歼七起落架故障资料

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西安航空职业技术学院

实训报告

论文题目:歼7飞机起落架维护

所属系部:航空维修工程系

指导老师:程军晋荣职称:教授

学生姓名:吴江波班级、学号: 10501119 专业:航空电子设备维修

西安航空职业技术学院制

2012年 03 月 25

飞机起落架故障分析

【摘要】

起落架是飞机的重要组成部分,飞机的停放、起飞着陆主要是由起落架来完成的。所以起落架的工作性能直接影响了飞机的安全性和机动性。

飞机起落架故障很多,本文主要针对歼七飞机的一些故障加以分析。主要阐述了歼七飞机主起落架机轮故障分析,飞机起落架收放系统典型故障分析。

歼7飞机起落架为前三点式布局,由1个前起落架、2个主起落架组成,其中主起落架安装左右机翼上。飞机停放时,起落架起着支撑作用;飞机地面滑行时、起飞着陆时,起落架起着缓冲作用,同时将地面载荷传迹到机身上。主起落架收起后,支柱收在机翼内,而机轮则绕活塞杆下部的转轴转动77°23′收入机身两侧。

主起落架为支柱式结构,由缓冲支柱、带刹车机轮、收放作动筒、转轮机构、上位锁、终点开关和护板等组成。

关键词:起落架机轮半轴裂纹法兰盘自动收起油路堵死电液换向阀

目录

目录 (2)

1.歼七飞机起落架收放系统典型故障分析 (3)

1.1歼七飞机前起落架自动收起的故障研究 (3)

1.1.1起落架收放控制原理分析 (3)

1.1.2起落架自动收起原因分析 (4)

1.1.3 电液换向阀性能不良 (5)

2.故障验证 (9)

3.改进起落架收放管路的设计 (10)

结束语 (11)

参考文献 (12)

1.歼七飞机起落架收放系统典型故障分析

1.1歼七飞机前起落架自动收起的故障研究

起落架收放系统是飞机的重要组成部分,此系统的工作性能直接影响到飞机的安全性和机动性.

改进设计飞机起落架收放系统主要用于控制起落架的收上与放下,控制主起落架舱门和前起落架舱门的打开与关闭,是飞机一个重要的系统,其能否正常工作将直接影响飞行安全。因此对该系统的维护和对所出现的故障进行分析研究,并进行有效的预防就显得十分重要。某单位在对某新型飞机做出厂试飞准备时,当机组人员接上地面压力源和电源进行该机的停机刹车压力调整时,在供压13min后,前起落架开始缓慢收起,飞机机头失去支撑最终导致机头接地,造成雷达罩和前机身02段蒙皮撕裂、结构损坏和前起落架变形等严重后果。本文将对前起落架自动收起的故障进行分析研究,并在此基础上针对性地提出预防措施。

1.1.1起落架收放控制原理分析

前起落架收放系统原理如图2-1所示。正常收起落间隙时,起落架收放手柄(下简称手柄)处于收上位时,电液换向阀l使高压油进入收上管路,放下管路b回油管路相通。在高压油的作用下,下位锁作

动筒的活塞杆缩进,下位锁打开。另一路高压油一方面液控单向阀13打开,使舱门作动筒10、12的回油略沟通;另一方面油通过限流活门9进入收放作动筒,使活塞杆伸出,起落架收起,作动筒8的回油经脚向活门7、应急转换活门4、电液换向阀1和应急排油活门2 流入油箱。当起落架收好后,协调活门11压通,高压油进入舱门作动筒lO、12的收上腔使舱门收起。当手柄处于放下位置时,来油与

图1-1-1 前起落架收放系统原理图

放下管路接通,收上管路与回油路相通,起落架放下。在系统中还设有地面联锁开关,当飞机停放时,联锁开关自动断开电液换向阀的电路,此时即使将手柄置于收起位置,电液换向阀也不会工作,从而防止了地面误收起落架。

1.1.2起落架自动收起原因分析

由起落架收放控制原理知道,前起落架放下位置是由带下位锁的

后撑杆来保持的,所以要使前起落架收起,必要条件是下位锁开锁。而下位锁开锁有两种情况:第一种是机械原因,即放下起落架时下位锁处于假上锁状态,在维修和使用过程中受到某种外力扰动而开锁;第二种是液压原因,即有液压油进入下位锁开锁作动筒,使作动筒活塞杆缩进导致下位锁开锁。而外部检查和事后的收放检查均未发现下位锁有假上锁的现象。因此前起落架自动收起是由液压方面的原因引起的。而由液压原因引起下位锁开锁的因素很多。当电液换向阀工作不正常使来油与收上管路相通,或者联锁开关故障,地面又误将手柄置于收上位置,在电液换向阀工作时,当给飞机供油压时,都会使下位锁开锁。但这两种情况会使前起落架以较快的速度收起而不会缓慢收起,另外也会同时收起主起落架。但这与事故发生时的实际情况不符,因此基本可以排除。

1.1.3 电液换向阀性能不良

起落架电液换向阀用于起落架收放管路的控制,是一种三位四通电液阀,当手柄在中立位置时(不通电),电液换向阀处于中立位置,此时供油路堵死,起落架的收、放管路均与回油路相通,如图2-2所示。由于滑阀与阀套之间都有径向间隙6,由6形成两个相同的矩形节流缝隙,此缝隙的节流面积为A=W8,由于形6,且通过此节流口的流量很小,雷诺数m也很小,流动状态属于层流。

图1-1-2电液换向阀中立位置(断电)

故通过此节流口的流量Q 为:

2

32W P Q πδμ∆=

式中:P ∆——节流口两侧压力差;

μ——动力粘度系数;

W

——节流口面积梯度。

则此时,通过2个节流口处的流量为:

2012()32s W P P P Q Q πδμ∆-==

式中:s P ——主液压系统供油压力;

0P ——回油管路压力。

由上式可知,泄漏量的大小主要由节流口面积梯度形和径向间隙6确定,当间隙6越大,则泄漏量越大。而形的大小主要与阀芯的直径有关,直径越大梯度越大;6的大小主要与阀口的形状、制造工艺和加工质量等有关,当设计合理、工艺水平和加工质量高、滑阀和阀套之间没有偏心时,则6就小。如果是新阀,径向间隙小,故泄漏量也小;如果是旧阀,由于控制边被磨损,泄漏面积增大,则泄漏量也增大。为测定泄漏量的大小,拆下电液换向阀,堵住通向作动筒的两 个接头,在供压接头处.加液压20.59MPa .在回油接头处接上量杯。 3min 后,在回油接头处漏油量为45mL ,远大于所规定的不超过20mL 的要求。电液换向阀泄漏示意图如图2-3所示。

图1-1-3电液换向阀泄露示意图

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