2009胜利油田开发技术座谈会材料9
胜利油田主要开发技术

28.1%
累积产油 9.36亿吨 采出程度
22.5%
可采储量采出程度
80.1%
剩余可采储量采油速度
10.6%
2008年12月
年产油2774万吨 开油井18889口 日液水平82.7万吨/天 日油水平7.5万吨/天 单井日油水平4.2吨/天
综合含水90.45%
开注水井6031口 日注水平63.2方/天 单井日注水平105方/天 累积注采比0.78
2、油田开发历程及开发现状
开发历程
❖投入油田:22个
4000
年 3500 产 3000 油 2500
❖投入储量:9.26亿吨 ❖建成能力:1980万吨
3330 2951 2703
2302
3346
3090 2912
2000
万 吨 1500
1865 1672 1751
1837
1611
1257
1000
808
91.9100
90
77.5
1281
992 10616124 985 61.9
69.9 61004.93
56.2 860896
766 696
45.9
1207
80
1123
孤东 埕东
1018 993
971
952
942
70 89160
含 水
50
万
600 33.1
546
36.2
425 27.2
吨
400 20.1
4000
年 3500 产 3000
油 2500
2951 2703
3330 33553346
胜利油田在油田和谐文化建设经验交流会上的讲话

胜利油田在油田和谐文化建设经验交流会上的讲话同志们:今天在这里召开和谐文化建设经验交流会,并举行“全国企业文化示范基地”复审授牌仪式。
首先,我代表胜利石油管理局党委、管理局和油田分公司,对中国企联的领导和专家表示热烈欢迎,对中国企联多年来对胜利油田文化建设工作的关心支持表示衷心感谢!刚才,尹援平副会长在致辞中对胜利文化建设的创新成果和经验做法给予了充分肯定和高度评价,并提出了希望和要求。
滨南采油厂、胜利油建公司、供水公司等三个单位作了交流发言,祝慧烨副秘书长作了精彩的讲评,大家很受启发。
对于这些好的经验,我们要认真学习和推广。
下面我通报一下今年油田文化建设的情况和今后的工作安排。
一、今年以来胜利文化建设的基本情况今年以来,油田各单位按照局党委《关于深化“和谐文化建设年”活动的实施意见》的部署要求,紧密结合“双促”主题活动的开展,以共建共享观为主导,深入开展“和谐文化建设年”活动,取得了明显成效。
一是大力宣传共建共享理念,形成了“心齐、气顺、劲足、家和”的良好局面。
为深入贯彻落实党的十七大精神,局党委提出了“共创百年胜利,共建和谐油田,共享美好生活”的共建共享理念,并在年初油田党委全委(扩大)会议上对宣传贯彻实践共建共享观作了具体的部署安排。
油田各单位重落实、抓载体,以共建共享理念为主导,深入开展和谐文化建设年活动。
利用胜利日报、胜利电视台、胜利信息网和《胜利文化》杂志等媒体阵地,通过发表评论员文章,开辟“共建共享访谈”专栏,广泛开展“双促”主题活动和“两讲”教育,以及组织专题报告会、座谈会、企业文化故事征集、和谐文化建设征文等多种形式,使共建共享理念广泛传播、深入人心,成为广大干部群众自觉弘扬与共同实践的价值追求。
黄河钻井总公司以“共建和谐黄河,共享发展成果”为目标,建立共建共享机制,倾注真情改善民生。
河口采油厂围绕“共创百年胜利”,坚持发展为先,建设先进文化,促进了采油厂的和谐稳定发展,连续9年原油产量保持箭头向上。
2009年采油厂春季调研汇报

共克时艰扬帆奋进坚决全面完成2009年生产经营任务各位领导:首先,对各位领导莅临我矿听取汇报、指导工作,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!我们采油三矿横跨淄博、滨州两市三县六个乡镇,现有员工557人,其中干部62人,下设8个基层队,管理着大芦湖、小营油田主力单元的300口油井、29座计量站,动用地质储量3655万吨。
目前正常开井245口,日油水平621吨/天,综合含水53%。
投注水井101口,正常开注86口,日注水平1710立方米/天。
根据2009年承包合同和采油厂调研要求,我主要从以下五个方面进行汇报:一是2008年主要工作简要回顾二是2009年1月份工作开展情况三是2009年生产经营形势及潜力分析四是2009年工作部署及打算五是需要采油厂协调解决的问题第一部分 2008年主要工作简要回顾2008年,在厂党委和采油厂的正确领导下,全矿干部职工认真学习落实科学发展观,大力践行“芦湖同舟文化”,上下同心,和衷共济,克服了重重困难,破解了种种上产难题,较好地完成了全年生产经营任务,全矿工作在07年大步迈进的基础上,08年实现了稳中求进,原油生产、安全稳定、文明建设等工作日益精细、科学、规范,呈现出良好的发展势头。
具体表现在实现了“一完成、一扩大、一提高、两稳定、两提升、两突破”:一完成:全年实际完成原油产量21.3847万吨,完成计划的100.3%,实现了XX矿连续三年的持续发展;完成注水量62.43万立方米,完成计划的104%,地层能量保持状况良好。
一扩大:生产规模进一步扩大。
油井开井增加29口,水井增加 9口,日产油能力由年初565吨,上升到08年底585吨。
樊154、梁203等区块新增储量568万吨,资源接替阵地进一步扩大。
一提高:油藏开发管理指标大幅度提高,处于同类油藏领先行列。
储量动用程度提高到87%、注采对应率提高到90.8%、自然递减比计划指标降低0.9%(配产12.8%、完成11.9%)、含水上升率下降(完成-1.1%);油水井利用率提高到97.2%,高于计划5.2%;抽油井平均泵效达到40.3%,高于计划2.6%。
胜利油田老油田二次开发实践及认识

胜利油田老油田二次开发实践及认识胜利油田老油田二次开发实践及认识首届石油石化产业发展论坛于5月22-23日在北京召开。
本次论坛的目的在于为政府与企业、企业与企业之间搭建一个交流平台,使石油石化企业能够准确了解在世界经济动荡形势下,本行业、本企业的优势和劣势,尽早制定出趋利避害的发展战略,实现自身持续、稳定、健康发展。
凤凰网财经进行全程图文报道。
主持人:今天下午的主题是:油价走低时勘探开发领域的应对之策。
我是来自中国石化[0.00% 资金研报]石油勘探开发研究院的副主任。
首先有请中国石化胜利油田分公司,他们原定的发言是副总经理毕义泉先生,而下面由孙女士代他发言。
(中石化胜利油田)孙梦茹:我今天发言的题目是“胜利油田老油田二次开发实践及认识”。
作为我国第二大油田,胜利油田已经开发了45年,油区大多数主力油田相继进入“高含水、高采出程度、高剩余速度”三高开发阶段,原油生产呈现递减趋势,老区新增可采储量逐年减少,地面设施老化严重,油田高含水期开发矛盾日益凸显,老油田挖潜难度日益增加。
面对严峻的开发生产形势,近年来,胜利油田通过加强基础研究和理论创新,转变开发调整思想,加大新工艺新技术的推广应用力度,强化地下地面一体化治理等工作,群面试时老油田“二次开发”工作,形成了适合胜利油田油藏特点的系列二次开发研究和配套技术。
通过现场实施,取得显著成效,实现了新一轮有效开发,为老油田提高高采收率探索了一条新路。
一、胜利油田发展现状。
胜利油田地处山东省东北部的黄河三角洲地带。
主要油区集中在东部的济阳坳陷及滩海地区和昌潍坳陷。
截止08年底,探明油田70个,气田2之,累计探明含油面积27.99.65平方千米,探明石油地质储量48.34。
探明天然气地质储量23.00.4。
胜利油田为典型陆相复式油气区,发育有构造、岩性、地层、符合油气藏四大类15种油气藏类型,具有“油藏类型多,构造复杂,油藏埋深分布广,储层、原油性质变化大”的特点。
胜利油田开发技术座谈会相关材料

一、前言临盘油区位于济阳坳陷惠民凹陷西部,包括临邑洼陷带、惠民中央隆起带和惠民南斜坡三个次级构造单元,勘探开发面积3100平方千米。
临盘油区内断裂系统异常复杂,受多期构造运动、区域走滑和伸展应力机制的共同作用,断裂活动频繁,断层大量发育。
初步统计,临盘油区四级以上的断层有200余条,加上五、六级断层达700余条。
在中央隆起带上,每平方千米断层达3条之多,平均单井钻遇断点3个,多则达7个以上。
图1-1临邑洼陷沙三段构造图凹陷主体主要受近东西向断层控制,在断块活动过程中还大量形成了北东向断层,根据断层平面展布和组合特征,可分为帚状断裂系、棋盘格式断裂系、平行断裂系等三种形式。
区内断层剖面组合形态也复杂多样,主要有马尾状、羽状、阶梯状、卷心菜状和“y”字形等多种形式。
受多期构造运动的影响,断裂体系具有多期性和继承性。
断裂大小不一,具有明显的级序性,根据断层的规模和对构造、沉积及油气的控制作用,将断层划分为六级。
一、二断层主要为控凹(或洼)断层,三、四断层主要为控带或控块断层,五、六级断层则起复杂构造形态和油水关系的作用。
临盘油区断裂体系不仅控制了断块的成藏的过程,还控制了断块油藏的复杂程度,油区已探明的储量中,断块油藏储量占94%。
在已开发的416个含油断块中,含油面积小于0.2 km2断块217个,大于1.0km2的断块仅46个,平均断块含油面积为0.29 km2。
因此在临盘油区对断裂系统的刻画描述不但关系着勘探工作的成败,而且严重影响着开发效果,它始终是地质工作的中心任务之一。
二、精细刻画断裂系统的做法临盘采油厂从实际地质情况出发,在长期工作中总结了一些刻画断裂系统的做法。
其内容主要是以三维地震为载体,以DISCOVERY一体化描述平台为手段,充分利用钻井、测井、生产动态资料,通过精细三维地震解释、成因演化研究、生产动态分析来刻画断裂系统,主要分六个环节(见图2-1)。
1、提高三维地震资料品质是前提三维地震资料是刻画断裂系统的载体,其品质的好坏直接影响了断层、断块描述的精度,尤其是低序级断层的识别精度。
孙焕泉同志在胜利油田2009年开发技术座谈会上的讲话

孙焕泉(二○○九年二月四日)同志们:这次开发技术座谈会,是在油田上下认真贯彻落实局党委扩大会议精神,深入学习实践科学发展观,稳步推进“三稳一保”目标的形势下,召开的一次重要会议。
会议的主要任务是:总结2008年油田开发工作,分析面临的形势,明确今后一个时期油田开发思路,部署2009年工作任务,进一步统一思想,增强信心,积极应对各种挑战,持续推进油田科学发展。
总结这次开发技术座谈会,有三个显著特点:一是会议主题明确,针对性强。
把握油田发展形势和经营环境的变化,紧紧围绕提高油田采收率和储量动用率,保持稳产态势的主题,当前与长远统筹兼顾、局部与整体协调一致,突出重点方向、重点类型,矛盾与潜力分析得比较透彻,技术关键和发展方向把握得比较准确,工作定位和思路比较清晰,部署和措施更加细化落实,进一步坚定了迎接新挑战,再创新水平的信心和决心。
二是展示了务实高效的良好精神状态。
会议发言融技术交流、潜力分析、工作部署、对策研讨于一体,特别强调了勘探、开发、工艺、工程的有机结合,技术与管理的相互促进,具有很强的现实意义和导向性。
专题发言与油田高级专家延伸讨论相结合的互动交流形式,丰富了内容,开拓了思路,使会议更富成效。
围绕油田开发的重点难点问题,大胆提出新观点新认识,积极探索新思路新方向,不断实践新技术新方法,充分反映了同志们迎难而上、齐心协力推动油田持续发展的主动性和积极性。
三是领导重视,准备充分。
油田领导多次过问会议准备情况,对会议主题提出明确要求并亲临会议。
分公司根据油田发展形势和重点工作目标,结合各单位特点,自上而下出题目,突出了报告的方向性、针对性,开发处和采油工程处会前又专门对报告的思路、侧重点和创新点进行指导和把关,保证了报告的高质量和发言的高水平。
会上还表彰奖励了4个开发管理优秀单位、20个油田优秀开发方案、20个优秀作业设计和51位油田开发先进工作者。
经过与会代表的共同努力,会议取得圆满成功。
下面,我代表分公司就油田开发工作谈三个方面的意见。
油田座谈交流发言材料范文

油田座谈交流发言材料范文尊敬的各位领导、各位专家、各位同事:大家好!我是一名来自油田的工程师,很荣幸能在这里和大家交流油田开发经验和技术创新。
今天我想谈一下油田的可持续发展和环保措施。
首先,油田开发对于能源供应和经济增长至关重要。
全球能源需求不断增加,不断开发新的油田是确保能源供应的必要手段。
然而,油田开发也伴随着环境风险和碳排放问题,对生态环境产生一定的不利影响。
因此,我们必须确保油田开发的可持续性,通过实施创新的环保措施来减少其对环境的影响。
首先,我们可以通过优化油田开发技术来减少环境污染。
例如,采用先进的水处理技术可以有效减少水污染问题。
在油田开发过程中产生的大量废水需要进行处理才能排放或重新利用。
我们可以引入先进的水处理技术,如反渗透技术、离子交换技术等,对废水进行处理,降低水质污染程度,实现水资源的可持续利用。
其次,我们可以推广使用新型的环保设备来降低油田开发对大气环境的影响。
油田开发过程中,燃烧和蒸发的石油和气体排放会导致大气污染和温室气体的排放增加。
为了降低这些排放,我们可以引入高效的废气处理设备和锅炉技术,减少有害气体排放,提高燃烧效率,同时降低能源消耗。
另外,减少碳排放也是油田开发中需要重视的问题。
碳排放是导致气候变化的主要原因之一,我们需要尽量减少碳排放量,保护环境和气候。
为了实现这一目标,我们可以在油田开发中推广使用低碳技术和清洁能源。
例如,采用油田气利用技术可以将开采出的油田气作为能源利用,减少对其他非可再生能源的依赖,同时减少温室气体排放。
最后,油田废弃物处理也是我们要关注的问题。
油田开发过程中会产生大量的废弃物,包括生产过程中产生的废水、废泥、废弃设备等。
这些废弃物的处理需要遵循环保标准,以确保对环境的影响降到最低。
我们可以通过开发高效的废弃物处理技术,实现资源的再利用和循环利用,减少对环境的负面影响。
总结起来,油田的可持续发展和环保措施是我们必须面对的挑战。
通过优化油田开发技术、推广使用环保设备、减少碳排放、加强废弃物处理等措施,我们可以减少油田开发对环境的不利影响,实现油田可持续发展和环境保护的双赢。
王立新同志在胜利油田“发现五十周年、产油十亿吨”座谈会上的讲话

在胜利油田“发现五十年、产油十亿吨”座谈会上的讲话(2011年4月16日)王立新在建党90周年即将到来之际,经局党委研究决定,召开“发现五十年、产油十亿吨”座谈会,回顾历史、总结经验、展望未来,进一步把系列庆祝活动引向深入,对于推动油田科学和谐发展具有十分重要的意义。
胜利油田“发现五十年,产油十亿吨,是我国石油石化行业的重要事件,是油田发展历史上的重要节点,也是50万职工家属工作生活中的重要时刻。
我们一定要以庆祝“发现五十年,产油十亿吨”为契机,进一步振奋精神,创新进取,真抓实干,把各项工作做得更好,切实推动油田事业发展。
一、回顾发展历程,我们在攻坚克难、开拓进取中创造了世人瞩目的巨大成就历史是传承的,必须牢记历史、发扬传统,进一步从发展历程中继承宝贵的精神财富1961年4月16日,以华8井首次获得日产8.1吨工业油流为标志,发现了胜利油田。
这一重大发现,掀开了新中国石油事业的崭新一页。
50年来,伴随着石油工业的发展壮大,历经艰苦创业、快速攀升发展、持续稳定发展、全面提升整体发展水平、科学和谐发展“五个历史阶段,胜利几代石油人,不断攻坚克难,不断拼搏奋斗,不断开拓进取,创造了石油工业发展史上的辉煌业绩。
我们不能忘记,五十年、十亿吨,是一部“成就斐然、贡献卓著”的辉煌篇章。
50年来,胜利油田累计发现77个油田,探明石油地质储量50亿吨,生产原油10亿吨,占同期全国原油产量的20%,原油产量连续9年保持在3000万吨以上,创出了国内外同类油田开发的领先水平,为保障国家能源安全做出了重大贡献;50年来,胜利油田作为石油工业原油上产主力军,为实施“稳定东部、发展西部”总体战略做出了重大贡献。
1998年重组改制以后,胜利油田作为中石化上游“龙头”企业,原油年产量一直占中石化总产量的68%、占东部油田的78%,一直是中石化的上交利润大户,为促进石油石化工业发展做出了重大贡献;50年来,油田与地方政府同舟共济、休戚与共,积极主动参与工农共建和区域经济建设,上缴各种利税6000亿元,为区域经济社会发展做出了重大贡献。
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加快推行一体化治理努力提高老油田水驱采收率胜利油田分公司东辛采油厂2009年2月2日加快推行一体化治理努力提高老油田水驱采收率编写:隋春艳牛拴文徐赋海马来增路智勇董福生颜春者卢惠东初审:赵明宸审核:马代鑫杨勇2009年2月2日目录前言: (1)一、广利油田影响采收率的因素 (1)(一)概况 (1)(二)开发简历及现状 (1)(三)存在问题 (2)(四)莱1断块综合调整的启示 (3)二、广利油田一体化治理的做法 (4)(一)改善源头水质,减缓水质腐蚀 (4)(二)精细地质研究,二次完善注采井网 (8)(三)科学配注,启动调水工程,提高注采比 (10)(四)加强工程技术配套,实施治理一步到位 (11)(五)强化注采动态调配和现场注采管理 (12)三、广利油田一体化治理的效果及认识 (13)(一)一体化治理的效果 (13)(二)一体化治理的认识 (15)1、精细油藏描述、找准剩余油是一体化治理的基础 (15)2、改善注水水质是一体化治理的前提 (15)3、技术进步是一体化治理的关键 (16)4、精细管理是一体化治理的保障 (16)5、一体化治理是提高老油田采收率的重要手段 (16)四、推广一体化治理的部署安排 (16)(一)东辛油田推广一体化治理开展的前期研究工作 (17)1、断块油田精细地质研究 (17)2、水质腐蚀机理及稳定技术研究 (18)3、开展欠注层改造技术研究,提高潜力层储量动用程度 (20)4、开展大压差井分层技术研究,提高层间差异大井的动用程度 (21)(二)东辛油田中部断块区一体化治理部署 (22)前言:东辛复杂断块油田经过四十多年的开发,进入“三高”开发阶段。
围绕老油田稳产工作,在注水上做了大量工作,先后开展了注水井“三个一百”、水井补欠账治理和水井专项治理等工程。
2001年以来,平均每年投转注84口井、恢复停注51口井、欠注层改造118口井,但开水井数和注水量没有明显增加,欠注层仍居高不下,动液面持续下降。
如何夯实断块油田稳产基础成为摆在我们面前的一项重要课题。
针对这种情况,我们进行了分析和思考:油田开发到了中后期,多种矛盾和问题相互交织,单凭一项或者几项单一的措施都是难以凑效的,必须从源头到过程,多措并举、综合治理。
为此,我们在广利油田开展了注水一体化治理工程。
一、广利油田影响采收率的因素(一)概况广利油田是一个开发30多年的老油田,是一个常温、常压、常规稀油的整装构造油藏,主力含油层系沙四段,含油面积31.8Km2,有效厚度13.1米,地质储量4791×104t,可采储量2011×104t,采出程度33.4%,油层纵向及平面非均质严重,变异系数0.72。
地层水水型为CaCL2型,矿化度高,一般在4.71-12.33×104mg/L之间,平均为5×104mg/L。
(二)开发简历及现状广利油田74年投入开发,76年开始注水,81-88年进行多次综合调整,采油速度最高达到3.09%,89-95年滚动开发莱14块和沙二段油藏,95年后由于油水井大批腐蚀损坏,造成井网不完善,产量快速递减,再加上注水套窜严重,地层能量下降快。
方案实施前,该油田投产油井125口,开油井73口,日液能力7536t,日油能力279t,综合含水为94.5%,累产油量1599.6×104t,采出程度33.4%,采收率为38.3%,采出可采储量的93.5%,采油速度0.18%,投注水井158口,水井开47口,日注水平6987m3,月注采比0.85,累计注水为7884.913×104m3,累计注采比为0.77。
平均动液面1375m,地层总压降12.22MPa。
(三)存在问题1、井网损坏严重,导致单元注采系统极不完善,水驱控制程度低,只有59.2%,油井多向受效率只有36.9%。
2、平面及纵向非均质严重,储量动用状况不均衡砂体平面及纵向非均质严重,变异系数高达0.72,突进系数2.5-4.1,渗透率级差3.5,低渗层区、段的潜力难以得到较好的发挥。
3、注水系统腐蚀严重,注水干压低,无法适应开发中低渗透潜力层的需求高矿化度的地层水不仅对油水井井下管柱腐蚀严重,对地面系统也同样腐蚀严重,由于管网老化,目前注水干压只能维持在10MPa左右,而油藏低渗区、层的启动压力在11MPa以上,因此目前管网很难适应中低渗透潜力层开发的需要。
4、目前广利油田采用自身产出水回注,由于区域注水量不足,造成水驱指数下降(为-0.34%),累计存水率为-0.07%,油田递减加大,水驱开发效果变差。
目前注采比只有0.77,地层压降高达12.22MPa。
(四)莱1断块综合调整的启示莱1断块2002年实施技术改造方案,实施新钻水井4口,大修水井7口,方案实施后增加日油能力40吨,见到一定的效果,2003年实施注采井网完善的综合调整方案,设计新井17口,老井工作量65井次(其中大修18口),实施新钻井15口,实施老井工作量42井次(其中大修7口),当年增加日油能力80吨,但到2004年初断块日油能力快速下降到200吨左右,开发效果变差,未达到方案设计要求。
通过两次的调整,莱1断块给我们启示有以下几点:1、老井大修资金短缺以及大修技术条件限制导致大修工作量实施较少,不到方案设计大修井的40%,使得多数注采井组无法完善。
2、在方案实施过程中老井不断损坏,给井网完善工作增加了难度,当年新老井转注7口,水井大修7口,扶停1口,然而老水井又损坏19口,致使开水井数从2003年初的30口下降到26口,而且呈继续下降趋势,远达不到方案设计要求,所以老井防腐的预防和治理急需要加强。
3、新井钻遇油层情况基本和方案认识一致,新井日增油60吨,平均含水70.2%,对断块的增油降水效果十分明显,对产能的贡献较大。
但地面管网腐蚀以及水源不足导致潜力层注入不足,每年液面下降近80米,地层能量下降,多数生产中低渗透层的油井供液不足,产量快速递减。
莱1断块虽然进行了两次调整,但由于污水处理工艺、井筒防腐技术不配套以及注水量不足、资金短缺导致大修工作量跟不上等问题,开发形势依然没有好转。
两次实践使我们认识到,广利油田的综合调整必须统筹考虑,实施一体化综合调整。
二、广利油田一体化治理的做法(一)改善源头水质,减缓水质腐蚀1、水质腐蚀原因分析离CO2含量233mg/l,并含有少量的H2S和溶解氧,这是造成腐蚀的主要原因,同时高矿化度对腐蚀产生促进作用。
2、水质不稳定原因分析广利水质稳定性差的根本原因是水中Fe2+含量13mg/l,会逐渐被氧化形成Fex(OH)m(3x-m)+胶体沉淀,形成新的SS,使水质沿流程逐渐恶化,最终导致注水井井口水中SS含量较出站高数倍,造成实际注入水质严重超标。
3、采用电化学预氧化处理工艺,解决水质腐蚀问题目前常规处理工艺技术(三防药剂)和处理流程无法根本解决上述技术难题。
为此,我们研究并引进应用了电化学预氧化处理工艺。
(1)电化学预氧化技术原理污水中存在如下化学平衡反应:CO2+H2O →H++HCO3-,HCO3-→H++CO32-通过带正、负点的两极板,发生如下电化学反应:阳极(氧化)反应:Fe2+-e→Fe3+阴极(还原)反应: 2H++2e→H2↑随着电化学反应的进行,降水中Fe2+氧化成Fe3+,同时 H+消耗后促使水中游离CO2溶解变成CO32-,遇钙、镁、铁离子生成沉淀,沉降出来。
Ca2++CO32-→CaCO3↓或 Fe3++CO32-→ Fe2(CO3)3(2)电化学预氧化的作用①减缓腐蚀电化学反应消耗了H+,去除了水中游离CO2,提高了pH值,改变了弱酸性腐蚀环境、减缓水质腐蚀。
②电化学杀菌电化学氧化在水中产生大量的氢氧自由基OH·的中间态的强氧化性物质,起到氧化杀菌作用。
③电化学混凝净化及水质稳定通过电场对碰撞运动的强化作用和电化学反应产生强氧化性物质,将采出水中难以混凝沉降的Fe 2+、各种硫化物等氧化成易于沉降的Fe 3+、单质硫,再与配套的混凝剂共同作用,使采出水中的各类杂质全部快速混凝沉降下来,实现水质净化、稳定达标。
(3)机理室内试验结果电化学絮凝过程显微观察结果表明,电化学作用加快悬浮体架桥絮凝的速度。
1—初期絮体图像, 2—40秒后絮体图像 3—80秒后絮体图像, 4—140秒后絮体图像 5—340秒后絮体图像, 6—640秒后絮体图像5A/m2 通电时间10s 5A/m2 通电时间180s自然沉降10s 自然沉降180s10A/m2, 通电时间10s 10A/m2 ,通电时间180s未经电絮凝的絮体沉降图像23-搅拌结束5秒后絮体图像24—搅拌结束10秒后絮体图像25—搅拌结束15秒后絮体图像26—搅拌结束20秒后絮体图像27—搅拌结束24秒后絮体图像28—搅拌结束35秒后絮体图像29—搅拌结束60秒后絮体图像30—搅拌结束120秒后絮体图像31—搅拌结束180秒后絮体图像电絮凝的絮体沉降图像电化学絮体沉降特性实验结果表明:电化学作用加快悬浮物沉降速度,通电时间越长,沉降越彻底。
通过优化试验,最终确定广利污水站电化学预氧化改造技术参数:电压:3~5V直流电;电流:3000A电化学装置现场试验(广利站)4、进行污水罐和流程改造,保证出口水质稳定一是新上6座玻璃钢罐(其中2座1000方除油罐、2座1500方混凝沉降罐、2座500方缓冲罐);二是采用双流程处理模式,并对结垢流程进行清洗;三是利用废弃干化池,增加污泥沉降时间。
5、采用技术总承包模式,提高水质达标率技术总承包模式:对药剂投加、预氧化设备运行及维修进行承包。
承包水处理费用为0.72元/方。
优点:既可以保证药剂的足量、连续性投加,又可以根据水量及时地调整加药量及药剂配方,减少污水处理费用。
通过电化学预氧化处理改造,广利污水站水质腐蚀速率由原来的0.4mm/a降低到0.033mm/a,腐蚀速率低于0.076mm/a 的SY/T5329-1994行业标准;悬浮物、含油明显减低,整体达到B2级指标。
(二)精细地质研究,二次完善注采井网1、开展沉积微相描述研究相继开展了沉积微相、隔夹层描述、主力小层微构造描述等精细地质工作,为全面实施综合调整奠定了扎实的地质基础。
2、开展微构造描述研究同时,进一步精细落实地质构造,在莱36等断块内部新发现4条4级小断层,为后期井网部署及注采调配提供了依据。
如部署的莱36X41井投产后,日油10t,含水56%。
3、应用多信息叠合技术,搞清剩余油分布规律多信息叠合分析技术是运用新的构造信息、沉积微相研究信息、隔夹层分布研究信息、生产动态信息、监测信息以及数值模拟研究信息综合分析,去伪存真,叠合判断层间、层内以及平面剩余油分布规律,叠合信息越多,分析认识离真实情况越近,判断越准确,该技术贯穿了我们油藏工程方案研究设计全过程。