汽轮机高压调门关不上的原因及处理
调速汽门卡涩的原因、危害、处理和防范措施?

汽轮机调节汽门是汽轮机运行过程中极为重要的阀门,在大型汽轮机中,可以分为高压调节汽门和中压调节汽门,在DCS系统中分别简称CV和IVC,以300MW 机组为例,共有4个CV和4个ICV,其作用是启动时控制汽轮机的转速,因此也称为调速汽门,但更加重要的是正常运行的时候用于调节汽轮机的负荷变化。
由于调节汽门经常处理变化之中,因此一旦出现卡涩,造成的后果也是很严重的,下面将从汽轮机调节汽门卡涩的原因、危害和防范措施加以简单的讨论:一、汽轮机调速汽门的卡涩的原因有哪些?1、汽轮机负荷长期处于一定负荷,导致调门长期在一个开度,活动幅度较小。
2、EH油油质量不合格,颗粒度增加,导致杂物进入油动机。
3、阀杆与阀套之间间隙过小。
4、阀杆发生弯曲或者偏斜导致动作受阻。
5、热工元件故障。
6、油动机卡涩和伺服阀故障等等。
根据我厂发生调速汽门卡涩的情况来看大部分都是由于DDV阀和EH油油质恶化引起。
二、汽轮机调速汽门卡涩的危害有哪些?(1)该过程伴随着一次较大的机械冲击。
甩负荷后由于机组负荷的突然改变,使流经汽轮机通流部分的蒸汽流量和状态随之改变,则作用于转子上的轴向推力也发生了变化,轴向位移指示值发生突变,使推力轴承和联轴器螺栓受到一次较大的机械冲击。
(2)对汽轮发电机转子构成一次较大的扰动。
运行中机组突然甩负荷后,会使原来运行相对平稳的转子受到一次不平衡的汽流冲击,诱发机组振动突变,极有可能发生振动保护动作,引起汽轮机跳闸。
(3)极有可能造成机组超速,超速的结果往往会造成超速保护动作而停机,甚至还会造成汽轮发电机组因飞车而毁坏。
这是调门卡涩最大的安全隐患。
(4)对机组形成了一次较大的热冲击。
甩负荷后机组负荷发生了大幅度的变化,进入汽轮机的蒸汽量随之减小,由于调速汽门的节流作用,通过汽轮机通流部分的蒸汽温度将发生大幅度的降低,使汽缸、转子表面急剧冷却,致使其中产生很大的热应力。
有数据表明,运行中机组突然甩去50%负荷时,在汽缸、转子金属部件中产生的热应力最为严重。
汽轮机调速系统常见故障与处理技术探讨

汽轮机调速系统常见故障与处理技术探讨摘要:汽轮机转速控制系统由机构、传动、蒸汽和反馈机构组成,转速机构其变化并通过汽轮机速度输出物理量。
放大机构允许增加最小信号以便于操作。
配汽机构的非线性传输特性是汽轮机进气量与油动机反馈几乎是线性的。
汽轮机调速系统包括通过调节输入蒸汽量来平衡蒸汽轮机的输出功率和负载。
汽轮机制造、安装、维护和运行中存在问题,速度控制系统的运行经常出现异常。
本文研究了汽轮机转速控制的组成和常见故障处理方法。
关键词:汽轮机;调速系统;故障及处理调速系统作为汽轮机的重要组成部分,调速控制在汽轮机的正常运行中起着至关重要的作用。
如果在汽轮机运行过程中发现故障,相关设备的故障可能会显著缩短汽轮机的使用寿命,并导致相关的安全问题。
因此,必须采取有效和充分的措施,消除汽轮机的常见故障,找出一些汽轮机故障和问题的解决方案,并优化和改进的汽轮机调速控制系统。
一、汽轮机调速系统基本构造1.转速测量机构。
转速机制用于确定汽轮机速度的变化状态,捕获机制捕获并生成特定物理量子形式的最终变化状态,从而为传输机制效应奠定基础。
通常,由于不同的转换,使用不同的类型。
机械、液压和电气是最常见的三种类型。
机械和液压工作是通过改变离心力的旋转原理来完成的。
2.放大传动。
由滑阀、油机和反馈机构组成。
由于来自控制器的信号通常很弱,蒸汽分配机构不能直接启动。
因此,需要一种传动放大机制来完成信号增益和传输,以便信号能够正常工作。
液压型通常用于传动的放大。
滑阀控制油的方向和流量,油动机主要是往复与旋转式,其主要功能是改进放大功率操纵调速气阀操作和中间连杆的性能。
二、故障原因分析和处理1.机械部件漏油。
调速系统部件漏油是更常见的错误,这种情况可能导致系统油压低,油机运行不足,调速系统运行缓慢,控制系统振动,危及生产安全。
总结常见缺陷,发现漏油是由于调速系统部件的磨损时间延长和腐蚀老化导致裂纹调整过度所致。
油动活塞壁在某些部位因摩擦而损坏,两个腔室之间的短路也是造成这种现象的原因。
汽机调门突关-伺服阀部分原因分析

汽机调门突关 -伺服阀部分原因分析摘要:某厂亚临界机组主汽门、高中压调节门采用伺服阀控制。
阀门的驱动均使用EH油。
机组运行中,经常出现高调门突关现象,本文选取两次连续的调门突关事件,针对伺服阀原理,对阀门突关的原因进行探讨。
关键词:高压调节阀、EH油、伺服阀1.EH油系统的组成及工作原理某厂汽轮机由哈尔滨汽轮机厂制造,型号:N630-16.7/537/537,型式:为单轴、四缸、四排汽、一次中间再热、冷凝式汽轮机,包括1个反向单流的高压缸,1个分流的中压缸,2个分流的低压缸。
EH油用于汽轮机的电业控制系统,为汽轮机高中压主汽门、调门的调节提供驱动,同时也是汽轮机在危机遮断系统的安全油。
某厂汽轮机高调门易发生阀门突关现象,对机组的安全运行产生严重威胁。
1.事件过程2.1 #1高调门(GV1)关闭2021年9月14日18:40:00,机组负荷550MW,总燃料量266.43t/h,总风量1897.87t/h,主蒸汽压力16.88Mpa,A~F磨运行,AGC、CCS正常投入。
阀门控制状态为顺序阀,阀门开顺序为2314,GV1开度15.80%,液压油压力14.52Mpa。
18:40:24,机组EH油压力开始下降。
18:41:15,机组EH油压力下降至13.87Mpa,GV1突然关闭,之后EH油压力继续下降,最低下降至12.93Mpa。
隔离GV1进油阀,EH油压力由13Mpa恢复至14.55Mpa。
19:07强制GV1指令至0,机务专业对卸荷阀进行检查,检查后恢复措施,22:00恢复阀门指令,阀门正常动作。
2021年9月15日13:40:00,机组负荷540MW,GV1指令19%,EH油压14.54Mpa。
13:39:29,机组EH油压开始下降。
13:40:50,EH油压下降至13.73Mpa,GV1突然全关,EH油压下降至最低12.86MPA。
就地隔离GV1进油阀后EH油压由12.9MPA恢复至14.55MPA。
高中压调门瞬间关闭故障的分析与处理

高中压调门瞬间关闭故障的分析与处理0 引言某厂有2台660 MW 超超临界燃煤汽轮发电机组。
锅炉采用上海锅炉厂生产的超超临界参数直流炉,为单炉膛切圆燃烧、固态风冷干式排渣、一次再热、平衡通风、露天布置、全钢构架、全悬吊结构、Π型锅炉。
烟气处理采用同步脱硝、脱硫,三分仓回转式空气预热器、SCR 脱硝装置。
锅炉点火采用等离子点火装置,取消常规油系统,每台炉设置2层8套。
汽轮机采用上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂生产的超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机。
1 故障简介该厂2号机组自投产以来曾出现过几次高、中压调门瞬时关闭故障。
1.1 第1次故障2016-05-19该厂2号机组发生第1次故障,右侧高、中压调门关闭2次,每次约2 s。
故障前,机组负荷200 MW,主汽压力16 MPa,初压模式,高调门开度16.5 %,中调门开度21 %,阀限105 %未变化,EH 油压无明显波动,高排温度及机前压力稳定,机组工况已稳定(稳定工况约7 h )。
第1次调门瞬间关闭后切限压模式,开度曲线如图1所示。
1.2 第2次故障2016-05-26,该机组右侧高、中压调门同时关闭2次,每次约2 s。
故障前机组负荷200 MW,主汽压力14 MPa,限压模式,高调门开度18 %,中调门开度29.3 %,阀限105 %未变化,EH 油压无明显波动,高排温度及机前压力稳定,机组工况已稳定(稳定工况约1 h ),此时的调门开度曲线如图2所示。
图1 2016-05-19第1次调门瞬间关闭开度曲线图2 2016-05-26机组工况稳定后调门开度曲线2 故障原因分析根据所在电厂的实际情况及咨询生产厂家得到的答复,可得出以下结论。
(1) 因左、右侧调门指令为同一个指令,上述调门同时关闭时,左侧高、中压调门未受影响,〔摘 要〕 针对某发电厂2台660 MW 机组存在的高、中压调门瞬时关闭故障,指出其是由运行中阀门L VDT 抖动造成的;提出并实施一系列对高、中压调门伺服阀和L VDT 的改进措施,以提高机组运行安全性。
高压主汽门关闭不到位的原因与处理

高压主汽门关闭不到位的原因与处理吕鹏飞【摘要】@@ 某电厂1号机组采用上海汽轮机有限公司引进美国西屋公司技术生产的超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机,型号为N600-24.2/566/566.汽轮机的控制系统采用OVATION公司的电液调速系统.机组设置12个油动机,分别控制2个高压主汽门、4个高压调速汽门、2个中压主汽门和4个中压调速汽门.【期刊名称】《电力安全技术》【年(卷),期】2010(012)003【总页数】2页(P43-44)【作者】吕鹏飞【作者单位】安徽华电宿州发电有限公司,安徽,宿州,234101【正文语种】中文某电厂1号机组采用上海汽轮机有限公司引进美国西屋公司技术生产的超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机,型号为N600-24.2/566/566。
汽轮机的控制系统采用OVAT ION公司的电液调速系统。
机组设置12个油动机,分别控制2个高压主汽门、4个高压调速汽门、2个中压主汽门和4个中压调速汽门。
高压主汽门是汽轮机用于快速切断进汽,实现停机的保护装置,其结构类似截止阀,通过压力油来控制快速关闭和开启,关闭时间小于0.2s。
高压主汽门是防止汽轮机超速的最关键的保护装置。
汽轮机一旦超速,很容易造成汽轮机飞车、轴系断裂、汽轮机报废等严重安全事故,尤其对大型机组,其经济损失将达几千万甚至上亿元;如果现场附近有人员,还易造成人身伤亡等恶性事故。
高压主汽门进汽压力、温度均很高,一旦关闭不严,极易造成汽轮机超速恶性事故。
1 高压主汽门结构简介高压主汽门为卧式结构,主阀内部有一预启阀。
当阀门在关闭位置时,进汽压力和压缩弹簧的载荷将2只预启阀阀碟同时紧压于其阀座上。
预启阀阀碟与阀杆相互间为挠性联接;当其关闭时,预启阀阀碟的密封面在主阀阀碟内能自由对中关闭;当阀杆被油动机向开启方向移动时,预启阀先开启,待其开足,即预启阀阀碟反向密封面与主阀阀碟衬套平面形成密封后,主阀阀碟开始开启;当主阀阀碟全开时,阀杆上反向密封面与阀盖衬套平面又形成密封。
汽轮机高压调门摆动原因分析及处理

故障维修·汽轮机高压调门摆动原因分析及处理doi:10.16648/ki.1005-2917.2020.03.089汽轮机高压调门摆动原因分析及处理黄波(广东粤华发电有限责任公司,广东广州 510000)摘要:汽轮机高压调门能够确保汽轮机运行安全,调门调节品质会对汽轮机组转速与负荷控制造成影响。
此次研究主要是探讨分析汽轮机高压对调门摆动的原因,针对调门摆动原因给予相应的处理措施,希望能够对相关人员起到参考性价值。
关键词:汽轮机;高压跳门;摆动成因;处理措施汽轮机调节安保系统可以对机组启停、负荷运行和故障问题进行控制,属于自动控制装置,可以满足不同运行工况的要求,对汽轮机功率进行调节,满足外界负荷变化需求。
汽轮机组发生异常故障时,会导致运行工况改变,从而降低事故影响。
1. 汽轮机调门摆动成因分析利用调节机组进汽量大小可以有效控制汽轮机的功率和转速,通过调阀开度能影响机组进汽量的大小,调门接受控制信号后,可以将信号转化为油动机相应开度,通过对游动机开度大小调节,可以控制汽轮机进汽门开度,从而调节机组进汽量大小,控制汽轮机负荷与转速。
右门的运行时间比较长,且核心部位长期运行会产生磨损问题,从而导致机组故障发生率较高,影响机组运行安全与稳定。
在汽轮机常见故障中,调门摆动属于复杂故障问题。
该故障问题会受到多种因素影响,与吊门相关的设备和部件都会引发机组震动,所以必须深入分析调门摆动原因,并采取针对措施予以处理。
2. 汽轮机调门摆动的分析与处理导致汽轮机组吊门摆动的原因比较多,例如调速系统迟缓率大、油压波动大以及油品质不良等,因此需要针对上述原因展开深入分析。
2.1 油品质不良原因汽轮机在长时间运行下,会导致机械部件磨损。
若油品酸度高或者水分比较大时,汽轮长时间运行温度比较高,极易导致机械部件腐蚀,产生杂质和污质,致使调速部件卡涩,特别表现在油动机滑阀与套筒中,极易导致掉门摆动。
所以在机组运行过程中,必须定期检验油质,若油质不合格,则应当更换新的油品。
汽轮机调速系统常见故障分析解决方案探讨

汽轮机调速系统常见故障分析解决方案探讨摘要:汽轮机调速系统是汽轮机负荷控制和转速控制的关键系统,调速系统由转速传感机构、传动放大机构、配汽机构和反馈机构四部分组成,配汽机构将油动机的行程转化为各调节汽阀的开度,从而达到控制转速和改变负荷的目的。
本文主要针对机务部分的配汽机构,根据调速系统常见故障,分析故障原因,共享解决方案,逐步消除调速系统故障,保障汽轮机转速、负荷的平稳控制和安全运行。
关键词:汽轮机;调速系统;主汽阀;电磁阀引言:动力中心是炼化蒸汽、电力平稳供应的保障,因炼化催化裂化等理化反应采用多种压力等级的蒸汽,相对于锅炉出口过热蒸汽,部分所需压力等级蒸汽需通过降低温度、压力才能使用。
常态下在蒸汽平衡设计中主要通过汽轮机抽汽、排汽形式外供蒸汽,既达到了外供蒸汽平衡的目的,也使得获得了一定的电能,给工厂带来了较大的经济效益。
1.汽轮机调速系统组成汽轮机调速系统主要由高压抗燃油系统、仪控系统等共同组成,高压抗燃油系统控制执行机构,调节汽阀油动机(执行机构)带动调节汽阀阀芯开关调节给系统配汽,高压抗燃油(又称为EH油)系统由集装装置、系统管线、危机遮断控制块、油动机组成。
2.汽轮机调速系统常见故障及处理方案2.1电磁阀、伺服阀卡涩由于汽轮机抗燃油系统油压较高,如材料部分材质、硬度合格,一般关节部件出现故障频率较低,主要故障还来自于EH油系统内部,其中最为常见的一般是电磁阀的故障卡涩。
EH油系统出现卡涩的主要是电磁阀,其中AST电磁阀多为常带电模式,OPC电磁阀、主汽阀电磁阀多为常失电模式,常带电电磁阀失电开关动作时需克服一定的弹簧力。
电磁阀卡涩原因是多方面的,最为常见的是电磁阀滑阀可能因抗燃油油质颗粒度不符合设计要求或选型时电磁阀吸合电压较低导致滑阀回座能力较差,导致系统油路不畅,执行机构油动机动作不正常,影响阀门正常启闭,危机遮断模块原理图详见2.1-1。
如电磁阀卡涩,处理可以通过清洗卡涩电磁阀、更换系统滤芯、加强滤油减少杂质等方法解决;如电磁阀选型不当,可重新选型更换电磁阀。
浅谈高压调门常用部件故障原因及维护

浅谈高压调门常用部件故障原因及维护摘要:汽轮机调节保安系统是控制汽轮机启动、停机、带负荷运行和防止严重事故的自动控制装置。
能适应各种运行工况的要求,及时调节汽轮机功率,满足外部负荷变化的需求,维持电网频率在50Hz左右,并在机组异常或故障时自动改变运行工况直至停机,防止事故扩大。
关键词:调门;摆动;分析;排除;汽轮机高压调门是保证汽轮机调速及安全运行的重要设备,其调节品质的好坏直接影响汽轮机组转速和负荷的稳定控制,同时对机组的安全运行也起着至关重要的作用。
一、汽轮机调门摆动的分析与处理引起汽轮机组调门摆动的主要原因有:油质不良、油压波动、调速系统迟缓率太大等等,1.油质不良。
汽轮机长期运行过程中,机械部件会发生磨损,如果油中水分过大或者酸度过高,加之汽轮机运行环境温度高,会使机械部件腐蚀,并产生机械杂质,导致调速部件卡涩,尤其是油动机滑阀与套筒卡涩,会引起调门的较大摆动。
因此,在机组长期的运行过程中,应定期对油质进行检验,如果油质不合格,需加强滤油或者更换新油消除。
2.油压波动。
EH高压油泵出口油压波动,会直接影响到调门油动机波动,从而引起调节阀摆动,而油压波动的原因有可能是油泵本身故障的原因,也有可能是高压蓄能器皮囊破损造成的。
应先将蓄能器隔离,然后测量蓄能器皮囊压力,如果压力低于规定值,应进行补充氮气,若不能将压力充到规定值,则可能是皮囊损坏,需要解体蓄能器,检查皮囊,如果皮囊损坏,更换新皮囊。
如果蓄能器无故障,需要解体检查油泵,若油泵故障,进行处理。
3.调速系统迟缓率太大。
调速系统迟缓率大主要是由于调节部件中机械连接件的松旷和调节部件的卡涩或者是伺服阀过封度过大引起的。
迟缓率过大会使油动机反应迟缓,从而造成调门摆动,需要对各调节部件、伺服阀进行测量检修、返厂维修或更换新部件。
4.伺服阀故障。
当伺服阀接收指令信号后,因其内部故障产生振荡,使油动机摆动造成调门摆动,伺服阀故障分为热控故障和机械故障,热控故障可能是由于线路、端子或是程序故障引起的,此类故障会导致油动机误动或拒动,误动时,会使调门摆动,需联系热控相关人员处理;如果是机械故障,可能是由于滑阀磨损、过封度过大、滤网堵塞,需要返厂检修或者更换新件处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第11卷 (2009年第3期)电力安全技术40某电厂3号机组为国产引进型300 MW燃煤机组,采用N300-16.7/537/537-2型亚临界、一次中间再热、单轴双缸双排汽、凝汽式汽轮机。
机组调节保安系统由上海汇益液压控制系统工程有限公司生产。
该系统能实现挂闸、驱动阀门、超速限制及遮断机组等功能,使用工质为磷酸脂油,工作压力为14 MPa。
机组的EH油系统油动机由油缸、集成块、伺服阀、卸截阀、位移传感器、行程开关、逆止阀等组成。
从系统安全性考虑,该机组所有油动机均设计为单侧进油,即由油压力开阀门,弹簧力关阀门,一旦系统失压或失电时,阀门朝关闭方向运动,以保证机组的安全。
1 3号高压调门关不上的相关情况1.1 事故的情况及处理2007-12-07T11:35,3号机组为顺序阀运行方式且负荷为300 MW,3号高压调门指令为0、反馈为100 %,现场检查3号高压调门为全开状态。
无论运行人员怎样发开、关指令,阀门总是无反应。
为了机组安全,经领导同意,关闭3号高调进油门使其退出运行,3号机由顺序阀运行切换为单阀运行。
在关闭3号高调进油门后,阀门还是没有在弹簧力的作用下关闭。
初步判断3号高压调门异常可能是伺服阀故障引起的。
此外,通过仔细检查发现,3号高压调门在关闭进油门退出运行的情况下,在一定的行程范围内严韶华(大唐石门发电有限责任公司,大唐 石门 415300)汽轮机高压调门关不上的原因及处理还出现时开时关的现象。
这说明3号高压调门除伺服阀外可能还有其他部件出现异常,因而未能通过关闭进油门来完全隔离油动机高压油源。
如果此时更换伺服阀,极有可能造成机组非正常停机和跑油事故,因此,经研究决定暂缓更换伺服阀。
1.2 针对缺陷制定的临时技术措施(1) 在缺陷未处理前3号机组保留单阀运行方式,并将3号高压调门退出运行。
(2) 3号机3号高压调门松动试验暂不进行,其他阀门松动试验必须定期进行。
在3号机停机之前一定要进行高压主汽门松动试验,在其松动试验正常后,方可进行正常停机。
(3) 积极创造有利条件保持3号机组负荷稳定,并加强对汽轮机轴向位移、推力轴承金属温度、主汽流量、抽汽压力、机组振动等参数的监视。
发现异常及时汇报相关人员并处理。
(4) 机组停运时,低负荷阶段应加强对调节阀门、机组振动、轴向位移、推力轴承金属温度的监视。
发现异常应按有关规定进行相关操作。
(5) 为防止汽轮机超速,机组停运时应尽量滑低蒸汽参数,机组打闸后若发现转速上升应果断停运EH油系统并适当破坏真空,在EH油压下降后开启3号机3号高调进油门,待转速正常后再恢复EH油系统运行。
(6) 严禁机组先解列后打闸,解列前必须先将负荷降至0再打闸,并通过热工保护跳电气。
特别Jianxiuweihu检 修 维 护容,做到一个字、一个标点符号都不能错;二是标准执行力不能弱。
企业在执行安全生产标准时一定要做到100 %,达到99.99 %或变相的执行都不行,这是由标准的科学性、权威性和严密性所决定的。
各级领导作为企业安全生产标准的执行者必须自觉做到不折不扣,行动准确严密,同时要克服“安全生产标准过高、过严”的错误思想。
个别执行者对安全生产管理松懈,规章制度执行力软弱,执行不到位,存在为难、畏难情绪,在降低标准上做手脚,这是安全生产工作不能容许的,更是领导人员的失职和犯罪。
在任何情况下,都必须严格执行安全生产标准,提高执行力,在贯彻、执行、落实过程中,查找不足,采取有效措施,加以克服。
“安全生产月”活动虽然结束了,但安全生产工作任重道远,安全生产任务依然繁重,不能有丝毫的懈怠和满足。
必须一如既往,想安全大事,谋安全大计,划安全大策,做到警钟长鸣。
(收稿日期:2008-07-04)第11卷 (2009年第3期)电力安全技术要注意防止机组甩负荷造成的汽轮机超速。
一旦出现超速,按照破坏真空紧急停机处理。
(7) 及时处理EH油质并保持EH油质合格。
2 引起高调压门关不上的可能因素2.1 DEH系统中电液伺服阀故障EH油质长期不合格极易造成伺服阀油路堵塞和磨损,引起伺服阀卡涩和内漏。
如果伺服阀正好卡在回油口处,截断了伺服阀回油口,会使油动机内的高压油无法通过伺服阀及时完全卸掉。
2.2 油动机进油门或OPC油逆止门关不严当伺服阀由于某种原因发生卡涩时,尽管已通过关闭油动机进油门来退出高压调门运行,但如果油动机进油门或OPC油逆止门关不严,就总会有高压油通过关不严的进油门或OPC油逆止门进入油动机,使油缸内总是存在高压油。
2.3 阀门及其油缸活塞杆存在卡涩如果汽温参数调节不当,高压调门阀体部件长期在超温超压的环境下运行而产生氧化皮或变形,或者制造和安装工艺不良,都会导致阀门和油缸活塞杆卡涩。
2.4 高压调门弹簧出现故障如果高压调门弹簧失效、弹簧断裂或弹簧被异物卡住都会引起弹簧失去弹力或弹力不足。
上述任一种因素存在,都有可能造成高压调门在运行中关不上,出现不安全事件。
3 原因查找及处理对控制部分的检查和处理:对油动机伺服阀的信号线、位反装置、控制回路部分和卡件都做了仔细的检查,没有发现异常情况。
这说明控制部分是完好的。
对3号机EH油质的检查和处理:油质化验表明EH油颗粒度为MOOG5级(正常为MOOG3级以下),其余指标正常。
这表明EH油颗粒度严重超标。
检修人员通过更换再生装置精密滤芯、EH油泵出口滤芯,适当提高EH油温并加装移动式滤油机等措施,确保在短时间内使EH油质合格。
2007-12-12,3号机打闸停机时,3号高压调门在进油门打开的情况下能够快速关闭,这说明3号高压调门阀本体和油缸活塞杆部件均不存在卡涩现象。
利用停机机会对3号高压调门油动机各零部件进行了解体检查:(1) 检查伺服阀时,发现其反应迟缓、卡涩现象严重,表明此伺服阀已经损坏。
随后对其进行了更换。
(2) 检查OPC油逆止门时,发现该逆止门阀芯与阀座的密封线有15 %左右没有闭合,但该逆止阀动作灵活无其他异常情况。
为了安全起见,没有对该逆止门进行修复而是直接进行更换,确保其密封线100 %的闭合且动作灵活。
(3) 其他如进油截止阀、有压回油逆止阀、油动机活塞杆均完好、无异常。
最后,在3号高压调门各零部件无缺陷的情况下,对3号高压调门进行静态调整。
此后,3号高压调门动作可靠,开、关正常;在阀门全开情况下,缓慢关闭油动机进油门后,3号高压调门也能正常关闭。
4 原因分析根据上述分析可知,造成3号机3号高压调门关不上的主要原因是伺服阀故障及OPC油逆止阀关不严。
一般情况下,如果伺服阀存在故障,在关闭油动机进油门后,阀门在弹簧力的作用下应在一定的时间内慢慢关闭,最低限度阀门也只能在原位不动,不应存在阀门时开时关的情况。
但由于3号高压调门油动机上的OPC油逆止门密封线有15 %左右没有闭合,造成了OPC逆止阀关不严,所以尽管切断了油动机上的高压油源HP,与HP油同压的OPC油还是源源不断地流入油动机油缸,使油缸下部总是存在高压油;在高压油的作用下推动油缸活塞杆移动,使阀门开起(当油缸作用力大于弹簧力时);又因伺服阀没有100 %的截断回油口,伺服阀回油口总是存在泄漏,油缸内的高压油又会慢慢卸掉一部分,阀门又会在弹簧力的作用下关闭一些(当弹簧力大于油缸的作用力时)。
这样交替进行,造成高压调门时开时关。
5 防范措施5.1 加强油质管理DEH系统普遍采用磷酸酯抗燃油,由于这种油是一种人工合成的物质,在使用过程中极易劣化,主要表现为颗粒度的增加和酸值升高。
抗燃油污染颗粒度增加,极易造成伺服阀卡涩。
为此,要定期Jianxiuweihu检 修 维 护41第11卷 (2009年第3期)电力安全技术421 除氧器的参数某电厂3台除氧器均采用旋膜式除氧器,设计压力为25.5 kPa,工作压力为11.96 kPa,设计温度250 ℃,工作温度104 ℃,额定出力260 t/h,水箱有效容积50 m3,除氧器出水含氧量小于15μg/L,除氧器直径2 200 mm,壁厚10 mm,水箱直径2 800mm,壁厚10 mm。
2 结构及工作原理除氧器结构如图1所示。
在除氧器内,凝结水和补给水进入由2块隔板和喷管组成的水室,然后进入喷管小孔经快速旋转成旋膜状水裙,再通过安装于喷管下方的3层水篦子加以分散后,与水篦子下上来的大量蒸汽相遇混合。
这样通过蒸汽由下而上进入水篦子层和旋膜水裙区,对水膜加热,进行初步除氧。
一次加热蒸汽腔室下方安装了填料层,水流入填料层后,在除氧塔下部汇集,经直径为377 mm的中心管流入水箱。
在此过程中,加热蒸汽从水箱进入,通过塔头与水箱连接的4根直径为133 mm短李云虎(石河子西热电厂,新疆 石河子 832000)除氧器振动的处理管进入塔头,在填料层中对水混合加热,进行深度除氧。
填料层填料采用鲍耳环,具有良好的传热、传质性能。
图 1 除氧器结构在整个加热除氧过程中,蒸汽由水箱填料层下腔室、填料层、填料层上腔室、水篦子层、旋膜水裙区对补给水逐步加热除氧。
补给水大多为机组凝结水,温度为60~70 ℃,其中很少部分为除盐水,另一部分为供暖换热器疏水(冬季投入)。
Jianxiuweihu检 修 维 护化验EH油质并及时处理,同时加强EH油进货渠道的管理,补油时要使用专用的滤油设备。
5.2 加强对伺服阀的管理由于伺服阀的规格型号较多,要根据机组DEH系统要求,选用制造厂规定的伺服阀。
伺服阀在工作一段时间后,要定期将其返厂检测和清洗,使伺服阀始终处于最佳工作状态,且可延长伺服阀的使用寿命。
5.3 改善伺服阀的工作环境有些伺服阀工作环境温度高达60 ℃以上,这样长期在高温下工作,对力矩马达的工作特性有较大影响,并直接影响伺服阀的性能。
因此,要努力改善伺服阀的工作环境。
5.4 严禁使用与抗燃油不相符的材质EH油系统所用的密封件如果使用了与EH油系统不相符的材料,将容易引起系统泄漏,同时使抗燃油变质。
5.5 加强设备的点检定修管理EH油系统的检修维护要严格按照有关技术规范定期进行。
6 建议(1) 加强对主要设备的监视,如主要设备出现异常要按有关规定及时进行相关操作。
(2) EH油质化验应按有关规定定期进行,如有异常要及时通知相关部门进行处理。
(3) 没有安装在线EH油精滤装置的机组,若油质不合格时再安装移动式滤油机,只是亡羊补牢。
建议最好及早安装在线EH油精滤装置。
(收稿日期:2008-07-25)。