600MW超临界机组锅炉燃烧调整试验研究
600MW超临界W火焰锅炉冷态空气动力场试验研究

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( ) 持气 流运 动状 态 进 入第 二 自模化 区。要 2保 求 炉 内气 流 的雷诺 数 R 冷 e 与热 态 雷诺数 R 热 e 相等或
超过 临界 雷 诺 数 R l。当 R 临>R 热时 , 动 工况 。 临 e e 流 进入 自模化 区。 由 于冷 态 空 气 动力 运 动 粘 度 较小 , 临界 雷诺数 较 大 , 验 风 量 远 大 于进 入 自模 化 区 风 试
验结 果见 图 1 示 。 所
量, 因此 炉 内流 动能 达到 第二 自模 化 区的要求 。
() 3 边界条 件相 似 。 由于 进 入炉 膛 的 是 内外 二 次风 、 级风 以及 一 次 风 等 多股 射 流 , 态 试 验 时 , 分 冷
为 了确保 锅 炉冷 态试验 时炉 膛 内的气 流流 动进入 自
炉 内动力 场 组 织 的好 坏 , 接影 响锅 炉 的燃 烧 直
效率 及 炉膛 出 口烟气 分 布 情 况 , 而 影 响锅 炉 的整 进
体 性能 , 通过 冷态 条 件下 炉 内空 气 动 力 场试 验 来 进
一
√■
— +u ( 1 k 3 — ) ) 一
口
步深入 了解 燃烧 器调 节特 性及 对机 组热 负荷调 节
煤 粉及 时着 火 , 二次 风 下 冲能力 加强 , 外 以及 时 补充 煤 粉燃尽 时所 需 空 气 。 如果 调 风 套 筒 开 度 过 大 , 则 内、 外二 次 风 风 量 增 加 过 大 , 粉 下 冲 能力 急 剧 增 煤 大, 炉膛 火焰 中心 下 降 , 造成 下水 冷壁 超 温 ; 之 , 易 反 若 调风套 筒 开度 过 小 , 易 造 成 上 水 冷 壁 超 温 。 因 则 此, 调风套 筒 的调 节应 与机 组热 负荷 的控 制 相 匹配 , 鉴 于 W 型超 临 界火 焰 锅 炉 燃 料 及 风 量 的投 入 对 机 组 热负荷 以及 受热 面 温度 控制 尤为 敏感 , 因此 , 风 调 套筒 的调 节特 性试 验研 究显 得 极其 重要 。 由于燃 烧 器 为前 后 墙 对 称 均匀 布 置 , 结 构 形 且 式相 同 , 因此 本试 验 以 炉膛 中心 F 1燃 烧 器 为 对象 , 进 行 了调 风套 筒 特 性试 验 。试 验 过 程 中 , 风 盘 固 调 定 某 一 开 度 ( 0 ) 在 调 风 套 筒 不 同开 度 下 , 量 5% , 测 内、 外二 次 风 的 风速 。其 中 , 外 二 次 风风 速 随 调 内、 风套 筒 的变化 情况 见 图 2所示 。
600MW超临界直流W火焰锅炉的燃烧调整

黄建钱
摘
彀姆与嫡嘎
6 0 0 MW 超临界直流 W 火焰锅炉的燃烧调整
( 威信 云投 粤 电扎西能源有限 公司 云南 威信 6 5 7 9 0 3 ) 要: 通 过了解 我} - 6 0 0 MW超临界直流w火焰锅 炉的运 行情况 以及对 已经投运 的同类型锅炉的表现 , 提出对6 0 0 M W超 临界直流w火焰锅炉 的燃 烧调整 的对策及建议, 优化我厂锅炉的燃烧 , 提 高效率 。 关键词 : 6 0 0 MW W火焰锅炉 燃烧 调整
碳量 , 提高了锅炉效率。 3 . 2调 整 制 粉 系 统 自 调试 以来,我厂制粉系统存在磨煤机 出口风温偏低、磨运行方式不
当、 磨煤机出 口 分离器易堵塞易引起超温等 问题。 3 . 2 . 1 提高磨煤机 出口风温 磨煤机出 口风温偏低, 会影响煤粉的着火并延长煤粉 的燃尽 时间, 造成 火焰 中心上移而引起超温及大渣和飞灰含碳量高等问题 。我厂调试初期 磨
1前言
挡板则关小至4 0 , - . 4 5 % , 前后墙风量 比 例约为1 . 3 : 1 。 并且炉膛两侧 的F 挡板较
我厂# 1 、 2 锅炉均 为东方锅炉厂生产 的 w 型6 o 0 Mw超临界直流锅 炉。 锅
炉共有2 4 只专门用于燃烧无烟煤 的双旋风煤粉浓缩燃烧器,前后拱各布置 1 2 只 。使用6 台正压直吹式双进双 出钢球磨煤机, 每 台磨煤机对应 四个燃烧
会超过5 5 0  ̄ C( 设计最高允许 温度为5 0 2 " C ) 。锅炉受热面的长期超温或短 时 严 重超温 , 带来 了锅炉受热面超温爆管以及 水冷壁 拉裂 的风 险。我 厂≠ { 1 、 2 锅炉均 出现 因受热面超温爆管而被迫停运 的情况。
探究600MW超临界锅炉防止高温腐蚀技术改造和运行调整

探究600MW超临界锅炉防止高温腐蚀技术改造和运行调整摘要:目前在大部分发电公司中,采用对冲燃烧的大容量锅炉内部水冷壁容易发生高温腐蚀的现象,该问题严重影响了锅炉的长期稳定运行。
本文通过分析600MW超临界锅炉内部高温腐蚀的原因,提出锅炉防腐蚀具体技术改造措施与注意事项,探究锅炉改造后的具体运行调整,提升电厂锅炉的安全性与经济性,希望对读者有所帮助。
关键词:超临界锅炉;高温腐蚀;贴壁风前言:某电厂的600MW超临界锅炉内部水冷壁易发生大面积高温腐蚀现象,如果不采取有效措施控制水冷壁的腐蚀趋势,就有可能发生水冷壁管的爆裂,严重影响锅炉的安全运行。
因此应对锅炉内部进行改造,通过优化锅炉内壁贴壁风装置、调整锅炉燃烧系统、为锅炉内部水冷壁喷涂金属涂层等方法,提升锅炉整体安全性,避免锅炉内部高温腐蚀现象出现。
一、锅炉内部腐蚀原因分析在超临界直流锅炉运行时,由于每部水冷壁属于两侧受热,热负荷较重,并且在管壁附着煤粉后,管壁的散热性能会显著下降,在此基础上,锅炉的温度不断上升,发生超温现象,当温度超过三百度后,管壁的腐蚀速率将得到显著提升,加重管壁的腐蚀现象[1]。
在锅炉运行时,燃料如果含有大量硫化物,在高温环境中则会使水冷壁附近存在较大浓度的还原性气体氛围,加快水冷壁腐蚀现象的发生。
在锅炉设计时,一般都会采用燃烧器对冲布置的设计,在锅炉使用时,如果燃烧器附近的风速过快,则一次风将会与前后墙产生激烈对撞,在碰撞发生后,锅炉内部的燃料气流也将向锅炉内部水冷壁方向冲撞,使得锅炉内部水冷壁附近产生燃烧现象,锅炉火焰上移,而水冷壁附近出现燃烧现象则会使水冷壁的温度迅速上升,燃烧进程产生的热量将会使管壁受到磨损与腐蚀[2]。
二、600MW超临界锅炉防止高温腐蚀技术改造措施与注意事项(一)锅炉技术改造措施1.改造锅炉侧壁风装置对锅炉的侧壁风装置进行改造以改善侧壁风效果,由于侧壁风是向易发生高温腐蚀的区域喷入空气,并且在一般情况下是使用二次风作为侧壁风风源。
600MW超临界锅炉燃烧器改造及燃烧优化调整

600MW超临界锅炉燃烧器改造及燃烧优化调整摘要:锅炉燃烧优化调整,是减少损失、增加发电量的有效途径,锅炉燃烧良好程度直接反应了锅炉的安全性和经济性,由于各种原因导致锅炉燃烧调整不当致使锅炉的效率大大下降,通过对燃烧器改造、燃烧调整优化能提高锅炉设备运行的稳定性、安全性及经济性,并为锅炉燃烧调整及日常运行调整操作提供科学依据。
关键词:超临界锅炉;燃烧调整;经济运行1、设备概述:某电厂2´600MW机组锅炉为HG-2000/25.4-YM12型一次中间再热、超临界压力变压运行、带内置式再循环泵启动系统的本生直流锅炉,采用单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、Π型布置。
配备6台HP1003/Dyn型中速磨煤机冷一次风正压直吹式制粉系统,每台磨煤机对应一层燃烧器。
煤粉细度(设计煤种)R90=17%。
30只低NOx轴向旋流燃烧器采用前后墙布置、对冲燃烧方式。
2、主要存在问题:此两台600MW机组自投产以来,锅炉的运行一直存在很多问题,主要表现在排烟温度高、低负荷时垂直水冷不管超温、排渣温度高(干态排渣)、石子煤排放量大等,这些问题严重阻碍了机组的安全、经济运行,带来了许多不利的影响,针对这些现象组织有关人员对锅炉进行燃烧调整。
在优化调整之后经常出现的问题基本得以解决,锅炉参数也恢复到了正常范围,机组安全性、经济性也得到了改善。
3、主要对策及解决方法:通过燃烧器改造及燃烧系统调整得出了有关表盘参数和实测参数的对应关系、空气预热器的漏风率、氧量-负荷曲线。
并对燃烧器改造前后经济性、环保性和壁温进行了对比,得出了改造后保证条件下排烟温度下降、锅炉热效率提高、飞灰含碳量下降、排渣温度下降、NOx排放量下降、改造后水冷壁垂直管超温情况大幅减少的结论。
(一)锅炉燃烧调整主要包含以下几个方面:①氧量调整:通过改变送风机挡板开度使入炉总风量发生变化,从而改变炉膛出口过剩空气系数,确定锅炉运行的最佳控制氧量。
600MW超临界“W”火焰锅炉灵活性改造研究

600MW超临界“W”火焰锅炉灵活性改造研究
刘法志;李恒;张鹏威
【期刊名称】《节能与环保》
【年(卷),期】2024()1
【摘要】火电灵活性改造已成为消纳新能源的重要手段。
本文以某600MW超临界“W”火焰锅炉为例,介绍了超临界“W”火焰锅炉灵活性改造研究,主要包括最低稳燃负荷试验、存在的问题、灵活性改造方案、改造效果,并对灵活性改造项目进行了财务评价。
通过灵活性改造,机组深度调峰能力由42.5%额定负荷降至30%额定负荷,新增75MW深度调峰调节能力,项目资本金内部收益率为10.31%,效益显著,可以为同类机组的改造提供参考。
【总页数】6页(P61-66)
【作者】刘法志;李恒;张鹏威
【作者单位】华电电力科学研究院有限公司;华电国际电力股份有限公司奉节发电厂
【正文语种】中文
【中图分类】TK2
【相关文献】
1.OFA与SCR联合脱硝技术在600MW超临界"W"型火焰锅炉上的应用研究
2.600MW级超临界W火焰锅炉点火方式研究
3.世界首台600MW级超临界W
型火焰锅炉受热面膨胀拉裂治理研究4.600MW超临界W火焰锅炉燃烧调整试验研究5.600MW超临界W型火焰锅炉冷态启动节油研究
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600MW超临界锅炉调试介绍

600MW超临界锅炉调试介绍首先,在进行600MW超临界锅炉的调试前,需要进行准备工作。
首先是对锅炉的环境进行检查,确保周围没有明火和易燃物品。
然后对各个设备进行检查、清洁和润滑,确保设备运行正常。
接下来是对锅炉参数进行调整,包括炉膛温度、压力、流量等参数,以及煤粉、空气等供给量进行调整。
在调试过程中,需要注意以下几个方面:1.炉膛调试:首先要对炉膛进行预热,调整炉膛的温度和压力,使其达到设计要求。
然后进行炉膛的点火和燃烧调试,确保燃烧稳定、烟道温度合理,并进行适当的焚烧空气调整。
2.热交换器调试:对各个热交换器进行调试,包括空气预热器、锅炉水壁、过热器和再热器等。
调试过程中要注意调整热交换面积、温度、压力等参数,确保热交换效率高、传热均匀。
3.蒸汽调试:对蒸汽管道、阀门等进行检查和调试,确保蒸汽流量和压力达到设计要求。
同时要注意蒸汽的排放和回收,防止能源浪费。
4.控制系统调试:对锅炉的控制系统进行调试,包括炉温、压力、水位等参数的控制。
确保控制系统稳定可靠,能够自动控制锅炉运行。
5.安全保护调试:对锅炉的安全保护系统进行调试,包括过热保护、低水位保护等多重保护系统。
确保锅炉在异常情况下能够及时停机,避免事故发生。
在进行600MW超临界锅炉的调试过程中,需要严格按照设计要求和操作规程进行操作,做好各项安全措施,确保人员和设备的安全。
同时要关注锅炉运行数据,及时调整参数,优化运行效率。
通过系统的调试和检验,确保锅炉正常运行,达到预期的发电效果。
总之,600MW超临界锅炉的调试是一个复杂而重要的工作,需要专业技术人员进行操作,并严格按照流程和规定进行调试,以确保锅炉运行安全稳定、高效节能。
通过调试过程的努力,将确保锅炉能够正常运行,为电力生产提供稳定可靠的保障。
600MW机组超临界直流锅炉燃烧调整

600MW机组超临界直流锅炉燃烧调整摘要:以威信云投粤电扎西能源有限公司一期工程2X600MW东方集团超临界机组直流锅炉为例,介绍该类型锅炉的设计,总结机组日常运行中燃烧的调整及防止水冷壁超温采取的措施关键词:超临界;直流炉;燃烧调整;水冷壁超温DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.12.0621 概述威信云投粤电扎西能源有限公司一期工程为2X600MW 国产超临界燃煤机组,锅炉采用了东方锅炉(集团)股份有限公司制造的型号为DG-1962/25.4-Ⅱ8型锅炉,其主要技术特征为超临界参数、W 型火焰燃烧、垂直管圈水冷壁变压直流锅炉。
单炉膛露天岛式布置,燃用无烟煤,一次再热,平衡通风,固态排渣,全钢架,全悬吊结构,п型锅炉。
本锅炉设计和校对煤种均为威信本地的无烟煤,采用双进双出钢球磨煤机正压直吹冷一次风制粉系统,每台炉配6 台双进双出钢球磨煤机,煤粉细度R90=8%,24 只双旋风煤粉浓缩燃烧器,每台磨煤机带4 只双旋风煤粉燃烧器。
双旋风煤粉燃烧器顺列布置在下炉膛的前后墙炉拱上,前、后墙各12 只,水冷壁上部还布置有26 只燃尽风调风器,前、后墙各13 只,所需风量通过燃尽风箱入口风门挡板进行调节。
每只双旋风煤粉燃烧器配一支油枪,用于点火和低负荷稳燃。
油枪紧靠煤粉喷嘴布置在拱上,设计总容量为25%BMCR 输入热量;油枪采用机械雾化。
油枪采用高能点火器点火,并配有进退驱动装置,完全满足程控点火的要求。
锅炉燃烧调整目的是确保燃烧稳定,保证燃烧的经济性,保证机组运行安全,使燃烧室热负荷分配均匀,减少热偏差,防止锅炉结焦、堵灰等,保证锅炉运行各参数正常。
2 制粉系统优化2.1 磨煤机煤粉细度测量2.1.1 分离器挡板调整前后的煤粉细度2.1.2 不同磨煤机出力下的煤粉细度2.2 磨煤机组合方式优化在420MW以下负荷段,对不同的磨组合方式的经济性和水冷壁壁温偏差可控性进行了试验。
600MW机组燃烧调整与优化运行研究

600MW机组燃烧调整与优化运行研究李韵;付凌波;鞠鑫;王占生;李薇;刘磊【摘要】在目前火电机组装机容量增加的趋势下,为保证机组的安全运行,对锅炉的稳定燃烧提出了更高要求.针对一台600 MW机组进行了氧量、一次风率和煤粉细度等单因素的燃烧优化调整试验,得出了各个因素对锅炉热效率的影响,并提出了优化运行方式.调整后的机组在节能与降耗方面效果显著,提高了运行的经济性.【期刊名称】《节能技术》【年(卷),期】2016(034)002【总页数】4页(P99-102)【关键词】锅炉;600 MW机组;运行氧量;变一次风率;煤粉细度【作者】李韵;付凌波;鞠鑫;王占生;李薇;刘磊【作者单位】华北电力大学资源与环境研究所,北京 102206;北京航空航天大学经济管理学院,北京 100191;华北电力大学资源与环境研究所,北京 102206;中国石油集团安全环保技术研究院,北京 102206;华北电力大学资源与环境研究所,北京102206;华北电力大学资源与环境研究所,北京 102206【正文语种】中文【中图分类】TM621.2锅炉的燃烧工况对机组以及电厂运行的安全性和经济性都有重大影响[1]。
合理的燃烧工况能保证锅炉达到额定参数、着火稳定和燃烧安全,避免结渣和燃烧器的烧损[2-5]。
为了确定可调参数对燃烧过程和整个锅炉工作的影响,需要有计划地改变某些可调参数和运行方式条件,对燃烧工况和锅炉的热效率进行全面的测量[6]。
然后将取得的结果从安全和经济方面加以综合分析比较,从而确定燃烧系统的最佳运行方式。
某发电有限公司600 MW空冷机组锅炉是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的HG-1930/25.4-HM2型超临界压力直流锅炉,设计煤种为内蒙古白音华露天矿业股份有限公司褐煤。
为了掌握锅炉运行特性,优化锅炉运行参数,为同类型机组的设计提供借鉴和参考,进行燃烧优化调整试验。
通过对氧量、一次风率和煤粉细度等调整试验[7-9],同时考虑机组在节能减排方面的效果,计算氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳等排量。
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第27卷第2期 电 站 系 统 工 程 Vol.27 No.2 2011年3月 Power System Engineering 16
文章编号:1005-006X(2011)02-0016-03 600 MW超临界机组锅炉燃烧调整试验研究
孙 科1 曹定华2 刘海洋2 (1.华电电力科学研究院,2.内蒙古华电包头发电有限公司)
摘 要:介绍了某电厂600 MW超临界机组锅炉燃烧调整试验。分析了该厂燃料特性与锅炉燃烧恶化的关系。找出了制粉系统投运方
式对锅炉飞灰、大渣含碳量的影响。对锅炉烟气温度偏差进行了调整,并做出了氧量及二次风箱压力对锅炉效率影响曲线,给出了600 MW负荷下最佳氧量及二次风箱压力。 关键词:600 MW机组;超临界锅炉;燃烧调整 中图分类号:TK227.1 文献标识码:A
Experimental Study on Combustion Adjustment of 600MW Supercritical Boilers SUN Ke, CAO Ding-hua, LIU Hai-yang Abstract:The firing adjustment experiment of 600MW supercritical unit boilers in some power plant is introduced. The relationship of the fuel character in this factory and the boilers’ firing deteriorate situation is analyzed and the influent the commission way of milling system does to the carbon content in fly ash and big slag in the boiler is found out. The deviation of the boiler’s flue gas temperature was adjusted, the efficiency curve of oxygen quantity and secondary air pressure on the boiler is made, and the best oxygen quantity and secondary bellows pressure on the boiler is given under 600MW circumstance. Key words: 600MW unit; supercritical boiler; combustion adjustment
某电厂2号机组锅炉于2008年7月21~9月19日进行了大修。在前一阶段运行中,发现锅炉存在飞灰、大渣含碳量高,左右侧烟气温度偏差较大,再热汽温偏低,锅炉效率较低等问题。为解决上述问题,有针对性地进行了相关的锅炉燃烧调整试验工作,通过调整,基本解决了锅炉存在的相关问题,找出了相关的运行规律,为锅炉安全、经济运行提供指导。
1 设备概况 某电厂锅炉是超临界参数变压螺旋管圈直流锅炉,型号为SG-1913/25.4-M965,单炉膛,一次中间再热,平衡通风,露天布置,固态排渣,全钢结构,全悬吊∏形布置, BMCR蒸发量1913 t/h,额定蒸汽压力25.4 MPa,额定蒸汽温度571℃,再热蒸汽温度569 ℃。锅炉B-RL效率为93.55%。锅炉(B-MCR)燃煤量为240.00 t/h(设计煤种)、244.0 t/h(校核煤种)。采用中速磨煤机冷一次风机正压直吹式制粉系统,每台炉配6台中速磨煤机,燃烧设计煤种时,5台运行,1台备用。每台磨煤机带锅炉的一层燃烧器。炉膛宽度18816 mm,炉膛深度16576 mm,水冷壁下集箱标高为8300 mm,炉顶管中心标高为71050 mm,大板梁底标高78350 mm。水平烟道深度为6108 mm,由后烟井延伸部分组成,其中布置有末级过热器。后烟井深度为13200 mm,布置有低温再热器和鳍片省煤器。 锅炉采用低NOx同轴燃烧系统。主风箱设有6层宽调
节比煤粉喷嘴,在煤粉喷嘴四周布置有燃料风。在每相邻两
收稿日期:2010-08-25 孙科(1982-),男,硕士,工程师。杭州,310030
层煤粉喷嘴之间布置有1层辅助风喷嘴,其中包括上下2只偏置的辅助风喷嘴、1只直吹风喷嘴。在主风箱上部设有两层紧凑燃尽风喷嘴,在主风箱下部设有1层火下风喷嘴。在主风箱上部布置有分离燃尽风燃烧器,包括5层可水平摆动的分离燃尽风喷嘴。连同煤粉喷嘴的周界风,每角主燃烧器和分离燃尽风燃烧器各有二次风挡板25组,均由电动执行器单独操作。为满足锅炉汽温调节的需要,主燃烧器喷嘴采用摆动结构,由内外连杆组成一个摆动系统,由一台电执行器集中带动作上下摆动。
2 燃料特性分析 由于该厂的燃煤情况非常复杂,燃用的煤种已经严重偏离了设计的数值,因此为做好燃烧调整试验工作,针对现阶段的燃煤情况进行了必要的摸底试验工作。表1为设计燃料特性表,表2为实际燃用煤种着火特性分析表。 表1 设计燃料特性表 项 目 设计煤种 校核煤种 低位发热量LHV/kJ·kg-1 21981 20581
干燥无灰基挥发分Vdaf/% 24.8 21.00
全水分Mt/% 9.9 9.50
空气干燥基水分Mad/% 2.1 1.90
灰分Aar/% 23.7 28.72
可磨性系数HGI 78 78 表2 实际燃用煤种着火特性分析表 项 目 煤样1 煤样2 着火指数RI/℃ 401 384 燃尽指数Cb 18.30 17.92 着火特性 难 难 燃尽特性 极难 极难 第2期 孙 科等:600 MW超临界机组锅炉燃烧调整试验研究 17 由表2可知,该电厂的两个煤样的着火特性相当于无烟煤的着火特性,而燃尽特性难于无烟煤。表3为与该煤样着火特性相似的电厂煤样比较。 表3 与该厂煤样着火特性相似的电厂煤样数据比较 煤 样 燃用电厂 Vdaf/% RI/℃ Cb 晋东南无烟煤 岳阳 ~8 413 14.92 阳泉无烟煤 华鲁 13.25 408 13.71 松藻无烟煤 重庆珞璜 13.48 395 13.26 煤样1 试验电厂 19.82 401 18.30 煤样2 试验电厂 18.52 384 17.92 其中阳泉无烟煤的着火性能与该电厂相近,而燃尽性能要优于该电厂。燃用阳泉无烟煤的华鲁电厂300 MW机组有两种炉型,一种是W型火焰炉,配4台MG380/650钢球磨煤机,中储式热风送粉(炉1);另一台是W型火焰炉,配4台D-10D双进双出钢球磨煤机,直吹式制粉系统(炉2)。这两种炉型和制粉系统对无烟煤燃烧要明显优于该电厂的四角切圆炉直吹式制粉系统。炉1在煤粉细度R90=15%时,飞灰可燃物为10%,#2炉在煤粉细度R90=12%时,飞灰可燃物为16%。当煤粉细度下降时,飞灰明显下降,炉1当煤粉细度下降到R90=5%时,飞灰可燃物为4%,炉2 当煤粉细度下降到R90=5%时,飞灰可燃物为6%。由于炉型和制粉系统的差异,结合以上的煤质分析和实际该电厂运行方式,可以发现该电厂在使用这样的煤种情况下问题是比较突出的,一方面煤种情况恶化,影响到了煤种燃烧的稳定性和安全性;另一方面设备选型与燃用煤种严重偏离,经济性大幅度的下降。 3 试验内容及结果 3.1 制粉系统投运方式试验 该锅炉自投运以来飞灰、大渣可燃物均较高。在300 MW负荷下,维持锅炉其它运行参数基本不变的条件下,分别进行了投运A磨和停止A磨的试验,以确定A磨投停对大渣和飞灰的影响,表4为A磨投停的试验数据。 表4 A磨投停的试验数据 项目名称 A磨停止 A磨运行 负荷/MW 291 298 主/再蒸汽压力/MPa 15.7/2.2 15.8/2.3 主/再蒸汽温度/℃ 567.3/521 568/530 锅炉总风量/t·h-1 1721 1802 二次风箱压力/kPa 0.74/0.70 0.76/0.72 排烟温度左(右)/℃ 104/108.1 105/108.3 磨的组合方式 BCD ABC 二次风直吹风开度/% 50 50 二次风偏置风开度/% 10 10 燃料风开度/% 10 10 AA(UFA)开度/% 40 90 飞灰可燃物/% 3.12 7.21 大渣可燃物/% 8.2 14.92 燃烧器着火情况 良好 良好 由表4可知,在投运A磨时飞灰可燃物为7.12%,停止A磨时飞灰可燃物为3.12%。在投运A磨时大渣可燃物达到14.92%,停止A磨时大渣可燃物降到8.2%。这主要是UFA风量不足,引起没有燃尽的可燃物分离掉入冷灰斗,造成大渣可燃物增加。所以在今后运行中,应尽量使A 磨备用,减少大渣可燃物。 3.2 锅炉烟气温度偏差的调整 目前锅炉运行右侧温度较左侧高,因此进行了烟温偏差的调整试验。经过调整后左右侧烟温偏差减小,表5是烟气温度偏差调整试验数据。 表5 烟气温度偏差调整表 项目名称 工况一 工况二 工况三负荷/MW 402 402 451.93 主蒸汽温度/℃ 567.7 567.7 563.6 主/再蒸汽压力/MPa 19.37 19.37 21.11 再热气温/℃ 535.4 535.4 538.3 SOFA水平摆角#1角/° -7.5 -2.5 -5.0 SOFA水平摆角#2角/° 7.5 2.5 5.0 SOFA水平摆角#3角/° -7.5 -2.5 -5.0 SOFA水平摆角#4角/° 7.5 2.5 5.0 一级过热器减温水量(A侧) /t·h-156.80 56.00 41.57
一级过热器减温水量(B侧) /t·h-14.30 1.80 24.54
二级过热器减温水量(A侧) /t·h-110.40 12.20 19.68
二级过热器减温水量(B侧) /t·h-16.70 5.70 18.30
再热器减温水量(A侧) /t·h-1 0 0 0
再热器减温水量(B侧) /t·h-1 0 0 0
SOFA摆角/% 40 40 40
从表中分析,SOFA水平摆角增加到7.5°,由于偏转强烈导致右侧气温比左侧高,减温水量增加,SOFA水平摆角到2.5°,角度太小也容易引起反切小,还是右侧气温高,从表中数据分析SOFA水平摆角到5°左右偏差较小,实际运行可以增加偏置风或减弱反切SOFA风量来调整烟气的左右偏差。 3.3 氧量变化对锅炉效率的影响 在600 MW负荷下,保持其他参数不变,调整送风机挡板开度,改变一、二次风风量大小,以此改变锅炉的3个运行氧量,确定锅炉氧量变化对锅炉燃烧效率的影响。图1为氧量变化对锅炉效率的影响曲线。