水泥喷粉深层搅拌桩沉桩问题分析及处理
水泥土搅拌桩施工中对沉桩问题的认识和处理

水泥土搅拌桩施工中对沉桩问题的认识和处理摘要: 水泥粉喷桩和水泥深层搅拌桩统称为水泥土搅拌桩,是进行软土地基处理的有效方法之一。
水泥土搅拌桩体成桩质量的好坏,将直接影响着软土地基的处理效果。
因此,在施工中应及时、妥善地解决施工中常出现的一些影响成桩质量的问题,都是不可缺少的重要环节。
本文结合工程实际, 探讨了水泥土搅拌桩施工中对沉桩问题的认识和处理体会。
关键词: 水泥土搅拌桩; 问题; 处理措施Abstract: cement pile and cement deep mixing pile collectively referred to as cement-soil piles, soft ground treatment is one of the effective ways. Cement-soil pile body the quality of pile is good or bad, will directly influence the treatment effect of the soft soil foundation. Therefore, in construction, should be timely and properly solve the construction often appears the some influence the quality of pile the question, is an indispensable part of. Combined with the engineering practice, this paper discusses the cement-soil pile construction of pile in the understanding of the problems and deal with experience.Keywords: cement-soil pile; Problem; Processing measures水泥土搅拌桩: 是用深层搅拌桩专用钻机, 将水泥注入较软弱的地基深处作为固化剂与地基原土强制搅拌, 两者之间经过一系列物理化学反应, 使软土层固结硬化, 改善持力土层的整体性、水稳定性和强度, 形成具有一定承载力的优质复合地基。
水泥搅拌桩常见质量问题及处理措施

水泥搅拌桩常见质量问题及处理措施水泥搅拌桩,这玩意儿就像是在工地上打地基的“老铁”,它可不能马虎。
要是质量出了问题,那整个工程都得跟着遭殃,想想都让人头疼。
不过别担心,咱们今天就来聊聊水泥搅拌桩的那些小毛病,还有那些妙招儿,让它们统统见鬼去吧!首先得说说这水泥搅拌桩怎么就冒起泡来了?这不是因为水泥和水搅和在一起了嘛,就像两个好朋友吵架后和解一样,水一加入,就把水泥给稀释了,结果就变成了泡沫。
这泡沫可不是好东西,它可是个大麻烦,一不小心就会把桩打得不结实。
再来说说这桩子中间空了是怎么回事儿。
哎哟喂,这可不是什么好兆头,就像是盖房子的时候地基没打好,楼一摇就倒了。
这桩子中间空了,轻飘飘的,就像是豆腐渣工程一样,怎么能让人放心呢?这桩子周围裂缝了,这可是个大问题。
裂缝就像是皮肤上有一道道伤口,虽然不影响吃喝拉撒,但看着就难受,还容易渗水,搞不好就会变成烂尾楼。
遇到这些质量问题,咱们该怎么办呢?别急,听我慢慢道来。
首先得赶紧停工,别再让水泥继续和水搅和了。
然后呢,得找专业的人来检查一下,看看到底是啥问题。
如果是桩子中间空了,那就得重新打桩,确保地基扎实;如果是裂缝了,那就得想办法补缝,防止渗水。
当然了,预防总是比治疗来得重要。
咱们在施工前就得好好规划,比如选对材料、控制好配比、保证施工质量等等。
这样,才能避免这些问题的出现,让水泥搅拌桩稳稳当当,成为咱们工程的坚实后盾。
水泥搅拌桩虽然是个不起眼的小角色,但它的作用可是不小。
咱们可得好好珍惜它,别让它出了岔子。
只要咱们用心去做,相信水泥搅拌桩一定能够发挥出它最大的作用,为咱们的工程保驾护航!。
搅拌桩桩质量通病的原因和防治措施

搅拌桩桩质量通病的原因和防治措施搅拌桩是一种常见的地基处理方法,被广泛应用于建筑工程中。
然而,在实际施工中,搅拌桩桩质量常常出现问题,影响工程的安全性和可靠性。
下面将详细介绍搅拌桩桩质量通病的原因和防治措施。
1.设备问题:搅拌桩机的质量和性能对桩质量有直接影响。
如果搅拌桩机的搅拌刀片磨损严重或机器故障,会导致桩的质量下降。
2.施工人员技术不熟练:搅拌桩的施工要求施工人员具备一定的技术能力和经验,如果施工人员对搅拌桩的施工工艺不熟悉,操作不规范,就会影响桩的质量。
3.原材料问题:搅拌桩的原材料主要包括水泥、砂子、石子等。
如果原材料质量不好或掺有杂质,会导致桩的强度和稳定性下降。
4.施工环境问题:搅拌桩施工过程中,如果施工环境不良,例如土壤湿度过高、雨水倒灌等,都会影响桩的质量。
针对搅拌桩桩质量通病,可以采取以下防治措施:1.严格选择和把关搅拌桩机:在采购搅拌桩机时,应选择知名品牌的产品,并对其质量和性能进行评估。
在施工过程中,要定期检查搅拌桩机的工作状态,及时发现问题并进行维修。
2.做好施工人员培训:对施工人员进行培训,提高他们的技术水平和操作规范,确保施工过程中的操作质量。
3.确保原材料质量:在采购原材料时,要选择质量好、无杂质的产品,并严格按照规定的配比比例进行配置。
4.控制施工环境:在施工前要充分了解施工地的环境情况,通过采取排水、防水等措施,保证施工环境良好,提高桩的质量。
此外,为了保证搅拌桩的质量,还要做好施工过程中的监控和质量检测。
例如,在施工过程中要定期进行现场检测,测试搅拌桩的强度和稳定性,遇到问题及时调整和纠正。
另外,要建立完善的档案和记录,确保整个施工过程有可追溯性。
综上所述,搅拌桩桩质量通病影响工程的安全性和可靠性。
要解决这些问题,需要从设备、人员、原材料和施工环境等多个方面进行控制和管理,通过严格的质量控制和监督,确保搅拌桩的质量达到设计要求。
水泥搅拌桩沉桩原因分析及处理方法

水泥搅拌桩沉桩原因分析及处理方法问题:“两喷四搅”与“四喷四搅”的区别?施工时,两种施工方法50kg/m的水泥用量如何控制?请教设计或施工大师们:以下工艺流程应该是“两喷四搅”?搅拌桩施工方法:1)桩机定位、对中放好搅拌桩桩位后,移动搅拌桩机到达指定桩位,对中。
2)调整导向架垂直度采用经纬仪或吊线锤双向控制导向架垂直度。
按设计及规范要求,垂直度小于1.0%桩长。
3)预先搅拌下沉启动深层搅拌桩机转盘,待搅拌头转速正常后,方可使钻杆沿导向架边下沉边搅拌,下沉速度可通过档位调控,工作电流不应大于额定值。
4)拌制浆液深层搅拌机预搅下沉同时,后台拌制水泥浆液,待压浆前将浆液放入集料斗中。
选用水泥标号425#普通硅酸水泥拌制浆液,水灰比控制在0.45~0.50范围,按照设计要求每米深层搅拌桩水泥用量不少于50Kg。
5)喷浆搅拌提升下沉到达设计深度后,开启灰浆泵,通过管路送浆至搅拌头出浆口,出浆后启动搅拌桩机及拉紧链条装置,按设计确定的提升速度(0.50~0.8m/min)边喷浆搅拌边提升钻杆,使浆液和土体充分拌和。
6)重复搅拌下沉搅拌钻头提升至桩顶以上500mm高后,关闭灰浆泵,重复搅拌下沉至设计深度,下沉速度按设计要求进行。
7)喷浆重复搅拌提升下沉到达设计深度后,喷浆重复搅拌提升,一直提升至地面。
8)桩机移位施工完一根桩后,移动桩机至下一根桩位,重复以上步骤进行下一根桩的施工。
另:一般规范都要求试桩,试桩的目的是为了寻求最佳的搅拌次数、确定水泥浆的水灰比、泵送时间、泵送压力、搅拌机提升速度、下钻速度以及复搅深度等参数,以指导下一步水泥搅拌桩的大规模施工。
水泥搅拌桩的龄期90天,这对工期影响很大,不负实际操作。
?二喷四搅:是指钻头下钻到设定深度后上提,重提四次,其中第一,三次上提时喷浆。
至于四喷四搅应该可以照此类推。
设计人员在地基天然含水量大于60%的情况下,从降低地基含水量考虑,常常选用喷粉法。
由于地质条件千变万化,其中若存在淤泥含水量过大,采用喷粉法则可能出现沉桩问题。
水泥搅拌桩常见问题分析

☆ 标贯击数偏低
上部<10击: ① 回填碾压不充分,造成孔隙过多; 打桩过程未按要求进行回填,并重新下钻处理 ② 复搅不充分; ③ 提钻速度>1.0m/min
☆ 桩体取芯困难、芯样不完整
《补充要求》着重阐明,检测过程中,应至少 能在桩体取土旳芯样中选用一种无侧限搞压芯样, 不然该桩应鉴定为不合格桩。 造成芯样不完整旳原因大致有: ① 回填碾压,造成含水量<30%,未作任何技术 处理,直接使用粉喷加固标贯击数高,但芯样中 水泥呈团块状、星散状,甚至干粉状;
们就会臆想出多种神灵来,以为是神灵掌握着世间旳一切。 但是,希腊神话中旳神,与我们中国古代传说中旳神相比,形象大不相同。 在中国旳神话里,只要是神灵,除了主宰人间事务之外,从个人形象讲, 基本都是不食人间烟火,没有任何缺陷旳完美形象。这么旳形象,很大程 度上鲜明地把“神”和“人”清楚地域别开来,让人觉得神是遥不可及且 完美无缺旳。但是希腊不同,他们旳神是高度人格化旳。也就是说,除了 拥有超越人旳能力之外,希腊旳神与一般旳人类并没有什么区别。他们也 有七情六欲,也会嫉妒、仇恨,也会因为一件小事就起争吵,并不是完美 无缺旳道德模范。希腊神旳生活是无拘无束、**形骸旳,不会像东方旳神 一样等级森严,压抑拘谨。他们虽然以为有神旳存在,但从他们旳神话里,
假如要真正了解希腊旳历史,必先了解希腊旳神话。希腊神话是经历几千 年长久不衰旳人类文化瑰宝,也是欧洲最早旳一种文学形式。它在欧洲乃
至世界旳文学史上,地位都是很高尚旳。 希腊原始旳居民,因为处于那个长远旳年代,当初旳知识显然还不足以解 释复杂旳自然现象,又觉得在大自然面前,人类非常渺小。这么一来,他
下部<6击 ① 复搅没有到达深度 ② 复搅提钻速度快 ③ 水泥量少
水泥喷粉深层搅拌桩沉桩问题分析及处理

水泥喷粉深层搅拌桩沉桩问题分析及处理(一)摘要:深层搅拌桩进行地基加固有喷粉和喷浆两种施工方法,设计人员在地基天然含水量大于60 %的情况下,从降低地基含水量考虑,常常选用喷粉法。
而在天然地基含水量大的情况下采用喷粉法施工,由于流塑状淤泥在喷粉施工时风压气流的作用下,在搅拌过程中因受扰动发生液化,强度来不及形成,造成沉桩。
通过施工现场试验,证明改用喷浆法施工的搅拌桩解决沉桩问题是有效的,工程造价变化不大,是可行的。
关键词:路基工程深层搅拌桩沉桩喷浆法一、前言:深层搅拌桩经过近二十年的发展,由于施工技术和施工机械的成熟已经被广泛地用于软土地基加固、边坡支护、基坑及堤坝防渗等方面。
深层搅拌桩可以增加软土地基的承载力,减少沉降量,提高边坡的稳定性,以及具有快速、经济、有效等特点,而被应用在公路桥头软土地基上,以加快公路的施工进度,消除或缓解桥头跳车等问题。
其施工方法分为喷粉和喷浆两种方法。
设计人员在地基天然含水量大于60%的情况下,从降低地基含水量考虑,常常选用喷粉法。
由于地质条件千变万化,其中若存在淤泥含水量过大,采用喷粉法则可能出现沉桩问题。
以下通过对采用喷粉法出现沉桩工程问题分析及提出处理方法与同行探讨。
二、工程实例1、工程简况某高等级公路在K9+753~K10+836 桥头186m 采用水泥喷粉桩处理,水泥喷粉桩按正三角形布置,桩径采用50cm,桩距1.5m,平均桩长10m,水泥掺入比15%,即每延米50kg水泥,标号425#。
施工单位在施工配套设备进行标定、试桩方案经过监理单位和业主单位同意的情况下采用喷粉法进行试桩试验,共试59 根,其中的21 根桩发生沉桩,沉桩深度一般为 1.1m~4.5m 不等。
2、沉桩原因分析水泥深层搅拌桩加固机理是通过水泥的水解和水化反应、水泥水化物与土颗粒之间的离子交换和团粒化作用、凝硬作用、碳酸化作用等一系列化学反应而成为具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩体。
水泥土搅拌桩的综合施工质量问题和解决方法

水泥土搅拌桩旳施工质量问题和解决措施1.搅拌桩在国内旳应用状况和可行性1.1搅拌桩工法旳可行性国外海上自动化限度很高旳搅拌船最大施工深度已达海平面下70 m,陆上加固深度也达40 m。
在地基旳5种重要加固措施(置换法、降水法、致密法、固化法和加筋法)中,灌浆法和搅拌桩法是固化法旳代表,常常被使用,且觉得是以上加固技术中最有效旳技术。
国内搅拌桩加固深度一般在15 m左右,并曾有“深层搅拌桩属于柔性桩,其有效作用桩长只能达到15 m”旳观点,因素是搅拌桩施工质量不佳引起荷载难以向下传递。
近几年,笔者接触了较多旳搅拌桩工程,成功研制和应用了长达27 m旳超长搅拌桩,获得某些经验和结识。
实践证明,只要施工设备和施工工艺合适,管理措施得力,既有设备完全可以在软土中将搅拌桩做到长达27 m,复合地基承载力达240 kPa以上。
1.2搅拌桩在国内旳生存危机自1984年在国内投入批量生产后,水泥土搅拌桩以其低廉旳价格、较快旳施工速度、灵活旳布桩形式和水泥掺入量,在土木建筑旳软土地基解决中得到了广泛应用,节省了巨额旳投资。
但是,随着搅拌桩施工队伍旳迅速发展,素质参差不齐,而搅拌桩工法旳成败核心是水泥和土搅拌旳均匀限度,施工中稍有不慎,就会浮现水泥富集块或桩身不持续旳质量问题,而导致工程事故。
随着国内许多豆腐渣工程旳暴露及其导致旳严重后果,这几年时而发生旳搅拌桩工程事故已严重影响了其生存空间,使其不断受到设计、业主和建设主管部门旳质疑甚至严禁,大有“搅拌桩恐惊症”之倾向。
1.3有关湿喷和干喷深层搅拌时旳喷浆方式有干喷和湿喷二种,前者又称粉喷桩。
从地基含水率旳角度出发,干喷显然要好于湿喷。
但是,干喷时出灰孔容易堵塞,其水泥土均匀性往往比湿喷差。
因此,国外海上旳搅拌桩都只使用湿喷,在陆地上则两者均有。
国内这个问题比较突出,由此导致干喷桩旳质量问题比湿喷桩更多、更严重。
本文内容重要针对湿喷措施。
2搅拌桩施工质量问题和产生因素2.1目前搅拌桩成桩质量问题一般觉得,含水率高旳软土中水泥土桩体旳强度较低;有机质含量高或呈酸性旳土层中桩体强度也很低,因其阻碍水泥旳水化反映,影响水泥土强度增长。
粉喷桩常见问题和处理方法

粉喷桩常见问题和处理方法(1)施工前应进行放线,准确定出各孔位中心,打木桩作出标记,并在木桩周围撒上石灰以醒目,便于施钻过程中寻找。
(2)所有桩在制桩过程中,都必须准确测量钻进深度,确保桩顶及桩底标高符合设计要求。
(3)桩体施工中,钻机出现不正常振动、晃动、倾斜、移位等现象,电流值偏高,其原因可能是土质太硬或遇到旧基础,石块。
若土质太硬改用慢档钻进,并沿钻杆向土壤中浇少量水,减少部分阻力。
若遇到旧基础、石块必须挖除,重新回填砂并压实后再钻。
(4)钻头喷口堵塞,其原因可能是喷口粘结粉、泥后变小,或是粉料中混有杂物。
处理方法是提出钻头,掏出喷口堵塞物。
掏动时应特别小心,注意防止突然喷出的粉体喷入人的眼或口中。
(5)土层强度较低而主机电流却偏大,其原因是电路故障。
处理方法是拧紧电线接头,调高电压。
(6)送灰过程中压力突然下降,灰罐加不上压,其原因可能是灰罐内水泥粉体已喷完,或管道、容器漏气。
处理方法是将钻头下至一定深度,重新加料复打,保证成桩质量。
(7)桩偏位、桩身倾斜,原因是钻杆平台倾斜,导致钻杆倾斜。
处理方法是重新调整钻杆平台,或支腿下垫枕木,保证钻杆垂直。
(8)喷粉量不足、喷粉量不均匀,其原因可能是提升过快或粉体发送器转速不均匀。
处理方法是降低提升速度及调整粉体发送器转速。
(9)设计上要求搭接的桩体,因停电、机械故障而超过允许间隔时间,应征得设计部门同意,采取适宜的补救措施。
(10)桩体顶端一般常因喷粉量不足、搅拌不匀等原因造成质量缺陷,因此粉体的喷射长度应比设计桩标高高出40cm~50cm,待桩体达到一定强度(一般可取25d~30d)后,再将多余桩体截掉。
此时应注意采用合适的截断方法,避免保留桩体遭到破坏。
截掉桩头时应谨慎操作,先用人工沿周边凿槽,再用铁锤轻轻击碎,任何情况下者不得采用猛力冲击的方式来切割桩头。
条件允许时,应采用有效的切割工具实施桩头截除。
(11)粉喷桩适宜在含地下水的土层中施工,但在任何情况下的钻进和制桩过程中,均不得随意向孔中注水。
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水泥喷粉深层搅拌桩沉桩问题分析及处理
摘要:深层搅拌桩进行地基加固有喷粉和喷浆两种施工方法,设计人员在地基天然含水量大于60%的情况下,从降低地基含水量考虑,常常选用喷粉法。
而在天然地基含水量大的情况下采用喷粉法施工,由于流塑状淤泥在喷粉施工时风压气流的作用下,在搅拌过程中因受扰动发生液化,强度来不及形成,造成沉桩。
通过施工现场试验,证明改用喷浆法施工的搅拌桩解决沉桩问题是有效的,工程造价变化不大,是可行的。
关键词:路基工程深层搅拌桩沉桩喷浆法一、前言:深层搅拌桩经过近二十年的发展,由于施工技术和施工机械的成熟已经被广泛地用于软土地基加固、边坡支护、基坑及堤坝防渗等方面。
深层搅拌桩可以增加软土地基的承载力,减少沉降量,提高边坡的稳定性,以及具有快速、经济、有效等特点,而被应用在公路桥头软土地基上,以加快公路的施工进度,消除或缓解桥头跳车等问题。
其施工方法分为喷粉和喷浆两种方法。
设计人员在地基天然
含水量大于60%的情况下,从降低地基含水量考虑,常常选用喷粉法。
由于地质条件千变万化,其中若存在淤泥含水量过大,采用喷粉法则可能出现沉桩问题。
以下通过对采用喷粉法出现沉桩工程问题分析及提出处理方法与同行探讨。
二、工程实例1、工程简况某高等级公路在K9+753~K10+836桥头186m采用水泥喷粉桩处理,水泥喷粉桩按正三角形布置,桩径采用50cm,桩距1.5m,平均桩长10m,水泥掺入比15%,即每延米50kg水泥,标号425#。
施工单位在施工配套设备进行标定、试桩方案经过监理单位和业主单位同意的情况下采用喷粉法进行试桩试验,共试59根,其中的21根桩发生沉桩,沉桩深度一般为1.1m~4.5m不等。
2、沉桩原因分析水泥深层搅拌桩加固机理是通过水泥的水解和水化反应、水泥水化物与土颗粒之间的离子交换和团粒化作用、凝硬作用、碳酸化作用等一系列化学反应而成为具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩体。
因此,可从地质、施工工艺两方面来分析沉桩原因。
地质方面,由于各地质层土质的差异而产生水泥加固土的效果不同,一般认为含有高岭石、多水高岭石、蒙脱石等粘土矿物的软土加固效果较好,而含有伊里石、氯化物和水铝英石等矿物的粘性土以及有机质含量高、酸碱度(PH值)较低的粘性土加固效果较差。
各地质层的含水量的不同,也是引起水泥和土一系列化学反应而形成强度的速
度不同的原因。
施工工艺方面,水泥与土搅拌不均匀,甚至水泥与土无法混合。
这与施工机械的各施工参数有关,如钻进速度、钻头转速、提升速度、喷粉压、水泥用量等有关。
必须通过试验桩根据不同地质层、不同土质、不同土压力找到合适的施工参数,加以严格控制,使桩体均匀,防止缩颈、断颈等现象。
1)地质方面在第一次试桩的一排7根桩中,靠路线前进方向右侧有4根桩沉桩。
在试桩后第七天对其中两根进行抽芯检测,发现桩体上均有两段水泥明显不凝固。
在试桩后第十天对发生沉桩的地质进行补勘,具体地层由上至下为:①填砂:河砂,层厚为0.5m.
②粉质粘土:灰黄、灰褐色,可塑,稍湿~湿,随深度增加渐变为软塑状,层厚为1.2m。
③淤泥:深灰、灰黑色,软塑~流塑,饱和,粘性强,滑腻,岩性均一,底部0.5m 含腐殖物,层厚为6.0m。
④淤泥质粘土:灰、青灰色,软塑,饱和,粘性较强,均匀,层厚为1.8m。
⑤淤泥夹砂:灰、青灰色,软塑,含较多中粗砂,含量在30%~50%,松散状,层厚为1.5m。
⑥砂层:浅灰色,稍密~中密,饱和,以粗砂为主,含粘性土,级配良好,层厚为1.9m。
⑦粉质粘土夹砂:灰黄、棕黄色,软塑,湿,含量在20%~50%,岩性不均,层厚为2.6m。
⑧砂层:以中粗砂为主,灰白、灰黄色,中密,饱和,含粘性土,级配良好,层厚为0.3m。
软土物理力学指标很差,淤泥平均含水量为
90%,天然孔隙比2.51,直快剪C=6.79Kpa,φ=7.36。
从以上地质补勘分析,主要有以下原因:(1)由于该段淤泥含水量为90%,而喷粉(50~60kg/m)后水泥在桩体内吸水是有限的,参照相近项目试验结果可知,短期内水泥加固土含水量减少量低于水泥掺入比,也就是该段淤泥经水泥加固土的含水量仍为75%以上,搅拌时的土和水泥还是处于流塑~软塑状,压缩模量小,抗剪强度低;喷50~60kg/m水泥9m后增加4500~5400KN自重力。
处于流塑~软塑状水泥加固土压缩模量小,自身自重引起桩压缩量就大;水泥加固土抗剪强度低自身自重引起侧向挤出量大;(2)桩身周围土受扰动土体下沉后,土对桩侧表面产生向下的负摩阻力。
当土和水泥还是处于流塑~软塑状、压缩模量小、抗剪强度低时,在负摩阻力的作用下发生沉桩。
(3)该段淤泥的灵敏度大,灵敏度是原状试样的无侧限抗压强度与相同含水量重塑试样的无侧限抗压强度之比。
从试桩现场,试桩桩位砂垫层表面挤压出来的淤泥很稀,表明其重塑后强度很低,灵敏性高。
(4)喷粉在桩体内吸水,引起桩体周围土体孔隙压力消散、产生下沉,短时间增加对桩体的负摩阻力,而此时水泥加固土的强度很低且增长慢。
总的来说,是在喷粉初期,水泥加固土的强度承受不了水泥加固土的自重力和负摩阻力的作用而发生沉桩。
2)施工工艺方面在施工工艺方面,针对沉桩问题,结合地
质情况较差的实际,在施工工艺上找沉桩的原因。
试桩时各施工参数(钻进速度、钻头转速、提升速度、喷粉压、水泥用量等)作了有效控制。
在第二次试桩52根桩中,采用不同钻进速度、不同钻头转速、不同提升速度、不同喷粉压、不同水泥用量进行严格控制。
试桩中虽然采用加大喷粉量至75kg/m,仍未解决沉桩问题。
察看试桩现场,试桩桩位砂垫层表面存在大量淤泥,据分析软塑~流塑状淤泥是在喷粉施工时风压气流的作用下,搅拌过程中因受扰动发生液化,液化的淤泥上涌至地表面,造成桩体范围内淤泥质的减少而沉桩。
增加喷粉量解决不了沉桩问题的原因在于:(1)增加喷粉量即增加桩体自重力;(2)增加喷粉量导致喷粉在桩体内吸水量增加,引起桩体周围土体孔隙压力消散加快、产生下沉,短时间对桩体的负摩阻力增大,因增加喷粉量水泥加固土的强度提高不显著,在喷粉初期,水泥加固土的强度仍承受不了水泥加固土的自重力和负摩阻力的作用而发生沉桩。
3、处理方法通过以上分析,沉桩是由于在喷粉初期,土体受扰动,水泥加固土的强度承受不了水泥加固土的自重力和负摩阻力的作用而发生沉桩。
改用在水泥浆液中加入适量的早强剂喷浆法施工可以解决喷粉法施工成桩初期水泥加固土的强度承受不了水泥加固土的自重力和负摩阻力发生沉桩问题。
主要原因:(1)早强剂可以使水泥加固土的强度迅速提高,而早强剂
在水泥浆中搅拌可以较均匀;(2)水泥浆液注入土体发生水泥的水解和水化反应、水泥水化物与土颗粒之间的离子交换和团粒化作用、凝硬作用、碳酸化作用等一系列化学反应而成为具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩体时,浆液本身存在足够水,不需吸收天然地基的水,并未引起桩体周围土体孔隙压力消散、产生对桩体的负摩阻力。
因此,改用喷浆法施工并在水泥浆液中加入适量的早强剂,以解决喷粉法施工成桩初期水泥加固土的强度承受不了水泥加固土的自重力和负摩阻力的作用而发生沉桩的问题。
喷浆施工参数:成桩直径:50㎝钻进速度:控制在2~3档(30~50cm/min)电流表读数:进入持力层I≥60A 桩底持续喷浆搅拌时间:≥30s 提升喷浆速度:≤30cm/min 喷浆压力:0.6~1.0Mpa 水泥浆水灰比:0.5 早强剂掺量(水泥掺比):0.8% 水泥浆搅拌时间:≥30min(每拌)喷浆搅拌桩施工工艺按中华人民共和国交通部发布《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》JTJ017-96关于加固土桩技术规范进行。
全部穿过淤泥进入持力层50㎝。
以上施工参数进行现场试桩,试桩七天后进行桩体抽芯检测,从桩体抽芯结果来看,成桩连续性与完整性均较好,无沉桩问题。
由业主组织设计单位、监理单位和施工单位召开软基处理技术专题会议,决定
K9+753~K10+836桥头186m原采用喷粉法施工搅拌桩改为喷浆法施工,原合同单价不变。
该段在改用喷浆法施工后,无出现沉桩问题,证明采用喷浆法施工的搅拌桩解决沉桩问题是有效的。
工程造价变化不大,经济上是可行的。
三、结语在高含水量软基中采用深层搅拌桩处理,从降低地基含水量考虑,常常选用喷粉法施工。
而当采用喷粉法出现沉桩问题时,改用在水泥浆液中加入适量的早强剂喷浆法施工来解决沉桩问题。
经实践证明采用喷浆法施工的搅拌桩解决沉桩问题是有效的、经济上是可行的。