注塑不良案例分析

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塑料管道工程事故案例分析

塑料管道工程事故案例分析

塑料管道工程事故案例分析中山环宇实业有限公司广东工业大学二0—0年十二月1.2002 年5 月14 日,东莞某公司反映其客户安装锚牌日标给水管件25mmx 16mn异径三叉时破裂。

事故原因:由于运输装卸不规范,导致管件受到外力的损伤,产生个别细微裂痕线。

在施工前,操作人员没有认真检查管件是否完好而继续使用。

进行粘接过程中,操作人员施加了较大的外力进行套接,原已有裂痕的管件受到因此突然增加的外力而迅速破裂。

2 . 2002年4月13日,东莞某公司使用英标80mnffl底存水弯(A650B开箱时爆裂,英标80mn直角三通(A715)和80mm90弯头(A705涂好胶水连接时爆裂。

事故原因:由于运输或装卸不规范,较大的外力施加在A650B、A715、A705 产品上,致使A650B承口部位缺裂,A715 A705表面有明显的击打痕迹,且承口出现断裂现象。

3.某花园住宅小区供水压力泵出口处,安装的2条①200mm勺PVC-U管道,其中1 支管道安装了两个弯头,在系统开泵试压时两个弯头同时出现破裂。

(照片37)事故原因:涂溶接剂时,由于没有正确选择合适毛刷,致使管件的承口与管连接处接触面无溶化的现象,使连接效果不佳。

同时,管道没有安装支承固定,而且管道接近水泵压力出水口,受到振动和水锤冲击等作用导致弯头破裂。

4.2002年3月12日,三角镇某电镀厂在电镀车间使用YS50-10 PVC-U给水管材以接自来水供水,使用1~3个月后管材外壁逐渐出现爆裂漏水。

2001年12月25日曾出现一次,至2002年3月止已有三、四次同类情况发生。

(照片31)事故原因:电镀厂的电镀液有较高浓度的三氯化铁及其它化学物质,事故管段全部发生于电镀池旁边的管道渠内,沟内有一定量的电镀污水,管材长期浸泡在含有腐蚀性液体的环境中,造成管材逐步被氧化腐蚀,在管道运行压力的作用下而发生爆裂漏水现象。

5.2002 年3 月25 日,茂名某公司在加压泵旁的连接管上安装给水配件110mm90三通和110mm90弯头,在使用2~4个月后有多处弯头和三通转弯位置出现爆裂或断裂现象。

注塑机修理案例200例

注塑机修理案例200例

8. 是配套机械手有故障存在问题,即给注塑机的 锁模信号有延迟或者没有。 另一个是顶针后退限位线时通时断重新整理线和 检查限位制再过查看下设定的锁模参数如 低压时 间,循环时间等, 还有就是安全门的接线是否牢固,一般从这几个方 面着手问题是能够解决的. 9,要判断的是锁模信号开始了没有,最主要的还是 看不锁模时主画面有什么信息,这对分析故障原 因至关重要 10,机器的锁模电子尺三芯线接触不良了,更换即 可
13,光学解码器走原点是什么原因?
1 定位螺丝是不是松动了或坏了, 2 动作过程中突然停电也是易发生并需要重臵的
14. 模具内无任何东西,却有模具保护报警 1 模具低压保护时间参数设臵太短,或是关模位臵 参数设臵不正常. 2 在生产过程中模具温度比刚开始生产时模具温 度高(增加间隙) 3 模具润滑度不够或模具动,定模故障, 4 低压压力,速度,时间和位臵设定不合理 5 模具导柱润滑度不够.打点顶针油或摸点黄油. 6 合模机构磨损检查,曲肘和大销轴配合检查
二, 注塑机开模故障分析与修理
19,注塑机又开不了模了,有压力,有速度,有油到 油缸,压力120kg,为什么老是经常开不了模? 1 是不是开锁模油缸油封损坏了 2 是不是锁模机构机械部分卡住了 3 检查一下开模阀;看看是不是阀芯不到位 4 速度和压力,位臵参数恰当吗? 5 是不是开模位臵已到.看画面检查电子尺或开模 停行程开关. 6 如果时常出现这种问题,首先要检查油路部分,但 机械部分更要着重检查,看有没有连杆磨损或者不 平稳等情况出现
2.满足合模的条件是顶退到位,安全门开程开关信号 输入电脑,还有机械手回归到位信号输入电脑,连续 的时弹起来了,当然有些震雄机 没有液压行程阀.可以在第一次不合模时不要进行二 次开门先查输入相关监测页面,查出所有输入信号是 否有被电脑接受,及输出信号是否从电脑这一层面发 出。 3. 注塑机设定的生产数已到,重新设定

注塑车间现场改善案例

注塑车间现场改善案例

注塑车间现场改善案例收藏一、案例背景随着我国经济的快速发展,塑料制品在各个领域的应用越来越广泛,注塑行业也得到了迅猛的发展。

然而,在注塑车间现场管理方面,许多企业仍然存在着诸多问题,如生产效率低、产品质量不稳定、员工安全隐患等。

为了提高生产效率、降低成本、保障员工安全,某注塑企业决定对车间现场进行改善。

本文将介绍该企业注塑车间现场改善的案例,以供其他企业参考。

二、现状分析1.生产效率低在生产过程中,设备故障频发,导致生产中断,影响生产进度。

此外,生产计划不合理,导致生产任务无法按时完成。

员工操作不规范,生产过程中浪费严重。

2.产品质量不稳定由于设备老化、模具磨损等原因,导致产品质量参差不齐。

缺乏有效的质量控制手段,产品质量难以保证。

3.员工安全隐患车间现场环境较差,通道不畅,易发生意外事故。

员工操作过程中,存在烫伤、机械伤害等安全隐患。

4.管理混乱生产计划、物料管理、设备维护等方面存在管理不善的问题,导致生产效率低下,成本增加。

三、改善措施1.设备升级与维护针对设备故障频发的问题,企业对现有设备进行了全面的检查和维修,对部分老旧设备进行了升级换代。

同时,加强设备日常维护,降低设备故障率。

2.优化生产计划根据市场需求和设备状况,重新制定生产计划,合理安排生产任务。

采用滚动生产计划,确保生产进度的顺利进行。

3.提高员工素质加强对员工的培训,提高员工的操作技能和质量意识。

定期举办技能竞赛,激发员工的工作积极性。

4.改善车间环境对车间现场进行整理、整顿,保持通道畅通。

设置安全警示标志,提醒员工注意安全。

定期对车间进行清洁、消毒,提高车间环境卫生。

5.加强质量控制设立质量控制岗位,对生产过程进行严格监控。

采用统计质量控制方法,对产品质量进行分析和改进。

加强与供应商的质量沟通,提高原材料质量。

6.优化管理体系建立物料管理制度,确保物料供应及时、准确。

完善设备维护制度,降低设备故障率。

加强生产现场巡查,及时发现问题并解决。

注塑不良原因改善对策实例分析

注塑不良原因改善对策实例分析
12
注塑螺杆料筒故障排除1
• 1.不下料:
• • • • 螺杆断裂。换新的螺杆 料斗架“桥”。把“桥”弄塌 料管进料段温度过高。重设进料段温度,保证运水畅通运行 粉碎料颗粒过大,将原料重新破碎,改变料管进料口的设计(内壁拉 槽,做偏心铣斜度),加深螺杆螺槽的深度 螺杆料管磨损,根据磨损情况换相应的螺杆或料管 螺杆组件有死角。重新更换相应的专用螺杆或三小件 螺杆被原料碳化。使用防腐性好一点的螺杆材料 射嘴孔过小。将射嘴小孔重新钻大 螺杆压缩比过大。换相应的压缩比螺杆 螺杆温度过高包料。螺杆芯部打冷却深孔 产品塑化不良,原料在螺杆里面不能充分融化。提高料管的温度,使 用分离型螺杆
PPO
聚砜PSU(片) 聚砜PSU(膜)
2(2~3.5)
2.8~3 3.7~4
3.7~4(2.5~4) 聚砜PSU(管材) 3.3~3.6
11
加料段、压缩段、均化段
• 螺杆可以分为:加料段(40%螺杆长度)、压缩 段(35%)、均化段(计量段)(25%)三段。 不同的塑料三断所站的比值有出入。 • 加料段—底径较小,主要作用是输送原料给后段, 因此主要是输送能力问题,参数(L1,h1), h1=(0.12-0.14)D。 • 压缩段—底径变化,主要作用是压实、熔融物料, 建立压力。参数压缩比ε=h1/h3及L2。准确应以 渐变度A=(h1-h3)/L2。 • 均化段(计量段)—将压缩段已熔物料定量定温 地挤到螺杆最前端、参数(L3,h3), h3=(0.05-0.07)D。
计量段 压缩段
加料段
10
不同塑料的螺杆压缩比
名称 硬PVC(粒) 硬PVC(粉) 软PVC(粒) 压缩比 2.5(2~3) 3~4(2~5) 名称 ABS POM 压缩比 1.8(1.6~2.5) 4(2.8~4) 2.5~3

常见注塑件缺陷及解决的方法

常见注塑件缺陷及解决的方法

充填不足
01
总结词
充填不足是指注塑件在成型过程中未能完全填满 模具型腔,导致部分区域出现缺料或凹陷。
02
详细描述
充填不足通常是由于注射速度慢、注射压力不足、 模具温度过高或塑料流动性差等原因引起的。
缩痕
总结词
缩痕是指注塑件表面出现凹陷或收缩痕迹,影响 外观和尺寸精度。
详细描述
缩痕通常是由于塑料冷却过程中收缩率不均、模 具温度不均匀或注射压力不足等原因引起的。
常见注塑件缺陷及解 决的方法
目录
• 常见注塑件缺陷 • 注塑件缺陷原因分析 • 解决注塑件缺陷的方法 • 案例分析
01
常见注塑件缺陷
翘曲与扭曲
总结词
翘曲与扭曲是指注塑件形状发生扭曲或弯曲,不符合设 计要求。
详细描述
翘曲与扭曲通常是由于模具设计不合理、塑料收缩率差 异、注射温度和压力不适当等原因引起的。
环境条件的控制Байду номын сангаас
总结词
保持稳定的环境条件对注塑件的质量至关重 要,包括温度、湿度和清洁度等。
详细描述
确保注塑车间温度、湿度稳定,保持环境清 洁、无尘。定期对设备和环境进行清理和消 毒,防止污染和细菌滋生。同时,要关注天 气变化和季节性温差对注塑件质量的影响,
采取相应的措施进行调节。
04
案例分析
案例一:翘曲与扭曲缺陷的解决
材料选择与控制
总结词
选择合适的材料,控制材料质量是解决注塑件缺陷的重要步骤。
详细描述
根据产品使用要求和工艺特性,选择具有良好流动性和成型性的材料。同时, 要确保材料干燥、清洁,无杂质和污染。定期对材料进行质量检查,确保其性 能稳定。
模具优化与维护

产品缺陷案例分析-产品成型变形.翘曲原因分析

产品缺陷案例分析-产品成型变形.翘曲原因分析

注塑产品成型缺陷分析——产品成型变形,翘曲分析
A.图例
产品变形翘曲偏大
如上图所示,制件变形翘曲约5mm,该产品为汽车立柱,
变形翘曲偏大严重影响组装,达不到客户品质标准,客户确
认不合格质
B.材料主要工艺参数
名称:大众汽车内饰立柱
材料:PP-H1323
模具温度:65℃
成型温度:200-225℃
C..可能原因分析及改善措施
1.模具顶出数量,面积,斜销脱模角度偏大或偏小,导致制件脱模不顺
2.成型工艺条件设定不当,保压偏大或偏小,引起制件残余应力导致制件变形翘曲
3.冷却方法不合适,导致冷却效果不均匀或冷却时间不足时,模具冷却水循环不顺畅,杜塞不通,导致模具温度偏高
D.改善关键控制点.
1.模具冷却水路调整,之前模具前模接模温65℃,且前模两组水路不通畅,将前模模温更改为常温水,控制前模模温偏高导致制件收缩产生的变形
3.成型工艺优化调整,保压压力由之前压力80降低到60.降低保压偏大,导致制件变形产生,产品外观确认合格
3.改善效果:
产品变形改善合格
模具水路不顺畅调整,前模模温调整为常温水,优化成型工
艺后,产品变形翘曲改善,产品变形翘曲检具检测在标准范
围内,客户确认合格!
4.关键点:模具模温是导致此产品变形翘曲主要原因。

塑胶注塑不良的分析以及处理措施


处理措施
本案例中,我们主要通过以下措施解 决了问题:1)定期进行模具保养;2 )加强模具巡检和维修保养。
案例四:产品设计改进降低注塑不良的案例
总结词
详细描述
处理措施
本案例通过改进产品设计,成功降低 了注塑不良率。
在产品开发初期,我们通过充分考虑 成型工艺和模具结构等因素,优化了 产品设计方案,从而降低了注塑不良 率。例如,针对某些结构复杂的产品 部件,我们通过减少细小结构、增加 拔模角等措施,避免了成型困难和模 具损坏等问题
塑胶注塑不良的分析以及处 理措施
2023-10-29
目 录
• 注塑不良现象的概述 • 注塑不良的产生原因分析 • 注塑不良的处理措施 • 案例分析与实践经验分享 • 总结与展望
01
注塑不良现象的概述
定义与分类
注塑不良是指注塑过程中出现的各种问题,如产品缺陷、尺 寸偏差、性能下降等。
注塑不良主要分为以下几类:短射、流痕、气泡、缩痕、翘 曲/扭曲、变形、破裂等。
产品设计因素
产品结构不合理
产品结构不合理会导致注塑制品出现变形、断裂等问题。
产品壁厚不均匀
产品壁厚不均匀会导致注塑制品出现缩水、变形等问题。
产品进胶点设置不当
产品进胶点设置不当会导致注塑制品出现融合线、流痕等问题。
03
注塑不良的处理措施
材料选择与控制
总结词
材料选择与控制是解决注塑不良的重要手段之一。
详细描述
该产品在注塑过程中出现了明显的气孔和缩水痕迹,经过详细分析,我们发现模具排气系统设计不合理,导致气体无法顺 利排出。同时,成型温度和压力控制不当也导致了气孔和缩水问题的出现。
处理措施
针对以上问题,我们提出了以下解决方案:1)优化模具排气系统设计;2)调整成型温度和压力控制参数。经过实施改进 措施后,产品的注塑不良率得到了显著降低。

产品缺陷案例分析-材料分解、断料头

注塑产品成型缺陷分析——生产中断水口、周期慢
一.图例:
二. 如上图所示,制件断水口、成型周期慢,长达58秒,严重影响生产效率。


主要工艺参数:
名称:空调电控盒
材料:阻燃ABS
模具温度:常温机水
成型温度:185℃
浇口式:直接进胶
三.可能原用分析及改善措施:
A. 模具方面:制件在脱模中断水口主要原因是模具浇口灌嘴R 角偏小,水口偏长,灌嘴内壁不够光滑造成;
B. 工艺方面:主要存在水口位模具冷却不够,保压太大太长,模具灌嘴与机台射嘴偏差造成;
C.对模具灌嘴进行抛光处理,使水口脱模阻力减小,将水口位水路单接,使模温降低水口处冷却充分,减短冷却时间;
射嘴抛光前后对比
四:改善后效果
通过对水路进行整改,前模温度得到有效降低,水口位得到充分冷却,并对模具灌嘴抛光处理,水口脱模阻力得到有效减小,原来冷却时间38秒减短为20秒,成型周期缩短18秒,制件尺寸及外观合格,产品稳定生产。

五:关键点
制件断水口的关键点是:模具灌嘴要光滑,减小脱模阻力;水口位要充分冷却散热到位;。

注塑机修理案例200例


7. 生产中经常会锁模力下降,需要重新调模
1 哥林柱拉力不平衡或机铰磨损,调哥林柱拉力或 机铰整修 2 开模阀, 调模阀有内泄, 是不是在开锁模过程中 调模螺母有回转的现象 3 检查一下机铰部位的所有机件是否有问题 4 电脑输出检查有无调模讯号输出
8. 海天180T机在装上一个比较大的模具生产 后(注意:此模具以前也在此机台上生产过,没有 什么问题),现发现在半自动生产时高压锁模已锁 上,关模终止行程开关压上后,在注射时机绞会松到 关模终行程开关没有压住的情况下还在继续动作, 导致作出的产品有批锋现象
17,手动合模有电到阀,系统有压力可就是不合模 1 确认合模工艺设定无误 2 确认合模机构正常 3 检查开闭模油缸, ① 油封好坏, ② 活塞是否脱落,活塞杆是否断裂,
18. 注塑机锁模后,开始射胶时突然把模具涨开,是什 么原因呢. 1 机器机铰未完全伸直,未达到自锁点,重新调校 原点位置 2 可能是锁模油缸活塞油封损坏!因为注射 时压力易使模具打开 3 调整一下锁模确认开关! 4 锁模油缸油封磨损,模具实际未完全锁好,
6 也有电子尺的问题,看电子尺在不开模时候 数字是不是正确的。 7 用千斤顶放在曲臂十字架和顶出油缸之间, 使其顶紧后,稍稍的用机台开模力即可. 8 在模具四周平衡的锁紧固定螺丝,(保证对称 的8只螺丝以上).再次确认模具安装无误后,调 整好开模缓冲,放低开模速度,然后依次加大 开模压力.
23 有一台塑机开模速度快.压力速度调低也不 行为什么? 1 P,Q比例线性输出正常吗? 比例阀的底流调的过 高吧 2 快速开模功能设定被打开了,还是差动阀坏了? 检查一下 3 开模阀阀芯检查 4 开模快慢速切换位置设制不当呢 5 开模有单向节流阀吗?有的话关小点 6 检查比例阀是否卡,比例流量阀内弹簧是否断了

产品缺陷案例分析-汽车增压器缩水,拉模

注塑产品成型缺陷分析——产品成型缩水、拉模原因分析
A.图例
如上图所示,制件因模具问题,缩水调整后时间拉模严重,该产品为汽车增压器上盖,外观要求较严格,缩水及拉模均影响产品外观要求,达不到客户品质标准,客户确认不合格质
B.材料主要工艺参数
名称:汽车增压器上盖
材料:PC/ABS-‐5003
模具温度:100℃
成型温度:240-‐275℃
产品缩水严重,打
饱后拉模严重
C..可能原用分析及改善措施
1..该制件边缘壁厚2mm,中间部位直接跳跃至5mm,模具脱模角度偏小,脱模角度约0.5,模具接触面粗糙抛光效果不良,模具温度设定偏高,前模温度设定100℃
2因制件壁厚较厚,且壁厚偏差较大,注塑工艺设定不当,注塑时间13秒,注塑时间偏长,材料至模具型腔已冷却,保压基本无作用
D.改善关键控制点.
1.针对模具进行调整,对模具增加脱模角度由0.5增加至1.5,对模具接触面进行抛光处理,模具温度重新调整,前后模同时接模温,前模80℃后模50℃
3.成型工艺优化调整,降低注塑时间、采用短注塑时间,由13秒降低至3秒,逐步加中后段保压压力,前段低压短时间,中后段保压长时间高压力,拉模现象调整合格,缩水改善合格,产品外观确认合格
4.改善后效果
模具脱模角度增加,优化成型工艺后,产品缩水、拉模改善,客户确认合格!
4.关键点:模具脱模角度是导致拉模主要原因
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建议胶位 暂变过渡
胶位 突变
建议缩水柱 位减胶/镶 针加长
边无加 强筋
建议前模升 高模温/后 模降低模温
13
材料:PP 不良现象:熔接线、烘印
烘印
水口 位置
熔接线
熔接线
烘印处胶 位应暂变 过渡
排气不良
改用热流 道会有帮 助 建议3处 加排气
14
材料:PC 不良现象:熔接线、蛇纹 (主要原因:入水位置不当、排气不 良、走胶困难)
胶位应暂变 过渡,以减小 应力残留
胶厚 突变
爆裂 严重
爆裂 严重
30
水口 位置
加大入水/射速 要快/压力要小/ 时间要短
26
材料:HIPS 不良现象:批伤
批伤
关键位置不 要依靠人工 加工
27
材料:ABS 不良现象:黄色杂纹
黄色 杂纹
射速过快/ 过胶圈破裂 磨损/炮筒 磨损
28
材料:PA66 不良现象:孔位大小不一
水口位 置(侧面)
射速过快/ 压力过大
29
材料:不锈钢粉末 不良现象:爆裂 胶厚 突变
水口 位置
建议更改 水口位置
熔接线、 蛇纹
熔接线、 蛇纹
15
材料:ABS 不良现象:流纹
建议此处 前模加高 模温 入水口靠 近此处应 有帮助
流纹
16
材料:POLeabharlann 不良现象:流纹流纹建议改 用90-44 材料
17
M90系列(M90-44)共聚甲醛: POM具有优良的综合性能。该材料的机械性能、化学 性能、耐热性能都比较均衡,具有超群的成型加工性。 1、在长时间、较宽的温度范围内,能保持拉伸强度、拉 伸率及冲击强度等各种机械特性的平衡。 2、可在较宽的温度范围内和长时间受负载,优良的耐蠕 变性能。 3、优良的耐疲劳性。 4、由于吸水引起尺寸变化的可能性很小。 5、具有良好的流动性及漂亮的外观,是极易成型的材 料。 6、既可以嵌入成型,也可以嵌出成型。此外还可以进行 切削加工、熔接、印刷等二次加工。
水口 位置 水口 位置
5处 缩水
建议更改水 口位置/镶 针加长
9
材料:PP 不良现象:烘印
烘印
烘印
烘印
10
(续上页图:改善后)
现在水 口位置 现在水 口位置
原来水 口位置
水口由1个 冷流道改为 3个热流道
现在水 口位置
11
材料:PP 不良现象:柱缩水、表面烘印、边变形
烘印
缩水
12
(续上页图)
18
材料:PPS 不良现象:浮纤 (原因:水口过小)
水口 位置
建议加 大流道/ 入水口
19
材料:PA66 不良现象:浮纤 (原因:水口过小、排气不良)
建议加 大入水 口/排气
水口 位置
20
材料:PP 不良现象:披锋
入水不 平衡 披锋 严重
水口 位置
应首先解决 模具入水不 平衡问题
21
材料:PP 不良现象:走胶不平衡
3
材料:PP 不良现象:斜顶位凸起
完全靠斜 顶顶出
建议更改 顶出方式/ 背压要小
斜顶位凸 起(5处)
4
材料:PP 不良现象:水尺凸起变形
水口 位置 水口 位置
水尺凸 起变形 建议前模升高 模温/后模降 低模温/背压 降低
熔接线 位置
熔接线 位置 入水口远离 水尺应有帮 助
5
材料:PP 不良现象:水尺凸起变形 水口 位置
《注塑不良案例分析》
制作:洪奕春 一点通注塑技术顾问有限公司
材料:ABS 不良现象:孔位熔接线明显
水口位置 (热流道)
孔位
后模模温应 降低/前模 应升高
孔位
熔接线
加大水口 及流道
熔接线
2
材料:ABS 不良现象:困气(入水:4-2)
用一点入 水/加大 排气
困气严重, 呈放射状 分布
建议前模升 高模温/后 模降低模温 /背压降低
水尺凸 起变形
熔接线 位置
6
材料:PP 不良现象:变形
水口 位置
此处变 形严重
胶位突 然变薄/ 有止口 建议减胶 或用人工 定型 胶位 3mm 胶位 1mm
7
材料:PP 不良现象:缩水
水口 位置
缩水,胶 厚4mm
建议减 胶
缩水,胶 厚4mm
8
材料:PP 不良现象:螺丝柱缩水
缺胶 严重
应解决模具 入水不平衡 问题
22
材料:PP 不良现象:走胶不平衡
缺胶 严重
应解决模具 入水不平衡 问题
23
材料:LCP 不良现象:气泡
水口 (背面)
气泡 严重
模具要 排气
水口 位置
24
材料:HIPS 不良现象:亮点
亮点
模具的日常 保养很重要
顶针 渗油
25
材料:HIPS 不良现象:弯曲变形
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