120阀故障处理

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货车120阀半自动缓解阀故障原因分析及建议

货车120阀半自动缓解阀故障原因分析及建议

试验,样品包括1、2、3 号 故 障 阀 和 4、5 号 合 格 阀。 单 车试验确认1、2、3号 阀 故 障 依 旧 存 在,且 3 号 阀 故 障 表现明显,故使用3 号 阀 进 行 换 件 试 验。 表 2 为 3 号 阀的相关配件装入合格阀进行单车试验的试验结果。
2 原 因 分 析
为 查 明 120 阀 半 自 动 缓 解 阀 试 验 时 制 动 缸 不 缓 解 故障的真正原因,对 120 阀 半 自 动 缓 解 阀 进 行 了 相 关 分析和试验。 2.1 现 车 故 障 判 断
将故 障 120 阀 (编 号 16103550)半 自 动 缓 解 阀 组 成更换为新品后,重新安装 在 现车上 进行 试 验(图 1),
副风缸充至定压后,紧 急 制 动 后 拉 缓 解 阀 手 柄 至 全 开 位3~5s后 松 开,制 动 缸 压 力 不 能 继 续 下 降,制 动 缸 活塞杆不能继续回收。
故 障 120 阀 (编 号 16103550)在 前 期 经 微 控 120 阀试验台进行单阀试 验 时 各 项 试 验 结 果 均 合 格,而 再 次装车进行单车试验 半 自 动 缓 解 阀 试 验 时,制 动 缸 依
综合上述因素分 析,单 车 试 验 紧 急 制 动 后 副 风 缸 的压力可能较120阀 试 验 低,所 以 单 车 试 验 时 更 容 易 暴露该故障。经多 次 试 验,使 用 微 控 120 阀 试 验 台 在 充气缓解位时,将列 车 管、副 风 缸、加 速 缓 解 风 缸 平 衡
货 车 120 阀 半 自 动 缓 解 阀 故 障 原 因 分 析 及 建 议 周 顺 ,李 谋 逵 ,郁 陈
表 1 制 动 缸 缓 解 不 良 故 障 车 辆 统 计 表
然出现 不 缓 解 故 障。 因 为 单 阀 试 验 中 定 压 为

120型控制阀故障分析与处理方法

120型控制阀故障分析与处理方法

目录摘要 (2)第1章设计意义及目标 (3)1.1设计意义 (3)1.2设计目标 (3)第2章 120控制阀组成及作用原理的介绍 (4)2.1 120控制阀的组成 (4)2.2 120控制阀的作用原理 (8)第3章 120控制阀常见故障的判断与排除 (15)3.1漏泄试验中常见故障的判断 (15)3.2主阀各项性能及通量试验时的故障判断 (15)3.3半自动缓解阀常见故障判断 (16)3.4紧急阀常见故障判断 (17)第4章常见故障的分析及处理方法 (19)4.1 充气时主阀排风口大排风 (19)4.2 不制动或制动灵敏度差 (19)4.3 制动后不缓解或缓解过慢 (19)4.4 制动后保压时发生再制动 (20)4.5 制动后保压时自然缓解 (20)4.6 紧急制动不灵敏或不起紧急制动作用 (20)4.7 常用起紧急制动 (21)4.8 无加速缓解作用 (21)参考文献 (22)致谢 (23)120型控制阀故障分析与处理方法摘要为了适应铁路快速增长的客、货运量的要求,从1997年起,铁道部先后进行了6次大提速。

随着铁路货车提速、重载的需求,安全问题日益突出。

.制动系统作为列车运行中安全保障的最有效装备之一,其技术的发展有着非常重要的意义,而制动系统的核心部件就是控制阀,控制阀性能对列车的行车安全起着决定性的作用。

我国铁路货车控制阀的主型产品是120型空气控制阀,本次毕业设计对120控制阀的结构以及作用原理进行了简要介绍,并就实际运用情况对120阀的常见故障作出了分析归纳,进而对常见故障提出处理方法。

关键词:120控制阀、故障、处理第1章设计意义及目标1.1设计意义铁路是国民经济的大动脉,对国民经济的发展起着十分重要的作用。

特别是近年来,随着我国国民经济的持续、快速、稳定的发展,铁路管理和研究部门通过一系列的体制改革、管理改革和技术革新,使我国的铁路事业取得了令人瞩目的成绩。

然而为了适应快速增长的客、货运量的要求,从1997年起,铁道部先后进行了6次大提速。

120型控制阀工作原理及常见故障修理ppt课件

120型控制阀工作原理及常见故障修理ppt课件
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第二节 120/120-1控制阀的构造 及作用性能
(六)紧急制动位 司机将制动阀手柄移到紧急制动位,制
动管压缩空气迅速排入大气,主阀各部分的 动作,除紧急二段阀外,均与常用制动一样。 主活塞上移,先后产生第一、第二个阶段局 部减压及制动作用,只是动作更加迅速,且 制动缸一直充到与副风缸压力相平衡的最高 压力。紧急二段阀动作,制动缸压力分二个
12. 120/120-1型控制阀在结构上考虑了 防盗问题,采用专用工具才能拆装。
6
第一节 120/120-1控制阀结构特点 及作用原理
二、120/120-1型空气控制阀的作用原理 120/120-1型空气控制阀仍采用二压力
控制机构直接作用方式,有三个基本作用。 1、充气缓解 制动管增压,制动管压缩空气进入作用
24
第二节 120/120-1控制阀的构造 及作用性能
提高紧急制动波速 二、 120型空气控制阀的作用原理
120型空气控制阀设有充气缓解、减速 充气缓解、常用制动、制动保压和紧急制动 等五个作用位置。现将其各作用位的实现过 程、气路以及主要性能叙述如下:
25
第二节 120/120-1控制阀的构造 及作用性能
35
第二节 120/120-1控制阀的构造 及作用性能
时,在主活塞、节制阀自重及被压缩的稳定 弹簧弹力作用下,主活塞带动节制阀下移 6mm(滑阀不动),主活塞杆的上肩接触滑阀 而停止,形成了制动保压位。
1.制动保压作用 2.适应机车压力保持操纵 3.阶段制动作用
36
第二节 120/120-1控制阀的构造 及作用性能
第二节 120/120-1控制阀的构造 及作用性能
4.120型控制阀设有半自动缓解阀,作用可 靠,操作方便。

货车120型主阀检修工艺流程及其常见故障分析喻汉文

货车120型主阀检修工艺流程及其常见故障分析喻汉文

货车120型主阀检修工艺流程及其常见故障分析喻汉文发布时间:2021-11-02T06:32:51.876Z 来源:基层建设2021年第23期作者:喻汉文[导读] 120型控制阀由主阀、半自动缓解阀、紧急阀和中间体组成中车沈阳机车车辆有限公司辽宁沈阳 110142摘要:。

在运用检修中120型主阀的可靠性能越来越成为列车安全运行的重要保证,因而确保120型主阀的正常工作显得尤其重要。

通过学习车间120型主阀检修工艺流程,对120型主阀的常见故障进行判断与分析,最后本人仅以个人观点提出一些改进措施。

关键词:120型主阀检修工艺流程故障改进1 120型控制阀的基本构造及其特点1.1 120型控制阀基本构造120型控制阀由主阀、半自动缓解阀、紧急阀和中间体4部分组成,。

其中120型控制阀的主阀(包括缓解阀)控制着充气、缓解、制动、保压等作用,是控制阀中最主要的部分,它主要由作用部、减速部、局减阀、加速缓解阀、紧急二段阀这五部分组成。

1.2 120型控制阀特点(1)主阀作用部(主控机构)采用成熟的橡胶膜板加金属滑阀的结构;具有良好的作用连续性、较长的寿命、自动防止异物侵入等优点。

(2)具有比较完善的两个阶段局减作用和紧急制动时制动缸压强先跃升后缓生的二段变速重气作用。

(3)采用了直接作用方式,缩短了充气时间。

(4)紧急阀采用了带先导阀的二级控制机构,大大提高了货物列车的紧急制动波速(约为250m/s)。

(5)加装了由制动缸排气压强控制的加速缓解阀和11L的加速缓解风缸,可提高列车的缓解波速(170~190m/s),使低速缓解的纵向冲动减轻。

(6)加装了半自动缓解阀,它不是排副风缸的风,而是直接排制动缸的风,并具有自锁功能,可方便调车作业,节省人力,减少耗风量。

(7)在滑阀上增设了1个在制动保压位沟通列车管和副风缸的Φ0.2mm的小孔,成为“眼泪孔”或“呼吸孔”,平衡主活塞两侧压力以适应压力保持操纵。

(8)具有防误装销钉和防盗窃的紧固机构。

120型控制阀半自动缓解阀故障分析及解决措施

120型控制阀半自动缓解阀故障分析及解决措施
上述整改措施自实施之日起至2018年12月, 经过近11个月的现场实践检验,车间未再出现过 半口动缓解阀排气口排风不止问题"
图2顶杆座与导向孔壁卡滞
参考文献 I铁路货车段修规程:铁运〔2012〕202号[S],
[2]铁路货车厂修规程:铁运〔2011〕207号IS I, [3」屮华人民共和国铁道部.铁路货车制动装置检修规则[S]-
关键词:制动装置;控制阀;缓解阀;故障分析
中图分类号:U270.351
文献标识码:B
文章编号:1006-9178 (2019)01-0041-02
I I可题的提出
2018年1月,哈尔滨车辆段哈尔滨修配车间 陆续收到6起内外部控制阀故障反馈。内部反馈为 当日检修车在库内出车前进行制动机试验时发生的 反馈;外部反馈为检修的段修或厂修车在运用中发 生的控制阀故障反馈。在进行制动机试验时,这6 起控制阀故障,表现出来的外部特征均是在充气时 半自动缓解阀排气口排风不止。将半自动缓解阀在 制动室分解后发现:①半自动缓解阀顶杆卡在阀 体止回阀导向孔与止回阀座导向孔2个孔的交接面 上,使顶杆在缓解阀拉杆松弛后不能回落到自由状 态,脱离止回阀,使止回阀关闭。此类故障4起。 ②半自动缓解阀顶杆与阀体导向孔产生电蚀 ,使 顶杆在缓解阀拉杆松弛后不能回落到自由状态,脱 离止回阀,使止回阀关闭。此故障1起。③半自 动缓解阀顶杆座卡在阀体顶杆座导向孔的侧壁上 部,使顶杆在缓解阀拉杆松弛后不能回落到自由状 态,脱离止回阀,使止回阀关闭。此故障1起。
北京:申国铁道出版社,2008.
(编辑吴磊)
(上接第36页)
4结语
对洛阳机务段配属的HX“2C-0055电力机乍的 撒砂和轮缘润滑系统进行改造模拟撒砂和轮缘润 滑系统线路出现接地故障进行试验.原行灯断路器 跳断,微机栢断路器3没有断开,未影响到机车正 常运行。

论120阀的常见故障及分析原因

论120阀的常见故障及分析原因

目录前言 (1)一、120阀的构造 (2)(一)中间体 (3)(二)主阀 (3)(三)缓解阀 (3)(四)紧急阀 (4)二、120阀的作用 (4)(一)充气缓解位 (4)1、初充气 (4)2、再充气和缓解 (5)(二)减速充气缓解位 (5)(三)常用制动位 (6)(四)制动保压位 (7)(五)紧急制动位 (8)(六)缓解阀的作用 (9)三、120阀常见故障与分析 (9)(—)常见故障分析 (10)1、主阀 (10)2、紧急阀 (11)3、缓解阀 (13)4、列车中120阀缓解慢(抱闸)现象的分析 (13)(二)其他原因分析 (14)(三)解决措施和建议 (14)四、单车试验120阀的故障判断和处理 (15)(一)充气时主阀排风口大排风 (15)(二)不制动或制动灵敏度差 (15)(三)制动后不缓解或缓解过慢 (15)(四)制动后保压时发生再制动 (16)(五)制动后保压时自然缓解 (16)(六)紧急制动不灵敏或不起紧急制动作用 (16)(七)常用起紧急制动 (17)(八)无加速缓解作用 (17)参考材料 (18)结束语 (19)致谢 (20)前言120阀为二压力机构,直接作用方式。

采用橡胶膜板和金属滑阀结构。

适应压力保持操纵。

紧急制动波速274.7~283.5m/s,常用制动波速219~230m/s,缓解波速179.4m/s。

适应混编运用。

120型空气制动阀(以下简称120阀)在作用性能方面采用直接作用方式,比103阀的制动波速和缓解波速均有提高。

在紧急制动时,紧急阀中的先导阀极易开启,然后开启放风阀因而提高了紧急制动波速;由于增设了加速缓解风缸及加速缓解阀,在制动后缓解时,加速缓解阀将加速缓解风缸内的压力空气冲入列车管,使其升压加快,从而提高了缓解波速;缩小了副风缸的容积,节约了列车初冲气和在冲气的时间;增加压力保持的性能,可以适应列车在长大下坡道运行时的压力保持操纵;增设了半自动缓解阀,可缩短车辆制动机手动拉缓解阀缓解排风时间。

120-1型控制阀列车管漏泄判断及处理

120-1型控制阀列车管漏泄判断及处理
图3
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1 故 障调 查
若此 时.  ̄ , J 4 - 管』 孔 : 和列 管风 是n 力傅没能 定 l 5 k l ' a 左彳 T 2 0 1 6年 5至 8月份 . 湖尔1 辆段 对 夫桀线运 行的万 吨 及 2万 及以下. 而是 继续上升超过2 0 k P 及以_ J 时. 蜕『 J 列个 管与 剐风缸或 吨列 : 的T F D S和 T H D S动态检查 巾. 共计发脱异常㈨ - 乖 ] 、 疑 似抱 闸故 加速缓解风缸存在窜风现象 . 如图 4 所示 、 障4 l 件、 5 0辆 4 : , 其l f I : 制动阀试验无故障车辆 3 7辆 , 做障车辆的 r 罾 『 _ - . — —— —— ——■ ¨ … ! ; : l … 一 , 7 4 %: 制 动阀试验有故障 车辆 1 3 辆. f 故 障4 辆的 2 6 %; 分解发现全 部 为滑阀 与座有划痕 一 故障 图片 如 I 下:
I 2 O — l型制动 足货 年空气制定部分重受组成 部件 . 随 着货 车重 载、 运行速度 、 牵f j j 质量 的不断提 高。 制动阀故障是 i , 前影响 行车安 全 和运输 秩序的主要敞 障类型之 一. 随 着取 淌辅修 、 检修周 延长等修 程修制 变化. 运行过程 叶 1 . 连续发现制动阀并常f …阐、 制动 不良等故 障. 导致拦停事故 的发生 . 给行乍带 来极 大的安全 隐患 、本 文通过对 l 2 0 一 l 型制 动 的愉修研磨 、 试 验判断 等方面进行 分析 . 套找 { 故障 产 生 的 原 J i q ;  ̄ 修, J , 从 而 提 高 制 动 阀 的安 全 风 险 防 范能 力

铁路120型货车空气控制阀

铁路120型货车空气控制阀
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图3.4 加速缓解阀
3.1.5 紧急二段阀
图3.5 紧急二段阀
组成
紧急二段阀套 紧急二段阀杆. 缩堵. 紧急二段阀簧等
作用
减轻长大货物列车在紧急制动时的 纵向冲动,在列车紧急制动时,使 制动缸空气压力上升的速度先快后 慢,形成两个阶段上升。
Page 14
3.2 缓解阀 组成:缓解阀由手柄部和活塞部两部分组成。
中间体
120阀由中间体、主阀、 半自动缓解阀和紧急阀等四 部分组成,其各部件的安装 关系如图2.2所示。
紧急阀
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图 2.2
半自动缓 解阀
主阀
第三部分 120阀的基本构造
作用部
减速部
局减阀
紧急二段阀 加速缓解阀
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120主阀结构示意图
Page 8
120主阀爆炸图
Page 9
3.1.1 作用部
检修过程中
不允许使用破坏阀体表面 处理的喷砂等方法。
在工序间流动运搬时,必 须要有相应的工器具保护,严 禁磕碰,不能因磕碰而损伤阀体
和阀盖表面处理的锌铬涂层。
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5.2.1 分解检查
检查
各阀口
各导向杆
是否损伤
有无划伤
导向套的导向面
双头螺柱
有无划伤
是否随螺母拧出
阀体和阀盖
表面处理的锌铬 涂层损伤情况
从试验台试验合格之日算起,超过半年没有装车的120阀,应 重新返回室内进行分解、清洗、加油,并在试验台上重新试验。
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5.2 检修方法及要求
120阀检修时(厂修除外)
拆下:
主阀(包括缓解阀) 紧急阀及滤尘网 粉末冶金滤尘装置 中间体一般不必拆下
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1
压力空气,使制动机缓解,也可以使副风缸、加速缓解风缸等的压 力空气全部排出。
四、紧急阀 紧急阀的作用是在紧急制动时加快列车管的排气(紧急局减作
用),使紧急制动的作用可靠,提高紧急制动灵敏度和紧急制动波 速。
性能参数: 1、列车管压力500kPa,能适用于600 kPa。 2、具有充气、减速充气、缓解、加速缓解、常用制动、保压、紧 急制动等作用。 3、采用直接作用方式二压力机构。 4、与空重车阀配套组成空、重车的无级调整,与球芯折角塞门、 密封式制动缸、双向闸瓦自动调整器、高摩擦系数合成闸瓦等高新 技术配套使用。能满足最高时速为80km、长度1500m,重量10000t 的重载货物列车及最高时速为100km的快运货物列车在规定距离 内停车的要求。紧急制动波速达到250m/s以上,常用制动波速不 小于180m/s,缓解波速不小于150 m/s。 5、设有半自动缓解阀。 6、适应环境温度范围为-50℃~70℃;可在解冻库零上110℃、3 小时高温解冻后,恢复常温后保持原有工作性能;低温性能为在 -50℃的环境温度下保持48小时后,在-50℃的低温下,保持原有 工作性能。 鉴于120阀的普及,在此我归纳了八大点120阀出现故障的特征和 处理办法。
六紧急制动不灵敏或不起紧急制动作用 1.紧急模板穿孔,当列车管急剧减压时,紧急室压力空气通过穿孔 处流向紧急活塞下侧,因而形不成使紧急活塞下移的压力差,或形 成压差较晚。 2.紧急活塞中心限孔过大,使紧急活塞两测形成的压力差较小,难 以推动先到阀顶杆。 3.安定弹簧过强,紧急活塞两侧压力差,虽然形成,但紧急活塞因 安定弹簧过强而难以下移。 4.先导阀杆别劲,放风阀弹簧过强或导向杆卡位,虽然紧急活塞两 侧的压力差大且紧急活塞也下移,但紧急活塞杆压不开或不易压开 先导阀和放风阀,所以造成不起紧急制动作用或紧急制动灵敏度 差。 处理方法: 更换紧急阀
七常用起紧急制动
5
1.安定弹簧弱,紧急活塞两侧形成的压力差极易压缩安定弹簧。 2.紧急活塞轴向缩孔过小或被异物堵塞,当制动管减压时,紧很快 就在紧急活塞两侧形成较大的压力差,使紧急活塞下移,产生紧急 制动。 处理方法: 更换紧急阀
八无加速缓解作用 1.加速缓解止回阀的四爪圆弧滑有磨均匀,组装不正位或异物阻 挡,影响加速缓解风缸的风进入制动管。造成加速缓解不明显或无 加速缓解作用。 2.加速缓解风路被蜡或异物堵塞,也会造成无加速缓解作用。 3.加速缓解弹簧过强,或加速缓解阀杆密封圈过紧,或部分主阀前 盖的排气孔缩堵孔径偏大,造成打开加速缓解阀的阻力增大,造成 加速缓解阀打不开。 4.加速缓解顶杆组装反向,当作用部缓解时,虽然制动缸压力能够 推动加速缓解阀顶杆,打开加速缓解阀,但由于加速缓解阀顶杆密 封圈向内侧超过最大行程,失去密封作用,则加速缓解风缸和制动 管的压力空气就会从失去密封作用的轴孔经制动缸缓解通路从作 用部排气口排出大气造成无加速缓解作用。 处理方法: 更换120主阀
三制动后不缓解或缓解过慢
3
1.滑阀抗力大,油质不标准。滑阀弹簧过强,主活塞模板厚。 2.主活塞漏泄严重,例如模板穿孔,密封圈不入槽,造成活塞两侧 压差小或形不成压力差。 3.制动管系漏泄严重,局减阀套或局减阀杆密封圈漏泄,加速缓解 阀下端密封圈漏泄,紧急二段套和紧急二段阀杆密封圈漏泄,都将 造成制动缸压力上升减慢或不上升,影响压力差的形成。 4.制动缸回路不畅或堵塞。 处理方法: 首先检查制动管的漏泄量及制动缸回路是否通畅,确认制动管不漏 泄及制动缸回路通畅后再更换120主阀。(具体参照图四)
二不制动或制动灵敏度差 1.进风管堵塞,压力空气不能到达副风缸及加速风缸, 2.主活塞模板穿孔,或密封圈不良,当制动管减压时,付风缸风压 经过模板穿孔处或密封圈漏泻处倒流制动管,轻责造成制动灵敏度 差,重责影响制动作用; 3.主活塞合成抗力大, 处理办法: 半自动缓解阀拉把确认副风缸内有压力空气时更换120主阀。(具 体参照图二)
关键词:车辆制动、 制动阀、120 阀、故障
前言 120阀由中间体、主阀、半自动缓解阀和紧急阀等四部分组成。
一、中间体 120阀的中间体与103阀的中间体作用相同,是用来安装主阀 和紧急阀,并用四个M20的螺栓和螺母将整个阀吊装在车辆底架 上。还起连通列车主管、副风缸、制动缸、加速缓解风缸与主阀, 紧急阀的各个气路的作用。 二、主阀 主阀(包括缓解阀)控制着充气、缓解、制动、保压等作用, 是控制阀组成中最主要的部分。它由作用部、减速部、局减阀,加 速缓解阀和紧急二段阀等五个部分组成。主阀体设计为方形,外形 较美观,加工时也便于装夹,为自动化生产提供了方便条件。 三、半自动缓解阀 半自动缓解阀(以下简称缓解阀)的功用是手动排出制动缸的
单车试验120阀故障判断处理
摘要:随着中国铁路事业的不断发展与提速,车辆制动的核心部件 制动阀也一步步升级,制动波速与缓解波速较高的120阀逐渐被普 及,而以往货车常用的GK,103阀逐渐被淘汰,因此对120阀故障 的判断及处理变的尤为重要,分析处理得当可以节约大量的时间和 劳力,反之费时费力不说,还可能影响到劳动者的情绪和工作信心。
四制动后保压时发生再制动 1.局减阀套、局减阀杆密封圈不良,使制动管的压力进入制动缸, 产生再制动。 2.节止阀研磨不良,关不住滑阀制动孔,付风缸压力空气进入制动 缸。 3.紧急二段阀,或紧急二段阀杆密封圈不良,制动管压力漏入制动 缸。 处理方法: 在保压时,如果制动管系部分漏泄严重,也能造成保压后的再制动, 故应先检查制动管系的漏泄,在确定不漏时,再进行换阀处理。
2
一充气时主阀排风口大排风 1.滑阀弹簧过弱油质老化,滑阀与座接触不良或搬运时震动过大, 使滑阀与座间夹有不洁物; 2.紧急二段阀密封圈漏泄,主管压力进入制动缸后从排气口排出; 3.加速缓解阀套或加速缓解阀顶杆不良; 4.半自动缓解阀的加速缓解止回阀或付风缸止回阀漏泄的压力空 气进入制动缸后,从主阀排气口排出; 5.也发现有120阀中间体沙眼造成排气; 处理办法: 更换120主阀,如果连换2个故障仍然相同时,应考虑中间体有沙 眼,更换中间体。(具体参照图一)
五制动后保压时自然缓解 1.滑阀或截止阀研磨不良或有异物,使付风缸风压经漏泄处排出大 气造成自然缓解。
4
2.主阀后盖结合处有漏泄,使付风缸压力漏入大气,造成自然缓解。 3.加速缓解阀套上的密封圈或止回阀密封不良,加速缓解风缸的高 压空气漏入制动管,造成自然缓解。 4.半自动缓解阀,付风缸止回阀密封不良使付风缸的风排出大气产 生自然缓解。 处理方法: 付风缸堵,付风缸小管漏泄也会造成自然缓解,因此应先检查漏泄 处所,再确定无漏泄时,再换120主阀。(具体参照图三)
以上就是生产中可能遇到的八种120阀的故障特征及处理办法, 生产工人掌握后可以较高的提升工作效率及降低劳动强度,避免不
6
需要的工时浪费。
(图一) (图二)
7
(图三)
(图四)
8
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