汽轮机轴承温度高的原因与处理方法共19页文档

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300MW机组汽动给水泵轴承温度高的处理

300MW机组汽动给水泵轴承温度高的处理

第11卷(2009年第8期)电力安全技术56加强监视其他元件的负荷潮流情况,发现过载立即向调度进行汇报。

一般情况下,变电运行人员在处理各类事故时均按各级调度规程、变电运行规程、现场运行规程、事故处理预案及相关的事故处理汇报程序,及时与调度及有关上级部门取得联系,反映所发生的事故情况、原因及运行方式的变化,在值班调度员的正确指挥下进行事故处理。

因此应强调各种规程的正确性和可操作性,特别是现场运行规程和事故处理预案应符合现场实际并具备较强的可操作性,同时还要根据工作中积累的运行经验不断地对规程进行修编和完善,使其能够在运行人员进行事故处理中真正起到指导作用。

通过对规程的不断学习,使运行人员熟悉各种方式下事故处理的原则、规范和汇报程序,确保事故处理的正确性,将事故损失降低到最低程度。

4建立并完善事故处理流程卡近年来,标准化作业已推广运用到电力生产的各个专业,事故处理也可以实施标准化作业。

可以根据各级规程、制度等建立一份事故处理流程卡,规范事故处理的各种行为,指导运行人员按照流程处理事故。

在熟悉各种方式下事故处理的原则、规范和汇报程序的基础上,有一项很关键的工作不可忽视,那就是当值运行人员在简单汇报故障情况之后,必须赶到保护室收集各种保护的详细动作情况和信号。

常规做法是到相关的保护屏上,根据保护动作情况、屏上信号灯进行手抄记录,同时到故障录波器打印动作报告。

但此种做法往往要花去很长时间,不能快速汇报给调度指挥人员,延误事故处理时间。

实际上这些工作可以提前完成,即:由运行人员为变电站内的每套保护装置量身定做一张故障信号表,罗列该套保护的动作类型、信号、故障测距情况。

将此表打印数份放置在保护屏内备用,当遇故障时,运行值班员赶到保护屏现场进行简单的打勾等记录即可,这样能大大缩减手抄时间而且不会有遗漏,汇报起来也清晰明了。

5严格执行规程制度有效隔离故障点事故处理过程必须严格按规程执行。

规程是用教训和鲜血写成的,其保证安全的作用是非常重要的。

汽轮机推力瓦温度高原因分析及处理

汽轮机推力瓦温度高原因分析及处理

汽轮机推力瓦温度高原因分析及处理摘要:某电厂二期项目3号汽轮机为上海汽轮机厂生产的单轴、单缸、反动凝气式机组,额定功率:50MW;额定转速:5500r/min。

该机组自2021年投产以来,高负荷(44-45MW)情况下,一直存在推力轴承工作瓦块温度偏高的问题,导致机组无法长期满负荷运行,影响到电厂设备安全及经济效益。

经过认真分析,找到了推力轴承工作瓦块温度偏高的主要原因,采取措施进行处理后,机组带50MW负荷运行,工作瓦块温度由121℃降至83℃,效果明显,恢复了机组满负荷运行能力,解决了3号汽轮机推力轴承工作瓦块温度偏高的问题,保证了该电厂机组的安全稳定运行。

关键词:汽轮机;推力轴承;推力瓦温度1概述某电厂二期项目3号汽轮机为上海汽轮机厂生产的单轴、单缸、反动凝气式机组,型号:N50-6.1/475;额定功率:50MW;额定转速:5500r/min。

该机组前轴承为径向推力联合轴承,由轴承壳体、推力瓦块组件和径向轴承瓦块组成。

推力轴承瓦块组件分正负两组,分布在转子推力盘的两端,每组有11个瓦块,瓦块安装在持环上;推力瓦块背部有平衡块,通过平衡块的摆动,使轴向负荷平均分布于各推力轴承瓦块上,从而使推力瓦块表面的负荷中心都处于同一平面内,每一个推力轴承瓦块均承受着相同的负荷。

机组正常运行时,工作瓦块受力,所以工作瓦块温度高于非工作瓦块温度。

该机组自2021年投产以来,高负荷(44-45MW)情况下,推力轴承工作瓦块温度一直偏高(数据详见表1),最高时达到121℃(汽轮机厂家设计值:115℃报警;130℃跳机)。

为了控制工作瓦温度不超标,该机组经常保持负荷在40MW左右运行。

表1:3号汽轮机推力轴承瓦块温度数据2推力轴承工作瓦温度高原因分析2.1推力盘与推力轴承工作瓦端面位置不平行2022年4月份,该电厂3号汽轮机临停检修,现场拆检推力轴承组件,发现工作瓦右侧半边瓦块(见图2-1:#3、#4、#5、#6、#7、#8)均有磨损,其中有3块瓦块磨损比较严重(见图2-1:#4、#5、#6),左侧半边瓦块没有出现明显的磨损(见图2-1:#1、#2、#9、#10、#11),机组运行中瓦块温度比较高的是#4瓦块(见图2-2:对应#2测点位置)。

汽轮机组轴瓦温度高的分析及处理

汽轮机组轴瓦温度高的分析及处理

汽轮机组轴瓦温度高的分析及处理X谭立锋(内蒙古元宝山热电厂,内蒙古赤峰 024000) 摘 要:分析某汽轮机300MW 机组普遍存在的2号轴瓦温度高原因,阐述了影响可倾瓦温度的关键因素,并通过合理选择轴承的油隙、调整轴瓦的负荷分配、修刮可倾瓦的进出油楔、扩大进油节流孔等手段,使改型机组2号轴瓦温度明显降低。

关键词:汽轮机组;分析;处理 中图分类号:T K 268 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)04—0074—02 某汽轮机300MW 直接空冷机组,首次启动后#2瓦温度偏高,尤其是#2B 侧温度最高达105℃,且还有增大趋势。

经调整润滑油温在42℃左右时,瓦温略有下降,但始终高于102℃。

停机翻瓦检查,瓦块有明显划痕,最终通过调整轴承的油隙、调配轴瓦的负荷分配、修刮可倾瓦的进出油楔、扩大进油节流孔等手段,使机组2号轴瓦温度明显降低。

这对保障机组安全、稳定运行具有重要的意义,同时对解决同类型机组存在的同样问题具有重要的参考价值。

图1 东汽300MW(合缸)汽轮发电机组轴系示意图2.5 漏风漏风是指炉膛漏风、制粉系统漏风及烟道漏风,是排烟温度升高的主要原因之一。

炉膛漏风主要指炉顶密胶、看火孔、入孔门及炉底密封水槽处漏风。

制粉系统漏风指备用磨煤机风门、挡板处漏风。

烟道漏风指氧量计前尾部烟道漏风。

对于负压下工作的锅炉,外界冷空气通过锅炉的不严密处漏入炉膛以及其后的烟道中,致使烟气中过量空气增加。

漏风使排烟损失增大,不仅是使它增大了排烟容积,而且也使排烟温度升高,因为漏入烟道的冷空气使漏风点处的烟气温度降低,从而使漏风点以后所有受热面的传热量都减少,故使排烟温度升高。

此外,冷风漏入制粉系统的结果必然会减少流经空气预热器的空气量,导致排烟温度升高,同时还会增加系统的通风电耗,对制粉过程带来不良影响。

2.6 受热面积灰、积焦受热面积灰、结焦将使传热系数下降,烟气换热下降,致使排烟温度上升。

浅析汽轮机推力瓦温高的原因及处理

浅析汽轮机推力瓦温高的原因及处理

浅析汽轮机推力瓦温高的原因及处理摘要:热电厂汽轮机中的推力瓦部件,经常出现温度过高的现象,严重影响汽轮机的正常运行。

本文分析了推力瓦温度过高的原因,并结合实例,介绍了一些处理方法,仅供参考。

关键词:推力瓦温度高处理推力瓦是汽轮机中一个重要部件。

如果轴向推力过大,或推力瓦块温度过高,将会导致机组保护停机,一但推力瓦块乌金磨损烧坏,转子便会发生不允许的轴向位移,使汽轮机通流部分发生碰撞、磨损等严重事故,所以推力瓦的正常工作是保障汽轮机安全运行的重要条件之一。

1、推力瓦块温度高的原因分析1.1 瓦块温度普遍升高机组试运行阶段如果润滑油温和油压正常的情况下,推力瓦块温度普遍高,可能是推力瓦块油楔小,进油不畅或回油量小造成的,在运行中也可检查推力轴承工作面与非工作面的温度。

参照l号轴承温度是否偏高,如果温差较大,可调整推力轴承回油孔针形阀开度在总行程的2/3以上,观察推力瓦温是否下降。

机组投运一段时间后,瓦块温度逐渐升高,并与负荷大小有一定的关系,这可能是在运行中通流部分工况改变所致,常见原因有:叶片结垢,平衡盘处轴封磨损改变了平衡推力的大小等原因造成。

1.2 某块瓦块温度偏高在汽轮机运行中,推力轴承瓦块中有某块温度经常偏高,如果排除热工测点错误,则可能是瓦块尺寸偏厚,或推力瓦定位安装环上的销钉松动,将瓦块顶起造成的,需解体推力瓦,检查推力瓦定位安装环上的销钉是否把紧,在平板上测量瓦块厚度,将所有推力瓦块涂红丹粉,整体组装后与推力盘研磨,检查瓦块的接触面积是否达75%以上。

1.3 上半瓦块温度偏高(1)针对推力支承联合轴承,应考虑推力轴承支撑弹簧刚度是否变小或支撑杆高度不够,造成推力轴承头部下垂,使工作面上半部瓦块承受的压力增大,温度升高。

(2)针对自位式推力轴承,应检查球面和安装环定位销钉与销孔,如定位销孔偏斜或定位销变形,会妨碍球面瓦的自位性能,或使上、下半推力瓦受力改变,引起上下两半瓦块温度不均。

1.4 不同瓦块温度升高且无明显规律在电厂检修中遇到的最难以消除的推力瓦块温度升高的情况是无规则的瓦块温度升高,即处理了这一块,下次又出现了另外一块,这次处理了下瓦,下次又变成了上瓦,这样问题就比较复杂。

背压汽轮机运行中的问题分析

背压汽轮机运行中的问题分析

背压汽轮机运行中的问题分析在实际工作过程中中,背压汽轮机在运行时经常出现排汽温度高、前后轴承温度高、封冷却器运行不正常等一系列状况。

针对热电厂背压汽轮机运行中出现的问题,采取相应的措施解决了运行中的问题确保背压式水轮机高效稳定运行。

标签:背压汽轮机;气封;轴封冷却器;改造1背压汽轮机运行中存在的问题及原因分析1.1 汽轮机排汽温度高原因分析热电厂单级背压汽轮机的进汽口通入的是中压蒸汽。

锅炉产生的蒸汽通过输送管线送入汽轮机,带动给水泵运行。

设备安装完成后进行调试,在调试过程中出现排汽温度过高的问题,这一现象表明背压式汽轮机在运行过程中并没有达到预期效果,效率低下。

这种情况一般有以下几种原因:喷嘴结垢、叶片结垢、喷嘴和叶片发生变形等。

但是热电厂所安装的背压式汽轮机为全新的设备,不存在结垢等问题。

经与厂家技术人员沟通,确定排气温度高是厂家设计问题所致,而不是操作和设备问题。

1.2 汽轮机气封漏汽量大原因分析热电厂背压式汽轮机前后气封采用梳齿迷宫式气封(如图1所示),价格较低,结构也不复杂,运行稳定,危险系数低,同时安装简单。

但是,现实中设备存在较长的轴向长度,影响整体的密封效果,因此容易造成泄露。

因为存在较多的泄露蒸汽,泄露的蒸汽大大提高了轴向加热段的长度,使得其温度随之升高,造成了较大的胀差。

同时,轴上凸台和气封块的高低齿之间存在错位引起的位置偏差而倒伏,最终导致漏汽量的不断变大,因此密封情况存在较大隐患。

1.3 汽轮机气封冷却器工作失常原因分析在汽轮机气封冷却器工作时,其第一级是真空状态,因此气封冷却器可以将泄漏的漏气抽出。

所以,气封冷却器的第一级必须是与大气隔离的密封室,抽气机在工作时,密封室往往呈现负压状态。

安装背压式汽轮机时,气封冷却器的位置不能过低。

但是热电厂将气封冷却器装在厂区0m处,在轴封运行状态下,第一级真空无法保证,使得气封冷却器不能正常运行。

2背压汽轮机改造方案2.1 汽轮机排汽温度高改造方案背压汽轮机机组在工作时,压力符合要求,仅仅是排气温度不符合要求,温度过高。

汽轮发电机组轴承工作温度探讨

汽轮发电机组轴承工作温度探讨

汽轮发电机组轴承工作温度探讨作者:李晓军汽轮发电机组轴承在高转速、重负荷下工作,必须减少摩擦,保证安全。

一般汽轮发电机组轴承都是采用循环供油方式,以保证连续不断地供给压力和温度合适的润滑油。

机组正常运行中,通常按现场规程执行35℃~45℃的轴承入口油温标准,以及与之对应的轴承最高允许工作温度指标(60℃~65℃)。

但是在某种情况或机组采用短圆筒轴承,动压排油量较其它轴承少,或由于轴承负荷分配不均,或因受辐射热等影响,使得这类轴承在这种环境和工况下运行时的温度较其它轴承温度高许多(达到65℃以上),这一情况以新机组调试较为常见。

当机组已接带负荷,唯有轴承温度较高而未有其它异常情况,此时既不甘就此停机检查和分析原因,又担心设备安全。

为避免轴承温度升高到常规指标以上,引起乌金脱胎事故,很自然的采用降低轴承入口油温的措施,并可收到一定效果。

但是,轴承润滑油入口温度降低到35℃或更低时,是不适宜的,这样做使得润滑油粘度增大、油膜厚度增加,从而减少了转子的偏心率,造成转子不稳,由此还可能使轴承产生振动。

采用降低轴承入口油温的方法来降低轴承温度是有限度的,需慎重。

汽轮发电机组所用巴氏合金轴承,工作温度在什么范围内合适?以及轴承最高允许工作温度值界定为多少度才恰到好处?尚无统一规定和标准。

根据西屋金属制造厂的介绍,支持轴承乌金工作温度在66℃~99℃是正常的。

该厂还把汽轮机轴瓦高温报警温度规定为107℃,并规定轴瓦温度升高到112℃时停止机组的运转。

这与我国现行300 MW汽轮机运行导则之规定“轴承金属温度极限值为113℃”相吻合。

上面这一组轴瓦温度控制指标虽然较高,但仍然远远低于巴氏合金开始变软的温度(130℃)和巴氏合金凝固终了的温度(240℃)。

因此可相信,112℃以下的温度不会对轴瓦产生强度方面的危害,也不会由于轴瓦温度如此高、润滑油粘度降低而使轴承油膜抗载能力降低到有害程度。

与此相反,因较高的轴瓦温度,使润滑油膜减薄,使轴承偏心距加大,可以增加机组运行的稳定性,对机组安全运行有益。

汽轮机组轴瓦温度高的原因分析及处理

汽轮机组轴瓦温度高的原因分析及处理

汽轮机组轴瓦温度高的原因分析及处理摘要:本文分析了某600MW汽轮机组普遍存在的6瓦温度高的原因,阐述了影响6瓦温度的关键因素,并通过调整轴承的接触、负荷分配、轴瓦与轴承盖间隙、转子扬度、轴瓦扬度、轴瓦油隙、修补轴瓦和轴颈等手段,从而解决了6瓦温度高的问题。

关键词:6瓦温度高;自位能力;轴瓦、轴颈损伤;检修工艺0引言某电厂汽轮机组是上海汽轮机厂引进美国西屋公司技术制造的亚临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机。

汽轮机的型号是N600-16.7/537/537,该型号汽轮机组共有11个轴承,1~4、11瓦为四瓦块可倾瓦,5、9、10瓦下瓦为两瓦块可倾瓦、上瓦为圆筒瓦,6~8瓦为圆筒瓦。

自机组投产以来,6号轴承曾经多次出现轴颈损伤、瓦温高等问题,严重影响机组安全稳定运行。

1轴承座和轴承结构特点该型号低压转子轴承座与低压外缸焊接为一体结构,由于低压外缸本身刚度较差,决定了低压轴承座内的轴承标高,将随着真空变化引起的低压缸变形而有所变化。

1号低压缸前轴承为可倾瓦(5瓦),1号低压缸后轴承(6瓦)和2号低压缸前(7瓦)、后轴承(8瓦)均为圆筒瓦。

6号轴承体水平分成两半,装配时用两只销钉来确保两半轴承体准确定位,下半轴承由三块垫铁支撑于轴承座内,左右两块垫铁与中心线呈45度角,在垫块与轴承体间装有调整垫片,可以移动轴承位置,使转子与汽缸同心。

同时下半轴承体略低于水平中分面处,装有一止动销,它延伸到轴承座的一条槽内,以防止轴承转动。

润滑油通过轴承座与垫铁之间通孔进入轴承,沿通道进入上半轴承体的进油槽,可靠地供油润滑。

进油槽并不延伸到轴承两端,部分润滑油经过轴承两端周向油槽的下部回油孔泄到轴承座内,顶轴油在轴承体底部进入轴承。

当转子中心变化引起轴颈倾斜时,轴瓦随之转动自动调位,从而使轴颈与轴承间的间隙在整个轴承长度范围内保持不变,这就要求轴瓦球面垫铁和球面座之间的球形配合面接触非常好。

由于圆柱形轴承是单油楔轴承,因此油膜稳定性较差,并且由于轴瓦结构原因,一但有异物进入轴瓦楔形间隙将会卡在轴颈与轴瓦之间,造成轴颈的损伤。

汽轮机轴承回油温度超高原因分析及对策

汽轮机轴承回油温度超高原因分析及对策

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汽轮机轴承回油温度超高原因分析及对策
作者:何军林
来源:《科技创新导报》2013年第03期
摘要:通过对阳春新钢铁有限责任公司汽轮机油系统的分析,找到了汽轮机轴承回油温度超高报警,进而导致汽轮机ETS系统保护停机的原因,提出了采用防水式活动卡套螺纹铠装热电阻替代原来的快速插接式热电阻的改进措施。

实践表明,在改进后的大半年时间里,汽轮机再未出现轴承回油温度超高报警的故障,改进取得了良好的效果。

关键词:汽轮机轴承温度分析对策。

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56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
1、不要轻言放弃,否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
汽轮机轴承温度高的原因与处理方法 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。
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