,A炉略好。但A炉中的H2含量普遍高于C炉(高0.44~0.88个百分点,最大高1.95个百分点),这说明A炉H2O分解率高,与比煤耗低相吻合。 A炉灰渣中残碳含量为~4.76%,表明碳转化率应大于98%。 二、长周期运行(到目前为止)的工艺指标统计值: A炉操作负荷~30.5m3/h。 A炉比煤耗~581.34kg煤/kNm3(CO+H2),C炉比煤耗~630.80kg煤/kNm3(CO+H2),降低8.5%,考虑到C炉碳洗塔出口温度平均比A炉高~4.04℃,A炉的比煤耗实际上应更低。 A炉合成气中有效气CO+H2组成为~83.51%,C炉~83.05%。 A炉中的H2含量呈现普遍高于C炉的趋势,平均约高1个百分点左右。 A炉比氧耗397Nm3O2/kNm3有效气,C炉比氧耗394Nm3O2/kNm3有效气。 灰渣中残碳含量为~2.21%,表明碳转化率应大于98%。

新型多喷嘴对置式气化炉激冷室的改造1

第4期(总第143期)煤化工N o.4(T ot al N o.143) 2009年8月C oal C hem i cal I ndus t ry A ug.20(0 新型多喷嘴对置式气化炉激冷室的改造 杨其成许敬刚王丽君胡大华 (山东兖矿国泰化工有限公司,滕州277527) 摘要介绍了新型多喷嘴对置式气化炉激冷室工艺流程以及在工艺、设备内部结构上的优点.同时结合国泰公司四喷嘴气化炉激冷室运行情况,总结了静态破渣器、鼓泡床、托砖盘法兰及冲洗水、合成气出口挡板等内部件改造及应用情况,经过改造后,提高了气化炉激冷室运行周期,达到了集渣畅通、破泡条运行周期长、锅底温度可控等良好效果。 关键词多喷嘴对置式气化炉激冷室改造 文章编号:1005—9598(2009)一04—0048—03中图分类号:T Q54文献标识码:B 1多喷嘴对置式气化炉激冷室工艺流程 兖矿国泰化工有限公司采用的多喷嘴对置式气化炉(简称“四喷嘴气化炉”)是具有自主知识产权的先进水煤浆加压气化技术炉型,也是煤气化装置中的核心设备,分为燃烧室和洗涤冷却室(俗称“激冷室”),采用激冷流程的工艺流程如下: 洗涤水进入分布环.经一排孔与环缝喷出。环缝洗涤水沿管壁流下,以保护洗涤冷却管不致超温;一排孑L轴线与洗涤冷却管中心线呈45度相交,水股与来自气化室下渣口的粗煤气进行混合.以强化热质传递。 相继.煤气经洗涤冷却管下端扩口进入鼓泡床,床中设有气泡横向分隔单元,进一步实现煤气的洗涤、降温、增湿的目的。绝大部分灰渣转移到水相,沉降。煤气经洗涤冷却室上部挡板,分离其中的雾沫与携带水分后.再经出口进入下游工序。 进入洗涤水中的灰渣其粒度各异,凡粒径小于150r am者.穿过静态破渣器栅格空间进入其下部,其绝大部分或沉降或为锁斗循环水带至锁斗,小部分(含固量约为1%)随黑水经出口进入蒸发热水塔。凡粒径大于150r am的灰渣将借助重力和水的湍动,沿静 收稿日期:2009—05—21 作者简介:杨其成(1972一),男,2008年毕业于山东理工大学机械没计制造及其自动化专业,助理工程师,现从事多喷嘴气化炉设备管理和检修等工作。 态破渣器格栅斜面(与水面呈500交角)向下滚动,在滚动过程中,由于水的湍动和静态破渣器的菱角将会被破碎,不被破碎者将堆积于静态破渣锥的底部,为格栅拦截,检修时将其清除。一般而言,这种大块渣(含耐火砖)不会很多。 在洗涤冷却管与静态破渣器之间的渣水因受气泡的扰动,而湍动得相当剧烈。借助渣水的流动可以达到如下两个目的:其一,松散堆积在静态破渣器格栅上的细渣集团,使其下沉;其二,使大渣不断扰动,在与菱锥碰撞中破碎。 2多喷嘴对置式气化炉激冷室工艺优点及结构特点 2.1工艺优点 与德士古气化炉型相比较。多喷嘴对置式气化炉的复合床洗涤冷却室采用了喷淋床与鼓泡床的复合床型.在工艺方面的优点是: (1)洗涤冷却水的喷淋流动既保护洗涤冷却管免受高温合成气的热辐射,又增加了热质传递的有效界面积。 (2)出洗涤冷却管的粗合成气进入液相主体,鼓泡上升,通过设置的多层分隔板,实现了气泡的破碎,增加了热质传递面积,有利于解决合成气的带水带灰问题,增加了操作的稳定性。 2.2在设备内部结构上的特点 (1)采用独特的破泡条代替上升管.洗涤冷却室共设有4层破泡条,每层由若干根截面呈三角型锯齿

多喷嘴水煤浆气化炉应用与优势

多喷嘴对置式水煤浆气化技术及其优越性 刘永操 (中国矿业大学化工学院江苏徐州 221116) 摘要:介绍了我国自主研发、拥有自主知识产权的多喷嘴对置式水煤浆气化技术的开发及工业化应用,多喷嘴对置式气化炉流场结构及多喷嘴进料的特点,技术特点及工艺指标,对比单喷嘴气化炉,阐述多喷嘴对置式水煤浆气化技术的优势,并指出多喷嘴存在的问题和发展方向。 关键词:多喷嘴对置式水煤浆气化技术流场结构工艺特点技术优势 1.简介 气流床气化技术因煤种适应范围比较广,气化温度、压力高,易于大型化,成为煤气化技术的发展方向。目前国际上应用较多的气流床气化技术主要有,以水煤浆为原料的多喷嘴对置式水煤浆气化技术、GE(Texaco) 气化技术和Global E-Gas 气化技术,以干煤粉为原料的Shell 气化技术、Prenflo 气化技术和GSP 气化技术。其中多喷嘴对置式水煤浆气化技术是我国自主创新、自主知识产权的煤气化技术,该技术的成功开发和产业化,为我国大规模开展的煤化工事业提供了关键的气化技术,同时标志着我国在水煤浆气流床气化技术方面达到国际领先水平。 2. 多喷嘴对置式水煤浆气化技术的开发及工业化应用 2.1技术开发 多喷嘴对置式新型水煤浆气化技术是由华东理工大学、兖矿鲁南化肥厂( 水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心)、中国天辰化学工程公司共同承担的“九五”国家重点科技攻关项目,并已申请了国家专利。多喷嘴对置式水煤浆气化技术在兖矿鲁南化肥厂进行了中试研究。该技术于2000年1月通过了专家鉴定,专家对新型水煤浆气化炉技术给予了高度的评价。认为所开发的新型(多喷嘴对置)水煤浆气化炉技术性能优于德士古气化炉,已经达到国际领先水平,并可望在以下方面发挥作用:推进化肥领域的技术进步;促进动力燃料及大宗化学品原料路线由油基向煤基的转换;促进煤清洁利用产业的发展。以多喷嘴对置式水煤浆气化工艺为核心技术, 由国家发改委重大技术装备研究项目资金支持建设的山东华鲁恒升300kt/a合成氨装置于2005年6月建成投产,目前运行平稳。该建设项目获得了2006年中国石油和化学工业协会科技进步特等奖。 2.2工业化应用 已经投入运行的生产装置有;兖矿国泰化工有限公司甲醇、醋酸装置 2 台Φ3 4 00 mm 日处理原煤 1 150 t的气化炉;山东华鲁恒升化工股份有限公司 3 00 k t / a合成氨装置 1 台Φ2 800 mm日处理原煤 750 t的气化炉。正在建设的装置有;兖矿国泰化工公司甲醇装置 1 台Φ3 4 00 mm 日处理原煤 1 150 t 的气化炉;兖矿鲁南化肥厂合成氨装置 1 台 3 400 mm 日处理原煤Φ1 150 t 的气化炉;江苏灵谷化工有限公司合成氨装置 2 台Φ3 880 mm 日处理原煤 1 800 t的气化炉;江苏索普集团化工有限公司醋酸装置 3 台Φ3 400 mm日处理原煤 1 500 t的气化炉;山东滕州凤凰化肥有限公司合成氨装置 2 台Φ3 40 0 mm 日处理原煤 1 500 t的气化炉。 3. 多喷嘴对置式气化炉流场结构 四喷嘴气化通过烧嘴的物料(水煤浆及氧气)在同一水平面上向中间对喷,物料撞击后形成由射流区、撞击区、撞击流股、回流区、折返流区和管流区组成的

华东理工大学科技成果——多喷嘴对置式水煤浆气化技术

华东理工大学科技成果——多喷嘴对置式水煤浆气 化技术 项目简介 煤炭气化,即在一定温度、压力下利用气化剂与煤炭反应生成洁净合成气(CO、H2的混合物),是实现煤炭洁净利用的关键,可为煤基化学品(合成氨、甲醇、烯烃等)、整体煤气化联合循环发电(IGCC)、煤基多联产、直接还原炼铁等系统提供龙头技术,为现代能源化工、冶金等行业的技术改造和节能降耗提供技术支撑。 多喷嘴对置式水煤浆气化技术是世界上最先进的气流床气化技术之一。水煤浆经四个对置的喷嘴雾化后进入气化炉内,与氧气反应生成含CO、H2和CO2的合成气,从气化炉出来的粗合成气经新型洗涤冷却室、混合器、旋风分离器和水洗塔等设备的洗涤和冷却后进入后序工段;气体洗涤设备内的黑水则经高温热水塔进行热量回收和除渣后成为灰水再返回气体洗涤设备内,全气化系统基本实现零排放。 该技术工艺指标先进,与同类技术相比,合成气有效成分高2-3个百分点、碳转化率高2-3个百分点、比氧耗降低7.9%、比煤耗降低2.2%等,生产强度大,又减少了专利实施许可费。 所属领域化工、能源 项目成熟度产业化 应用前景 多喷嘴对置式水煤浆气化技术的产业化成功,打破了国外技术在气化领域的垄断地位,标志着我国自主的大型煤气化技术已处于国际

领先地位。目前有33台多喷嘴对置式水煤浆气化装置处于工业运行、建设和设计中,同时该技术已走出国门,为美国一家石化公司提供气化技术。 知识产权及项目获奖情况 与多喷嘴对置式水煤浆气化技术相关的有二十余项发明专利和实用新型专利。拥有自主的知识产权。 项目曾得到国家“九五”科技攻关、“十五”和“十一五”“863”课题、“973”计划的支持。所获主要奖励有:2007年国家科学技术进步二等奖;第十届中国专利奖优秀奖;2006年中国石油和化学工业科技进步特等奖;2006年中国高校-企业合作创新十大案例;2006年中国高校十大科技进展;2005年上海市科技进步三等奖。 合作方式主要以专利(实施)许可和技术转让的模式合作。

多喷嘴对置式煤气化炉用耐火材料的研制及应用

多喷嘴对置式煤气化炉用耐火材料的研制及应用 石凯 吴忠阳 (河南省伯马股份有限公司,河南新乡,453000) 摘要 为满足多喷嘴对置式煤气化技术的需要,研制高性能的铬锆材料,经ZrO 2增韧、纳米增韧,改善材料的抗热震性;加入稀土元素及其氧化物促进烧结,增加材料的高温抗折强度;通过降低气孔直径,提高材料的抗渣侵蚀性。研制生产的铬锆产品具有较好的高温性能,工业应用表明,产品满足多喷嘴对置式煤气化技术的使用要求。 关键词 多喷嘴对置式煤气化炉 铬锆材料抗热震性高温强度 抗侵蚀性 高效洁净的煤气化技术是当前我国煤化工行业研究的热点问题,为了研究开发先进的具有自主知识产权的煤气化技术,由国家发改委组织,中国石油和化学工业协会主持了“十五”国家重大技术装备——大型化肥成套设备研制项目,项目依托山东华鲁恒升化工股份有限公司大氮肥国产化技术改造项目,河南省伯马股份有限公司承担了该项目子专题——耐火材料研制,成功开发了适合多喷嘴对置式煤气化技术使用要求的高性能铬锆材料。本文简要介绍了该产品的研究开发和使用情况。 1 高性能铬锆材料的研究 随着多喷嘴对置式煤气化技术的开发,对气化炉炉衬材料提出了新的要求,与顶喷煤气化技术相比,多喷嘴对置式煤气化技术炉衬有如下特点:①喷嘴附近炉内温度场分布的不均匀程度增大,炉衬表面的温度波动更频繁,其波动值也更 大;②喷嘴附近炉衬的表面将经受更强烈的介质冲刷磨损;③在炉衬结构上增加了托砖板结构,托砖将承受较大的剪切力。因此对炉衬材料提出了新的要求:①更优良的抗热震性;②更高的高温抗折强度;③较好的抗侵蚀性。 1.1 提高铬锆材料的抗热震性研究 高纯氧化铬材料的熔点较高,难以获得高强度的材料,且其热膨胀系数较大,因此抗热震性较差,不能满足气化炉温度频繁波动的工况条件,必须提高其抗热震性。通过加入ZrO2微粉和α-A120 纳米粉对材料进行增韧。 1.1.1 ZrO 2含量对材料抗热震性的影响 氧化锆有3种晶相,加热氧化锆时,约在 ll00~C 由单斜相(m .ZrO 2)向四方相(t-ZrO 2) 转变,并产生约3% 一5%的异常体积变化, 这一变化是加热时收缩、冷却时膨胀。在Cr 203 材料中加入ZrO 2 ,在烧结的冷却过程中由四 方相向单斜相转变时,产生体积膨胀,可导致: 在z 晶体与Cr 203晶体之间产生微裂纹;使Cr 2O 3 晶体表面受压应力。可起到缓冲应力或阻止裂纹扩展的作用,从而提高材料的抗

各种气化炉工艺比较

煤制合成气技术比较 作者/来源:陈英1,任照元2(1.兖矿鲁南化肥厂,山东滕州277527;2.水煤浆气化及煤化工国家工程研究中日期:2009-1-13 Texaco水煤浆气化、Shell粉煤加压气化和GSP气化技术都是典型的洁净煤气化技术,各有特点,各企业在改造或新建时应根据煤种、灰熔点、装置规模、产品链设定和投资情况进行合理选择。下面就上述气化技术及其选择和使用情况进行分析和评价,供大家参考。 1 Shell气流床加压粉煤气化 该工艺在国外还没有用于化肥生产的成功范例。中石化巴陵分公司是第一家引进该技术用于化肥原料生产的厂家。到目前为止,国内已先后有18家企业引进了此项技术(装置)。但该工艺选择的是废锅流程,由于合成原料气含有的蒸汽较少,3.0MPa下仅为14%;因此用于生产合成氨后续变换工序要补充大量的水蒸气,用于甲醇生产也要补充一部分水蒸气于变换工序,工艺复杂,也使系统能量利用不合理。湖北双环科技股份有限公司是第一家正式投运的厂家,于2006年5月开始试车。据反映,试车期间曾发生烧嘴处水冷壁烧漏,输煤系统不畅引发氧煤比失调、炉温超温,渣口处水冷壁管严重腐蚀,水冷液管内异物堵塞和烧嘴保护罩烧坏等问题。 引进该技术的项目投资大。2006年5月贵州天福与Shell签约,气化岛规模为每小时 17.05万m3CO+H2,投资9.7亿元人民币,为同规模水煤浆气化岛投资的1.8倍。气化装置设备结构复杂,制造周期长。气化炉、导管、废锅内件定点西班牙、印度制造,加工周期14~18个月,海运3个月;压力壳可国内制造,但材料仍需进口,周期也较长;设备、仪表、材料的国产化率与水煤浆气化相比差距比较大。建厂时间长(3~5 a),将使企业还贷周期长,财务负担加重。2001年与Shell签约的中石化巴陵分公司、湖北双环、柳州化工股份有限公司只有双环于2006年5月试车;2003年与Shell签约的中石化湖北化肥分公司、中石化安庆分公司、云天化集团公司、云维集团沾化分公司只有安庆于2006年10月开始煮炉。

多喷嘴煤气化装置

多喷嘴煤气化装置:中国走在世界前列 关键词:多喷嘴煤气化8月13日,由兖矿集团和华东理工大学主办、山东兖矿国拓科技工程有限公司(以下简称为兖矿国拓)、华东理工大学洁净煤研究所、水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心承办的“全国多喷嘴煤气化装置优秀运行奖暨耐火砖使用经验交流会”在山东省滕州市举行,兖矿鲁南化肥厂(以下简称为兖矿鲁化)因创造了同类煤气化装置拱顶耐火砖使用时间超过一万小时的国家纪录,获得“多喷嘴煤气化装置优秀运行奖”。此举表明具有我国自主知识产权的多喷嘴对置式煤气化技术,走在了世界前列。 自主创新:全面提升气化装置水平 兖矿国拓董事长丁辉介绍,多喷嘴对置式水煤浆气化技术作为国家“十五”、“十一五” 期间的重大研究课题,被列为“国家863重点攻关项目”。该技术历经基础理论研究、实验室研发、中试、工业示范和工业应用各个阶段的发展和完善,已经走向成熟,积累了完整的理论基础和工业运行经验,随着投入运行数量的不断增加,运行周期不断延长,运行指标不断优化,各项性能指标都已超过单喷嘴水煤浆气化技术,达到世界领先水平。 该技术2001年获“九五”国家重点科技攻关计划优秀成果奖;2006年获中国石油和化学工业协会科技进步特等奖;2007年获国家科技进步二等奖;2009年以多喷嘴对置式气化炉为建设主体的兖矿国泰化工有限公司(以下简称为兖矿国泰)获“新中国成立六十周年百项经典暨精品工程”称号。 丁辉 曾被认为是多喷嘴对置式气化技术“短板”的拱顶耐火砖寿命经过几年的攻关,目前已获得突破性进展:江苏索普、江苏灵谷等多家运行装置气化炉拱顶耐火砖使用寿命已突破7000小时,兖矿国泰耐火砖寿命运行时间超过了9000小时,截止到2011年8月中旬,兖矿鲁化多喷嘴气化炉累计使用寿命已超过10800小时,且还在稳定运行;多喷嘴气化炉耐火砖短板部位运行时间远远超过了单喷嘴耐火砖短板部位——锥底砖的使用寿命。耐火砖使用寿命的延长提高了气化炉的开工率,为企业节省了大量的维修费用。 在兖矿国泰建设的第一套千吨级工业示范装置,经过不断地攻关、创新,开发出装置带压联投和无波动倒炉特有技术,实现煤气化技术上的重大突破,大大降低了气化炉停车几率,提高了气化炉的有效生产时间。带压连投技术目前已普遍使用在多喷嘴气化装置中。 在兖矿鲁化运行的装置,其核心设备多喷嘴对置式水煤浆气化炉下拱顶耐火砖运行时间

1_多喷嘴对置式水煤浆加压气化炉系统操作开车规范及优化 (1)

多喷嘴对置式水煤浆加压气化炉系统操作开车规范及优化 赵学圣曲红宾 (恒力炼化煤制氢) 摘要:根据多喷嘴对置式水煤浆加压气化装置投料的操作流程,总结开车操作的具体优化方法,本文中简述了开车程序的整个流程,主要讲述了开车过程中需要注意的一些问题。 关健词:气化炉烘炉置换投料升压查漏切水并气 恒力炼化煤制氢气化车间采用多喷嘴对置式水煤浆加压气化装置,自开车以来不断优化开车流程,通过总结经验和技术攻关,目前装置运行稳定。 一.系统开车前准备工作 1.1 公用工程、生产辅助系统开车 1.2 添加剂系统开车 将添加剂加入添加剂槽,建立液位,启动搅拌器,待用。 1.3 絮凝剂系统开车 将絮凝剂加入絮凝剂槽,建立液位,启动搅拌器,待用。 1.4 分散剂系统开车 将分散剂加入分散剂槽,建立液位,启动搅拌器,待用。 1.5 煤浆制备系统开车 (1) 煤运系统提前开车,将煤破碎后送入煤仓。 (2) 打开磨煤机出料槽至磨煤机出料槽泵主管线上的阀门及磨煤机出料槽泵出口至二级滚筒筛主管线上的所有阀门,关闭导淋阀。 (3) 按单体设备操作法启动磨煤机。按单体设备操作法启动煤机给水泵,向磨煤机送水。 (4) 按单体设备操作法启动煤称重进料机送煤进磨煤机。 (9) 按单体设备操作法启动磨煤机出料槽泵向排放池送煤浆,当煤浆符合标准后,切换至二级滚筒筛送至大煤浆槽。当大煤浆槽液位完全覆盖到煤浆槽搅拌器的最底部浆叶时启动煤浆槽搅拌器。合格煤浆存于槽内待用。 注意:在运行期间,所有煤浆制备系统阀门必须处于全关或全开位置,严禁偏离。冲洗水总阀和各个分支阀应确保关到位、不泄漏,冲洗水总管导淋阀全开。对部分关键的冲洗水阀门要挂禁动标志牌。 1.6 气化炉耐火砖的烘炉预热,建立预热水循环。 (1) 倒气化炉黑水管线至澄清槽盲板至通路,打开电动阀。 (2) 倒通低压灰水至气化炉激冷水管线盲板,打开前后手阀,关闭中间导淋,供预热水到激冷环。 (3) 启用激冷水流量调节阀,控制流量不低于180m3 /h,控制激冷室液位在烘炉液位 (5)预热水循环路线:

多喷嘴对置式水煤浆气化工艺烧嘴的使用与维护

- - 452010年第36期(总第171期)NO.36.2010 (CumulativetyNO.171) 摘要:多喷嘴对置式水煤浆气化技术的预膜式喷嘴克服了传统煤浆喷嘴易磨损、雾化效果差等缺点,取得了良好的经济效益。文章对预膜式烧嘴在使用过程中的注意事项进行了阐述,结合已有的文献报道和操作经验,对烧嘴结构、安装以及工艺条件等方面进行了分析。 关键词:多喷嘴对置;工艺烧嘴;水煤浆气化中图分类号:TQ546 文献标识码:A 文章编号:1009-2374 (2010)36-0045-02 1 气流床水煤浆气化技术简介 气流床水煤浆气化技术作为煤的一种洁净高效利用技术,在国内外已得到了广泛的应用。由华东理工大学和兖矿集团有限公司共同承担的国家“863”项目,建设日处理1150吨煤的多喷嘴对置式水煤浆气化工业示范装置于2005年7月21日投产,至今已推广至15家国内外用户。神华宁煤集团年产83万吨二甲醚项目一期工程的多喷嘴对置式水煤浆气化装置于2010年3月18日一次投料成功。该项目建设了三套多喷嘴对置式水煤浆气化装置,单炉设计气化规模2000吨煤/天,气化压力4.0MPa,配套年产甲醇75万吨。该气化装置也是目前国内在运行的气化规模最大的装置之一。 气流床水煤浆气化过程是一个极度复杂的物理、化学变化耦合的多相过程。煤浆经泵送至气化炉喷嘴,在烧嘴的作用下,煤浆与氧气流进行动量交换,被雾化为细小的颗粒,雾化后的颗粒吸收热量进行蒸发、干燥、热解、燃烧与气化等过程,最终产生可用于化工合成的有效气体(CO+H 2)。整个气化过程中,烧嘴起到了极为重要的作用,国内许多研究者一直从事有关烧嘴的试验研究和数值模拟工作。周夏分析了水煤浆加压气化用三流道内外混工艺烧嘴的结构特点和工作原理等,并对影响工艺烧嘴的火焰长度的因素进行了初步探讨。屠伟龙等采用数值模拟的方法,对水煤浆气化炉内热态温度场及喷嘴头部温度分布进行了分析,结果表明,采用冷却水旋流流动后,烧嘴头部温度降低,热应力集中的现象得到缓解。李波等简述了改进后的新型三通道烧嘴在山东兖矿鲁南化肥厂气化装置上的应用情况。在这些研究的基础上,如何更有利于延长烧嘴使用寿命,提高运行周期,对于工程实际而言显得更为重要。 2 预膜式工艺烧嘴 烧嘴的结构形式很多,在气流床水煤浆气化炉中较为常用的是三通道气流式雾化烧嘴。烧嘴是煤气化技术的核心设备之一,烧嘴性能的好坏、寿命的长短直接影响到整个装置的运行状况。华东理工大学研制的预膜式喷嘴在多喷嘴对置式水煤浆气化炉中的应用,克服了传统煤浆喷嘴易磨损、雾化效果差等缺点,取得了良好的经济效益。 目前,GE 气化炉烧嘴采用的是三流道预混式气流雾化烧嘴,其头部示意图如图1,中心氧通道与外氧通道端面距离d 约几十毫米,由于中心氧通道和煤浆通道是内混形式,中心氧与煤浆在该腔室内混合,并将煤浆加速,致使金属磨蚀严重,一个生产周期后,烧嘴壁磨得很薄,寿命明显缩短。 图1 GE 烧嘴头部示意图 图2 预膜式烧嘴头部示意图 为改进雾化效果和延长喷嘴使用寿命,提出的三流道预膜式、外混气流雾化喷嘴,如图2,三个通道下端面基本在同一水平面上,中心氧通道与外氧通道端面距离d 仅几个毫米,由于形成了可控煤浆膜厚,比预混式有更好的雾化性能。同时预膜式烧嘴在氧气通道的射流角度上均做了相应调整,雾 多喷嘴对置式水煤浆气化工艺烧嘴的使用与维护 丁 磊 (神华宁夏煤业集团煤炭化学工业公司生产技术部,宁夏 灵武 750041)

摘要:目前关于多喷嘴气化炉和 GE

多喷嘴对置式气化炉与单喷嘴水煤浆气化炉 实际运行数据的比较与相关分析 陆新华1 ,胡 瑾1 ,张 彦2 (1. 南京化工职业技术学院应用化学系 2. 宁波万华聚氨酯有限公司) 摘 要:目前关于多喷嘴气化炉和GE 单喷嘴水煤浆气化炉工艺的优劣存在争议,特别是对运行效率问题,众说纷纭。本文通过实际生产中所测数据的对比,利用相对有效产气率这一概念,试图解决存在的争论,给出分析煤气化效率的一个有效思路。 关键词:多喷嘴对置式气化炉;单喷嘴气化炉;运行效率;有效产气率;水煤浆气化 煤气化技术是发展煤基化学品(如甲醇、氨、二甲醚) 、煤基液体燃料、先进的IGCC 发电技术、多联产系统、制氢、燃料电池、直接还原炼铁等过程工业的基础,是这些行业的共性技术、关键技术和龙头技术,可以说是工业领域许多行业发展的“引擎”。长期以来,国内企业靠的是引进国外煤气化技术,引进技术昂贵,而且引进的技术有明显缺陷,其换热器容易堵塞,一堵塞就要停工两三天,损失可观。华东理工大学基于对置撞击射流强化混合的原理,提出了多喷嘴对置的水煤浆气化炉技术方案,在气流床煤气化技术的应用基础研究和产业化方面取得了重要进展,先后完成了多喷嘴对置水煤浆和粉煤中间试验,建设了多喷嘴对置水煤浆气化工业装置。多喷嘴对置式水煤浆气化技术在国际上与GE 、Shell 、Siemens 的煤气化技术并驾齐驱,引起了国际煤气化领域的关注。 但是目前很多资料对多喷嘴对置式水煤浆气化炉和GE 水煤浆气化炉工艺的争论很多,其实际情况如何? 下面根据多喷嘴和单喷嘴气化炉的实际运行结果,对照气化考核需要测试的数据,逐条进行分析。 1 生产流程介绍 某公司运行的水煤浆气化炉有2 种工艺、3 种规格,分别是多喷嘴对置式气化炉, 燃烧室直径Ф2800,单喷嘴水煤浆气化炉,直径分别为Ф2800 、Ф3200 。压力都是6.5 MPa 。这些条件对于比较多喷嘴气化炉和单喷嘴气化炉工艺来说,具有很强的说服力。 1.1 多喷嘴(四喷嘴) 对置式水煤浆气化工艺流程 水煤浆由煤浆振动筛过筛后进入煤浆槽,出煤浆槽后经2 台水煤浆给料泵加压后通过4 个工艺烧嘴从侧面对喷进入气化炉,以下简称A 炉。 空分来的高压氧气进氧气缓冲罐,经调节流量后分别进入 4 个工艺烧嘴的中心管和外环管。在气化炉中煤浆与氧发生如下主要反应: CmHnSr + m/ 2O2 ——mCO + (n/ 2 - r) H2 + rH2S CmHnSr —— (m/ 4 - r/ 2) CH4 + (m - n/ 4 + r/ 2) C + H2S C + O2—— CO2 C + CO2 ——2CO C + H2O ——CO + H2 CO + H2O ——H2 + CO2 反应在6.5 MPa ( G) 、1350~1400 ℃下进行。 气化反应在气化炉反应段瞬间完成,生成CO 、H2 、CO2 、H2O 和少量CH4 、H2S c w m

GE气化炉技术

GE(原德士古)气化技术综述 目前我国煤炭气化技术得到了快速发展,针对煤气的不同用途和需要(如生产替代天然气、用作合成气、发电等)发展了几十种气化技术,许多技术得到了工业应用。按照气化炉中气固接触方式和反应形式可将气化技术归纳为四种类型:以鲁奇炉为代表的固定床气化工艺,以高温温克勒炉、灰熔聚为代表的流化床气化工艺,以GSP、Shell、GE(原Texaco)、多喷嘴对置水煤浆技术为代表的气流床气化工艺,另外还有不再发展的熔融床气化工艺。 化肥是发展农业的重要基础原料,是确保我国农业生产健康持续发展的前提。煤炭转化制合成气,在我国占绝大多数的中小化肥厂由于使用间歇水煤气气化工艺和以无烟块煤为原料,存在转化效率低、环境污染严重、运行成本高、竞争力不强等问题,亟需更新换代。建设煤基合成氨基地是符合国家发展政策和企业利益的。在我国,一些新规划的煤化工基地的气化工艺拟选用水煤浆进料的GE加压气化技术制合成气。 1 GE气化技术的现状 目前在国内外均有GE(Texaco)气化技术在运行,其中最大商业装置是Tampa电站,属于DOE的CCT-3,1989年立项,1996年7月投运,12月宣布进入验证运行。该装置为单炉,日处理煤2000~2400吨,气化压力为2.8MPa,氧纯度为95%,煤浆浓度68%,冷煤气效率约76%,净功率250MW。Tampa IGCC电厂目前使用55%石油焦和45%煤为原料,操作可用率在有备用燃料时为95%,气化炉可用率为82%。碳转化率低于设计值,尤其是使用石油焦时更是如此,导致效率下降氧耗提高。另外计划提高石油焦的比例,并使用5%的生物质为原料;也计划进行侧线CO2脱出工作。 80年代末,中国共引进4套GE水煤浆气化装置,分别为鲁南化肥厂(二台炉,一开一备,单炉日处理量450t煤,2.8MPa)、上海焦化厂(4台炉,三开一备,单炉日处理500t煤,4.0MPa)、渭河化肥厂(三台炉,二开一备,单炉日处理量为820t,6.5MPa)和淮南化工总厂(三台炉,无备用,单炉日处理500t煤,4.0MPa),这4套装置均用于生产合成气,7台用于制氨,5台用于制甲醇。进入2000年以后,GE技术又在国内推广了多套,表1为GE水煤浆气化技术在国内的应用情况。中国在水煤浆气化领域中已积累了丰富的设计、安装、开车以及新技术研究开发经验与知识。 表1 GE水煤浆气化技术应用现状 业主地点原料用途开车时间 1 美国Eastman 美国煤醋酐1983 2 日本Ube 日本煤合成氨1984 3 美国Tampa 美国煤/石油焦IGCC发电1996

多喷嘴对置式水煤浆气化技术工程设计介绍

多喷嘴对置式水煤浆气化技术工程设计介绍 0 前言 进入新的世纪以来,世界能源状况对我们国家的建设产生了重大影响,国家的能源安全、经济的快速发展、我国资源的基本构成等因素,使煤炭的综合利用以及煤化工事业受到了广泛的关注,同时也促成了空前规模的煤化工建设热潮,来自方方面面的投资正使煤化工以前所未有的速度发展。该领域的装置规模、技术水平都有了整体的提升,新技术开发、装备制造能力以及生产管理水平也取得了可喜的进步。随着一批大型煤化工装置陆续投产,人们在探询各种技术路线优劣时也能够更客观冷静,在总结和比选各种技术的特点时,也增加了几分把握。如果说这些投产的装置在当初建设时还算大型的话,现在看来这只是进入更大规模装置建设的起点,也是国有大型煤炭、电力和石化企业进入煤化工领域的试水之举。特别是“十一五”期间,国家对能源的消耗和废弃物的减排提出了明确的定量要求,由于煤气化对此举足轻重的影响而必将更加引人注目。可以肯定地说,煤制油、煤制烯烃必将催生更大规模的煤化工装置。煤气化技术作为煤化工装置的龙头自始至终是人们探索和争论的焦点,选择何种煤气化技术也是投资者在决策时最需要慎重考虑和把握的,实践也证明选择是否适合自己的煤气化技术对煤化工项目是至关重要的。现以多年来参与水煤浆气化工程设计的经历,就多喷嘴对置式水煤浆气化装置工程设计谈一点体会。 1 多喷嘴对置式水煤浆气化技术的工艺特点 目前己投入生产运行大型煤气化装置,采用水煤浆气化的装置普遍有较高的运转率,水煤浆气化的可靠性已无可争议,以GE(德士古)水煤浆气化技术为代表的单喷嘴水煤浆气化得到了广泛地认同,近年来研发成功的多喷嘴对置式水煤浆气化技术,也成功实现了在大型装置上的工业化运行。“九五”期间华东理工大学、兖矿鲁南化肥厂、中国天辰化学工程公司承担了国家重点课题《新型(多喷嘴对置)水煤浆气化技术开发》,进行了中间试验研究,有关部门组织了鉴定和验收。“十五”期间进行了工业性示范装置的建设,由中国天辰化学工程公司负责进行多喷嘴对置式水煤浆气化装置和配套工程的设计,在兖矿国泰化工有限公司进行工程建设,工程列入“十五”期间的国家“863”计划。气化装置设置2台日处理1150t煤、气化压力4.0MPa,以日处理20t煤的中间试验装置为基础进行工程放大。该装置于2005年7月21日一次投料成功,于12月11日至19日进行了现场考核,其生产负荷和技术指标均达到了预定的设讨寸旨标,各项技术经济指标优于国外同类技术,说明工业化放大设计是成功的。我国已拥有自主知识产权的先进煤气化技术,标志着我国现代煤化工技术完全依赖国外技术的时代已经结束。 多喷嘴对置式水煤浆气化技术的化学反应原理与单喷嘴水煤浆气化技术相同,但其过程机理与受限射流反应器的单喷嘴水煤浆气化炉又有很大的不同,多喷嘴对置式水煤浆气化炉采用撞击流技术来强化和促进混合、传质、传热。位于气化炉直筒段上部的4个工艺喷嘴在同一水平面上,相互垂直布置,通过4 股射流的撞击可以使反应更充分并显著提高碳转化率。从考核和生产企业总结的数据来看,碳转化率均可提高约1%~2%,有效气成分可提高约2%,相应的比氧耗降低约7.9%,比煤耗降低约2.2%。多喷嘴对置式水煤浆气化技术粗煤气初步净化和渣水处理的配置,较好地解决了粗煤气带灰和设备管道结垢堵塞问题。采用复合床洗涤冷却技术液位平稳,减弱了粗煤气的带水带灰现象,通过在

新型多喷嘴对置式水煤浆气化技术工业化应用

新型多喷嘴对置式水煤浆气化技术工业化应用 路文学(水煤浆气化及煤化工国家工程中心,山东滕州277527) 2007-01-23 兖矿集团有限公司与华东理工大学在煤气化、多联产关键技术的研究中,成功开发出具有自主知识产权的新型多喷嘴对置式水煤浆气化技术,打破了国外跨国公司对水煤浆气化技术的垄断,为我国能源和煤化工市场提供了新的具有自主知识产权的技术。本文主要从工业化应用方面阐述了新型多喷嘴对置式水煤浆气化技术。 1 多喷嘴对置式气化炉简介 1.1 气化流场 在实验室以φ1 000 mm×4 000 mm的大型冷模对置气化炉有机玻璃模型对气化炉流场进行了探讨。研究结果表明流场可划分为:射流区、撞击区、撞击流股区(上下2股)、回流区(共6个)、折返流区和管流区,撞击区是气化炉内物流间混合最为剧烈的区域。如图1所示。 1.2 气化反应机理 水煤浆、氧进入气化室后,相继进行雾化、传热、蒸发、脱挥发分、燃烧、气化等6个物理和化学过程,前5个过程速度较快,而气化反应除在上述前5个区中发生外,主要在管流区中进行。 煤浆颗粒在气化炉内的气化过程经历了以下步骤:颗粒的湍流弥散、颗粒的振荡运动、颗粒的对流加热、颗粒的辐射加热、煤浆蒸发与颗粒中挥发分的析出、挥发产物的气相反应、煤焦的多相反应、灰渣的形成等。 通过实验室对气化炉的大型冷模、小型热模、雾化性能以及合成气初步净化研究,并在鲁南化肥厂进行中试,中试装置采用集散控制系统,研究结果表明该设备生产运行平稳、安全,工艺先进;在相同的煤种与煤浆浓度条件下,中试装置比鲁南化肥厂引进的Texaco装置有效气(CO+H2)体积分数高1.5%~2.0%;碳转化率高2.0%~3.0%;节省氧气2.0%~7.0%;有效气成分、碳转化率、比氧耗、比煤耗等技术指标均有明显提高。 2 工业化实践 2.1 应用概况

江苏灵谷化工四喷嘴煤气化装置运行介绍

第6期 2010年11月 中 氮 肥 M S ized N itrogenous Fertilizer Pr ogress No 6 N ov 2010 江苏灵谷化工四喷嘴煤气化装置运行介绍 王刚勤,王国平,徐 峰,刘 政,钱林明 (江苏灵谷化工有限公司,江苏宜兴 214200) [中图分类号]TQ 546 [文献标识码]B [文章编号]1004-9932(2010)06-0024-02 [收稿日期]2010 06 12 [作者简介]王刚勤,男,山西临猗人,工程师,车间副主任。 1 装置简介 我公司煤气化装置选用具有国际先进水平的四喷嘴水煤浆气化技术,采用激冷流程及三级闪蒸灰水处理工艺。气化装置由中国天辰工程公司设计,中国化学工程第三建设公司承建。 一期建设了2台气化炉,正常运行时1开1备。我公司气化炉是国内最大的水煤浆气化炉,壳体内径3880mm ,砌筑耐火砖后炉膛内径2762mm 。气化炉壳体由南化机制造,耐火材料由中钢集团洛耐院生产。高压煤浆泵选用德国Feluwa 软管隔膜泵,煤浆制备选用棒磨机,煤浆浓度62%左右。设计单炉日处理干煤1756,t 有效气(CO +H 2)产量118000m 3 /h ,气化炉操作压力4 0M Pa 。设计煤种为神华煤与晋城无烟粉煤按1 1掺烧,而实际生产中使用煤种较多,现阶段基本以神华煤与大友煤按3 1掺烧。气化装置生产的合成气用于450kt/a 合成氨(配套800kt/a 尿素)装置。2 工艺流程 原煤破碎后(粒径 10mm )送入煤仓,经煤称量给料机精确计量后与来自滤液受槽的滤液按一定比例一起进入磨煤机,再加入适量添加剂磨成浓度约62%的水煤浆,由磨煤机出料槽泵送至煤浆槽。 煤浆槽内的煤浆经2台煤浆给料泵加压后与空分来的高压氧气一起进入工艺烧嘴,在气化炉内发生部分氧化反应,生成以CO 和H 2为主要成分的粗合成气。熔渣及未完全反应的炭通过燃烧室下部的渣口与激冷水沿下降管内壁并流而 下,进入气化炉洗涤冷却室。初步冷却的粗合成气经洗涤冷却室的水浴进一步洗涤和冷却后鼓泡上升,经4层破泡器到气水分离器,分离水汽后经混合器到旋风分离器分离掉大部分细灰,之后进入水洗塔进一步洗涤除尘。熔渣经洗涤冷却室的水浴洗涤和冷却,再通过破渣机破碎后进入锁斗,定期排入渣池。 气化炉、旋风分离器、水洗塔出来的3股高温黑水经角阀减压后送入蒸发热水塔蒸发室进行第一级闪蒸,闪蒸气通过上升管进入蒸发热水塔上部的热水室,与低压灰水泵来的灰水直接接触换热;第一级闪蒸后的黑水送入低压闪蒸罐进行第二级闪蒸,闪蒸后的气体进入除氧槽;第二级闪蒸后的黑水送入真空闪蒸罐进行第三级闪蒸;第三级闪蒸后的黑水与絮凝剂混合后自流进入澄清槽,再溢流至灰水槽循环利用。3 运行情况3 1 开、停车情况 2009年6月15日A 炉首次化工投料,2009年8月21日B 炉首次投料。至2010年5月,气化装置共开停车13次,其中A 炉开停车8次(含计划检修停车4次),B 炉开停车5次(含正常倒炉1次)。A 炉最长连续运行时间为1656h ,B 炉最长连续运行时间为1440h ,合成氨装置运转率为90%。 3 2 气化炉的运行情况 气化炉首次投料后的第1个月气化负荷在60%~80%,之后基本在90%~98%的负荷下运行(因后系统原因,气化负荷不再加大)。 大化肥系统运行近1a 来,未发生过因气化装置原因导致全系统停车的情况。带压联投进行过4次,其中1次是不停车倒炉。这说明四喷嘴对置式水煤浆气化装置的运行稳定性很好。但从

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