设备事故案例解析

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正常时:
回转窑
事故后:
回转窑
下行力过大
挡轮轴承损坏
四、2013 年 5 月 13 日 熟料车间石破 2424 波辊喂料机第一根轴北侧轴承 散架、轴承定位套损坏
性 质:一般设备事故。 原因分析:此次事故主要原因是轴承缺润滑油未能及时发现而造成事故。 解决措施:轴承座、轴承更换 处理结果:1、石破带班长王志杰,岗位工哈帕在设备运行时未能及时发现 问题各罚款 50 元。2、石破班长姜永柱对岗位工培训不到位,润滑工作未作到位 罚款 50 元。3、车间主任助理王海勇二级检查不到位罚款 40 元。
正常时:
物料
皮带机
事故后:
皮带打滑,未及时发现,物料积多
物料
皮带打滑烧断
皮带机
皮带跑偏,边缘撕裂
三、2013 年 4 月 18 日 熟料车间回转窑挡轮内三盘轴承全部坏损,挡轮轴 磨损严重、三档轮带挡块全部磨损,造成直接经济损失 92562.39 元,导致停窑 5天
性 质:重大设备事故,造成停窑 5 天,直接经济损失 92562.39 元 原因分析:1、东超调窑后,窑出现下窜倾向,导致窑上下行异常,窑长时 间处在上行状态,挡轮上行时压力过大(最高达 8MPA),使挡轮轴承长时间偏 载,轴承保持架断裂后最终导致事故发生。2、挡轮设备厂家川矿所提供挡轮轴 承质量不过关,其使用周期未达到合同中最小期限要求。3、事故发生后,操作 员判断不准确,现场工巡检不及时,导致事故事态未能及时控制。 解决措施:1、拆除已坏挡轮运至机修厂对已磨损轴进行修复,并购置新轴 承进行装配,联系外协对已磨损轮带挡块进行恢复,对修复后的挡轮进行安装。 2、待窑转直后,对窑进行调整,解决窑上下行异常问题。3、加强操作工、巡检 工培训力度,增强事故把控能力。 处理结果:1、对本班负责人高承东考核 200 元。2、对烧成车间主任刘成考 核 300 元。3、对烧成车间副主任马文峰考核 300 元。4、对烧成车间技术员车间 考核 150 元。5、对设备主任工程师魏万里考核 300 元。
正常时:
取料机 辅材堆
事故后:
大块砂石料卡住,导致链条拉断、刮板变形
取料机
辅材堆
六、2013 年 5 月 17 日 熟料车间辊压机扭力盘支撑地脚定螺栓断裂四根 扭力盘扭力支撑变形
性 质:一般设备事故,造成辊压机停机 24 小时。 原因分析:1、停机后辊间带料,定辊先行启动,物料夹在动定辊之间,动 辊启动瞬间辊缝压力增 大,造成事故发生;2、现场工麻痹大意,气动插板阀关 不死,辊间带料,开机前现场人员未确认气动插板开合,辊间是否带料。 解决措施:1、对辊压机定辊扭力盘支撑变形处校正;2、对断裂地脚螺栓进 行焊接加固;3、待停机后检查气动插板及棒阀;4、召开事故分析会,分析原因, 对岗位工、中控人员进行培训。 处理结果:1、压机岗位工王维强在开机前未按操作规程进行巡检造成事故, 考核 100 元。2、中控人员马立文未能及时发现处理问题考核 50 元。3、辊压机 班组长李小亮对岗位工操作规程培训不到位,考核 40 元。4、车间主任助理王海 勇未能及时发现隐患考核 50 元。5、车间技术员杨琪二级检查不到位考核 50 元。 6、原料车间副主任刘春,车间管理不到位,工作安排不细致,考核 50 元。7、 对此事故进行举一反三,加强宣传培训,加强操作工培训力度,增强事故把控能 力。
正常时:
事故后:
辊压机
带料开机
扭力支撑变形
辊压机 地脚螺栓拉断
七、2013 年 7 月 20 日 1#装载机右侧动臂油缸油缸活塞断裂,缸体拉缸, 无法修复,致使 1#装载机无法工作 10 天
性 质:一般设备事故,造成装载机停车 10 天。 原因分析:1、液压缸内活塞环密封圈断裂致使产生杂质拉伤缸体。2、1# 装载机班组未能及时发现车辆异常,未及时排查出隐患。 解决措施:1、联系物流对损坏部件采购。2、联系安排外协人员对液压缸更 换修复。3、安排装载机司机定期对液压油检查,以便及时发现隐患。 处理结果:1、装载机司机未能及时发现隐患造成事故,1#装载机司机曹建 平、孙彬宏、穆章分别考核 100 元。2、车间主任助理王海勇未能及时发现隐患 考核 50 元。

拉料车
铲车
温馨提示:安全驾驶,热爱生命
正常时:
润滑脂
波辊机
事故后:
波辊机
因缺润滑脂,未及时发现,导致轴承损坏
五、2013 年 5 月 14 日 熟料车间长堆辅料取料机链条拉断,刮板拉变形 6 块
性 质:一般设备事故,造成取料机停机 1 天。 原因分析:辅破操作工卡怕尔在操作长堆取料机时,未及时发现大块砂石料, 导致在取料时卡住刮板,最终刮板拉变形 6 块,链条拉断,岗位工没有完全按照 操作规程进行操作“开机前检查”。 解决措施:更换变形链条及刮板,进行安装修复 处理结果:。1、辅破操作工责任心不强造成取料机链条、链板拉坏罚款 50 元。2、巡检工玉素甫及时发现问题并上报,避免事故进一步恶化奖励 50 元。
正常时:
事Biblioteka Baidu后:
活塞环断裂、缸体拉伤
八、2013 年 5 月 1 日 中班,2 号装载机在卸车时与车号新 BA2533 拉料车 相撞,致使 2 号装载机叶子板变形,挡泥板严重变型无法使用,左前侧挡风玻 璃破碎
性 质:一般设备事故。 原因分析:事故主要责任在新 BA2533 拉料车驾驶失误,但装载机驾驶员操 作时责任心不强,疏忽大意也是造成事故原因之一。 解决措施:装载机修复 处理结果:鉴于此依据原料车间装载机管理制度对当班驾驶员李争超罚款 50 元。
正常时:
减速机
事故后:
电机连接螺栓松动
减速机 连接盘断裂
二、2013 年 1 月 30 日 熟料车间 23.04 皮带撕扯 15cm 宽,300m 长。机头 部位皮带因打滑而烧断
性 质:重大设备事故,造成皮带机停机 2 天。 原因分析:1、皮带跑偏后刮在皮带机头罩上将皮带撕裂。2、现场巡检工巡 检不到位,没有及时发现皮带撕裂,导致撕裂皮带绕在机架上,皮带已不运转而 电机还在运转,巡检工没有及时发现停机,导致皮带烧断。3、皮带机跑偏一直 没有彻底解决。 解决措施:1、将撕裂皮带割除。2、联系机修将烧断皮带用冷粘法重新剥头 粘接。3、召开事故分析会,分析原因。4、对车间所有巡检工 进行事故现场 教育,加强二、三级巡检力度,增强巡检工专业知识及责任心。 处理结果:1、当班巡检工责任心不强,未能及时巡检发现隐患造成事故考 核 400 元。2、原料车间主任助理王海勇,车间二、三级检查落实不到位考核 150 元。3、原料车间副主任刘春,车间管理不到位,工作安排不细致,考核 100 元。4、原料车间 辅破班长冶宝林管理不善片区责任划分不清考核 100 元。
天宇华鑫水泥开发有限公司 设 备 事 故 案 例 解 析
编 制:舒 超 审 核:魏万里
车间设备事故案例
一、2012 年 12 月 26 日 熟料车间 02.05 皮带机液藕连接盘断裂,联轴器 齿损坏,不能使用
性 质:一般设备事故,造成皮带机停机 2 天。 原因分析:1、由于联轴器弹性胶垫磨损后震动加大,造成电机地脚螺栓松 动,震动加剧,从而造成液藕盘断裂,联轴器损坏。2、现场巡检工未能及时巡 检发现隐患造成事故。 解决措施:1、将损坏液藕及联轴器拆除。2、将液藕拆除改为直连。3、召 开事故分析会,分析原因。4、对车间所有巡检工进行事故现场教育,加强二、 三级巡检力度,增强巡检工专业知识及责任心。 处理结果:1、当班巡检工责任心不强,未能及时巡检发现隐患造成事故考 核 50 元。2、原料车间主任助理王海勇,车间二、三级检查落实不到位考核 30 元。3、原料车间副主任刘春,车间管理不到位,工作安排不细致,考核 30 元。
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