汽轮机低真空运行经验
汽轮机凝汽器真空低故障的分析与排除

汽轮机凝汽器真空低故障的分析与排除摘要:凝汽器是凝汽式汽轮机的重要组成部分。
凝汽器与冷却水系统、抽气器、凝结水泵等组成凝汽设备,用以在汽轮机排汽口建立并维持要求的真空;将排汽凝结成水,供往锅炉给水系统。
从而提高了整个装置的热效率及水的重复利用。
而汽轮机凝汽器运行中的主要监视项目是冷凝器真空度。
凝汽器真空对汽轮机运行经济性影响较大,如其它条件不变,真空度每变化1%,汽轮机的汽耗率平均要变化1~2%。
为此,正常运行中应尽可能地使凝汽器在经济真空下工作,真空过高将导致排汽缸温度过低,过冷度增加对汽轮机也是不利的,真空过低除影响机组经济性外,还会威胁机组的安全。
关键词:凝汽器;真空一、凝汽器应安装有准确的检测仪表以便判断问题为了能及时而准确地判断凝汽系统存在的问题,对凝汽系统监视仪表的装置应给予足够重视。
凝汽器应装有真空表,测点应接近自动排汽阀的地方,并应注意校正其零点。
凝汽器喉部、热井、冷却水进/出口处应装设温度计。
热井应装设液位指示器,根据需要还可以装设凝结水高、低液位报警器或(和)液位自动调节器。
抽气器应装设压力表、温度计。
二、凝汽器真空低故障原因分析及解决方法2.1. 冷却水中断冷却水中断引起真空急剧下降的主要特征是:真空表指示快速回零;冷却水泵出水口侧压力急剧降落;冷却塔喷水池无水喷出。
冷却水中断时,应迅速解除汽轮机负荷,以备用水源向冷凝器供水。
并注意当真空降低到允许低限值时进行故障停机。
由于冷却水中断使凝汽器超过正常温度时,应当停机并关闭冷却水入口门,一般应等到凝汽器冷却到50℃左右时,再往凝汽器送冷却水,否则将急剧冷却凝汽器,造成冷凝管胀口松漏。
2.2. 冷却水量不足主要特征是:真空逐步降落;冷却水出口和入口温度差增大。
由于引起冷却水量不足的原因不同,还有其不同的特征,因此,可根据这些特征去分析判断故障之所在,并加以解决。
①若此时凝汽器中的流体阻力增大(表现为冷却水进出口压差增大,冷却水泵出口和凝汽器进口冷却水压均增高),喷水池喷水高度降低,则可断定是凝汽器内管板堵塞。
论对运行真空低的汽轮机组应采取哪些改进措施

电厂运行人员的主要监视参数 。真空提高 , 机组出力增加 ; 真空降低 循环冷却水 回水阀门未全开 , 未经风机冷却 , 也可使水塔 出水温度升 l k P a , 汽轮机的汽耗 量将增加 1 . 5% ~ 2 . 5%; 真空过低 , 汽轮机的排 高 , 真空下降。 2 . 2 . 5轴封密封不 良。 ( 1 ) 汽机轴封送汽不合理 , 机组运 汽温度将升高 , 使得低压缸或低压轴承座等部件受热膨胀 , 甚至使机 行 时,汽机的轴封送汽 由于前后轴封 由同一根管道从 主机轴封供汽
CC12―3.510.175汽轮机低真空循环水供热改造-文档资料

CC12―3.510.175汽轮机低真空循环水供热改造一、前言为了节约能源,减少小锅炉对大气的烟尘污染。
为通辽市城市规划和发展提供保证。
从2000年开始通辽城市集中采暖供热迅速增长。
由于通辽热电厂近十年没有阔建,现有的加热器、抽汽系统的转化能力已满足不了对外采暖供热的要求。
为了解决我厂对外供热困难的问题。
经过对现有设备系统分析,决定对五号汽轮机进行低真空循环水供热改造。
对于凝汽式小机组改循环供热我厂有成功经验,但是对于双抽机组的循环水供热改造,我们厂没有改造的经验。
同时,我们没有关于双抽机组循环水改造的参考资料介绍。
为了保证改造后能达到预期供热的目的,保证机组的运行安全,在改造前必须进行模拟循环水供热试验。
我经过查阅该机组的相关设计资料和说明书。
制定机组循环水供热改造的模拟试验方案。
经过对所改造机组的试验数据记录,对统计的数据进行了统计分析。
根据分析的结论,确定了机组循环水改造的具体方案,保证了改造的成功。
机组改造运行后,又对其实际运行情况进行跟踪监视、观察、调整,保证了改造机组的冬季该机组的安全供热和发电。
为了掌握该机组改造后的经济效益情况,对2001年12月至2002年4月机组运行参数和相关数据进行了统计分析。
通过计算,我们看到该机组改造后,不但保证了我厂的对外采暖供热,同时使全厂的经济效益得到了提高。
二、机组改造的关键技术分析1、由于该机组是双抽机组,在改为循环水供热后,必须停止一、三抽汽,保证凝汽器有足够的凝汽量。
因此,由一、三抽所提供的汽源,在供热期间,必须由其它设备供给。
2、机组改为循环水供热后,随着循环水温度的提高,凝汽器真空降低,排汽缸温度上升。
由于金属的热胀特性会引起二、三瓦抬高,机组的中心发生变化,可能造成机组的振动升高。
因此必须进行改造前的模拟试验,测得主要监测数据,必须满足在机组设计允许安全运行范围内,方可进行改造。
3、根据原有机组的运行情况,同时考虑到该机组该机组改造后的安全性,设计循环水供热时,凝汽器的入口温度不超过45℃,出口温度不超过60℃。
低真空供暖运行操作规程

低真空供暖运行操作规程1.1设备规范1.1.1汽动循环水泵汽轮机1.1.1.1生产厂家:山东青能动力股份有限公司生产日期:2010年10月1.1.1.2技术规范汽动循环水泵1.121生产厂家:山东泰特泵业有限公司1.1.1.2技术规范电动循环水泵1.1.3.1水泵1.1.3.1.1生产厂家:上海凯泉泵业有限公司1.1.3.1.2泵性能参数1.1.3.2水泵电机1.1.321生产厂家:济南生建电机厂有限公司1.1.3.2.2技术参数1.1.4补水泵生产厂家:山东鲁源泵业有限公司生产日期:2010年10月1.141补水泵技术参数补水泵电机技术参数1.1.5疏水泵生产厂家:山东鲁源泵业有限公司生产日期:2010年10月1.1.5.1疏水泵技术规范疏水泵电机技术参数1.1.6供暖加热器技术参数:1.1.7补水箱水箱容积:12.5m3生产日期:2010年11月自制1.1.8疏水箱水箱容积:8m3生产日期:2010年11月自制1.2运行前准备1.2.1检查设备应完整,现场清洁,准备好振动表、听针、手电筒、阀门扳手等运行工具。
1.2.2电气绝缘测试合格,相关电气仪表指示准确1.2.3水系统充水放气完毕,汽系统疏水完毕1.3 检查1.3.1 检查管道膨胀情况1.3.2检查水系统管道、设备放气彻底并关闭放气门1.3.3检查汽系统疏水彻底并关闭疏水门1.3.4检查汽水系统一次门全开,检查供汽母管、供水母管、回水母管压力正常1.3.5检查水泵盘根滴水正常;油箱、轴承箱油位正常1.3.6检查汽动泵汽机进汽门前疏水,检查疏水情况,本体疏水打开,有关状态正常1.3.7 检查#1 加热器水侧进出口水阀全部打开1.3.8检查三台循环水泵进出口门全部打开1.3.9检查补水泵进出口门全部打开1.3.10检查补水箱水位在水箱中线以上位置1.3.11检查泵房内供回水管路相关阀门确已打开,通知外网开通热用户1.3.12检查电气系统、汽水系统表计阀门打开,表计指示准确1.4启动运行1.4.1 启动补水泵运行1.4.2 启动电动循环水泵1.4.3 运行#1 加热器1.4.4启动汽动泵1.4.5 停运电动泵投备用泵1.4.6#2、#3 汽轮机循环水系统与供暖首站循环水系统切换,进入供热运行状态。
关于125MW汽轮机真空低的原因分析及防治措施

吉林热电厂技改一期工 程在运行投产一年后, 回访 时发现汽轮机 在运 行中由于冷却塔工作不正常也可使水塔 出水温度升高 . 真空 真空低. 经现场调查后 进行 了深入分析 . 并提 出了改进方法 和措施 恶化 。 另外 , 由于环境温度高或空气湿度大使 冷却塔循环水温降减少 , 凝 汽器循环水进水温度升高也可使真空恶化。
1 . 1 . 2 凝汽器两侧通水量分配不均 运行 中凝汽器两侧循环水温升不一样 . 有时差值达到 4 - 8℃。温 升大 的一侧循环水量较小 .分析原因可能是水侧顶部有空气 聚集 , 系 统阻力较大所致 。 另外 . 由于凝 汽器铜管结垢 , 被 污泥 、 杂物 等堵塞 , 或 因铜管泄露被人为堵塞 . 使流通面积减小 . 循环水通水量下降 . 造成 汽 轮机真空下 降 1 . 2 传热端差大 从N 一 6 0 0 0 一 I I 型凝汽器热力计算说明书查得 : 其设计传热端差为 4 . o 4℃ 经测试 2台机组的平均传热端差为 9 o C 左右 . 较设计值大 5 左右 . 根据公式 t z =t l +At +8 t . 式 中: 循环水 入 口温度 t l 取2 0℃. 循 2 . 4 真空系统严密性合格 环水温升 △t 取 1 3 . 1 4℃, 端差 8 t 取9 ℃. 则 :t z = 4 3 . 1 4℃ 对应 的排汽 利用 大小修机会 进行凝 汽器灌水找漏 、 堵漏 。 凝结泵 压兰、 系统 内 压 力 ,P k = 0 . 0 0 8 5 MP a 。 法兰、 截门压兰严 密 , 水 封调整适 当。 正常运行时在远离氢系统 的负压 由于端差的增大. 排汽压力 又升高 0 . 0 0 1 5 M P a . 影响凝汽器真 空下 部分可用蜡烛 火焰法或烟气 法查漏堵漏 轴封供气压力正常 , 保持压 . 0 2 5 ~ 0 . 0 3 0 MP a 定期做真空严密性试验 . 保证 真空每分 钟下 降 降1 . 5 % 使汽轮机热耗率增加 1 . 2 9 % 供电煤耗增加 5 . 2 g , ' k w. h ( 标煤 ) 。 力在0 6 5 P a . 争取达到每分钟下降不超过 2 6 6 P a 如真空系统严密 造成端差大的主要原因是循 环水 中的污泥 、 微生物和溶于水 中的 不 超过 6 碳 酸盐析 出附在凝 汽器铜管水侧产生水垢 . 形成很 大 的热 阻 . 使传过 性试验 不合格应 安排查漏堵漏 同样 热量时传热端差增 大 . 凝汽器 排汽温 度升高 . 真空下降。 2 . 5 抽 汽器 工作 正常 保持 射水 池水温正常 . 一般应 不超过 2 5℃ 当水 温升高时应进行 1 . 3 凝 汽 器 汽侧 积 空气 换 水 保证射水泵工作正常 。 2台泵事故联动及低水压联 动试验 正常, 造成凝汽器内积空气的原 因有 : - 3 M P a 以上 在定期设备检修 中应 检查射汽器喷嘴冲蚀 、 结 ( 1 ) 真空系统的严密性差或低压缸 轴封供汽压力低 , 使 空气漏人 水压在 0 开空气 凝汽 器内 . 凝汽器 内空气含量增大 设计凝汽器 的真空严 密性为 2 6 6 垢情况并处理 如发现抽气管 中有积水可采用在低负荷时关 、 P a / mi n . 实际大部分时间真空严密性都大于 6 6 5 P a / mi n 门的办法将积水抽走 ( 2 )1 2 5 M W 机组 采用闭式循环射水抽 汽器来 维持真空 .由于工 3 结束语 作水不断被抽器管 和轴封冷却器来 的残余蒸汽所加热 . 使 工作 水温不 断升 高 . 对应 的饱和压力升高 . 这样 当工作 水流经抽 汽器喷嘴后 有可 引起 汽轮机 真空低 的原 因是个综合性 的问题 . 它与运行维护和检 能产生汽 化 . 使抽汽器 喷嘴后 的压力升高 . 携带空气 的能力下 降致使 修质量密切相关 。 提高汽轮机的真空度关系着机组的安 全、 经济运行 , 汽轮机真空下降。 另外, 由于抽气管道水平段中有时产生积水, 使不凝} 生 气 而且对提 高整个 电厂 的经��
汽轮机凝汽器真空低的原因分析及解决方案

汽轮机凝汽器真空低的原因分析及解决方案
通过对韶关发电厂#8 机组凝结器真空低的原因分析,得出韶关发电厂#8
机组真空低的主要原因为不锈钢管结垢严重,影响金属换热效果,并针对类似
原因引起凝结器真空低提出应对措施,提高机组运行中真空,以提高机组的安
全经济性。
【关键词】凝结器真空管材结垢胶球清洗
1 设备状况
韶关发电厂#8 机组是1985 年投产的国产200MW 机组,配备锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-670/140-10 型超高压参数一次中间再热单汽鼓自然循环锅炉,汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的N200-130-535/535 型超高压一次中间再热
凝汽式单轴三缸三排汽汽轮机,发电机为哈尔滨电机厂生产的QFQS-200-2 型
发电机。
#8 机组于2002 年大修时进行了DCS 控制系统改造,由原来的立盘硬操改为了DCS 控制。
汽轮机规范如表1 所示。
表1-1#8 汽轮机技术规范
项目
单位
规范
型号
N-200-130-535/535
额定/经济功率
MW。
汽轮机真空下降原因及解决办法

汽轮机真空下降原因及解决办法摘要:汽轮机真空的变化,对汽轮机的安全与经济运行有极大的影响。
机组真空高排汽压力就会降低,那么汽轮机的汽耗量也将相应的减少,从而就获得了较好的经济性。
一般情况下当真空每降低1%时,汽轮机的热耗就增加0.7%~0.8%。
正因为如此,所以对凝汽式机组来讲通常要维持较高的真空。
凝汽器内真空的产生,是依靠汽轮机排气在凝汽器内迅速凝结成水,体积急剧缩小而造成的。
例如排气冷却而凝结成30度左右的水,相应的饱和压力只有0.04绝对大气压,这时如果蒸汽的干度为90%时,每公斤蒸汽的容积为31.9m3。
而蒸汽凝结后容积只有0.001m3。
即缩小到原来蒸汽的三万分之一左右。
汽轮机带负荷运行中抽气器的作用,只是抽出凝汽器中不凝结的气体,不至于积存在凝汽器内影响蒸汽的凝结。
关键词:汽轮机;真空下降;原因1凝汽器真空凝汽器是汽轮机真空系统的最主要部件,其作用是当汽轮机排汽进入低压缸时,遇循环水冷却凝结成水,体积骤然缩小,形成高度真空,使汽轮机内的蒸汽膨胀到低于大气压力从而多做功。
真空越高,排汽温度越低,汽轮机热循环效率越高。
一般运行经验表明,凝汽器真空每下降1KPa,机组汽耗会增加1.5%~2.5%。
2凝汽式汽轮机真空下降的象征及危害2.1凝汽式汽轮机真空下降的主要象征(1)排气温度升高;(2)真空表指示降低;(3)凝汽器端差增大(3)在调速气门开度不变的情况下,汽轮机负荷下降;(4)当采用射汽抽气器时通常还会看到抽气器冒汽量增大。
2.2汽轮机真空下降给机组带来的危害(1)由于排气温度增高将会使固定在排气缸上的轴承座中心上移,破坏了原有的支撑状态和轴承的负荷分配,如果变化过大,往往会引起机组的振动。
(2)汽轮机真空降低,在进气量不变的情况下,将会使汽轮机的出力降低。
对于凝汽式汽轮机组,一般来说,真空每降低1%,出力降低也将近1%。
如果保持汽轮机出力不变,必须要增加进气量,以致引起通流部分过负荷,同时还会引起轴向推力增加。
火电厂汽轮机凝汽器真空低原因分析及措施

火电厂汽轮机凝汽器真空低原因分析及措施【摘要】本文结合某工程主要针对真空度下降对汽轮机运行的影响和汽轮机组低真空度保护的不同形式以及汽轮机凝汽器真空度下降时的处理方法进行简要分析,仅供参考。
【关键词】汽轮机组;真空度低;措施一、工程概况某火电厂汽轮机是引进西门子技术生产的660MW超超临界汽轮机。
一次并网带负荷100MW后,由于真空系统存在漏点,真空度下降至88kPa(绝对压力13kPa),机组跳闸,经检查为凝汽器压力高保护动作。
在汽轮机正常运行中,凝汽器真空度降低对其产生许多不利影响,因此所有火力发电机组都设置了低真空度跳机保护,以保护汽轮机和凝汽器的设备安全。
传统的低真空度保护一般是当真空度低于某一定值(一般为73kPa)后直接动作停机(简称保护一),但该超超临界大型机组除设置了定值的低真空度保护,还增设了变定值的低真空度延时保护。
其保护定值又分为两种类型:一类是和负荷率成一定关系,另一类是由中低压连通管压力根据一定的函数关系算出。
二、凝汽器真空形成的原理凝汽器内布置了很多冷却水管,循环水源源不断地在冷却水管内流过,这时汽轮机低压缸排汽进入凝汽器的蒸汽遇冷立刻凝结成水,放出的汽化潜热被冷却水带走,使凝汽器内的蒸汽接近冷却水温度。
由于蒸汽的饱和压力与其饱和温度是相对应的,当排汽被凝结成水后其比容急剧缩小,体积也大为缩小,使凝汽器内形成高度真空,再利用抽气器不断地将凝汽器内的空气及其它不凝结的气体抽走,以维持凝汽器的真空。
三、真空度下降对汽轮机运行的影响1、对汽缸膨胀的影响低真空度运行时背压升高,排汽温度升高,汽缸膨胀量增大,改变了通流部分的动静间隙。
静子以低压缸中心为零点向前膨胀,转子以推力轴承为零点向后延伸,由于温度变化不大,动静间隙变化不致于产生摩擦和振动。
汽缸和凝汽器的膨胀因排汽温度的升高而增大。
汽缸与转子的相对膨胀引起通流部分动静间隙改变,在热应力作用下发生变形,造成接合面连接螺栓松动或变形,甚至造成机组剧烈振动,破坏接合面的严密性。
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低真空供热机组技改及运行经验【摘要】本文主要阐述了C6、C12抽凝机组实施低真空供热技术改造方案、辅机设备的选型和机组改造后在运行中出现的问题、解决办法,以及事故处理经验。
此项技改技术及经验是当前高耗能小热电机组在能源单价走高的趋势下,热电企业内部挖潜、节能降耗、降本增益、扭亏为盈、走出困境的有效途径。
【关键词】低真空技改运行经验节能减排1、前言近年来由于煤炭价格持续攀升,热电企业的运行成本高于用热成本,用热价格因为考虑老百姓的承受能力及社会稳定不能大幅调整,因此使全国绝大多数的热电企业陷入了严重的经济亏损困境。
所以节约能源,降低消耗,依靠企业内部挖潜改造势在必行,而循环水供热是一条有效途径。
循环水供暖是将排放到大气中的乏汽热损失能量,用于集中供热,使全厂的热效率由原来的55%提高到80%,热电比可达800%,节约了大量的能源,减少了环境污染,是企业走出困境的有力措施,该项目的实施有显著的经济效益、社会效益和环保效益,符合国家节能减排政策,是利国利民的重大举措。
循环水供暖项目在国家东北、华北、西北地区乃至黄淮部分地区已得到广泛应用,深受热电企业的欢迎,但在江苏地区是一片空白,我公司处于苏北地区,属暖温带半湿润季风气侯,气候四季分明,冬寒干燥,冬季供暖期为100—120天,鉴于此种情况我公司率先实施了循环水供暖工程,走在苏北地区同行业的前列。
2、C6、C12机组低真空技改方案我公司计划供暖面积130万平方米,设计C12机组可带50万平方米供热面积,同时可带额定抽汽供热量,C6机可带30万平方米,加上尖峰换热器可全部满足供暖需要,具体改造方案如下:2.1、改造设备工艺流程:改造前改造后2.2、改造措施:本项目是通过对公司抽凝机组进行改造,机组低真空运行,将原进入冷却塔的循环水加压后送给热用户取暖。
2.2.1、凝汽器改造:由于技改后凝汽器水侧压力提高到0.3Mpa,所以水室法兰、前后水室盖板均加厚,具体要求如下:、a、分别对凝汽器各水室重新制作水室法兰2件与原水室法兰焊接在一起,即提高了法兰的刚度,又确保良好的密封,为避免螺栓孔错位以及减少法兰的热变形,应先把水室盖板及新法兰用螺栓紧固在原水室法兰上(此时不装密封橡胶条),然后在外侧把新旧法兰焊接在一起,焊好后卸掉水室盖板,再在内侧把两个法兰焊接在一起,所有焊缝不允许有间断以保证密封。
b、水室横隔板各制作2件,导板需补焊c、前后拉杆两机各制作6件d、前后水室盖板各制作4件,水室盖板铰链各制作4件e、其他所需零部件,按图纸要求准备2.2.2、排汽接管改造:机组低真空运行时,后汽缸温度有可能过高,当温度超过报警值时,喷水管投入喷水降温,因此要在汽机排汽管上加喷水冷却管。
2.2.3、系统管路改造:凝汽器双路双流程均改为单路四流程及双路双流程两种,另加喷水冷却管路。
2.2.4、对机组重新进行热力计算、核算轴向推力及机组热膨胀。
2.3、技改关键要点:2.3.1、C6、C12机组供暖面积的设计:原设计C12机组可带50万平方米,C6机组可供30万平方米的采暖面积,同时可带额定抽汽供热量,根据几个冬季的运行以及徐州地区的气候特点C12机组在气温-5℃时可带80万平方米的供暖面积,在-8℃时,一台C12机组加一台9MW的换热器可带80万平方米的供暖面积,同时满足额定抽汽供热量的需要。
2.3.2凝汽器流程方式的设计:我公司凝汽器流程设计为单路四流程及双路双流程两种,单路四流程运行优点天气较冷时能提高循环水温度,缺点是通流水量较少,切换操作复杂。
双路双流程运行优点通流水量大,切换操作安全,通过运行情况看双路双流程是最佳选择。
2.3.3系统防水锤设计:根据设计原供热管网为防止事故状态下的水锤冲击,装有DN50安全阀2个,安装后在华东局热用户调试运行时,暴露出了原设计安全阀排水能力不足的问题,因供水流量大、供水压力高、流速快,水泵故障突然停运时,管网的冲击力较大,造成主管网DN600的阀门冲爆,所幸未造成恶性事故。
通过此次教训,在每台凝汽器入口各增装1台DN200的安全阀,在除污器出口安装2台DN150及1台DN 200的安全阀,供水主管网出口装2台200DN的安全阀,最后通过试验整个系统在故障情况下能及时将高压力的水向外排出,确保了系统的安全稳定。
高层热用户防水锤设施采用的是事故速断阀,该阀门在事故状态下能迅速关闭,防止高层水倒流,有效地保护了系统的供热安全,通过实验安全可行。
2.3.4保温措施低温供热管网采用的均为直埋管,保温为硬质聚氨酯发泡保温,保温层密度80—100kg/m3,导热系数﹤0.02w/m℃,抗压强度≥0.12Mpa,闭孔率90﹪—92﹪,耐热性120℃,通过运行使用该保温材料每公里温降1℃,效果较好。
2.3.5主要辅机选型:针对低温循环水供暖技改工程,在技改后能否实现连续稳定运行,除机组本身技改成功外,主要配套辅机的选择也尤为重要,如果选择失误,非但不能经济运行,同时也危机主机及热用户的供热安全,下面介绍我公司在辅机方面选型经验:a、循环水泵的选择:对于循环水泵在设计选择时必须根据供水流量、扬程、及功率进行选择,在考虑大流量和大功率泵的安全运行时应保证以下几点:1)流量大,扬程高的泵应选择低转速,便于大功率电机使用软启动。
2)根据用户供水量变化频繁的实际情况,应考虑背压机拖动泵的运行方式,便于变频调节供水流量。
3)在选择用背压机拖动循泵时,可考虑一次蒸汽参数为中温中压参数,通过背压机做功后的二次低压蒸汽可进入蒸汽供热管网,这样能较好实现热电厂蒸汽能源的阶梯利用。
4)为确保供热系统的安全稳定,,应选择一台电动循泵作备用,因为汽动循泵运行经济、稳定,可调节,而电动循泵可在事故状态下迅速启动。
根据上述情况我公司选择的循环泵及拖动背压机型号如下:供热循泵出口设计为伸缩节,开始安装时采用橡胶软连接,由于该伸缩节耐压性能低,在机组试运时出现爆裂现象,经反复调研考察,最后改用泰州百新生产的钢丝软连接,具有较好的耐温,耐压及热膨胀性能,运行至今未出现任何问题。
C、除污器的选择:针对低温循环水供暖,对于新技改厂家开始投运及运行后热用户的开发,系统循环中除污器运行情况的优劣尤为重要,本公司开始选择时没有经验,在技改后调试初期及新开发用户后的系统循环时,系统内大量的泥沙,砖石等施工杂物因除污器滤网质量较差而进入凝汽器入口,堵塞严重,严重影响安全运行,因而建议在该设备选择时应注意以下三点:1)尽量选择卧式除污器,便于排污清理,立式较易堵塞。
2)滤网材质应选择强度高,质地细的,以防因滤网损坏使杂物进入凝汽器。
3)除污器排污口应有足够的尺寸,一般直径不低于250mm。
3、C6、C12机组低真空运行经验及典型事故处理技改后C6、C12机组经过四年的运行,我们从中得到不少低真空运行的宝贵经验,现将我公司C6、C12机组低真空运行期间遇到的典型案例叙述如下为同行业人士做借鉴:3.1射水系统结垢严重:技改后运行由于真空低排汽温度高,抽气器冷却水为地下水,运行一个月左右出现射水抽气器及射水泵结垢严重,致使射水泵叶轮抱死,损坏,抽气器因结垢严重真空较低,经济性较差,最后通过认真分析处理在射水箱内加阻垢剂进行处理,实施后至今未出现类似现象。
3.2供水温度较高造成热量的严重浪费:我们在第一采暖期运行时没有经验,供水温度不论是白天还是晚上都是恒温的,机组负荷不作调整,为保证供水温度,主机的抽汽供热量改为双减运行,造成机组热量损失严重,煤耗高,公司整体经济性差,技术人员对此进行探讨、计算,并根据地区特点及国家供热标准,将循环水供热温度灵活调整根据气温的变化调整机组负荷,并制定了供水温度曲线表,通过试运完全可行,将原来的双减供热改为机组供热,减少了热量的损失,经济性大大提高。
3.3供热管网失水量大:循环水供热运行后,管网内加入普通碱式阻垢剂,管网失水率偏大,(超过了国家1%的标准),原因两方面,一是部分老用户暖气片有腐蚀泄漏现象,二是循环水无色无味温度适宜,用户放水量大。
针对此种情况技术人员分别对同类型热电厂及药剂厂进行了实地考察研究,最后采用上海昱真科技有限公司生产的多功能阻垢缓蚀剂运行效果较好,失水率大大下降,仅2010—2011季日平均补水量由原来的800t下降到520t,使公司的经济性进一步提高。
3.4运行中系统失电的事故处理:热电行业运行中最为可怕的事故就是在冬季蒸汽及循环水供热高峰时段发生外线路系统故障停电,此种事故如果处理不当会连接引发各种意想不到的恶性事件。
而我公司循环水供热以来每年冬季都有类似的事故出现,系统失电最长时间达43分钟。
发生事故时运行方式为4炉2机带循环水及抽汽供暖。
此时锅炉总产汽量238t/h,蒸汽供热142t/h,循环水供热面积82万平方米,主蒸汽压力3.33Mpa,汽动热循泵运行,低真空供热泵站电源由C12发电机供给。
针对此种情况我们的处理经验是:事故发生瞬间根据周波判断发电机的运行方式为自带厂用电单机运行,人员迅速调整机组转速3000r/min,并专人监视保持转速稳定,同时将机组抽汽供热转到供热双减运行,同时检查凝泵、给水泵、深井泵等动力设备的运行情况,以及联系其他专业动力设备的运行情况,尽可能减少大功率动力设备的启动,以免发电机跳闸。
另外低真空供热站为汽动循泵运行,因此只要蒸汽不中断就可运行,变频补水泵跳闸系统回水压力下降可用深井泵的工业水直补,维持回水压力不低于0.12Mpa就能满足凝汽器的运行,如果锅炉安全阀动作,应根据汽机的用汽量及时调整燃烧,同时应严密监视机组转速、真空及排汽温度的变化,确保周波的稳定,这样能使机组在该种事故状态下平稳运行。
4、实施低真空技改后的节能减排成果4.1节能减排效益:a、项目实施前节能量计算方法及依据:循环水供热的热源来自凝汽器的蒸汽余热,经测算能利用蒸汽100t/h,已知蒸汽焓值为2645.3KJ/kg,凝结水的焓值为335KJ/ kg,设热量的利用率为80%,供暖时间按100天计算,则利用等热折合标准煤=100t/h×(2645.3KJ/Kg-335KJ/Kg)×24小时×100天/7000千卡×4.1816KJ/千卡×80%=2.4万吨b、项目实施后实际供热节能量计算方法及依据:公司循环水供热,在不增加机组容量的情况下,增加供热面积120万平方米,平均每小时需要4078吨循环水量,根据循环水供、回水温度计算供热量,供热时间为120天,算式如下:循环水供热折标煤量:B=(Q水×△t×C×h)/(Q煤×n)B ----标煤量TQ水----循环水供水量t/h△t----循环水供回水温差℃C ----循环水比热KJ/Kgh ----循环水时间 tQ煤----标煤发热量KJ/Kgり ----供热利用率%(4078×1000×12.1×4.1816×24×120)/ (7000×4.1816×80%)=25376吨另外,由于机组低真空运行,使蒸汽的可利用焓值降低,损失部分热能;并且汽动泵运行时要消耗部分蒸汽能源;同时,为保证循环水量,需要进行管网补水,消耗了电能,耗能情况折标煤如下:a.低真空运行增加能耗折标煤量405.7 吨;b、汽动泵运行耗能折标煤量371.6吨;C、管网补水耗电折标煤量20.4吨。