本钢1号高炉强化冶炼浅析

合集下载

浅谈高炉冶炼炼铁技术工艺

浅谈高炉冶炼炼铁技术工艺

浅谈高炉冶炼炼铁技术工艺发布时间:2022-11-21T05:56:02.114Z 来源:《工程建设标准化》2022年14期作者:李小文[导读] 我国钢铁产业在快速地向前发展,在钢铁产业持续发展的过程当中,李小文61230119760805****摘要:我国钢铁产业在快速地向前发展,在钢铁产业持续发展的过程当中,炼铁成为的重要的工作内容,通过提高高炉炼铁技术的应用程度,可以有效推动冶炼工作的持续发展。

在我国推出钢铁领域低排放产业政策的情况下,对于高炉冶炼要求比较高,钢铁企业应该在冶炼过程中遵循高效原则、低耗原则、环保原则,研究一些高炉炼铁的新技术,进一步提升高炉冶炼技术在炼铁工序中的应用效果,从而全面提升钢铁企业的炼铁质量。

关键词:高炉冶炼;炼铁技术;工艺1高炉冶炼炼铁工艺分析1.1高炉结构高炉冶炼炼铁的应用能够提高钢铁的产量,并冶炼工作的安全性。

其中在高炉炼铁的过程中,比较常见而且发挥不可替代作用的设备就是高炉。

高炉结构的外形通常都是圆柱形,并根据钢铁冶炼的要求设置不同的出风口与排风口,在冶炼工作开展时,需要上线将铁原料输送到高炉内,从而实现加工与处理。

再加上高炉炼铁需要较高的温度,同时应该根据实际情况适当的运用其他辅助设备,保证炼铁工作顺利进行。

但由于炉内温度相对较高,使得铁矿石的分子结构被破坏,从借助还原剂生成铁,从而将铁进行分离。

1.2高炉炼铁工艺流程钢铁企业在运用高炉炼铁工艺的过程中,应该事先做好较为全面的分析,掌握各个环节工艺流程,保证各项工作的顺利进行,避免受相关因素影响而限制炼铁效果的提升。

其中高炉冶炼炼铁工艺主要涉及到四个环节,首先,在高炉冶炼时应向炉内输送适量的铁矿石,其次,将原料装进高炉设备,紧接着工作人员应该根据实际情况对高炉内部进行通风处理,最后,对高炉炼铁后所产生的废渣进行处理,而且还应该将产生的煤气排除。

在实际开展炼铁工作过程中,企业不仅需要重视钢铁的炼出,还应该强化对排气净化工作的重视,这样能够避免影响生态环境,使得炼铁工作顺利进行。

本钢新1号高炉采用中心加焦技术生产实践

本钢新1号高炉采用中心加焦技术生产实践

炉而言 , 对原燃料的质量要求更高 ,特别是对焦炭
热强度要求较高 ,通常 400 3 0 m 级的大高炉要求的
焦炭 热性 能 为 C I 2%、CS >6 %,见 表 1 R ̄ 0 < R ̄ 9 。
表 1 本钢新 1 高炉焦 炭质 量的变化 号
Ta . b 1BX TEEL n w . l s u n c o e q a i h ng s S e No 1 b a t r a ec k u l y c a e f t
By me n fa s r so e h i a t o s s c sr d cn e i c me o o e , p i zn e b r e a so e e ft c n c lme h d u h a e u i g t n o fp wd r o t i h mi i g t u d n h s u t r , o t zn t e i ei e e g p r m ee s c n r l n a e s n b e h o e c c mb s o t cu e r p mii g h k n t i c n r y a a t r , o tol g r a o a l t e r t a i il o ut n i tmp r t r , e u ai g t e c a g n y t m, p mi i g t e g s f w it b t n t e b a tf r a ek e s o e e a u e r g l t h i g s se o t zn a o d sr u o , l s n c e p n n h r i h l i i h u sa l p r t n f r a l n i e h e t c — c n m c i d x i mp o i g g a u ly n h r d c v t o tb e o e a i o o g t ,t e h e o o o m i n e si r v n r d al ,a d t e p o u t i t i y

连云港亚新1号高炉强化冶炼实践

连云港亚新1号高炉强化冶炼实践

连云港亚新1号高炉强化冶炼实践摘要连云港亚新钢铁炼铁厂1号高炉克服原燃料条件差的困难,通过加强管理,采取技术手段,使高炉实现了大矿批、高顶压、高风速等的强化冶炼操作,保持了高炉炉况长期的顺行与稳定,取得了产能提高、指标改善的积极效果,达到了预期目标。

关键词高炉强化冶炼实践1 前言连云港亚新1号高炉有效容积1296m3,设计年平均利用系数2.8t/m3.d,采用了双排料仓布置、料车上料、串罐无料钟炉顶装料设备、单一高炉煤气的顶燃式热风炉、低压脉冲煤气布袋除尘、高炉喷煤与富氧等技术。

高炉炉顶压力为0.03~0.22MPa,设计耐压0.25 MPa。

炉底、炉缸采用陶瓷杯复合内衬结构,炉底满铺2层高炉微孔炭砖和3层半石墨高炉炭块,炉底2层环形炭砖采用高炉微孔炭砖;炉缸环形炭砖下部5层采用高炉微孔炭砖、上部6层采用半石墨高炉炭块砌筑,炉底、炉缸的内侧砌刚玉莫来石陶瓷杯。

炉腹以上有冷区砌筑区域采用砖壁合一的薄炉衬结构形式。

2014年7月份,高炉采取了一系列的强化冶炼手段,矿批由原来最大42t逐步加大到57t,顶压加到由0.220 MPa 提高到0.245 MPa。

采取强化冶炼措施后,取得了显著效果。

2 原料管理是高炉强化基础高炉要进行强化冶炼,必须有原、燃料条件作为基础,所以,炼铁厂结合厂部实际情况,加强了入炉原燃料管理。

2.1加强筛分管理,力求净料入炉高炉炉料结构中,配有部分块矿。

由于块矿中含粉较高,达30%左右,在加上受当地气候影响,遇到下雨天气,粉块粘结,一方面,上料困难,沿途转运站落料斗全部堵死,影响高炉其他料种的供应;块矿上仓后,高炉料仓粘结,有效利用容积变小,需要人工清理,清理难度大,且存在安全隐患;槽下块矿筛板板结,而且大量粉末入炉,影响高炉顺行。

鉴于以上情况,炼铁厂新建两台块矿筛,将入仓块矿全部筛分,力求净料入炉,减少粉末对上料系统以及炉况的影响。

高炉用焦炭全部采用外购,现场露天堆放。

在倒运过程中,焦炭破碎严重产生大量的粉末。

本钢1号高炉炉缸冻结的处理

本钢1号高炉炉缸冻结的处理
压 9k a : 0P ,3 0炉顶温度 70C 0 5  ̄,随后顶温居高不 下 ,5 0 : 顶温 80C, 3 5  ̄ 此时发现炉 口堵料 ,大小钟 无法动作 ,不能上料 。 2 0焦炭负荷退到 3 5 : : 2 . ,3 4和 4 3分别加 4 4 : 4 焦一车( 每车 1 t : 次铁炉温 01 _) 4 6 ,0 0 . %,2 0次铁 : 0 炉温 0 8 0 0 2 0 3 0 . %, : , : 和 : 次铁共 出了 6t , 0 4 0 2 0铁 1t 0 渣,至此已经亏铁 10, 6 t 亏渣 6t 0,炉凉事故已 经形成,6 0低压时 ,4 、5 、6号 、 : 3 号 号 7号 、8
中圈分类号 :T 5 31 F7. 文献标识码 :B
Tr a m e fNo 1Bl s e t nt . a tFur c e r h o e fBX TEEL o na eH a t Fr z n o S
ZHANG h n f S e ga
( o a igP a t BX TE I nM kn ln , r S EL, Lio igBe x 1 7) 1 a nn n i ()) 1 (
风温 8 0C,23 0o :0风温 l0 0C,l1 和 l 5风压 5o :5 : 4
2 冻结 的原因
17 日丙班 悬料后 恢复 炉 况热 源用 的较 少 ,导 )
致炉温急剧下滑 , 炉缸热储备不足是此次炉凉的诱 因。全班减煤 2t 0,风温开的时问过长,达 6个小
急剧上升,料崩不见影 , 风量减到 70 i,风 5 / n mr a
停 止喷吹煤粉 ,1 :0 风温降至 7 0 全关 时 92 0 ℃(
l 0  ̄) 95 10( .1: 2 0~2 : 23 0赶 料线撵 尺 ,焦 炭负 荷 由

高炉强化冶炼

高炉强化冶炼

3.提高风温还可加快风口前焦炭的燃烧速度,提高T理,热 量更集中干炉缸,使高温区域下移,中温区域扩大,有利间 接还原发展,直接还原度rd降低。 4.风温的改变也是调剂炉况的重要手段之一。
高炉接受高风温的条件 凡是能降低炉缸燃烧温度和改善料柱透气性的措施,都 有利高炉接受高风温。 1.改善原燃料条件精料是高炉接受高风温的基本条件。只 有原料强度好,粒度组成均匀、粉未少,才能在高温条件下 保持顺行。 2.喷吹的燃料在风口前燃烧时分解、吸热,使理论燃烧温 度降低,高炉容易接受高风温。为了维持风口燃烧区域具有 足够的温度,需要提高风温进行补偿。 3.加湿鼓风时.因水分解吸热要降低理论燃烧温度,相应提 高风温进行热补偿。 4.搞好上下部调剂。保证高炉顺行的情况下才可提高风温。
• • • • • • • • •
(2)高还原性:低FeO、多气孔低温固结型烧结矿 FeO↓1%——K↓1.5%——产量↑1.5% (3)焦炭固定碳含量高:CS = 100 – A – V A↓——焦炭热值↑——渣量↓ (4)熔剂CaO含量高:CaO有效 = CaO – R×SiO2 (5)高强度:冷态强度——转鼓指数 热态强度——烧结矿低温还原粉化RDI 球团矿还原膨胀RSI 焦炭反应性↓ C + CO2 = CO
• (3) 煤气停留时间延长 • 提高炉顶压力,煤气在炉内停留时间延长,有利于还原反 应进行,也有利于焦比降低。 • (4) 有利稳定顺行 • 提高炉顶压力,由于压头损失降低,流速减慢,作用于炉 料的浮力也相应降低,炉料比较容易下降,因而有利于炉 况稳定顺行。 • (5) 除尘器瓦斯灰量减少 • 炉顶压力由常压转为0.08MPa时,炉尘量降了20%~50%, 现代高炉炉顶压力提高到 0.15 ~ 0.25MPa ,炉尘量常低于 10/kg/t。

高炉强化冶炼

高炉强化冶炼

→煤气热能、化学能利用不充分
→焦比升高
I> I适时:煤气流速过大
中心过吹或管道行程
△P↑
炉况恶化→焦比↑
适宜冶炼强度和焦比的关系
I适是随冶炼条件的改善不断增大的
1
2
冶炼条件改善
3


4
5
适宜的 冶炼强度
各类因素之间关系的分析
1) 产量和消耗之间的关系 2) 效益与产量、消耗之间的关系 3) 产量与高炉寿命、效益之间的关系 4) 产量与质量之间的关系
还原、软化熔融等。
散料堆中的粒度分布情况
炉料性质对布料的影响(A)
炉料的粒度
(不同粒度的混合料)
大块炉料易于滚落到堆角 由于堆角处料层薄,相对透气性好;
小块炉料则多集中在堆尖 由于堆尖处料层厚,相对透气性差。
高炉炉顶装料设备
料车- - 钟式
P·W- -无钟式
影响炉顶装料状况的因素
固定因素 a、布料设备参数 1、布料器形式 2、炉喉高度和直径 3、大钟与炉喉间隙 4、大钟倾角及速度 5、无钟炉顶参数 b、炉料特性
(一般:下部调剂的反应较快)
6.2 高炉操作制度
高炉四大操作制度
装料制度 送风制度 造渣制度 热制度
3) 造渣制度
★ 控制炉渣各种理化性能的总称
包括
熔化温度、粘度、炉渣成分、 熔化滴落区间、 脱硫性、排碱 性、表面性能等
控制造渣过程和终渣性能
6.2 高炉操作制度
高炉四大操作制度
装料制度 送风制度 造渣制度 热制度
高炉炼铁生产的原则
各类因素之间关系的分析
1) 产量和消耗之间的关系 2) 效益与产量、消耗之间的关系 3) 产量与高炉寿命、效益之间的关系 4) 产量与质量之间的关系

对我国高炉强化的一些想法

对我国高炉强化的一些想法
我国的高炉强化可以划分为设备和技术强化,以利用其巨大的生
产能力,提高生产效率、降低生产成本,提供更优质的产品。

首先,应加大对高炉设备的强化投入,增加新型高炉的建设,安
装智能设备,提升渣化和添加剂处理技术,加快设备技术的更新换代。

在技术方面,应加强炉内气体动力学优化和温度场控制技术的研究,
提高生产过程的热效率和反应性;发展带电炉间流体的数值模拟,降
低烧结工艺的不确定性;实施高温可靠性分析等新型技术,以提高炉
内温度场的稳定性和准确性;应用自动化技术,实现炉内参数的实时
监测,大大降低生产工艺的复杂性。

此外,还要重视高炉运行安全性的提升,增加对炉壁质量和炉室
结构可靠性的考核,加强工艺设计,引入可控制的气氛,建立快速响
应系统,及时维护和修复;在生产设备上建立自动报警系统,提高设
备的可靠性,减少设备发生事故的概率。

最后,要加强炉内阴极保护的实现,针对不同炉型采取不同方法,进行阴极保护工作,以降低阴极背景电位,减少抗压强度下降及炉渣
析出物等不良现象,提高炉渣质量。

总之,要加快高炉的技术更新,重点提高高炉的设备水平和生产
安全性,利用现代技术,更好地利用高炉的巨大资源,提升其生产效
率和产品质量,以满足市场的需求。

青钢1号高炉高煤比冶炼特点

青钢1号高炉高煤比冶炼特点第33卷第2期2011年4月山东Shandong冶金MetallurgyV01.33No.2April2011青钢1号高炉高煤比冶炼特点何波(青岛钢铁控股集团有限公司炼铁厂,山东青岛266043)摘要:青钢1号高炉通过采取精料,提高富氧率,优化上下部操作等措施,实现了高煤比冶炼,最高煤比达20ok#t.高炉提高煤比的冶炼特点是炉缸活跃,炉顶煤气温度降低,煤气分布趋于合理,煤气利用率提高,综合焦比降低.计算表明,差值置换比达0.922fit,经济效益显着.关键词:高炉;高煤比;冶炼特点;差值置换比中图分类号:TF53文献标识码:B文章编号:1004—4620(2011)02-0016—021前言自2009年以来,青钢1号高炉(有效容积380m.)通过采取精料,提高富氧率,优化上下部操作等措施,实现了高煤比冶炼,日最高煤比达200kg/t.高煤比促进了高炉强化冶炼,逐步改善了高炉技术经济指标(见表1).提高煤比以后,综合焦比呈下降趋势.表1青铜1号高炉提煤比不同阶段技术经济指标不同煤比阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5阶段风温,煤比,综合焦比,富氧率/人炉品产量/℃(kg?t-')(kg?t-)%位/%(t?d)2提高煤比所采取措施2.1精料1)提高块矿比例.精料是高炉实现高煤比的物质基础,青钢1号高炉在高碱度烧结矿和酸性球团矿的基础上,适当提高了高品位块矿的比例,从而提高了入炉料综合品位,降低了渣量,改善了高炉下部透气性,为提高煤比创造了有利条件.2)提高焦炭和煤粉质量.青钢喷煤车间通过合理配煤,改善喷煤工艺,给高炉提供了低灰分(10.5%12%),低硫(0.45%0.55%)并且成分稳定的高质量煤粉;外购焦分批,分种入炉,减少了变焦波动.从而给高炉提高煤比提供了良好的物质基础,但原燃料质量仍较差,如果原燃料指标改善,高炉经济指标还有改善的巨大潜力.收稿日期:2011-o1—17作者简介:何波,男,1976年生,1998年毕业于华东冶金学院钢铁冶金专业.现为青钢炼铁厂厂长助理,工程师,从事炼铁工艺技术工作.l62.2提高富氧率富氧能够促进煤粉燃烧和提高置换比,2009年3月以前,炼铁系统富氧率偏低,虽然也进行过提高煤比的尝试,但效果均不理想,主要表现为提高煤比后,出现了炉缸堆积,炉墙粘结,综合焦比上升等问题.2009年3月以后,青钢为炼铁提高富氧率提供了较好的保障,高炉富氧率稳步提高到2.0%以上,为提高煤比创造了较好的条件.2.3优化炉内操作优化上部装料制度,精料,高风温,高富氧率,炉内采用矿焦等差料线,有效地稳定上部煤气流. 在长期的生产实践中摸索出适合高炉顺行的合理煤气分布,有效地促进了高煤比条件下炉况顺行. 3高煤比冶炼特点3.1炉缸工作活跃提高煤比后,焦炭负荷逐渐提高,高炉中含铁炉料比例显着增加,相对增加了煤气与含铁炉料的接触面积和接触时间,冶炼周期相应延长;同时有利于间接还原的发展和直接还原的降低,改善了炉缸的工作条件,使炉缸工作更加活跃.由于煤粉挥发份高于焦炭,因此碳氢化合物在风口前气化后产生大量的H:,致使炉缸煤气量增加.煤气量增加并且H的穿透能力强于CO,导致燃烧带扩大.另一方面,由于煤粉在风口内开始燃烧,管路内形成高温的热风和燃烧产物的混合气流,其流速和动能大于全焦冶炼时的鼓风动能和风速n],也导致燃烧带的扩大.1)铁水物理温度提高.青钢1号高炉提高煤比后,铁水物理温度有逐渐提高的趋势(见表2).2)炉渣脱硫率提高.由于炉缸工作状态好,青钢1号高炉渣铁物理温度好转,提高了脱硫效率,表现为£s(炉渣硫含量与铁水硫含量的比值)提高,如图1所示.%盯23332&j加i55555om加2m叭&}55554铝昭M=兮何波青钢1号高炉高煤比冶炼特点2011年第2期表2煤比与铁水物理温度变化趋势煤~t/(kg?t)图11号高炉煤比与Ls的对应关系3)有利于冶炼低硅低硫生铁.由于煤比提高后炉缸工作状态好转,s提高,人炉硫负荷降低,为冶炼低硅生铁创造了有利条件.根据生产实践,认为提高煤比后仍可冶炼低硅低硫生铁.3.2炉顶煤气温度降低.煤气利用率提高高煤比带动了高冶炼强度,单位时问内下料速度加快,一方面造成炉顶煤气温度降低;另一方面增加了煤气与含铁炉料接触面积,有利于炉内化学煤比148kg/t能利用,表现为混合煤气利用率升高(为配合提高煤比,采取了矿批逐步扩大的措施),如图2所示.煤比/(kg?t)图21号高炉煤比与煤气利用率的对应关系3.3煤气流分布发生变化实践表明,当煤比大于一定数值时,再增加喷煤量会导致煤气流边缘发展,需要缩小风口面积. 但到目前为止,1号高炉从各方面来看,还未出现边缘发展的现象.为保持合理的煤气分布,在操作中采取如下措施:1)根据煤气曲线分布及炉体温度,水温差等参数的变化,调整料线,矿/焦料线由1100 mm/1100mm降到1300mm/1200mm;2)扩大矿批, 增大料层厚度,稳定上部煤气流,随着煤比的提高, 矿批逐步由11t扩大到12t,很好地稳定了上部气流.不同煤比情况下的煤气曲线见图3.煤比173kg/t煤比183kg/t煤比195kg/t图3青钢1号高炉不同煤比的煤气曲线3.4全压差无明显变化理论分析认为喷吹燃料后全压差有所升高,但从青钢1号高炉大煤量喷吹的实践来看,全压差变化不大,并没有明显升高.分析认为,这与增加煤量后,煤气H:含量增加从而导致炉况的重度和黏度相应地降低有关.全压差没有明显升高,这也是1号高炉能够提高煤比的重要因素.4高煤比下的置换比差值置换比刚安下式计算:R--(K一1(2+∑AK)/(G~G),(1)其中:K.为喷吹煤粉G时的焦比,kg/t;为喷吹煤粉时的焦比,kg/t;E△K为喷吹煤粉期间除喷煤因素以外影响焦比的代数和;G.,G2分别为增减喷吹煤粉不同时期煤比,kg/t.计算所用数据统计见表3.另外因[Si]含量的变化(基准期0.53%,比较期0.48%)降低焦比2.5kg/t,料制变化降低焦比3kg/t,其他影响焦比因素没有发生变化,可以忽略不计,贝0∑△K=一5.5kg/t.表3计算置换比数据项目基准期比较期煤比(G.,G2)/(kg?t)173183焦比(含焦丁,K,,K2)/(kg?t)372.68357.96煤比低时,煤粉置换比高,因此,只计算高煤比时的置换比.将表3中的数据带人公式(1)计算可知,R=0.922t/t.尽管有一些因素影响了置换比的计算,使得置换比计算结果偏高,但是目前来看,由于煤,焦价格比为0.67,因此只要置换比高于0,75,就有经济效益. 提高煤比过程中,青钢做了大量工作,包括炉前延长出铁时间保证出净渣铁,减少高炉憋风;严格控制风压,防止管道行程等,但是有些必要的数据难以获得.因此,当煤比达到一定程度后,缺少了对提高煤比的一种方向性指导,需要进一步分析探讨:1)对重力灰和布袋灰及时进行化验,以对比碳含量变化;通过岩相分析,区分并对比瓦斯灰含碳量变化的来源是焦还是煤.2)无法对煤粉成分及焦炭热强度及时进行分析,进而无(下转第25页) 17张辉等3000t热矫直机使用技术开发2011年第2期定参数,减少参数中不合理的关联性限制,以满足实际工况需要,快速提高标定速度和换辊速度.4使用效果评估济钢中厚板厂3000t热矫直机使用技术开发为期1a,通过使用技术开发,既定目标全部完成.自2009年改造至今,矫直机支撑辊热胀死现象彻底根除,非矫板状态下,工作辊平均温度为65℃,支撑辊平均温度为94℃,工作辊辊身氧化铁皮粘附现象消失,工作辊辊身矫直损伤现象消失,电器控制系统大幅优化,换辊参数更加符合现场工况的需要,换辊速度大幅提升,上,下辊系平均更换时间从8h减少为2h,辊系在线使用寿命平均超过3个月.参考文献:[1]成大先.机械设计手册[M]-4版.北京:化学工业出版社,2002:10-11O.[2]LiLiansheng,Y angDeyin,ZhengShouzhong.EAQUIPMENTIn- novationtoImprovetheSurfaceQualityofPlate[J].SteelRoll-ing,2006(5):58.[3]VladimirB,Ginzburg.SelectionofOptimumStripProfileand FlatnessTechnologyforRoilingMills[J].I&SEngineer,1997(7):30—37.[4]eofProgrammableControllerandItsAttentionEvent[J].PlantMaintenanceEngineering.2003(5):17. DevelopmentofUseTechnologiesfor3000tHot-levellerzHANGHui.GUANXing—wei (TheMedium—heavyPlatePlantofJinanIronandSteelCo.,Ltd.,Jinan250101,China) Abstract:Because3000tHot—levellerexisteddesignandusedefects,suchas,overlockout,smallerbearingplay,lowerrolls urfacehardness,oilgaslayoutflaw,rollcoolingmannerproblemandrollchangeprocessdisadvanta ge,somecorrespondingsolvedmeasuresweretaken,forexample,rollsurfaceoverlaying,deepeningtheinnerholeofbearingchock,ad dingcoolingpipesandpositionpeng.Then,itsolvedmaindriveinstability,gettingridofheatexpansionbearingbreakage,fer ricironoxideconglutinationandrollworkingdamage.Therollchangetimewasreducedto2hoursfrom8hoursandonlinetimeofro llswasover3months.Keywords:hot-leveller;bearingplay;rollsurfacehardness;rollcooling;rollchangingsyste m<>●<>●<>●<>?<>●<>●<>●<>●<>?<>●0●<>●<>●0●<>●(>●<>●<>●<>●<>●<>●(>●<>●<>●<>●<>'(>●<>●(>●<>●<>●<>●<>●<>'<>●(>●<>.(>●<>●<>●<>.(>●<>●<>●(>(上接第17页)法推测风口区域的氧过剩系数,不能准确判断高煤比时需要的富氧量.提煤比过程中,如果出现炉况接受能力变差,操作者不能判断是煤比高了还是焦炭质量变差导致,没有准确数据,高炉调剂不容易到位或滞后.5结语1)精料是实现高煤比冶炼的基础,在大煤量喷吹条件下,焦炭作为料柱骨架以保证渣铁渗透性的作用愈加明显,应特别注意焦炭质量的变化.2)顺行是实现大煤量喷吹的保障,一方面大煤量喷吹有利于改善炉缸的工作状况,另一方面炉缸工作状况的不断改善为炉况顺行提供保障.3)抓好炉内操作,及时根据大煤量的冶炼特点做出各种参数的调整及控制,特别是稳定气流方面,是实现长期高煤比的重要保证.4)高富氧率是实现高煤比冶炼的必要条件.高煤比能够带动高炉冶炼强度的提高,高风温,高富氧率,高煤比,高冶炼强度是相辅相成的.5)应引进一些先进的设备,为炼铁必需数据的获取提供必要手段,为经济技术指标的进一步提高打下良好基础.参考文献:[1]王筱留.钢铁冶金学(炼铁部分)[M].北京:冶金工业出版社,2002:75.[2]东北丁学院教研室.高炉炼铁(中册)[M].北京:冶金工业出版社,1978:183.[3]汤清华,马树涵,王筱留,等.高炉喷吹煤粉知识问答[M].北京:冶金工,出版社,2004:195.SmeltingCharacteristicsofQingdaoSteel'SNo.1BF withHighPulverizedCoalRateHEBo(TheIronmakingPlantofQingdnoIronandSteelGroupCo.,Ltd.,Qingdao266043,China) Abstract:QingdaoSteel'sNo.1BFrealizedhigh—pulverizedcoalratebythemeasuressuchasusingthebenefieiatedmateria1 improvingoxygenenrichment,optimizingupperandloweroperationsystem.Thehighestpu lverizedcoalratereached200kg/t.Thesmeltingcharacteristicsofhigh—pulverizedcoalrateareasfollows:thehearthactiveandtopgastemperaturereducing,gas distributionbeingwellorganized,gasutilizationrateincreasingandcomprehensivecokerati odecreasing.Replacementratioreached0.922t/t.Highpulverizedcoalrateisofremarkableeconomicalbenefits.Keywords:blastfurnace;high—pulverizedcoalrate;smeltingcharacteristic;replacementratio一驾i…一:一一:_|:=一…;{§;垂。

安钢1号高炉大渣量冶炼实践

 ̄ U 4 3 2 k g / t , 入炉 品位 5 5 . 3 %~ 5 6 . 1 %。 导致上 半年 高炉顺行状况
遭到破坏 , 见表2 。
表2 2 0 1 0 年与2 0 1 1 年上半年高炉指标对比情况
3 采取 的措 施
3 . 1 提高 烧 结Mg O 含 量
Mg O 的加 入 主要 是 对 炉 渣 的黏 度 进 行 稀 释 , 改 善 其 流 动 性
第3 4卷第 5期
V . 3 4 No5
企 业 技 术 开 发
TECHNOLOGI CAL DE = ’ } 1 E 】 l 1 0 哐 r OF ENTERPRI S E
2 0 l 5 年 2月
Fe b. 2 0l 5
安 钢 1号 高炉大 渣 量 冶炼 实践
郑义劫 , 马海兴
根 据 实 践 经验 渣 q  ̄ Mg O 保持在8 %~ 1 0 %左 右效 果 最 好 。
. 2 上 下 部调 整相 结 合 下滑, 焦 比升高2 5 k , 燃 料 比升高4 1 k , 日均产量降低 3 0 0 t 3 高炉的运动是就煤气流和炉料的相互运动 。 调整煤气流是 左右, 通过实践分析高渣比高炉生产 中存在 以下几点问题 。
高炉是完全密闭的竖炉 , 高炉操作是炉 内操作人员根据各
个 出铁场 , 3 N改进 型高温长寿热风炉 。 采用 了P W串罐无料钟
炉顶 ; 最新 的砖壁合一技术 , 高热负荷 区域采用铜冷却壁 , 联合
软水密 闭循环 系统 ; 炉底 、 炉缸采 用 “ 陶瓷 杯” + 水冷炭砖 薄炉 底炉 缸结 构 。 2 0 1 0 年高 炉入 炉料 综合 品位在 5 6 . 5 %~ 5 7 %, 渣

大力减少悬料,强化1号高炉生产

大力减少悬料,强化1号高炉生产
吴泽勇
【期刊名称】《南钢科技与管理》
【年(卷),期】1998(000)001
【摘要】1 前言 1997年2月,1号高炉利用系数达到2.678/m~3·d,但全月悬崩料达14次。

3、4月悬崩料分别达28次和26次,导致每月因悬料减产1100吨铁以上。

悬料多,高炉生产必然不稳定,限制了强化水平的进一步提高。

5、6月份通过从操作制度、炉型监测、加强管理等方面采取措施,悬料次数大幅下降,取得了明显效果。

【总页数】4页(P3-6)
【作者】吴泽勇
【作者单位】南京钢铁集团有限公司炼铁厂
【正文语种】中文
【中图分类】TF54
【相关文献】
1.高炉大修后频繁崩料、悬料、结瘤分析 [J], 郭玉峰
2.焦丁一烧结矿混合料对高炉生产的影响 [J], E.A.Mousa
3.强化原燃料质量控制促进高炉生产 [J], 黄东辉;李伟广;成富全
4.掌握I—K规律强化高炉生产 [J], 张家驹
5.高炉生产的理想烧结料 [J],
G.Cip;O.Pammer;H.Stiasny;J.Wurm;L.Gould;G.Pillmair
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第7卷 第1朗 2005年3门 辽宁科披学院学报 

J0URNAL OF LIA0NING INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Vo1.7 No.1 

Mat.2oo5 

文章编号:1008.3723(2005)O1—0009・03 

本钢1号高炉强化冶炼浅析 蔡祥伟 (本钢铁业公id,辽宁奉溪ll 7022) 

摘要:本铜铁业公司1 高炉近几年通过采取多种措施使高炉生产逐日强化,-;5- ̄不断强化冶炼的基础上保持高 炉稳定、顺行。本文论述了强化的技术措施,取得的效果,并提出进一步强化冶炼的发展方向。 关键词:高炉;原料;操作:强化 中图分类号:TF 53 文献标识码:A 

本俐铁业公川1#. 炉第1 U代炉役十1998年10月29 ll开炉投产,有效容积为380m ,砹一个钦LJ,两个渣LJ, l4个风u。近几年通过改善 燃料条件,增加风量,提高 顶 ,降低生钦 ,小块焦入炉, 强设桥管理,改善外 部条件,降低世风j 、休风半,以及力ll强 炉操作和调剂等 技术措施,强化1r.矗炉冶炼,使I 炉生产水、I 断提高。2004 年l~2门,利用系数 到3.34t/m .d,焦比434kg/t.Fe。 表l l; 炉主要披术 济指标 

产最(L)5273.5.1 35j066 9( ̄: ̄63235.85 1'20.579.73421240.43 4,t330l 和JI L m3d)2.:lJ】 57 6.{ |{_(){7 {,043 3 207 

艟 L 01.Il l lj !Ih l:竹 1.:{6 1.¨ , }b O 509 7 17l H I 70 169 452.4,t50.4 D g,16 1008 】0I1 1006 g 985 O 8,t.1】()“I l06.0]03 7[05 5 106 2 硼} O 10,t l】 l ¨H l 1={ I d 1 5g 删l O 21) :H .{ 19 56 

腑∞ .,{7 7:{ 6.{ 7 :j H.:{:{ 57,8:{ 撇jf I,66 l 65 1. 1.: l J1l l,dg 她 ”∞ 73.8 l l 1j_j 7 . 75.1 {I4锵 0 88 0 72 0 j l 82 1.5l 惯锵蚴 3.1{0 .n1 6l 2.n 2.8l 0.89 22 72 l2 .{() j l:{ Si 0.)0 7250 0.63j 5 0 6232 【l_ l 79 0.50l6 0.4244 龇 t)320 35l :川.j 30,t 7 292,9 302 8 册嘲 j l5 l l I.1 3 I l0 1.16 1.2l 76l22.3 {.34 1.47 429 990 I】8 l7l 刚 56 9:{ 1.d6 76 8 O.72 O 7l O.:j9l6 298 

1.2:{ 注:2002fl-::{jlj ~l:{门扩人性小修 1 技术措施 1.1努力抓好精料工作,提高原、燃料质量 

收稿日期:2004—05 17 作者简介:蔡祥伟(1967一),男,山东金乡人,本钢铁业公 司技术质量部T程师. 

按照高炉生产“ U分原料、三分设桥、三分操作”的原 则,精料足, 炉Ⅲ负行的 础。. 炉强化必须把精料放 首位。 1.1,l改变炉料结构,提一 入炉品位 1999年12』]之前,1善. 炉使用炉料结构为高碱度烧结 矿 辟 ,使用矿粉为}]产 矿粉。但由十集团公刊铁精 矿粉满足/1 J . 炉生产的需曼,从1999年l2月13日开始, 配办“一定量的地厅矿粉,入炉品位人幅度下降,且成份波动 较人,给高炉生产、操作带l水很人难度。为扭转 利局势, 采用1r降低烧结矿碱度(自熔悱烧结矿)取消硅石用量,适 用球团调剂, 入炉料综合品位等披术措施,经过一段时 问的运行,入炉料 位何J 较人提高,高炉生产稳定、顺行, 取得1r良好的冶烁效果。1999年l2,『_】27 1烧结矿碱度降 低 1.60:2000年1门4 ll烧结矿碱度降低 1.55:4月5 ¨烧结矿碱度降低 1.45:4月ll H烧结矿碱度降低 1.40:4门26『I烧结矿碱度降低 1.35。 表2 降低烧结矿碱度前后对比技术指标 

1.1.2力ll强原燃料管 ,改善焦炭质量 烧结矿入炉前 过振动筛筛除粉末,通过减薄料层厚 度,延K振动时问等措施,有效地减少J,入炉粉末量。另外, 加强对烧结矿抽榆制度,为保 烧结矿成份稳定、真实,每 I1早8:o0由t≈炉值班室抽榆烧结矿质量,并迅速化验,其 成份反馈 高炉,并 j 时数据对照,此措施有效地制止J, 烧结矿成份 j实 入炉矿差别过人,成份失真现象,使值班 丁长 调剂I 能及时准确。通过采取一系列措施, 断改 善焦炭质量, 2004年 , ̄,140己达到76.8%,为f 炉强化 冶炼创造J,条件。 1.2增大风量 风量是强化冶炼最积极的I大1素,足够的风量是燃料充分 

维普资讯 http://www.cqvip.com l0 辽宁科技学院学报 第7卷 燃烧的必要条件。2001年3门之前,l#高炉一直使用蒸汽 鼓风机,风机能力严重不足,尤』 夏季 突…,高炉难以 续强化 2001年3月末,使用旋流式I乜动鼓风机 (1 700m /min),风量增加11%,当月就取得j,明 效果,并 贯彻以风为纲的原则,通过加强原、燃料管理,炉料透气 . 人人改善,高炉接受风量能力增强。随着顶 提高,洲整・ 炉操作制度,使煤气流分布合 ,鼓风动能、风速增加,炉 缶T活跃、均匀、高炉生产得到强化。(见表3) 表3 换风机前后指标比较 

1.3提高顶压 l#高炉本代炉役开炉后,由于受风机能力的限制,砹汁 的半南 始终米发挥作用,顶压一直维持 30 ̄40kpa 随 着l 鼓的使用,风量增加,顶压提 60kpa。顶 的提, 效地减少J,料柱管道的形成和塌料,提高J,煤气的利用牢. 促进炉况的稳定、顺行。2003年1 1月末,枉湿法除 转 十法布袋除尘后,顶压提至67kpa(受设_备限制,小能 青), 冶炼效果l ,实践证明,炉顶压力每提高10kpa,产量增 加3%,焦比降低1.5%。 1.4改善高炉操作 随着炉料结构的改善,风量、顶 的逐步提南,, 炉小 断处十高强度冶炼状态,此时需要有一个 孑高冶炼强度相适 f 的操作制度,因此高炉操作f:采取以下措施: (1) 荔炉f1常生产中及时调整装料制度,改善炉}=}和软 熔带透气性,保持边缘和中心两股气流,以减少炉况波动和 失常。开炉后,上部料制为倒分装(jj l+kk 1),随着炉料 结构的改变及电鼓投入后风量、项 的不断增力ll,…段时期 内,,岛炉炉况顺行¨_现波动,风量用 . 去,频繁…岘 料, 滑J 现象,经 断观察、分析、讨论,将料制改为一个倒分 裂力ll一个正分裟,即(jj l+kk 1)+(kk l+jj 1),有效地制 止J,这一现象,炉况稳定、顺行,风量用绝,并一直延续 今。 <2)随着冶炼强度的提高,易使中心气流过于发 ,中心 过吹,故应采取. 、下部相适应的调剂手段,保证边缘和中 心都有适宜发展的两股煤气流。通过在实践中摸索,送风制 度采用风L]合理布局,缩小风u直径,增加风速及鼓风动能 控制煤气流均匀分布为主, 部采用人矿批(14吨/批)探 作,改善煤气利用与分布,使边缘和中心气流都有适宜发展 的“双峰型”,使炉况顺行,强化水 提高。 (3)加强中部调剂为r控制合理冷却强度,维持高炉合理 操作炉型,保障高炉强化,一方面采用控制适宜的炉渣碱度, 另一方面控制高炉各部位水压、水温差,形成稳定渣皮保护, 

高炉冶炼强度 断提高情况下延K炉体寿命。 表4 带情况下各部位冷却壁规定 

1.5加强铁口维护、增加出铁次数 为保 净渣铁,高炉H惶失次数由原米l2次/日增 l5次/H,同时加强铁口维护,提高铁u炮泥质量,严格控 制铁[J深度和角度,保障铁u合格牢。铁次增加后,大人改 善J,高炉顺行,为高炉进一步强化创造J,条件。 1.6降低生铁含硅 实践证明,冶炼低硅铁是增产降耗的最有效途径之一, 为此, :炉温控制卜,采用控制f 限,放宽中、下限,防止 过凉的方针并根据生产计划尽可能冶炼低标号铁。冶炼低辟 铁 ’利于控制焦炭负荷,炉缸活跃和炉况顺行。减少炉缸堆 积口 炉 自身调节能力力fI强,相对减少人为调节次数。l等 

, 炉通过f 中下部调剂,提高项压、控制炉渣碱度,加强岗 位人员操作等措施,使生铁含砖逐年降低,生铁含砖 0.25% ̄0.50%,炉渣二元碱度1.2O~1.25,达到J,增产降 耗日的。 1.7小块焦入炉 2000年7月开始,将本J‘焦化乍问产生的小块焦(10b 25mm)通过称量均匀铺放 烧结矿钢带卜、与烧结矿充分混 匀入炉。小块焦入炉节约J,能源,降低了焦比,其与烧结矿 混匀装入炉内,人大改善J,软熔带透气性,何利于顺行及增 产。另外,小块焦入炉后,可扩人矿比,弥补J,f:料能力差, 料 容积小的 足。 表5 小块焦使用量 

洼:2001年3、4、5、6、7月未用 1.8降低休风率、慢风率 休风率和慢风牢是炉况顺行及强化冶炼的限制性环节, 尤 足风量增加、顶压提高后,对设备承受能力提ⅢJ,史。岛 葵求。为此,根据砹备状况,加强_r点检制度, 种设备均 由专人负责。除此之外,要求岗位人员操作好砹备的同时, 认真做好设备维护_T作,发现问题及时解决,不能解决的及 时反馈到设备管理部门,保障设备检修有晕点,检修项目有 依据。这有效地降低 休风率、慢风率。 1.9完善日常管理工作 高炉冶炼基本制度建 后重点抓好高炉生产的均衡、稳 定。通过开展劳动竞赛,人员培训,努力提高操作人员的技 术素质,同时加强班组问的协调与配合,做到炉况波动时, 及时查明动向,找小原因,采取措施,早动,少动,防止人 

维普资讯 http://www.cqvip.com

相关文档
最新文档