变电站10kV母线失压分析
10kV电压异常原因分析及处理措施方案

10kV电压异常原因分析与处理措施摘要:本文对电网实际运行中时常出现的10kV电压异常现象的原因进展分类,并逐一研究分析其产生机理,从而引出处理10kV电压异常措施的思路。
关键词:电压异常;负荷;接地;断线;消弧线圈;谐振0 前言电压的异常直接影响设备的运行技术指标、经济指标,甚至导致用户的用电设备无常工作,电网的平安与经济运行遭至破坏。
10kV母线是调度部门可以进展电压调控的最后一级母线,也是最直接影响用户电压质量的母线。
因此对10kV 电压异常产生的根本原因进展分析研究,对消除电压异常和保障电网平安运行具有十分重要的意义。
1 负荷变化引起的电压偏移根据相关调压原那么要求:变电站和直调电厂的10kV 母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0%―+7%。
而在实际电网运行中,在白天用电顶峰时段,10kV 母线可能低于10.0kV下限,在深夜用电低谷时段,10kV母线也可能高于10.7kV上限。
造成电网正常运行中电压偏移的原因是不同大小的功率在电网元件中传输会产生不同的电压降落。
功率由系统通过110kV降压变压器经变压后到达10kV母线,其等值电路图和相量图如图1所示。
在上图中,为归算到110kV变压器10kV侧的一次电压,为110kV变压器的二次电压,即10kV母线电压,S为传输的视在功率,为归算到110kV变压器10kV侧的传输电流,φ为与的相位差,XT为110kV变压器归算到二次侧的等值电抗,RT为110kV变压器归算到二次侧的等值电阻。
图中,就是电压降相量,即〔RT+XT〕,将电压降相量分解为与二次电压同方向和相垂直的两个分量和。
称为电压降落的纵分量,称为电压降落的横分量。
而在电网实际计算中,由于电压降横分量很小,可以忽略不计,因此,其电压降可以省略简化成仅为电压降落的纵分量,以ΔU表示。
由图3可得ΔU的模值为,将、、代入上式可得,因此可以得出,10kV母线电压与传输功率的关系公式为:由上式可知,通过减少传输的有功负荷P、无功负荷Q、电阻RT和电抗XT,或者提高110kV侧电压U1的方法,可以减少电压降落,提高10kV电压;反之那么降低10kV电压。
变电站35kV-10kV母线电压异常原因分析及处理方法

变电站35kV\10kV母线电压异常原因分析及处理方法摘要:通过对220kV变电站35kV母线及110kV变电站10kV母线电压异常情况的分析和处理,总结了变电站35kV或10kV电压异常的各类情况,分析了各种故障原因,提出了故障判断及处理的方法,指导变电站值班员快速进行分析、判断和处理母线电压异常情况。
关键词:35kV母线;10kV母线;电压异常;处理Abstract: Based on the 220 kV 35 kV substation of 110 kV substations bus and 10 kV bus voltage of the abnormal situation analysis and processing, summarizes the 35 kV transformer substations or 10 kV voltage of all kinds of anomalies, analyses the reason of failure, and puts forward the method of fault diagnosis and treatment, guidance on the analysis, the substation attendant rapid judgment and processing of bursar voltage of anomalies.Key Words: 35 kV bus bar; 10 kV bus bar; abnormal voltage; processing中图分类号:TM89 文献标识码:A 文章编号:笔者所在电网的35kV系统和10kV系统是不接地系统。
35kV及10kV 系统电压异常情况非常普遍,原因很多,如何准确判断和处理,对变电运行及相应的调度部门至关重要。
2011年8月2日,某220kV变电站35kV母线电压发生异常现象,当时变电站为正常运行方式,两台主变并列运行。
一起110千伏变电站10千伏母线失压事故分析

一◆
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【 作者简介 】 刘 岩( 1 9 8 1 一) 男, 工程 师, 现从 事变电一 次检修技 术工作 。 李欣 宇( 1 9 8 1 一) 男, 工程师 , 现从 事变电一 次检修技术管理工作。
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6 0・
新疆 电力技术
原 因有 以下 四个方 面 1 ) 现 场就 地 柜 在线 监 测 装置 故 障 , 下 位 机 内无
数据 ;
2 0 1 5 年第2 期 总第2 0 5 期
5 1 规范现场信息办公内网管理 , 提高变 电站内 信息 内网可靠性。 6 1 监控人员在进行数据分析 、 变压器故 障判断 时, 应结合现场情况 , 环 境 情 况 以及 负 荷 情 况 等 进 行综合分析 , 如确有异常可采集油样进行实验室分 析, 确实设备状态 。 7 ) 油 中溶解 气体分析应 用于 电力系统设备故 障诊断技术已经很成熟 , 但在线监测装置 由于技术
近几年电网发展迅 速 , 电力设备生产厂家也如
雨 后 春 笋般 涌 现 , 许 多厂 家 设计 不 合 理 或 者制 造 工 艺不到位 , 导 致 电力 设 备 出现 绝 缘 击 穿 甚 至 爆 炸 , 造 成 多次 电网 事件 。因 此 , 掌握 分 析 验 证 电力 设 备
手 车室 、 保护室 、 避雷器室 、 母线室 内壁被熏黑 , 其
中保 护 室 内数 根 通讯 线 缆 受热 熔 断 , 手 车 室 的观 察 窗玻 璃被 震 碎 , P T手 车动触 头 支 柱瓷 瓶 表面 有 明显 电 弧灼 伤 痕 迹 ( 如图1 所示 ) , C相 触头 的触 指 上 有
浅谈10kV母线电压异常分析及处理

浅谈10kV母线电压异常分析及处理摘要:在小电流接地系统中,10kV PT电压异常时有发生,现结合220kV XX变电站发生的10kV PT电压异常分析和处理过程,对10kV PT电压异常的原因和预防措施进行了探究。
关键词:变电站;10kV PT;异常;故障辨析0事件现象220kV XX站值班人员在监盘时发现:监控机发出“220kV XX站10kV 2乙M母线电压异常”异常告警信号,经检查发现10kV 2乙M母线电压A相2.0kV,B相6.0kV,B相6.0kV,监盘人员立即将该情况报告当值值班长。
1.技术分析220kV XX站10kV 2乙M母线电压异常原因:10kV PT高压熔断器熔断、低压熔断器熔断、一次系统接地、断线故障、铁磁谐振、负载不对称、接线错误或松动、电压继电器辅助接点接触不良等。
1.110kV PT熔断器熔断1)当系统发生单相间歇电弧接地时,产生接地过电压。
电压可达正常相电压3—3.5 倍,可能使10kV PT铁芯饱和,激磁电流急剧增加,引起高压侧熔断器熔断,熔断相低压侧电压降低但不为零,此时低压侧非故障的两相电压保持正常相电压。
同时,由于高压侧发生熔断器熔断,低压侧伴随出现零序电压,此时的零序电压高于10kV母线接地信号告警定值,因此保护装置启动并发出母线接地信号。
2)当10kV PT低压熔断器熔断时,二次侧现象与高压侧相似,区别在于低压侧熔断器熔断,只会影响某一绕组电压,不会伴随出现零序电压,所以不会发出母线接地信号。
1.2一次系统接地、断线小电流接地系统单相接地故障可分为金属性接地与非金属性接地两类:1)当发生金属性接地时,接地电阻为零(或接近于零),中性点与故障相电压重合,故障相电压为零,非故障相电压上升为线电压(或接近于线电压)。
2)当发生非金属性接地时,由于接地电阻不确定性,造成二次电压异常,这就容易与10kV PT熔断器熔断故障混淆,但这种情况至少有一相电压超过正常时相电压,这就可以区分电压异常是系统非金属接地还是熔断器熔断所引起的。
10kV母线异常现象的分析与判断

高压熔断器熔断
1、10kV#5母线接地告警; 2、 10kV#5母线线路1、2PT断线; 3、10kV A相、AB线电压越操作下限。
#1主变
遥测报警
1、10kV#4母线A相电压由复归到越操作下限; 2、10kV#4母线B、C相电压由复归到越操作上限; 3、10kV#4母线3U0电压由复归到越操作上限。 A B C A B C A B C
Ua=3.2 Ua=5.9 Ub=8.1 Ub=5.9 Uc=7.8 Uc=5.9 Uab=10.2
Ua=5.9 Ua=0 Ub=5.9 Ub=10. Uc=10.2 Uc=5.9 2 Uab=10.2
线路1
线路2
线路3
遥信报警
1、10kV#4母线接地告警; 2、10kV#4母线消弧线圈装置接地告警; 3、10kV#1主变低后备装置异常告警; 4、 10kV#4母线所属线路开关装置告警。
单点非金属性接地故障
接地故障的危害 接地故障的原因
单点接地故障的现象
两点接地故障的现象 单相接地与其他异常的现象对比
_
4
接地故障的原因:
(1)设备绝缘不良。 (2)小动物、鸟类及其他外力破坏。 (3)线路断线后导线触碰金属支架或地面。 (4)恶劣天气影响。
接地故障的危害 接地故障的原因 单点接地故障的现象 两点接地故障的现象 单相接地与其他异常的现象对比
Ua=3.2 Ua=5.9 Ub=8.1 Ub=5.9 Uc=7.8 Uc=5.9
Uab=10.2
一起10 kV Ⅱ段母线失压故障分析

2021年第3期总第406期一起10kV II段母线失压故障分析孔健,宫静,薛莉,赵娜(国网山东省电力公司曲阜市供电公司,山东曲阜273100)1故障情况2020年8月14日夜,雷雨天气,110kV 某变电站10kV II 段TV 三相一次保熔断,10kV 59019线路过流I 段速断跳闸,10kV 备自投装置动作跳开#2主变10kV 侧5902开关,但未能正确合上10kV 母联5900开关,备自投失败,导致10kV II 母失压,10kV II 段母线所带3条10kV 线路线失去电源,损失负荷约1.7MW 。
2故障原因分析2.1基本情况变电站10kV 母线为单母线分段,当时运行方式为分列运行,#1主变10kV 侧5901开关合闸,#2主变10kV 侧5902开关合闸,10kV 母联5900开关分闸。
10kV 备自投装置型号为CSC-246,装置能实现母联保护和10kV 备自投保护功能,母联保护未设定值不使用,装置设有“备自投合5901”“备自投跳5901”“备自投合5902”“备自投跳5902”“保护合闸”“保护跳闸”跳合闸开出硬压板。
2020年7月1日备自投逻辑传动试验后正式将备自投功能投入运行,在当时运行方式时10kV 备自投装置方式1充电,即母联备自投方式充电。
根据此备自投装置定值,母联备自投方式逻辑为:正常运行时,I 、II 母均有压,#2主变10kV 侧5902开关合位,#1主变10kV 侧5901开关合位,10kV 母联5900开关分位,当10kV II 母线电压低于30V ,判母线失压,延时5.5s 跳开#2主变10kV 侧5902开关;检测10kV I 母线电压大于70V ,即判10kV I 母线有电压,经0.3s 延时合上10kV 母联5900开关,保证正常供电。
为防止TV 断线时备自投误动,取主变10kV 侧测量电流作为母线失压的闭锁判据,闭锁电流值为0.1A 。
2.2故障现场排查情况因雷雨天气造成10kV II 段TV 过电压故障,21:12:20,A 、C 相一次保险熔断,1s 后B 相一次保险熔断,造成10kV 备自投装置内10kV II 段母线电压为零,满足10kV备自投II 母检无压的条件。
变电站10kV母线不平衡的原因分析及处理方法
变电站10kV母线不平衡的原因分析及处理方法摘要:母线电压平衡维护和治理是电力调度中的一项非常重要的工作内容。
导致母线电压出现不平衡故障的因素有很多。
文章结合工程实例,详细分析了变电站10kv母线电压不平衡产生的原因分析,同时提出了母线电压不平衡的治理方法。
关键词:变电站;10kv母线不平衡;原因分析;处理方法随着电力行业的不断发展,电网调度自动化系统的作用显得更加的重要,其中母线功率是否平衡是对电能质量进行考核的重要指标,直接的反应了电网的运行状况。
如果母线出现功率不平衡的故障,那么必须对产生故障的原因进行及时的分析,并且针对产生的原因进行有效的治理,从而保证电网运行的正常和安全。
因此探究变电站10kv母线不平衡的原因及处理方法极为必要。
一、变电站母线保护概述母线是变电站的重要设备之一,又被称为汇流排,在整个电力运输和配送中起着十分关键的作用,因此,母线保护是变电站继电保护的重要组成部分。
母线故障在电力供应中属于非常严重的故障,直接影响了所有母线连接设备的安全可靠运行,容易导致大面积的停电事故和用电设备损坏事故,将对电力系统产生极为不利的影响。
母线保护措施和手段必须具备划分内部故障和外部故障的功能,并能确定具体的故障段落,从而立即采取短路故障切除措施,将电力供应中断带来的损失降到最小。
在变电站的电力供应系统中,母线的主要功能是将电能进行汇合和分配,当流进母线的电流等于从母线流出的电流时,母线处于正常运行情况,也就是差流为零。
当流进母线的电流与从母线流出的电流不相等,也就是差流不为零时,则可判断变电站的电力供应发生了故障。
如不能及时解决母线故障,则会造成母线回路内的所有电力设备受到不良影响,导致整个电力供应系统出现问题,而在变电站采取母线保护措施的目的就是保证差流一直维持在零的状态。
二、变电站10kV母线保护工作基本要求变电站的10k V母线具有短路水平高、影响范围大的特点,10k V母线故障主要是由设备老化、操作失误、自然灾害等引起的,当电力供应系统和设备受到冲击后,绝缘子对地放电,母线回路中产生单相接地故障,随后短路电弧发生位移,母线故障转为两相或三相接地短路。
变电站10kV母线三相电压异常现象浅析
帅 2 0 1 3 . 0 5 现 象 3 保 护 屏 表 计 、 监 控 电
变 电站 1 0 k V母 线
脑 上 显 示 :某 相 的 相 电 压 稍 升 高 .
其 他 两 相 的相 电 压 稍 降 低 . 同时零 序 电压升 高 。例 如 ( 一 次 电压 值 ) :
般 情况 下 , 故障线 路 的零序 电 流值最 大 , 故 障 线
路 的 三 相 电 流 有 明 显 的 不 平 衡 ,故 障 相 的 电 流 较 小 或
接近 于零 , 而 正常 相 的电流 较大 ( 为负 荷 电流 ) ; 正 常 线
路 的零序 电流值接 近 于零或 较小 , = i 相 电流应 较平 衡 。
时会发 出 “ 某相 电流 互感 器断 线 ” 的告警 信号 。 现象 4 如 保 护 屏表 计 、 监控 电脑 上显 示 : 某 相 的 相 电压 为零 , 其 他 两 相 的相 电压 正 常 , 零 序 电 压 正 常 。 例 ( 一次 电压 值 ) : f = O . 0 2 k V, U v = 6 . 0 k V, = 5 . 9 k V,
U =1 . 7 k V, 同 时 ,告 警 铃 发 出音 响 。 分 析 : 此现 象 一 般 为 1 0 k V 线 路 耐 张 段 引 流 线 的 断 线 缺 相 故 障
引起 , 或 三 相负荷 电流有较 严 重 的不平衡 现 象 , 电压 升
高 的 相 别 即 为 故 障 相 , 故 障 点 为 主 干 线 或 负 荷 较 重 的
当某 1 0 k V线路 有多 点 ( 两点 及 以上 ) 的 绝 缘 状 况 不 佳 , 由 于 线 路 相 间 漏 电 的 损 耗 引 起 相 电 流 不 0 k V线 路有 接 地故 障 引起 。 电压 降低 的相 别 即为故 障相 , 其他 两相 应 正常 , 可 逐 条
变电站10kV母线出线故障分析及处理
变电站10kV母线出线故障分析及处理随着我国整体的快速发展,尤其是工业的迅猛发展,人们的生活水平和生活质量都得到了大大的提高。
在这个过程中,电力行业的发展发挥了重要的作用。
不过,虽然电力行业发展健康,但其中仍然存在不少的问题,例如变电站中母线的设计与运用。
本文将就变电站10kV母线运用中存在的故障进行整理和分析,并提出相应的处理措施。
标签:变电站;10kV母线;故障变电站母线是整个电力系统中非常重要的电气设备之一,它是电源与用户以及电源与电源之间不可或缺的媒介。
尽管母线发生故障的概率和次数很少,但一旦发生,将会带来巨大的问题。
不仅电气设备将会遭到严重的破坏,导致区域大面积停电,就连整个电力系统也将受到危害。
因此,解决和预防母线故障是亟待解决的事情。
1 母线的概述、出线故障及原因1.1 母线的概述母线是电力系统中最重要的电气设备之一,也自然是变电站的最重要的设备之一。
它在电力运输和配送的整个过程中都发挥着巨大的、无可替代的作用。
因此,如果在母线这一个环节出了故障,那么其后果是可想而知的。
这不仅会影响所有母线的连接设备的安全运行,也会导致区域大规模停电,甚至会威胁到整个电力系统的运作。
1.2 母线的出现故障及原因根据相关资料显示,10kV母线的出线故障可分为以下几类:相间短路故障、单相接地故障、金属性接地故障、相间短路接地故障及间歇性接地故障或经大电阻接地故障等。
而导致这些故障的原因则可能是母线设备故障、二次回路故障引起母线保护或自动装置误动使母线停电、人为原因及超级跳闸等。
2 保护变电站10kV母线的具体方案2.1 采取差动保护措施母线差动保护措施,当母线中出现故障的时候,母线中的电流很难达到平衡的条件,所以说相关的工作技术人员可以通过对母线中的电流是否平衡来对母线的故障进行判断立即得出故障原因。
这个措施是变电站10kV母线发生故障时所进行的主要保护方式,在发现母线故障时,就立即启动保护动作原件,断开母线上的所有断路器。
一起10kV越级跳闸造成全站380V交流系统全部失压案例分析
一起10kV越级跳闸造成全站380V交流系统全部失压案例分析摘要:讲述一起220kV变电站10kV越级跳闸造成380V交流系统全部失压的案例。
描述了故障发生的现象、10kV越级跳闸事故处理过程及交流故障查找过程,对故障的电力模型及跳闸原因进行分析,对380V交流系统配置及管理提出意见和建议。
关键词:380V;交流系统;环路;全部失压;越级跳闸1.事件介绍2018年01月06日15时58分26秒220kV XX站发生10kV XX线F12发生B相接地故障,F12保护未能成功动作,越级到主变变低跳闸,造成10kV 2M、2CM于15时58分31秒216毫秒失压。
15时58分30秒261毫秒(最早时间为#2主变冷却器交流失压开入时间),#2站用变低、#1站用变低零序过流保护动作,造成#2站用变变低13QF、14QF跳闸、#1站用变变低11QF、12QF跳闸,全站380V交流系统全部失压。
站用变保护整定如图1所示,站用变变高过流二段电流定值为3.14Ie,时间定值为0.9s;过流三段电流定值为2.14Ie,时间定值为30s;接地零序定值为0.33Ie,时间定值为2s。
站用变变低接地零序定值为0.29Ie,时间定值为1.5s。
保护动作情况图2所示,由于站用变变低接地零序时间定值为1.5s,接地变跳变低开关时间定值为2.6s,故站用变变低先于主变变低跳闸。
图1 站用变保护整定配合示意图图2保护动作情况2.故障处理过程10kV 设备越级跳闸后,全站交流系统失压。
故障处理的思路为:1)将#1站用变转为冷备用2)将#2站用变恢复送电3)将F12故障隔离4)将10 kV 1M及其他设备恢复送电5)将#1站用变故障查找恢复送电6)将F12站外故障处理后恢复送电本文重点讲解380V系统故障的查找过程。
由于两台站用变同时跳闸,电源班组初步分析为380V系统存在环路现象。
为查找380V1M、2M之间的环路,班组对交流屏进行了全面检查。
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变电站10kV母线失压分析
摘要:在电网中10kV母线成为重要的负荷汇集分配交汇点,所以其占有非常重要的地位。
假如10kV母线一旦发生故障,所造成的影响很大。
处理这种事故的关键是根据所出现的现象、保护动作情况,正确地判断故障所在范围和事故停电范围,迅速地排除或隔离故障,恢复对用户的供电。
结合理论分析及案例引用,对母线失压事故原因进行分析,并对母线失压事故的原因判断和事故处理流程进行归纳,最后提出相应处理建议。
关键词:变电站;10kV母线;失压事故
1.案例
10kV线路故障保护拒动,导致越级跳闸
1.1运行方式
10kV侧为单母线分段接线方式,1号主变、2号主变分别带10kVI、II段母线运行,10kV分段开关热备用状态,每段母线分别有3回10kV出线。
1.2保护配置情况
(1)10kV出线按三段式过电流保护设置。
过流I段,即速断保护,按大方式下躲开线路末最大短路电流,校验时只要满足在常见的大方式下,被保护线路出口故障灵敏系数不小1.2,时限为0S;过流II段,即限时速断保护,按照躲开线路所带容量最大的变压器低压侧发生故障时的最大短路电流整定,与线路分段开关定值和用户智能开关保护配合,时限为0.15S;过流Ⅱ段,即过电流保护,是线路保护的最后一道防线,必须保证线路末端发生故障时具有足够的灵敏度,并应躲开正常运行时最大负荷电流,同时要考虑保护CT、线路载流量等因素,时限为0.3s。
(这段老师资料少您看老师写的合适吗?)
(2)主变10kV侧后备保护配置为两段式电流保护,I段为速断保护,电流定值与10kV出线过流I段或II段配合整定,按小方式下10kV母线两相短路有1.5灵敏度整定,0.3秒跳10kV分段,0.6秒跳本侧,0.9秒跳两侧;II段为复压过电流保护,按躲变压器最大负荷电流整定,0.6秒跳35kV分段,0.9秒跳本侧,1.2秒跳三侧。
1.3事故概况
110kV变电站由于10Kv1#线路故障保护拒动,越级造成1主变低后备速断保护动作,跳开1号主变低压侧开关,造成10kVⅠ段母线失电及对外停电。
1.4现场反馈
现场经检查发现,10kV1#开关保护装置出现死机现象,10kVⅠ段母线在1#开关柜顶处的泄压通道已打开,该柜上方的母线室内有严重的弧光短路放电痕迹(三相母线均有烧伤)、3只母线支柱绝缘子和3只母线穿墙套管均有烧伤,周边母线绝缘护套大多已熔化,10kV B、C相母线搭接铜排4棵螺栓已基本熔化、连接铜排已不能使用。
1号主变、10kV相关出线未发现异常。
1.5事件分析
在10kV1#开关柜上方母线室内,通过对相关烧坏的设备进行细致地分析和观察,发现 B、C两相母线搭接铜排的固定螺栓,在设备安装投运时未紧固到位,由于手车式开关柜的母线全部密封在柜内,又无观察孔,在日常设备巡视检查中难以发现,造成母线搭接铜排长期接触不良,发热现象越来越严重,引起周边部分绝缘护套熔化,相间绝缘强度逐日下降,从而引发相间击穿短路。
同时,再加
上10kV1#开关的保护装置出现死机,最终导致110kV 1号主变低后备保护动作跳闸、10kVⅠ段母线对外停电等现象的发生。
2.母线失压的象征和故障判断
母线失压时,会报出事故音响信号,同时母线电压表、失压母线各分路及电
源进线的电流表、功率表指示均为零。
失压母线上所有的跳闸断路器绿灯闪光
(常规电磁式继电器控制方式)。
微机综合自动化变电站,监控后台机显示失压
母线上所有的跳闸断路器闪动,微机保护装置的断路器位置指示“跳闸”灯亮(或
闪光)。
而高压侧母线失压,可能同时使中、低压侧母线失压,即主变压器一次
侧母线失压,引起二次侧母线失压。
判断母线失压事故的主要依据是:保护动作
情况和断路器跳闸情况,仪表指示,对站内设备检查的结果、站内有无操作和工
作等。
3.变电站10kV母线事故原因
一般来讲母线失压会有以下几点原因:一是天气原因;二是开关原因;三是
保护误动;四是人为误操作。
发生故障后不仅造成供电中断,造成大面积停电事
故产生,同时还会严重损坏电力系统电气设备,更甚者还会造成电力系统的崩溃,造成用户与变电站重大的经济损失和社会不良影响。
(1)电流(电压)互感器、断路器、避雷器、母线等电气设备质量差,容易造成设备爆炸等事故,从而引起母线故障事故。
(2)母线及其所属设备上的绝
缘子产生闪络现象,从而引发母线故障。
同时,母线上所属断路器继电保护拒动
越级跳闸,也会造成母线失电事故。
(3)天气原因或者环境因素引发的母线故障。
④因小动物引起设备短路而使母线失压。
⑤保护装置故障或因二次回路短
路引起开关误动作跳闸引起母线失压。
然而人为因素中也是一个重要的原因,占
到了变电站母线故障中的大概1/5。
比如运行人员的误操作会引起电弧现象的产生,导致母线故障。
继保人员在二次回路工作时措施不当也会引起母线失压。
4.10kV母线事故处理
遵循事故处理原则,做到及时发现、快速处理、及时汇报,提前做好安全措施。
当发生故障时,应断开失去压母线的电源开关;投入备用电源开关,如果电
压恢复,说明是电源有问题。
如果还是失压,说明母线上出了问题,应当立即断
开备用电源,对母线进行检查和维修,以至尽快恢复正常运行。
(1)不管何种原因使得母线失压,造成站用电失压,应优先考虑恢复站用电。
同时还应检查母线上所有开关是否跳开,若没有,则将失压母上各断路器断开。
这主要是从防止事故扩大、便于事故处理、有利恢复送电三方面综合考虑。
因为
停电母线上的断路器保持在断开位置,可以避免在处理事故或进行倒闸操作时,
误向停电母线反送电,使母线再次短路。
此外,还可以迅速发现拒动的断路器,
为分析和查找故障点提供重要依据。
(2)若是由母线上的设备、元件故障引起
的母线故障,则应及时切除该故障元件,以快速恢复该条母线的供电。
在故障处
理中,运行人员应以继电保护装置的实际动作状况,或者是爆炸声等事故现象等
为依据,正确判明母线事故产生位置,进行及时调度处理。
(3)若由线路故障
产生越级跳闸引发的母线失电,此时母线的位置及其强送时没有突出的短路现象,在故障处理中,就应及时拉开故障线路开关,使母线能够快速恢复送电。
(4)
若线路开关或者是10kV母线故障时,应立即采取有效措施,隔离故障线路。
在
故障处理中,若不能及时辨别出故障线路,可采取拉开全部的出现开关,以外电
源为媒介,冲击母线。
(5)若因为误碰二次回路继电器而使母线失压,检查保
护二次回路正常后可将设备直接送。
(6)若因事故处理而改变了系统的运行方
式,要及时将对应的备自投或其他保护装置做相应的改变。
5.结语
从本文的分析得出,10kV母线作为电网系统重要的电气设备之一,时常会因
为各种因素引起事故和异常。
除了依赖于高科技设备以外,变电运行人员还应以
预防为主,要经常对一些常见事故和异常进行分析和预想,加强学习,提高自身
技能和应变能力,一旦发生事故能迅速、正确地处理,防止事故扩大,减少损失,确保电网的安全、可靠运行。
参考文献:
[1]杜娟,马骁,黄新,刘俊雁.10kV母线失压分析[J].电工技术.2013.
[2]王海港,王同文,张炜,孙月琴.两起母线失电的处理分析[J].安徽电气工程职业技术学院学报.2014.。