110kV数字化变电站户外刀闸遥信误报问题的分析和处理

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110kV线路保护误动跳闸事故的案例分析

110kV线路保护误动跳闸事故的案例分析
2 :0 0 5 ,运 行 人 员 切 换 厂 用 电 由外 来 变 供 电正 常 。
许手合 加速标志 ;③保护启动 ;④距离保护 I 段 I I 动作 。分析这 4 个条件 :
()现 场查 看 定值 单 ,手合 加速 控 制字在 投入 1 位 ,条件 ①满 足 。
()定值单无流定值整定 72 2 .2 A;检查保护装
确 保胶 带包缠 后 的粘合 密封质 量 。
2 朱德恒 ,严
璋 .高 电压绝缘 [ .北 京 :清华大学出 M】
()处理好绝缘表面。剥削外护套、绝缘屏蔽 4
层 、半 导体 层 时要细 心 ,不得 伤及半 导 体层和 主 绝
版社 ,19 . 9 2 3 L T 2 一19 .交 流 电气 装置的过 电压 保护和 绝缘 D / 6 O 9 7
置时发现 ,当断路器实际在合闸位置时,保护装置
跳 、合 位 开入均 闭合 。对 回路进 行 了检查 ,发现 断 路器 控制 回路 中防跳 继 电器 采 用的是 断路器 本 体 防
手合加速保护误动所致。
3 暴露出的问题
( 1 )定值单管理制度执行不严 , 现场管理松散。
()装 置定 期巡 视 流于 形 式 ,未及 时 发现 开入 2 量 异常 现象 。
l0 V线路保 护动作跳闸是 由于距离手合加速动 1 k
作 而 引起 。
手 合加速 原理 框图 ( 图 1 显示手合加速动 见 )
作跳 闸有 4 条件 :①手合 加速 控制 字投入 ;②允 个
报 “ 线路保护动作” ,线路断路器变位 ,保护装置 显示 “ 突变量启动” 手合加速动作跳闸” 故障 、“ 、“ 录波启动”告警 ,直流系统蜂呜告警 ,2 号机组甩 负荷至空载,厂用 电消失 ,10k 1 V线路 电压正常 。

110kV变电站继电保护误动故障及处理措施

110kV变电站继电保护误动故障及处理措施

110kV变电站继电保护误动故障及处理措施摘要:本文以110 kV变电站为研究对象,介绍了变电运行中继电保护的作用,通过某110 kV变电站电流回路问题引起的主变保护区外故障误动作,分析故障原因,其次通过分析装置本身缺陷引起主变保护区外故障误动作,分析故障原因并提出处理方法。

关键词:110 kV变电站;继电保护;故障;措施引言在实际运行的过程中,变电站继电保护装置出现故障的原因往往较为复杂,这使得多种问题的存在都会导致变电站继电装置的整体运行质量受到影响。

为此,就要从变电站继电保护典型故障出发,采取针对性措施进行应对,从而使其运行更加稳定,并降低对电能的额外损耗。

1 变电运行中继电保护的作用继电保护装置是构成继电保护动作的基础,能够在变电运行发生异常时完成对配电网的保护。

具体来说,继电保护装置的作用分为 3 点:①能实时监控电力系统运行状况和电力设备工作状况,并将相关信息传送到操作系统中;②具有第一时间将故障分离的功能,能够将故障的影响降到最低;③当电力系统出现异常时会自动发出警报,从而能够提升故障处理效率。

2 继电保护的基本要求2.1 准确性当电网在运行过程中出现故障时,继电保护装置会自行进行判断,并及时将故障区域与非故障区域分离开来,然后对故障区域进行隔离,避免影响其他区域的正常运行。

2.2 灵敏性继电保护装置的灵敏性表现在能够区分自己的保护范围和非保护范围,这样就能在区域内线路发生故障时及时进行隔离,当区域外线路发生故障时要根据故障来做出相应动作。

2.3 速动性当电力系统出现故障时,继电保护装置会直接切除故障,从而能够确保非故障区域能够正常工作。

在完成故障隔离后,继电保护装置需要加快系统电压恢复,避免出现低压情况。

2.4 可靠性继电保护装置能根据实际情况进行相关操作,能够在需要它发生动作时做出相关反应,不需要动作时拒绝动作,这样就能有效将安全隐患消除,确保电力系统能够稳定运行。

3 电流回路问题引起的主变保护区外故障误动作3.1 故障情况2019某日某 110 kV 变电站 35 kV 的 433 线路发生 L2L3相间短路故障,保护过流 I 段动作跳闸,2 号主变第一套保护(CSC-326FA)比率差动保护动作,71 ms 比率差动 W 相出口保护跳开 2 号主变三侧断路器,第二套保护(CSC-326FA)未动作。

一起110kV线路接地刀闸防误逻辑错误的分析

一起110kV线路接地刀闸防误逻辑错误的分析

一起110kV线路接地刀闸防误逻辑错误的分析110kV线路接地刀闸在电力系统中的作用非常重要,其主要作用是用来接通或切断电力系统中的接地线路。

由于接地刀闸使用范围广,所以对于110kV线路的运维和安全保障都非常重要。

然而,在实际使用过程中我们常常会遇到接地刀闸误动、漏动等问题,这些问题都会给电力系统的安全稳定带来较大的隐患。

本文将对110kV线路接地刀闸的防误逻辑进行分析,切实提高电力系统的运行安全和稳定性。

问题概述110kV线路接地刀闸防误逻辑错误的问题主要来自以下两个方面:1. 操作人员人的因素是影响接地刀闸防误逻辑的主要因素之一。

在使用110kV线路接地刀闸时,需要操作人员按照合理的操作流程进行操作,掌握正确的开合规范,确保安全。

但在实际操作中,由于操作人员的疏忽、疲劳等原因,导致误操作的事故时有发生。

2. 设备质量110kV线路接地刀闸的质量是影响其防误逻辑的另一个重要因素。

目前市场上的接地刀闸质量参差不齐,有一些设备在生产过程中加工不达标或使用不合格材料制造,导致设备的开合精度不达标,容易导致误动或漏电。

预防措施针对以上两个方面,我们可以从操作人员和设备质量两方面入手,提出以下预防措施:1. 操作人员方面1.1 培训针对电力系统的操作人员,进行安全培训,着重培训110kV线路接地刀闸的开合规范以及常见的操作事故的应急处理方法,提高操作人员的操作技能和应对突发情况的能力。

1.2 引进科技手段结合现代科技手段,对操作人员进行指导和监督。

例如,可以在接地刀闸上安装智能监控器,实现对接地刀闸的实时监测,发现异常情况及时报警并进行处理。

2. 设备质量方面2.1 质量检测对110kV线路接地刀闸进行严格的质量检测。

在生产制造过程中,采用合格的材料,优化加工工艺,保证接地刀闸的精度达到标准,确保装置的开合精准。

2.2 采用高质量设备采用高质量的110kV线路接地刀闸设备,推荐有证明的大型生产厂家生产的设备。

变电站遥信误报的分析处理

变电站遥信误报的分析处理

变电站遥信误报的分析处理摘要:通过对变电站综合自动化系统遥信误报情况的分析,提出了从变电站综合自动化系统及调度自动化主站等多个环节,避免遥信误动的处理方法。

关键词:变电站自动化;遥信;远动引言开关刀闸位置、继电保护动作情况等的遥信信号是电网调度中的重要信号,遥信动作正确率也是调度自动化系统一项重要的考核指标,特别是随着变电站无人值班工作的深入和推广,遥信信号是否正确、可靠,将直接关系到电网的安全调度。

由于多数遥信量取自开关辅助接点,在其采集及传输过程中受干扰和信号抖动的影响,遥信误报的情况普遍存在。

1遥信误报对电网调度运行的影响1.1遥信信号的误报对运行值班人员造成极大的干扰和精神负担,特别是在事故情况下,运行值班人员不得不花费大量时间去认真仔细核对开关、刀闸、保护等状态量的实际状态,这必然会延长对系统故障、事故的处理和恢复,甚至有可能使运行值班人员做出错误的判断和处理。

1.2由于遥信信号受到干扰、抖动等原因而使调度自动化系统的主站端频繁发出音响告警、长时间的无谓告警,会降低调度运行人员的警惕性,同时也会使自动化维护人员对遥信状态量是否对位的检查、核对、维护逐渐失去工作的热情和主动,从而影响到调度自动化系统的可靠性和可用性。

1.3由于遥信信号的频繁误报,使得状态量的变化不断传送到调度主站端,在遥信变位数据库中形成众多毫无意义的状态变位记录占用大量的计算机资源,造成浪费的同时增加了检索的难度。

2遥信误动原因分析遥信信号由状态量数字量组成。

状态量主要有断路器、隔离开关的状态量,主变分接头的位置,继电保护动作信号和运行告警信号等。

数字量主要是变电站内由计算机构成的有关保护或自动装置的信息。

误报原因如下:2.1继电器触点抖动或者接触不良。

由于机械触点动作时不可避免地存在着抖动,因此在触点动作时如果不采取防抖动措施,那么远动装置会认为是一系列的遥信变位,从而引起遥信误报;由于开关动作时的震动,造成辅助接点不对位或者接触不良可能造成遥信误动或拒动;由于辅助接点表面氧化或者由于灰尘等原因造成接触不良可能造成接触时断时续,形成遥信抖动;最后还有由于信号继电器触点接触不良造成取自二次回路的遥信信号发生误动或抖动。

110kV变电站倒闸操作常见问题与改进措施分析

110kV变电站倒闸操作常见问题与改进措施分析

110kV变电站倒闸操作常见问题与改进措施分析110kV变电站是电力系统中的重要组成部分,倒闸操作是变电站运行中常见的操作之一。

在倒闸操作过程中,常常会出现一些问题,影响了变电站的正常运行。

本文将对110kV变电站倒闸操作常见问题进行分析,并提出相应的改进措施。

一、常见问题分析1. 倒闸操作时间长:在实际操作中,倒闸操作时间往往较长,导致了变电站的停运时间过长。

这主要是由于操作人员对倒闸操作流程不熟悉,或者操作程序繁琐,操作步骤多。

2. 操作失误:由于倒闸操作过程中的操作步骤繁琐,容易出现操作失误的情况。

误操作了其他闸刀或遮断器的位置,导致了意外事故的发生。

3. 原因分析不清:在倒闸操作过程中,如果出现异常情况,操作人员往往不能及时判断出问题的原因所在,导致了延误了故障的处理。

二、改进措施分析1. 优化操作流程:通过优化倒闸操作流程,简化操作步骤,缩短操作时间。

可以使用可编程控制器(PLC)等自动化设备,对倒闸操作过程进行自动化控制,减少人工干预和操作步骤。

2. 加强培训与演练:加强操作人员的培训和演练,提高其对倒闸操作流程的熟悉程度和操作技能。

定期组织操作人员进行倒闸操作演练,增加应急处置能力。

3. 规范操作程序:制定详细的操作规程和操作指导书,规范倒闸操作的步骤和要求。

并将其进行宣传和培训,使操作人员能够严格按照规程进行操作。

4. 强化安全意识:加强倒闸操作的安全意识教育,使操作人员充分认识到倒闸操作的重要性和风险性。

在操作中,严禁疲劳、不适应、不稳定的状态下进行操作。

5. 安装监测设备:在110kV变电站中安装相应的监测设备,对倒闸操作过程进行实时监控。

当发现异常情况时,及时发出警报,提醒操作人员进行处理。

6. 加强故障诊断能力:提供完整的故障诊断手册和工具,以便操作人员可以快速地判断出故障的原因所在,并迅速采取相应的处理措施。

在110kV变电站的倒闸操作中,常见的问题主要包括操作时间长、操作失误和原因分析不清。

一起110kV线路接地刀闸防误逻辑错误的分析_黄献生

一起110kV线路接地刀闸防误逻辑错误的分析_黄献生
( 2) 通过查表可以得到变压器阻抗为: 相 - 保 电 阻 Rphp = 1. 22 ( mΩ) , 相 - 保 电 抗 Xphp = 9. 52 ( mΩ) 。
( 3) 母线段长度共计 10 m,通过查表可以得 到母线段阻抗为: 相 - 保电阻 Rphp = 10 × 0. 078 = 0. 78 ( mΩ ) , 相 - 保 电 抗 Xphp = 10 × 0. 369 = 3. 69 ( mΩ) 。
中,屋顶通风机需要设置剩余电流动作保护器,否
则一旦发生单相接地故障,保护通风机的低压断路
器不会跳闸,会对人身安全及设备造成危害。
( 编辑 杨 梁)
【鼓风机 保护 设计 安全性】
由此可见,错误的防误逻辑将使防误装置失去 防误功能,后果严重。
4 防止防误逻辑错误的预防措施
( 1) 层层把关,确保施工方案准确无误。由运 行专责、五防专责、继电保护专责等层层把关,严 格审核五防闭锁系统安装施工方案,验证防误装置 逻辑准确无误。
3 可能出现的问题
根据 《电业安全工作规程 发电厂和变电站电 气部分》,在合上线路接地刀闸前,如果无法通过 验电的方式检验线路侧确无电压,则除了要检查线 路刀闸是否在分断位以外,还需通过线路 TV 检验 线路是否无电压。
可见,防误 装 置 厂 家 设 置 的 防 误 逻 辑 是 错 误 的。如果接地刀闸设置了上述错误的防误逻辑,将 可能导致以下情况出现。
1 事件经过
某 日,一 座 110 kV
封闭 式 组 合 电 器 ( GIS )
变电站 110 kV 线路停电
检修时,操作人员进行防
误 模 拟 操 作。110 kV 线
路主接线图如图 1 所示。
在断开 101 断路器,拉开

浅谈遥信误报原因及解决方法

浅谈遥信误报原因及解决方法

浅谈遥信误报原因及解决方法浅谈遥信误报原因及解决方法遥信信号是电网调度最重要的信号之一,它反映变电站各种电气设备的实际运行状态。

例如开关位置信号、报警、保护动作信号等,这旨将被监视厂、站的设备状态信号远距离传送给调度所。

随着自动化的不断发展和无人值班变电站的逐步渐推广,电网调度自动化系统在电网生产和调度中发挥的作用越来越大。

因此,遥信信号应非常可靠,否则可能给电网调度带来极为不利的影响。

特别是在电网事故情况下,遥信信号的准确和可靠性直接关系到调度号处理事故的正确与否,关系到电网是否能安全稳定运行。

可是,在现场实践运行中,遥信误报的情况时有发生,要绝对避免这种情况是很困难的,但如何能将遥信误报减少到最低限度,是我们应着力解决的问题。

2012年我们通过现场调查得知,目前我公司1―6月份遥信正确率平均值为95%,按照公司要求及自动化专业实用化技术指标,要求遥信正确动作率为99%,做为公司骨干力量,我们决定成立攻关小组,努力使我公司变电站遥信正确率提高到99%。

(图一)一、遥信误报原因通过查阅相关图纸和资料,并进行了认真分析和实际勘察,认为造成遥信误报的原因应总结如下:1、电磁干扰在继电器接点闭合时,由于有一个正的电压加在光耦的输入端,一般较少产生遥信误报。

当继电器接点断开时,由于此时光耦输入端悬空,又由于遥信采集电缆较长,且分布在变电站各个角落,在外界电磁场的干扰下,使得光耦输入端加上了杂乱无章的小信号干扰波,如图所示。

由于这些干扰波的影响,造成了在主站端收到的是遥信频繁变位的遥信误报信息。

2、传输通道影响由于目前远动信号传输信道质量的影响,使得变电站正确的遥信信号在被传输到主站端的过程中,信号频率发生偏差及频率、电平不稳等现象,从而造成在调制解调中误码过高,并引起错误处理造成遥信误报。

3、接地效果不良接地效果不好,各设备间电平不一致,从而造成对RTU及其设备干扰,并引起遥信误报。

4、RTU工作电源质量差RTU工作电源不稳定,电压过高或过低都会造成RTU工作异常并导致损坏。

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案110kV变压器是电力系统中重要的设备,负责将高压输电线路上的电能转换成低压电能供给用户使用。

变压器在电力系统中起着不可替代的作用,一旦发生故障将对电网安全和稳定造成严重影响。

变压器的保护工作至关重要。

在变压器保护过程中,由于各种原因可能会出现误动事故,给电力系统带来安全隐患。

本文将对110kV变压器保护误动事故进行分析,并提出相应的处理方案,以确保电力系统的安全运行。

110kV变压器保护误动事故是指变压器保护在正常运行状态下错误地动作,造成误报警或误切除设备的现象。

其主要原因包括以下几个方面:1.1 设备故障引起误动110kV变压器本身存在可能引起误动的故障,例如绕组短路、绝缘击穿等故障,造成保护设备错误地判断为变压器发生内部故障而进行误动作。

保护设备本身存在故障会导致误动作,例如继电器误动、变压器电流互感器故障等。

1.3 环境因素引起误动110kV变压器所处的环境因素也可能引起误动,例如雷击、污秽等因素会导致保护设备误判断。

1.4 人为操作不当引起误动人为操作不当也是引起误动的一个重要原因,例如操作人员误操作保护设备、参数调整不当等。

2.1 完善设备检修制度为了解决设备本身故障引起的误动问题,应该建立完善的设备检修制度,定期对110kV变压器进行检修和维护,及时发现并排除潜在故障,确保设备的正常运行。

2.2 加强保护设备检测和校验要保证保护设备的准确、可靠运行,应该加强对保护设备的检测和校验工作,定期对继电器、电流互感器等设备进行测试,确保其性能良好,避免因保护设备本身故障引起的误动。

2.3 加强环境监测和工作人员培训为了避免环境因素或人为操作不当引起的误动,应该加强对变压器周围环境的监测,及时发现异常情况并加以处理。

也要加强对操作人员的培训,提高其操作保护设备的技能水平,确保操作规范。

2.4 强化故障处理流程和应急预案当110kV变压器保护误动发生时,需要有明确的故障处理流程和应急预案,便于快速、有效地处理故障,降低故障造成的影响,保障电力系统的安全稳定运行。

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