电磁炉屡烧功率管八大原因
电磁炉常见故障检修

电磁炉常见故障检修归总第一、加电无反应一、加电无反应的故障原因分析对于该故障现象,首先要确认所使用的电源插座内是否有正常的交流输入电压,然后打开电磁炉外壳,检查熔断器是否熔断并确定出现故障的大致部位。
加电无反应分以下两种情况。
<!--[if !supportLists]-->1、熔断器损坏在电磁炉设计中熔断器的容量一般为15A左右,自行熔断的现象很少出现,几乎都是负载电路元件损坏引起其过流烧坏。
在检测中若发现熔断器烧断,首先要检查交流输入回路、主回路的大功率元件是否击穿短路,如压敏电阻、消干扰滤波电容、整流桥、功率管等元件。
若功率管正常,整流桥、压敏电阻和消干扰电容中其一损坏,可将损坏元件更换,即可排除故障。
若发现功率管击穿短路,还需要对低压电源电路、同步电路、振荡、驱动电路、电流检测电路、功率管过压保护电路和谐振电容、330V滤波电容等部位进行检查。
<!--[if !supportLists]-->2、熔断器良好熔断器良好表明电路无过流现象,先检查电源线是否良好、电源进线插件引脚是否和电路板开焊,或低压电源电路中是否有元件引脚开焊。
若正常,加电测量5V输出电压是否正常。
若不正常,表明低压电源电路或5V负载电路元件异常。
若5V正常,检查CPU外部电路元件或CPU。
二、加电无反应故障检修流程①熔断器损坏时应测量整流桥交流输入端的阻值,若为0或很小,应检查压敏电阻、消干扰电容、低压电源中的降压变压器、整流桥等元件。
若阻值正常,应测量功率管集电极对地阻值,若不正常,应检查整流桥、330V滤波电容、功率管等元件。
②若功率管击穿短路,先检查驱动电路元件是否正常。
驱动电路采用集成电路TA8316是,测量1脚、7脚对地电阻,若为0或较小,则表明该集成电路损坏。
③若驱动电路元件正常,应测量同步检测电阻、振荡电路中的充电电阻、功率管过压保护电路元件、浪涌保护电路元件、电流检测电路元件等。
④取下加热线盘,加电测量低压电路中的18V、5V电压是否偏低。
电磁炉屡烧功率管

电磁炉屡烧功率管引言电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的厨房电器,它具有高效、快速和安全的特点,被广泛应用于家庭和商业厨房。
电磁炉的核心部件是功率管,它负责将电能转化为热能,并通过加热盘传导给锅具。
然而,有时电磁炉会出现功率管屡烧的问题,这给用户带来不便和经济损失。
本文将对电磁炉屡烧功率管的原因和解决方法进行探讨。
原因分析过载使用一些用户在使用电磁炉时会过载使用,即在功率管的额定功率范围之外运行。
由于功率管的工作温度受电流大小的限制,超过额定功率范围使用电磁炉会导致功率管温度升高过快,从而加速功率管的老化和损坏。
长时间高温工作某些用户在使用电磁炉时,经常选择长时间高温烹调,使得功率管长时间处于高温工作状态。
长时间高温工作会导致功率管的温度超过设计温度,使其老化速度加快,从而增加功率管屡烧的风险。
使用不合格的锅具功率管通过加热盘将热能传导给锅具,而锅具的材质和结构对于功率管的散热和传导非常重要。
如果用户使用不合格的锅具,如底部不平整、导热性差的锅具,将增加功率管的工作负荷,易引起功率管过热,从而造成屡烧现象。
空载工作有些用户习惯在没有放置锅具的情况下,将电磁炉调至任意档位进行空载工作。
空载工作会导致功率管无法通过加热盘将热量传给锅具,导致功率管过热,增加了功率管屡烧的风险。
解决方法合理使用用户在使用电磁炉时应遵循电磁炉的使用规则,不要超过功率管的额定功率范围。
当需要长时间高温烹调时,可以适当调低档位,减小功率管的工作负荷,减少功率管屡烧的风险。
选择合适的锅具选择合适的锅具对于减少功率管屡烧问题非常重要。
合适的锅具应具有平整的底部和优良的导热性能,能够有效传导功率管产生的热量。
同时,锅具的尺寸应与电磁炉的加热盘匹配,以充分利用功率管的热能,减少功率管的负荷。
避免空载工作用户应尽量避免在没有放置锅具的情况下对电磁炉进行空载工作。
空载工作会导致功率管无法通过加热盘散发热量,使功率管温度升高速度加快,增加功率管屡烧的风险。
电磁炉屡烧功率管的八大原因

电磁炉屡烧功率管的八大原因在电磁炉的维修中,功率管的损坏占有相当大的比例,若没有查明故障原因就贸然更换功率管,会引起再次损坏,笔者在电磁炉的维修中经过不断摸索和总结,归纳出损坏功率管的八大原因,供同行们参考。
原因一:0.3uf/1200v谐振电容,5uf/400v滤波损坏或容量不足。
在电磁炉中,若0.3uf谐振电容,5uf滤波电容容量变小,失效或特性不良,将导致电磁炉LC振荡电路频率偏高,从而引起IGBT管的损坏,经查其他电路无异常时,我们必须将这两个电容一起更换。
原因二:IGBT管激励电路异常振荡电路输出的脉冲信号不能直接控制IGBT管饱和,导通,截止,必须通过激励电路脉冲信号放大来完成,如果激励电路出现问题,高电压就会加到IGBT管的G极,导致IGBT管瞬间击穿,常见为驱动管S8050,S8550连带损坏。
原因三:同步电路异常同步电路在电磁炉的主要作用是保证加到IGBT管的G极上的开关脉冲前沿与IGBT管上的VCE脉冲后沿同步,当同步电路工作异常时,导致IGBT管瞬间击穿损坏。
原因四:18V工作电压异常在电磁炉中,当18V工作电压异常时会使IGBT管激励电路,风扇散热系统及LM339工作异常,导致IGBT管上电瞬间损坏。
原因五:散热系统异常电磁炉工作在大电流状态下,其发热量大,如果散热系统出现故障会导致IGBT管过热损坏。
原因六:单片机异常单片机内部异常会因工作频率异常而烧毁IGBT管原因七:VCE检测电路异常VCE检测电路将IGBT管的集电极上的脉冲电压通过电阻分压,取样获得其取样电压,此电压变化的信息送人CPU,CPU监测该电压的变化,发出各种相应指令,当VCE检测电路异常时,VCE脉冲幅度值超过IGBT的极限值,从而导致IGBT 的损坏原因八:用户锅具变形或锅底凹凸不平在锅底产生的涡流不能均匀的使变形的锅具加热,从而锅底温度传感器检测失常,CPU 因检测不到异常的温度而继续加热,导致了IGBT 的损坏。
电磁炉一开机就烧功率管和保险,换上以后还是烧,请问还有什么地方需要更换?

电磁炉一开机就烧功率管和保险,换上以后还是烧,请问还有什么地方需要更换?•采纳率:40% 10级 2013.06.191、开机烧保险。
①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。
分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。
②C102两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。
分析原因:C102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。
③桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,IA8316S集成块坏,换上后故障排除。
分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象2、风机不工作①拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V供电,如有,则风扇电机坏。
分析原因:电源正常,通常风扇电机为短路或断路。
②FAN插线排无12V电压,驱动三极管Q703发射极击穿,换上Q703,故障排除。
分析:当Q703都没有坏,集成块IC4坏,换上IC4集成块,故障排除。
③风扇电机及Q703都没有坏,集成电路块IC4坏,换上IC4集成块,故障解除。
分析原因:如果集成电路块IC4的第7脚无高电平输出,那么Q703的发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。
现象3、开机*作显示均正常,但不加热。
①测量TA8316S的第③脚有无18V电压,如无,可检查Q201有无击穿、ZD201有无击穿,如有击穿换上后故障排除。
分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。
②TA8316S的第③脚有18V电压,故障应在IC3集成块TA8316S,换上后故障排除。
分析原因:LED板显示及*作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通。
电磁炉老烧IGBT管故障维修分享

电磁炉老烧IGBT管故障维修分享故障现象:一台尚朋堂牌H3601型电磁炉插电无反应。
分析与检修:通过故障现象分析,说明电源电路未工作。
拆开外壳后察看,发现12A保险丝(熔丝管)已炸裂,说明有过流现象。
在路检测时,发现功率管IGBT(FGA25N120)的3个引脚间的阻值几乎为零,说明IGBT已短路损坏。
从PCBA中脱开IGBT的引脚,检测整流桥堆等元件正常,以为这个问题很简单,估计就是IGBT损坏所致,更换坏件即可排除故障。
但更换FGA25N120、12A保险丝后通电试机,就见机内一闪,随着“啪”的一声,保险丝又炸裂了,怀疑IGBT再次损坏。
经检测,果然IGBT又击穿损坏,感觉碰到了一个“硬茬”。
仔细检查后,发现这次损坏的器件除了保险丝、IGBT外,还有IGBT旁的一支电阻,它已完全烧黑,看不清楚阻值。
察看线路,发现该电阻是IGBTG极所接的限流电阻,所以怀疑驱动电路异常。
在线检测,发现驱动管S8050、S8550损坏。
因不清楚功率管栅极串接电阻的阻值,在没有深入学习同类产品电路原理的情况下,想到某些音响功放电路中,场效应功率管栅极所串电阻的阻值多小于1kΩ,所以随意的取了个折中值,用一只470Ω/0.25W电阻更换后,并参考了同行的经验,同时更换了5μF、0.3μF这2只高压电容。
检查无误后通电试机,整机恢复正常。
由于对电磁炉的工作原理一知半解,感觉300V供电滤波电容的容量仅为5μF,好像有点太吝啬了,应适当加大容量。
因此,画蛇添足的在5μF电容两端并接一支同规格的高压电容,以提升电源的稳定性。
结果,悲剧再次上演,保险管居然又爆了。
检查后,发现新加的5μF高压电容居然焊错位置,焊接到0.3μF电容两端,这意味着谐振电容的容量变成了5.3μF。
心里暗暗叫苦,IGBT肯定又烧了,复查后确认IGBT、保险丝损坏。
更换功率管和保险丝,并确认新增的5μF电容是和原有的电容并联后试机,心想这次损坏应是个意外。
电磁炉开机烧功率管

电磁炉开机烧功率管简介电磁炉是一种利用电磁感应原理将电能转化为热能的家用电器。
在电磁炉的结构中,烧功率管是起到控制和调节电磁炉供电功率的关键组件之一。
本文将介绍电磁炉开机烧功率管的工作原理、结构和性能特点。
工作原理烧功率管是电磁炉中用来控制功率的重要元件。
在电磁炉工作时,电源电压经过变压器的升压输出,经过整流电路后,输出的直流电压通过烧功率管供给给电磁线圈。
烧功率管通过自己的导通和关断来控制电磁线圈中的电流大小,从而实现对电磁炉供电功率的调节。
具体来说,当电源电压经过整流电路输出后,传感器将电流和电压信号传递给控制芯片。
控制芯片根据电磁炉的工作状态和温度要求,产生相应的信号来控制烧功率管的导通和关断。
烧功率管的导通和关断是通过控制其输入端的触发电流来实现的。
当触发电流达到一定值时,烧功率管将导通;当触发电流降低到一定值以下时,烧功率管将关断。
通过调节烧功率管的导通和关断时间比例,可以控制电磁线圈中的电流大小,从而控制电磁炉的供电功率。
结构烧功率管通常采用双电电流触发方式,其结构包括下面几个主要部分:1.主触发单元(MT1):主触发单元是烧功率管的输入端,用于接收控制芯片输出的触发电流。
2.功率单元(ANODE、CATHODE):功率单元是烧功率管的主要导电部分,承担着控制电磁线圈电流的重任。
3.热敏二极管(G、K):热敏二极管用于提供过热保护功能,当烧功率管温度过高时,热敏二极管将导通,触发控制芯片产生保护信号,断开烧功率管的触发电流,以保护烧功率管和电磁炉的安全。
性能特点烧功率管作为电磁炉的核心部件之一,具有以下几个性能特点:1.高可靠性:烧功率管采用优质的材料和制造工艺,具有较高的可靠性和工作寿命。
2.快速响应:烧功率管具有快速响应的特点,可以根据电磁炉的工作要求进行实时的功率调节。
3.高效率:烧功率管具有高效率的特点,通过精确的功率调节,可以使电磁炉在最佳工作状态下运行,达到更好的加热效果。
电磁炉屡烧IGBT的几大原因要点

电磁炉屡烧IGBT的几大原因作者:lxc0713 2011-06-24 09:58 星期五晴一:LC并联的回路中振荡电容,大多用0,24UF/1200V。
0。
27UF/1200V。
0。
3UF/1200V。
0。
33UF/1200V等,漏电,干枯,变质可引起爆管。
二:直流300V滤波电容,大多用5UF/275,8UF/275V,10UF/275V,4UF/275,4。
5UF/275。
{本人在前段时间修一台乐华电磁炉是使用的4UF/275V的滤波电容。
在苏泊尔电磁炉见到过4。
5UF/275V的滤波电容。
}漏电,干枯,变质可引起爆管。
三:PWM脉冲滤波电容大多用4。
7UF/50V,6。
8UF/50V,10UF/50V等漏电,干枯,变质可使激励方波占空比改变而爆管。
四:驱动电路上2-3颗三极管常用8550,8050等击穿,性能不良可造成爆管。
五:机体内部散热不良,风机扇页油污或尘土多而造成风速上不去,进风口油污或尘土太多,风量循环不好,至使大功率电容受散热片长时间高温炙烤使其性能不稳定或漏电。
可爆管。
六:电源插头使用频繁,插头俩插之间鼓包或松动或局部烧焦,可使用接触不良,打火。
使IGBT的G极激起超高反峰脉冲,尽管通过取样电阻和LM339能够自动调节PWM调宽脉冲的占空比,却因反应慢而起不到保护作用。
可引起爆管。
七:由于电磁炉上电瞬间,各个电路单元有自由态向工作态跳变,在这一瞬间,由于各个单元进入工作的时间不同,从而产生一定的噪波,这一噪波可以引起IGBT 的瞬间导通,此时,IGBT就有击穿的危险,所以电磁炉设计了上电保护功能,大致原理如下:在上电瞬间,利用RC充电延时电路对18V电源软启动,也叫延时启动,在上电瞬间没有18v电源,IGBT管处于截止锁定状态,起到了上电保护功能,所以只要遇到,上电就烧IGBT管的机器,可以直接查+18V延时电路。
防再次爆管一下方法:师傅们在换好各损坏元件后,不要上线盘,可用100W的灯泡连在线盘的俩脚,通电按开/关键。
电磁炉烧IGBT原因分析

一、原因分析 二、解决故障的相应对策一、原分析:引起烧IGBT的原因主要是:
1、LC谐振电路震荡形成的高压超过了IGBT的耐压值所致,或选用的IGBT耐压不 够。 2、因同步采样电路故障引起IGBT G极的脉宽调制信号与IGBT C极因LC偕振电路 产生的交流高压不同步导致烧IGBT。 3、由于电路故障的原因导致IGBT G极静态时已有明显的电压,使得IGBT长期处于 导通状态,甚至是通电便烧IGBT。 4 4、由于IGBT热敏电阻绝缘不良导致IGBT C极的直流高压和交流高压通过热敏电阻 IGBT IGBT C 串入片机后烧IGBT。这种故障最为严重,有可能将单片机、LM339、HC164和相 关的其它元件烧毁。 5、因风机故障,风机的电机形成的反峰电压串入18V直流电源而烧IGBT。 6、因热敏电阻不良或单片机不良等原因高温不能做出保护,使得IGBT温度过高, 而烧IGBT。 7、因选用的锅具不合适而烧IGBT。 8、因电磁炉长期使用IGBT老化烧IGBT。
图片
张定东-------制
2006-12-13
电磁炉SF207故障实例分析 故障实例分析 电磁炉
产品型号:美的电磁炉SF207 产品型号 故障现象:开机显示E:07,〈供电电压正常〉 故障现象 故障分析: 故障分析 电源高低压保护电路出现故障会导致上电开机数码管显示E:07—E:08故障代码,因此我们将故障范围确定在 电源高低压保护电路及单片机IC1上。 检测过程: 检测过程 登门维修,按平常维修经验,首先检测用户家,室电是否正常打开后盖发热保险管以被烧坏,其次检测到 IGBT、桥堆均已损坏,按照一般维修经验,更换损坏的IGBT、桥堆、保险、Z50R驱动管Q3Q4后开机原 本以为一切正常了,后加热发现显示E:070,结合故障现象第一反应是电源高低压保护电路及单片机IC1上。 检测步骤: 检测步骤 上电开机,不接线圈盘的情况下,检测电源高低压反馈电路及单片机IC1的第20脚电压〈正常情况下该脚 电压为2.95左右〉首先用万能表测量IC1 20脚电压为0V,然后对相关电路及相关元器件进行检测,首先检 测D5、D6二极管已击穿后,更换新的D5、D6后试机,开机仍显示E:07,逐步检测发现R9与D5、D6整流 之间的直流电压为192V后,经电阻R9降压为0V后断电检测R9电阻由原来的2W330K增加到2W1M多欧姆 后更换新的2W330K电阻后,开机检测经电阻R9降压后输出为2.95V后开机显示一切正常。 总结: 总结 对于电源高低压保护电路故障部位,用不同的机器试机,故障现象有所不同,因为各个芯片检测电压是有 差别的,所以我们在分析故障时,一定要比较准确,全面的了解维修的历史过程及故障现象的所有细节, 只有这样才能少走弯路,提高维修效率。然后,还要从理论上对故障机原理进行正确的分析,从本质认识 故障现象,为今后检测类似故障增加一条正确的维修思路。
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在电磁炉的维修中,功率管的损坏占有相当大的比例,若没有查明故障原因就贸然更换功率管,会引起再次损坏,笔者在电磁炉的维修中经过不断摸索和总结,归纳出损坏功率管的八大原因,供同行们参考。
原因一:0.3uf/1200v谐振电容,5uf/400v滤波损坏或容量不足。
在电磁炉中,若0.3uf谐振电容,5uf滤波电容容量变小,失效或特性不良,将导致电磁炉LC振荡电路频率偏高,从而引起IGBT管的损坏,经查其他电路无异常时,我们必须将这两个电容一起更换。
原因二:IGBT管激励电路异常
振荡电路输出的脉冲信号不能直接控制IGBT管饱和,导通,截止,必须通过激励电路脉冲信号放大来完成,如果激励电路出现问题,高电压就会加到IGBT管的G极,导致IGBT管瞬间击穿,常见为驱动管S8050,S8550连带损坏。
原因三:同步电路异常
同步电路在电磁炉的主要作用是保证加到IGBT管的G极上的开关脉冲前沿与IGBT管上的VCE脉冲后沿同步,当同步电路工作异常时,导致IGBT管瞬间击穿损坏。
原因四:18V工作电压异常
在电磁炉中,当18V工作电压异常时会使IGBT管激励电路,风扇散热系统及LM339工作异常,导致IGBT管上电瞬间损坏。
原因五:散热系统异常
电磁炉工作在大电流状态下,其发热量大,如果散热系统出现故障会导致IGBT管过热损坏。
原因六:单片机异常
单片机内部异常会因工作频率异常而烧毁IGBT管
原因七:VCE检测电路异常
VCE检测电路将IGBT管的集电极上的脉冲电压通过电阻分压,取样获得其取样电压,此电压变化的信息送人CPU,CPU监测该电压的变化,发出各种相应指令,当VCE检测电路异常时,VCE脉冲幅度值超过IGBT的极限值,从而导致IGBT 的损坏
原因八:用户锅具变形或锅底凹凸不平
在锅底产生的涡流不能均匀的使变形的锅具加热,从而锅底温度传感器检测失常,CPU因检测不到异常的温度而继续加热,导致了IGBT 的损坏。