化学除盐制水系统再生酸、碱耗高的原因及对策分析

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除盐设备酸碱耗升高的分析处理

除盐设备酸碱耗升高的分析处理

为解 决 本 公 司 化 学 除 盐设 备酸 碱 耗 不 合 格 问题 ,针 对
上述 原 因 , 取如 下 技 术 措 施 。 采
(  ̄ 强 运 行 管 理 。 精 心进 行 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 水预 处 理 加 药 量 、处 理 1t )I
通 A 在 澈 。 阳床 树 脂 进 行 体 外 反 洗 操 作 时 发 现排 水 也 很 脏 ,说 明 水 量 的 凋整 , 过 试 验 确 定 P C最 佳 处 理 药 剂 剂 量 , 保 尽 A 上 述 大 量 污 染 物 在 过 滤 器 运 行 中 未 被 有 效 截 留而 进 入 到 证 澄 清 池 出水 水 质 合 格 的 情 况 下 , 量 少 加 P C药 剂 。
次工作的总结。
1 原 因分 析
被 铁染 的程 度 。判 断 结 果 见 下 表 1 :
表 1 树 脂 铁 污 染 程 度 判 断表
() 脂 自身性 能 有 所 降 低 。华 电红 电公 司 一 级 除 盐 设 1树
备 部 分 离 子 交换 树脂 已使 用 七 年 多 ,长期 运 行 中树 脂 存 在 机 械 磨 损 , 解 老 化 等 问 题 , 成 碎 树 脂 量 增 大 。这 些 树脂 降 造 碎 末 会 积 聚 于树 脂 床 顶 部 ,增 加 压 降 ,造 成 偏 流 或 过 早 出
浸 弱 行 正 常 , 高 了一级 除 盐水 处理 设 备 的安全 性 、 靠性 , 提 可 并 树 脂 的污 染 程 度 。判 断 结 果 : 泡 强 阴 、 阴树 脂 后 的溶 液
取 得 了很 好 的经 济 效 益 。
关 键 词 : 盐 设 备 ; 碱 耗 ; 脂 污 染 除 酸 树
0 概 述
后 序阳床中。

除盐系统运行指标及故障处理

除盐系统运行指标及故障处理

除盐系统运行指标及故障处理来源:海博水处理一、运行指标除盐系统运行中不仅应控制好出水水质,保证出水量,而且应降低各种消耗,如水耗、药耗、电耗等。

下面介绍几个常用的运行指标。

1、水质指标一级除盐系统出水:硬度≈0umol/L,二氧化硅≤100ug/L,电导率≤5uS/cm。

2、运行周期运行周期为除盐系统或单台设备从再生好投入运行后到失效为止所经过的时间。

其指标应根据实际情况制定。

3、周期制水量周期制水量为除盐系统或单台设备在一个运行周期内所制出的合格水的数量。

它可根据流量表累积计算。

软化水设备4、自用水率自用水率为离子交换器每周期中反洗、再生、置换、清洗过程中耗用水量的总和与其周期制水量的比。

5、再生时的酸、碱耗离子交换系统运行中费用最大的一项是再生剂酸和碱的消耗。

原水中含盐量越多,这种费用也就越大。

因此,如何降低再生时所用再生剂的比耗,是提高离子交换除盐经济性的主要措施。

在离子交换器中,再生阳树脂和阴树脂所需酸耗和碱耗降低酸、碱耗的措施主要有:选用质量高的离子交换剂树脂和酸、碱再生剂;对设备进行必要的调整试验,求得最佳再生工艺条件;再生时对碱液进行加热;选用对流式离子交换器或双层床离子交换器;当原水含盐量大时可采用电渗析、反渗透等工艺对原水进行预脱盐处理。

二、运行故障处理除盐设备运行中发生的故障是多方面的,原因也比较复杂,有设备缺陷方面的,树脂不良方面的,还有操作失误方面的。

因此要求运行人员在熟悉作盐原理、设备结构、系统连接和操作要点的基础上,对故障进行认真分析,找出原因,及时消除。

下表列出一些典型故障及其原因和消除故障的方法。

1、阳床、阴床再生后出水不合格(1)再生过程中顶压压力不足或不稳定,造成树脂乱层;(2)再生液浓度低或剂量不足。

再生剂质量差;(3)中排装置损坏造成偏流;(4)反洗不彻底,树脂表面有污泥;(5)树脂老化或被污染(1)重新再生;(2)提高浓度,增加剂量,检查再生剂质量后重新再生;(3)进行检修(4)加大反洗流量,重新再生;(5)复苏或更换树脂2、阳床运行出水硬度、含钠量不合格(1)阳床进水水质变化;(2)反洗进水门不严;(3)进酸门不严(1)查明变化原因,进行处理;(2)关严反洗进水门或停运检修;(3)关严进酸门3、阴床运行出水电导率、二氧化硅不合格(1)阳床出水漏钠进入阴床;(2)反洗进水门不严;(3)进碱门不严(1)再生阳床;(2)关严反洗进水门或停运检修;(3)关严进碱门4、阳床、阴床周期制水量降低(1)清水水质发生变化;(2)进、出水装置损坏,发生偏流;(3)再生效果不好;(4)树脂交换容量下降;(5)树脂层降低、压实层结块;(6)双层床树脂反洗分层不好;(7)除碳器效率低,中间水CO2含量增加(1)了解水源水质,适当增大再生剂量;(2)停运检修;(3)查找原因,调整再生工艺;(4)复苏或更换新树脂;(5)补充或更换新树脂,进行大反洗;(6)重新反洗、再生,必要时更换树脂;(7)检修除碳器和风机5、阳床、阴床跑树脂(1)运行中跑树脂原因为出水装置水帽破裂,缝隙太大或没有拧紧;(2)反洗时跑树脂原因为反洗强度太大;(3)再生时跑树脂原因为中排装置损坏或涤纶网套松口、脱落(1)停运检修;(2)减小反洗强度;。

一级除盐设备酸碱耗高的原因分析及处理

一级除盐设备酸碱耗高的原因分析及处理

一级除盐设备酸碱耗高的原因分析及处理发布时间:2022-02-15T08:38:45.420Z 来源:《电力设备》2021年第12期作者:陈尧[导读] 分析了某公司项目一期一级除盐设酸碱耗高的原因,采取了调整措施,为树脂开发了最佳的再生工艺。

调整后,除盐系统阴、阳树脂再生过程中回收酸和碱液的消耗大大减少,提高了树脂再生功能的经济性。

(贵州鸭溪发电有限公司贵州省遵义市 563000)摘要:分析了某公司项目一期一级除盐设酸碱耗高的原因,采取了调整措施,为树脂开发了最佳的再生工艺。

调整后,除盐系统阴、阳树脂再生过程中回收酸和碱液的消耗大大减少,提高了树脂再生功能的经济性。

关键词:一级除盐;酸碱耗;阴、阳树脂;原因分析;措施本公司的一、二期是4×300 MW除盐设备燃煤汽轮发电机组用原一期,以满足4台300 MW锅炉补给水需求。

一期有三种脱盐设备,一级除盐和混床。

主要再生交换器强酸阳离子逆流(称阳床)、除碳器、强碱阴离子逆流再生装置(称阴床)组成,并以单元制连接。

一、除盐设备酸碱耗高的原因分析1.一级除盐再生时树脂乱层。

在设计中,阴阳床的一级除盐通过压缩空气逆流顶压再生。

由于设计和出力不足,压缩空气用作阴阳床垫树脂再生过程中的高压时用于脱盐,压缩空气气压不得超过0.4 MPa,不符合除盐系统阀门的气压要求。

因此,不使用顶压再生树脂。

再生过程中,树脂层在不同阶段不规则乱层有两个主要原因:一是随着运行时间的增加,在反洗过程中,比中间排放装置多150~200mm的油脂层不断流失,油脂层变薄,没有局部油脂层,无法避免再生过程中出现树脂紊乱。

二是树脂再生时酸碱流量过高,导致树脂层无序对于逆流再生的固定床,关键在于避免再生过程中出现树脂紊乱。

以离子床为例,根据固定床离子交换原理,水在运行过程中由上而下循环。

故障时,根据树脂层离子分布情况,上部接近饱和树脂层Ca2+、Mg2+、Na+,下部为部分故障树脂层。

化学除盐制水系统再生酸、碱耗高的原因及对策分析

化学除盐制水系统再生酸、碱耗高的原因及对策分析

化学除盐制水系统再生酸、碱耗高的原因及对策分析【摘要】本文通过对影响离子交换树脂再生酸、碱耗的各种因素和对策分析,详细阐述了我厂酸、碱耗高的原因和应采取的措施,在防止和减少离子交换树脂污染方面,提出了应用超声波结合传统化学药剂的清洗方法,来提高离子交换树脂工作交换容量,降低再生酸、碱耗量。

【关键词】树脂;酸、碱耗量;污染;再生工艺;再生方式;超声波清洗0.前言火电厂锅炉补给水处理,一般均采用离子交换除盐法,利用离子交换树脂的交换具有可逆性,采用酸、碱等再生剂对失效的离子交换树脂进行再生复苏。

每年用于离子交换树脂再生复苏的酸、碱用量均较大,其产生的酸、碱再生废液也是电厂排放的主要废液之一,需花大力气进行环保治理,怎样减少酸、碱用量,降低除盐系统再生酸、碱耗量,一直是电厂化学的主要工作之一。

1.十里泉电厂化学除盐补给水处理系统酸、碱耗量现状十里泉电厂锅炉补给水处理的方式为:预处理→一级除盐→混床,水处理系统为四套一级单元除盐系统和五台体内再生阴、阳混合离子交换器所组成。

2006年、2007年锅炉补给水处理中,离子交换系统再生酸、碱耗的具体数值与集团公司节能评价体系中要求的酸、碱耗标准进行比较:如下表:通过上表对比可知,我厂离子交换树脂再生酸、碱耗均高于集团公司标准,可见在降低除盐制水系统再生酸、碱耗上,还有很大潜力可挖,还有很多工作要做。

2.我厂除盐系统再生酸、碱耗高的原因造成除盐制水系统再生酸、碱耗高的因素较多,结合我厂的实际情况分析归纳如下:2.1离子交换树脂的污染2.1.1新树脂的污染离子交换树脂是由一些有机物聚合而成的高分子化合物,它具有多孔网状结构。

在它的工业产品中,树脂孔内常含有少量低聚物和未参与聚合或缩合的单体。

在新树脂投运后,这些有机低聚物和单体会逐渐释放出来,造成出水水质下降。

另外树脂在制造和装卸中,会受到原料中的无机杂质及设备腐蚀产物的污染,使树脂中含有少量泥沙、铁、铅、铜等无机物,这些无机物在树脂投运后也会造成出水水质下降。

电厂化学制水系统存在问题及改进对策

电厂化学制水系统存在问题及改进对策

电厂化学制水系统存在问题及改进对策摘要:电厂化学制水系统存在一些问题,给电厂安全生产形成一定制约。

我们要重视这些问题的现实存在,并对相关问题致因进行具体分析,针对相关问题给出具体改进措施。

各种化学制水技术和设备的不断推出,也给电厂制水带来更多选择,对提升电厂生产效率有重要影响。

关键词:化学制水;问题;改进对策电厂能不能安全运行生产,与化学制水有直接关联,提升化学制水安全性、高效性、稳定性至关重要。

化学制水系统在运行中容易出现一系列问题,对电厂生产带来一定影响,甚至会导致一些安全隐患的出现,探析化学制水存在的主要问题,分析其问题产生的原因,设计制水问题应对方案,已经成为我们需要直面的现实问题。

一、电厂化学制水存在主要问题电厂化学制水系统大多采用是除碳器设计,很容易出现一些生产问题,归结起来有一下几个方面:1.制水系统运行周期缩短,很容易产生再生现象,系统周期制水量呈现下降趋势,导致电厂运行受到影响。

2.树脂本身有很多劣性因素,在很大程度上降低了工作交换容量,阳床再生酸耗量和阴床的再生碱耗量都大幅度增加,系统制水的成本增加了几倍,而且直接导致环保问题的出现,这是比较令人担忧的事情。

3.盐水供应量不足,也可以导致制水系统不能正常运行,由于系统制水高负荷运行,不仅加大运行成本,工人劳动强度也随之加大,影响了电厂的经济效益。

二、电厂化学制水导致问题原因电厂化学制水导致问题多多,其致因也呈现多元化特征,我们要展开深入细致的科学分析,找到问题致因,以便为科学制水创造良好条件。

1.系统配置不合理,传统制水设备运用的是二级除盐配置,再生时间较长,这样很容易增加了一级除盐的交换压力。

2.目前采用强酸和强碱两种方式来进行无顶压逆流再生固定床,这些设备树脂工作交换容量都较低,很容易产生制水周期缩短现象,无形之中增加了制水成本。

3.树脂质量不高,也可以导致制水系统出现更多问题,特别是降低了工作交换容量。

再就是电厂制水原水水质存在问题,也会导致制水系统出现更多问题。

除盐水站降低酸碱耗的措施

除盐水站降低酸碱耗的措施

除盐水站降低酸碱耗的措施张翼攀摘要除盐水站每年用于离子交换树脂再生的酸碱用量较大,所产生的酸碱废液也较多。

降低酸碱耗,降低成本,实现节能降耗是除盐水站运行的重中之重。

本文基于本厂除盐水站现有工艺条件,分析探讨了除盐水站酸碱耗高的原因,并提出了降低酸碱耗的措施以及其效果。

关键词离子交换;酸耗;碱耗;再生中国石化长岭分公司除盐水站负责全厂一、二级除盐水制备与供应,主要是向锅炉供水。

我厂制备除盐水制备采用的是离子交换法:新鲜水经过一、二级过滤后,进入阳床(阳离子交换器)去除绝大部分阳离子后,再经除碳器去除大部分二氧化碳,而后进入阴床(阴离子交换器)去除绝大部分阴离子后即为一级除盐水,一级除盐水经混床进一步去除阴阳离子后制得二级除盐水。

阴阳床以及混床制水达到一定量后便会失效,必须停床改用备用离子交换器制水。

对于失效的离子交换器必须进行再生以恢复其交换容量备用,再生的方法为:阳床用盐酸稀溶液逆流再生,阴床为用氢氧化钠稀溶液逆流再生,混床为阴阳树脂分层同步再生,混床制水周期较长,一般周期制水量为二十三万吨左右,酸碱消耗量较阳床、阴床少很多。

每年用于再生需要消耗大量的酸碱,且会产生大量再生废液,给公司的环保带来一定的压力。

因而降低酸耗、碱耗,提高酸碱的利用率,也就越来越重要。

1、酸耗、碱耗的影响因素1.1、新鲜水水质的影响我厂除盐水站所用新鲜水为经絮凝澄清消毒后的长江水,其的含盐量直接制约着离子交换器的周期制水量。

当新鲜水含盐量高时,离子交换器制水周期较短,离子交换器再生频率高,酸、碱耗也相应增加,这种情况在冬季以及雨水少长江水位低的时间表现尤为突出。

对2015年、2016年一至七月每月除盐水酸耗、碱耗以及新鲜水硬度、碱度进行统计对比分析,见表一:表一、2015年、2016年除盐水酸耗、碱耗及水质情况对比月份2015年2016年酸耗碱耗碱度硬度酸耗碱耗碱度硬度1月57.46 64.59 1.5 1.3 49.67 73.66 1.4 1.1 2月59.22 70.73 1.5 1.3 54.9 54.78 1.1 1.2 3月63.06 70.31 1.5 1.3 42.52 60.51 1.1 1.04月 53.58 65.85 1.5 1.2 44.48 44.3 1.1 1.0 5月 54.74 53.91 1.4 1.2 42.87 40.44 0.95 1.0 6月 53.38 62.31 1.2 1.2 47.45 40.91 0.95 1.0 7月52.4969.961.41.250.1543.031.11.02015、2016年酸耗对比如图一:图一2015、2016年碱耗对比如图二:图二通过对比可知:2016年一至七月份酸耗、碱耗均低于2015年同期,主要因为2016年雨水较多,长江水位一直较高,故而含盐量相对较低;另外一月、二月酸耗、碱耗比其他几个月明显偏高亦是如此。

电厂化学制水——降低除盐系列的酸碱耗技术分析

电厂化学制水——降低除盐系列的酸碱耗技术分析

电厂化学制水——降低除盐系列的酸碱耗技术分析摘要:随着我国科学技术不断的发展进步,也在很大程度上推动电厂化学制水领域的发展进程,人们也在不断增强对酸碱耗技术的重视程度。

通常情况来看,电厂化学制水,主要是通过离子交换树脂的方式在除盐的过程时,酸碱耗时常会存在指标偏高的情况。

所以,本文在尽可能确保整体不增加任何资金成本的基础之上,通过合理有效的利用电厂现存有的设备以及技术,提出几点有效优化水处理工艺的具体措施,目的是为了能够切实的提升制水的质量,进而在最大限度上减少酸碱的用量。

关键词:电厂化学制水;降低除盐;酸碱耗前言化学制水系统,在整个电厂当中,是占据着非常重要的地位,也是其关键的环节之一,主要涉及到电厂是否能够一直处于一种高效、安全、稳定的状态下,来进行日常的生产、运行。

但是,在实际的运行过程当中,还是存在着不同程度上的缺陷问题,尤其是针对在进行除盐的过程当中,存在酸碱耗较高的问题状况。

主要是因为。

通常情况下,我国的一些电厂在进行化学制水的过程时,会通过使用离子交换除盐的方式,虽然能够成功的除去盐分,但是随之产生的酸碱废液,也成为了我国各个电厂排放的主要废液之一,进而在很大程度上影响周围的生态环境。

一、产生酸碱耗较高的主要原因分析(一)水源水质所产生的问题针对这单主要是因为,在我国相关电厂实际进行化学制水的过程当中,所c采取利用到的水源极为可能是已经受到严重的污染,这样就会导致,水源中的一些有机物以及相关金属物质的整体含量呈现较高的状态,使其总体呈现较强的复杂,这样就会严重的导致了,一旦树脂受到了污染中毒的现象,就很难在能够将其清洗干净,进而在很大程度上影响到树脂运行的实际周期性以及再生能力,最终导致整个酸碱耗不断升高。

所以,依照这点来看,在针对水源的选择方面,是能够在很大程度上影响酸碱耗不断升高的主要原因之一。

(二)树脂产生的问题通常情况来讲,在将树脂基于离子中进行交换的过程时,是在其中存在着重要的意义。

一级除盐酸碱耗增高的原因分析及处理

一级除盐酸碱耗增高的原因分析及处理
而 阴床 周 期 制水 量增 加 ,因此 水 源水质 变化是 影 响酸 、 碱 和 负 担 。 3 . 2 保 证 入厂酸 、 碱 质 量 对入 厂酸 、 碱质 量 进行 监 督 耗 变化 的一个 重要 因素。

级 除盐酸碱耗增 高 的原 因分 析及处理
关春梅 ( 大 唐 珲 春 发电 厂
陷, 也将 直接影 响到再 生效 果。 如在 再 生 时由于 浮动床 没 有反洗 直 接进酸 ,就 要求置 换和 正 洗 时必须严 格 操作 , 否
摘要 : 对 一 级 除盐 系 统 制 水 量 降低 、 再生频 繁且酸 、 碱 耗 升 高 现 果再 生 过 程 中这 些 工 艺参 数控 制 不 合理 ,或 是 表计 根 本 原 因 , 并 采取 措 施 进 行 处
理, 取 得 了较 好 的效 果。
则 置换 未 完成 就进 行正 洗 , 将造 成再 生 后交换 器 周期制 水 1 问题 提 出 量偏 低 , 出水水 质 恶化 。 因此再 生工 艺 的控 制对 阴 阳床 周 我 厂 化学 水 处理 现 有三 套水 处理 系统 , 均 采 用 一级 除 期 制水 量和酸 、 碱 耗都 有很 大 的影 响。 盐加 混床 处理 , 采 用单 元 制连 接 方式 。原 水采 用 深 井地 下 2 . 4 设备 状 况 水 处理 设备 自投 运 以来 ,由于 交换 器 水, 原 水 经 盘 式过 滤 器 、 超 滤、 反 渗透 送 入 一 级 除盐 系统 。 本 身 设计 的缺 陷 , 经 常 出现倒 U型 管 工作 不 顺 畅 , 尼 龙 网 阳床 内装 0 0 1×7型 强树 脂 ,阴床 内 装 2 0 1 X 7型 强 阴树 损坏, 再 生 时有 少量 树脂 漏 出现 象 , 虽经检 修 多次检 修 , 但 脂, 阳床 、 阴床 均 为浮 动床 。 阳床 再 生采 用 3 1 % 的 工业 盐 是并 未 解决 实 际 问题 , 这样在 再 生时 会 引起再 生液 分布 不 酸, 阴床 再 生采 用 4 0 %的离 子膜 碱 。2号 除盐 系统 自投 运 均、 偏流、 跑 漏 树脂 的 可 能 , 从 而 使 再生 剂 浪 费 , 树脂 再 生 以来 运 行 一 直 比较稳 定 , 单 元周 期 制水 量 1 4 0 0 0吨左 右 , 度 降低 。 酸 耗 平均 5 5 g / mo l , 碱 耗平 均 6 0 g / mo l 。从 2 0 1 2年 下半 年 利用 大修 机 会对 离子 交 换器 进行 解体 大修 , 发 现 了较 开始 , 周期 制 水 量逐 渐 下 降 , 单元 周 期 制水 降至 1 0 0 0 0吨 多 问题 : ( ] . = ) 阴、 阳离 子 交 换器 的 出水 装置 均 有 不 同程 度 的 左右 , 酸、 碱 耗 都 有升 高 , 而 且 阳床 再 生 时 出现 失 败 的 现 老化 、 变质、 腐蚀、 穿孔、 机 械 强度 降低 等现 象 , 部 分尼龙 网 象, 频 繁 的失 效 、 再 生 给 水 处理 运 行值 班 人 员 带 来 了较 重 的负 担 , 同 时也严 重 破 坏 了设 备运 行 的安 全经 济性 。 对于 中间水 箱 内部 分衬 胶层 破损 。 ④ 石英砂 乱层 , 出现 的上 述 现 象 , 如 何查 找原 因进行 解 决 , 摆脱 被 动局 面 , 衬胶层 破 损 , 水帽破 裂 , 配水 不均 匀。 使制水 设 备恢 复 正常 运行状 态 是摆在 我 们面 前 的 问题 。 2 _ 5 树脂 性 能 树 脂 从 2 0 0 8年 投 运 至 今没 有进 行 更 2 原 因分析 换 ,特 别 是 近年 来 由于 水 中有 机物 和 重 金 属 离子 含 量 增 2 . 1 来 水 水质 水 处理 设 备 设 计 水 源 为 三 家 子 井水 , 加, 树 脂 污染 较严 重。 经观 察 阴 阳离子 交换 器树 脂颜 色 呈 但 由于 地 下 水 量 不足 ,从 二 期投 运 以来 增加 了 西崴 子 井 对 阴树 脂进 行 有 机物 污 染 试验 , 加 入 的食 盐水 呈 水 。 因 此所 用原 水 与 设计水 质 相 比有较 大变化 时 , 水质 的 棕红 色 , 深棕 色 , 表 明阴树 脂 有机 物 重度污 染 。 阳树脂 经检查 性 能 影 响就 是 其 中的原 因之一。 指标下 降较 多, 且破 碎严 重。树脂理 化性 能 的改 变 , 必将 影 经过 对水 源水样 多次化 验 分析 , 发 现水 源水 质 随 季节 . 变化较 大 。 当春 夏 季 时 , 水 质 明显 变差 , 有机物 含 量升 高 , 响树 脂 的再生和 运行 效果 。 3 处 理对 策及 实施情 况 含 盐量 增加 。而在 秋冬 季 时 , 水 质 明显好 转 , 有机物 含 量 降 3 . 1 增加 必要 的预 处理 设 备 由于 目前水 源 与原 来 设 低 。 由于 水 中余 氯 的影 响造 成 阳树 脂氧 化 程度 加 深 , 树 脂 计 水 源 水 质 变化 较 大 , 必须进 行 相 应 的预 处理 , 对原 预 处 降解 , 强 度 降低 , 容 易破 碎 , 造 成 树 脂 的 工作 交 换 容 量 降 增 加 纤 维过 滤 器 设 备 , 提 高 对水 中溶解 低, 渗 磨 圆球 率降 低 , 使树脂 提 前报废 。而 阴树脂 由于 遭 受 理 系统 进 行 改进 , 的有机 物 、 余 氯等 物质 的处理 能力 , 因此 , 应 根据 水 源地水 到水 中有 机物 的影 Ⅱ 向, 树 脂 污 染严 重 , 出水 水质 变 差 , 周期 以减 轻 对 除盐 设备 的污 染 制 水量 偏低 。而 且采 用 中水 时 阳床 周期 制水 量 有所 降低 , 质 变化 增加 必要 的预 处理 设备 ,
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O . 前 言 火电厂锅炉补 给水 处理 , 一 般均采用 离子交换除盐法 . 利用离子
2 . 1 . 4悬 浮 物 污染
: 言 之
一 ≮
2 0 0 6 f i - I 2 o l o

集 团 器 莲 能 评
_ _ J4 8ຫໍສະໝຸດ 无色透 明 不污染
淡草黄色
天然水中存在着许 多悬浮态 的 、 胶 态的泥沙微 粒 , 若混凝过 滤处 L # - I . 混 凝 澄 清 剂 也 会 随 交换 树脂的交换具有 可逆性 . 采 用酸 、 碱等 再生剂对失效 的离子交换 理 不 彻 底 就 会 随清 水 进 入 阳离 子交 换 器 中  ̄ 渗透到树脂 中 . 堵塞 、 包 裹 树 脂进行再生复苏。每年用于离子交换树脂再生复苏的酸 、 碱 用量 均 清 水 进 入 沉 积 在 阳 离 子 交换 树 脂 的 床层 上 , 造成树脂制水量减少 、 出水水 质变差 , 再生酸 、 碱耗增大 。 较大 , 其产生的酸 、 碱再生废液也是电厂排放的主要废液之一 . 需 花 大 交换树脂 , 力气进行环保治理 , 怎样减少酸 、 碱用量 . 降低除盐 系统再生酸 、 碱耗 2 . 1 . 5有 机 物 污 染 量, 一直是电厂化学的主要工作之一 凝胶型强碱阴离子交换树脂受有机 物污染是较普 遍的 . 也是很严 重的 天然水中的有机物通常是腐植 酸和富维酸两类 . 这类积聚的胶 1 . 十 里 泉 电厂 化 学 除 盐 补 给 水 处 理 系统 酸 、 碱 耗 量 现 状 这 十里泉 电厂 锅炉补给水 处理的方 式为 :预处理一 一级除盐一 混 体大分子有机物带负电荷 .它被 阴树脂 吸附后或包缠 在球 体表面 . 不能用简单再 生清洗的方法 除去 . 受有机 物污染 床, 水处理系统 为四套一级单元 除盐系统 和五 台体 内再 生阴 、 阳混合 种吸附是不可逆 的 . 污染深度 可南以下简易方法判断 离子交换 器所组 成。2 0 0 6年 、 2 0 0 7年锅炉补给水处理 中, 离子交换 系 的阴树脂颜色变深 . f a ) 将5 0 m l 阴树脂用水洗涤 3 - 4次 统再 生酸 、 碱耗 的具体 数值与集团公 司节能评价体系 中要求 的酸 、 碱 ( b ) 用 1 0 %食 盐水 浸 泡 2 0分 钟 耗标 准进 行比较 : 如下表: f c ) 倒出浸泡液进行 比色 \ l #
离子交换换器 的再 生方式对其运 行周期 、 出水 水质和酸 、 碱 耗均 有较大的影响 . 逆流 再生的再生效 果要优于顺流再 生的效果 . 对应的 酸、 碱耗也较低 2 _ 3再生 工 艺 的影 响 离子交换树脂 的反洗 程度 、 再生液 的浓度 、 温度 、 流速 、 用量、 接触 时间等均会对离子交换树脂再生效果有影响 . 进而影响 离子交换 树脂 的T作交换 容量和再生 酸 、 碱耗 此外 . 再 生剂的种类 、 品质 等都会对再生效果和酸 、 碱耗有影响。
◇科技之窗◇
科 技 嚣向导
2 0 1 5 年0 2 期
化学除盐制水 系统再 生酸 、 碱耗高 的原 因及对策分析
张 丽华
( 中国华电山东分公 司十里泉发 电厂 山东
枣庄
2 7 7 0 0 0 )
【 摘 要】 本文通过对影响 离子交换树脂再 生酸 、 碱 耗的各种 因素和对 策分析 , 详 细阐述 了我厂酸 、 碱耗 高的原因和应采取 的措 施 , 在防止 和减少 离子交换树脂污染方面 , 提 出了应用超声波结合传统化学药剂的清洗方法, 来提 高离子 交换树脂 工作 交换容量 , 降低再生酸 、 碱耗量。 【 关键词 】 树脂 ; 酸、 碱 耗量 ; 污染 ; 再生工艺 ; 再生方式 ; 超声波清洗
轻度污染
琥 珀色
中度污染
棕色
重度污染
深棕或褐色
严重 污染
酸耗 , g / m o l
6 4 . 4
6 2 . 2
被有机物污染的运行症状是 : 正洗 时间长 , 可增加到正常正洗 2 — 碱耗 . g / o t o l 6 1 . 4 i 5 5 1 5 0 5 倍; 运行时 间短 , 再生 剂量大 , 水 质缓慢下降 , 如 出水 二氧化 硅 、 电导 通过 上表对 比可知 . 我厂离 子交换树脂再 生酸 、 碱耗 均高于集 团 增高 、 P H降低等 公 司标准 , 可 见在降低 除盐 制水系统再生酸 、 碱耗上 . 还有很大潜力可 此外还有油 、 胶 态硅等其它污 染物造成 的污染 . 均会造成 除盐制 挖. 还有很多T作要做 水系统的酸 、 碱耗增 大
2 . 我厂除盐系统再生酸、 碱 耗 高 的原 因
2 . 2再生 方 式 的影 响
造成 除盐制水 系统再 生酸 、 碱 耗高 的因素较多 . 结合 我厂 的实 际 情况分析归纳如下 : 2 . 1 离子交换树脂 的污染 2 . 1 . 1 新树脂 的污染 离子交换树脂是 南一些有机 物聚合 而成 的高分 子化合物 . 它具有 多孔 网状结构 。在它 的l 丁业产 品中, 树脂孑 L 内常 含有少量低聚物 和未 参与聚合或缩合 的单体 。在新树脂投运后 . 这些有 机低聚物和单体会 逐渐释放 出来 , 造成 出水水质下降 。 另外树脂在制造 和装卸 中。 会受到 原料 中的无机杂质及设备腐蚀产物 的污染 ,使树脂 中含有少量泥沙 、 铁、 铅、 铜 等无机 物 , 这些 无机物 在树脂 投运后也 会造成 出水水 质下 降。 2 . 1 . 2氧化降解污染树脂 离子交换树脂在长期使用过程 中,若与具有氧化 性的物质接触 . 则树脂会被氧化而失去离子交换能力 . 其主要发生 在当生水 中存在大 量细菌或残 留有活性氯 ,或再生用的工业盐酸具有强 氧化 性的电厂 氧化降解后的树脂含水量提高 . 体积变大 . 工作交换容 量减 少 . 同时 向 水中释放有机物 , 出水水质差 , 周期制水量大大减少 。 2 . 1 _ 3铁 污 染 离子交换树脂 中的铁主要来源于设备的腐蚀产物 另 外 . 生水 中 或酸 、 碱 再生液 中也可能存大量铁的离子态或分子态化合 物 铁离子 具有 易被阳树脂上其它离子交换而难再生的性质 . 因此铁 离子在长期
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