广东某电厂2号锅炉热效率性能试验

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广东某电厂2号锅炉热效率性能试验

摘要:通过对锅炉二次风配风方式、运行氧量等参数的调整,掌握锅炉热损失的分配,寻

找影响锅炉热效率、空预器漏风等技术指标的因素,为今后经济运行提供依据。

关键词:锅炉;热效率;性能试验

1 前言

广东某电厂2号机组于2004年4月进入商业运行,机组的运行状况良好,根据新机组性能验收试验要求,于2004年6月22日至2004年6月26日对2号锅炉进行热效率调整试验,2004年6月27日至2004年7月14日对2号锅炉进行热效率验收考核试验。

2 设备概况

广东某电厂两台600MW机组锅炉由上海锅炉厂生产,型号为

SG-2026/17.5-M905。是一次中间再热控制循环汽包炉。采用单炉膛、平衡通风、П型、露天布置,全钢架悬吊构架,固态排渣。

炉膛宽度19558mm,深度16940.5mm,炉顶标高73000mm。炉前布置三台低压头炉水循环泵,炉后布置两台三分仓容克式空气预热器。除尘器采用二室四电场的电除尘,共有两台。烟风系统中有引风机两台、送风机两台、一次风机两台、火检冷却风机两台、密封风机两台,其中一次风机、送风机为轴流式动叶可调风机,引风机为轴流式静叶可调风机。

锅炉采用正压直吹式制粉系统,每台锅炉配有六台HP983型中速磨煤机,五台磨煤机运行可带锅炉BMCR负荷,一台备用。燃烧器是四角切圆燃烧摆动燃烧器,每台磨煤机有四根煤粉管连接至炉膛同一层煤粉喷嘴。每角燃烧器设有三层启动及助燃油枪,共12支。

过热器的汽温调节主要采用喷水减温调节,再热器的汽温调节主要采用燃烧器摆动及过量空气系数调节,另在再热器进口管道上装有事故喷水装置。

锅炉设计燃料分析特性见表1,主要设计参数见表2。

表1 锅炉设计燃料分析特性

表2 锅炉主要设计参数

2

3 试验目的

3.1 调整试验目的:通过对锅炉二次风配风方式、运行氧量等参数的调整,掌握

锅炉热损失的分配,寻找影响锅炉热效率、空预器漏风等技术指标的因素,为今后经济运行提供依据。

3.2 热效率验收试验目的:在调整试验的基础上,以较经济的运行工况下,测定

在额定负荷下的锅炉热效率、空预器漏风等技术指标,检验和考核技术指标是否达到合同、设计和有关规定的要求。

4 试验所采用的标准

4.1 《火电机组启动验收性能试验导则》电力部文件电综 [1998]179号。

4.2 《电站锅炉性能试验规程》GB10184-88。

4.3 《Fired Steam Generators Performance Test Codes》,ASME PTC4.1(1998年版)。

4.4 《Air Heater Performance Test Codes》,ASME PTC 4.3。

4.5 2号锅炉有关资料。

4.6 合同及技术协议的相关资料。

5 试验条件及试验过程简况

5.1 按合同规定,本次热效率性能验收试验的标准采用《Fired Steam Generators

Performance Test Codes》,ASME PTC4.1(1998年版)。用《电站锅炉性能试验规程 GB 10184-88》对锅炉低位热效率进行复核计算(不涉及合同考核,仅作为机组效率参考)。

5.2 试验条件

5.2.1热效率性能验收试验时锅炉燃用的煤种为设计煤种,试验期间锅炉带额定

电负荷(600MW)。

5.2.2 热效率性能验收试验前,锅炉运行持续时间已大于72小时,正式试验前的

12 小时中,前9小时锅炉负荷不低于试验负荷的75%,后3小时锅炉已维

持试验负荷。

5.2.3 试验期间保持锅炉各参数的稳定,参数稳定范围为:

锅炉负荷:额定蒸汽流量±3%;

主汽温:531 ℃~546 ℃;

主汽压:额定蒸汽压力的±2%;

再热汽温:531 ℃~546 ℃;

给水温度:271±10℃。

5.2.4 试验测试期间,锅炉运行人员不改变氧量、过热汽温、再热汽温、过热汽

压、再热汽压、炉膛风箱压差、燃烧器摆角等参数设置,锅炉不吹灰,不打焦,不排污,试验前后汽包水位相同。

5.2.5 锅炉热效率考核试验期间锅炉投入协调控制系统,空预器密封装置投自动。

5.3 试验过程简况

5.3.1 在试验前校对空预器入口烟温、空预器入口氧量、空预器出口烟温。

5.3.2 在性能验收试验前,先进行了热效率调整,完成配风方式、氧量等因素的

变化对热效率的影响,燃烧器摆角由于有一个角无法调整,因此没有进行燃烧器摆角的调整。此时的原煤样品、飞灰样品、炉渣样品由电厂化验,其结果仅用于《电站锅炉性能试验规程》GB10184-88计算的固体不完全燃烧损

失(q

4)、排烟热损失(q

2

)及作为参考的锅炉热效率。煤粉细度按设计的最

佳煤粉细度预先已调整到位,一、二次风配比保持设计的份额。

5.3.3 由于在DCS上直接修改氧量偏置作用不明显,后来又直接在DCS的送风画

面直接改变风量,进而改变氧量。因此氧量变化的工况是工况2、3、4及工况9、10。测试时间为1.5小时。

5.3.4 二次风以正三角形(工况5)、均匀形(工况6)、缩腰形(工况7)、倒三

4

角形(工况8)等配风方式为变化因素。测试时间为1.5小时。

5.3.5 热效率性能验收试验共进行了两次测试,每次测试时间为4小时。此时的

原煤样品、飞灰样品、炉渣样品由广东发电用煤质量监督检验中心化验,其结果用于ASME PTC4.1计算的高位发热量热效率。

5.3.6 完成100%负荷、75%负荷、50%负荷的试验。测试时间为2小时。此时的

原煤样品、飞灰样品、炉渣样品由广东发电用煤质量监督检验中心化验,其结果用于ASME PTC4.1计算的高位发热量热效率。

6 试验结果与评价

6.1 二次风配风方式对热损失的影响

二次风配风调整试验共进行了正三角形、均匀形、缩腰形和倒三角形四种配风方式,配风方式对热损失的影响如下表3。

表3 二次风配风方式对热损失的影响

在上述四种配风方式中,正三角形配风的热损失最小,缩腰形配风次之,均匀形和倒三角形配风的热损失都比较多。不同的配风方式对煤粉充分燃烧影响不大,对排烟温度有一定的影响。

炉膛温度的测量显示,不同的配风方式下,锅炉燃烧稳定,无火焰偏心的现象。锅炉的轻微烟温偏差也是在允许的范围内。

对于神华煤(高挥发份、低灰分),它属于易燃且稳燃的煤种,即使在不同的

很小。

配风方式下,都能充分燃烧,其固体不完全燃烧损失q

4

单以热效率的角度来分析,正三角形配风的锅炉热效率是最高的,倒三角形配风的热效率最低,但热效率最高的与最低的相比也就相差0.075,差别不大。

建议采用缩腰形配风方式运行,它与锅炉的设计思想(均匀配风)接近,对稳定燃烧更有利,且该配风方式的热效率也较高。

6.2 氧量对热损失的影响

空预器入口氧量调整试验的调整范围为3.0~4.6%(在空预器入口实际测量的数据),氧量对热损失的影响如下表4。

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