关于维修厂炼铁二车间“9.24”安全事故的处理通报调查报告.docx

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关于维修炼铁二车间高炉钳工班“2调查报告.9”安全事故处理通报.docx

关于维修炼铁二车间高炉钳工班“2调查报告.9”安全事故处理通报.docx

关于维修炼铁二车间高炉钳工班“2调查报告.9”安全事故处理通报.docx一、事情经过2015年2月9日下午13:10时左右,维修炼铁二车间高炉钳工班员工肖翔与同事在车间厂房内进行喷煤磨机磨辊备件装配过程中,左脚被磨辊与三角架之间缝隙挤压到,造成大脚趾轻微骨裂。

二、原因分析1、当事人肖翔在千斤顶往下顶压三角架的过程中,安全意识不强,左脚放位于三角架与磨辊形成的缝隙之中,风险识别不到位及站位不当,是导致事故发生的直接原因。

2、现场作业人员在使用千斤顶往下顶压三角架的过程中,对作业风险辨识排查及站位提醒互保不到位,是导致事故发生的间接原因。

3、班组、车间对员工作业行为检查、监管不到位,是事故发生的直接管理原因三、防范措施1、班组修订并完善设备检修安全预案,严令禁止在备件组装、拆卸过程中人员站在活动部件上或直接与备件结合处碰触。

同时,必须严格执行检修前安全告知程序及唱票制度,认真执行措施确认。

2、各车间加强作业现场检查监管,对各班组检修预案修订、执行过程进行严格把关及检查,避免流于形式。

四、责任划分及考核根据《九钢公司2015年安全管理专项考核办法》事故管理第1条规定,经厂部分析会讨论决定,对相关责任人考核如下:1、考核违章当事人肖翔1000元;2、考核作业互保人崔山福500元;3、考核高炉钳工班班长刘震2500元;4、考核车间安全员刘来萍1000元;5、考核车间主管副主任刘祥3000元;6、考核车间主任熊桦3000元;7、考核厂部挂靠新区安全员付宗尧300元;8、考核厂部安环组组长黄文勇300元;9、考核厂部安环科长易阳坤500元。

2015年4月16日17时5分,公司轧钢厂安源片高线二车间发生一起员工手掌被压伤事故。

事故发生后,安全管理部本着“四不放过”原则,在轧钢厂安源片会议室召开了事故分析会,现将事故通报如下:一、事故经过:4月16日17时5分,轧钢厂安源片高线二车间A线风冷线1段地辊第一根传动辊轴断裂,停机后CS2操作室通知维修厂钳工进行处理。

安全生产事故调查总结汇报

安全生产事故调查总结汇报

安全生产事故调查总结汇报一、事故概况。

在过去的一段时间内,本公司发生了一起严重的安全生产事故。

事故发生在工厂车间,造成了严重的人员伤亡和设备损坏。

经过调查,事故的原因主要是由于工人操作不当以及设备故障所致。

此次事故给公司造成了巨大的损失,也给员工和家属带来了不可估量的伤痛。

为了彻底解决此类事故再次发生的可能性,我们进行了深入的调查和分析,并提出了相应的改进建议。

二、事故调查过程。

1. 事故发生前的情况。

根据事故发生前的记录和员工口述,事故发生前,工厂车间内的设备运行正常,员工们也按照操作规程进行生产作业。

然而,由于一名新员工对设备操作流程不熟悉,导致了设备的异常运行,最终引发了事故。

2. 事故发生时的情况。

事故发生时,工厂车间内的设备突然发生了故障,导致了一连串的连锁反应。

同时,由于工人对事故的处理不当,事故造成了严重的人员伤亡和设备损坏。

3. 事故发生后的处理情况。

事故发生后,公司立即启动了应急预案,组织了相关人员进行救援和处理。

同时,也对事故进行了详细的调查和分析,以便找出事故的根本原因,并提出相应的改进建议。

三、事故原因分析。

1. 人为原因。

事故发生的直接原因是由于新员工对设备操作流程不熟悉,导致了设备的异常运行。

同时,在事故发生时,工人对事故的处理不当,也加剧了事故的严重程度。

2. 设备故障。

事故的间接原因是由于设备的突发故障,导致了一连串的连锁反应。

这也提醒我们,公司需要加强设备的定期检查和维护,以确保设备的安全运行。

四、事故教训与改进建议。

1. 加强员工培训。

针对新员工对设备操作流程不熟悉的情况,公司应加强员工的培训和教育,确保员工熟悉并掌握操作规程,提高员工的安全意识和操作技能。

2. 完善安全管理制度。

公司应进一步完善安全管理制度,建立健全的安全生产管理体系,加强对设备的定期检查和维护,及时发现并排除隐患,确保设备的安全运行。

3. 强化安全意识。

公司应加强员工的安全意识教育,让员工时刻保持高度的警惕,严格遵守操作规程,确保安全生产。

关于事故调查报告

关于事故调查报告

关于事故调查报告一、事故背景本次事故调查报告旨在对发生在XX年XX月XX日的事故进行全面的分析和调查,以确定事故原因,并提出有效的预防措施,以保障员工的安全。

二、事故概述在考察期间,公司发生了一起工业事故。

事故发生时,操作工人小李正在进行设备的维护保养工作,突然设备发生故障,导致小李受伤。

事故发生后,公司立即启动应急预案,并迅速将受伤人员送往医院治疗。

三、事故原因分析经过事故现场勘察和对事故相关人员的了解,结合事故发生前的情况,我们得出以下分析结论:1. 设备故障事故的直接原因是设备发生故障,导致操作工作受伤。

经过对设备进行维修和维护记录的审查发现,设备的定期检查和保养工作得到了落实,但存在异常情况未及时处理的问题。

2. 人员操作不当在设备发生故障后,操作工人小李没有及时采取正确的应对措施,例如,没有按照设备操作规程执行停车程序,也未及时向管理人员报告设备故障情况。

3. 安全意识欠缺事故发生后,初步调查显示,公司员工的安全意识还有待提高。

存在部分员工对设备故障未能及时报告或处理的情况,也有员工对操作规程和安全要求的理解不够深入。

四、事故影响与教训本次事故造成了一定的经济损失,同时也给员工的身体和心理健康造成了不良影响。

该事故给我们带来的教训主要有以下几点:1. 安全管理体系不完善公司在安全管理方面存在一定的问题,包括事故预防、设备检修、员工培训等方面还需要进一步改进和加强。

2. 员工安全意识需要增强公司应加强对员工的安全教育和培训,提高员工的安全意识和操作规程的理解。

同时,加强对员工的事故报告和应急处理的培训,提高员工应对意外情况的能力。

3. 应急预案的完善事故发生后,公司及时启动了应急预案,但还需对应急预案进行全面的梳理和完善,提高紧急情况下的响应速度和处置能力。

五、事故处理与预防措施针对本次事故,我们将采取以下措施:1. 加强设备维护保养公司将建立健全设备的定期检查和保养制度,确保设备状态良好,减少故障发生的可能性。

安全事故调查报告及处理意见

安全事故调查报告及处理意见

安全事故调查报告及处理意见1. 背景本次安全事故发生在2021年12月1日下午5点左右,地点为公司生产车间二楼。

当时,正在进行机床加工作业,突然发生机床故障,导致机床里的工件飞出,砸中旁边工作的一名员工,造成其左腿骨折。

事故发生后,公司立即启动应急预案,组织人员进行现场清理、伤员救治等工作,同时启动调查程序,对事故原因进行深入分析,并提出处理意见,以防止类似事件再次发生。

2. 调查过程2.1 现场勘查事故发生后,公司安全部门立即赶到现场进行勘查。

现场看到机床加工时出现振动较大,机床配重不足,底脚螺丝未拧牢,同时机床安装位置平面度较差,导致机床偏移。

并且在对机床刀具进行检查时发现存在一定程度的磨损和裂纹,对机床加工质量和安全隐患产生严重影响。

2.2 人员调查在事故发生后,公司安全部门对相关人员进行了调查,在调查的员工中发现,加工工人在使用机床时,没有按照现场流程标准操作,没有通知相关管理人员并未经过必要的安全培训及操作规程文件的学习。

因此,相关工人的安全意识和操作技能较差,对事故发生起到了一定的推动作用。

2.3 分析研究通过对现场勘查和人员调查的分析,公司安全相关部门得出结论,认为本次事故的主要原因在于机床加工时的操作不规范和机床磨损、配重不足等因素的共同作用。

3. 处理意见3.1 对机床进行维护为了尽快消除机床的潜在安全隐患,公司将对机床进行全面的检查和维护。

在机床检修中,需要对底脚螺丝进行认真检查和加紧,消除偏移现象。

对机床刀具严格控制磨损和裂纹的程度,如果不符合使用条件需要及时更换。

同时,需要对机床运行时的配重做出调整,保证机床的稳定性和可靠性。

3.2 加强员工安全培训事故中发现员工对机床的安全操作规程掌握不足,因此,需要对岗位上的操作工人进行安全规程培训,包括标准化操作、故障排除、死锁退出等技能培训,进一步提高员工的安全意识和操作水平,为公司的生产安全保驾护航。

对于新员工,必须要经过基础安全培训后方可上岗,强化员工安全知识体系,充分了解自己的岗位操作内容,避免员工个人原因导致类似安全事故的发生。

关于维修炼钢二车间工伤事故报告

关于维修炼钢二车间工伤事故报告

关于维修炼钢二车间工伤事故报告文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]关于维修炼钢二车间6月22日工伤事故报告一、事故经过2010年6月6日22时40分左右炼钢新区方坯计划检修,维修厂炼钢二车间方坯钳工班在检修方坯三流拉矫上辊后,方坯钳工班段合辉站在拉矫平台上准备收钢丝绳和手动葫芦,段合辉提起手动葫芦链条和吊钩后,通知10#行车领航工要行车副钩上升、后退,领航工通知10#行车工上升副钩,正在副钩上升过程中,方坯钳工班段合辉不小心将手中起重链条脱落,起重链条上吊钩钩住了平台边缘上,而这时10#行车副钩正在上升,吊钩受到外力拉直后弹出,吊钩头正好打在段合辉前臂上,将段合辉前臂打伤,当即送往医院冶疗。

二、事故原因1、维修厂炼钢二车间方坯钳工班段合辉违反了维修厂关于装配起吊配件用手动葫芦进行微调的安全细节,直接要求10#行车副钩上升,个人安全意识不强,在手动葫芦未升至平台安全范围内,就松掉手动葫芦链条和吊钩,未能预防到链钩滑挂其他物件的可能性,是造成此次事故的直接原因。

2、维修厂炼钢二车间方坯钳工班段合辉作业过程中,站位不正确,未能预见作业过程中可能产生的危险,是造成此次事故的次要原因之一。

3、炼钢厂运行车间领航工没有密切关注起吊过程,对于作业过程中发生突发事件时,处理不及时,联保制度没有落到实处,是造成此次事故的次要原因之二。

4、维修厂炼钢二车间方坯钳工班段合辉作业过程中,深夜作业环境差,其班中员工无人与段合辉进行安全联保,是造成此次事故的间接原因。

5、维修厂炼钢二车间对检修工作票制度平时监督不到位,段合辉当晚填写的检修工作票安全技术措施书写过于简单;未能有效监督员工执行好安全互保联保制度,日常安全管理不到位,对此次事故负有管理责任。

三、预防措施1、维修厂炼钢二车间要规范员工作业流程,组织车间员工学习,在作业过程中严格按规范进行作业;2、维修厂炼钢二车间要进一步加强作业现场的监护力度,把安全互保联保工作落到每一个工作环节中;3、维修厂炼钢二车间员工在今后检修拉矫上辊时,一定要等手动葫芦链条和吊钩到达安全范围内,再指挥行车点动上升,未到安全范围内应微调上升,作业人员在检修过程中应考虑到作业可能存在的作业风险,站位正确。

修理厂安全事故报告书

修理厂安全事故报告书

修理厂安全事故报告书
事件概况
发生时间:[填写事故发生的具体日期和时间]
事发地点:[填写事故发生的具体地点]
事故类型:[填写事故的类型,如火灾、爆炸、中毒等] 事故原因:[填写造成事故的主要原因]
事故经过
[简要描述事故发生前的情况和事故经过]
伤亡情况
事故造成的人员伤亡情况如下:
- [填写伤亡人数和伤势程度]
- [填写伤亡人数和伤势程度]
...
调查结果
经过调查,以下是我们对事故的初步分析和结论:
1. 事故的主要原因是:[填写主要原因]
2. 出现问题的关键因素包括:[填写关键因素]
3. 针对该事故,我们建议采取以下改进措施:
- [填写改进措施一]
- [填写改进措施二]
...
预防措施
为了防止类似事故再次发生,我们推荐采取以下预防措施:- [填写预防措施一]
- [填写预防措施二]
...
救援和应急响应
事故发生后,我们采取了以下救援和应急响应措施:
- [填写救援措施一]
- [填写救援措施二]
...
结论
这份报告总结了修理厂发生的安全事故的经过、原因和伤亡情况,并提出了预防措施和救援措施。

我们将根据调查结果进行改进,以确保未来不再发生类似事故。

请务必妥善保管此报告,以备将来参考。

安全生产事故调查处理报告范文精简处理

安全生产事故调查处理报告范文精简处理

安全生产事故调查处理报告范文精简处理一、事故概况XX年XX月XX日XX时许,在我单位生产车间发生了一起安全生产事故。

事故导致X人受伤,造成X损失。

二、事故原因经过初步调查,我们确定此次事故主要原因如下:1.设备维护不到位:对相关设备的定期维护保养工作存在疏忽,导致设备发生故障。

2.操作人员不规范:操作人员未按照操作规程进行操作,存在违章操作行为。

3.缺乏安全意识:员工对安全生产意识不强,在操作过程中不注意安全事项。

三、事故处理措施针对以上事故原因,我们将采取以下措施:1.设备维护改善:加强设备定期维护保养工作,确保设备处于良好的工作状态。

2.加强操作规程培训:组织员工参加相关培训课程,提高认识操作规程的重要性,促使员工按照规程进行操作。

3.安全意识教育:加强员工的安全意识培养,定期组织安全培训活动,提高员工对安全生产的重视程度。

四、责任追究根据初步调查结果,我们确定以下责任人:1.设备维护人员:由于未按照规定进行设备维护,对事故负有一定责任。

2.操作人员:由于操作不规范,存在违章操作行为,对事故负有一定责任。

五、事故教训通过此次事故,我们意识到安全意识培养、操作规程遵守以及设备维护的重要性。

只有加强这些方面的工作,才能有效避免类似事故的发生。

六、改进措施为了提高安全生产管理水平,我们将采取以下改进措施:1.加强安全培训:定期开展安全培训活动,提高员工安全意识和操作规程的意识。

2.健全管理制度:完善设备维护的管理制度,加强对设备的定期维护保养工作。

3.建立激励机制:制定奖惩措施,对安全生产工作的优秀个人和单位进行表彰,激励员工和单位自觉履行安全生产责任。

七、结论以上是对此次安全生产事故的初步调查结果和处理意见。

我们将严格按照措施和改进措施的要求,加强安全管理,做好安全工作,确保类似事故不再发生。

修理厂安全事故报告

修理厂安全事故报告

修理厂安全事故报告1. 背景和目的修理厂作为一种常见的汽车维修和保养服务场所,经常面临各种潜在的安全隐患。

为了及时了解和处理修理厂发生的安全事故以及预防未来事故的发生,本报告旨在记录一起发生在某修理厂的安全事故情况,并提出相应的改进措施。

2. 事故描述事故发生于某修理厂的车间区域。

当时,一位技术员正在进行一辆汽车的发动机维修工作。

事故发生时,该技术员试图启动车辆,但由于疏忽操作导致车辆发生了爆炸。

该事故导致了以下损失和伤害:•车辆严重受损,需要更大规模的修复工作。

•技术员受伤,面部和手部烧伤,需要紧急医疗救治。

•周边车辆和设备受到冲击波影响,造成轻微损坏。

3. 事故原因分析经过对该安全事故的调查和分析,我们认为事故的主要原因是以下因素的综合作用:1.技术员疏忽操作:技术员在操作过程中存在疏忽,未正确执行操作流程和安全规范。

他未关闭燃油供应,导致汽车发生爆炸。

2.不当设备管理:修理厂缺乏严格的设备管理制度,未对必要的工具和设备进行定期检查和维护。

在此次事故中,可能存在一些潜在的故障设备,导致了事故的发生。

3.不合理的工作环境:车间区域的通风和照明设施存在问题,未能提供良好的工作环境。

这可能导致技术员在操作过程中无法清楚地观察到车辆的运行状态,增加了事故的风险。

4.缺乏培训和安全意识:修理厂在员工培训和安全意识方面存在一定的疏忽。

技术员可能缺乏必要的安全培训和操作指导,导致了疏忽操作的发生。

4. 针对性改进措施为了防范类似安全事故的再次发生,我们提出以下针对性的改进措施:1.加强员工培训和安全意识教育:修理厂应制定完善的员工培训计划,包括安全操作规程、应急处理等方面的培训,确保员工具备必要的安全知识和技能。

2.设计并执行严格的设备管理制度:修理厂应建立设备台账,对所有工具和设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行和安全使用。

3.完善车间环境设施:修理厂应对车间区域的通风和照明设施进行改进,确保为技术人员提供良好的工作环境,减少潜在的安全隐患。

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一、事情经过
2013年9月24日8:30,维修炼铁二车间烧结电工班王检、张礼萍等8人接班长指令,负责对新区炼铁原料场D1堆取料机电缆桥架改造项目。

9:30左右作业人员开始将电缆桥架等工具材料依序运到堆取料机轨道旁开始施工。

15:00时左右炼铁厂原料二车间堆取料机白班操作工夏红兵将堆取料机自东边移动到西边指定区域清洗取料机,约15:40左右清洗完毕,随后电工班班长袁长喆通过对讲机要求堆取料机刚接班的中班操作工彭丽华启动堆取料机向东边移动大车,以便完成最后一个电缆桥架支架的固定。

彭丽华接到指令后在完成鸣响三声铃后开始启动D1堆取料机由西向东移动大车,此时电工王检发现一自制量尺(25mm×25mm×600mm角钢)被遗留在大车轨道处,在拿回量尺过程中,左手大拇指被行进中的堆取料机大车行走轮压伤。

二、原因分析
(一)直接原因
1、电工王检个人安全意识淡薄,当堆取料机行走大车处于运行状态时,仍用手去拾拣铁轨上的量尺,属严重违规行为。

2、维修厂电缆桥架改造项目作业人员未严格落实SJP检修工作票中制定的安全措施“联系操作工确认允许停机作业,切断D1大车行走电源,对尾车平台低配室大车配电柜进行有效锁定”;作业前未与当班操作工取得联系,信息沟通不到位;现场作业人员安全互保落实不到位;电工班长袁长喆未完全确认现场作业人员是否撤离到安全距离外、工具材料是否会影响行车安全的前提下,便冒然违规通知操作工启动堆取料机行走大车,属违章指挥行为。

3、操作工彭丽华未确认行走大车附近仍有作业人员就开机运行,违反《原料二车间堆取料机工岗位作业指导书》7.5 “开机前先绕运行设备一周,看是否有人或有障碍物接触要运转的设备,确认无误后方可开机”之规定,属违章操作行为。

(二)间接原因
1、维修厂在执行《检修(许可)SJP管理工作实施细则》上存在偏差,措施逐项确认(签字)的流程上走形式、走过场,岗位操作工签字
栏为维修员工代签,在线检修作业项目未按要求到分厂进行审批。

2、炼铁厂未针对原料场区域人员进出建立完善的登记制度,车间、分厂对于大型设备操作前安全确认工作落实情况监督不到位。

3、维修厂、炼铁厂日常安全管理存在薄弱环节,对员工违规作业行为的查处、打击力度不够。

三、防范措施
1、维修厂立即组织全员对《安全锁定管理程序》和《检修(许可)SJP检修工作票运行管理细则》进行重新培训学习,让每位员工都能够真正理解和掌握安全锁定知识,在实际工作中能够灵活运用,同时认真执行SJP检修工作票各项工作程序,做好安全措施落实的再次确认。

2、维修厂在检修过程中必须加强与操作工的信息交流和沟通,做好作业过程中风险控制,特别需要关注动态风险的出现,事先务必做好作业过程中风险全面辨识。

3、炼铁厂立即针对大型设备启动作业规范进行全面梳理排查,杜绝未全面确认就开机的习惯性违章行为,并建立起进入原料场堆取料机作业区域人员进出登记制度,同时强化原料场作业区安全管理,查找作业区管理方面存在的漏洞,制定完善的管理措施。

4、维修厂、炼铁厂应举一反三,进一步加强员工日常安全教育培训,重新组织对岗位作业指导书学习,提高员工自我安全意识和防护技能,同时加大日常安全检查力度,大力打击各种违规违纪行为。

四、责任划分及处理意见
已在九江钢铁安环字〔2013〕130号文件《维修厂“9.24”机械伤害事故分析通报》中执行考核的责任人、责任单位按照公司文件执行考核。

根据《九江萍钢钢铁公司维修厂目标经济责任状》、《九江维修厂2013年安环考核方案》规定,对维修炼铁二车间“9.24”安全事故其他相关责任人考核分解如下:
(一)免去维修炼铁二车间机烧电工班袁长喆班长职务。

(二)电仪科主办陈矿,对日常安全检查中存在的电气问题没有引起足够重视,对此次事故负有直接管理责任,考核2000元。

(三)安全生产技术副主办邬震波,在日常安全管理中存在薄弱环节,严抓、严管、严考核不到位,对此次事故负管理责任,考核2000元。

(四)安全生产技科安全员谢小星负责新区安全管理,在日常安全管理中存在薄弱环节,督查、监管不到位,对此事故负管理责任,考核1000元。

(五)维修炼铁二车间机烧电工班副班长张礼萍,是此项目负责人,对班组日常安全工作疏于管理、对此次事故负直接管理责任,考核2000元。

(六)维修炼铁二车间车间电气工程师朱志良,助理工程师熊美,对于安全生产出现偏差,在日常安全管理中未做到严抓、严管、严考核,协助班组提高安全氛围,对此次事故负管理责任,考核朱志良1000元,考核熊美500元。

(七)维修炼铁二车间机烧电工班员工黎林,弄虚作假代岗位操作工进行二次确认签名,对此次事故负有责任,考核500元;
(八)维修炼铁二车间机烧电工班员工刘新红、彭建乐、晏艳明、李永勤及易敏等五名参与检修人员,联保互保不到位,安全责任心不强,各考核300元。

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