热轧粗轧机换辊干涉原因分析及改进
300机组500轧机断辊分析及控制措施

300机组500轧机断辊分析及控制措施背景介绍轧钢是钢铁生产过程中不可或缺的环节,通过机组和轧机的协作完成金属板材的工艺加工。
然而,轧机断辊事件在生产过程中经常发生,造成生产停滞、设备维修和产品损失等严重后果,因此,如何分析轧机断辊原因并制定相应的控制措施,显得十分重要。
300机组500轧机300机组500轧机作为一种中等规模的钢铁加工设备,常用于钢板的加工,特别是压延钢板。
该设备具有较高的制造精度和加工效率,可大幅度提高生产效率和经济效益。
断辊原因分析300机组500轧机断辊事件属于钢铁生产过程中常见的一种故障事件。
对于该事件的原因分析,深入调查和研究是不可或缺的。
根据多年的生产经验和海量数据分析,我们总结了以下可能导致轧机断辊的原因。
1.设备故障:包括轧辊损坏、轧辊端部氧化、轧辊表面开裂等;2.材质原因:包括坯料数量过大、坯料不均匀、坯料温度过低、坯料表面或内部有缺陷等;3.工作参数设置不合理:包括工作辊压力过大、卷离辊压力过大、成形过程温度过高或过低等;4.人为原因:包括操作不规范、操作疏忽等。
控制措施为避免轧机断辊事件的发生,提高生产效率和经济效益,我们需要采取科学的控制措施。
以下是我们针对轧机断辊事件所采取的控制措施。
1.检查并及时更换设备故障的轧辊:高强度板材轧机是高速磨辊设备,需要定期检修和更换轧辊保证设备有良好的工作状态。
2.选择高质量的坯料:坯料的质量是保证成品质量的重要因素,应当采用质量好的坯料,并严格按照相关标准执行。
3.调整工作参数:根据实际工作状态,设置适合的工作参数,以保证设备正常、稳定生产。
4.加强行业标准管理:制定专门的行业标准,对轧机断辊事件的发生意见进行总结和反馈,并根据反馈结果对相关人员进行培训和指导,提高员工意识。
总结钢铁生产中的轧机断辊事件常常造成严重后果,对设备和生产产生不良影响。
为了避免这种情况出现,我们需要对轧机断辊原因进行深入分析,结合实际情况,制定科学的控制措施。
浅谈技改后新式粗轧机换辊机械注意要点黄猛

浅谈技改后新式粗轧机换辊机械注意要点黄猛发布时间:2022-01-17T02:27:31.936Z 来源:《基层建设》2021年第29期作者:黄猛[导读] 随着冶金工艺的快速发展、冶金设备的技术提升,钢铁市场的竞争越来越激烈,越来越多的钢铁企业完成了钢铁集团组建,取长补短不断完善实现共赢。
本轧钢厂在此大背景下不断提升轧制技术江阴兴澄特种钢铁有限公司江苏江阴 214400摘要:随着冶金工艺的快速发展、冶金设备的技术提升,钢铁市场的竞争越来越激烈,越来越多的钢铁企业完成了钢铁集团组建,取长补短不断完善实现共赢。
本轧钢厂在此大背景下不断提升轧制技术,并对轧制设备进行技改提升轧制质量,本文主要讲述了技改后新式粗轧机换辊机械注意要点,并且分享了本人作为机械责任工程师在换辊过程中发现的一些问题和相关的改进,请同行多多指导。
关键词:粗轧机、操作改进1前言本轧钢厂粗轧机在2006年开始基建,同年完成热调试并投产使用,现在已经过去15年,在这15年中,随着粗轧工艺的不断发展,特别是粗轧机大压下工艺的测试实验,现有的粗轧机已经无法完成相应的实验任务,现对粗轧机进行技改,对轧制能力进行提升,更换功率更大的电机,此次技改历经20天,除了粗轧机牌坊底座未动,其他粗轧相关设备都进行了更换,是一套全新的粗轧机系统,使用先进的西门子系统对粗轧主电机进行控制,可以对粗轧轧制进行模拟,甚至能够实现自动化轧钢。
面对新设备,不能再按照原来的方法对问题进行处理,需要从设备入手,把相关操作和设备动作情况结合在一起,从原理上搞清楚为什么需要这样操作,误操作会产生什么后果,如何避免误操作,这样才能快速上手,才能确保粗轧机工艺的执行。
2粗轧机换辊操作2.1换辊模式介绍换辊模式现粗轧机与原粗轧机有所区别,原粗轧机换辊操作只有一种模式,就是就地操作模式,当操作台拨杆拨至该模式后,操作台的上的按钮都可以进行操作,所有换辊全部都依靠人工进行确认,耗时较长。
粗轧机工作辊更换故障原因分析

担梁带动上支撑辊上升 , 当两侧平衡扁担梁在上升 过程 中分别 与 出入 口两 侧 工作 辊 升 降轨 道 拉杆 钩
低是故障原因 。通过调整轧辊扁 头轴心高度 , 解决 了这一 困扰换辊的问题。 关键词 : 轧机 ; 工作辊 ; 轧辊轴心高度 ; 升 降轨道滑板
中图分类号 : T G 3 3 3 . 1 7 文献标识码 : B 文章编号 : 1 0 0 4 — 4 6 2 0 ( 2 0 1 3 ) 0 5 ~ 0 0 7 8 - 0 1
’1 呻 1 卞 1卞 竹 1 1 中 1 卞 1 中 卞
粗轧机工作辊更换 故障原 因分析
刘 健
( 济钢集 团有 限公 司 检修工程公司 , 山东 济南 2 5 0 1 0 1 )
摘 要: 粗轧机更换工作辊时不易抽出 , 通过设备受力 、 结构及状态分析 , 发 现轧辊扁 头轴心 高度 比接轴扁头套筒轴心高度
第3 5 卷 第5 期
2 0 1 3 年1 O月
4—止 L L — —| L L L
山 东 冶 金
S h a n d o n g Me t a l l u r g y
V0 1 . 3 5 No . 5 0c t o b e r 2 0 1 3
;经验 交 流 }
大 。当工作 辊扁头 R弧下表 面压在接轴 扁头套 筒上
时, 压力 和 摩擦 力 均 较大 , 因此 抽 不 出工 作辊 。所
连轧粗轧换辊系统改造分析

连轧粗轧换辊系统改造分析通过设计计算、重新选型以及设备改造,解决连轧粗轧1#-6#换辊系统换辊时间长、辊缝调整故障率高等问题,大幅度缩短粗轧轧机换辊时间及故障率。
连轧原560轧机辊缝通过液压马达来调整,经常出现压不动的情况,靠人为手动来调辊缝,即增加了工人的劳动强度又延长了换槽、换辊时间。
电气方面换辊系统原使用继电回路控制,控制系统老旧,故障率高且维护不便,同时操作盘安装在轧机机架后,操作不便,且因轧机水喷溅造成操作盘损坏。
对所出现故障进行分析,指定改造方案,缩短了换辊换槽时间,保证了正常的轧制节奏标签:液压阀;锁紧销;改造1 概述(1)连轧粗轧1-6#轧机辊缝是通过液压马达来调整的,经常出现压不动的情况,靠人为手动来调辊缝,即增加了工人的劳动强度又延长了换槽、换辊时间。
(2)连接杆扁头与轧辊轴头无法限位,每次需要焊接连接杆,不仅增加工作量和换辊时间,也严重影响连接杆动平衡,缩短其使用寿命。
(3)轧机在抽辊及装辊时需要用天车吊住连接杆扁头,增加危险性,且占用天车并耽误时间。
(4)连轧1-6#换辊系统原使用继电回路控制,控制系统老旧,故障率高且维护不便,同时操作盘安装在轧机机架后,操作不便,且因轧机水喷溅造成操作盘损坏。
2 技术方案总体思路(1)通过对液压马达输出力矩计算和液压阀重新选型改造来解决轧机辊缝经常压不动的问题。
(2)设计改造连接杆扁头碟簧锁紧销,增强其强度及使用周期。
(3)设计更换托架卡板气缸及移位其气动阀(原位置工作环境差)。
(4)恢复并改造原接轴托架机械机构。
(5)设计换辊系统远程操作台3面,设计换辊系统控制柜1面、升降控制电源柜1面。
(6)安装操作台3面、系统控制柜1面、升降控制电源柜1面。
(7)换辊系统与主轧线PLC联网,调试硬件、网络。
3 技术方案季解决措施3.1 液压部分目前轧线液压站泵输出压力150bar液压马达输出的是机械能,所以它的主要性能参数是转速和转矩,在不考虑任何损失的情况下,根据能量能量守恒定律:pmqn=MT?棕式中pM-马达的进口压力(设马达的出口压力为零)MT-马达的理论轮矩?棕-马达的角度速度由式可得MT=■原理图中35.2减压阀减压后最大调整压力为100bar,考虑回油被压值,取马达的出口被压值为4bar,pM=100-4=96bar。
轧机勒辊原因分析及控制措施

轧机勒辊原因分析及控制措施发表时间:2017-10-24T17:30:47.767Z 来源:《电力设备》2017年第16期作者:胥洋张跃张翼斌[导读] 摘要:轧机勒辊是冷连生产过程中频繁发生的现象,主要原因是在生产过程中轧辊的辊缝跳动过大,过大的下压力导致带钢生产时发生重叠和跑偏造成的。
在生产过程中勒辊或粘辊不大时,辊体和带钢便面会产生勒印,严重的时候也会发生断带。
(河钢承钢维护检修中心 067102)摘要:轧机勒辊是冷连生产过程中频繁发生的现象,主要原因是在生产过程中轧辊的辊缝跳动过大,过大的下压力导致带钢生产时发生重叠和跑偏造成的。
在生产过程中勒辊或粘辊不大时,辊体和带钢便面会产生勒印,严重的时候也会发生断带。
勒辊是生产冷轧带钢质量控制的重要因素,其影响了带钢的质量的同时还损伤了机械和电气设备,对轧辊进一步的损伤。
本文通过对轧机生产中勒辊现象进行了深度分析,提出合理的改善方案,有效的提高了带钢生产效率。
关键词:轧机;勒辊原因;分析;控制措施一、轧机勒辊的原因在生产过程中,轧机勒辊的原因主要有轧制钢带的原材料控制,产品的动态规格,轧制下压率不同,钢带偏离中心线和辊缝变化等所产生的。
本文以冷轧PL-TCM机组为实例进行勒辊问题详细解析,发生勒辊的主要技术点是在机组第1机架和第4、第5机架上,造成带钢表面勒印、扎漏以致缎带现象。
就此现象我展开太套和研究其原因和解决方案有以下几点: 1、压制过渡模型在市场竞争激烈的环境中,多品种生产增加了车间生产的难度,降低了生产效率,PL-TCM机组主要提供冷硬卷生产,品种多导致品种强度变化较大,在生产过程中,当冷轧钢生产品种变化时,会发生勒辊等现象,如高强度向低强度过度时在4和5机架会发生勒辊,其原因是钢种过度链接,根据统计数据分析,发生勒辊显现是两种钢种焊缝区内应力变化较大,焊缝经过每个机架是都会产生落差,导致张力变化,引起辊缝变化。
当焊缝经过机架时使得钢带失衡,偏离中心线,导致勒辊、断裂,钢带越薄越容易发生此现象。
轧钢辊道故障分析与预防改进

轧钢辊道故障分析与预防改进作者:肖乾友来源:《中国科技博览》2013年第16期摘要:本文对南钢带钢厂加热炉头上料辊道、粗轧机工作辊道和连轧机组入口辊道在运行过程中出现的多起故障进行了分析,找出了故障发生的原因,并进行了相应措施的改进,消除了轧钢辊道的故障。
关键词:轧钢辊道故障改进中图分类号:TG3331前言南钢带钢厂建成投产于一九九六年,是一条推钢式加热炉—1架φ650主机列—1架φ500主机列—3立8平中精轧连轧主机列布置型式的半连轧热轧窄带钢生产线。
加热炉头上料辊道、粗轧区工作辊道和连轧机组入口辊道均采用集体传动,辊道减速机选用A700非标减速机。
随着生产工艺的不断改进,生产节凑越来越快,各辊道正反转频繁交替进行,各类轧钢辊道故障经常发生,每年故障影响生产的时间约在20小时左右,且维修量大、劳动强度高。
2轧钢辊道故障类型生产线上不同地方的轧钢辊道产生不同的故障,主要分为以下三类故障:1.辊道钢架损坏、辊道基础损坏——这是加热炉头辊道主要故障类型。
加热炉头辊道钢架严重断裂、变形,辊道基础损毁严重,处理时间长,有时甚至需6-8小时修复。
2.辊道减速机频繁损坏——这是φ650、φ500主机列前后工作辊道的主要故障类型,辊道减速机常见损坏现象为:(1)减速机过桥轴在齿轮安装处断裂。
(2)过桥轴键槽挤坏、键被剪平、过桥齿轮内孔磨损毁坏。
(3)减速机底脚断裂。
3.辊道护板频繁严重损坏——这是连轧机组入口辊道的主要故障类型:辊道护板底板严重变形,影响钢坯运行。
3故障原因分析与改进措施1.加热炉头辊道钢架损坏、辊道基础损坏故障原因分析与改进措施原因分析:加热炉头辊道正反转不太频繁,但长期受较高温度的烘烤,辊道钢架必须产生一定的变形,从而导致辊面高度不一致。
在推钢机将钢坯推入加热炉时,辊子承受着轴向力,辊道钢架主动侧与自由侧钢架之间连接梁仅4根,强度不足,连接梁首先损坏断裂;8只M36基础螺栓在连接梁损坏后,强度明显不足,基础受损:基础螺栓断裂。
热轧带钢线四辊轧机液压故障分析及改进
热轧带钢线四辊轧机液压故障分析及改进梁铁!刘强!新疆八一钢铁股份有限公司"摘!要!!对八钢中型材轧钢厂热轧带钢连轧线四辊轧机平衡装置液压的故障进行了分析#介绍了排除故障的方法#以及对轧机液压平衡装置的改进措施#关键词!!带钢线$四辊轧机$平衡装置$液压故障$分析$改进!!前言新疆八钢股份公司中型材厂有!!架连轧机#其中最后两架成品轧机属于四辊轧机%轧辊的工作平衡采用了液压装置%它分为支撑辊平衡和工作辊平衡两部分#液压装置是保证轧机平稳工作的稳定性装置%又是更换轧辊的辅助装置%它的稳定性&可靠性对保证顺产非常重要#所以提高该装置的可靠性%降低装置事故%不仅可以保证轧机正常运行%缩短装拆轧辊的时间%还可以提高生产作业率#%!轧机平衡装置液压故障分析改前液压系统原理图如图!所示#支撑辊平衡回路由序号!!)和!$&!!组成$工作辊平衡回路由序号-&#和!%!!,组成%根据液压系统原理图对平衡装置液压故障进行分析#!!!!!,"减压阀#%!!&"电磁换向阀#&!!%"节流阀#,"液控单向阀#+"支撑辊平衡油缸$压力-C1F%# *"直动溢流阀#)"单向叠加溢流阀#-"工作辊平衡油缸$压力*"&C1F%##"双向叠加溢流阀#!$!!!"电磁换向阀图!!改前液压系统原理图%"!!支撑辊平衡装置故障支撑辊平衡液压缸的是单作用缸%而且活塞密封是间隙密封#支撑辊平衡时%序号%电磁换向阀失电%油缸无杆腔进油%活塞杆顶起将支撑辊托起%换辊时%序号%电磁换向阀得电%依靠支撑辊的自重将油缸活塞杆压回%放下支撑辊%如图!系统原理图# %"!"!!液压缸不动作判断法液压缸不动作有几种情形’系统压力油未能进!!联系人’梁铁%男%&+岁%本科%机械工程师%乌鲁木齐!-&$$%%"新疆八一钢铁股份有限公司中型材厂,,入油缸或者油缸流出的回油在途中受阻!输入油缸的压力油压力流量不够!工作件阻力太大!液压控制元件出现问题"首先#关掉控制阀台总阀#松开油缸一端的进油管接头#再打开总阀观察是否有油液流出#如无油液流出或者流出的流量很小#压力不够#则说明压力油在前面的管路与控制阀受阻!如果有大流量流出#并且油液压力较大#则可判明故障来自油缸本身#液压缸所连接的工作件阻力太大#致使液压缸$憋劲%"第二步&检查油缸控制阀件"先检查方向控制元件#电磁换向阀阀芯有无卡阻#接着查找压力控制阀及流量阀"这样按照系统原理图依次查找受阻的位置#并予以排除"例如#支撑辊油缸控制阀组#当电磁换向阀’序号%(失电#机旁操作钮扳到平衡时#压力表指针急剧下降到某一值!当旋钮扳到换辊时’序号%(通电#压力恢复正常"可以判断不是电磁换向阀)油缸及节流阀的故障#因为电磁阀换向灵活#压力表有变化#同时说明节流阀有流量通过#而油缸属单作用缸#不存在内泄"那么将问题锁定在压力控制阀"根据原理图分析#当操作按钮旋到换辊时压力正常#说明此时控制阀组没有故障#但旋到平衡时#压力下降#此时电磁换向阀’序号%(失电#同时’序号!$(电磁阀不得电#此时只有单向叠加溢流阀’序号)(并入系统#故而确定是溢流阀故障#将其更换以排除故障"%"%!工作辊平衡装置故障%"%"!!液压缸故障四辊轧机制造精度较低#轧机运行稳定性差#直接影响到液压缸的正常工作#活塞杆受径向冲击力作用"再加上高温环境对液压缸的影响#液压密封件极易被破坏#造成油缸泄漏"如果孔用密封件被破坏#会使油缸内泄#造成液压系统工作压力失常#压力上不去!如果轴用密封件被破坏#会造成油缸外泄漏#引起传动效率下降"因油缸泄漏#造成工作辊液压平衡力不足#影响到轧机的平稳运行"%"%"%!工作辊平衡缸控制阀件故障故障!&工作辊平衡缸电磁阀’序号!&(断电时’见系统图!(#系统压力从)C1F降到,C1F#而电磁阀通电活塞杆缩回时#压力又恢复到)C1F"首先#可以排除是液压缸的故障#因为如果液压缸泄漏#则液压缸活塞杆无论是伸出)还是缩回#压力都将下降"因此判断故障发生在压力控制元件上"检查减压阀#当电磁阀’序号!&(通电压力正常时#调节减压阀’序号!,(手柄#压力可调#减压阀工作正常"而双向溢流阀’系统图!中序号#(处在液压缸平衡位置的卸荷状态#或在溢流阀阀芯卡死的开口位置"在电磁阀失电下#经过拧紧溢流阀调节螺钉手柄#使其从卸荷状态转为调压状态#压力恢复正常#从而排除了故障"故障%&电磁换向阀阀芯卡死#造成执行元件不动作"排除故障&一方面更换电磁换向阀!另一方面将电磁阀弹簧端盖打开#用起子捣阀芯使其能够自由灵活#将污物清干净#上好盖子即可"故障&&溢流阀阻尼孔堵塞或阀芯卡死在一开口位置#使工作压力上不去或压力为零"排除故障&更换溢流阀"&!改进方法影响四辊轧机的正常工作#主要因为工作辊平衡装置易发生故障!主要问题有&’!(执行件液压缸密封的问题!’%(液压缸控制件的问题"对此进行了优化改进#以降低事故率"&"!!工作辊液压缸密封结构改进原设计轴用密封为$]%型密封#当安装密封件时压紧力过大或不均匀#局部温升和磨损容易出现"活塞杆受径向冲击#密封更易被挤压破坏"故而将$]%型密封改为$‘9&%8%型轴用密封#这种密封耐压可达&-C1F#相对$]%型密封耐挤压性强度好#如图%所示"同时给油缸活塞杆活塞增设支承导向带#防止活塞跑偏#破坏活塞密封"&"%!液压控制阀台的改进去除系统中的溢流阀和减压阀#不需要二次减压#压力直接来自液压站的第一次减压压力供平衡装置#压力为!$C1F#增加压力锁双向液控单向阀"其效果是&’!(提高工作辊液压系统压力#从*"&C1F上升到!$C1F#以增加油缸的平衡力!’%(减少液压故障点"将原来的二位四通’单电(电磁阀改为三位四通’双电(电磁换向阀’序号#(#阀滑机能选择$\%型与’序号!%(双向液控单向阀构成工作辊平衡装置保压回路#如图&所示"当轧机辊间隙调整好后将电磁阀处于在中位#从而使平衡油缸压力自行保压#不受系统外来因素的干扰"图&是改进后的液压系统原理图"+,!!缸体"!%!活塞杆"!&!‘9&%8密封"!,!缸盖"!+!导向带图%!工作辊液压缸密封结构改进图!!!!减压阀"!%!电磁换向阀"!&#!&!节流阀"!,!单向液控单向阀"+!支撑辊平衡油缸$压力-C1F%"!*!直动溢流阀"!)!单向叠加溢流阀"!-!工作辊平衡油缸$压力!$C1F%"#!三位四通电磁换向阀$\型%"!!$#!!!电磁换向阀$二位%"!!%!双向液控单向阀图&!改后液压系统原理图,!结束语对四辊轧机工作辊平衡装置的改进!减少了液压故障点"故障影响时间由原来!"+_#月下降到现在的!$.I G#月$液压油的消耗由原来#$$23#月下降到现在的#$23#月"改进后降低了装置的事故率!同时提高了轧机的稳定性"* ,。
论文 国内某1780线换辊系统的故障分析及解决方案
国内某1780线换辊系统的故障分析及解决方案2250热轧板厂 汪 净摘 要 本文根据国内某1780换辊的基本情况,对其工作辊换辊过程中存在的故障进行了分析,并提出了相应的解决措施。
1 引言在热连轧生产线中,精轧机组是其中最关键的设备,精轧机的状态直接影响整个生产进度。
精轧工作辊有一定的使用周期,在使用一定时间后,轧辊受到磨损,为保证生产顺利进行,保证产品质量,必须更换工作辊。
更换工作辊期间,全线生产处于停止状态,在一定时间内处于暂时停产状态,换辊时间的长短直接影响到生产时间的多少。
所以在各条生产线,都尽各种努力解决换辊中存在的问题,尽可能缩短换辊时间,以提高轧线设备利用率和生产能力。
通过对国内某1780热轧线换辊过程做了研究,分析其中存在的问题,提出解决的方案和建议,希望可以对国内的一些热连轧生产线换辊有所帮助。
2 换辊步骤该厂的精轧更换工作辊步骤(手动)如下。
(a)窜辊到中心位置;接轴定位;退出侧隙缸;停所有的水;(b)使工作辊弯辊投入固定平衡模式;使H G C泄压;活套提升到换辊位;(c)退出入口导卫和入口刮水板;退出出口刮水板和出口导卫;(d)窜上阶梯垫到换辊位;窜下阶梯垫到换辊位;(e)换辊车到位从E6前进到E9,挂钩;(f)下工作辊接轴夹紧关闭,下工作辊卡板打开;(g)下辊拉到420㎜位置(E7位置);上工作辊平衡缩回;(h)上接轴夹紧关闭,上工作辊卡板打开;拉出工作辊到横移位置(E4位置);(i)换辊车前进到E3,摘钩;换辊车到横移等待位置(E2位置);(j)横移平台;(k)换辊车到新辊挂钩位置(到E4位置),挂钩;(l)上工作辊推到位(E7位置);关闭上工作辊卡板,上工作辊接轴夹紧打开;(m)上工作辊平衡伸出;下工作辊推到位(E9位置);(n)下工作辊卡板闭合,下工作辊接轴夹紧打开;(o)换辊小车摘钩并后退到E2位置;(p)窜下阶梯垫到工作位;窜上阶梯垫到工作位;(q)使工作辊弯辊投入固定平衡模式;(r)出口导卫和出口刮水板进入;入口刮水板和入口导位进入; (s)活套下降;投入H G C;打开所有的水;压靠,自动调零。
热轧层冷辊道故障分析及改进
第43卷第1期2021年2月甘肃冶金GANSU METALLURGYVol.43No.1Feb.,2021文章编号:1672-4461(2021)01-0068-03热轧层冷辊道故障分析及改进梁国栋,卢向福,张昭(甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂,甘肃嘉峪关735100)摘要:统计热轧层冷辘道各类故障,剖析故障发生的原因,并采取相应控制措施,经过后期现场对措施的验证,热轧层冷辘道故障得到有效控制。
关键词:层冷辘道;故障;控制措施中图分类号:TG333.3文献标识码:AFault Analysis and Improvement of Hot Rolling Layer Cold RollerLIANG Guo-dong,LU Xiang-fu,ZHANG Zhao(Carbon Steel Strip Plant of Sansu Jiugang Hongxing Iron&Steel Co.Ltd.,Jiayuguan735100,China)Abstract:In this paper,statistics of all kinds of cold roller slower failures of hot-rolled layer,analyze the cause of the failure,and take the corresponding control measures,after the on-site verification of measures,hot-rolled layer cold roller channel fault is effectively controlled.Key Words:layer cold rollers;faults;controls1引言酒钢CSP是紧凑式带钢生产技术。
生产线的主要组成部分包括:薄板坯连铸机、摆动式加热炉、除鳞机、热连轧机组、层流冷却及层冷辊道、地下卷取机、带卷运输设备等,设计年产量200万to其生产特点是连铸和连轧紧凑连接,一旦某一部分设备出现故障,必将发生导致生产中断和生产节奏受影响的各类事故,所以连铸连轧生产线主要设备的故障控制成为了保障生产顺行的首要条件。
轧机换辊车传动方式改进设计
供的扭矩 , 将 减 速 电机 更 换 为 液 压 马 达 , 生产 实践 证 明 , 此 改进 可 降低 设 备 故 障率 , 缩短 换 辊 时 间 。 关键词 : 换辊 车; 传动 ; 减 速 电机 ; 液 压 马 达
中图分 类号 : T H1 2 2
文献 标志码 : B
文章编号 : 1 0 0 7 — 4 4 1 4 ( 2 0 1 3 ) 0 5 — 0 1 6 0 — 0 2
W ANG Hua — y o n g.ZH0U Xi a o— y a n
( Z h e j i a n g L o n s e n S t e e l S t r i p C o . L t d , S h a n g y u Z h e j i a n g 3 1 2 3 6 9 , C h i n a )
动, 主要 由子 母 减 速 电 机 、 联 轴 器 和行 走 齿 轮 组 成 。 某公 司 的双 机架 轧 机生 产 线 于 2 0 0 6年 初 投 产运 行 ,
图 1 改进前 的传 动方 式
当轧机 正常换 辊 时并 不会 出现 上 述损 坏 减 速 机
I mpr o v e me nt De s i g n f or t he Tr a ns mi s s i o n Mo d e o f t he RO l l Cha ng e Car r i a g e i n Ro l l i ng Mi l l
Ke y wo r ds :r o l l c ha n g e c a r r i a g e;t r a n s mi s s i on;g e a r mo t o r;h y d r a u l i c mo t o r
1 概
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
联系人:侯新华,男,50岁,本科,轧钢高级工程师,乌鲁木齐(830022)新疆八一钢铁有限公司轧钢厂热轧分厂E-mail :houxh_642503@1问题的提出在热连轧生产线中,轧制线对板坯稳定轧制起着至关重要作用,八钢热连轧粗轧机布置为一架带立辊的可逆式四辊轧机,由于轧辊在机磨损,下线磨削后辊径变小,使下工作辊辊面标高降低,换辊时为保证轧制线标高,通过阶梯垫和圆弧垫的调整来实现。
按照设计给出的轧制线调整公式,使用小直径工作辊配大直径支承辊时,在更换圆弧垫后,发生下工作辊与下支承辊辊面干涉,导致工作辊无法装入机架,被迫换辊造成停机时间长;同时由于工作辊小,直径范围无法预知,造成备辊困难。
因此,针对这个问题进行分析,探寻解决措施。
2工作辊和支承辊辊面干涉原因分析2.1粗轧轧制线调整方式轧制线调整是通过下支承辊直径的一半与下工作辊直径的和,计算出阶梯垫的高度来调整轧线高度,使轧线高度保持在一定高度范围内。
原设计中,若重磨后工作辊直径与支承辊半径之和减少超过90mm ,则采用240mm 档圆弧垫调整,利用下支承辊辊系离线时更换,这样在一个换支承辊周期内,换辊时均可自动调整下辊系辊面标高,满足轧线使用。
因此圆弧垫厚度设计为150mm 和240mm 两档,通过阶梯垫(多级布置)和圆弧垫(两挡)的调整,来实现新辊重磨后支承辊与工作辊直径之和减少后的辊面自动标高调整。
现场最大工作直径加上最大支承辊的半径为1975mm,工作辊直径范围为1100~1200mm ,支承辊直径范围为1400~1550mm 。
设计给出了阶梯垫标高调整的公式。
侯新华,顾晓琳,陈强(新疆八一钢铁股份有限公司轧钢厂)热轧粗轧机换辊干涉原因分析及改进摘要:八钢1750mm 热连轧生产线使用小直径工作辊与大直径支承辊配对,换辊时辊面发生干涉,工作辊无法装入机架,造成停机和轧辊直径使用受限。
通过对换辊时轧机垂直尺寸链解析,优化设计圆弧垫厚度分层和电气控制程序,解决了干涉问题,实现标高自动调整,同时推导出工作辊直径范围,实现轧辊直径全部使用,提高轧线作业率。
关键词:轧制线;阶梯垫;圆弧垫中图分类号:TG333.17文献标识码:B文章编号:1672—4224(2019)01—0052—03HOU Xin-hua ,GU Xiao-lin ,CHEN Qiang(Rolling Mill ,Xinjiang Bayi Iron &Steel Co.,Ltd.)Abstract:Small diameter work rolls matching withlarge diameter backup rolls are used in the 1750mm hot continuousrolling production line of Bayi steel.When changing rolls,interference occurs on the roll surface,and the work rolls can not be loaded into the stand,resulting in shutdown and limited use of roll diameter.Through analyzing the vertical dimen-sion chain of rolling mill when changing rolls,optimizing the thickness stratification of arc cushion and the electric control program,the interference problem is solved and the elevation is adjusted automatically.At the same time,the diameter range of working roll is deduced to realize the full use of roll diameter and improve the working rate of rolling line.Key words:rolling line ;ladder mat ;circular padCause Analysis and Improvement of Interference of Roll Changing in Hot Rolling Roughing Mill52(1)圆弧垫选用一挡(150mm):=1975-(/2+)(1)(2)圆弧垫选用二挡(240mm):=1975-(/2+)-90(2)式中:—阶梯垫可调整的总厚度;—支承辊直径;—工作辊直径。
2.2辊面干涉原因分析使用的粗轧下工作辊直径=1116mm,下支承辊直径=1525mm,工作辊直径与支承辊半径之和为1878.5mm,与标准值1975mm相减后大于90mm,根据设计轧制线调整原理更换为240mm圆弧垫,装辊时却发现下支承辊辊面与下工作辊辊面发生碰撞,说明原设计的换辊调整计算需要改进。
2.2.1下支承辊与工作辊辊面间隙计算从粗轧机换辊结构尺寸链解析,在下支承辊和下工作辊换辊位置(图1所示),支撑辊与工作辊轧制位置见图2。
工作辊轨道固定在机架上,换辊时下工作辊车轮落在换辊轨道上推入轧机,下工作辊中心线标高固定,下支承辊圆弧垫放置在阶梯垫的换辊级上,换辊级阶梯垫厚度50mm;下阶梯垫与牌坊底面之间有底板、压头和垫块是固定不动的,设为。
因此,可以推导出下支承辊辊面到下工作辊辊面的间隙尺寸Δ。
Δ=1-(1+2+3+/2+/2)(3)式中:1—牌坊下窗口底面到下工作辊中心线距离(为定值2535mm);1—阶梯垫厚度;2—圆弧垫厚度;3—支承辊轴承座中心线到圆弧垫安装面的距离(为定值950mm);—支承辊直径、—工作辊直径;Δ—下支承辊与下工作辊辊面之间间隙。
2.2.2下工作辊与下支承辊辊面干涉量校核将换辊干涉时的下工作辊与下支承辊直径、更换圆弧垫厚度240mm,换辊级阶梯垫50mm带入公式(3),计算得出Δ=-25.5mm<0,两辊辊面重合量为25.5mm,辊面之间干涉。
因此,工作辊换辊成功的必要条件为两下辊辊面间隙Δ>0,必须降低下支承辊辊面标高,同时也说明下工作辊必然存在一个最大直径,此直径均需要单独计算,故需要对轧制线调整公式中的圆弧垫和阶梯垫进行设计改进。
图2支承辊与工作辊轧制位置图图1支承辊与工作辊换辊位置图3辊面干涉的设计改进3.1改进方案为降低下支承辊辊面标高,采用在现有圆弧垫两档级数的中间分层,来降低辊面标高,通过增加中间分层,圆弧垫强度完全满足,支承辊离线更换操作方便,同时在电气控制程序中,增加圆弧垫的挡数分层即可,并推导补充新增层级的计算公式,而且可以满足所有轧辊直径减小后的换辊。
如果采用通过增加阶梯垫级数,同时减少阶梯垫厚度来降低支承辊辊面标高的方法,受到牌坊阶梯垫底部空间位置限制及阶梯垫厚度减薄后,会降低阶梯垫强度。
因此,增加阶梯垫级数办法不予考虑。
3.2圆弧垫挡数分层优化改进根据支承辊和工作辊直径范围,以及阶梯垫每级厚度调整量15mm,减少圆弧垫备件和更换次数的原则,对圆弧垫厚度由两档分为四档,增加180mm和210mm两档;可相对降低下支承辊辊面高度60mm和30mm,满足了不同直径支承辊和工作辊装辊要求。
533.3工作辊最大直径计算(1)由于支承辊和工作辊重磨后,直径发生变化,加之更换不同厚度的圆弧垫,以及结合阶梯垫厚度,需要推导出在一个支承辊换辊周期内的工作辊最大直径计算公式,避免辊面干涉。
考虑到换辊轨道和辊系车轮正常磨损以及阶梯垫氧化铁皮,Δ取值10mm。
(2)最大工作辊直径计算。
换辊条件为Δ=10mm,1=2535,=50mm,3=950mm,带入公式(3)推导出计算公式:(/2+max/2+10)=1535-2,2为四挡圆弧垫厚度。
根据Δ≥10mm的要求,在一个支承辊换辊周期内,即满足(/2+max/2+10)≤1535-2时,是更换圆弧垫尺寸后的换辊必要条件。
因此,在圆弧垫厚度2和支承辊直径确定后,计算出值是使用的最大工作辊直径值。
(3)将改进后的四挡圆弧垫厚度带入推导出的最大工作辊直径计算公式。
当1=150mm时,/2+/2+10≤1385即max=2(1385-D/2-10)(4)当1=180mm时,/2+/2+10≤1355即max=2(1355-/2-10)(5)当1=210mm时,/2+/2+10≤1325即max=2(1325-/2-10)(6)当1=240mm时,/2+/2+10≤1295即max=2(1295-/2-10)(7)3.4干涉的那对轧辊的阶梯垫选用选用新增的圆弧垫厚度180mm,=1116mm,=1525mm,计算下支承辊辊面到下工作辊下辊面的间隙,Δ=34.5mm,辊面不干涉,可以上机使用。
4改进设计的实施(1)制作新增的厚度180mm与210mm两个规格圆弧垫,利用下工作辊最大直径的计算公式,提前计算出工作辊最大直径,保证在一个支承辊换辊周期内,工作辊的使用。
(2)粗轧换辊阶梯垫的厚度计算是由1级自动来完成,在L1级程序中,新增了两档圆弧垫厚度,和新增的两档阶梯垫调整的公式。
按照公式(1)和公式(2)之间0~90,相应增加每档-30mm,用作换辊后轧辊直径与阶梯垫位置的换算,实现轧辊标高与轧机标定、轧制模式连锁,达到了程序自动调整的目的。
图3为HMI换辊画面阶梯垫选用参数。
图3HMI换辊画面阶梯垫选用参数(3)根据图3换辊HMI画面阶梯垫选用,实际换辊实绩,阶梯垫厚度选用180mm,=1104.82mm,=1528.28mm,计算得Δ=38.45mm,max=1161. 72mm;dmin=1095.86mm,可以正常使用。
5结束语通过完善热轧粗轧机轧辊换辊条件,解决了下支承辊辊面与下工作辊辊面干涉无法换辊的问题,使轧辊直径全部得到使用。
同时依据工作辊最大直径公式,指导了轧辊的备辊,减少热停时间,提高了轧机作业率。
参考文献[1]中国金属学会热轧板带学术委员会编著.中国热轧宽带钢轧机及生产技术.北京:冶金工业出版社,2002.[2]毛谦德,李振清.机械设计师手册.北京:机械工业出版社,2000.12.54。