低产低效井综合治理-最新资料

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水平井低产低效原因分析及综合治理对策

水平井低产低效原因分析及综合治理对策

水平井低产低效原因分析及综合治理对策X曾双红(中国石油辽河油田公司高升采油厂,辽宁盘锦 124000) 摘 要:针对高升油田水平井二次开发过程中逐渐暴露出底水锥进严重、注汽困难、周期吞吐油气比低、投产初期产能低等问题,以水平井油藏精细研究及低产低效原因为出发点,开展低产低效水平井措施挖潜与综合治理研究。

通过重点开展水平井堵水、水力喷射压裂、水平井均匀酸化等方面研究与应用,为区块稳油控水提供技术支持,实现了高升油田持续稳产。

关键词:水平井;低产低效;水力喷射压裂;均匀酸化;高升油田 中图分类号:T E355.6 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)13—0054—01 随着水平井开发技术在高升油田的大规模推广应用,受储层物性影响,逐渐暴露出底水锥进严重、注汽困难、周期吞吐油气比低、投产初期产能低等方面的问题。

截止目前,全厂水平井共42口,开井34口,其中低产低效井(日产油小于1t )7口,占开井数的20.5%。

因此必须深入研究低产低效井的成因,制定合理的治理对策,充分挖掘低产低效井潜能。

1 低产低效水平井分类为了提高水平井产能,充分发挥出水平井开发的内在潜力,通过分析水平井低产低效的原因,研究影响其产能的因素,针对性的采取措施提高水平井的开发效果。

1.1 含水上升速度快,综合含水高表现出油井产液量高、产油低、含水高。

典型井有高2-莲H 601、高2-莲H 602、高2-莲H 603、雷64-莲H602,含水率均达到88%以上,日产油量均不足2t 。

1.2 注汽压力高,吞吐效果差由于注汽压力高,导致水平井注汽困难、吞吐效果差、产能低。

其中高3-莲H 3注汽投产时压力高达19.33MPa,干度不足10%,设计注气量5000t,实际注汽1124t,注汽困难。

高3-莲H4注汽投产时注汽压力高达19.8MPa ,干度不足40%,第二轮注汽时压力依然高达19.85MPa ,干度不足10%,目前日产油量1.1t ;高2-莲H303第二轮注汽时干度只有39.8%,第三轮注时汽压力高达19.49MPa,干度47.9%,注汽困难,目前日产油量2.7t 。

安塞油田低产低效井综合治理技术研究与实践

安塞油田低产低效井综合治理技术研究与实践

安塞油田低产低效井综合治理技术研究与实践安塞油田位于陕西省延安市安塞县境内,是中国著名的大型油气田之一。

随着油田开发的深入,部分油井产量逐渐降低,甚至出现了低效井,给油田的生产经营带来了诸多困难。

为了提高油田的产量和效率,安塞油田进行了一系列的低产低效井综合治理技术研究与实践,取得了一定的成效。

一、安塞油田存在的问题1. 产量逐渐下降:随着油田的开发和采收程度加深,部分油井的产量逐渐下降,无法满足油田的生产需求。

2. 低效井较多:油田中存在大量低效井,井口产能不足,采收效率低下,给油田的生产经营带来了极大的困难。

3. 技术设备陈旧:部分油井的技术设备较为陈旧,无法满足现代化油田生产的需求,需要进行更新和升级。

4. 生产安全隐患:一些老旧井眼管理不善,存在一定的生产安全隐患,需要加强管理和维护。

以上问题严重影响了安塞油田的正常生产经营,急需研究并实践能够提高产量和效率的综合治理技术。

二、低产低效井综合治理技术为了解决安塞油田存在的问题,进行了一系列的低产低效井综合治理技术研究与实践,主要包括以下方面:1. 技术设备更新:对于陈旧的技术设备,进行了更新和升级,使用了更加先进的油田生产设备,提高了油井的生产能力和效率。

3. 人工干预:采用了一系列的人工干预措施,包括提高注水量,采用人工增压技术,打通油井通道等,提高了油井的产量和采收效率。

4. 环境保护:在进行油田生产的重点关注环境保护问题,采用了一系列的环保技术,减少了油田生产对环境的影响。

三、实践效果分析1. 产量提高:通过技术设备更新和人工干预等措施,部分油井的产量得到了提高,为油田的生产经营带来了新的活力。

2. 采收效率提升:治理低效井和加强井眼管理等措施,提高了油井的采收效率,减少了资源的浪费,为油田的可持续发展打下了良好的基础。

经过一段时间的实践验证,安塞油田的低产低效井综合治理技术取得了明显的成效,为油田的可持续发展和稳定生产打下了良好的基础。

低产低效井综合治理-最新资料

低产低效井综合治理-最新资料

低产低效井综合治理前言随着油田不断开发,对油藏特征深入了解,注水系统配套不完善等,原油开采日趋困难,如何提高单井产量、降低生产成本,已成为现在目前的主要的问题。

而如何提高低产低效井的开发效益是目前油田开发的最迫切、最实际的技术难题。

1.低产低效井定义1.1 低产低效井定义低产低效井,指产量较低、没有经济效益或效益低下的井。

1.2 低产低效井特点低产低效井主要集中分布在开发时间长、开发处于中后期、注采井网不完善的区块。

这些区块的共同特点是地层供液能力严重不足,产量低,泵效低,抽油设备系统效率低,能耗损耗大。

1.3 低产低效井成因分析1)当开发单元进入中后期,随着油井含水率的不断升高,产油量急剧下降,进而形成特高含水低效井。

2)能量补充不及时。

因注水井自身原因、井网不完善等,或靠天然能量开采,地层能量不足,使油井处于低效状态。

3)近井地带污染严重或堵塞,造成油井生产水平降低。

4)因储层物性差异较大,导致注入水沿着大孔隙突进,含水大幅度上升造成低产。

2. 低产低效井的综合治理对策2.1加强注水,保持地层能量加强注采关系的调整,使注采关系和水驱状况保持最佳的状态。

主要包括:1)完善注采井网,提高储量的控制和动用程度。

最近两年没有油井转注井,但根据前几年油井转注效果分析,转注后,地层能量得到有效补充,见效较明显。

2)调整注采关系,维持注采平衡。

根据油藏开发技术并结合油井的生产动态,进行精细化注水,使注采关系趋于合理。

3)改善吸水剖面,对剖面上吸水不正常的层位,采取一系列措施,改善其吸水状况。

2.2措施改造,提高单井产量2.2.1 解堵,改善地层有效渗透率通过解堵措施,解除近井地带污染,恢复和改善近井地带物性,使油井增产,水井增注。

主要措施井表现为低液量、高含水,地层能量保持较好的油井,分析原因认为堵塞了油层的有效渗流孔道,实施解堵后,效果明显。

2.2.2封层补孔,提高油井采出程度通过对该断块的再认识,封掉无效益层,挖掘油井剩余层潜力,改善油井的生产现状。

低产低效井综合治理技术方法

低产低效井综合治理技术方法
2 . 1 剩 余可采储 量少 在现有井 网和 开采技 术条件下, 由于注 水波及体积 的局限性 , 随着 开发时 间的延长 , 水 驱控制 可采 储量 的采 出程度 已经达 到相当高 的水 平, 自身挖 潜余 地已经很少。 如升5 2 - 4 0 井, 共射 开葡萄 花油 层的P I 5 一 P I 9 层7 个小层 , 砂岩厚度7 . 6 m, 有效 厚度5 . 0 m, 连 通2 1 3 注水井 , 水驱控 制程 度达 1 0 0 . 0 %。 经过 l 5 年 的注水开发 , 采出程 度3 2 . 6 %。 从产 液剖面 看 各层含 水均 已达 到 8 0 . O % 以上 。 但 从 区块 开发 角度来讲, 油井间存在 压 力平衡 作用 , 存在 死油 区。 以反九 点法 为例 : 假设地 层各 向均质 , 受 们 优选了升6 0 - 1 8 断块 进行了注 采系统调 整。 3 . 4 油井堵 水 为了解 决层 间及平面矛盾对 区块开发效 果的影 响, 我们对 1 0 H高含 水井 采取堵 水措施 , 以改变液流 方向、 加 强受效 差方 向上的储 量动用。 堵 水后平均单井 日 增油 1 . 5 t ; 含水下降了2 1 个百分点, 控制 了高含水 的主 产液层, 充分发挥接 替层的潜力, 见到了明显 的增油效果 。 3 . 5 油井压堵 这项 工作 是 对高含水 井压裂 与堵水 技术 的结合 , 从而 改变低 产低 效井 的现 状, 增加储 量动用程度 。 低产低 效井压堵实验 l 口, 压 开砂岩厚 度1 . 4 m, 有效 厚度1 . 0 m, 堵掉砂 岩厚度3 . 3 m, 有效 厚度3 . 3 m。 措施 后 日 产油 由 0 . 0 t  ̄升N0 . 5 t , 含水 由1 0 0 . 0 % 下降  ̄ 1 ] 9 4 . O %, 已累积增油3 3 9 t 。 3 . 6 油井补 孔 由于 长时 间的开 采 , 已射开油 层见水甚 至高含 水, 为了接 替 油井产 能, 提高 最终 采收率 , 射开其它层系或 分析认为 含水相对较 低的层, 以改 变液 流方 向, 减少层间矛盾, 提 高最终 采收率 和采油速 度。 采取补 孔措 施3 口井, 已累积 增油2 2 3 6 t , 平均单井 增油7 4 5 t 。 4 . 结 论及认 识 4 . 1 低 产低效 井 的成 因主要 有四种 : 一是 剩余 可采储 量少 ; 二是层 间非 均质性 影响 ; 三是平面非均质性影 响; 四是地层供 液能力差。 4 . 2 开 展高含水井压裂及薄差 层压裂, 为措施井选井选 层拓宽了思路 。 4 . 3 针对 不 同类型 的低产 低效 井实施 不 同的综合 治理 措施 , 可以使其 脱离低产 低 效井范围, 创造较好 的经济效 益。

乐安油田低产低效井综合治理

乐安油田低产低效井综合治理

1概 况
伤害 。
乐安油 田位于济 阳坳 陷东营凹 陷的南缘, 是一 盆地边 缘构造 带上的鼻 状构 造 , 要含 油层 系为馆 陶 、沙河 街 、奥陶 。现 采地 区稠 油 油藏 含油 面积 6 . 主 O
3 方 公里, 平 地质储 量 149 吨, 0 5万 动用 含油 面积 4 .7 方 公里, 力地质 储量 09 动
科学论坛
—一I
乐安油 田低产低效井 综合治理
刘春艳
( 油 田现河 采油厂 作业 科 山东 东营 胜利 27 0 ) 50 0
[ 摘 要] 文通 过对 低产低 效 井 的原 因 分析 、研 究 和治 理, 示 了蒸汽 吞 吐开采 的低 产低 效 的原 因, 本 揭 并提 出 了相应 治理 措施 , 对蒸 汽吞 吐开 采的 稠油低 产 低 效区块 的综合 治理 和 改善 稠 油井 吞 吐效果 具 有重 要 的指 导 意义 [ 键词] 低产 原因 治理 效果 关 中图分 类号 :P 7 T 23 文献 标识码 : A 文章编 号 :0 99 4 (0 0 1— 0 30 10 — 1X2 1) 0 07— 1
油量增 加 3 2 7 0吨, 气 比提高 0 3 t t 油 .6/ 。 [ 实施 八] 改 善超稠 油井 降粘效 果 实施 了加 药 降粘 和井 筒 降粘 等 方式改 善超 稠油井 的 降粘 效果 。在 降粘方
对于 防砂 工艺适应 性差 的油井 , 采用 科 学合理 的防砂 工艺, 高防砂成 功 提
层 的物性 。
采取 了注汽 前挤 化学药 剂阵粘 措施 , 较好 地 改善 了地层 的吸汽 能力, 增加 蒸 汽波 及体积 , 注汽 干度提 高 2 . % 单井 日油 水平提 高 6 3吨 / 。亚 临界 51, . 天

低产低效井原因分类与综合治理对策

低产低效井原因分类与综合治理对策

一、油藏概况低渗储层具有低渗、油层物性差和动用程度低的特征, 呈现出低产低效井比例大的开发状况。

开发过程中剩余油分析是基础, 改进措施增油工艺是关键。

针对薄差储层难动用特点, 通过实施油水井对应压裂, 可以有效改善油水井连通状况, 提高油层动用程度。

薄、差储层压裂在工艺优化时, 细分单卡压裂层段, 增大加砂量并合理确定最佳穿透比, 可以进一步提高措施效果。

研究地区构造复杂,内部4-5级断层较多,属典型的复杂小断块油藏,共有馆二、馆三、东营、沙一、沙二、沙三、沙四七套含油层系,采出程度26.3%,采收率31.1%。

二、低产低效井的形成原因分析对区域内所有低产低效井(日油≤1t/d)进行一次全面清理排查,对每一口井所属断块的构造特征、储层特征、地层能量、停产原因等四个方面综合对比分析,调查发现,28%的低产低效井是剩余可采储量少造成的,其余72%是受能量不足、层间层内矛盾突出、套破转大修等原因造成的,该部分为低产低效井治理的潜力区。

三、治理的主要手段1.强化水井治理工作,想方设法提升地层能量部分油井受水井注水质量影响导致低产低效,其中存在三个主要原因:①由于开发时间较长等原因,水井套管损坏和转大修数量逐年增多,造成注采井网二次不完善;②受储层物性差、水质不合格、注水压力低等原因影响,水井欠注严重;③由于层间非均质性严重,水井各层吸水状况差异大,多层合注时,容易导致注入水沿相对高渗层突进,对应的生产高渗层油井含水上升快,而低渗透层不吸水,能量低,对应的生产低渗层油井能量差、液量低。

针对以上原因主要实施了以下工作量。

①及时恢复井网,提升断块整体能量。

及时对套损、转大修水井进行治理,提升断块整体能量,改善开发效果。

A1井套破大修后对应油井能量下降,大修恢复注水后,对应油井A在1个月后注水见效,见效前日液10.7t/d,日油0.5t/d,含水95.2%,见效后日液13.5t/d,日油1.0t/d,含水91.2%。

低产低效井配套治理技术研究及应用

低产低效井配套治理技术研究及应用

低产低效井配套治理技术研究及应用1. 引言1.1 研究背景低产低效井是指产能低、生产效率低下的油气井,存在油气采收率低、生产周期长、经济效益差等问题。

随着油气资源逐渐枯竭和油价波动,低产低效井的治理问题日益凸显。

当前我国油田开发已进入中后期,高产井稀缺,而低产井占比较大,亟需研究配套治理技术,提高油气井的产能和效率。

低产低效井治理技术研究具有重要的现实意义。

通过针对低产低效井的地质特征和工程特点进行研究,可以有效提高油气开采率,增加资源利用效率,改善油气生产的经济效益。

通过技术研究,可以提高油气井的生产效率,延长油气田的生产周期,为油田的稳产稳定贡献力量。

深入研究低产低效井配套治理技术,开发出适用于不同类型井的技术方案,对于提高油田开采效率、改善油气资源利用效率、减少环境污染、实现油气行业的可持续发展具有重要意义。

【2000字】1.2 研究目的本文旨在探讨低产低效井配套治理技术的研究和应用情况,通过系统分析低产低效井的现状及存在的问题,深入研究配套治理技术的有效性和可行性,以提高井下油气开采效率,降低生产成本,实现资源有效利用。

具体目的包括:1. 分析低产低效井的发展现状,了解存在的问题和挑战,为制定有效的配套治理技术提供依据。

2. 探讨和总结不同类型低产低效井配套治理技术的研究和应用案例,归纳其优点和不足之处,为技术的进一步改进和推广提供参考。

3. 通过对低产低效井配套治理技术的研究和实践案例分析,探索新的技术创新和优势,提高油气井的产量和开采效率,促进油田的持续发展。

4. 展望未来,提出对低产低效井配套治理技术研究的发展方向和重点,为相关领域的学术研究和工程实践提供参考和借鉴。

1.3 研究意义低产低效井一直是油气田开发中的一个难题,通过对低产低效井配套治理技术的研究和应用,可以提高油气田的产能和效率,延长油气田的生产周期,减少生产成本,提高经济效益,对于油气田的可持续发展具有重要意义。

低产低效井往往会造成油气资源的浪费,而通过采用有效的配套治理技术进行调整和优化,可以最大限度地充分利用油气资源,提高开采率,降低资源浪费,对保护油气资源具有重要意义。

气田低产井治理方案

气田低产井治理方案

气田低产井治理方案随着气田的开采和地质形势的变化,气井的产量也会有所变化。

有些井的产量会低于预期或者逐渐降低,这时需要针对这些低产井进行治理,提高井的产量,延长气田的使用寿命。

本文将介绍针对气田低产井的治理方案及其实施步骤。

低产井的定义低产井是指产气量低于预期或者气量逐渐降低的油气井。

低产井的主要表现是井口流量、静态压力和出厂液含水率等数据持续变差。

治理方案气田低产井的治理方案主要包括以下三个方面:提高井筒效率井筒效率是指井筒内形成气体上升速度的大小,它是气井生产能力的重要指标。

井筒效率较低会导致气井产能下降、对井口起喷、液面下降等问题。

提高井筒效率可以采取以下几种措施:•清除井筒内残留物:在井口上设置泥浆泵或者冲洗器,将井口灌入适量的清水后,进行适当的泥浆冲洗,清除井筒内残留物。

•更换合适的管柱:更换合适的管柱,可以减小管柱的摩擦力,降低气流的动能损失,降低气井产出阻力。

•地震酸化处理:地震酸化是一种物理化学处理方法,可以溶解岩石孔隙中的碳酸钙等物质,增加气井的孔隙度和渗透率,提高井筒效率。

恢复井壁性能沉积岩中天然裂隙对气井的产能具有至关重要的作用。

空气和水分子可以通过这些裂隙进入气井呼吸孔,并随着天然气一起破裂,形成高产气井。

当井壁裂隙被堵塞后,气井的发育能力会下降。

因此,恢复井壁性能对于治理低产井非常必要,以下是恢复井壁的方法:•酸化处理:酸化处理可以使元素锆钛铁等金属离子在井壁附近溶解,恢复井壁的性能,提高气井产能。

•岩心处理:利用钻井取得的岩心,进行岩心处理,可以更好地了解气井产能和物性,制定更加精准的恢复方案。

增加采出有效面积增加采出有效面积,可以提高气井的产能。

以下是增加采出有效面积的方法:•压裂处理:压裂是一种重要的井壁增裂增透技术,可以通过压力将岩石破裂,扩大井壁面积,提高气井产能。

•钻井侧向水平裂隙处理:钻井侧向水平裂隙处理是一种通过钻井和裂隙技术增加井壁面积的方法。

该方法可以大幅提高气井产能。

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低产低效井综合治理
前言
随着油田不断开发,对油藏特征深入了解,注水系统配套不完善等,原油开采日趋困难,如何提高单井产量、降低生产成本,已成为现在目前的主要的问题。

而如何提高低产低效井的开发效益是目前油田开发的最迫切、最实际的技术难题。

1.低产低效井定义
1.1 低产低效井定义
低产低效井,指产量较低、没有经济效益或效益低下的井。

1.2 低产低效井特点
低产低效井主要集中分布在开发时间长、开发处于中后期、注采井网不完善的区块。

这些区块的共同特点是地层供液能力严重不足,产量低,泵效低,抽油设备系统效率低,能耗损耗大。

1.3 低产低效井成因分析
1)当开发单元进入中后期,随着油井含水率的不断升高,
产油量急剧下降,进而形成特高含水低效井。

2)能量补充不及时。

因注水井自身原因、井网不完善等,
或靠天然能量开采,地层能量不足,使油井处于低效状态。

3)近井地带污染严重或堵塞,造成油井生产水平降低。

4)因储层物性差异较大,导致注入水沿着大孔隙突进,
含水大幅度上升造成低产。

2. 低产低效井的综合治理对策
2.1加强注水,保持地层能量
加强注采关系的调整,使注采关系和水驱状况保持最佳的状态。

主要包括:
1)完善注采井网,提高储量的控制和动用程度。

最近两
年没有油井转注井,但根据前几年油井转注效果分析,转注后,地层能量得到有效补充,见效较明显。

2)调整注采关系,维持注采平衡。

根据油藏开发技术并
结合油井的生产动态,进行精细化注水,使注采关系趋于合理。

3)改善吸水剖面,对剖面上吸水不正常的层位,采取一
系列措施,改善其吸水状况。

2.2措施改造,提高单井产量
2.2.1 解堵,改善地层有效渗透率
通过解堵措施,解除近井地带污染,恢复和改善近井地带物性,使油井增产,水井增注。

主要措施井表现为低液量、高含水,地层能量保持较好的油井,分析原因认为堵塞了油层的有效渗流孔道,实施解堵后,效果明显。

2.2.2封层补孔,提高油井采出程度
通过对该断块的再认识,封掉无效益层,挖掘油井剩余层潜力,改善油井的生产现状。

主要措施井为有较好的层间接替层。

2.2.3 CO2 吞吐,挖掘剩余油潜力
C02吞吐的目的是通过注入的C02与地层反应,发生降粘、
膨胀、萃取等作用,具有酸化解堵的效果,并改善了界面张力,形成地层内部溶解气驱,进而增加单井的产量,挖掘剩余油。

2.3 加强管理,争取效益最大化
我们的管理理念是保证油井在正常生产的情况下多出油。

在该管
理理念指导下,做了以下几方面的工作:
2.3.1 明确问题处理流程
低产低效井易出现不产液情况。

当油井不产液时,需要技术员上井核实具体情况,并上报技术组,区别于以前的处理方法,目前方法是上调参数,因低产低效井生产时间长,检泵周期长,可能因井筒内有杂物或油质的物性,造成泵漏失等。

上调参数,如果产液恢复,即可保持现在生产参数生产;若不能恢复正常生产,按照原处理流程执行。

2.3.2 优化工作制度
合理的工作制度,是保证油井稳产的前提。

优化工作制度,主要包括三方面,一是调整油井的工作参数,二是调整油井的间开制度,三是执行控套制度。

1)调整油井工作参数。

油井工作参数是否合理是至关重
要的。

对于低产低效井,降低油井的生产参数,将沉没度控制在合理的范围内,保证油井的生产能力。

2)调整油井的间开制度,可以降低杆、管、泵的磨损,
提高检泵周期,降低生产成本,提高油井产量、效益。

间开井制度调整的总方向:保障低产井不躺井。

A 不躺井且尽量多产油,
材料齐全,每半月一次; B 保障不躺井,材料简单(功图或出液情况),每半月一次;C不躺井,关注高含水井含水变化。

3)执行控套制度
控套是油井日常管理措施之一。

合理控套,可以保持较好动液面水平,沉没度在合理范围内,使低产低效井稳产。

2.3.3 加强设备保养
设备保养原则是“养修并重,预防为主”,定期保养正确处理好使用、保养及维修的关系。

制订设备保养计划,并按照设备保养计划进行突击检查,对设备保养内容逐项检查,保证设备保养的有序进行。

2.3.4 优选举升方式
举升方式要受到油藏条件、油井条件、地面条件的约束,并受到经济效益和管理要求的制约,在采油方式的选择上,尤为重
要。

改变油井的采油方式,可以降低油井的生产成本,避免不必要地浪费,保证油井的正常生产。

主要为转捞油。

当低产低效油井的吨油成本超过油井生产的经济极限时,油井将处于负效益生产。

同时,油井远离生产集输系统,处于边远、边缘地带,油井稀少且不适宜建立新的系统,可采用捞油的生产方式,可有效降低油井生产成本,挖掘长停井潜力,提高经济效益。

3. 结论和建议
1)油田开发到一定阶段,低产低效井将不可避免出现,
但低产低效井是有可能转化的。

2)通过分类、归纳、总结,可以得出:近井地带地层堵
塞,注采井网不完善,地层能量供应不足,储层物性差是主要原因。

3)加强注水,完善注采井网,可以遏制该类井的增多,
可提高单井产量和开发效益。

4)通过解堵、封层补孔、二氧化碳吞吐等措施对地层进行改造,是提高单井产量的有效手段。

5)加强油井的日常管理,保证油井设备的完好率,降低油井的躺井率,进而保证油井的正常生产。

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