双进双出钢球磨煤机性能试验要点及分析 二份

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双进双出磨煤机

双进双出磨煤机

(4) 中空管 中空管一端通过法兰固定螺旋输送器 体上,另一端延伸到筒体中空轴内,在 其内部衬有耐磨钢板,是原煤进入筒体 和入磨一次风携带煤粉从筒体内进入分 离器的通道。
(5)密封风盒 由于磨煤机运行呈正压状态,因此在 旋转的中空轴与静止的螺旋输送器体之 间装有密封联结件,,密封风机提供的 高于磨内一次风压力的密封风作用在密 封联结件上,达到磨机密封的效果。
2.螺旋输送器 螺旋输送器主要由螺旋输送器体、热 风盒、螺旋推进器、中空管及密封风盒 五部分组成
(1)螺旋输送器体 螺旋输送器体安装在磨煤机两侧,固 定在基础上,箱体结构,内部设有耐磨 衬板。原煤通过输送器体进入磨机,煤 粉、入磨一次风及旁路风在此混合后进 入分离器。
(2)热风盒 热风盒安装在螺旋输送器体侧面,通 过螺栓与螺旋输送器体联接,从一次风 管中来的一次热风通过热风盒、螺旋推 进原理
• 原煤通过自动控制称重给煤机从料斗给入混 料箱内,经旁路风预干燥后,通过落煤管落到 螺旋输送器上部入口,靠螺旋输送装置的旋转 运动将煤送入正在旋转的筒体内。磨煤机由主 电机经减速器及开式齿轮传动带动筒体旋转。 在筒体内装有一定量研磨介质-钢球。通过筒 体的旋转运动将钢球提升到一定高度,钢球在 自由泻落和抛落过程中对煤进行撞击和摩擦, 直至将煤研磨成煤粉。
3 主轴承 主轴承由轴承座、球面瓦、轴承盖 等组成,用于回转筒体的支承,及补偿 筒体在负荷作用下的下垂度。
5.混煤箱 混煤箱的作用在于对原煤进行良好预 烘干,为了防止锈蚀,混煤箱内部的部 分钢板采用不锈钢制作。
6.加球装置 加球装置由加球斗、储球罐、上下闸 阀及管道组成。可使磨机实现不停机加 球。添球时,上闸阀打开,球进入储球 罐,然后上闸阀关闭;下闸阀渐渐打开, 钢球通过管路进入输送器体与原煤一起 由螺旋推进器送入磨内。

双进双出磨料位测量异常的原因分析及应对措施

双进双出磨料位测量异常的原因分析及应对措施

双进双出磨料位测量异常的原因分析及应对措施发布时间:2022-01-11T03:11:33.477Z 来源:《当代电力文化》2021年29期作者:魏翔乔禹航[导读] 本文介绍了华能沁北发电有限责任公司运行部关于600MW二单元机组的磨煤机运行管理工作魏翔乔禹航华能沁北发电有限责任公司摘要:本文介绍了华能沁北发电有限责任公司运行部关于600MW二单元机组的磨煤机运行管理工作,阐述了600MW机组磨煤机日常运行管理工作,重要设备的运行管理,针对料位测量系统故障的原因及针对不动的原因而采取的相应的防范错书及应急处理策略,显著提高了设备的运行可靠性,有利于机组复杂工况下最优经济运行方式的组织,就关于磨煤机由于造成料位计失灵后磨内煤量失控情况下,维持磨煤机运行长期成功经验进行总结,本文对火力发电厂600MW机组的运行管理,尤其是双进双出磨煤机运行管理具有一定的借鉴意义。

关键词:600MW机组;超临界直流炉;双进双出磨煤机。

一、引言1 设备概述华能沁北发电有限公司是华中地区第一座单机容量600MW的大容量、高参数骨干发电厂,是我国600MW超临界机组国产化依托电厂。

现运行容量4400MW,分三期建成,是华能集团公司、华中区域容量最大的燃煤火电厂。

#1-#4机组为国产600MW超临界燃煤机组,2007年11、12月投产,与二期工程同步建设了#1-#4机组脱硫设施。

600MW超临界机组配套锅炉为东方锅炉厂制造的超临界滑压运行直流锅炉,锅炉型号DG1900/25.4-Ⅱ1型,单炉膛,一次中间再热,平衡通风,尾部双烟道结构。

本锅炉固态排渣,全钢构架,全悬吊结构露天布置。

锅炉设计燃用晋北贫煤,一次风机为动叶可调轴流式,二单元#3、4锅炉制粉系统配五台沈阳重型机器厂引进法国ALSTOM公司的技术生产的MGS4366型双进双出钢球磨煤机,每台磨煤机设两台沈阳施道克EG2490型电子称重式给煤机,每台磨煤机出口分成四根煤粉管道与煤燃烧器相连。

双进双出钢球磨煤机运行控制与工况优化

双进双出钢球磨煤机运行控制与工况优化
Abtat sr c:Th p rt n lp icpea d c n r l yo h o beilt& o te al uv r e a eb e e cie n eo e ai a rn il n o to o wa f ed u l e t n ultb l p lei rh v e nd srb di z
1 概

下。煤落入混煤箱 内, 经旁路风预烘干后 , 由螺旋输
送 器 的旋转 运动将 原 煤 推 人 到磨 机 简 体 内 , 在传 动 系统带 动下 , 旋转 的 筒体 使 钢 球 在运 动 中将 煤进 行 粉 碎和研 磨 。 同时 , 的一 次 风通 过 输 送 器 内 中心 热 管 进入筒 体 内 , 把煤 干燥 后 , 次风 按原煤 进入磨 机 一 的相反方 向 , 过 中心 管 与 中空管 之 间 的 上半 部 环 通 形通 道把 煤粉 带 出磨 机 。磨煤 机工 作流程 见 图 1 。 在磨 煤机 内 , 粉 , 次风 和} 煤 一 昆煤箱 内出来 的旁 路 风混合 在一 起 , 入磨 机 上 部 的 分离 器 内。该 分 进
双 进 双 出钢 球磨 煤 机 运 行 控制 与 工 况优 化
佟ห้องสมุดไป่ตู้成 功
( 上海重型机器厂 有限公 司设计研 究院, 上海 2 0 0 0)

要: 文章介 绍 了双进 双 出钢球磨煤机 的运行原理和控制方 法, 负荷及磨煤机 5个控 制参数进行 了详细分析 , 对
优化磨煤机的运行工况 , 是保证磨煤机正常运行的重要环节 , 解释 了各种 因素对磨煤 机 出粉效率 的影 响, 并对合理 选择磨煤机半磨运行或单进双 出工况进行 了探 讨。
o t tf r t e p le ie a eb e ic s e n t e a tce u l o h u v rz r h v e n d s u s d i h r il. e Ke o d : t e b l;p l e i r p i z t n;c n r l p r t n y W r s s e l al u v rz ;o t e mia i o o to ;o e a i ;wo k n o d t n r c d r o r i g c n i o ;p o e u e i

双进双出钢球磨煤机

双进双出钢球磨煤机

双进双出磨煤机工作流程
原煤斗 混料箱
给煤机
旁路风管Biblioteka 分离器PC管磨机筒体
回粉管
一次风管
螺旋输送器
非驱动端称 为NDE侧
钢球
磨机 台板
驱动端称 为DE侧
负荷风
用来调节磨煤机出力的那部分 一次风叫做负荷风 负荷风从磨煤机的两端进入磨 煤机筒体来携带煤粉,负荷风 量的大小决定从磨煤机中吹出 的煤粉的多少。 用来调节负荷风量的调节挡板 叫做负荷风调节挡板(负荷风 门)
动静结合煤粉分离器工作原理
动静结合型旋转式分离器是在传统的挡板式分离器的结构上增加了一套 动态分离机构,工作时带粉气流在静叶分离区首先预分离,预分离后的 风粉混合物再进入旋转的动叶轮分离区进行二次分离;风粉混合物在动 叶轮的带动下旋转运动,动叶轮在转动时产生离心加速度,离心加速度 随着动叶轮的转速变化而发生变化,转速小则离心加速度小,转速高则 离心加速度大。当粒子受到的离心力大于气流的引力时,粒子就会分离 出来,粒子直径越小,粒子分离所受的离心力就越大,所以当所需煤粉 细度越小时,动叶轮的转速就越高。另外动叶轮在旋转时还产生一定的 扰动力,使被挡板分离出来的合格的煤粉随着气流旋转,进入分离器出 口,从而降低回粉中合格细粉的含量。这就是静动结合型旋转式分离器 动叶轮转速调节出口煤粉细度与均匀性的机理。
给煤机的工作流程
检测断煤信号 在停止给煤时 清洁皮带
检修时可 开端盖
巡检时开灯观察
送出给煤 重量信号
运行中清扫 落下的散煤
通入给煤机 的密封风 密封风压低害处在于: 加速皮带老化 制粉系统效率降低 热风高温易造成原煤自燃
检测堵煤信号
自洁式张力滚筒可清 理皮带内侧的粘煤
磨煤机中空轴处流程

提高双进双出磨煤机绞龙体稳定性的方法分析与应用

提高双进双出磨煤机绞龙体稳定性的方法分析与应用

提高双进双出磨煤机绞龙体稳定性的方法分析与应用某年11月24日8时15分,某厂4C磨煤机在运行中非驱动端绞笼停转,由于巡检不及时造成落煤管满煤事故。

文章根据沈阳重型机械厂生产的为600MW机组配套BBD4060型双进双出磨煤机特点,深入分析了双进双出磨煤机绞龙体在运行中经常出现绞龙支撑棒断裂导致绞龙体晃动的原因,并介绍了提高双进双出磨煤机绞龙体稳定性改造实例及改造的效果。

提高绞龙体的稳定性对提高机组节能、经济性、安全性,对同类型机组节能改造具有良好的借鉴意义。

标签:600MW机组;双进双出磨煤机;绞龙体;稳定性引言绞龙体是将落煤管来的煤通过旋转,用铰刀片将煤旋进磨煤机筒体内,同时其中空轴是热一次风和煤粉的通道。

热一次风通过中空轴进入磨煤机对煤粉进行干燥加热并将研磨后的煤粉通过中空轴带出磨煤机进入分离器。

绞龙体的稳定性直接影响到磨煤机的运行,影响机组负荷及机组经济性。

为此,某厂对磨煤机绞龙体进行改造,以提高其在运行中的稳定性。

1 制粉系统概述某厂2×600MW机组,每台锅炉的制粉系统配备六台双进双出筒式钢球磨煤机。

磨煤机由沈阳阳重型机械公司生产,它具有出力大、出力和煤粉细度稳定、煤种适应性强、能适应锅炉负荷大范围的变化等特点。

2 双进双出磨煤机绞龙体的结构某厂双进双出磨煤机绞龙体,其主要由铰刀片、中空轴、绞龙轴、绞龙支撑棒和绞龙轴承构成。

铰刀片主要作用就是将落煤管来煤通过铰刀旋入磨煤机筒体内。

中空轴是热一次风和煤粉的通道,热一次风通过中空轴内的中空管进入磨机,使原煤和煤粉进一步得到干燥,干燥的煤粉被风从原煤入口的相反方向带出磨机筒体,风粉混合物在磨机出口再一次与旁路风混合,并一起通过煤粉管路进入磨机分离器。

绞龙支撑棒一头连接到磨煤机段衬板上,另一头链接到中空轴上,起到带动和支撑绞龙体的作用。

3 双进双出磨煤机绞龙体不稳定的原因分析实例:某年11月24日8时15分,4C磨煤机在运行中非驱动端绞笼停转。

600MW电厂双进双出磨煤机的运行特点

600MW电厂双进双出磨煤机的运行特点
18 低 负荷 时依 然 能保证 合适 的煤粉 细度 . 在低 负荷运行 时, 由于一 次风量减 少, 应 的风速 也减 小, 相 带走的只 能是 更 细 的 煤粉 。这 对 于锅 炉低 负 荷 稳 燃 是有 利 的 。 19 显著 的灵活 性 . 对双 进双 出球 磨 机 而言 , 当低 负荷 运 行 或启 动 时, 即可 全 磨也 可 半磨 运 行 。被 研磨 的介质 既可 以是 一种 , 可 以是 几种 混 合物 料 。此 外, 台给 煤 也 一
阜 阳 华 润 电 力 有 限 公 司 一 期 工程 运 用 的 是 上海 重 型机 器 厂 引进 法 国 A SO 公司 的技术 生产 的B D 4 6 型双 进双 出钢球 磨煤 机, LT M B 一 30 自投 产 以来 , 运 行 稳定, 煤种适 应性 强, 为公 司的发展 奠定 了 良好 的基础, 现对 我厂磨 煤机 的分 析总结 如下 : 1双进双 出磨 煤机 的 优点 1 1 可靠 性 高 、可用 率高 .
工业技术
—■I
6 0 W 电厂 双进双 出磨煤 机的 运行特 点 0M
李洪星
[ 关键 词] 煤机 优 点 磨 中图分 类号 :M 2 T61 缺点 故障 文 献标 识码 : A
王茂 山
( 阳华 润 电力 有 限公 司发 电部) 阜
ห้องสมุดไป่ตู้
文章 编号 :0 99 4 2 1) 卜 00 一 1 10~ 1X(00 1 0 1O
当筒体 的通 风量很 小 时, 燃料 的大部 分集 中在简 体两 端的进 料 口附近, 由 于钢球 沿筒 体长度 方 向是均匀 分布的, 因而 在筒 体内 的中间部 分钢球 的能量没 有被充分利用, 很大一部分能量消耗在金属的磨损上。因为筒 内风速不变, 由 筒体带 出 的仅仅 是少 量的细 煤粉 , 因而 磨煤 机 出力降 低 。随着 通风 量 的增加 , 燃料沿 简体 的方 向的推进速 度增 加, 改善 了沿 简体 长度方 向燃料对 钢球 的充满 情况 , 使磨 煤机 的 出力增 加, 磨煤 机 的 电耗 降低 。但当过 分地 增加简 体 的通风 时, 离器 的回粉量增加 , 分 将在 系统 内造 成无益 的循环, 使输粉 消耗的能量提 高。 综上可 知, 一定 的简 体通风 量下 可 以达到 磨煤和 通风 总 电耗 量最 小, 个风 在 这 量称为最佳通风量, 它与煤种、分离器后 的煤粉细度、钢球的充满系数有关。 34 载煤量 当载 煤 量减小 时, 钢球 下落 的动 能只有 一部 分用 于磨煤, 另一部 分消耗 于 钢球 的空撞磨 损 : 随着载 煤量 的增加, 钢球用 于磨煤 的 能量增大 , 磨煤 机的 出力 增大 。但 如果载 煤 量过大 , 由于钢 球下 落 高度减 少, 球 间 的煤层 加厚 , 钢 磨煤 出力反 而下 降, 严重 时将 造成入 口阻塞, 磨煤机 无法 工作 。磨煤机 出力与载 煤 量的对 应关 系可 通过 试验 来确 定 。对 应最 大磨煤 机 出力 的载煤 量称 为最佳 载 煤 量 。

BBD4060型双进双出磨煤机调试及运行特性分析

BBD4060型双进双出磨煤机调试及运行特性分析

山西 兆光 发 电有 限责 任 公 司 一期 2 0 ×3 0MW 机组 锅炉 为上海 锅 炉 厂有 限公 司设 计制 造 的 S G一 16 /75一M8型 亚 临 界 、 0 51 . 自然 循 环 汽 包 炉 、 烧 燃 器摆动调温、 四角 切 向燃 烧 锅 炉 。锅 炉 配 置 了 C E
q ip dfrtef s p aepoet f rg nEet c u e i t hs rj ao l r p o h r c oD c i
P we o p rto o rC r o ain.Th xsi rbe h tt e e e it g n p o lms t a h

Ab ta t sr c: Co lp le zr r mp ra t cm b s a uv r e sa e i o tn o u — i t ne up n t h lcr we olr i q ime twi t eee t c p o h i o rb i ,Op i e t — m u d b g ig wi uv rzn y tm st eman m e u gn t p e ig s se i h i h l i p r ft e d b g i t a—u ig g n r t g a to h e u g n wi c l r n e eai g ho bn n u i Ths p p rs mm a zs t e c l n o o m nt . i a e u i r e h od a d h tfr d b g ig po es wih t e p v r i s se f e u gn rc s t h u e zn l i g y tms o d u l e di n e do t o l uv r rt a se o befe a dfe u a l e z twa — n c p i e h

双进双出钢球磨煤机检修、安装

双进双出钢球磨煤机检修、安装

双进双出钢球磨煤机检修、安装一、引言磨煤机是热电厂中不可或缺的设备之一,用于将煤粉细度调整至热电厂锅炉的正常燃烧所需的物料。

钢球磨煤机是一种高效的煤粉细磨设备,广泛应用于热电厂中。

钢球磨煤机主要由进料、磨料、排粉、送风四个部分组成,其中进料和排粉部分又称为“双进双出”,其特点是进出料同时完成。

本文将介绍双进双出钢球磨煤机的检修、安装步骤和注意事项,以使读者学习掌握双进双出钢球磨煤机的维护和安装技巧。

二、检修2.1 检测设备在检修开始前,首先需要检查双进双出钢球磨煤机的设备运行情况,确认设备是否安装正确、是否有碰撞、压力过大等现象。

如果发现设备异常情况,务必要进行及时维修。

2.2 检查轴承轴承是双进双出钢球磨煤机中关键的部件之一,如果出现故障,会影响设备的正常运转。

因此,在检修过程中,需要对轴承进行检查。

首先,需要清除轴承外壳内的杂物和灰尘,以免影响设备的正常运转。

其次,需要检查轴承密封件是否完好,如果出现损坏、磨损等情况,应及时更换。

最后,需要注入适量的润滑油来保持轴承润滑,防止产品在加速过程中因摩擦而发热。

2.3 检查传动系统传动系统是双进双出钢球磨煤机的核心部分之一,也是容易出现故障的部件。

在检修过程中,需要仔细检查传动系统以确认其是否正常运转。

如果发现故障或异常,应及时进行更换或升级。

2.4 检查引风系统引风系统是双进双出钢球磨煤机中的重要部件之一,如果出现故障,会影响设备的运转。

在检修过程中,需要仔细检测引风系统以确认其是否正常运转,如果出现异常,应及时进行维修。

2.5 检查和维修电气系统在检修过程中,需要检查双进双出钢球磨煤机的电气系统是否正常运转。

如果出现故障,应及时进行更换或升级。

同时,需要检查电气系统的线路和接口,确保它们满足国际电气技术标准。

三、安装3.1 设备选择与基础配合对于双进双出钢球磨煤机,需要在选用设备时考虑到设备的实际使用情况。

同时,需要注意设备的基础配合问题。

为使设备稳定运行,基础应有足够的强度和稳定性,以承受设备的运转压力和再生能源。

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双进双出钢球磨煤机性能试验要点及分析作者:陈晓斌 工作单位:上海重型机器厂有限公司摘要:电厂性能试验一般考核煤粉的细度,R90、R200的筛余量,以及对应的均匀性系数,吨煤电耗,本文介绍了兰州热电厂性能试验细度调整的过程,分析了料位,负荷风风风量,分离器挡板开度,出力,钢球加载量对煤粉细度的影响,使煤粉细度降低在合理范围内,最终确定磨煤机的合理运行方式,提高锅炉运行的经济性。

关键字: 双进双出钢球磨 性能试验 煤粉细度 煤粉均匀性系数 运行优化 煤粉细度是煤粉主要的性质之一,煤粉越细总表面积越大,挥发分析出越快,燃烧越完全,燃烧时机械未完全燃烧损失越小。

本文试验的目的是确定磨煤机各调节参数对煤粉细度的影响,使煤粉细度保持在合理范围内,使煤粉能够充分燃尽,减小飞灰、炉渣可燃物含量,提高锅炉运行经济性。

煤粉颗粒的尺寸是指它能通过最小筛孔的尺寸,也称煤粉的直径。

煤粉细度是指一定质量的煤粉通过一定尺寸的筛孔进行筛分时,筛子上剩余量占筛分煤粉总量的百分比即:我国电厂常用R90和R200表示煤粉细度,有时也采用R75。

R90表示筛孔直径为90um 的筛子筛分剩余百分比。

对于“200目过筛率”这种说法,目数物理学定义为物料的粒度或粗细度。

各国标准筛的规格不尽相同,常用的泰勒制是指筛网在1英寸(25.4mm)线段内的孔数即定义为目数。

目数越大,说明物料粒度越细;目数越小,说明物料100%x a R a b =⨯+粒度越大。

200目的筛子表示每英寸筛网上有200个筛孔,对应筛孔尺寸为R75。

煤粉颗粒的分布特性服从Rosin-Rammler 的破碎公式 :nbx x e R -=100Rx —在筛孔尺寸为x μm 筛子上的筛分余量;b —表征煤粉细度的系数(细度系数);n —煤粉均匀性指数 (与磨煤机和分离器的型式以及它们的运行工况有关)。

若已知n ,不同粒度下的换算式为:若已知R200和R90,煤粉均匀性指数n 和细度系数b 的表达式 :由上两式可知: 1. 当n 为定值时,b 愈大则R90就愈小,表明煤粉愈细;反之,b愈小则R90就愈大,表明煤粉愈粗。

2. 因R90 >R200 ,所以n >0;3. 当R90为一定值时,n 值愈大,则R200愈小,说明煤粉中较粗的90200901100ln 90100100lg ln lg ln 200lg 90n b R R R n =-=颗粒就愈少;4.当R200为一定值时,n值愈大,则R90愈大,说明煤粉中较细的颗粒就愈少;5.可见,n值较大时,煤粉中较粗和较细的颗粒都少,颗粒粗细分布较均匀;反之,n值较小时,煤粉中较粗和较细的颗粒均多,颗粒粗细分布不均匀。

当取b为一定值时,不同筛号的筛子筛分煤粉得到的曲线为图1的煤粉颗粒组成特性曲线(全筛分曲线):图1.煤粉颗粒组成特性由图1 可见,n值较大时,煤粉中较粗和较细的颗粒都少,粒度分布范围越小;反之,n值较小时,煤粉中较粗和较细的颗粒均多,粒度q 分布范围越大。

对于锅炉的燃烧,煤粉越细,机械未完全燃烧热损失4越小,而且可适当减小过量空气系数而使排烟热损失2q 减小,煤粉在炉膛内燃烧越充分,灰渣可燃物含量降低,锅炉效率越高;但煤粉越细,对于磨煤设备来说,磨煤所消耗的电能n q (制粉电耗)越多,制粉设备磨损m q 越大;所以存在一个经济细度或最佳细度,根据锅炉燃烧技术对煤粉细度的要求与磨煤机运行费用两个方面进行技术经济比较来确定。

通常把2q 、4q 、m q 、n q 之和为最小值时所对应的煤粉细度称为煤粉的经济细度。

图2.煤粉经济细度的确定2q +4q -排烟热损失和机械不完全燃烧热损失之和m q +n q -磨煤电耗和制粉设备金属磨耗之和q =2q +4q +m q +n q影响煤粉经济细度的因素有以下几方面,煤的性质(煤种、挥发分daf V 、可磨性系数Kgr 或HGI 等);制粉设备形式和运行工况(决定煤粉颗粒均匀性指数等);燃烧设备和燃烧方式。

综合考虑燃煤的挥发挥发分daf V 和煤粉均匀性指数 n 这两个主要因素的影响,煤粉的经济细度可按下面的经验公式计算:所以,在锅炉实际运行时,对于不同煤钟和燃烧设备,应通过燃烧调整试验来确定煤粉的经济细度。

一般火力发电厂性能试验主要考核双进双出钢球磨煤机的细度、均匀性指数以及吨煤电耗。

磨煤单位电耗Em:单位时间内,在保证煤粉细度的条件下,磨制单位重量原煤消耗的电功率:Em = Pm/Bm,kWh/t式中: Pm—电动机输入功率 kW;Bm—单位时间内磨煤机出力 t/h;三相异步电动机运行功率Pm由下式来计算:Pm= UIcosφ(1)式中: U—电动机电压 kV;I—电动机线电流 A;cosφ—功率因数。

其中,电压与线电流都便于测量或有仪表显示。

日常计算时作了简化,取功率因数为额定功率因素,查兰州热电厂技术协议,主电机为鼠笼式异步电动机YTM710-6,额定负荷时的功率因素为0.81。

以兰州热电厂双进双出钢球磨煤机BBD4054性能试验为例,分析影响煤粉细度的因素并在试验中进行调整,以达到最佳的经济效应。

BBD4054筒体直径3950mm,筒体长度5540mm,最佳装球量/最大装球量分别为56t/73t,加载的钢球规格为Φ30:Φ40:Φ50mm ,配比为1:1:1,分离器采用静态雷蒙型双锥形分离器。

煤粉细度的影响因素主要有以下4种:1) 分离器挡板开度:兰州热电厂BBD4054磨煤机采用静态雷蒙型双锥形分离器,双锥形分离器内装有调节挡板,调节挡上有0-6均匀划分的刻度,可根据煤粉细度要求调节挡板开度。

粗粒的煤粉撞击挡板后靠重力的作用经返煤管回落至磨机筒体内,与原煤混合在一起重新进行研磨。

合格的煤粉悬浮在一次风中,从分离器出口分配器输送至燃烧器,然后喷进锅炉内进行燃烧。

粗粉分离器煤粉细度调节倍率ϑ,是指在一定通风量下、分离器调节挡板开度(惯性式,离心力)或回转速度改变时,分离器出口煤粉细度值R90的变化情况:ϑ=90R/m in 90R 式中:R90-----某一通风量、某一挡板开度(或转速)时,出口煤粉细度R90的数值; m in 90R -----某一通风量、某一挡板开度(或转速)变化时,出口煤粉细度R90的最小值。

本质上,它是反映利用气流旋转强度或转向角变化,使离心分离或惯性分离效应变化的程度。

一定通风量下,分离器煤粉细度最大调节倍率:m ax ϑ=m ax 90R /m in 90RR----某一通风量、某一挡板开度(或转速)变化时,出口煤式中:m ax90粉细度R90的最大值,约等于分离器入口煤粉细度;这个指标表明在不改变通风量的条件下,利用挡板开度的改变可R将增大,分离器煤粉细度调以调节煤粉细度。

如果通风量增大,m ax90节倍率 将随之减小,所以系统运行时应维持一次风总风量在一定范围内。

这说明在不同风量下运行,分离器对煤粉细度的调节能力是不同的。

随着通风量的增加,调节能力降低。

在通风量不变的情况下,离心分离器出口煤粉的颗粒组成,在很大程度上取决于挡板的位置,挡板与分离器的径向夹角α增大,叶片遮盖增大,气流旋转加强,离心分离作用增大,出口煤粉变细,但回流磨机的粗粉会增加,磨机出力减小,磨机出力单位电耗将增加。

当α=45°~50°时,出口煤粉最细,以m inR表示。

进一步增大叶片倾90角α,出口煤粉重新又变粗,这是因为调节挡板开度减小,煤粉气流旋绕叶片阻力增大,会有部分气流不经过叶片而从挡板下部缝隙径直R表流向出粉口。

当倾角α=0°时,得到的煤粉最粗,煤粉细度以m ax90示。

我厂生产的分离器内锥体下部采用活门式,间隔流粉,如果活门制造不当,或者安装时没有检查转轴是否转动灵活,实际运行时就会很容易卡死,堵住回粉通路;若卡死在开启位置,风粉混合物将会不经过折向叶片(粗颗粒没有被分选),经此门短路直接排出分离器,影响出粉细度,降低煤粉细度调节倍率。

这样的情况在湖北鄂州电厂就曾发生过,在性能试验过程我厂人员通过顶盖人孔观察发现分离器内锥体下部六面体上的翻板门向上翘起,没有落下关闭,处于非正常位置。

最终检修工人用长钢筋从上盖观察门伸入分离器内,将翻板门顶下去,恢复成关闭状态。

由于分离器挡板位于中间位置时,调节效果最佳。

兰州热电厂性能试验时仅把分离挡板开度由3调到了4,测得的数据如下表1:图3.分离器挡板开度对煤粉细度的影响由图3分析得出当分离器挡板位置由3增大到4时,粗颗粒R90降低了21.34%,细颗粒R200降低了14.5%。

可见分离器挡板开度越小,对粗颗粒的过滤左右非常明显。

2)磨煤机出力(负荷风风量)与其它形式磨煤机不同,双进双出磨煤机不是通过给煤机来调节控制出力,而是通过调整磨煤机的负荷风量进行控制。

在运行中双进双出磨煤机无论负荷如何,磨煤机内风煤比始终保持不变。

这就是说在给定负荷下,如果想增减磨煤机出力,只需通过改变位于磨煤机负荷风系统的挡板开度,调节磨机入口的负荷风量即可实现,这是双进双出磨煤机的独有特点。

因此双进双出磨煤机响应锅炉负荷的调节时间非常短。

双进双出磨煤机的煤粉细度与出力成正比,即高出力时煤粉变粗,低出力时煤粉变细(分离器挡板开度一般不经常调整) ,这是因为当分离器挡板位置和料位不变时,由于筒体内存有大量煤粉,因此当减小负荷风量时,风的流量和其携带煤粉能力同时减小,大颗粒煤粉比例下降,分离器的循环倍率也变大,煤粉变得细些,反之,煤粉变粗。

本项试验目的是改变磨煤机出力,检测煤粉细度变化的幅度,分析煤粉细度偏粗的原因。

试验在B磨煤机上进行,磨煤机料位控制在500Pa、分离器挡板位置固定,分别在39t/h、49 t/h、63t/h、78t/h三个出力工况下进行煤粉取样并测量细度,磨机技术协议中BMCR工况下出力43.3/t,70t/h为最大出力。

试验结果见表2和图4。

图4. 磨煤机出力对煤粉细度的影响由图4和表2分析可得,当磨煤机出力由 78t/h降到 39t/h时,煤粉细度R90降低了 21.8%,R200降低了 34.7% ,而煤粉均匀性指数和磨机电网功率无明显变化,但制粉单耗会增加 88.01%,由于降低煤粉细度可以明显降低锅炉飞灰和炉渣的可燃物含量,节能效果更明显。

综合考虑,建议在满足锅炉负荷的情况下通过起停磨维持磨煤机出力在40t/h~50t/h的水平。

3)料位双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统,给煤机的控制是依据磨煤机筒体的实际料位来调节给煤机转速的。

料位自控装置根据料位变化信号自动增减给煤机转速,以维持恒定的料位,从而使给煤量与出粉量相等。

在一定的通风量和给煤量下,高料位运行可延长煤在磨内的停留时间,使煤反复磨制,煤粉变细;而低料位运行情况正好相反,煤粉变粗。

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