玖龙纸业汽轮机发生飞车严重事故

合集下载

《汽轮机飞车事故汇编》

《汽轮机飞车事故汇编》
2月25日,热电厂按计划决定4#机组滑参数停机。在滑过程中发现调 整系统故障,经检修部门到现场处理,无法消除。当时煤粉仓粉料已 处于低位,操作工打掉危急保安器停机。由于汽源倒流,汽轮机超速, 发生飞车。
事故原因这次4#机损坏原因是超速飞车。超速原因主要是在打 掉危急保安器后,自动主汽门自动关闭,其副触点接通,联锁发电 机主油开关跳闸,使发动机解列后,热网蒸汽从抽气口倒回作功, 加速汽轮机转速,直至飞车。以下是此次事故原因分析:
1.2 事后检查情况
水冷箱补水门浮球脱落在乙组水冷泵进水口附近;电动主闸门、自 动主汽门、调速汽门严密性不好(停机后,如果关闭低负荷喷水,排汽 缸温度可升至100℃左右)。一段、二段供热抽汽水动逆止门动作灵 活,但二段抽汽至高除水动逆止门活塞脱落卡涩;中压旋转隔板卡在 开度50mm处。透平油中含有大量杂质、水分,外观混浊,有乳化现象, 油箱内壁脏污,整个系统及部件解体清洗后仍有少量颗粒杂质;危急 遮断油门被纤维状杂物卡涩。超速14%保护动作油压按厂家参数定 值,设计值为额定转速下一次油压0.218MPa,动作转速一次油压0.283
1. 操作原因。这次停机是在中压油动机关闭后开不开,停机减负荷 时卡在7000KW以及高压油动门晃动和调速汽门故障等多种不利情 况下,未能进行仪表分析,就盲目操作,操作人员把正常停机操 作改为故障操作,立即打掉危急保安器。操作非常混乱,未按岗 位责任制、监护制度和复诵制度执行,正、副班长代替司机操作 ,在未确定机4/汽51关闭及负荷到零时情况下即打掉危急保安器 ,导致飞车。
(3)定期核准各重点保护电接点压力表并更换精度等级更高的压力表 。 (4)选用智能转速表,替换现役转速表,用转速表的报警和保护输出功 能取代油压接点信号,便于日常监测和事故分析。 (5)分析优化超速保护回路,统一动作条件,对改增智能表和一次油压 信号采用先串联后并联的方式进入超速保护,以保证保护动作的可靠 性。 (6)投入油净化装置,配套大功率滤油设施,严格控制透平油品质。 (7)增设热工工作备用电源,防止工作电源失电后使热工保护(包括超 速保护)失去保护功能。 (8)完善恢复机组热风烘干系统,保证能随时连续投入使用,以防止停 机后部件的锈蚀。在未完善前用抽真空法加以保养。 (9)高压油动机加装电磁阀,加速二次油泄压,使调节汽门更快关闭。 3.2 运行措施 (1)防止超速的各种保护和联锁均应投入运行,按要求进行试验。超速 保护不能可靠动作时,禁止将机组投入运行或继续运行。 (2)定期对自动主汽门、调速汽门和抽汽逆止门进行活动试验。当汽 水品质不符合要求时,应增加活动次数和扩大行程范围。 (3)定期对自动主汽门、调速汽门和旋转隔板进行严密性试验,并尽量 选择停机热态进行。

东莞玖龙纸业基地发生火灾 大量废纸过火

东莞玖龙纸业基地发生火灾 大量废纸过火

东莞玖龙纸业基地发生火灾大量废纸过火
300
6
损失约
昨日,东莞玖龙纸业的负责人称着火的6区堆场属于东莞地龙纸业,不能将其与东莞玖龙纸业混为一谈。

另据东莞玖龙纸业的员工称,运往6区堆场的货运车都印着玖龙纸业的标志,“地龙和玖龙都是吃一锅饭的”。

大火怀疑由烟头引起
有员工称,着火的6区堆厂只是地龙纸业厂堆的“九牛一毛”而已,下午2时许,记者离开现场时,大火和浓烟丝毫没有减弱。

地龙纸业员工告诉记者,在着火点100米远处就是地龙加油站,现场已经筑起一道“防御工事”,防止火势蔓延造成惨重火灾事故。

昨天上午一直刮东南风,恰好帮了地龙纸业大忙,风把浓烟火花全部吹进东江
里,若是风向转变的话,就有可能把火花引进6区堆厂旁边20米远的堆有上万吨重的成品纸仓库里,而且也会使加油站处于危险中。

关于贵定海螺1#汽轮发电机组飞车事故案例

关于贵定海螺1#汽轮发电机组飞车事故案例

关于贵定海螺1#汽轮发电机组飞车事故案例一、事故经过2018年5月1日22:34分,贵定公司因雷击造成外供电线路失电,导致余热发电1#、2#机组同时跳停,当班操作员立即通过中控按钮启动应急油泵,并电话通知相关领导。

巡检工立即赶到汽轮机现场,发现1#机组有异音,且机头位置喷油,无法靠近,随即对2#机组进行应急处理,并立即报告分厂和工段领导。

22:40分,公司领导到达现场,组织人员对现场采取保护和应急处置。

恢复供电后,对1#机组进行了初步检查,发现排气缸开裂,安全阀冲开,励磁机端盖脱落,手动盘车无法盘动等。

在安排专人现场监控后向区域专业组领导、股份公司相关部室人员进行了汇报。

5月2日贵州区域领导、机电专业组、装备管理部、自动化所、海川工程、南汽厂家相关人员,先后到达现场进行了详细检查,并于5月3日召开专题会议,对事故的原因、后续修复及防范措施进行分析研讨。

二、设备损坏情况经检查,汽轮机后缸上、下缸体开裂,第八、九级叶片全部脱落,第七级叶片外圈磨损及3块变形,前六级叶片外圈磨损,第七~九级隔板断裂,隔板汽封、径向汽封、前后汽封全部磨损,主油泵小轴断裂及油封环磨损,主油泵挡油环断裂,正推力瓦全部磨损,1#~4#瓦损坏,主轴1#、2#瓦轴径磨损,轴向位移及测速探头全部磨损,汽轮机侧联轴器及齿轮位移,盘车电机壳体断裂,励磁机定转子摩擦损坏,整流盘连接线断裂及风扇叶片磨损,凝汽器约20根铜管受损,发电机转子需返厂检修测试。

后汽缸上缸裂纹 后汽缸下缸裂纹第八、九级叶片断裂及变形 第七级叶片外圈磨损及3块变形前六级叶片外圈磨损 第七~九级隔板断裂径向汽封、前后汽封磨损 隔板汽封磨损主油泵小轴断裂 主油泵挡油环断裂正推力瓦全部磨损 轴瓦损坏主轴1#瓦轴径磨损 轴向位移及测速探头全部磨损汽轮机侧联轴器及齿轮位移 盘车电机壳体断裂励磁机定转子摩擦损坏 整流盘连接线断裂三、事故原因分析正常情况下,在系统失电后,发电机组会自动解列,机组转速会迅速上升,汽轮机电气及机械保护动作,自动关闭主汽门,但因不间断交流电源装置(UPS)处于旁路状态及操作员未及时按下急停按钮,均不能对主汽门提供关闭信号,导致主汽门不能关闭,汽轮机飞车。

2024年汽轮机运行所遇事故总结

2024年汽轮机运行所遇事故总结

2024年汽轮机运行所遇事故总结2024年,汽轮机运行过程中发生了多起事故,给生命财产安全和环境带来了严重的威胁。

事故的发生主要与设备故障、人为疏忽、管理不善等因素有关。

下面将对这些事故进行总结和分析。

1. XX火电厂6号汽轮机失效事故2024年1月,XX火电厂6号汽轮机发生失效事故,造成了数百万的经济损失。

经调查,事故原因是由于设备老化和维护不善导致的故障。

此次事故提示我们,应加强对设备的定期检修和维护,确保设备的正常运行。

2. XX电厂汽轮机爆炸事故2024年5月,XX电厂汽轮机因操作人员的错误操作,导致机组内部压力不平衡,最终导致汽轮机爆炸。

此次事故造成了多人死亡,严重损害了环境。

避免类似事故的发生,应加强对操作人员的培训和安全意识教育,健全安全管理制度,严格执行操作规程。

3. XX热电厂汽轮机事故2024年9月,XX热电厂汽轮机在正常运行过程中突然停机,经过调查,发现是由于电力供应不稳定导致的。

这次事故显示了电力供应的稳定性对汽轮机运行的重要性。

为了避免类似事故,应加强对电力供应的监测和维护,确保电力供应的稳定性。

4. XX化工厂汽轮机事故2024年12月,XX化工厂的汽轮机发生事故,造成了严重的爆炸。

初步调查发现,事故可能是由于管道泄漏引起了火灾,最终导致爆炸。

这次事故提示我们,应加强对管道的监测和维护,确保管道的完整性,防止泄漏事故的发生。

总的来说,2024年汽轮机运行所遇事故主要与设备老化、维护不善、操作人员疏忽以及电力供应不稳定等因素有关。

为了减少类似事故的发生,需要加强对设备的定期检修和维护,提高操作人员的安全意识和技术水平,确保电力供应的稳定性,加强对管道和设备的监测和维护。

只有这样,才能确保汽轮机的安全运行,保护生命财产安全和环境的安全。

《汽轮机飞车事故汇编》

《汽轮机飞车事故汇编》

MPa,主油泵出口油压1.373MPa;但实际运行中额定转速下一次油压 偏低,仅为0.204MPa,因此实际动作转速明显偏高,试验得出动作转速 约为3600r/min。
1.3 事故原因分析
乙组水冷泵失水是本次事故的引发原因。浮球脱落后堵塞水泵入口 使吸水不足,水压低联动甲泵,运行人员未能从根本上查清联动原因, 联动泵停运后,导致断水保护动作,发电机解列,汽轮机甩负荷。 危急遮断飞环按定值出击后,危急遮断油门拒动,转速进一步飞升,是 本次事故的主要原因之一。
1.2 事后检查情况
水冷箱补水门浮球脱落在乙组水冷泵进水口附近;电动主闸门、自 动主汽门、调速汽门严密性不好(停机后,如果关闭低负荷喷水,排汽 缸温度可升至100℃左右)。一段、二段供热抽汽水动逆止门动作灵 活,但二段抽汽至高除水动逆止门活塞脱落卡涩;中压旋转隔板卡在 开度50mm处。透平油中含有大量杂质、水分,外观混浊,有乳化现象, 油箱内壁脏污,整个系统及部件解体清洗后仍有少量颗粒杂质;危急 遮断油门被纤维状杂物卡涩。超速14%保护动作油压按厂家参数定 值,设计值为额定转速下一次油压0.218MPa,动作转速一次油压0.283
采用整锻结构,8~16压力级采用套装结构。 汽轮机转速升至3950r/min时,离心应力已达到额定转速下的1.734倍, 过盈配合的转动部件应力松驰而产生松动,及离心应力超过材料允许 强度而在转动部件应力集中区产生破坏等问题是事故检查处理的重 点。 我厂委托湖北省电力试验研究院对末三级叶片及第11级叶根进行了 强度校核计算。以检查封口叶片销钉是否产生变形和裂纹;叶根能 否承受如此大的拉应力;围带及铆钉能否承受3950r/min下的剪切应 力和拉应力等。 (1)末三级叶片销钉在超速至3950r/min时,计算得出其剪切应力最大达 4550kg/cm2(16级)。销钉材料25Cr2MoVA的屈服强度为7000kg/cm, 剪切强度为5100~6350kg/cm。由此可见,销钉3950r/min转速下剪切 应力小于该材料的许用剪切应力,销钉应不会发生形变。 (2)末三级叶片叶根在超速至3950r/min时,计算得出其剪切应力最大达 3981.4kg/cm(15级)。叶片材料2Cr13的屈服极限为4500kg/cm2,叶 轮的屈服极限为6500~7700kg/cm2。由此可见,在3950r/min转速下叶 轮的强度可承受该拉应力;末三级叶片叶根在3950r/min转速下承受 的拉应力小于材料屈服强度,此次超速不会引起叶根处产生变形。

汽轮机事故案例

汽轮机事故案例

汽轮机事故案例
汽轮机事故案例有:
1. 300MW机弯轴:一台300MW机组的弯轴事故,导致了设备停机。

2. 蜂窝汽封事故:汽封漏汽量大,导致主油箱积水结垢严重,主油泵排气阀被堵塞未能排出空气,致主油泵入口存有空气。

3. 动叶蜂窝汽封脱落:动叶蜂窝汽封脱落,引发了设备故障。

4. 极热态启动事故:在极热态启动时,由于操作不当或设备问题,导致启动失败或设备损坏。

5. 超速试验弯轴:在进行超速试验时,由于控制不当或设备问题,导致弯轴事故。

6. 润滑油泵失效断油:润滑油泵失效,导致设备断油,引发设备故障或损坏。

7. 有系统报警不断油:在有系统报警的情况下,未及时采取措施或操作不当,导致设备断油。

8. 六通阀故障断油:六通阀故障导致设备断油。

9. 人为操作失误断油:操作人员失误导致设备断油。

10. 通流间隙引起的故障:通流间隙过小或过大,导致设备运行不稳定或出
现故障。

11. 停炉不停机:在停炉后未及时停机,导致设备继续运行并出现故障。

12. 疏水不畅事故:在启动或运行过程中,疏水不畅导致设备故障或损坏。

13. 稳定运行中参数突变事故:在稳定运行过程中,某些参数突然发生改变,导致设备故障或损坏。

这些案例涵盖了汽轮机运行中可能遇到的各种问题,包括机械故障、控制问题、人为操作失误等。

在实际操作中应加强设备的维护和保养,提高操作人员的技能和安全意识,以减少类似事故的发生。

600MW等级汽轮发电机检修

600MW等级汽轮发电机检修
前言
前言
发电机定子的技术特点
定子机座和隔振结构。 机座是用优质中厚钢板及锅炉钢板 冷作拼焊而成,气密性焊缝均通过焊缝 气密试验的考核,每个机座都经过水压 试验和消除应力处理和0.5 MPa气密试 验的考核。
定子铁心的作用
定子铁心的作用是使发
电机总磁通获得低磁阻的磁 路,同时起着固定定子绕组 的作用。
发电机事故案列二
#11下层线棒
#11上层线棒 #10上层线棒
#43上层线棒
磁屏蔽损坏、支持筋损坏情况
磁屏蔽更换
拆除铜屏蔽 拆除压圈 拆除磁屏蔽
现场检查
检查管道连接法兰之间的密封垫片,有的是橡胶密封垫,有的是石墨金 属密封垫材料。按反措要求这些位置须采用聚四氟乙烯密封垫。
水系统泄漏可能引发相间或对地短路事故。 标准GB/T7064:水箱上氢气浓度2%报警、10%申请停
机。
停机前确定水内冷绕组水路是否存在堵塞
堵塞的形成机理:内冷水对管壁的腐蚀生成的铜离子结垢,现象 是同样水压下水流量减少。另一种是异物进入水系统。
堵塞的后果:局部线棒温度过热导致绝缘损坏。为此,反措规定 线棒温度及温差、水路温度和温差比较,避免堵塞故障扩大为绝 缘事故。
7
绕组严重匝间短路
2
3.4%
其它
5
MK 断路器挂闸不好,机械断裂
4
励磁调节器元件损坏
8
转子滑环环火
4
整流柜温度高
2
32.6%
主励振动大、副励定子绝缘烧损
2
主副励磁机不同心
1
失磁
14
其它
10
28.9%
封闭母线、断路器、互感器、电缆、变压器等设 40
备引起机组停电

汽轮机飞车事故原因分析与防范措施

汽轮机飞车事故原因分析与防范措施

汽轮机飞车事故原因分析与防范措施作者:孙忠余来源:《科学大众》2019年第10期摘; ;要:汽轮机是火力发电厂以及冶金、化工工业重要的蒸汽动力装置,受到持续运转时间长以及人为因素的影响,汽轮机在运转过程中极易发生飞车事故,不仅给企业带来巨大的经济损失,对操作人员的人身安全也构成严重威胁。

因此,文章结合汽轮机飞车事故的实际案例,围绕发生飞车事故的原因以及采取的有效防范措施展开论述。

关键词:汽轮机;飞车事故;原因分析;防范措施近年来,汽轮机飞车事故频发,2010年12月28日,谏壁发电厂在建13号给水泵汽轮机时发生飞车事故,导致整机报废,一人重伤,一人受轻伤。

2011年4月26日,海螺集团水泥股份有限公司发生汽轮机飞车事故,造成盘车电机壳体开裂。

2013年6月17日,重庆玖龙纸业自备热电厂1号汽轮机发生飞车事故,导致汽轮机、发电机完全报废。

面对这些触目惊心的事故,该如何准确定位事故原因,防范飞车事故的发生,已成为诸多企业普遍关注的焦点问题。

1; ; 案例11.1; 还原飞车事故2016年,河北某焦化厂12 MW抽凝发电机组电网突然解列,发生飞车事故,造成叶片断裂,汽缸本体开裂,轴瓦损坏,所幸并未发生火灾以及人员伤亡事故。

1.2; 原因分析导致发生飞车事故的原因,主要是油内混入液态水,该机组每天在油箱底部放出至少25 kg的水,由于油内的液态水含量过多,内部油路系统锈蚀,尤其是调节系统锈蚀、卡涩严重,在这种情况下,保护系统的各个组件处于不工作或者缓慢工作状态,与此同时,自动主汽门与调速汽门未按操作流程予以关闭,进而出现漏汽现象,造成飞车事故。

1.3; 解决方法针对事故原因,可以采取以下解决方法:在汽轮机汽缸前、后轴封一侧的轴承箱外油挡处,钻孔攻丝,安装一根Φ6 mm紫铜管,用洁净的压缩空气通入,压力保持在0.2~0.4 kg,这主要是封住油挡处间隙,避免蒸汽进入,进入轴承箱的空气随排烟风机排走。

采取这种方法后,油内未发现液态水,有效避免了飞车事故的发生,而且延长了汽轮机油的使用年限,提高了经济收益。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档