故县联营煤矿采空区遗煤自燃治理通用版

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

安全管理编号:YTO-FS-PD674

故县联营煤矿采空区遗煤自燃治理通

用版

In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities.

标准/ 权威/ 规范/ 实用

Authoritative And Practical Standards

故县联营煤矿采空区遗煤自燃治理

通用版

使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。

一、概况

襄垣故县联营煤矿属低瓦斯矿井,生产能力为

600Kt/a。主采3号煤层,埋藏深度较浅,距地表150m 左右,地表漏风情况较严重。3号煤层为特低硫、低灰、高热值的瘦煤。

201综放面东为已封闭的井田边界探巷,西为202准备工作面。工作面长126m,走向长553m。该工作面投产于20xx年12月1日,截至20xx年6月29日发现火情之时,工作面推进320m,距停采线尚有233m。

二、201综放面火情及发展趋势

20xx年6月29日,监测201综放面上隅角CO浓度为18PPm,瓦斯浓度为0.56%。至7月7日,CO浓度上升至35PPm,在9天内递增17 PPm。但是未见烟雾和明火,说明采空区内遗煤处于氧化自燃阶段,而未进入燃烧阶段,必须采取有效措施进行处理。

三、发火原因及火源位置的判断

1、发火原因

根据山西省煤炭工业综合测试中心检验报告,3号煤层煤样吸氧量为0.9447ml/g,自燃倾向性鉴定等级化为III 类,属不易自燃煤层。但是不易自燃煤层并不等于不自燃煤层,亦有自燃的可能性,因此判断该处CO浓度升高,最有可能是开采之后采空区封闭不严,处于漏风状态,201综采面采空区遗煤自燃发火所致,是煤炭氧化自燃的结果。

2、火源位置的判断

(1)在202准备面回风顺槽对应于201综采面起沿采空区布置3个钻孔(见附图),孔径56mm,孔间距30m。采用真空泵取气样进行化验分析,分析结果表明,1、2、3号孔一氧化碳、乙烯、乙炔分别为0.003265%、0.002497%、0.001623%,完全可证实靠进风顺槽的采空区内无火情。上列乙烷分析数值为煤体内所含的固有成分,不是氧化自燃的产生物。

(2)从201综放面靠近回风顺槽上隅角起沿工作面并向进风顺槽布置测点,分别测定了CO浓度,检测结果列于表3。检测结果表明,上隅角CO最高浓度为38ppm,第2架处18ppm,第5架处4 ppm,第12架处0PPm,从第12架直至第83架均为0PPm。测得CO的范围仅为从上隅角起第12架止,其间距为18m。

由此可以得出如下结论:采空区进风顺槽一侧及中部均无火情,从上隅角起第12架止,CO浓度递减幅度很快,因此断定火源位于采空区回风顺槽距采面数十米处。目前仍处于氧化自燃的初期阶段,尚未进入急剧氧化自燃阶段。四、防灭火方案确定

根据本煤矿井下采空区遗煤氧化自燃情况,选择具有更好的仰爆效果二氧化碳灭火技术措施。

防灭火设备选用ZR1000型二氧化碳发生器,它的额定产气量为1000m3/h,纯度为98%,可以连续制气。

设备制气用原材料有高浓度硫酸和碳酸氢氨,两种原料在发生器内通过化学反应而产生二氧化碳气体。硫酸选用工业用硫酸,其浓度要达到93%以上;碳酸氢氨选用农业用化肥,要选购白色粉末装状的。硫酸和碳酸氢氨两种材料的配比应为1.0:1.6。

发生器内产气压力可达到0.5Mpa,靠产气自身压力并通过现有直径为75mm的压风管路将二氧化碳连续不断地送入预先确定的区域内,以达到防灭火的目的。

压风管路的末端位于上隅角以里5m,而疑似火源点距采面至少有几十米或上百米,因此,通过压风管路注入二氧化碳的全部或绝大多数不能波及到火区内,立即泄露于工作面并将通过回风顺槽排走,因此当前暂时不可能获得灭火效果。但是,随着工作面的向前推移,惰气释放口距

工作面越来越远,注入的二氧化碳在采空区内波及的范围将越来越扩大,势必逐渐地进入缓慢态势,进而使二氧化碳的灭火效果更为明显。

五、灭火安全措施

综放面上隅角CO最大浓度为35 PPm,且涌出范围较小,仅在从回风顺槽起沿工作面第12架之间涌出,其涌出范围仅为12m。为此采取如下灭火安全措施:

(1)确保工作面生产用风量。采用风量调节的方法,保证201综放面所需风量,工作面生产用需要风量暂定为900m3/min。

(2)用风障稀释上隅角CO浓度。在工作面对应于上隅角的位置挂风障,让风流进入上隅角内稀释CO气体,以利于降低CO浓度。

(3)工作面实施正压通风。在进风顺槽距工作面100m处安设两台局部通风机,并通过风筒将新鲜风流送入工作面。与此同时,在风机以里适当位置设两道增阻升压风门,两道门间距为5m,但要在门的下方对准胶带机预留出煤口。另外,在回风顺槽距工作面100m处安设两道风窗,作为调节风量和升压。

正压通风用局部通风机共两台,其型号和额定风量分别为:FBDN05.6/2*11型风机,380m3/min;

FBDN056.5/2*22型风机,550 m3/min。两台风机并联

运行,风量之和为930 m3/min,基本上能够保证上产用所需风量。

采取上述措施后可实现工作面正压通风,提高工作面的风压,强制让流经火区的漏风道风流反向,防止火灾气体流向工作面。

(4)二氧化碳防灭火。通过回风顺槽压风管路进行二氧化碳灭火,随着工作面的推进,其灭火效果将会越来越好。

(5)利用原回风顺槽报废巷排CO和CH4。在回风顺槽距工作面十多米处起向原回风顺槽(已报废巷)开掘一条横贯巷道,其长度约30m左右,将综放面回风顺槽与报废巷贯通。其目的是:当综采面推进到横贯巷道以后,工作面上隅角内的大部分CO和CH4将顺着横贯和废巷顺槽流入总回风巷道里,其结果使工作面上隅角CO和CH4大幅度下降,矿工免受CO和CH4有害气体的危害。

(6)实施阻化剂防火。阻化剂原料选用氯化钠,其水溶液浓度取15%。阻化剂水溶液箱将安放在进风顺槽或回风顺槽的适当位置,通过与箱体连接的高压胶管输送阻化剂水溶液,最后由高压枪经雾化喷射。阻化剂防火作业紧跟随放顶煤工序,对放顶煤后的采空区跨落带进行全发方位喷射,并对工作面进、回风侧两个端头亦进行全方位重点喷雾。

相关文档
最新文档