化工仪表事故案例

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案例2 "11. 17',急冷油窜入烧焦线外泄事故

事故经过:

1997年11月17日11时35分,某装置按计划停车。11时35分,

2#裂解炉(BA102)由汽油分馏塔(DA101 )塔切出后,不久即发现DA101

塔釜液位下降,室内人员联系补调质油。11时55分,室外操作人员发

现BA102的清焦罐上有急冷油飘出,立即采取紧急措施。将BA102稀释

蒸汽由放空状态切入DA101塔内,但此时已有少量急冷油飘落在BA102

废热锅炉(TLE)上,由于TLE温度较高,引起急冷油的燃烧,立即通

知消防人员紧急处理,将火扑灭。在这段时间内虽然及时补入调质油,

但DA101塔釜液位仍由50%降至6%。

事故类别:生产事故。

原因分析:

从清焦罐冒出的急冷油来源可以有两个,一是从裂解气管线倒窜,

即急冷油从裂解气切换阀(XV-102-51)的塔侧返回至炉侧,由于当时

各裂解炉均已退料,且XV-102-51的阀体内是正压,即使反窜也应是窜

裂解气,因此这种可能性极小,予以排除。另一来源是从急冷油电动阀

(XV-102-30)线上流出至急冷器,这条线上有一个电动阀(XV-102-30 ),

一个手阀、两个并行的急冷器出口温度调节阀(TC102-1, TC102-2)。

查操作记录,TC102-1,TC102-2于11时32分关闭,但调节阀内

漏可能性非常大;XV-102-30控制室内的信号显示此阀在切炉开始即被

关闭,但跑油后现场检查发现XV-102-30仍有20%的开度,该电动阀本

身存在问题。

操作规程明确规定电动阀关闭后,仍要将手阀关闭。如果手阀关闭,

不可能出现如此大的急冷油泄漏。因此,操作人员未按操作规程进行操

作是发生事故的主要原因。此外,室内操作人员不细心,判断事故能力

差。根据当时生产状况:DA101塔釜液位下降迅速;BA102急冷器出口

温度偏低(正常应350℃左右,但当时低于2000C ),应该能判断出有异

常情况发生,如及时正确处理,可以将此次事故降低到最低限度。

整改措施:

1、操作人员一定要严格执行操作规程,精心操作。

2、加强对设备、仪表的维护,及时发现并排除设备、仪表故障。

案例3 "5. 12',锅炉给水调节阀故障致全装置停车事故

事故经过:

2001年5月12日20时11分,某装置室内操作人员发现BA-106

炉汽包液位高报(LICA10601PV=73. 1%),当时液面调节间处于自动调节

状态。20时14分,汽包液面高高报(LICA10601PV=80. 2%),当班人员立即现场确认汽包液面,同时室内发现锅炉给水流量达到32455. 3KG/H,

仪表状态开路。20时16分,汽包液面105. 90/,现场发现汽包玻璃板

液面100%,锅炉给水进料调节阀现场全开。在当班人员现场关闭该阀

下游阀的过程中,BA-106出h高压蒸汽温度下降。20时28分,室内人

员发现丙烯压缩机(GB-501)和裂解气压缩机(GB-201)的驱动透平

(GT-501 /GT-201)轴位移上升。20时31分,GT-201轴位移联锁停车。

20时32分,GT-501轴位移联锁停车。GB-501停车后,乙烯压缩机

(GB-601)及分离系统相继停车。21时40分,新、老区裂解炉全部停

止进料。

事故类别:生产事故。

原因分析:

BA-106炉锅炉给水调节阀FCV-106-26阀门信号线发生故障,引

起汽包液面满,SS蒸汽带水,导致总管SS温度降低,致使GT-501

/GT-201轴位移高联锁停车。

整改措施:

1、加强联锁管理,投用新裂解炉全部联锁。

2、加强职工培训,提高职工应急应变处理能力。

案例4 “1.12”汽包液面仪表指示偏差引发对流段锅炉给水管爆裂

事故

事故经过:

1989年1月12 日,某装置6#裂解炉处于正常操作状态,15 时,

对流段锅炉给水管爆裂,紧急停炉。

事故类别:生产事故。

原因分析:

该炉超高压蒸汽汽包的锅炉给水液面小于仪表指示液面,同时液面

调节伐的实际开度小于仪表指示开度,当阀门按自动要求关小到一定程

度时,给水实际已被切断,对流段炉管过热。而当阀门增加开度时,锅

炉给水直接进入已经过热的给水管而发生冷淬,导致给水管爆裂。

整改措施:

1、锅炉给水阀门检修回装前,工艺、仪表双方应确认供水调节阀

的最小流量限位,以避免炉管断水事故的发生;

2、超高压蒸汽汽包液面应以现场玻璃板指示为准,操作工应加强

巡检,及时发现问题和解决问题。

案例7“4.8”操作不当引发裂解炉燃料气压力高联锁事故

事故经过:

1997 年4 月8 日9时55 分,某装置仪表人员在检修燃料气分子量

表(70AI002A/B/C)时,将三块表同时摘除,造成70AI002A/B/C及70AI002D(A、B、C平均值)同时回零,触发裂解炉底部燃料气压力高

高联锁(10PSHH113),导致正处于高级控制的3 台裂解炉(F1001/3/5)

全部停车。

事故类别:生产事故。

原因分析:

仪表同时摘除70AI002A/B/C,造成热值计算失控,裂解炉燃烧处于高级控制状态下,燃料气阀迅速打开,触发压力高高联锁。

整改措施:

1、仪表检修时需与工艺沟通,检修此类表时,可根据经验,对

70A工002D锁定一个参考值,参与DCS内部计算。另外,在维护

70A工002A/B/C时,须逐个进行。

2、工艺人员再遇类似情况,应立即摘除燃烧高级控制,用底部及

侧壁燃料气控制器(lOPC108/lOPC105)自动控制燃烧量。

案例16

事故

"1.30”急冷水沉降槽界面指示失灵致稀释蒸汽系统带油

事故经过:

2002年1月30日,某装置老区开车过程中发现工艺水(PW )、稀

释蒸汽(DS)系统中严重带油,DS系统压力(PICA-150)无法控制,

在0. 3-0. 8Mpa之间大幅波动,稀释蒸汽发生器EA-123壳程和汽包排污

阀(FV-157)排出大量汽油,稀释蒸汽包(FA-115 )安全阀两次起跳。

事故类别:生产事故。

原因分析:

经分析检查,发现急冷水沉降槽FA-120界面指示L工一141失灵,水液位指示偏高50%至60%,造成工艺水进料泵GA-109 吸入汽油,DS 系

统无法操作。

整改措施:

在装置开车及平时操作中,要定期检查油水界面表,发现偏差要及

时通知仪表来校正,保证指示正确。

案例33

"2. 18”粗氢中乙烯含量超标导致甲烷化反应器飞温事故

事故经过:

1991年2月18日6: 00左右,某装置内操发现脱甲烷塔进料分离罐(FA-304)液位高,就注意了DC-301床层温度变化大,再看FA-304 液位时,高达80,此时外操到现场处理,大约15分钟后,FA-304

满罐,即手动按PB停DC-301,但此时DC-301床层温度已达370℃。事故类别:生产事故。

原因分析:

因液位(LV-311)自动调节失灵,现场卡死无法动作,内操发现后

处理不及时,造成FA-304满罐,致使氢气甲烷分离罐(FA-308)满,

使粗氢中乙烯含量超标,进入DC-301 发生剧烈放热反应,引起床层飞

温。

整改措施:

1、以卡片形式贴在仪表盘上,让每位操作工都知道LV-311 卡死后

的处理步骤,以便得到及时处理;

2、内操换岗需进行上岗考核,合格后方能上岗;对操作工进行培

训提高操作水平;

3、仪表工应对仪表进行定期检查。

案例43 “4.3”C2 加氢反应器停进料后未完全切断H2 致飞温事故

事故经过:

1990年4 月3 日,某装置C2 加氢反应器(DC-401)由B切至A

台时,由于A 台内残留有水,导致物料出反应器后冻堵,为解冻,

停DA-401 的回流,提高DA401的塔釜加热量,使DA401 底大量物料

从塔顶进入后系统,致使DA404 塔无进料(FRCA454 无量),使DC-402B

处于临时停车状态,室内关FFRC-456,457。室内切断Hz,当DC-401A

解冻以后,DC-402B开始进料,发生飞温。

事故类别:生产事故。

原因分析:

DC402B中存有大量的H2,当DC-402停止进料后,没有按操作

法切断去DC一402系统的Hz根部伐,仅室内关闭了H:的两个流量

调节伐,致使Hz从FA-409的充压管线以及两个流量调节伐泄漏至

DC-402B之中,当DC-402B开始进料时,Hz浓度较高,从而发生飞

温事故。

整改措施:

反应器停车后,无论时间长短,均应按照操作规程,切断Hz的

总根部伐,仪表调节伐门是不能代替切断伐门的。

案例50"2. 6',急冷油外泄引发急冷器着火事故

事故经过:

1992年2月6日,某装置BA-107炉急冷器突然起火,烧毁部分仪

表电缆,操作工在切32"、14“阀时,大量急冷油从烧焦罐中喷出,

险些酿成恶性事故。

事故类别:火灾爆炸事故。

原因分析:

BA-107炉急冷器调节阀由于焦粉冲刷造成磨损,出现裂纹,致使

阀内的急冷油外泄,遇炉子明火燃烧。操作工处理时,由于火势较大,

没能关闭现场两道急冷油闸阀,只从室内关闭急冷油调节阀,由于此时

急冷油调节阀控制电缆被烧毁,室内无法控制,该阀(气关)实际上处

于全开位置。而操作工经验不足,误以为该阀关闭,物料已经切断,在

进行32",14”阀切换时,大量的急冷油从烧焦罐中喷出。

整改措施:

1、停炉后,对调节阀阀体进行检查,避免因阀门磨损出现裂纹,

导致急冷油泄漏;

2、在急冷油总管上较安全的部位再加一道闸阀,一旦发生类似情

况,可紧急处理。

案例53 “9.1”联锁管理不严导致炉膛爆燃事故

事故经过:

1988年9 月1日10时13分,某装置BA-109炉送风机(底部、侧壁烧嘴空气输送设备)在正常运行中突然停车。操作工重新启动送风机

后,炉膛内发生爆燃,部份炉墙被炸塌。半月后修复投用。

事故类别:火灾爆炸事故。

原因分析:

送风机停运停炉联锁MAK—109—1 未投用,当送风机突然停车时,

联锁未动作,因而未切断燃料供给。而送风机停运后,燃料气进炉未断,

造成燃料燃烧不完全。短时间内启动送风机,由于炉膛内高温,燃料气

及大量新鲜空气的进入造成了这次爆燃。

整改措施:

加强联锁管理,无特殊情况,联锁必须全部投用。

案例70"9.4”甲醇厂丙烯压缩机跳车事件

(一)事件经过

2013年9月4日4时9分35秒,甲醇厂二套管网2.SMPa压力由

2.7MPa缓慢下降,PV-8303自动打开。4时10分20秒,PV-8303开至80%,管网压力下降至2.34MPa,操作人员发现后将调节阀PV8303由“自动”切至“手动”操作并逐渐开大至95%04时11分25秒,管网压力

下降至1.64MPa,丙烯压缩机因蒸汽压力低喘振。4时11分45秒,管

网压力突然上涨至3.12MPa,PV-8303A自动打开泄压,同时操作工将

PV-8303由95%关至60%04时13分38秒,丙烯压缩机因喘振跳车,仪

表人员检查减压阀PV8303及放空阀PV8303A阀无异常,阀门动作正常,

系统恢复开车。

(二)原因分析

1.直接原因

管网4.4MPa减2.SMPa调节阀PV8303在75%至95%开度时有卡涩现象。

2.间接原因

(1)管网控制阀PV-8303A设定压力2. 8 MPa,管网压力突升至3. 1 MPa,控制阀PV-8303A自动打开,造成管网压力波动加剧。

(2)操作工事故状态应急处理经验不足,管网压力突升至3. 12MPa

操作工将PV-8303由95%关至60%,加剧了管网压力的波动。

(三)防范和整改措施

1.对阀门进行拆检。

2.对管网仪表控制系统PID参数优化,实现自动稳定控制。

3.提高管网控制阀PV-8303A正常给定压力至3. OMPa o

4.完善水汽车间管网应急处置预案,并对管网操作工进行培训。

案例75

"8.6" PP装置一线粉料下料主秤停车事件

事件经过:

2012年8月6日19时52分,一线挤压机粉料进料主秤XW-73601

温度传感器反馈温度达到设定的停车值(500C),导致XW-73601及一线

挤压造粒系统联锁停车。

事故类别:生产事故。

事件原因:

1、事故(事件、未遂事故)的直接原因:

一线挤压机粉料进料主秤XW-73601内温度高。

2、事故(事件、未遂事故)发生的间接原因:

( 1 )XW-73601主秤传感器选型错误,按照专利商提供的设计文件,

一线粉料仓D-73511内操作温度为600C,而主秤传感器的最高允许温

度只有550C(仪表车间联系厂家后得到的最高允许值),无法满足生产

需要。

(2)夏天整个挤压机厂房内温度较高,不利于设备的散热,容易

使设备内热量聚集,从而使温度逐渐升高。

(3)主秤传感器冷却氮气温度无法控制,在主秤温度升高时无法

很好的对传感器进行降温。

(4)聚合车间及仪表车间对挤压机在夏天长周期运行时存在的问

题辨识不到位。

整改措施:

1、仪表车间对主秤传感器在60℃条件下的运行寿命进行确认,如

有必要则对主秤传感器重新选型、采购更换,并利用二线挤压机停车机

会给二线粉料下料主秤增加一路吹扫氮气。

2,聚合车间增开降温用风扇,降低主秤周围环境温度,提高主秤

散热速率,并利用交接班机会对班组培训。

案例77

"9.20”一线挤压机粉料下料旋阀停车事件

事件经过:

9月20日12时58分,聚合车间一线挤压机下料旋阀XR-73511因

国产化减速器卡涩停车,经向调度请示,于9月20日13时04分停车

检修。现场拆卸检查国产化减.速器(检查发现输入轴轴承损坏,此减速

器6月份大检修由外委改造单位拆卸检修过)。检修结束后,于9月20

日21时14分开车。停车时间8小时12分钟。

事故类别:生产事故。

事件原因:

1、事件性质:非责任事件。

2、事件的直接原因:

聚合车间一线挤压机因下料旋阀XR-73511因国产化减速器卡涩停

3、事件的间接原因:

XR-73511下料旋转阀初期设计为3. 3KW,无法满足正常生产要求。更换了5. 0 KW的电机配套摆线针形减速器。该减速器为国产产品。减

速器轴承强度无法保证减速器长期运行。

整改措施:

1,聚合车间将原装备的小功率减速器回装,满足现场的紧急状况,

恢复生产。

2,聚合车间做好旋转阀等关键设备的巡检监护工作。

3,聚合车间做好类似事故发生的防范措施。

4、更换事故减速器的轴承,作为备用减速器。

案例82

"5. 8',丙烯进料罐液位低事件

事故经过:

2015年5月8日,在四线开车过程中,突然发现R-274101反应

器丙烯进料压力只有3. 5 MPa,丙烯进料泵P-271120出口流量由65 t

降为35 t,立刻通知现场,经检查发现进料泵运行正常,此时进料罐

上低液位报警LS-11603显示为红色,而液位计L工C-11603显示液位为

60%,怀疑是液位计故障,现场液位计显示只有25%左右,敲击液位计,

液位计显示从60%降为25%,中控立刻开大LV11604给进料罐补充液位。

进料泵出口压力与流量恢复正常。

事故类别:生产事故。

事故原因:

1、由于LIC-11603故障,显示为60%,内操操作人员误以为液位

正常,没有及时补充液位,导致进料罐液位低。

2、操作人员思想麻痹,LS-11603液位低报警时,没有与现场仔

细核对,导致进料罐液位低。

整改措施:

1、中控与现场整点巡检时,对一下中控与现场液位计刻度,确保

一致。

2、仔细巡检,对待报警应当仔细确认后方可消除。

3、加强管理,统一思想,提高操作工责任心。

案例86"5. 5”载气压缩机气缸冷却水回水温度高事件

事件经过:

2015年5月5日早班,本班巡检人员发现四线载气压缩机气缸冷

却水回水温度涨至7 50C,经检查发现气缸冷却水处于小循环,从而导

致水温不断升高,现场人员将冷却水流程改至大循环后发现水温仍不下

降,且冷却水回水视镜内浮球浮动很小。经分析,确定为冷却水回水线

上流量计堵塞造成。

事故类别:生产事故。

原因分析:

四线载气压缩机气缸冷却水泵入口过滤器由于长时间未清理,大

量杂物累积,导致冷却水流量下降,且由于过滤器上有一些较大孔洞

杂物经过后累积至流量计处,将流量计堵塞。

整改措施:

定期清理载气压缩机气缸冷却水泵入口过滤器。

2、要求水中心提高所供循环水的洁净度。

案例88

"1. 3" PP装置三批不合格产品事故

事件经过

2012年1月3日,聚合车间生产的三批粒料1102K20120103C2,

1102K20120103B2,1102K20120104E2的熔融指数都超出指标范围。经

检查发现2012年1月2日9:34二线切换到XW-77261A秤使用后,粒料的熔融指数开始出现上升趋势。联系质检中心对粒料进行分析,发现粒

料中助剂的含量很少,判断在使用XW-77261A秤时,助剂未加入。

事故类别:质量事故。

原因分析:

1、事件的直接原因:

添加剂秤XW-77261A在运行状态,但是助剂未加入,导致产品熔

融指数超标,产品不合格。

2、事件发生的间接原因:

(1)助剂秤XW-77261A在PLC上显示流量与实际设定流量一致,导

致操作人员无法判断添加剂下料。

(2)添加剂湿度大,板结在添加剂称螺杆上,造成添加剂计量称运

行过程中添加剂无法下料。

(3)车间管理人员和操作人员对助剂秤的工作原理不清楚,对实际

值的曲线与设定值一致的问题没有及时发现,对操作人员培训不到位,

操作人员在巡检中没有发现添加剂不下料问题。

整改措施:

1、由仪表对实际值的曲线与设定值一致的问题进行处理,查明助

剂秤干扰的原因并加以解决。

2、对添加剂加入的设定值与实际值进行监控,出现实际值与设定

值平行状态后,立即通知班长及车间主任,对运行的添加剂计量称进行

切换,并对故障称进行维修处理。

3、班组加强现场巡检,每班对添加剂下料管线敲击,防止添加剂

受潮后板结在管线上造成管线堵塞。定期对添加剂计量称进行拆检清理,

防止添加剂受潮后板结在添加剂计量称螺杆上。

4、对助剂秤工作原理进行学习,加强对操作人员的培训。

案例96

"12.20”操作失误导致反应波动事故

事故经过:

2003年12月20日13:58左右,控制室人员发现乙烯脱炔氢气流

量低报,检查发现反应压力P工CA-4001-94和乙烯进料F工CA-4001一的SP值都为。,反应压力和乙烯进料急剧下降,操作人员认为是仪表故障,

立即通知仪表人员进行检查。

13:59:45班长立即将HS-4001-57打到解除,并及时通知调度。

14:O1:30班长将HS-4001-57打到AUTO位.班长命令聚合外操到

现场准备将反吹切高压氮气,并通知仪表人员进行检查。

14:00:18聚合主操将F工CA-4001-1操作模式由串级模式BCAS改

为手动MAN模式。

14: O1: 13将FICA-4001-1OP值从50%改为55%。

14:01:43 FICA-4001-1调节阀开度OP值从55%改为58%。

14:01:55FICA-4001-1操作模式从手动模式MAN改为自动模式

AUTO

14:04:06 FICA-4001-1设定值SP值从17.009T/H改为16.SOT/Ho14: 06: 09 F工以-4001-1操作模式从自动模式AUTO改为串级模式

BCAS

14:07:09PRCA-4001-94设定值SP从2285kPa改为2290kPao

在此期间,反应压力4001P94降至2190kPa,反应进料4001F1降

至8.9T/H,直至14: 07通过调整都恢复正常,前后历时9分钟。反应

系统恢复正常,仪表人员经检查没有发现问题。

事故类别:生产事故。

事故原因:

事后技术人员通过查看DCS操作更改记录发现:

13:58:28, PRCA-4001-94设定值SP值从2320kPa改为150kPa,原因为误输入;当PRCA-4001-94设定值SP值从2320kPa改为150kPa 后,因为投用串级控制,这直接导致乙烯进料F工CA-4001-1的SP值为

0,乙烯进料量急剧下降,反应压力也相应急剧下降。

整改措施:

1)加强操作人员的培训,提高操作人员的监盘力度和操作水平。

(2)对关键控制参数输入范围进行设定,上述误操作不被确认,

并有报警。

(3)对关键控制仪表加强维护。

案例109

"6. 1" 1调温水自动阀4001T26B故障

事故经过:

2006年6月11日早晨5:50,调温水流量计4002F3出现波动,聚合外操到现场确认,发现冷水阀动作与控制室输出不符,并且当冷水

阀开度一大于50%时,阀门就直接开到100%位置,造成调温水流量不稳,

当时乙烯进料14.2T/H,反应器温度88℃基本稳定,仅在正负2℃内波动,工艺班长立即通知仪表人员及车间领导,在仪表人员检查后,认为

短时间内不能解决,通知仪表班长和技术员。

6: 18,聚合主操将反应器温度投手动控制,后投串级控制,6:

因反应器温度上升过快,班长令聚合主操将反应温度降到50℃以

以防止反应飞温,并将乙烯反吹切为高压氮气,停止丁烯和氢气进

38下

料,保持反应组分。6: 55仪表班长和技术员与工艺技术员到达。为了

尽快恢复生产,7: 30工艺人员现场关闭E-4007的循环水,打开蒸汽

给反应器升温,9: 10仪表人员更换新定位器和调试完毕,投用准备开

车,工艺人员将高压氮气切回乙烯,9:40,启动T2泵,9:50,当反

应温度升到70℃时,残余的催化剂触发反应,工艺人员根据实际情况

调整反应器组分,10:15注催化剂,反应产率逐步提高到6. OT/H。

事故类别:生产事故。

事故原因:

冷水阀4001T26B的定位器长期磨损,出现故障,需更换新定位器。

整改措施:

(1)聚合主操必须精心操作,时时监控好各项反应参数,在进行

参数调整时,应能够预见到可能发生的反应变化及相关事件,以便及时

地调整。

(2)聚合主操应熟悉各种监测系统和调节控制系统的操作。

(3)规定调温水阀每半年全面维护一次,保证正常生产。

案例115

"7.5"K-5206X一段缓冲罐液位计泄漏着火事故

事故经过:

2008年7月5日,回收压缩机K-5206X检修。早晨5点钟K-5206X

切至K-5206/5207后,对K-5206X一段进行置换,直至一段缓冲罐导淋

无液体排出为止。将K-5206X一段对空,更换K-5206X一段入口滤网,

打开一段缓冲罐手孔,清理K-5206X一段缓冲罐,之后准备清理K-5206X

一段缓冲罐液位计。此时K-5206X一段缓冲罐与液位计相连接的两个阀

门均已打开对空,但K-5206X一段液位计仍然有一厘米液位显示,施工

人员在未打开液位计下部丝堵的情况下,直接拆开K-5206X一段液位计

下部法兰,液位计内混合物从法兰口喷出,与湿热空气剧烈反应,发生

闪燃。两位施工人员,一人后退时摔倒,另一人躲闪不及,右侧面部被

灼伤。

发生闪燃事故后,立即将受伤人员送往医院治疗,同时对缓冲罐

和液位计进行再次处理,确认无可燃物后,继续进行检修工作。

事故类别:火灾爆炸事故。

事故原因:

W)环境空气湿度较高,混合物内的残存三乙基铝遇水发生闪爆。

(2)现场监护不到位,对可燃物确认不足。

(3)施工人员拆除设备时,未拆除下部丝堵,导致有法兰处压力

发生喷溅。

整改措施:

(1)将液位计底部丝堵更换为阀门,便于操作和排放。

(2)对班组成员进行三乙基铝危害教育,严格要求在进行三乙基

铝操作时必须穿戴铝服。

(3)加强职工安全意识、精心意识、责任意识的教育。

案例125

"4. 26”液位计指示不准造成高速泵气蚀事故

事故经过:

2005年4月26日21:52, FIC-40016-8的流量突然降为0,操作

人员到泵前查看,G-1002X出口压力为0,确认泵已经气蚀。

操作人员对C-1407的温度、压力进行了调整,并多次启动泵,

G-1002X均不打量。22: 29LICA-1407-1的SP由50%设定为60%,22: 30设定为65%, 22:35G-1002X启动,能够正常运行,FICA-40016-8

有流量。至23:03, G-1002X再次不上量,原因是LICA-1407-1的SP

由65%一55%0 23: 30分再次上量,23: 44,泵不上量。经过察看C-1407

玻璃板液位,显示全空,再次从罐底和泵出口导淋确认,C-1407已全

空,而L工CA-1407-1显示72%。随后由仪表人员进行校表。0: 50,C-1407

引入己烯,启动G-1002X运行正常。0:59,泵气蚀。随后对G-1002X/1003X进行灌泵,启动数次。泵的出口压力均不能稳定。表现为泵出口压力瞬

间达到3. 1MPA,然后立即下降到0MPa。表现为泵的吸入量不足。认为

是泵入口滤网堵塞,决定拆开处理G-1003X滤网。打开后无堵塞现象,

3: 07再次灌泵启动G-1002X,泵打量,随后调组分开车。

事故类别:设备事故。

事故原因:

(1)C-1407液位计LI}CA-1407-1指示不准,是造成G-1002X不上量的根本原因。

当C-1407玻璃板液位计显示全空,从罐底和泵出口导淋也确认

C-1407已全空时,而LICA-1407-1显示72%0

(2)当班操作人员对玻璃板液位的确认不准确,是造成事故扩大

的原因。

(3)当班操作人员在泵发生气蚀后,原因判断不准确,造成处理

措施不当。

整改措施:

(1)加强对操作人员培训。

(2)对仪表指示计进行校正。

案例131

"6. 18”合成冰机(lOSJT)事故

事故经过:

海洋石油富岛股份有限公司氨压缩机105)是合成回路的冷冻压缩

机,采用两段压缩,为合成系统冷冻回路氨分离过程提供冷量。该机组

由蒸汽透平驱动,设置机械和电子联锁保护系统。2009年06月18日上

午08时04分,因XV2668电磁阀失电打开,造成控制油压力PALL2666

动作,105)联锁停车,主控联锁报警台出现105)跳车报警,作业监督下

达指令后系统紧急停车,工艺气在PV-1005放空,按HS1253切甲烷化,

105J1跳车,通知尿素停车,压控按103)停车,切合成单元,切冷冻回路,

切回收单元,切冷箱,分子筛,系统在PV1005处放空。08: 11:33分一段

炉PAHH-1059动作,按HS1004切低变,系统在PV1032放空。08:11: 42

PSLL1197动作,102)联锁停车,倒NG1080-6’截止阀,开HV1108放空。

事故类别:生产事故。

事故原因:

2009年06月18日上午08时04分,因XV2668电磁阀电缆老化导

致XV2668电磁阀失电打开,控制油泄压,造成控制油压力低PALL2666

动作(控制油压力低联锁值0. 196MPa.G),105)联锁跳车,甲烷化以后系统停车。甲烷化以后系统停车,冷箱废气退出一段炉,导致负压

PI1059A/B/C低至一0. S1KPa,触发PAHH1059动作,系统停车。在停车过

程中PI1197A/B/C低至0.4KPa, PALL1197动作,导致102)停车。

整改措施:

更换XV2668电磁阀电缆。

案例132

"10. 8”合成电动阀(MOV1007)事故

事故经过:

化肥二部合成装置工艺气进入低变炉104-D2前,分成两路,一路

经电动阀MOV-1008进入104-D2,一路经电动阀MOV-1009控制,走104-D2 旁路,在开车和紧急情况下应切除低变时,打开MOV-1009关MOV-1008,

把低变旁路。两阀之间挂有联锁,确保MOV-1008关之前MOV-1009开。

两阀间切换由控制盘上手动开关HS-1004实现。这样设计目的,能保证

工艺气从一条路径通过。

2010年10月8日4点44分29秒,合成装置系统压力PI1005出现

高报警,5点04分25秒合成装置系统压力PI1032出现高报警。5点OS

分25秒系统水碳比联锁动作,系统原料气、工艺空气、一段炉燃气联

锁退出系统,103)联锁停车;一段炉废气联锁中断后,引发lO1JGT排

气总管压力低联锁PSLL1197动作,102)联锁停车;5:09:53 ITCC手动

停105J1;5:10:49 ITCC手动停lOSJ; 5:08:56主控按HS1253切甲烷

化炉;5: 08: 00主控按HS1004切低变炉;合成全系统作紧急停车处理。

事故类别:生产事故。

事故原因:

长时间下雨导致低变炉出口电动阀MOV1007接线盒进水,引发信号

线短路。MOV1007短路后于2010年10月8日4点44分29秒前由正常

全开位置关闭至小开度,引发前系统压力突然升高,造成工艺蒸汽流量

低,引发水碳比低低联锁停车。

水碳比联锁停车是该次停车事故的第一信号,MOV1007短路误动作

是10.08水碳比低低联锁停车事故的诱发原因。

整改措施:

1.疏通并扩大MOV1007接线套管排水孔;

2.全装置排查电动阀接线套管,将较长的水煤气套管分割为两端,

靠近设备侧的管口用胶泥封堵;

3.全装置检查电/仪设备防水接地情况。

案例133

“12. 21”

合成工艺空气压缩机(101J)事故

事故经过:

合成氨反应中所需的氮是从加入的空气中获得的,由燃气透平驱动

的四段空气压缩机101-J,把空气加入系统。四段空气压缩机把

107,073kg/hr流量的空气从lOlkpaA压缩到4,309kpaAo,2010年12月21日合成装置原料气73000KG1H,折氨产量负荷约97%0 停车前系统工况稳定。16:40时燃气轮机(lO1JGT)由于LAHH1236动作,

引起XS101)本机联锁,PALL1197引发合成装置联锁停车。经查找FSC

系统SOE发现第一跳车信号为XS101J, lO1J/JGT机组本机联锁。查找

lO1J/JGT机组HMI报警记录第一跳车信号为:T1\LAHH12.36_ALM报警ID

为0202,描述为3RD. ST.COOLER LEVEL TRIP工艺空气压缩机3段入

口冷却器液位高联锁。系统做紧急停车处理。

事故类别:生产事故。

事故原因:

引起101)机组跳车的主要原因为LT1236变送器故障。

整改措施:

更换工艺空气压缩机3段入口冷却器lO1JC2液位变送器LT1236

并进行校验。

案例141合成气压缩机(103JHP)事故

事故经过:

中海石油化学股份有限公司化肥二部合成装置合成气压缩机是由

日本三菱公司制造,设计转速13508r/min,最大连续转速14183r/min,

两缸三段组成,三组防喘振阀分别为FV2540,FV2541和F'V1059o 5: 22:44时,出现FV2541即103JHP防喘振阀动作报警;根据IT'CC记录FV2541

从O5: 22: 44开始到O5: 24: 12基本全开。5:24:11时,出现FV2540 即103JLP防喘振阀动作报警,根据ITCC记录FV2540最大开度至8%0

5: 24: 12时,出现FV1059即103JHP防喘振阀动作报警,根据ITCC记录

WPKS记录,FV1059最大开度至8%且有反复开关过程。5: 24: 12时,DCS

出现ZSC1059ZS02541ZSC2540报警。5:25:03时,DCS出现VAH2508VAH2509紧接着VAHH2508,VAHH2509出现报警。5:26: 20时,ZAHH2506 达0.75并超过该值联锁动作,5: 26:21时103)本机轴位移连锁跳车;

5: 26:22时FFALL1201达到1.8联锁动作系统停车。合成装置作全厂跳

车紧急处理。

事故类别:设备事故。

事故原因:

事故后仪表人员现场发现FV2541始终处于全开状态,不能动作。

检查了气路未见异常,工TCC输出到定位器的电流、电压均正常,无法用

HART通讯。更换阀门定位器后动作正常。确认FV2541阀门定位器故障。

FV2541定位器失效是FV2541非法打开的直接原因;FV2541非法打

开是103JHP位移ZAHH2506联锁跳车的直接原因;103)联锁跳车是

FFALL1201联锁动作的直接原因。FV2541是FFALL1201动作的间接原因,

但却是主要原因。蒸汽管网裕量有限、蒸汽平衡不及时是FFALL1201动

作的次要原因。FV2541定位器失效是103JHP密封与轴瓦损坏的外因,

103JHP设计裕度不足是其密封与轴瓦损坏的内因。

该阀采用的定位器为DVC6000系列阀门定位器。DVC6000系列电气

阀门定位器是EMERSON-FISHER公司生产的一款数字式,基于微处理器

的电一气转换阀门控制器。正常使用寿命10年,这台定位器到目前为

止用了6年多,可能跟工作环境有关。该阀门工作的环境温度较高,噪

声较大,环境也比较潮湿,安装管道有一定的振动。

整改措施:

1.更换FV2541阀定位器;加强对装置现场仪表检查、维护,并做

事故预案;

2.增加高压缸的振动联锁,增加103)机组的运行安全;

3.与三菱公司商讨,高压缸在FV2541非法全开时的可耐受条件,

在此基础上重新设定103)机组跳车后FV2541的OP值。请机组控制系

统与制造商对103机组防喘振系统重新评估,达到完善目的。

案例142

"1.29”合成调节阀(PV1050)阀门损坏事故

事故经过:

化肥二部合成装置二段炉工艺空气由工艺空气压缩机101)提供

工艺空气压缩机由燃气透平驱动。工艺空气压缩机四段出口工艺气管线

设有压力控制阀PV1050,该阀同时作为压缩机防喘振调节系统的一部分。

为满足压缩机防喘振裕度的要求,正常生产中PV1050处于小开度放空

状态。2009年1月29日,6点49分之前PV1050阀门可以正常调节,

控制器输出pylO50a与阀位反馈ZI1050动作趋势基本一致。到6点50

分左右,pylO50a输出降低要求阀门打开,但阀位反馈ZI1050指示阀门

仍在关闭,直到6点51分左右稳定在21%左右的开度。控制器输出继续

降低到0,阀门仍未打开,不能调节101J机组的出口压力。在现场用手

轮将PV1050阀位固定后,连接HART通讯器到阀门定位器(Fisher

DVC6020HC)oHRAT显示输入电流为4mA,与Mark VI输出一致,阀位为20%,输出最大。这些状态与趋势图一致,初步判断阀门定位器工作正

常。检查气路,气动原件正常。最终判断可能为气缸活塞0型环损坏。

事故类别:设备事故。

事故原因:

1.型环老化,橡胶材质,已使用了6年;

2.该阀门工作的环境温度较高,且动作频繁。

整改措施:

1.更换断裂的气缸0型环;

2.在大修中增加气缸0型环解体检修数量;加强对重要调节阀的巡

检,做好预防性维护。

案例168"2.7',空分装置UPS断电事故

事件经过:

2010年2月7日,下午15: 20左右,某施工单位电气人员要求检

查隔离变压器的二次侧线路接线端子是否紧固、螺丝是否松动,电气人

员用万用表对隔离变压器的二次侧电压进行拆线测量,测量正常,发现

线路有问题,到UPS室查看第一套UPS的主机柜逆变器输入端的接线端

子是否紧固,螺丝是否松动,测量电压,15: 35施工单位电气人员私自

将UPS的2UPS主机柜逆变器输入输出接线都拆掉了,并将2UPS的电池开关断开了,造成空分变电所机柜间断电,使得1#顶轴油泵跳闸停车。

15:37分恢复正常。

事故类型:设备事故

事件原因分析:

事故的直接原因:

施工单位电气人员责任心不强,不开工作票私自进行拆线作业。

事故发生的间接原因:

项目部电气工作人员对直接作业环节监督检查不到位,没有对票证

办理情况进行检查。

车间值班人员对自己的岗位职责执行不严格,监护不到位,没有要

求施工单位电气人员开工作票进行运行设备上的工作。

事件防范和整改措施:

1.强化作业票管理,细化票证内容。各单位工作人员检查或检修设备的任何部件都必须严格按规定办理工作票。

2.当班人员应主动按照操作规程做好配合工作,真实有效的履行岗

位职责。

3.对关键设备上的工作必须向中心提出申请,并制订详细的实施方

案,待中心批准后方可实施检查或检修作业。作业过程的数据记录必须真实有效可供追溯。

4.为认真吸取教训,按照事故“四不放过”原则要求当事人在车间各班组现身说法,谈认识,找不足,以避免类似事故的再次发生。

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、物体打击、机械伤害、火灾和高出坠落类似事故的分类依据是__。 A.事故危险的严重程度 B.导致事故的直接原因 C.事故类别 D.职业健康的标准 2、[2011年考题]锅炉结渣是指渣在高温下黏结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。结渣会使受热面吸热能力减弱,降低锅炉的出力和效率。下列措施中能预防锅炉结渣的是。 A:控制炉膛出口温度,使之不超过灰渣变形温度 B:降低煤的灰渣熔点 C:提高炉膛温度,使煤粉燃烧后的细灰呈飞腾状态 D:加大水冷壁间距 E:立即转移账户上的资金 3、某商厦1993年10月竣工投入使用。商厦共6层,其中地下2层、地上4层,耐火等级为二级,占地面积3 500平方米,建筑面积8 200平方米,高20.4米。商厦地下2层是家具商场和货物仓库。家具商场主要经营红木家具、沙发、席梦思床垫、办公桌椅等。地下1层主要经营副食品、百货等。地上1层主要经营小五金、小家电、文体用品、服装、日用品等;2层主要经营服装;3层仅有一些货架摊位;4层东侧和南侧为办公区,北侧有一间会议室,西侧为某歌舞厅KTV 包间,中部为某歌舞厅大厅。火灾当晚歌舞厅内有400余人。2008年12月25日20时许,员工王某在地下1层中部进行焊接操作时,电焊火花顺着钢板上的孔洞掉落到地下2层中部,引起楼梯上的沙发塑料泡沫等物品起火。王某等人发现起火后,用室内消火栓通过孔洞向1层浇水扑救,但火势没有得到有效控制,反而越来越大,他就同其他职工一起逃离现场。21时35分公安消防支队接到报警后,相继调集31辆消防车、200多名消防人员赶赴火场,随后又请调公安、武警等单位协同作战。由于这次火灾起火部位在该商厦的最底层,东北和西北两个楼梯间上下贯通,着火后形成烟囱效应,在风压的作用下,大量有毒烟雾很快扩散到整个大楼。火灾发生后,该商厦有关人员盲目采取了全楼断电措施,楼内又未设置消防应急照明灯,致使全楼漆黑一片,给扑救火灾和人员营救带来了极大的困难。公安消防部队在火灾扑救中,共营救遇险人员106人。22时50分将火控制,26日0时37分将火彻底扑灭。这起火灾事故造成309人死亡、7人受伤,直接财产损失275.3万元。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于m。 A:1.00 B:1.50 C:2.00 D:2.50 E:3.00

化工厂事故案例分析报告

化工厂事故案例分析报告

事故案例目录 第一章:火灾事故案例 (4) 一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (4) 二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (5) 三:济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 .............. 错误!未定义书签。四:菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 .. (7) 五:吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (10) 六:锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (10) 七;制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (10) 八:爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (12) 九:一起氧气管道燃爆事故 (12) 十:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (16) 十一:某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (16) 第二章:爆炸事故 (16) 一:山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (16) 二:安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (16) 三:山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (18) 四:大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (19) 五:河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (23) 六:某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (24) 七:山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (26) 八:锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (29) 九:山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (31) 十: 动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (34) 第三章:中毒事故 (35) 一; 山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 (35) 二:山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故 (38) 三:山东阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故 (40) 四; 淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故 (41) 五: 莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 (43) 六:苯中毒事故案例 (48)

化工厂事故案例分析57721

事故案例目录 第一章:火灾事故案例 (3) 一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (3) 二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (4) 三:济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 ................ 错误!未定义书签。四:菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 .. (6) 五:吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (9) 六:锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (9) 七;制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (9) 八:爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (11) 九:一起氧气管道燃爆事故 (11) 十:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (15) 十一:某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (15) 第二章:爆炸事故 (15) 一:山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (15) 二:安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (15) 三:山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (17) 四:大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (18) 五:河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (22) 六:某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (23) 七:山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (25) 八:锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (28) 九:山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (30) 十: 动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (33) 第三章:中毒事故 (34) 一; 山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 (34) 二:山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故 (37) 三:山东阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故 (39) 四; 淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故 (40) 五: 莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 (42) 六:苯中毒事故案例 (47)

化工厂事故案例集锦

物体打击事故 疏于检查房檐水泥脱落砸伤操作工 一、事故经过 2003年2月21日10时30分左右,某厂生产车间一名操作工正在现场巡检时,被脱落的厂房檐水泥砸在肩上,造成操作工轻伤。 二、事故分析 1、春季风大、厂房檐水泥风化严重、起皮脱落,造成这起物体打击事故。 2、生产车间没有结合季节特点、车间现场特点,组织安全检查,没有及时发现生产环境的潜在危险,促使事故发生。 三、事故教训及防范措施 1、车间日常的安全检查应结合季节特点、装置特点,认真组织安全隐患的排查,并及时消除和控制安全隐患。 2、加强对员工的安全知识、装置基本知识的教育,确保员工掌握每天巡检路线上的危险,提高防范意识和反事故能力。 火灾爆炸事故 违章操作水洗塔爆鸣三人灼伤 一、事故经过 2003年5月23日13:30时左右,某检修公司检修人员在一生产车间水洗塔进行更换出口管线作业,生产车间化工在现场监护,13:56时在填装铁拉西环过程中发生爆鸣,将正现场作业的检修公司两人及生产车间在场监护的化工面部灼伤。 二、事故原因 1、水洗塔充装填料距反洗结束,时间间隔两小时,水中CO+H2析出与塔内空气形成爆炸性混合气体,在向塔内填加铁质拉西环时,铁质拉西环相互碰撞产生火花,引起水洗塔内爆鸣。 2、生产车间在检修前的工艺处理未按《岗位工艺技术规程》规定执行,与系统隔绝方式未采用加盲板法。

3、检修人员作业前没有按预定的风险削减措施逐项确认、落实。 4、间隔两小时重新作业,没有重新进行动火分析。 三、事故教训及防范措施 1、落实各级人员职责,检修作业要严格执行《工艺规程》、《安全技术规程》等规章制度。 2、规范作业,严格执行“书票证”制度,检修前要对安全防范措施逐项确认、落实。作业不。 3、要加大对现场安全监督检查力度,坚决制止“三违”现象。 4、加强员工安全责任意识的教育,确保员工组织作业或参与都能“知责、尽责、执责”。违章交叉作业酿成火险 一、火险经过 2004年5月28日16:35时,某检修公司在一生产车间安装管线,当进行到生产车间一管廊柱时,由于风向变化,致使位于上风向安装管线的打磨作业的火花引燃了下风头的置换放空气,酿成火险。经现场人员及时处理,没有造成任何人员受伤和财产损失。 二、原因分析 1、生产车间进行系统置换的不合格气体在打磨作业周围2.5米处放空,没有通知施工单位停止动火作业。 2、生产车间生产主管领导、工艺技术管理人员、生产值班长对置换作业现场的交叉作业情况不清。 3、双方看火人对周围环境掌握不清,没有尽到看火人职责。 三、吸取教训及防范措施: 1、要落实各级人员安全生产职责,进一步完善现场作业管理,做到在保证安全的前提下,实施各项检维修作业和基建作业。 2、指挥作业的各级人员要深入现场靠前指挥,对交叉施工作业做好各类事故预案,认真落实现场施工安全措施。

化工安全事故案例汇总

化 工典型安全事故案例 汇总

目录 1目录............................................................................................................................ 4第一章火灾事故案例.................................................................................................. 一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (4) 二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (5) 三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (6) 四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 (7) 五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (9) 六制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (11) 七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 (12) 八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (13) 九爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (15) 十一起氧气管道燃爆事故 (16) 十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (19) 十二中石油兰州石化爆炸事故 (20) 第二章爆炸事故案例................................................................................................ 22 一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (22) 二大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (23) 三山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (25) 四河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (27) 五某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (28) 六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (29) 七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (31) 八动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (32) 九山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (33) 十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (34) 十一南京化工厂爆炸事故 (34) 十二大连输油管道爆炸事故 (36) 38 第三章中毒事故案例................................................................................................

化工安全生产事故案例分析

化工安全生产事故案例分析 某化工企业从西方某先进国家引进的加氢装置,带有9只安全阀。该化工企业根据我国压力容器的有关规定提出对9只安全阀进行重检,但对方不同意,理由是出厂前均经检验合格,重检没有必要。企业据理力争,终于迫使对方同意重检,但对方提出重检时要派出代表在现场。该化工企业委托某压力容器检验站对9只安全阀进行重检验收。经检验发现,该批安全阀有7只不合格,在场的外国代表在事实面前也不得不承认这7只安全阀不合格,最后外方委托我方将这7只安全阀全部修复合格后,才安装使用。 请分析安全阀安装使用的有关安全要求规定。安全阀的安全要求: ①安全阀应有金属铭牌,垂直安装,并尽可能装在锅筒或集箱的最高位置;在安全阀和锅筒之间严禁装有阀门或取用蒸汽的管路,以防安全阀所受的压力与实际工作压力有较大的差别,而起不到安全阀的作用。 ②安全阀的总排汽能力,必须大于锅炉最大连续蒸发量,并保证在锅筒和过热器所有安全阀开启后,锅炉内的蒸汽压力上升幅度不超过设计压力的1.1倍。 ③安全阀必须配有以下装置:杠杆式安全阀须有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的导架;静重式安全阀须有防止重片飞脱装置;弹簧式安全阀要有提升把手和防止随意拧动调整螺钉的装置。 ④安全阀应装设排汽管,其截面积至少为安全阀总截面积的2倍,并直通室外。排气管下方应有接至安全地点的泄水管。在排气管和泄水管上均不许装设任何阀门。 ⑤安全阀应按规定的开启压力进行调整和校验,校验好的安全阀应加锁或铅封,校验的开启压力、起座压力、回座压力等校验结果应建档。新装、移装、长期停用和检修后的安全阀都必须校验,运行过程中的安全阀每年应校验一次。 ⑥应定期(每周不少于一次)对安全阀作手动或自动的放汽,以防阀芯与阀座粘连。

化工企业人的不安全行为造成的事故案例

山东三和维信生物科技有限公司 生产安全事故案例分析 山东三和维信生物科技有限公司安全部 二○一四年十一月

案例目录 1、设备、仪表工不熟悉系统擅拆阀门造成安全事故 (3) 2、夜间在反应釜旁睡觉造成安全事故 (4) 3、操作非自己分管的设备造成安全事故 (6) 4、交接班不认真,误将催化剂重复投料造成安全事故 (7) 5、向计量罐进料过程中操作工干其他工作,高位槽溢料引发火灾事故 (9) 6、受限空间作业未彻底切断电源,悬挂禁止合闸警示牌造成安全事故 (11) 7、登高作业未办理登高作业票证并不系安全带造成安全事故 (12) 8、高处向下抛掷物品,车间内未带好安全帽造成的安全事故 (13) 9、升降机违规载人造成的安全事故 (14) 10、缺乏责任心睡岗造成的安全事故 (15) 11、未正确佩戴劳动保护用品造成的安全事故 (16) 12、维修工粗细大意,对工艺及其维修过程的危险性认识不足 (17) 13、系统开车时,操作工开启阀门的误操作,导致系统爆炸的事故 (19) 15、操作工操作时干与生产无关的事,而发生的人员受伤事故 (22) 16、员工站在围堰边上,麻痹大意发生的落水事故 (24) 17、吉林化学工业公司化肥厂因违反安全制度厂区内抽烟火灾事故 (26) 18、物料腐蚀引起的火灾 (27)

1、设备、仪表工不熟悉系统擅拆阀门造成安全事故 事故经过: 2009 年 11 月 12 日,山东省淄博市某化工厂一脱砷反应器操作 人员工作时,发现仪表阀门无法调整反应器压力,便通知仪表工人到现场检修。 仪表维修工贾某到现场后,没有询问工艺技术人员管道压力以及内部物料性质,直接开排污阀检查,见无介质流出,怀疑是阀门堵塞,导致仪表失灵。于是 贾某关闭了两侧导淋阀门,登上罐顶试图打开阀门法兰检查处理堵塞故障。 法兰刚一打开便喷出大量氢气发生爆燃,来不及做准备的贾某被这突发状况 惊吓倒,从罐顶坠落摔成重伤。 点评:这是一起违章操作而引发的安全生产事故。 仪表维修人员贾某在没有与技术人员沟通分析和确认故障的情况下,在不熟 悉工艺流程、没有通知技术总工或车间主任的情况下,根据自己经验,贸然擅自 打开带压阀门法兰,导致管内氢气外泄,遇热发生爆燃,导致事故发生;另外, 在登高作业中没有按照规定佩戴安全带也是导致本事故的又一重要原因。 我们公司的设备或仪表维护人员,在维修设备、仪表过程中,对于自己不懂的工艺管道、设备、仪表一定要报告自己的主任或请教生产王经理,不能凭“自 己的感觉、以往的经验”贸然行事,在打开法兰或设备、容器盖的之前,必须确 认管道内物料是什么、有没有压力,自己不能确定的通知安全部进行确认 , 不能像案例中的贾某那样贸然打开法兰,导致物料喷溅给自己造成伤害; 另外,在高度大于 2 米的作业时,作业人员应佩戴安全带并按照“高挂低用”规范悬挂。

化工典型事故案例

化 工 典 型 安 全 事 故 案 例 汇总

目录 目录 (1) 第一章火灾事故案例 (5) 一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (5) 二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (6) 三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (8) 四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 (9) 五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (11) 六制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (14) 七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 (16) 八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (17) 九爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (20) 十一起氧气管道燃爆事故 (21) 十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (24) 十二中石油兰州石化爆炸事故 (26) 第二章爆炸事故案例 (28) 一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (28) 二大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (30) 三山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (33) 四河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (35) 五某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (37) 六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (38)

七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (40) 八动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (42) 九山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (43) 十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (44) 十一南京化工厂爆炸事故 (45) 十二大连输油管道爆炸事故 (47) 第三章中毒事故案例 (49) 一河南濮阳中原大化集团有限责任公司“2.23”较大中毒窒息事故 (49) 二莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 (51) 三淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故 (55) 四山东阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故 (57) 五山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故 (58) 六山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 (59) 七苯中毒事故案例 (63) 八制度不执行,入罐作业酿事故 (64) 九某化工厂急性硫化氢中毒事故分析 (66) 十二氧化硫中毒事故案例 (67) 第四章国外化工安全事故案例 (72) 一美国乔治亚州奥古斯塔BP-阿莫科聚合物工厂爆炸事故 (72) 二美国路易斯安那州Sonat Exploration公司油气分离厂火灾爆炸事故 75 三美国托斯科埃文炼油厂爆炸事故 (80) 四日本甲醇精馏塔爆炸事故 (85)

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★化工安全事故案例分析_共10篇 范文一:化工安全事故案例分析化工安全事故案例分析 ——松花江水污染事件 专业:安全工程学号:姓名: 摘要:化工行业是我国国民经济的一个重要基础产业,为我国经济的发展做出了突出的贡献。然而,由于化工行业工艺复杂,物料本身危险性大,且存在高(低)温、高压、易燃、易爆和腐蚀等作业环境,使其成为潜在危险性较大的行业,一旦发生安全生产事故,往往造成严重的经济损失和人员伤亡。 1事故背景 2005年11月13日,中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸,造成8人死亡,60人受伤,直接经济损失6908万元,并引发松花江水污染事件。爆炸发生后,约100吨苯类物质(苯、硝基苯等)流入松花江,造成了江水严重污染,沿岸数百万居民的生活受到影响。根据调查,爆炸事故的直接原因是,硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关闭预热器蒸气阀门,导致预热器内物料气化;恢复硝基苯精制单元生产时,再次违反操作规程,先打开了预热器蒸气阀门加热,后启动粗硝基苯进料泵进料,引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动,使预热器及管线的法兰松动、密封失效,空气吸入系统,由于摩擦、静电等原因,导致硝基苯精馏塔发生爆炸,并引发其它装置、设施连续爆炸。 1.1污染情况 事故发生后,在松花江水体中发现高浓度污染物,硝基苯是对环境有害的,易在水生物中产生生物的蓄积,对生态环境有影响,重金属含 量也较高,松花江鱼类重金属的综合污染程度较高,特别是第二松花江江段已达到重污染水平。重金属释放至环境中后易于通过食物链传递和累积,因此,进

入水体中的重金属可最终通过鱼类等水产品的消费进入人体,在对鱼类产生毒性作用的同时,也对人类健康构成严重威胁。因为哈尔滨市的饮用水源松花江。所以,2005年11月21日,哈尔滨市政府向社会发布公告称全市停水4天,动员居民储水。本文根据松花江污染的事件过程,以及近年来的化工事故来统计分析事故原因,并提出改进措施,防范此类事故的发生。 1.2分析方法 目前,国内外对化工行业安全事故统计分析的主要形式或方法有以下7种:①以公报形式定期发布一定区域内的安全事故概况;②对单个事故案例进行详细剖析;③对某一特定区域内的各类安全事故进行统计分析;④对一定时间范围内的各类安全事故进行统计分析;⑤对某一事故类型(如火灾爆炸、中毒窒息等)进行统计分析;⑥根据事故伤亡情况进行统计分析;⑦其他。其中,最为常见的是第①、第②种形式或方法,采用第③~第⑦种形式或方法进行统计分析的相对较少。2化工行业典型事故统计分析 本文通过媒体、网络和各种公开出版物等渠道收集了从1974年6月1日到2010年7月28日36年间发生重大伤亡或造成较大影响的114例化工企业典型事故案例[1-4]。这114例事故共造成至少1366人死亡,3115人受伤。 2.1事故发展趋势分析 图1给出了事故发生次数随年份变化的曲线。 从图中可以看出,20世纪70年代以来,随着改革开放的不断深入,化工企业不断增多,化工企业内典型安全事故发生次数呈明显增长的趋势,特别是20世纪末21世纪初,各类化工事故频发,呈现出激增的趋势。进入21世纪后,国家出台了一系列法律法规,并加大对化工行业的监督检查力度,有效地遏制了化工行业安全事故频发的局面[5]。虽然近年来我国化工行业内事故频发的局面得到了有效改善,但与发达国家相比还存在一定的差距,所面临的安全形势依然严峻。 2.2事故类型统计分析

化工安全事故典型案例分析

化工安全事故典型案例分析

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氯乙酸氯化岗位玻璃冷却器爆炸事故 1. 事故经过: 2007年10月25日上午10:30分,某化工厂氯乙酸工段C1氯化釜系统玻璃冷却器突然发生爆炸。其中C1氯化釜三楼九节玻璃冷却器全部炸坏,炸坏后的碎片造成附近 D2 、E1 、E2等三台氯化釜共七节玻璃冷却器不同程序的损坏。爆炸发生后,当班人员迅速关闭氯化系统相关阀门,氯化岗位做紧急停车处理,氯乙酸其他结晶、离心包装等岗位未受到影响,生产保持正常运行。经维修人员紧急检查、抢修后,氯化岗位于11:00部分氯化釜恢复开车(4主4副),下午18:30分氯化系统开满正常。 这次事故由于设备造成的直接经济损失约为2万余元,并且爆炸后形成的酸雾向周围弥散,造成极坏的影响。 2. 事故调查: 1)C1氯化釜停用前后的情况调查:根据查看相关记录,该氯化釜最后一次投料使用时间为10月13日下午15:36,到14日21:00转为主釜,在15日15:00氯化反应中期发现釜体穿孔后停用。停用后,工段组织人员对通氯阀、进出水阀等进行了关闭,并对釜内料液进行了抽空处理。

2)化验室人员对氯乙酸氯化系统相关气体及该氯化釜釜内残液(约500㎏)等进行了 化验分析,具体结果如下: a)主釜尾气组成:HCl:64.5%;Cl2:1.75%;H2/Cl2:3. 17%; b)副釜尾气组成:HCl:73%;H2/Cl2:3.15%; c)氯化釜釜内残液:HAc 34.55%;HCl 2.10%; 另外氯化釜残液内含有大量Fe2+离子。 3)维修人员对该氯化釜分配台通氯胶囊阀、釜上通氯玻璃阀及釜上DN100气相大阀进行检查,发现以上氯气和气相阀门关不死,存在内漏现象。 4)维修人员对氯化釜水洗处理后,打开釜盖后进行了仔细检查,发现氯化釜内穿孔两处,距离釜底圆弧以上400m m处(方向分别为西南侧一处,孔径φ8mm),同时发现穿孔处上下共约600mm宽的釜体出现一周脱瓷。 3. 事故原因分析: 1)由于该氯化釜几处通氯阀门内漏,造成氯气进入氯化釜系统内。

19年化工厂事故案例

春节马上就要到来,我给梳理了2019年全国10大生产安全事故,望以汲取教训,平平安安迎接新年。 1、响水天嘉宜化工“3·21”特别重大爆炸事故 2019年3月21日14时48分,位于省市响水县生态化工园区的天嘉宜化工发生特别重大爆炸事故,造成78人死亡、76人重伤,640人住院治疗,直接经济损失198635.07万元。 发生原因:事故企业旧固废库长期贮存的硝化废料(主要成分是二硝基二酚、三硝基一酚、间二硝基苯、水和少量盐分等)持续积热升温导致自燃,燃烧引发爆炸。 主要教训: 一是事故企业安全意识、法律意识淡漠。天嘉宜公司无视国家环境保护和安全生产法律法规,长期刻意瞒报、贮存、处置硝化废料,安全管理混乱。二是中介机构弄虚作假。有关环保评价机构出具虚假失实文件,导致事故企业硝化废料重大风险和事故隐患未能及时暴露,干扰误导了有关部门的监管工作。 三是省各级政府有关部门监管责任履行不到位。应急管理部门履行安全生产综合监管职责不到位,生态环境部门未认真履行危险废物监管职责,工信、市场监管、规划、住建和消防等部门也不同程度存在违规行为。

四是响水县和生态化工园区安全发展理念不牢。重发展轻安全,招商引资安全环保把关不严,对天嘉宜公司长期存在的重大风险隐患视而不见,复产把关流于形式。 五是省、市未认真落实地方党政领导干部安全生产责任制,重大安全风险排查管控不全面、不深入、不扎实。 2、长深高速“9·28”特别重大道路交通事故 2019年9月28日,长深高速公路段发生一起大客车碰撞重型货车的特别重大道路交通事故,造成36人死亡、36人受伤。 发生原因:事故大客车在行驶过程中左前轮爆胎,导致车辆失控与中央隔离护栏碰撞,冲入对向车道,与对向大货车相撞。大客车上大部分乘员未系安全带,在事故发生时脱离座椅,加重了事故伤亡后果。 主要教训:道路客运行业跨省异地源头管控存在漏洞。 一是企业注册地有关部门对未取得道路运输经营许可的企业、车辆监管不力,对企业日常安全管理严重缺失的问题失察失管,未及时处理其他部门和外地关于事故企业及车辆涉嫌非法营运的抄告线索,没有真正形成监管合力和闭环管理。 二是车辆实际运营地有关部门未对非法营运大客车和非法组客点进行有效查处,仅将已掌握的异地籍非法车辆线索抄告车籍所在地交通运管部门。

14起工厂典型事故案例分析

14起工厂典型事故案例分析,血和生命换来的教训! 安全是一切的基础 安全无小事,没有万一,只有一万,所以在日常生产中,必须牢牢按规则工作,安全是一切的基础。小编今天给大家看的这些案例,都是真实发生的事情,所以大家一定要谨记:“事故猛于虎也”。 14件曾经发生的事故,每件都是血和生命换来的教训。我们不仅要从这些事故中学习到教训,同时我们也需要通过这些事故,加强我们的安全意识!

二、吊孔打开无围栏人员掉入险丧命 某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6米),集中生智,双手抓住起吊孔中间的工字梁,捡回一条命。 简要经过 某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。距起吊孔约0.5米处临时放置一临时铁棚工作间,从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中,捡回一条命。 原因及暴露问题 1.打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏; 2.临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近; 3.现场看护人未起到看护作用; 4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。 事故图片及示意图

某厂一焊工在工作负责人正在办理工作票手续时,擅自进入照明不足的锅炉烟道,从无防护设施的烟道竖井坠落死亡。 简要经过 某年3月22日下午,某厂项目部进行锅炉电除尘消缺工作中,工作负责人派焊工陶某(未满18岁)和王某进行焊接作业。工作负责人尚在办理工作票手续时,陶某擅自进入照明不足的锅炉烟道,从无防护设施的烟道竖井坠落(落差9.5m),抢救无效死亡。 原因及暴露问题 1.陶某安全意识淡薄,在未办理完工作票手续的情况下,擅自进入锅炉烟道; 2.焊工陶某年龄不满18岁; 3.锅炉烟道临时照明不足,竖井未设临时围栏。 事故图片及示意图 四、运行检修严重违章设备试运摔死一人 某厂斗轮机检修试运和重新处理缺陷,未按规定履行工作票手续,导致一人死亡。 简要经过 某厂输煤运行和维护工作分别由两个项目部承担,事故前,斗轮机发生故障,维护项目部办理工作票进行检修。检修中擅自增加一名工作班成员(死者),未履行手续。

化工事故分析案例

化工事故分析案例集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

目录 一山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 1.事故经过 2011年4月21日8时23分左右,山东晋煤同辉化工有限公司供气车间检修施工现场因为旋风除尘器与气柜之间未作有效隔绝,气柜进口水封排水阀打开,水封水位下降后,导致气柜内的惰性气体通过进口水封倒流进入旋风除尘器,从而导致一起中毒窒息死亡事故,造成1人死亡2人受伤16人出现轻微中毒症状 此前,于18日早晨6:00系统制惰结束前,供气车间主任宋某要求用惰性气打气柜至8400立方后,气柜进口水封用水封住,以便下一步气柜防腐作业,7:00系统处理完毕全厂开始停车检修18日开始,该公司基建科科长等七人为利旧的旋风除尘器内部进行防火水泥浇筑作业,计划工期4天,已经施工了3天19日,设备处安排人员对旋风除尘器进出口管道实施了连接点焊,为便于人员继续在除尘器内部作业,并在旋风除尘器顶部出口管道北侧割临时人孔,此时旋风除尘器已经并入工艺系统,即顶部出口管已通过下游的废热锅炉洗气塔及煤气总管与气柜相连,前面已与南造气5台造气炉相连21日,施工作业进入第三天,早晨6:30基建科科长等七人进入供气车间该旋风除尘器内部继续进行防火水泥浇筑作业,这是最后一天的工作,当天就可以按原计划完工旋风除尘器与造气炉之间未采取可靠隔绝措施,旋风除尘器与气柜之间则是通过气柜进口水封进行隔绝当日七人陆续出现中毒迹象 2.事故原因 (1)直接原因 气柜进口水封排水导致气柜内的惰性气体倒流进入旋风除尘器,从而导致作业人员中毒窒息 (2)间接原因 ①公司检维停车开车方案执行不到位监督落实不到位,气柜空气置换没有得到落实;检修组织混乱,职责不明,权限不清,旋风除尘器并入系统后未与气柜之间采取有效隔绝方式 ②应急救援器材和防护器材配备不到位 ③施工作业现场管理混乱,安全通道不畅施工作业安全措施未落实 ④主要负责人对安全工作不够重视,未落实本单位安全生产责任制安全管理制度和操作规程,未及时督促检查本单位的安全生产工作,停车安全处理不彻底,留下事故隐患 ⑤山东晋煤同辉化工有限公司对员工的安全教育培训不到位,员工安全意识淡薄,自我防护能

全国化工和危险化学品典型事故案例汇编(2017年)1-(48953字符)

注意保存全国化工和危险化学品典型事故 案例汇编 (2017年) 应急管理部危险化学品安全监督管理司 中国化学品安全协会 2018年10月

前言 为深刻吸取事故教训,加强事故案例警示教育,把事故案例警示教育贯穿于安全生产过程中,切实做到“一厂出事故、万厂受教育,一地有隐患,全国受警示”,推动企业落实安全生产主体责任,助力安全监管、隐患排查和安全风险管控,防范和遏制化工危险化学品重特大事故的发生,应急管理部危险化学品安全监督管理司和中国化学品安全协会共同编制了《全国化工和危险化学品典型事故案例汇编(2017年)》。 本汇编共收集、整理了17起典型化工和危险化学品事故资料,对事故原因进行了较为深入的研究分析,针对事故教训吸取提出了防范措施及建议,希望全国化工和危险化学品企业举一反三,健全安全风险管控,不断提高安全保障能力和安全管理水平。 本汇编在编写过程中,参考了相关事故调查报告,征求了多位专家意见,在此对有关单位和人员表示衷心的感谢!由于时间仓促,本汇编难免存在疏漏之处,敬请批评指正。

目录 浙江华邦医药化工有限公司“1.3”较大爆炸火灾事故 (4) 新疆宜化化工有限公司“2.12”较大电石炉喷料灼烫事故 (8) 吉林省松原石油化工股份有限公司“2.17”较大爆炸事故 (12) 安徽安庆万华油品有限公司“4.2”较大爆燃事故 (20) 河南济源豫港(济源)焦化集团有限公司“4.28”较大爆炸事故 (26) 山东临沂金誉石化有限公司“6.5”重大爆炸着火事故 (31) 浙江林江化工股份有限公司“6.9”爆炸较大事故 (39) 内蒙古乌海市华资煤焦有限公司“6.27”较大爆炸事故 (45) 青海盐湖工业公司化工分公司“6.28”较大爆炸事故 (51) 江西九江之江化工有限公司“7.2”压力容器爆炸事故 (55) 新疆宜化化工有限公司“7.26”较大燃爆事故 (61) 湖北大江化工集团有限公司“9.24”较大窒息事故 (66) 湖北省钟祥市金鹰能源科技公司“11.11”较大中毒事故 (69) 大连西太平洋石油化工有限公司“11.18”中毒事故 (72) 中石油乌鲁木齐石化公司“11.30”较大机械伤害事故 (78) 江苏连云港聚鑫生物公司“12.9”重大爆炸事故 (84) 山东日科化学股份有限公司“12.19”较大火灾事故 (93)

化工安全事故案例汇总

化工安全事故案例汇总 目录 目录 1 第一章火灾事故案例 4 一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 4 二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 5 三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 6 四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 7 五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 9 六制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 11 七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 12 八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 13 九爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 15 十一起氧气管道燃爆事故 16 十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 19 十二中石油兰州石化爆炸事故 20

第二章爆炸事故案例 22 一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 22 二大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 23 三山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 25 四河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 27 五某石化总厂化工一厂换热器爆炸 28 六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 29 七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 31 八动火前检查欠详作业中爆炸伤人 32 九山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 33 十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 34 十一南京化工厂爆炸事故 34 十二大连输油管道爆炸事故 36 第三章中毒事故案例 38 一河南濮阳中原大化集团有限责任公司“2.23”较大中毒窒息事故 38 二莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 39 三淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故 43

化工安全事故典型案例分析

化工安全事故典型案例分析 氯乙酸氯化岗位玻璃冷却器爆炸事故 1. 事故经过 : 2007年10月25日上午10:30分~某化工厂氯乙酸工段C1氯化釜系统玻璃冷却器突然发生爆炸。其中C1氯化釜三楼九节玻璃冷却器全部炸坏~炸坏后的碎片造成附近D2 、E1 、E2等三台氯化釜共七节玻璃冷却器不同程序的损坏。爆炸发生后~当班人员迅速关闭氯化系统相关阀门~氯化岗位做紧急停车处理~氯乙酸其他结晶、离心包装等岗位未受到影响~生产保持正常运行。经维修人员紧急检查、抢修后~氯化岗位于11:00部分氯化釜恢复开车,4主4副,~下午18:30分氯化系统开满正常。 这次事故由于设备造成的直接经济损失约为2万余元~并且爆炸后形成的酸雾向周围弥散~造成极坏的影响。 2. 事故调查: 1,C1氯化釜停用前后的情况调查:根据查看相关记录~该氯化釜最后一次投料使用时间为10月13日下午15:36~到14日21:00转为主釜~在15日15:00氯化反应中期发现釜体穿孔后停用。停用后~工段组织人员对通氯阀、进出水阀等进行了关闭~并对釜内料液进行了抽空处理。 2,化验室人员对氯乙酸氯化系统相关气体及该氯化釜釜内残液,约500?,等进行了 化验分析~具体结果如下 : a) 主釜尾气组成:HCl:64.5%:,1.75%Cl,H/Cl:3.17%, 22 2 b 副釜尾气组成:)HCl:73%/,ClH:3.15%, 2 2 c) 氯化釜釜内残液:HAc 34.55%,HCl 2 .10%,

2+另外氯化釜残液内含有大量离子Fe 。 3,维修人员对该氯化釜分配台通氯胶囊阀、釜上通氯玻璃阀及釜上DN100气相大阀进行检查~发现以上氯气和气相阀门关不死~存在内漏现象。 4,维修人员对氯化釜水洗处理后~打开釜盖后进行了仔细检查~发现氯化釜内穿孔两处~距离釜底圆弧以上400mm处,方向分别为西南侧一处~孔径φ8mm,~同时发现穿孔处上下共约600mm宽的釜体出现一周脱瓷。 3. 事故原因分析: 1,由于该氯化釜几处通氯阀门内漏~造成氯气进入氯化釜系统内。 2,由于釜换热夹套进水阀内漏~造成釜内料液虽然当时抽净~但反应釜夹套内穿孔部位以下料液无法抽净~而进水阀门由于内漏进水~水与夹套内的料液经穿孔部位进入氯化釜~并形成酸性溶液,500?,~同时酸性溶液与脱瓷部位碳钢材质发生化学反应~生产氢气~而由气相大阀内漏的主釜尾气,气体成分HCl、、ClH,经釜内酸性溶液后~HCl22 气体被继续吸收为盐酸溶液~同时、ClH则积聚在氯化釜玻22 冷器中。 3,通氯阀门内漏的氯气与釜体腐蚀产生的氢气混合~达到爆炸极限~形成潜在的爆炸性气体混合物~经日光照射后发生爆炸。 4,氯化釜停用后~未能拆除连接管道~或者添加盲板进行彻底隔绝~阀门内漏是造成爆炸性气体积聚的直接原因。 4. 预防措施: 1,氯化釜脱瓷穿孔后。应立即对其进行彻底处理臵换~拆除或有效断开一切与系统联接的阀门、管道、法兰~做到有效隔绝~并以问题设备做到及时检修。 2,对玻冷器、塑料阀等易损件进行保温/冷、增加防护层等隔绝处理防止因外界冲击而损坏。

化工安全事故案例汇总

化工安全事故案例汇总

目录 目录 (1) 第一章火灾事故案例 (5) 一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (5) 二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (6) 三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (8) 四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 (9) 五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (11) 六制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (14) 七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 (16) 八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (17) 九爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (20) 十一起氧气管道燃爆事故 (21) 十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (24) 十二中石油兰州石化爆炸事故 (26) 第二章爆炸事故案例 (28) 一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (28) 二大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (30) 三山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (33) 四河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (35) 五某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (37) 六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (38)

七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (40) 八动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (42) 九山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (43) 十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (44) 十一南京化工厂爆炸事故 (45) 十二大连输油管道爆炸事故 (47) 第三章中毒事故案例 (49) 一河南濮阳中原大化集团有限责任公司“2.23”较大中毒窒息事故 (49) 二莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 (51) 三淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故 (55) 四山东阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故 (57) 五山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故 (58) 六山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 (59) 七苯中毒事故案例 (63) 八制度不执行,入罐作业酿事故 (64) 九某化工厂急性硫化氢中毒事故分析 (66) 十二氧化硫中毒事故案例 (67) 第四章国外化工安全事故案例 (71) 一美国乔治亚州奥古斯塔BP-阿莫科聚合物工厂爆炸事故 (71) 二美国路易斯安那州Sonat Exploration公司油气分离厂火灾爆炸事故 .. 74 三美国托斯科埃文炼油厂爆炸事故 (79) 四日本甲醇精馏塔爆炸事故 (84)

化工安全事故案例分析

化工安全事故案例分析 ——松花江水污染事件 专业:安全工程学号:姓名: 摘要:化工行业是我国国民经济的一个重要基础产业,为我国经济的发展做出了突出的贡献。然而,由于化工行业工艺复杂,物料本身危险性大,且存在高(低)温、高压、易燃、易爆和腐蚀等作业环境,使其成为潜在危险性较大的行业,一旦发生安全生产事故,往往造成严重的经济损失和人员伤亡。 1 事故背景 2005年11月13日,中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸,造成8人死亡,60人受伤,直接经济损失6908万元,并引发松花江水污染事件。爆炸发生后,约100吨苯类物质(苯、硝基苯等)流入松花江,造成了江水严重污染,沿岸数百万居民的生活受到影响。根据调查,爆炸事故的直接原因是,硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关闭预热器蒸气阀门,导致预热器内物料气化;恢复硝基苯精制单元生产时,再次违反操作规程,先打开了预热器蒸气阀门加热,后启动粗硝基苯进料泵进料,引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动,使预热器及管线的法兰松动、密封失效,空气吸入系统,由于摩擦、静电等原因,导致硝基苯精馏塔发生爆炸,并引发其它装置、设施连续爆炸。 1.1 污染情况

事故发生后,在松花江水体中发现高浓度污染物,硝基苯是对环境有害的,易在水生物中产生生物的蓄积,对生态环境有影响,重金属含量也较高,松花江鱼类重金属的综合污染程度较高,特别是第二松花江江段已达到重污染水平。重金属释放至环境中后易于通过食物链传递和累积,因此,进入水体中的重金属可最终通过鱼类等水产品的消费进入人体,在对鱼类产生毒性作用的同时,也对人类健康构成严重威胁。因为哈尔滨市的饮用水源来自松花江。所以,2005年11月21日,哈尔滨市政府向社会发布公告称全市停水4天,动员居民储水。 本文根据松花江污染的事件过程,以及近年来的化工事故来统计分析事故原因,并提出改进措施,防范此类事故的发生。 1.2 分析方法 目前,国内外对化工行业安全事故统计分析的主要形式或方法有以下7种:①以公报形式定期发布一定区域内的安全事故概况;②对单个事故案例进行详细剖析;③对某一特定区域内的各类安全事故进行统计分析;④对一定时间范围内的各类安全事故进行统计分析;⑤对某一事故类型(如火灾爆炸、中毒窒息等)进行统计分析;⑥根据事故伤亡情况进行统计分析;⑦其他。其中,最为常见的是第①、第②种形式或方法,采用第③~第⑦种形式或方法进行统计分析的相对较少。 2 化工行业典型事故统计分析 本文通过媒体、网络和各种公开出版物等渠道收集了从1974年

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