变电站0.4kV备自投系统分析
智能变电站内桥备自投应用分析

智能变电站内桥备自投应用分析随着电力系统的不断发展,智能变电站内的设备也在不断升级和改进。
智能变电站内的桥备自投应用是一项重要的技术突破,它能够在电力系统发生故障时自动进行切换,保障电网的稳定运行。
本文将对智能变电站内桥备自投应用进行深入分析,探讨其技术原理、应用场景以及发展趋势。
一、技术原理智能变电站内的桥备自投技术是指在电力系统发生故障时,自动进行切换操作,将故障线路与备用线路进行连接,从而保障电网的稳定运行。
其主要技术原理包括以下几个方面:1. 数据采集与监测智能变电站内的桥备自投系统首先需要对电力系统进行监测和数据采集,通过各种传感器和监测设备对电流、电压、频率等参数进行实时监测,以便及时发现系统的异常情况。
2. 故障诊断与判断一旦电力系统发生故障,智能变电站内的桥备自投系统将通过对监测数据的分析和比对,对故障进行诊断和判断,确定故障的位置和性质,为后续的切换操作做准备。
二、应用场景智能变电站内的桥备自投技术可以广泛应用于电力系统的各个环节,特别是在大型变电站和重要电力设施中具有重要的应用意义。
其主要应用场景包括以下几个方面:1. 大型变电站在大型变电站中,智能变电站内的桥备自投系统可以对变电设备进行监测和控制,及时进行切换操作,从而保障电网的稳定运行,降低故障对电网的影响。
2. 重要电力设施智能变电站内的桥备自投技术还可以应用于重要的电力设施,如电网调度中心、变电站等,通过快速的切换操作提升设施的可靠性和安全性。
3. 新能源接入随着新能源的快速发展,智能变电站内的桥备自投技术可以有效应对新能源接入过程中可能出现的问题,保障电力系统的安全运行。
三、发展趋势智能变电站内的桥备自投技术正向着智能化、自动化和网络化方向不断发展,具有以下几个显著的发展趋势:1. 智能化随着科技的不断进步,智能变电站内的桥备自投系统将更加智能化,具有更强的数据处理能力和自主决策能力,能够更准确地诊断和判断系统故障,实现更精准的切换操作。
AC 0.4 kV开关柜母联备自投PLC电源整改浅析

正常运行时,2台AC 35/AC 0.4 kV配电变压 器分列运行,负责向供电范围内的全部动力照明负 荷供电。AC 0.4 kV母线分段断路器处于分闸位置,
针对这一现象对现场状况进行排查。经现场排 查后发现,0.4 kV母联备自投PLC及通信器件并
AC 0.4 kV开关柜母联备自投PLC电源整改浅析
未损坏,且上述情况仅偶尔出现。为了解决这一问 题,从系统原理着手排查,经排查最终确认,问题
白雪翎
城市轨道交通
出现在AC 0.4 kV备自投PLC电源。
图1 0.4 kV母联合闸逻辑
77
城市轨道交通
电气化铁道
2021年第3期
本段单电源供电馈线短暂失电,备自投合闸需耗时
回路名称
开关额定电流/A 电缆规格
1#进线 引自0.4 kV低压柜I段
100 WDZN-YJY-1kV-4x35+1x16
25〜30 s。
回路名称
开关额定电流/A 电缆规格
2#进线 引自0.4 kV低压柜II段
100 WDZN-YJY-1kV-4x35+1x16
1概况
长春城轨1号线于2017年6月30日开通运营, 是长春市第三条开通运营的轨道交通线路,也是首 条开通运营的地铁线路。该线路采用集中式供电方 式,全线共设置8座牵引降压混合变电所、9座降 压变电所,正线每座车站变电所均配置AC 0.4 kV 低压配电系统。变电所设置交直流自用电系统,后 备时间2 h。
本工程优先考虑采用利用既有直流屏增加逆变器
浅析变电站备自投装置的应用及调试

浅析变电站备自投装置的应用及调试摘要:文章依据目前电网运行特点,分析了备自投装置的工作原理,备自投装置的优点,备自投装置二次接线的重要性,以及备自投在电网运行中所起到的作用。
从现场施工调试的角度分析了备自投装置调试的具体实施方法和存在的问题。
关键词:备自投;方式;逻辑;调试0引言备自投装置全称为备用电源自动投入系统,当工作电源故障或其它原因断开后,能自动、迅速地将备用电源投入工作或将用户切换到备用电源上去,而使用户不致于被停电的一种安全自动装置。
备自投对提高多电源供电负荷的供电可靠性,保证连续供电有重要作用。
备自投装置是备自投系统的核心部分。
备自投装置有电磁式、机电式的,现在微机型的应用比较普遍。
备自投在不同的电压等级如110kV、35kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路都可使用。
尽管不同厂家不同品牌的微机备自投装置的型号和外形不同,但其功能和原理大体相同。
目前电网要求凡具备环网供电条件,可能因系统运行需要而采取解环等措施的变电站,应设计和配置备自投装置;对新建、扩建的变电站,应对其配置备自投装置的必要性进行研究,并根据需要同步建设;一次网架结构发生变化时,应对相关变电站备自投功能、配置的适应性进行分析研究,必要时进行调整、改造。
本文主要讨论变电站备自投的应用和调试。
备自投装置用于变电站有备用电源的情形,在主电源因故障断开后,自动迅速的投入备用电源恢复供电,以提高供电可靠性。
备用投装置按照动作对象划分,分为母联(分段、桥)备自投,线路备自投和主变备自投等。
本文主要介绍进线备自投(进线备投)和分段备自投(母联备投)两种方式,所谓进线备投指进线主电源工作,备用电源不工作;母联备投指主备电源一起分列运行互为备用。
1备自投装置通用逻辑条件备用电源备自投的工作过程首先是判断是否满足工作条件(主备电源是否正常工作,断路器位置正常及无备自投闭锁条件),满足条件后经设定时间充电完毕。
当主电源因故障失电导致母线失压,装置自动检查相关备自投投入条件,满足则先跳开失电侧断路器,后则合上备用电源侧断路器。
变电站备自投动作条件分析及改进

变电站备自投动作条件分析及改进备自投即备用电源自动投切装置,是变电站保护的重要组成部分,当变电站双电源线单条出现故障,或双母线单条出现失电的情况下,装置自动合闸母分开关,为母线提供备用电源,防止长时间失电,保证用户供电。
在现今越来越重视供电可靠性的形势下,备自投的作用将越来越重要。
以浙江富阳供电公司为背景,备自投的动作逻辑发展经历了几个过程,判定条件不断改进,但仍存在着隐患,文章通过对比几种备自投动作条件,对实际案例加以分析,来阐述备自投动作条件的设定应该因地制宜,千万不可千篇一律,否则,备自投将形同虚设,特别是很多供电单位采取了统一的标准,有时起到的效果却适得其反。
标签:备自投;动作条件;整定;可靠性;灵敏度1 备自投的几种常见动作条件备自投的动作条件一般都是通过检无压无流的方式来实现,这是一种最常见也是应用最广的方式,各大备自投生产厂家说明书中采用的基本都是这种方式。
而本单位却根据不同的接线方式,电压等级采用了两种方式。
1.1 检无压无流方式在内桥接线方式下(参考图2),一般采用的都是这种方式。
即通过判别进线1和进线2的电流及母线Ⅰ和母线Ⅱ的电压来判定备自投是否动作。
该方式的优点是动作可靠性高,缺点是判定条件较为复杂,当某变电站接线方式较为复杂时,就有可能出现拒动情况,灵敏度相对较低,且分为备进线及备母分多种方式。
1.2 检开关位置方式在单母分段接线方式下(参考图2),采用的是检开关位置的方式,即通过判别3DL和4DL的开关位置直接判定备自投是否动作。
该方式的优点是逻辑简单直接,灵敏度高,但是容易发生误动,可靠性相对较低。
1.3 备自投闭锁备自投都具有闭锁功能,常见的闭锁条件一般有:(1)动作一次闭锁。
(2)开关位置不对应闭锁。
(3)外部保护动作闭锁。
(4)本身备自投退出闭锁。
闭锁条件选择不当也容易引起备自投的拒动,扩大停电范围,影响供电可靠性。
2 几起案例分析及改进措施随着继电保护的发展,备自投装置的厂家越来越多,备自投装置动作的可靠性越来越高,对装置动作逻辑的设定也越来越多元化,可以满足不同用户的需求。
0.4kV断路器跳闸、备自投不成功问题的分析报告

0.4kV 断路器跳闸、备自投不成功问题的分析报告摘要:本文以xx变电站0.4kV SACE PR122/P-LSI型断路器故障后备自投不成功的情况为例,说明案例的经过,并找出故障原因,采取措施处理故障,做好0.4kV断路器检修维护工作。
关键词:0.4kV断路器;备自投;不成功一、案例概况6月25日,750kV XX变运维人员在进行备自投切换试验,拉开0.4kV Ⅰ段上所有抽屉开关,并打开380kV Ⅰ段母线电压开关时,4001开关跳闸,备自投不成功,现场检查装置显示“出口5跳进线”。
二、案例经过6月25日,750kV XX变运维人员在进行备自投切换试验时,拉开0.4kV Ⅰ段上所有抽屉开关,并打开380kV Ⅰ段母线电压开关时,4001开关跳闸,备自投不成功,现场检查装置显示“出口5跳进线”。
接到通知后,检修人员立即前往现场进行检查。
对该断路器进行故障初步分析。
1. 现场检查情况1.1 前期故障检查情况回顾2019年7月25日4001断路器(型号:SACE PR122/P-LSIG、投运日期:2009年12月24日)跳闸、0.4kV Ⅰ段备自投启动,现场检查发现4001断路器C相采集电流过大,达到2964A>2500A,AB两相均300A,判定为断路器C相电流互感器和电流采集线损坏。
因现场没有备件,就把备用的4003断路器拆除,安装至4001断路器开关柜内,问题已解决。
随后把同厂家断路器备件(型号:SACE PR122/P-LSI)安装至备用的4003断路器开关柜内。
此型号断路器备件与原断路器外观尺寸一致,经咨询厂家和查看说明书得知断路器备件无接地保护功能,其他保护功能均一致,无接地保护功能不想影响设备正常运行。
2020年4月1日,4001断路器再次跳闸、备自投启动。
现场对断路器外观、触头、0.4kV母排、电流互感器、控制回路二次线及接头进行检查,均未发现异常。
回路电阻测试、机械特性试验数据未见异常,二次专业进行了通流测试,面板显示电流与钳形电流表数据一致。
浅谈备自投动作情况分析

浅谈备自投动作情况分析摘要:目前,随着电力系统的逐步发展,对供电可靠性的要求也越来越高,电力系统提高供电可靠性的方法大致有以下几种:一是采用环网供电,此种方式可使得供电可靠性大大提高,但多级环网对系统稳定不利,在中低压电网中较少采用;另一种提高供电可靠性的方式是采用多电源供电,在中低压电网中较为广泛地选择多电源供电,这是一种当其中一路电源出现故障不能正常供电时通过备自投装置逻辑自动切换至另一路电源供电的方式。
关键词:备自投;重动继电器;辅助接点前言:备用电源自动投入装置(简称备自投)是当工作电源因故障断开后,能自动而迅速将备用电源投入,保证用电设备不会停电的一种自动装置,该文通过分析备自投动作的原因。
以下为该事件整个过程。
一、事件前运行方式110kV××站10kV备自投动作前运行方式:10kV 1M、2AM、2BM、3M分列运行且10kV 2AM、2BM负荷电流为0,主变变低501、502A、502B、503开关在合位,10kV分段521、532开关处于热备用状态。
图1 110kV××站10kV 主接线图二、现场情况分析及结果(一)10kV备自投装置及录波器检查情况1,检查10kV备自投装置动作情况:10kV备自投装置动作信息如下:23:30:29.412自投逻辑四动作23:30:29.426自投逻辑四发出跳闸出口23:30:29.464 502B开关跳开23:30:29.590 自投逻辑四跳闸出口返回23:30:29.901 自投逻辑四合上532开关10kV备自投装置为南自电网生产的NDB310装置,由于10kV备自投未接对时,现场检查该报告启动实际时间为20××年×月×日20:05:12.983ms。
10kV备自投检测到ⅡB母线失压且502B无流,3536ms后备自投动作,52ms后跳开502B开关,延时437ms合上532开关。
低压备自投系统设计与应用

低压备自投系统设计与应用摘要:按照石油化工重要装置0.4KV低压电气系统抗晃电的要求,本文研究设计了一种基于继电保护的0.4KV低压电气系统备自投装置,并应用于变配电间新建或改扩建项目。
通过0.4KV低压电气系统备自投装置与微机电动机保护监控装置抗晃电功能的配合,实现单条0.4KV进线停电或晃电时,低压电动机回路不停车或停车后短时自启动,保障生产装置不停车,确保石油化工装置安全平稳生产的最终目标。
关键词:低压电气系统;备自投;抗晃电;微机电动机保护按照重要装置电气系统稳定性和抗晃电功能的要求,0.4kV变电所母联应有备自投功能,并实现晃电时电动机不停机或能够自启动,装置连续运转不停车。
电气系统通过增加0.4kV低压电气备自投系统,采用具有抗晃电功能的微机电动机保护监控装置,通过继电保护方案的配合,完美实现低压电气系统的备自投及抗晃电功能。
由于以前的0.4kV低压变配电所进线、母联控制系统没有备自投功能,为此我们结合生产实际,设计了一套适用于石油化工电气系统特点的0.4kV低压电气备自投系统。
1备自投系统工作原理(1)电源1#进线、2#进线运行,分段备用,即1#进线、2#进线断路器在合位,母联断路器在分位。
当电源1#进线因为故障导致失电后,母联断路器自动投入(图1)。
备自投满足条件:Ⅰ段母线、Ⅱ段母线均三相有压;1#进线、2#进线断路器在合位,母联断路器在分位。
当备自投满足条件后,Ⅰ段母线线电压均小于母线无压启动定值,1#进线I1无流,Ⅱ段母线有压,线电压大于母线有压定值,则备自投启动,经一定的延时,跳电源1#进线断路器,确认1#进线跳开后,且Ⅰ段母线线电压均小于无压合闸定值,经一定延时去合母联断路器。
(2)电源1#进线、2#进线运行,分段备用,即1#进线、2#进线断路器在合位,母联断路器在分位。
当电源2#进线因为故障导致失电后,母联断路器自动投入(图1)。
备自投满足条件:Ⅰ段母线、Ⅱ段母线均三相有压;1#进线、2#进线断路器在合位,母联断路器在分位。
智能变电站内桥备自投应用分析

智能变电站内桥备自投应用分析随着智能变电站技术的不断发展,智能变电站内桥备自投应用越来越受到人们的关注。
智能变电站内桥备自投是指在变电站内部设置备用自动切换设备,以实现对变电站内部设备和线路的自动切换和保护。
这项技术的应用不仅可以提高变电站的安全可靠性,还可以提高电力系统的运行效率。
本文将对智能变电站内桥备自投应用进行分析,探讨其优势和应用前景。
一、智能变电站内桥备自投的优势1.提高电网安全可靠性:智能变电站内桥备自投可以实现在电网故障时,自动进行设备和线路的切换和保护。
这可以有效地提高电网的安全可靠性,减少故障带来的影响。
3.节约人力成本:智能变电站内桥备自投可以实现自动化运行,减少了对人力的需求,可以节约人力成本,提高变电站的经济效益。
4.提高供电质量:智能变电站内桥备自投可以快速准确地对电网故障进行切换和保护,可以有效地提高供电质量,保障用户的用电需求。
1.随着电网建设的不断扩大,对智能变电站内桥备自投的需求也在不断增加。
智能变电站内桥备自投技术可以有效地提高变电站的安全可靠性,适应了电网发展的需要。
2.智能变电站内桥备自投技术的应用可以提高变电站的自动化程度,减少了对人工的需求,适应了电力行业信息化、智能化的发展趋势。
4.智能变电站内桥备自投技术的应用可以提高电网的运行效率,降低了运行成本,为电力行业的可持续发展提供了有力保障。
在未来的发展中,随着电力行业的不断发展和变化,智能变电站内桥备自投技术将会越来越受到人们的重视和关注,成为电力行业发展的重要方向。
随着技术的不断进步,智能变电站内桥备自投技术也将不断地得到优化和完善,为电力行业的发展提供更加有力的支持。
1.智能化:随着科技的不断进步,智能变电站内桥备自投技术将向智能化方向发展,实现更加智能化的运行和管理。
2.高效化:智能变电站内桥备自投技术将不断优化和提升,实现更加高效的运行和管理,为电力系统的安全可靠性提供更加坚实的保障。
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变电站0.4kV备自投装置分析
0.4kV备自投装置,原理为分段开关自投,即:进线1、2工作,分段开关处于跳位,当进线1、2失电时,分段开关自投。
从NSR600R系列保护测控装置技术使用说明书中的原理图(图1)我们可以看出,要使分段开关自投必须满足分段出口合逻辑,即满足以下条件:
1、0.4kVⅠ(Ⅱ)组母线无压(我站无压定值为30V)
2、0.4kVⅡ(Ⅰ)组母线有压(我站有压定值为70V)
3、0.4kVⅠ(Ⅱ)组母线电流(I X1)小于进线有流定值(I XZD,我站此定值整定为0.05A)
4、备自投充电
5、开放备自投
6、分段备自投压板、控制字均投入(FDBZT)
7、Ⅰ(Ⅱ)母失压动作时限(TU1L或TU2L,我站此整定值为3S)或着是加速备自投。
(两个条件任意满足一个)
满足以上条件则满足跳进线1(2)出口逻辑(CKTJX1、CKTJX2),即动作跳开1ZKK (2ZKK)
满足以上7个条件后,同时还满足1ZKK(2ZKK)不在合位,3ZKK在跳位这个条件,即满足分段出口合逻辑(CKFDH),即3ZKK备自投。
从分段出口合逻辑中我们看出,要满足分段开关自投,首先需要满足备自投充电这一条件,而要满足备自投充电则必须满足以下这些条件:
1、0.4kVⅠ组母线有压
2、0.4kVⅡ组母线有压
3、检Ⅰ组母线进线电压正常(JUX)
4、检Ⅱ组母线进线电压正常(JUX)
5、1ZKK断路器在合位
6、2ZKK断路器在合位
7、分段备自投压板、控制字均投入(FDBZT)
8、经过10S延时
9、开放备自投
10、备自投未闭锁
11、备自投未放电
12、1ZKK断路器在合后位
13、2ZKK断路器在合后位
14、3ZKK断路器(分段开关)在分闸位
只有当同时满足以上14个条件的情况下,备自投充电。
从逻辑图中我们可看出,分段开关备自投的必要条件之一是1ZKK(2ZKK)取合后位置,备自投充电。
只有备自投充电,才能使3ZKK在1ZKK(2ZKK)断开后实现备自投功能。
而从备投装置原理接线图(3/5)中,我们可以看到当1ZKK、2ZKK合闸时,1ZJ、2ZJ (1ZKK、2ZKK中间继电器)励磁,即合闸位置取1,跳闸位置取0。
而当1ZKK、2ZKK 分闸是,1ZJ、2ZJ失磁,即合闸位置取0,跳闸位置取1。
此时1ZKK(2ZKK)位置取跳位,合后位置为0,则备自投充电条件不满足,而备自投充电条件不满足则分段出口合逻辑不满足,即当1ZKK(2ZKK)跳开时,3ZKK不能自动投入,即我站现在的运行方式。
而当我站301(302)断路器或345(346)断路器跳开时,因为1ZKK(2ZKK)仍然在合位,满足备自投充电条件,此时分段出口合逻辑满足,能自动合上3ZKK断路器。
若要改造我站0.4kV备自投装置,使其能在1ZKK(2ZKK)保护跳开时自动投入3ZKK,方法一我们可以将1ZJ、2ZJ(1ZKK、2ZKK中间继电器)更换为KKJ继电器(合后位置继电器),KKJ继电器反映的是KK操作把手的位置,KKJ反映手跳,手合的。
即如果手动合上开关,KKJ就变为1,此时如果由保护切掉开关KKJ仍然为1,只有手动切掉开关才会变为0。
同理,开关手切KKJ为0,保护合上开关,KKJ仍然为0,只有手合开关才会变为1。
方法二则是我们人为将1ZKK(2ZKK)合后位置置为1,即一直给背板端子22D1(进线1合位)、23D1(进线2合位)一个正脉冲,或进入菜单“保护状态”/“开关量”将开入量1DL置为1,2DL置为1,即1ZKK和2ZKK合后位置都置为1。
这样在保护跳闸或手动跳闸时合后位置也为1。
即可满足分段出口合逻辑的条件。
方法一缺点在于手动断开1ZKK(2ZKK)断路器时,备自投放电,不满足分段开关自投的条件,3ZKK断路器不动作(与我站目前一样的情况)。
此时,需要人为操作合上3ZKK 断路器恢复用电,可能会有长时间失电的情况存在。
而方法二手动断开时仍自投,可避免长时间失电。
而如果是保护动作跳开1ZKK(2ZKK)断路器时,方法一和方法二此时均存在以下两种情况:
一、如果故障点是在断路器与0.4K V母线之间,或者在0.4K V母线上,此时3ZKK
断路器自投合上后,仍然检测到故障存在,则保护动作断开3ZKK断路器。
二、若是故障点在进线至断路器之间,或者在断路器上时,当1ZKK(2ZKK)断
路器跳开,3ZKK断路器自投合上后,因检测不到故障,所以0.4K VⅠ(Ⅱ)
组母线正常带电运行。
附:分段开关自投原理图、背板端子图、22DI23DI端子图
图1、分段开关自投原理图
图2、背板端子图
图3、22DI23DI端子图。