济宁三号矿井主井井塔设计_江声述
兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿济宁港主城港区泗河口作业区(1#、2#泊位)改建工程

第1章概述1.1建设项目背景和特点兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿位于济宁太白湖新区石桥镇,统一社会信用代码为913700007267048323,项目中心坐标为东经116.659°,北纬35.269°。
兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿2000年12月28日投产,核定年生产能力650万吨,是目前全国立井开拓生产能力最大、装备最先进的矿井。
矿井投产以来,安全基础牢固,杜绝了重大人身伤亡事故和非人身事故,特别是高产高效的增产幅度领先于世界先进水平,被国内外采矿业赞誉为“世界立井第一矿”。
鲁西南地区是我国重要的煤炭生产基地,济宁市是鲁西南地区中心城市和煤炭主要生产外运地,是京杭大运河中段的水运重镇和交通枢纽。
二十世纪九十年代中期济宁港被交通部定为全国水运内河主枢纽港之一,是全国内河二十八个主要港口之一,济宁港规划建设8大港区,分别是主城港区、微山港区、梁山港区、汶上港区、嘉祥港区、邹城港区、金乡港区、鱼台港区。
其中主城港区为核心港区,主城港区分为跃进沟、郭庄、龙拱河、泗河口四个作业区,本工程为泗河口作业区,根据《济宁港总体规划》:泗河口作业区是主城港区的重要作业区,位于济宁市南郊15公里泗河湾处(太白湖区石桥镇境内),济三煤矿西、南阳湖东岸,经5公里的泗河口港进港航道(现状三级,规划二级航道)与主航道连通。
泗河口作业区的主要货源为济三煤矿南下出口到长江下游港口的煤炭。
该作业区是兖州煤矿集团自备码头,目前该作业区已建成1000吨级煤泊位(现有2台装船机)和工作船泊位各1个,随着船舶大型化发展,已建煤泊位(长度约60m)已不能满足2台装船机同时装2艘1000吨级船舶要求,为使装船机利用率提高,提倡节约化发展的需要,对项目进行改建是必要的。
结合济宁市太白湖新区的整体规划、环湖大道东线工程的建设进度,以及集团战略目标的时期规划,对泗河口码头工程进行统筹规划、分布实施。
首先建设2#泊位,待2#泊位建成投运后,再改造1#泊位。
济宁三号煤矿“4调查报告.7” 运输死亡事故.docx

2006年4月7日兖煤公司济宁三号煤矿发生一起运输死亡事故姓名伤害程度年龄性别参加工作时间工种本工种工龄籍贯文化程度受过何种安全教育吴福军死亡25男2003.11转载机司机3江苏省徐州市中技煤矿安全规程A 事故发生经过: 163下03工作面胶顺皮带机尾22时50分2006年4月7日中班,综采一队值班队长郑召强主持召开班前会,班前进行了现场重点安全工作安排和各岗位安全注意事项。
中班接班后,经跟班人员和班组长对现场各安全隐患排查,确认现场具备安全生产条件后,工作面正常生产,19时10分,工作面停机检修。
22时30分,转载机岗位工吴福军发现马蒂尔承载段中间一组托棍损坏,随即与同岗位人员王申见进行更换,吴福军操作控制阀回缩千斤顶升起马蒂尔,然后与王申见共同更换,吴福军进入马蒂尔千斤顶和中板间观察,认为工作空间较小,出来再次操作控制阀活动马蒂尔,发现液压泵停泵(此前支架工马波发现支架液压胶管漏液,通知电站控制台停止液压泵以便更换垫圈),来回活动控制阀后误将控制阀打在千斤顶伸出位置,然后再次进入马蒂尔千斤顶和中板间继续更换托棍,王申见在吴福军上方为吴福军抬拉一侧的皮带。
22时50分,岗位工王申见感觉到马蒂尔千斤顶动作,立即由上下皮带间跳出,发现吴福军被挤压在马蒂尔千斤顶和中板间,且看到千斤顶操作法打在“伸”位,将千斤顶操作阀打至缩位后,吴福军由马蒂尔千斤顶和中板间退出,感觉胸部不适,王申见随即通知班长胡连华安排人员将其抬出升井,送往兖矿第三医院,凌晨2时40分经抢救无效死亡。
B.经济损失:10.5万元。
C、事故原因:1.事故的直接原因岗位工吴福军自主保安意识不强,操作过程中违反操作规程出现误操作是发生此次事故的直接原因。
违反了《163下03综放面作业规程》第七章、第六节运输管理中“人体任何部位不得进入不稳定的重物和设备下方,工作需要时,必须采取可靠的方式垫牢;所有运输机液压操作阀要及时回零”和第七章、第七节机电管理中“任何时候不得将手或身体其他部位伸入齿轮箱或可能发生相对运动的部件间,并采取可靠措施防止工具掉入上述部位”的规定。
运用先进施工技术确保济宁三号矿井副井放绳挂罐优质快速

运用先进施工技术确保济宁三号矿井副井放绳挂罐优质快速谭书敏;张志军
【期刊名称】《煤矿现代化》
【年(卷),期】2004(000)004
【摘要】为确保济宁三号矿井副井放绳挂罐优质快速,运用了多项先进施工技术.【总页数】2页(P20-21)
【作者】谭书敏;张志军
【作者单位】兖矿集团东华公司三十七处;兖矿集团东华公司三十七处
【正文语种】中文
【中图分类】TD82
【相关文献】
1.采用先进施工工艺确保济宁二号井主井井筒装备优质快速安装 [J], 王玉梅;张志军
2.采用先进技术优质快速建设济宁三号矿井 [J],
3.济宁三号矿井副井反井钻井施工技术 [J], 李剑峰
4.顾桥矿南区进风井放绳挂罐施工安全技术研究 [J], 柳晓飞;石余海;田刚
5.济三矿井副井优质快速放绳挂罐 [J], 李剑峰
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发展创新把握煤矿设计方向_回顾矿井设计六十年_何国纬

收稿日期:2009-11-10 作者简介:何国纬(1934-),男,湖北钟祥人,中国工程设计大师,享受国务院特殊津贴,1955年毕业于重庆大学采矿系,一直从事煤矿设计工作,主持的项目多次获奖。
发展创新 把握煤矿设计方向———回顾矿井设计六十年何国纬(煤炭工业济南设计研究院有限公司,山东济南 250031) 摘 要:煤矿设计一直遵循科技创新、经济合理,贯彻国家方针政策的设计路线。
通过六十年矿井设计文件的实施,彻底改变了我国煤矿生产的面貌,在矿井设计方面也积累了丰富的经验:一是矿井设计要优化开拓,实现集中化、大型化;二是要做到系统配套,实现掘进、运输、提升、通风、地面设施等各系统相匹配;三是设计工作要为从地勘到可研、设计、施工、投产的全过程负责。
关键词:煤矿设计;发展回顾;综采机械化;设计优化 中图分类号:T D 822 文献标识码:B 文章编号:1671-0959(2010)01-0001-04 煤炭工业走过了辉煌的60年,取得了巨大的成就。
煤炭产量快速增长,1949年新中国成立时煤炭产量只有3243万t ,到2009年全国煤炭产量达到29.1亿t ,增长了90倍以上;煤炭生产力水平不断提升,百万吨死亡率降到了1%以下;煤炭产学研一体化的科技创新体制已见雏形,科技创新能力明显增强,这些成绩均已说明煤炭工业已步入健康发展的轨道。
作为基本建设的先行者,中国煤炭设计也已走过近60年的奋斗历程,为国民经济和煤炭工业的发展作出了巨大贡献,同时也积累了丰富的经验。
煤矿设计工作的实践证明:煤矿建设能不能加快速度、保证质量且节约投资,建成以后能不能获得最大的效益,设计工作起着决定作用。
设计工作是把先进的科学技术转化为生产力的桥梁和纽带,是基本建设的灵魂。
1 矿井设计发展回顾新中国成立时,没有煤矿设计机构。
为适应建设的需要,1950年东北煤矿管理局首先成立设计科,1952年到1954年,相继建立了沈阳、北京、上海、重庆、武汉、西安等6个大区煤矿设计院和选煤设计院,保证了第一个五年计划煤矿建设。
济宁三号煤矿井下泵房电动闸阀供电系统双回路

济宁三号煤矿井下泵房电动闸阀供电系统双回路作者:万首成吴坤吴琛来源:《中国科技纵横》2013年第21期【摘要】矿井排水在矿井的安全生产中的作用尤为重要。
水泵的正常排水与上水管路的选择,与泵房的电动闸阀有直接的关系,其重要性不容置疑。
电动闸阀的供电只有满足了双回路不间断供电,才能保证水泵排水的灵活性和可靠性。
QBZ-80F磁力启动器目前大量使用在济宁三号煤矿井下掘进工作面的风机双电源双风机供电。
利用QBZ-80F磁力启动器的特性,通过对其的改造,应用在泵房电动闸阀供电系统中。
有效地保证了电动闸阀的开闭,提高了排水系统的稳定性,从而为矿井的安全生产提供保障。
【关键词】双电源同负荷自动切换相互闭锁1 前言矿井在建设和生产过程中,地面水和地下水通过各种通道涌入矿井,煤矿井下排水系统是煤矿生产中四大运转系统之一,担负着井下积水排除的重要任务。
济宁三号煤矿由于处在微山湖特殊的地理环境下,矿井涌水量特别大,泵房分布较广,各泵房的工作量大、水泵工作时间比较长,所以排水工作更是重中之重。
因为各采区泵房排水的时间随采区的涌水量而不固定,所以要求水泵能随时排水,增加排水系统的可靠性。
电动闸阀控制着水泵的上水、停水、和上水管路的选择,其作用不容置疑,因此电动闸阀的低压供电必须稳定可靠和灵活机动。
2 泵房电动闸阀供电系统双回路应用的原因排水系统中,电机和水泵在排水中起着至关重要的作用,然而电动闸阀作用也不容忽视。
电动闸阀安装在水泵上方的排水管路上,位于逆止阀的下方。
其作用为:调节水泵的流量和扬程;支配水泵之间,上水管路的选择;起动时将它完全关闭,以降低起动电流;起动水泵机组后开起闸阀进行排水,水泵机组停之前,先将闸阀关死,再停水泵机组,使水泵不致受到水力冲击而遭到损坏。
在现实工作中,电动闸阀控制单元与电动闸阀电机的供电都取自泵房低压供电系统的其中一回路,并接在分支开关上,并不是专用回路供电。
一旦回路总开关出现故障或者其他分支开关出现故障影响总开关时;泵房低压供电系统需要分段检修或其它支路开关需要停掉上级总开关检修时;电动闸阀无法电动打开,只能再敷设临时电源,或者人为手动打开,直接影响水泵机组的开停和管路水的调节,增加了检修工作工作量和工作时间,加大了排水系统的安全隐患,极易造成安全事故。
济宁三号煤矿死亡事故

You have to make friends with people who dare to accuse you of your shortcomings, criticize you face to face, and stay away from people who flatter your shortcomings and who have been joking about you!同学互助一起进步(页眉可删)济宁三号煤矿死亡事故2005年9月25日10时30分兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿发生一起死亡事故—非责任事故A、事故发生经过:2005年9月25日早班,综机工区16301工作面当班共出勤16人,副区长乔元明主持召开班前会,除4人到5304胶顺撤除综掘机外,其余12人到16301综放工作面正常撤除支架,其中5人在工作面负责撤除,一名专职安监员现场监督。
当班副区长刘加坡负责跟班,并负责当班的安全工作。
上午10:30分,宋晓玉在168号架处理销子,李木林、刘永瑞在168号架准备缩架,李大超去后面掩护架下拿滑轮,刘家坡准备在169#架前梁处挂导向轮链子时, 169#架前梁和护帮板突然下摆,将刘加坡的胸部撞伤,现场人员立即组织抢救,11:00送到三院,同时立即汇报公司调度室和安监局。
12时30分经抢救无效死亡。
B、事故原因事故的直接原因16301工作面是济三煤矿第一个综采放顶煤超长工作面。
于2005年7月底回采完毕,8月5日开始撤除。
由于撤除时间较长,经分析169号液压支架出现的后腔管路渗液造成后腔无液,又恰巧前梁与170号架发生摩擦无法自然下降,造成了假支撑现象。
受外力作用,前梁突然下摆,是造成事故的直接原因。
事故间接原因1.目前在工作面撤除过程中,由于没有有效的手段对渗液及假支撑情况进行判断监测,各类管路即使有湿痕,外部各类正常因素如顶板淋水、洒尘也均可造成,无法依据管路湿痕判断渗液。
济宁三号煤矿热环境测试和工作面热源分布

济宁三号煤矿热环境测试和工作面热源分布易欣;王振平;张广文;冯小平【摘要】随着矿井开采深度的增加,地温升高而产生的矿井热害问题已日益凸显.济宁三号煤矿(济三煤矿)西翼采区的开采深度达到700 m以上,采掘工作面夏季风温达到30~32℃,出现较严重的季节性热害.针对矿井对通风路线上热环境参数进行测试,重点分析了通风路线空气的状态参数变化规律和工作面的热源分布,为矿井降温措施的实施提供基础数据.【期刊名称】《中国煤炭》【年(卷),期】2013(039)003【总页数】4页(P116-118,63)【关键词】矿井热害;热环境;工作面热源【作者】易欣;王振平;张广文;冯小平【作者单位】江南大学,江苏省无锡市 214122【正文语种】中文【中图分类】TD991 矿井热害现状济三煤矿位于山东省济宁市境内,井田面积约为110 km2,主采3上#和3下#煤层,设计生产能力为500万t/a,服务年限为81年。
济三煤矿全矿井平均地温梯度为2.44℃/100 m,煤系地层平均梯度为2.96℃/100 m。
根据3下#煤层和16上#煤层底板地温等值线,-650 m等高线以上地温小于31℃;-650~-900 m等高线之间温度一般在31~37℃(一级高温区);-900 m等高线以深地温一般高于37℃(二级高温区)。
济三煤矿目前开采的东翼采区深度在500 m以内,北翼采区深度在600 m以内、西翼采区深度已达到700 m,因地温升高而产生的矿井热害问题已日益凸显。
对井下热环境参数进行调查与预测的结果表明,东翼采区采掘工作面夏季最高风温不超过28℃;北翼采区采掘面风温只在夏季最高风温达到28~30℃;西翼采区采掘工作面夏季风温达到30~32℃,最高34℃,出现较严重的热害,而冬季西翼各采掘工作面热害并不明显。
2 矿井热环境测试为全面了解矿井气候现状,于2012年9月21日对183上#04工作面通风线路上进行布点,并对各点的空气状态参数进行测试。
济宁三号矿井井底煤仓及相关硐室施工

济宁三号矿井井底煤仓及相关硐室施工
李兴波; 孙翔
【期刊名称】《《建井技术》》
【年(卷),期】2000(021)003
【摘要】济宁三号矿井井底煤仓及相关硐室体积大 ,结构复杂。
通过方案比较 ,选用了技术可靠、经济合理的施工方案 ,并采取了适合工程特点的施工工艺 ,使该工程工期比计划工期提前了 30d ,仅为 5个月 ,而且实现了安全生产 ,工程竣工验收和质量认证均为优良 ,取得良好的施工效果 ,为大型煤仓施工积累了经验。
【总页数】4页(P15-18)
【作者】李兴波; 孙翔
【作者单位】兖矿集团基建处邹城
【正文语种】中文
【中图分类】TD264
【相关文献】
1.王行庄煤矿主井井底煤仓与硐室群施工实践 [J], 李万平
2.济宁二号煤矿特大型井底煤仓(群)改扩建设计与施工 [J], 吕继民;杨兴全;栾兴亮
3.整合矿井井底煤仓施工工艺研究 [J], 商传强;罗鹏飞
4.龙固矿井井底煤仓仓顶硐室结构形式研究 [J], 李林;高秋野;张学斌
5.济宁三号矿井井底煤仓及相关硐室施工 [J], 李兴波; 孙翔
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图 12
图 13
(3)为了尽量减小井塔高度 , 对大厅起重机的运 行范围进行了全面考虑 , 以保证可以起吊设备到所 有需到达的安装 、检修 、运输位置 。
时进风口和出风口的防雨问题会影响风机的电机漏 电 。为此 , 设计中将进 、出风口的底面设置在楼板 面 , 并有斜面向外排水 。进 、出风口高度大于风机设 置的进 、出风口百叶窗 , 在窗下留有排水位置 。 整个 风道设有向风道口倾斜的坡度 , 以便潲入的雨水从 风道口排出 , 见图 13 。
图 11
标高 69.05m , 安装两台德国 SIMAC 6 绳摩擦轮提升 探 , 根据冻 、融后地基的工程地质资料进行设计 , 在
机直径 Υ3.5m ;标高 65.15m 为风机层 ;60.5m 为导 向轮层 ;27.30m 为卸载层 , 属于半高架井塔 , 准备车
箱形基础上又设计了锚杆静压桩 , 共同承担井塔荷 载[ 1] 。施工中发生了静压桩压入空洞之中 , 有个别
预应力筋估计 :因偶然组合只需满足承载能力 要求 , 故以基本组合计算内力 。 据[ 4] (3-1)式计算 。 Ⅰ截面 Ap =7390mm2 ;Ⅱ截面 A p =6838mm2 ;取 15 × 4 ×139 =8340mm2 。
截面设计考虑了三种情况 : (1)自重加预应力 , 这时预应力只考虑第一批预 应力损失 。在此情况下预拉区(上弦)有可能拉坏 。 (2)基本组合(工作荷载)加预应力 , 考虑全部预 应力损失 。 (3)偶然组合(断绳荷载)加预应力 , 同上考虑预 应力损失 。只作强度控制 , 承载能力提高 1.25 倍 。 4.2 风机层主梁设计 风机 层 下导 向 轮层 高 4.65m , 导 向轮 直 径 为 Υ3.5m , 楼面下余 1.15m 。 考虑导向轮安装 、检修时 的起吊高度 , 楼板梁的高度只允许 500mm 。 该梁计 算简图见图 8 。 其 2.7m 端跨外为 4m 宽的带端柱剪 力墙 。要以预应力筋施加的预应力使梁下混凝土受 压, 在两端刚度如此大的情况下, 几乎不可能 。因 此 , 只能以预应力折线布筋产生的横向力改变梁的 受力状态 , 按钢筋混凝土构件设计 。 根据计算简图分析 , 在预应力筋弯折点(图 9) 作用单位力 , 跨中产生的反向弯矩为 m1 。 因为 Fs = Npe ×sinα, 故 M =m1Fs =m1Npesinα, 式中 Npe为有效预
箕斗更换的常规做法是在平行箕斗进出门方向 设一起重桁车 , 把箕斗运到内套架的箕斗入口边 , 再 通过临时绞车及安装在内套架顶的导轮 , 以钢丝绳 端的吊钩把箕斗吊入井口 , 桁车跨度需 21m 。 为了 方便更换箕斗的操作 , 把桁车按垂直于箕斗进出门 布置 , 并在进内套架门的端头 , 设置一个可伸入内套 架的臂 , 可将箕斗直接运入内套架内 。 箕斗的正确 位置见图 10 。 桁车跨度降为 6.83m , 桁车起重量为 25t , 运行区间为 9.4m , 该层顶部楼面标高为 23.6m 。 这样 , 不仅 节省了设备投资 , 方便了更 换箕斗的操 作 , 而且使井塔结构的开口范围减少 , 保证了结构的 稳定和刚度 。
参考文献 1 江声述 , 锚杆静压桩基础设计计算 , 工业 建筑 , 1998.1 2 江声述 , 先张高效预应力楼盖体系设计 , 现代结构技术 论
文集 , 1998.10 3 江声述 、刘慧云 , 特大井塔设计中的预应力 度法 ,《 山东 混
设计技术 煤 炭 工 程 2001 年第 9 期
济宁三号矿井主井井塔设计
济南煤炭设计研究院 江声述 刘慧云 吴兵锐
摘 要 介绍了亚洲最高的多绳提升井塔 —济宁三号井主井井塔设计 。 井塔基础采用箱 形基础加锚杆静压桩 ;上部为剪力墙结构 ;大厅主支承构件为空腹桁架 , 风机层主支承梁采用 无粘结预应力结构 ;楼面采用先张高效预应力楼盖体系设计 。本文还介绍了建筑设计与设备 配合的创新内容 。
为箕斗在内套架内方便进出 , 内套架进箕斗方 向设置了可开启的门 , 见图 11 。 这一段罐道与门固 定 , 而两端接头设计为可拆卸的 。 当需要更换箕斗 时 , 把相关罐道接头拆卸 , 开启进出箕斗的门 , 就可 以拆除旧箕斗 , 换上新箕斗 。
图8
5 建筑设计和工艺的配合 5.1 箕斗存放和更换[ 5]
由于有了剪力墙 , 楼梯间和电梯间均为封闭 , 并 设有直接对外窗的前室 。 电梯机房也为封闭 , 见图 3 。 改善了井塔的防火条件和使用条件 。
图3
3 楼盖设计 井塔的平面尺寸近似为正方形 , 是很好的空间
结构 。 所以楼盖设计也应保持空间受力 , 以便保证 良好的抗灾害能力 。
各层的主支承梁设计为井字梁 , 梁支承在剪力 墙端 。其净跨为 13m , 见图 4 。
关键词 箱形基础加锚杆静压桩 空腹桁架 无粘结预应力 先张高效预应力楼盖体系 中图分类号 TD223 文献标识码 B
图 1 剖面
济 宁三号矿 井为 5Mt/ a 特大矿井 。 主井塔 高 础 , 并且要求基础底面的形心和上部结构的重心一
82.5m , 平面尺寸 21.5m ×21.5m , 见图 1 。 绞车大厅 致 , 见图 2 。 为了 使基础 可靠 , 在冻结 圈内重 新钻
2 井塔塔壁设计 该井塔防震 按 7 度设计 。 直联电 机的转数 为
55.1n/min 。 为了避开设备的振动频率 , 要求结构自 振周期应小于 0.985s 。
井塔各楼层 为了提升需要 , 大多数 开有大洞 。 为了保证楼板刚性 , 在内部加了剪力墙 , 如图 1 。 同 时剪力墙也起了减小楼盖梁跨度的作用 。
后再下落的容器或配重托住 , 并使其下落的距离不 超过 0.5m 。”根据动力学碰撞原理 , 碰撞的延缓时间 越长 , 碰撞力越小 。 为此 , 将托罐梁设计成强度和稳 定性满足要求 , 尽量减小刚度 , 使它在碰撞力作用下 有较大的变形 。 原想把托罐梁吊挂在内套架的立柱 上 , 以便在碰撞力作用下 , 立柱有较大变形 , 从而增 加在碰撞力作用下的总变形量 ;但由于初设中估计 的托罐位置小了 , 托罐梁距离楼板太近 , 只得将托罐 梁支承于楼层上 。 为了增加托罐梁支座的变形 , 在 该支座上安装了弹簧垫 。 5.3 导向轮层及风机层建筑设计与设备设计配合
大厅主支承空腹桁架计算简图见图 6 。 为了提 高端部抗剪承载力 , 在工艺许可的前提下作剪力墙 , 墙厚 500mm 。 桁架下弦为偏心受拉构件 , 所以下弦 采用无粘结预应力 。
图4
为了满足大空间的需要 , 加快施工速度 , 节省材 料 , 设计了以先张高效预应 力芯板组成的楼盖[ 2] 。 板总厚 120mm , 芯板厚 80mm , 预应力钢筋采用高强 钢丝 , 横向钢筋采用冷轧带肋钢筋 。
芯板布置按设计要求排列 , 其间有 200 ~ 300mm 的板缝 。 先在板缝吊底模 、绑扎上部钢筋后 , 现浇为
图6
下弦预应力筋布置及截面位置见图 7 。 材料 : 混凝土 C40 ;钢筋 Ⅱ级 ;无粘结预应力钢绞线为 1 ×7 标准型 15.2 , 截 面积 139mm2 ;fptk =1860N/mm2 ;下 弦截面特性 b =1140mm ; h =1500mm 。
间紧靠井塔南边 。
桩进入空洞很深 , 压桩力不可能提高 , 只能用提高其
1 井塔基础设计
附近桩的承载力来补救 。
井塔基础埋深 8.5m , 基底为粘土层 、硬塑状态 。
由于主井井筒采用冻结法施工 , 冻结圈内的土经过
冻融 , 土体受到破坏 ;同时在施工冻结管时 , 为使冻
结孔找正 , 钻孔时进行 了扫孔 , 使局部地基成 为空
图7
杆件内力考虑 :
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设计技术 煤 炭 工 程 2001 年第 9 期
(1)基本组合(工作荷载):包括恒载 、楼面活荷 载 、提升设备的正常工作荷载 。 计算中取上表面受 拉和下表面受拉两个截面 。
(2)偶然组合(断绳荷载):包括恒载 、断绳组合 活荷载 、提升设备的断绳荷载 。同样取了两个截面 。
该井塔箕斗容量 22t , 本体高度 22m , 断面尺寸
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图 10
5.2 托罐装置的设计 根据《煤矿安全规程》(1992)第 372 条规定 :“在
提升速度大于 3m/ s 的提升系统内 , 必须设防撞梁和 托罐装置 。 ……;托罐装置必须能够将撞击防撞梁
2001 年第 9 期 煤 炭 工 程 设计技术
洞 , 所以井塔的地基不好 。根据井塔的布置 , 卸载方
向有受煤仓 , 而它的对面是进出箕斗的位置 , 这里又
是塔壁上的大开口和楼板的大空洞 , 使整个井塔沿
井塔基础采用箱形基
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2001 年第 9 期 煤 炭 工 程 设计技术
一整体楼盖 , 见图 5 。
图5
整块板按双向板设计 。 芯板有两阶段受力 , 施 工阶段其下可设少量支撑 , 承受上部施工人员和施 工设备荷载 、混凝土及钢筋自重荷载 , 按单向计算 ; 永久阶段芯板 和现浇混凝土共同承担 其上所有荷 载 , 按双向板计算 。 4 大厅和风机层的预应力设计[ 3]
由于提升电动机通风冷却的需要 , 在导向轮层 和大 厅 层之 间 , 设 置 了 一 个 风机 层 。 在 标 高 60.50 —69.05m 的高度需设 置两层(导 向轮层和 风 机层)。 因层高受限 , 给设备的安装 、运行 、维修 、更 换带来困难 。为了解决这些问题 , 采取了以下措施 。
(1)每个导向轮两侧设 置两根起重梁(图 12)。 导向轮直径 3.5m 该层层高却只有 4.65m 。 为了减 少结构高度 , 将该处风机层支承梁设计为仅 500mm 高的 预 应 力 梁 , 这 样 净 空 4.15m , 给 导 向 轮 留 下 0.65m 的空间 。 因导向轮在支架上还有一个高度 , 故导向轮的安装活 动空间太小 。 为了解决这 个问 题 , 在导向轮两侧同时设置起重梁 , 直接套上轮轴 , 用手动葫芦吊起 , 再进行所需的操作 。