调整矿井主扇叶片的报告

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左家寨煤矿主要通风机调整叶片角度安全技术措施 3

左家寨煤矿主要通风机调整叶片角度安全技术措施 3

左家寨煤矿主要通风机调整叶片角度安全技术组织措施一、概述矿井通风方式为中央并列式,即为主井、副斜井为进风井,回风斜井为专用回风井。

安装有两台FBCDZ-10-№24型轴流式主要通风机(一台运转,一台备用)。

主要通风机叶片角度+6°,主要通风机功率2*132Kw,电流406A,电压380V,目前总进风量为6486m3/min,总回风量6686m3/min。

根据矿井生产布局,矿井布置有一面四头(即11M71工作面一个工作面,1666瓦斯抽放巷和1640瓦斯抽放巷两条煤巷及11M74回风顺槽里、外段两条煤巷掘进工作面),风量过剩。

为了优化通风系统,合理分配风量,提高矿井有效风量率,需调整主要通风机叶片角度,将叶片角度调整为+30,为保证调整主要通风机叶片角度期间的安全,特制定以下安全技术组织措施。

二、主要通风机叶片角度调整时间:年月日时分三、组织措施1、成立调整叶片角度总指挥部总指挥:杨厚红副总指挥:余国洪、章五星成员:杨元华、李军、王兴明、陈贵生、迟恩涛、刘松主要通风机叶片角度调整运行总指挥部设在左家寨煤矿矿调度室。

调度室联系电话:88882、成立现场指挥部在回风斜井地面主要通风机机房设现场指挥部:由余国洪任组长,主要职责是负责现场的主要通风机调整叶片角度的具体操作工作。

电话:80583、职责分工:(1)总指挥部:由杨厚红负责,主要职责是全面指挥、协调主要通风机调整叶片角度工作,在出现问题时及时采取相应的措施。

(2)现场指挥部:由现场指挥部负责人全权负责现场指挥、协调工作。

(3)调度室:由迟恩涛负责,主要职责是协助总指挥在主要通风机调整叶片角度期间对各项工作进行协调处理,并及时将叶片调整情况汇报总指挥。

(4)通风工区:由杨元华负责,主要职责是负责主要通风机调整叶片角度后的通风系统调整及对井下各地点风量、各巷道气体情况的测定工作,负责保证通讯系统、安全监控系统能够稳定、安全、可靠地运行。

(5)安全与环境保护监察部:由陈贵生负责,主要职责是负责主要通风机调整叶片角度期间的安全监察和撤人工作,并监督措施的贯彻执行情况,确保主要通风机能够安全可靠地调整叶片角度。

矿井主扇风机调节频率安全技术措施通用范本

矿井主扇风机调节频率安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT648版本/ 修改状态:01 / 00The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis,Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc.编辑:__________________审核:__________________单位:__________________矿井主扇风机调节频率安全技术措施通用范本矿井主扇风机调节频率安全技术措施通用范本使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。

资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。

目前我矿主扇采用双级45赫兹运转,根据20xx年通风能力核定,核定风量发生变化,现需调整至6200-6300m3/min,为了确保调风安全可靠,特制定如下调风方案:一、矿井主扇风机调频时间。

施工时间:20xx年3月日点分至点分二、组织机构。

为保证此期间“一通三防”工作的正常开展及矿井的生产安全,特成立领导小组:组长:李建斌。

副组长:万斌。

成员:苗常青、张松宁、张洪涛、刘威、张慈、崔翔职责:负责对此期间的通风管理,并进行现场组织、协调、监督,确保矿井安全生产。

三、调风目的。

根据20xx年通风能力核定,核定风量发生变化,现需调整至6200-6300m3/min,确保矿井安全生产。

更换主要通风机风叶角度2

更换主要通风机风叶角度2

编号:LHTFK-----2010015 隆华煤业有限责任公司调整风机风叶角度保证矿井通风系统安全技术措施编制单位:通风科编制人:山峰编制日期:2010年6月1日措施审签意见签批意见:隆华煤业有限责任公司调整风机风叶角度保证矿井通风系统安全技术措施根据矿井生产实际需要,现井下风量不足,公司领导研究决定将主要通风机风叶角度由00调整到+2.5°,即全矿井风量由8600 mVmin 增加至9100n r/min左右,为保证这次调风工作的安全顺利进行,特编制本措施。

一、主要通风机调整风叶角度前的通风系统情况矿井的通风方式采用“二进一回”的独立进回风系统,抽出式通风。

全矿井共有三路进风巷道,分别是副斜井、主斜井和回斜风井,;所有井下供风由风井独立回出。

选用的主要通风机的型号为FBCDZ M24/2 X85型轴流式通风机,《主通风机性能和矿井通风阻力测定报告》通风机的叶片调到+2.5 °,风量在8900n r/min才可以满足目前井下需求。

二、调整风叶角度工作1.由机电科负责调整,调整时先调备用风机后调主风机。

2.调整风叶角度时由机电科通知通风科作好观察风量的准备工作。

三、调整风叶角度的准备工作1.通风科提前排查各处密闭墙,特别是主通风机风叶角度调整后处于回风侧的所有密闭墙的完好情况,如有密闭不严的要立即组织人员进行封堵,必须保证井下所有闭墙不漏风。

2.测风人员必须在井下待命,接到风机角度调整的通知后对井下进行全面测风。

3.通风科提前检查通风系统内的所有通防设施。

4.现场瓦检员在各工作面栅栏处待命,禁止其他人员进入。

四、调整主要通风机的时间和日期调整主要通风机风叶角度的时间暂定在2010年6月5日下午14: 00。

如条件不具备,由公司领导根据矿的整体安排,再作具体调整。

五、调风机风叶角度工作的组织安排参加调风的井下人员和机电科各岗点的配电工,务必于6月5日下午13:30在调整风叶角度前,必须到达指定位置。

矿井通风调整通知范文

矿井通风调整通知范文

矿井通风调整通知范文尊敬的各位矿井工作人员:根据近期天气的变化和矿井内部通风系统的需要,我们决定进行矿井通风的调整。

现将具体通知如下:一、通风调整的目的经过全面的矿井安全检查,我们发现原有通风系统在特定气象条件下存在不足之处。

为了保障矿工们的生命安全和工作环境的舒适性,我们决定进行通风调整。

此次调整旨在提高通风系统的效率,并确保在任何气象条件下都能为工作人员提供充足的氧气供应。

二、通风调整的具体方案1. 增加主排瞬时风量控制为了应对特定天气条件下矿井内部压力的不平衡,我们将在主排风机上增加瞬时风量控制装置。

通过此装置,通风系统能够根据实时的矿井内部气流情况,调整风机的工作状态,确保通风系统的稳定性和灵活性。

2. 优化支排风量分配根据不同的作业区域和工作时间段,我们将优化支排风量的分配。

通过合理的调整,我们将确保每个作业区域都能获得恰当的通风支持,并最大程度地减少不同区域之间的压力差异。

3. 强化监测和报警系统我们将加强矿井通风监测和报警系统的建设与更新,并增加远程监控功能。

这将帮助我们实时了解矿井内气流情况,及时掌握异常情况,并采取必要的应对措施。

三、通风调整的实施时间和注意事项1. 实施时间通风调整将于本月15日开始,并将持续一周时间。

在此期间,我们将逐步完成各项调整工作,确保流程的顺利进行。

期间将引导和帮助工作人员适应新的通风环境。

2. 注意事项为确保通风调整期间的安全性,我们需要各位工作人员注意以下事项:- 严格遵守矿井通风调整的安全操作规程;- 提高对矿井内气体和风流变化的敏感度,并及时报告异常情况;- 充分配合工作人员的引导和调度,确保工作的连续性和高效性。

四、通风调整的预期效果通过此次通风调整,我们期望达到以下效果:- 提高矿井内的气体新鲜度,保障工作人员的健康和工作效率;- 减少矿井内部不同区域之间的压力差异,提高通风系统的均衡性;- 强化通风监测和报警系统,提升安全防护能力;- 提升通风系统的灵活性和应变能力,适应不同天气条件下的工作需求。

基建矿井主要通风机叶片角度调整实践

基建矿井主要通风机叶片角度调整实践

矿井主要通风机的选择是设计院根据矿井的井 服务年限、 矿井的煤层赋存条件、 煤层的瓦斯含 型、 量、 预计开采期间矿井瓦斯的涌出量和涌出形式 、 采 煤方法、 矿井开拓方式、 地温等情况, 经过计算矿井 生产期间通风容易和困难时期的矿井通风量 、 矿井 通风阻力, 从而选择确定矿井主要通风机。 根据矿 “三同时” 井建设 的原则, 矿井基建期间必须及时安 [1 - 2 ] 。 但矿井基 形成矿井通风系统 装主要通风机, 建期间以及矿井投产初期, 矿井生产规模小, 需要通 , 风量也小 设计院选型的通风机即使调整到生产厂 家给定的最小角度, 矿井通风量也有大量的富余。 这一方面提高了矿井通风的压力, 增加矿井通风的 浪费了电力资 难度; 更重要的是大量的富余通风量, 源, 增加了矿井建设成本和生产期间的成本 。 1 矿井概况
徐矿贵州兴隆煤矿位于贵州省遵义市习水县, 设计生产能力为 90 万 t / a。地面标高 + 1 260 m, 开 采下限 + 500 m。井田走向分为 4 个采区, 矿井开拓 方式采用平硐、 斜井单一水平上下山, 采区采用前进 区内采用后退式。 该井田位于官店向斜的西北 式、 翼, 井田总体为一单斜构造, 煤系地层为二叠系上统 5 # 煤层厚 1. 37 m, 8# 龙潭组, 主要可采煤层有 3 层,
# #
矿井目前通风方式采用中央分列式 , 即主、 副平 一采区回风斜 硐和一采区轨道上山进风斜井进风, 井回风。一采区回风斜井安装 FBCDZ - №33 轴流 3 对旋式通风机, 矿井通风量 13 075 m / min, 实际需
3 要通风量 6 824 m / min。为了减少主要通风机的富 余通风量, 风机叶片安装角度已调至生产厂家规定
的最小角度 - 6° 3

主扇切换审批单 2

主扇切换审批单 2

主扇切换申请报告
切换的日期2014年8月4日切换主扇2号切换至1号申请部门通风科切换部门通风科、机电科主扇司机李兴农电工郭利明、于强各部门负责人
安全科:韩天高、通风科:李元平、机电科:刘新虎、
调度室:任师远
切换的原因
进行一月一次的主要通风机切换,要对其工作状况进行检修、维护,保证主要通风机性能的良好及矿井的安全生产,避免主要通风机长时间工作损坏造成不必要的安全事故。

相关部门领导意见
通风科长
机电科长
通风副总
机电副总
总工
附:主扇停电停风切换安全技术措施。

矿井通风调整通知范文

矿井通风调整通知范文尊敬的矿井通风调整相关人员:为了确保矿井通风系统的安全和稳定运行,同时满足矿工的健康和生产需求,经过专业评估和讨论,决定对矿井通风进行调整。

现将调整通知如下:一、调整目的:为了提高矿井通风效果,确保矿工的健康和安全,增加矿井生产效率。

二、调整内容:1. 改变通风系统的布局和风机的位置,以优化风流分布。

重点关注以下区域:井下工作面、回风巷道和通风主孔等。

2. 更新和维修通风设备,确保其正常运行和高效工作。

3. 调整通风系统的工作参数,包括风量、风速和压力等,以适应矿井实际情况和需要。

4. 加强通风系统的监测和管理,通过引入先进的监控技术和智能化系统,及时发现并解决通风问题。

5. 完善通风相关的安全标准和操作规程,并加强对矿工的培训,提高其安全意识和应急处理能力。

三、调整任务和时间表:1. 设计和改造通风系统的方案,提前于6月30日完成。

2. 调整通风设备和参数,开始于7月1日,并逐步实施。

3. 检查和测试通风系统的性能,确保其正常运行和稳定。

4. 进行定期的维护保养,每月进行一次全面检查和测试。

四、调整后的预期效果:1. 提高矿井通风效果,优化矿工工作环境,减少职业病和事故风险。

2. 提高通风系统的运行效率和稳定性,减少能源消耗和运维成本。

3. 提高矿井的生产能力和质量,促进矿山的可持续发展。

五、调整后的工作要求:1. 所有相关人员应密切配合,按照安排和时间表,完成各项调整任务。

2. 进一步加强通风系统的管理和维护,确保其长期有效运行。

3. 加强对矿工的培训和教育,提高其对通风系统的操作和维护能力。

4. 报告和记录调整后的效果和问题,并及时进行整改和改进。

总之,本次矿井通风调整工作是为了提高通风系统的安全性和稳定性,确保矿工的健康和生产需求。

希望各相关人员能充分配合并严格按照调整要求执行,确保调整任务的顺利完成。

如有疑问,请及时与通风系统调整小组联系。

谢谢大家的配合与支持!矿井通风调整小组日期。

调整矿井主扇叶片的报告

李子垭南煤关于调整矿井主要通风机叶片的报告李子垭南煤矿现有2个进风井,即+573m主平硐和2#进风井,1个回风井,即+850m回风斜井。

通风方式为中央分列式,矿井通风方法为抽出式通风。

在+850m地面风井房安装有2台FBDCZ-8-№20型对旋式轴流通风机,电动机功率为2×110Kw,现1、2号风机叶片角度一级为42.5°,二级为39°,矿井总进风3528m3/min,总回风量3574m3/min,负压2017Pa,矿井通风等积孔1.54m2。

根据矿井现有的采掘部署和今后的采掘计划安排,矿井风量富余系数达不到规定要求,尤其是进入2012年上半年时,目前主要通风机的通力可能不能满足矿井安全生产的需要。

经矿及各部分反复考察、研究后,决定将矿井1、2号风机一级的叶片角度由现在的42.5°调整到48°,二级的叶片角度维持现有的39°不变,以适当增大矿井总进、总回风量,满足矿井安全生产的要求。

一、调整矿井主要通风机叶片角度的必要性分析1、通过主要风机叶片调整,以适当增大矿井总进、总回风量,满足目前矿井安全生产的要求。

2、通过叶片调整后,可提前预计目前所安装的主要通风机的能力是否能够满足2012年上半年矿井通风困难时期安全生产的需要,以便提前采取针对性的措施。

二、调整矿井主要通风机叶片角度的可行性分析(一)矿井最大需风量时期风量预计根据矿井采掘接替安排,矿井最大需风量时期可能出现在以下几种情况:一是:5120皮带下山、5235机巷、5135机巷、风巷、413皮带、行人1下山掘进,5227开采、5132工作面开采、5233工作面备采,即3个煤巷3个岩巷2个采面1个备采面共9个头面;二是:5120机巷、风巷、5235机巷、413回风、皮带下山、414大巷掘进、5231、5132工作面开采、5233、5135工作面备采,即3个煤巷3个岩巷2个采面2个备采面共10个头面;;三是:4131机巷、风巷掘进、414皮带、轨道、回风下山掘进、5120综采面、5235采面开采、5135工作面备采,即2个煤巷3个岩巷2个采面1个备采面共8个头面;按目前我矿的煤及半煤岩巷配风量350m3、岩巷配风量200m3、采面配风量550 m3、综采面预计配风量1100 m3、备采面配风量250 m3计算,以上三种情况下的矿井需风量分别为:q1=(350×3+200×3+550×2+250×1)×1.2=3600 (m3/min), q2=(350×3+200×3+550×2+250×2)×1.2=3900 (m3/min), q3=(350×2+200×3+550×1+1100×1+250×1)×1.2=3840 (m3/min)。

主扇停机事故调查报告

主扇停机事故调查报告主扇停风事故调查报告2022年5月30日16时48分,我厂1号主扇停止运行。

调度室接到通知后,立即安排人员启动小港沟煤矿非计划停风技术措施,并于38后启动2号风机。

现由机电、通风、安全等部门配合事故调查,并出具调查报告。

1、事故发生时间2021年5月30日16点48分至17点26分,共计38分二、事故性质突发性电器故障三、事故发生经过2022年5月30日下午16:50,矿井调度室接到了一个主要风扇工人李星农的报告,主风扇被关闭了。

甘沟煤矿安全预案启动后,机电部门应立即安排甘沟煤矿安全人员停止通风措施。

通风部负责打开防爆门,调度室负责通知井下人员撤离。

16时51分,机电部门接到通知,立即安排电工郭黎明赶赴现场切换主风机。

郭黎明赶到现场后,发现一级主风机变频柜切换时面板上没有显示。

立即,通风科科长李元平、机电科科长刘新虎等赶到现场,共同将主风机切换至2号主风机。

在切换过程中,由于电动风门突然燃烧,1号导风板只能手动关闭。

手动关闭导风板需要20分钟。

关闭1号导风板后,立即打开2号导风板,启动2号风机。

时间是17:26,总共38小时。

之后,所有人员下井等工作均应按照《小港沟煤矿非计划空气停止技术措施》执行。

四、事故发生原因直接原因1.主风机变频柜面板无显示原因:经机电科人员检查,发现变频器内部控制变压器(200va)烧坏。

造成控制回路无法正常工作。

2、电动风门开闭器突然烧坏原因:由于电动风门长期暴露在户外,最近雨水较多,导致电机受潮。

在关闭挡风玻璃时烧毁。

间接原因:1、巡检人员巡检不到位。

2、雨季期间未对设备进项相关保护措施。

3、主扇工培训不到位。

五、事故教训1.在今后的安全生产工作中,完善设备管理制度和设备检查制度,认真检查全矿设备。

2、采取相关措施,对暴露室外的设备进行保护。

3、培训相关人员,加强相关人员业务能力。

机电部分,通风部分,安全科,2022年5月30日。

主扇调整风叶技术措施

主扇风机调节扇叶角度技术措施
编制单位:机电科
编制日期:2013年2月3日
执行日期:2013年2月3日
主扇风机调节扇叶角度安全技术措施
根据矿井正常通风需求,需要对主扇二号风机扇叶角度进行调整,为了确保调试过程安全顺利进行,编制本措施。

望施工人员认真执行。

组长为现场工作第一安全责任人,对整个调试过程负安全管理责任。

一、工作前的准备工作
1、将调节风叶时需要使用的工具提前准备齐全。

2、检查扇叶的制动闸是否灵活可靠。

二、安全注意事项
1、调节风叶时,必须得到矿调度室同意后,方可作业。

2、调节扇叶时,必须有一专人负责拉制动闸,以防风叶自转伤人。

3、调节工作开始前要将所调试风机配电柜断电,并挂“有人工作,严禁送电”标志牌。

4、调节风叶时,必须将一、二级风叶调节到统一角度。

5、调节扇叶时,必须关闭蝶阀闸门及风道闸门。

6、调节工作完毕后,仔细检查风机内部是否留有工具。

7、如有风叶结冰现象,要处理干净。

三、调节完毕后
1、调节完毕后,将工具清点放回原处。

2、将现场杂物清理干净。

3、将所调风机按正常开机顺序开启,由一名通风员下井测风。

风量
达到通风需求后此调节风叶工作结束。

其它未尽事宜,严格按矿相关技术措施执行。

机电科
2013年2月3日。

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李子垭南煤关于调整矿井主要通风机叶片的报告李子垭南煤矿现有2个进风井,即+573m主平硐和2#进风井,1个回风井,即+850m回风斜井。

通风方式为中央分列式,矿井通风方法为抽出式通风。

在+850m地面风井房安装有2台FBDCZ-8-№20型对旋式轴流通风机,电动机功率为2×110Kw,现1、2号风机叶片角度一级为42.5°,二级为39°,矿井总进风3528m3/min,总回风量3574m3/min,负压2017Pa,矿井通风等积孔1.54m2。

根据矿井现有的采掘部署和今后的采掘计划安排,矿井风量富余系数达不到规定要求,尤其是进入2012年上半年时,目前主要通风机的通力可能不能满足矿井安全生产的需要。

经矿及各部分反复考察、研究后,决定将矿井1、2号风机一级的叶片角度由现在的42.5°调整到48°,二级的叶片角度维持现有的39°不变,以适当增大矿井总进、总回风量,满足矿井安全生产的要求。

一、调整矿井主要通风机叶片角度的必要性分析1、通过主要风机叶片调整,以适当增大矿井总进、总回风量,满足目前矿井安全生产的要求。

2、通过叶片调整后,可提前预计目前所安装的主要通风机的能力是否能够满足2012年上半年矿井通风困难时期安全生产的需要,以便提前采取针对性的措施。

二、调整矿井主要通风机叶片角度的可行性分析(一)矿井最大需风量时期风量预计根据矿井采掘接替安排,矿井最大需风量时期可能出现在以下几种情况:一是:5120皮带下山、5235机巷、5135机巷、风巷、413皮带、行人1下山掘进,5227开采、5132工作面开采、5233工作面备采,即3个煤巷3个岩巷2个采面1个备采面共9个头面;二是:5120机巷、风巷、5235机巷、413回风、皮带下山、414大巷掘进、5231、5132工作面开采、5233、5135工作面备采,即3个煤巷3个岩巷2个采面2个备采面共10个头面;;三是:4131机巷、风巷掘进、414皮带、轨道、回风下山掘进、5120综采面、5235采面开采、5135工作面备采,即2个煤巷3个岩巷2个采面1个备采面共8个头面;按目前我矿的煤及半煤岩巷配风量350m3、岩巷配风量200m3、采面配风量550 m3、综采面预计配风量1100 m3、备采面配风量250 m3计算,以上三种情况下的矿井需风量分别为:q1=(350×3+200×3+550×2+250×1)×1.2=3600 (m3/min), q2=(350×3+200×3+550×2+250×2)×1.2=3900 (m3/min), q3=(350×2+200×3+550×1+1100×1+250×1)×1.2=3840 (m3/min)。

由此可见,矿井最大需风量时期会出现在5120综采工作面准备期间即2012年上半年。

(二)矿井通风困难时期的通风阻力预计根据矿井采掘接替安排,矿井通风困难时期可能出现在以下两种情况:一是:最大需风量时期即5120机巷、风巷、5235机巷、413回风、皮带下山、414大巷掘进、5231、5132工作面开采、5233、5135工作面备采,即3个煤巷3个岩巷2个采面2个备采面共10个头面,矿井需风量q=(350×3+200×3+550×2+250×2)×1.2=3900 (m3/min);二是:最远通风距离用风地点需风量最大时即:4131机巷、风巷掘进、414皮带、轨道、回风下山掘进、5120综采面、5235采面开采、5135工作面备采,即2个煤巷3个岩巷2个采面1个备采面共8个头面时,此时,矿井需风量q=(350×2+200×3+550×1+1100×1+250×1)×1.2=3840 (m3/min)。

按矿井通风系统分析,通风困难主要是矿井西翼采区,此时,矿井通风阻力在现在基础上增加的主要原因是:1、总进、回风量增加即Q1=3840-3574≈300 m3/min,按矿井现在风阻Rm=h Rm/Q2=2017/59.572=0.5684,计算,由此增加的通风阻力为:h1=Rm×Q1=0.5684×(300/60)2≈15(pa),414区开拓时,通风距离增加了1600m,风量750 m3/min,通风阻力增加了190 pa(计算过程详见附件1)。

则预计矿井通风困难时期的通风阻力将达到2207pa左右。

(三)、调整矿井主要通风机叶片角度后运行工况点合理性、稳定可靠性分析1、矿井总风阻预计Rm=h Rm/Q2=2207/(3840/60)2=0.5388式中:Rm—矿井总风阻,Kg/m7;h Rm—矿井总负压,Pa;Q2—矿井总风量,m3/s;根据李南矿通风机性能曲线表明:在矿井通风风阻为0.5388 Kg/m7,矿井主要通风机一级叶片角度调整到48°后,对应的风机风量为70.1m3/s,负压为2207 Pa,未达到主要通风机额定负压(2500 Pa)的90%,矿井最大需风量3900 m3/min,未达到主要通风机额定工作风量(4500 m3/min)的90%,且运行工况点处于83%的效率圈以内,属在高效区内运行(其工况点详见图1)。

同时,主要通风机二级叶片未作调整,此工况并不是主要通风机最大极限能力,故运行的稳定和可靠性也能保证。

由此可见,调整主要通风机一级叶片角度后,其运行工况合理、稳定、可靠。

图1 调整叶片角度后困难时期主要通风机运行工况图70.126002200180014001000600200024002040608010012027.5°/23.5°32°/28°37.5°/32.5°43.5°/37°48°/42°Q(m3/s )Pst (Pa )48°/39°0.830.800.75注:此图依据重庆天巨成公司所测定、提供的主要通风机性能特性曲线所作。

2207综上所述,调整主要通风机一级叶片经济、科学、可靠、可行。

三、调整矿井主要通风机叶片角度的技术保障措施1、调整前,我矿已多次与主要通风机制造厂家的总工程师联系,并从主要通风机结构、机械强度、电机负载能力、噪声等方面进行了探讨,并形成了共识即调整主要通风机一级叶片。

2、调整叶片前,厂家提前派技术人员和专业技术现场指导,调整期间,指挥组人员可随时与该厂家的总工程师保持通讯联系。

3、可争取集团公司专家的技术支撑。

附件1:414采区开拓期间所增加的通风阻力计算附件1:调整主要通风机叶片角度的安全技术措施;附件2:矿井近期通风系统示意图。

附件1414采区开拓期间所增加的通风阻力计算1、回风沿程所增加的通风阻力计算总回风巷道总长L=1600m,三心拱巷道断面S=6m²,巷宽2.7m,巷高1.667m,通过风量Q=750m³/min,空气平均密度P m 1.25Kg/m³取a0=90×10-4Kg/m³=0.009 Kg/m³按空气密度校正a= a0×(p m/1.2)=0.009×(1.25/1.2)=0.009375 Kg/m³巷道断面周长P=2.33B+2h2=2.33×2.7+2×1.667=9.625m巷道摩擦风阻R f=Alu/s³=0.009375×1600×9.625/6³=0.6684 Kg/m7巷道摩擦阻力h f=R F Q2=0.6684×12.52≌105Pa2、进风沿程所增加的通风阻力计算主运输大巷总长L=1600m,三心拱巷道断面S=6.5m²,巷宽2.8m,巷高1.6m,通过风量Q=750m³/min,空气平均密度P m 1.25Kg/m³取a0=90*10-4Kg/m³=0.009 Kg/m³按空气密度校正a= a0×(p m/1.2)=0.009×(1.25/1.2)=0.009375 Kg/m³巷道断面周长P=2.33B+2h2=2.33×2.8+2×1.6=9.724m巷道摩擦风阻R f=Alu/s³=0.009375×1600×9.724/6.5³=0.5311 Kg/m7 巷道摩擦阻力h f=R F Q2=0.5311×12.52≌85Pa合计增加的通风阻力为190 Pa.附件2调整矿井主要通风机叶片角度的安全技术措施根据矿井现有采掘部署和矿井风量富余系数情况,经研究决定,将矿井1、2号风机一级叶片角度增加5.5°,即由现在的42.5°调整到48°,8以适当增大矿井总风量,满足矿井安全生产的要求。

一、工程实施时间2011年月日至2011年月日。

二、组织措施为确保风机叶片角度调整期间和调整后,矿井通风系统运行可靠,各小组听从指挥组的安排。

1.指挥组:总指挥:李正军副总指挥:肖立平、赵健康职责:负责组织、协调各工程的实施。

2.通风组组长:肖立平成员:力万高、幸禹彬、熊鹏飞、刘芙蓉、蒋忠华、陈京职责:(1)风机叶片调整前,矿井风量的测定;(2)风机叶片调整后,矿井风量的测定及矿井通风系统的调整。

3.机电组组长:赵健康成员:曾艺、胡肖、王锡军、李晓波职责:(1)风机倒机;(2)风机叶片角度调整;(3)风机叶片角度调整后,矿井风机运行情况观察及维护。

三、风机叶片调整方案1.调整方案及步骤运行2号主要通风机,将1号风机一叶片角度增加到48°,稳定、连续运行1个月后,调整2号风机角度,稳定、连续运行1个月后,工作风量达到预期效果后,宣布主要通风机叶片角度调整工程成功。

步骤:(1)将风机倒机到2号主要通风机运行;(2)调整1号风机叶片;(3)倒机到1号主要通风机运行;(4)机电队留电工在风机房值班24小时,观察运行情况,并作好记录;(5)连续试运行一个月,并测定通风效果;(6)调整2号风机一级叶片到48°,其余步骤同上。

2.应急方案主要通风机叶片调整后,如主要通风机运行不正常、不稳定或通风系统没有达到预期效果,应立即进行倒机,恢复风机原来的叶片角度,并同时宣布主要通风机叶片角度调整结束。

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