改善报告ppt课件
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精益改善报告完整版PPT课件

珠海市俊凯机械有限公司
改善前物料摆放
两种产 品混料
成品摆 放混乱
产品上 还有废
屑
2021/6/4
报废品 无指定 摆放区
域
物料 放置 不清
晰
不良品 放置在 成品架
上
不良品 放置在 产品放 置盒中
35
珠海市俊凯机械有限公司
产品摆 整齐 能很快 找到物
料
2021/6/4
时间:秒u
节拍:180
150
100
50
0
1
2
改善前生产一个产品所需的 时间为1233秒
2021/6/4
改善前生产一个产品所需的 时间为180秒
21
珠海市广浩捷精密机械有限公司
序号
1 2 3 4 5
6
改善内容
46302011ACG生产线 岗位及人员的确定 员工技能表的建立 现场的目视化管理建立
生产周期提升了50% 生产效率提升了50%
目标 50%
改善前 60分钟
207
1319 13 10
改善后 40分钟
138
2400 2 2
总提升 33%
33%
82% 85% 80%
2021/6/4
11
珠海博杰电子有限公司
• 改善中出现的问题:
• 1.物料难以找到 • 2.没有管理者关注生产线 • 3.员工的心态没有人引导 • 4.线内管理者缺失 • 5.物料关注的问题少 • 6.员工的工具没有地方存放,导致工具丢失 • 7.专门物料员没有配置给生产线 • 8.出现品质问题,四处找人,没有品管巡线
2021/6/4
效果确认:生产工序严格按单件流,从而使 物流间/工序间库存是零,减少库存浪费等 问题,异常情况下,使问题立即暴露,把问 题立即解决…
《工厂改善报告》课件

问题:产品质量不稳定 解决方案:加强质量管理,建立 完善的质量管理体系
解决方案:加强质量管理,建立完善的质量管理体系
问题:员工流失率高 解决方案:提高员工福利待遇,加 强员工培训,提高员工满意度
解决方案:提高员工福利待遇,加强员工培训,提高员工满意度
问题:生产成本高 解决方案:优化生产流程,降低生产 成本,提高产品竞争力
工厂现状与问题
03
工厂简介
工厂名称:XX工厂 添加标题
地理位置:XXXX 添加标题
员工数量:XXXX 添加标题
生产流程:XXXX 添加标题
添加标题
添加标题 成立时间:XXXX年
添加标题 主要产品:XXXX
添加标题 生产设备:XXXX
存在的问题:XXXX
当前存在的问题
质量控制不严:产品质量不 稳定,不合格率高
环保压力:随着环保意识的提高,工厂需要面对环保压力,提高环保水平 市场竞争:随着市场竞争的加剧,工厂需要不断提高产品质量和降低成本, 以应对市场竞争
未来计划与目标
持续改进:不断优化生产流程,提高生产效率 技术创新:引入新技术,提高产品质量和生产能力 培训与教育:加强员工培训,提高员工技能和素质 环保与可持续发展:减少污染,降低能耗,实现绿色生产
YOUR LOGO
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《工厂改善报告》PPT课件
汇报人:PPT
汇报时间:20XX/01/01
目录
01.
添加标题
02.
开场与介 绍
03.
工厂现状 与问题
04.
改善措施 与实施过 程
05.
改善成果 与效益分 析
06.
解决方案:加强质量管理,建立完善的质量管理体系
问题:员工流失率高 解决方案:提高员工福利待遇,加 强员工培训,提高员工满意度
解决方案:提高员工福利待遇,加强员工培训,提高员工满意度
问题:生产成本高 解决方案:优化生产流程,降低生产 成本,提高产品竞争力
工厂现状与问题
03
工厂简介
工厂名称:XX工厂 添加标题
地理位置:XXXX 添加标题
员工数量:XXXX 添加标题
生产流程:XXXX 添加标题
添加标题
添加标题 成立时间:XXXX年
添加标题 主要产品:XXXX
添加标题 生产设备:XXXX
存在的问题:XXXX
当前存在的问题
质量控制不严:产品质量不 稳定,不合格率高
环保压力:随着环保意识的提高,工厂需要面对环保压力,提高环保水平 市场竞争:随着市场竞争的加剧,工厂需要不断提高产品质量和降低成本, 以应对市场竞争
未来计划与目标
持续改进:不断优化生产流程,提高生产效率 技术创新:引入新技术,提高产品质量和生产能力 培训与教育:加强员工培训,提高员工技能和素质 环保与可持续发展:减少污染,降低能耗,实现绿色生产
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《工厂改善报告》PPT课件
汇报人:PPT
汇报时间:20XX/01/01
目录
01.
添加标题
02.
开场与介 绍
03.
工厂现状 与问题
04.
改善措施 与实施过 程
05.
改善成果 与效益分 析
06.
DMAIC项目改进报告 ppt课件

A分析
I 改善
侧板合格率推移图
侧板合格率推移图
Homa
C 管理&推广
合格率
11-9 11-11 11-13 11-15 11-17 11-19 11-21 11-23 11-25 11-27 11-29
12-1 12-3 12-5 12-7 12-9 12-11 12-13 12-15 12-17 12-19 12-21 12-23
page 6
不良现状分析
D定义
M 测量
A分析
Homa
I 改善
C 管理&推广
现状分析
质检科每个小时抽检两个产品,对侧板主要尺寸进行测量(游 标卡尺)。 2010年10月20日~10月30日数据显示,主要不良 内容如下图所示
不良实物分析
二分厂精益QC
总结:前顶板安装孔位尺寸和前翻边宽度尺寸工艺不完
善的主要问题,占总数的86%。小组经讨论认为:提高孔
C :做一批新辊轮
制定相关检查措施,A :制定分厂检验方法和
对侧板机成型尺寸 工艺要求 B :制定班组
进行检查。
工艺员检验表格
完成时 间
201011
201010-26
201011-7
201010-25
负责 人
燕宝安
吴文达 涂小雄
燕宝安 吴文达 冯刚 吴文达
完成情 况
已完成
10月26号 已完成
10月 31 号已完成
合格
主要原因:
模具孔位 尺寸达不 到要求
作业内容:
侧板成型
发现不良:
前翻边宽度 尺寸.翻边 槽不合格.
主要原因:
水平轮硬度 过高,水平 轮不在同一
直线上
《提案改善报告》课件

详细描述
企业需要不断审视自身的管理体系和运营模式,发现存在的 问题和不足,并采取有效的措施进行改进。通过优化管理体 系和运营模式,可以提高企业的运营效率、降低风险、提升 竞争力。
THANKS 感谢观看
。
提案改善的范围和对象
提案改善的范围涵盖了企业的各个领域,包括生产、技术、品质、管理、服务等。
提案改善的对象可以是具体的设备、工艺、操作方法、管理流程等,只要是有改进 空间的方面都可以提出提案。
提案改善不仅限于生产一线的员工,所有员工都可以提出自己的改进意见和建议, 共同推动企业持续改进。
02 提案改善的实施过程
提案的征集和筛选
01
02
03
提案的来源
员工、团队、部门等不同 来源的提案,鼓励全员参 与。
提案的筛选
根据可行性、效益性、紧 迫性等标准,筛选出有价 值的提案。
提案的分类
将筛选出的提案进行分类 ,便于后续的评审和实施 。
提案的评审和实施
提案的评审
组织专家或团队对筛选出 的提案进行评审,评估其 可行性和效益。
提案改善的目的和意义
提案改善有助于提高企业生产效 率、降低生产成本、优化工作流 程,从而提高企业的经济效益和
市场竞争力。
通过提案改善,员工能够积极参 与企业管理,提高工作积极性和 归属感,促进企业与员工共同发
展。
提案改善有助于企业及时发现和 解决潜在问题,提高产品质量和 客户满意度,树立企业良好形象
案例二:品质提升方案
总结词:通过改进产品设 计、加强过程控制和检验
,提高产品品质。
分析产品设计和制造过程 中可能影响品质的因素。
引入先进的检测设备和检 测技术,提高产品检测的
准确性和可靠性。
企业需要不断审视自身的管理体系和运营模式,发现存在的 问题和不足,并采取有效的措施进行改进。通过优化管理体 系和运营模式,可以提高企业的运营效率、降低风险、提升 竞争力。
THANKS 感谢观看
。
提案改善的范围和对象
提案改善的范围涵盖了企业的各个领域,包括生产、技术、品质、管理、服务等。
提案改善的对象可以是具体的设备、工艺、操作方法、管理流程等,只要是有改进 空间的方面都可以提出提案。
提案改善不仅限于生产一线的员工,所有员工都可以提出自己的改进意见和建议, 共同推动企业持续改进。
02 提案改善的实施过程
提案的征集和筛选
01
02
03
提案的来源
员工、团队、部门等不同 来源的提案,鼓励全员参 与。
提案的筛选
根据可行性、效益性、紧 迫性等标准,筛选出有价 值的提案。
提案的分类
将筛选出的提案进行分类 ,便于后续的评审和实施 。
提案的评审和实施
提案的评审
组织专家或团队对筛选出 的提案进行评审,评估其 可行性和效益。
提案改善的目的和意义
提案改善有助于提高企业生产效 率、降低生产成本、优化工作流 程,从而提高企业的经济效益和
市场竞争力。
通过提案改善,员工能够积极参 与企业管理,提高工作积极性和 归属感,促进企业与员工共同发
展。
提案改善有助于企业及时发现和 解决潜在问题,提高产品质量和 客户满意度,树立企业良好形象
案例二:品质提升方案
总结词:通过改进产品设 计、加强过程控制和检验
,提高产品品质。
分析产品设计和制造过程 中可能影响品质的因素。
引入先进的检测设备和检 测技术,提高产品检测的
准确性和可靠性。
工厂改善报告汇总PPT课件

易出现,压伤手指安全事故。
危险,提高安全操作性。
.
4
改善案例
主题
改善前:
YFC外水切PVC角度设计缺陷整改
改善后:
现状叙述: 1.改善前产品冲切完毕后角度变差 影响装车造成客户抱怨; 2.冲切完毕后需要手工检修才可以 交货。
成果说明: 1.对冲切模具进行整改; 2.角度偏差控制在合格范围内; 3.提高效率降低不良; 4.角度变换,突破技术难点
改善案例
主题
改善前:
导轨线冲切夹紧安全改善
改善后:
现状叙述: 1.导轨线点焊机生产时脚踏操作; 2.脚踏作业存在安全隐患; 3.易出现夹伤手指的危险。
成果说明: 1.改善操作方法,由脚踏改为双手 操作; 2.气动夹紧,取代手扶作业; 3.提高安全操作性。
.
1
主题
改善前:
YFC外水复押冷却水过滤改善
效果:1.将铁芯切端后再增加一道端部冲切.
端部无变形,可与注塑头部表面相平,无凹坑。效 果比较显著。
.
9
改善案例(1)夹头的安全/快速更换改善
改善前
此位置存有安善前问题点
改善后优点
1.此夹头存有安全隐患,08年已出现安全事故.隐患,08年已 出现安全事故
改善后优点
改善后
掘金 价值
光电开关
1.改善前无此动力装置及光电控制,改善后有电机带动,光电控制转速,与引取机同步, 是引取机牵引不受力,保持匀速。
.
8
▣ 品质改善案例
改善前
产品中间部 位凹坑
设计:李立元 提案:桑贤良 修配:李宗洋
改善后
产品中间部 位无变形
问题点:930L车顶饰条前端部冲切变形,影响注 塑(造成端部凹坑)
品质改善提升报告ppt课件

品质改善报告
2021精选ppt
1
目 录
CONTENTS
01 4-6月份客户上线品质问题点 02 信恳制程品质问题分布 03 品质提升计划 04 品质计划目标达成率
2021精选ppt
2
4-6月份客户上线问题汇总
4-6月份共计发生客诉5起,其中3起人为作业漏失;2起为设备故障所致,问题发生后未依照流程做处理.
改善前后结果对比,标准化持续.
2021精选ppt
5
品质提升计划
新员工管理(岗前培训、作业过程检查、监督结果)
负责人 附件
1.规范落实新员工上岗培训,岗位资格认证及上岗作业状态跟进流程; 培训要点:理论+现场指导(实物样品参照)+考核
2.作业前检查:佩戴静电环/手指套;检查工位有无SOP;作业前取SOP看2分钟了解作业内容及标准. 再执行作业;作业完成后自检,并依照工艺顺序完成加工,自检OK再取下一块产品加工,执行单板 作业.
时间
2017/04/27
问题描述
原因分析
16057机型1300PCS,打出受话器金手指上 胶不良3台,不良率为0.23%。
1、对于炉前点胶散点的处理,作业员处理后未找品质工程现 场确认导致。 2、炉后检验因夹具在受话器位置做了防呆遮挡,导致使用夹 具检查时未能有效检出不良。
类别
人为作业
附件
2017/04/28
AAB017机型生产2800PCS打出屏蔽盖掉件 1.XP243感应器老化不灵敏感应不到板情况导致漏打屏蔽盖;
有8台,不良率:0.28%。
2.产线组长违反流程作业,未找品质确认导致异常发生
设备
2017/06/07 2017/06/14
AAB060-0机型小板上线发现有SN号无法 扫号现象9PCS.
2021精选ppt
1
目 录
CONTENTS
01 4-6月份客户上线品质问题点 02 信恳制程品质问题分布 03 品质提升计划 04 品质计划目标达成率
2021精选ppt
2
4-6月份客户上线问题汇总
4-6月份共计发生客诉5起,其中3起人为作业漏失;2起为设备故障所致,问题发生后未依照流程做处理.
改善前后结果对比,标准化持续.
2021精选ppt
5
品质提升计划
新员工管理(岗前培训、作业过程检查、监督结果)
负责人 附件
1.规范落实新员工上岗培训,岗位资格认证及上岗作业状态跟进流程; 培训要点:理论+现场指导(实物样品参照)+考核
2.作业前检查:佩戴静电环/手指套;检查工位有无SOP;作业前取SOP看2分钟了解作业内容及标准. 再执行作业;作业完成后自检,并依照工艺顺序完成加工,自检OK再取下一块产品加工,执行单板 作业.
时间
2017/04/27
问题描述
原因分析
16057机型1300PCS,打出受话器金手指上 胶不良3台,不良率为0.23%。
1、对于炉前点胶散点的处理,作业员处理后未找品质工程现 场确认导致。 2、炉后检验因夹具在受话器位置做了防呆遮挡,导致使用夹 具检查时未能有效检出不良。
类别
人为作业
附件
2017/04/28
AAB017机型生产2800PCS打出屏蔽盖掉件 1.XP243感应器老化不灵敏感应不到板情况导致漏打屏蔽盖;
有8台,不良率:0.28%。
2.产线组长违反流程作业,未找品质确认导致异常发生
设备
2017/06/07 2017/06/14
AAB060-0机型小板上线发现有SN号无法 扫号现象9PCS.
《改善报告》课件

方案制定
方案目标
明确方案的目标和预期结果。
方案选择
比较可行的方案,并选择最优解 决方案。
方案执行计划
制定详细的实施计划和时间表。
改善实施
1 实施策略
2 实施过程
说明如何有效地推动改善方案的实施。
描述实施过程中的关键步骤和注意事项。
3 实施中的问题
讨论实施过程中可能遇到的挑战和解决方法。
收益评估
3 数据分析方法
描述分析数据所使用的方法和技术。
2 数据清洗
解释数据处理过程中的清洗和处理步骤。
4 数据分析结果
总结数据分析的主要发现和结论。
问题诊断
1
问题列表
列举发现的问题,并概述每个问题的关键特征。
2
问题分析
深入分析每个问题的根本原因和潜在影响。
3
问题重要性评估
对问题的重要性进行评估,并确定解决优先级。
《改善报告》PPT课件
欢迎阅读《改善报告》PPT课件!本课件将向您介绍一种改善方法,帮助您优 化业务流程并提升绩效。跟随我们的指南,一起改善与创新!
研究背景
公司简介
介绍公司的背景、行业和业务模式。
研究方法
介绍研究过程中所采用的方法和工具。
研究目的
阐述研究的目标和集的渠道和方法。
1
改善效果评估
通过指标和数据对改善方案的效果进行
改善收益分析
2
评估。
分析实施改善方案所带来的经济和业务 收益。
未来展望
建议与总结
提出对未来改进的建议和总结性的观点。
后续措施
说明在改善实施后,需要执行的后续措施。
未来展望与预期收益
展望未来,预测改善方案所带来的潜在收益。
品质改善报告课件PPT模板

主原因
选出的不良品没及时清理标示,混入良品中
确认全检出来的不良品是否及时清理、
标示 全检出来的的不良品,均有标示不良现象及数量、名称,并有不良的记录。
非主原因
要因汇总
Summary of main factors
Part 6
要因汇总
通过以上分析及验证,确定产生尺寸不良的主要原因如下:
项目
活动计划
→表示计划时间
→表示实施时间
项目
2012年1月
2012年2月
2012年3月
2012年4月
2012年5月
2012年6月
2012年7月
2012年8月
2012年9月
2012年10月
2012年11月
2012年12月
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中下Biblioteka 计划→实施
→
经确认,生产、包装现场的产品均有现品票标示。
非主原因
方法
作业指导书内容不完善
a.确认xx的电镀品管理文件是否完善。
a.xx只有委外加工管理的流程,没有单独管理电镀的文件。
主原因
供应商管理不到位
确认是否对电镀厂管理文件进行确认,
确认电镀厂管理文件的完整性。 对电镀厂管理文件有确认,但电镀厂的生产检测等文件不完善。
Facts Survey
Part 2
选出的不良品没及时清理标示,混入良品中
确认全检出来的不良品是否及时清理、
标示 全检出来的的不良品,均有标示不良现象及数量、名称,并有不良的记录。
非主原因
要因汇总
Summary of main factors
Part 6
要因汇总
通过以上分析及验证,确定产生尺寸不良的主要原因如下:
项目
活动计划
→表示计划时间
→表示实施时间
项目
2012年1月
2012年2月
2012年3月
2012年4月
2012年5月
2012年6月
2012年7月
2012年8月
2012年9月
2012年10月
2012年11月
2012年12月
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中
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上
中
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上
中
下
上
中
下
上
中
下
上
中下Biblioteka 计划→实施
→
经确认,生产、包装现场的产品均有现品票标示。
非主原因
方法
作业指导书内容不完善
a.确认xx的电镀品管理文件是否完善。
a.xx只有委外加工管理的流程,没有单独管理电镀的文件。
主原因
供应商管理不到位
确认是否对电镀厂管理文件进行确认,
确认电镀厂管理文件的完整性。 对电镀厂管理文件有确认,但电镀厂的生产检测等文件不完善。
Facts Survey
Part 2
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5)完善岗位职责职务说明书及绩效考核资料
5
DONE R 东菱电源
2.2车间生产管理方面:
2.2.1缺少SOP;
建议:每个工位增加SOP、(设备/仪器/治具等操作规范),可以使员工很好的了解操作步 骤及工位工艺要求避免错误或不良品的产生,减少重工,材料的浪费,对设备/仪 器/治具等进行保养,防止磨损,损坏. 2.2.2 缺少水线,接地线,静电环静电效果不佳; 建议:增加水线与接地线,将静电环无绳改为有绳,因为无绳对人体不好,瞬间 放电过大.(说明:有线静电手环是直接放电,而无线静电手环是当电压超过 1500V,它的尖端部分会对空气放电,以此来耗散静电,但无绳腕带的耗散静电 时所需静电电压太高,并不适合电子行业,因为有多少电子元件可以承受1500V 以上的高压呢? ) 2.2.3仪器/设备无进行点检保养工作; 建议:增加仪器仪器/设备点检保养工作.(附表) 2.2.4不能明视订单生产状况站别; 建议:制定车间订单流动管理看板(附表) 2.2.5车间生产不平衡,切脚站后堆积过多,周转不及时. 建议:利用IE管理法,增加人员,改善为精益生产流水化,5S管理.
2.1.4缺少管理培训.
建议: 根据公司发展可以定期进行例如:员工入职培训,各部门专业技能培训,
及品质培训,并考核,
(此培训可以提高工作效率及工作品质,减少不
必要的损失及浪费)
4
DONE R 东菱电源源自2.1管理方面:2.1.5缺少程序文件作业流程性文件(程序文件,SOP与外来文件,表单记录)
建议:完善各部门程序及流程文件,并会议决定修改生效受控并按照程序作业.(注: 程序文件若有问题可以不断完善并会议后修改后审批执行)
3
DONE R 东菱电源
二.发现问题点
2.1管理方面:
2.1.1未制定详细的员工手册,只有部分规章制度存储于电脑,未进行发行,员工 对公司各项制度福利及公司动向不清楚.
建议:制定合理的员工手册,内容包括公司简介,质量方针,品质政策,品质目标 ,公司各种规章制度,及公司的各种福利等等;并在员工入职时发放,使员工 能够自行很好的了解企业文化及制度(注:每人一本或给予培训时阅读,离职时 或试用期过后回收,丢失者 赔偿公司损失20元.)
6
DONE R 东菱电源
车间生产管理其它方面: 1)插(装)散热材需增加治具.直接一次性装好或插好,减少工时的浪费. 2)半成品与成品测试,测试治具更改;减少测试时间. 3)散热材打螺丝电批需悬挂;减少拿取时间,减少手部受力. 4)制作工程样板生产开拉时进行首件制作核对.避免物料使用错误发生. 案例:五楼车间DLM36P ,电容来料高度错误,插件浸锡完毕有2000PCS, 若有首件核对此错误不会发生. 5)关于物料的盘存数据控制,无胶壳装配导致堆积 限定供应商交货时间,提前 订购,对供应商做出评估. 6)案例:插件经常插错,漏,反,建议最后工位增加目视管理. 7)案例:二楼BOM使用错误旧版,建议新版发行旧版废止. 8)案例:包装工位经常先装胶框再装纸箱浪费工时,制定生产平衡可以直接装 箱. 9)生产需上交报表电子档形成统计图,根据统计图可以看出问题点再对策. 10)生产车间管理看板的改善增加,使全员了解品质及生产或其它状况.
2.1.8仓库缺少储位与看板管理
建议:仓库货架或位置增加储位与看板并录入ERP系统,可以快速查询所需材料位置 及数量,避免时间浪费及积料过多,其次应进行先进先出管理.
2.1.9其它小的方面
1)办公室个人屏风前增加个人职位牌 2)增加安全通道标示
3)公司固定资产编号标示统计成清单 4)增加安全与品质标语
及品质政策,管理者代表任命书…一切有关本公司的品质运营的流程性文件含ISO
四阶文件.)
2.3.2增加新机种(NPI)导入程序并增加品质事项.
2.3.3增加供应商管理程序(含供应商辅导与品质合约).
2.3.4增加进料检验控制程序.
2.3.5增加制程检验控制程序.
2.3.6增加出货检验控制程序.
2.3.7增加客诉管理程序. 2.3.8增加不合格品控制程序.
看板如下图. 11)生产车间搬运物料流动浪费时间,增加卡板用叉车周转. 12)插件IC脚间距过大,浪费时间,可要求供应商将脚加工成与PCB孔一致的.
7
DONE R 东菱电源
2.3品质管理方面:
2.3.1缺少质量手册(一阶文件)
建议:制定公司之质量手册(注:质量手册内容包括公司简介,质量方针,质量目标)
2.1.2将公司公告栏移动至饭堂入口或车间,公告栏可以公告一些5S曝光图片,或 通知及其他事项,可以使全员清楚的了解公司的一些事情.
2.1.3缺少ISO(5S)管理推进小组.
建议:成立ISO(5S)管理小组,由小组每周或每月对车间,办公室,仓库,饭堂等 5S与不符合公司规章制度或流程进行检查稽核,并曝光限期整改,未整改的进 行处罚或绩效扣分.
2.1.6缺少文控管理
建议:所有ISO文件必须经过审批受控后并执行,新版发行,旧版回收废止,(注: 制定2.1.5/2.1.6项是为了使程序文件能够充分的执行并发挥最优效果,避免错误,漏 洞,争议的发生)
2.1.7没有员工改善提按奖励机制
建议:增加员工改善提按奖励机制,此项使为了提高生产或工作效率减少成本而制定 ,员工改善提案需经各部门领导及高层评估,一经采用根据成果实施现金奖励.
很高兴能加入东菱团队, 首先感谢领导能给我这次机会,也对在我熟悉期间 给予帮助与支持的同事表示感谢!出门在外工作有5年之余,对于品质管理与 生产过程管理有一定的实际工作经验,但我觉得这些远远不够,加入到本公司, 我将充分发挥我的才能与潜质,在工作中取长补短,与公司共同成长,愿成长 中的东菱电源公司今后做的更强!更大!
DONER 东菱电源
改善报告
报告人:
2013.11.15
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DONE R 东菱电源
目录
1 自我介绍
2 需改善问题点 3 品质管理推行的详述
4 个人看法及建议
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一.自我介绍
• 姓 名: 冯建鹏 • 学 历: 本 科 • 毕业院校:西华大学 • 专 业: 工程管理 • 籍 贯: 陕西咸阳 • 入职日期: 2013.11.06