UOP重整装置脱戊烷塔A-2205泄漏分析

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连续重整反应系统过湿处理与优化措施

连续重整反应系统过湿处理与优化措施

277重整催化剂是具有金属功能和酸性功能的双功能催化剂,由金属组元构成加氢、脱氢活性中心;由载体Al 2O 3上的羟基以及外加的卤素(全氯型催化剂为氯)组元构成异构化、裂化活性中心[1]。

在正常操作情况下,重整催化剂的优良性能能否得到充分发挥的关键操作因素是金属功能和酸性功能的适宜匹配。

催化剂的金属含量在催化剂制备时已经确定,而保证催化剂金属功能与酸性功能的适宜匹配,就是要保证催化剂适当的酸性功能,控制载体上有合适的羟基和适宜的氯含量 [2]。

水环境与重整反应过程关系密切,在合适的水气氛下,催化剂Al 2O 3载体上形成一定数量的羟基,与氯构成催化剂的酸性中心。

但是当系统水分过高时,生成的羟基过量,同时水把氯从催化剂中汽提出来,在循环氢中生成HCl,从短期行为看,会促使催化剂的酸性过强,使加氢裂化反应加剧。

长期来看,高水环境会使催化剂上的氯流失,使铂晶粒长大,催化剂性能变差[1]。

1 概述1.1 装置概况中海石油舟山石化90万吨/年连续重整装置由预加氢部分、重整反应部分、催化剂再生部分、产物分离部分、公用工程部分及热工部分组成。

重整反应、催化剂再生部分采用UOP公司专利技术(UOP公司仅提供专利许可),原设计处理量为80万吨/年,平均反应压力为0.35Mpa,再生部分采用UOP公司第三代CycleMax专利技术,催化剂再生能力为908kg/h。

装置于2008年建成投产,2013年装置扩能改造至90万吨/年。

以加氢石脑油和外购石脑油作为原料,产出脱戊烷油作为芳烃抽提装置的进料。

 1.2 重整产物空冷器重整产物空冷器由5台喷淋蒸发湿式空冷器并列连接组成,来自重整第四反应器R3204出口的重整反应流出物,经过板式换热器E3201和原料油换热后进入重整产物空冷器AC3201A~E,冷凝冷却至45℃后进入重整产物分离罐V3201。

2018年停工检修期间,每一台空冷器出入口均新增闸阀,当任意一台空冷器泄漏后可单独切出检修,不影响装置的正常生产。

重整工艺说明

重整工艺说明

重整工艺说明1.1 装置简介中国石化股份有限公司广州分公司100万吨/年催化重整联合装置以初馏点~160℃石脑油为原料,要紧生产高辛烷值汽油调合组分(C7与C9+馏分油)、苯与混合二甲苯,副产重整氢气与液化石油气等。

100万吨/年催化重整使用国产超低压连续重整工艺成套技术,使用国产重整催化剂PS-Ⅵ,装置的工艺及工程设计均由洛阳石化工程公司完成。

根据流程安排,催化重整联合装置的工程设计规模为100×104t/a,按年运行时间8400小时设计,由石脑油加氢(单元号100)、重整及再接触(单元号200)、催化剂连续再生(单元号300)、芳烃抽提(单元号600、700)及氢提浓(单元号500)与公用工程(单元号400)单元联合构成。

催化重整单元生产的脱戊烷重整汽油作为芳烃抽提的原料,重整氢气作为氢提浓(PSA)的原料。

要紧产品:催化重整:脱戊烷重整汽油,副产品为重整氢气、轻石脑油(乙烯原料)与液化石油气等。

芳烃抽提:以重整生产的脱戊烷油为原料,要紧生产高纯度的苯、混合二甲苯与汽油调与组份,副产非芳烃抽余油。

氢提浓:以重整氢气为原料,生产99.9V%的氢气,副产燃料气。

对应本装置各单元设计公称规模如下:重整装置建设规模: 100×104 t/a催化剂再生规模: 1135kg/h (2500lb/h)氢提浓设计规模: 50000Nm3 /h。

1.2 工艺技术特点1.2.1石脑油加氢单元石脑油加氢部分的目的是为重整部分制备合格的原料,选用抚顺院研制开发的 FH-40B 轻质馏份油加氢精制催化剂,其特点如下:1) 使用全馏分加氢工艺,反应系统使用氢气循环流程。

2) 为保证再生后催化剂的活性及减少环境污染,催化剂再生使用器外再生工艺。

3) 循环氢两台(一开一备)电动往复式压缩机来完成,补充氢自 PSA 单元重整氢气压缩机出口来。

4) 鉴于原料含硫,在反应系统中设有注洗涤水的设施,以防盐结晶堵塞。

连续重整催化剂的性能考核及操作优化

连续重整催化剂的性能考核及操作优化

第49卷第12期2020年12月化工技术与开发Technology & Development of Chemical Industry Vol.49 No.12Dec.2020连续重整催化剂的性能考核及操作优化陈中民】,邵文2(1.中国石油集团工程股份有限公司,北京100029; 2.中石油华东设计院有限公司,山东青岛266071 )摘 要:对某公司新建的120万t-a -1连续重整装置重整UOP 催化剂FR-334 (国内生产)的生产标定进行分析,对 重整进料的水含量、产品收率、氢气收率、辛烷值、持氯能力、催化剂磨损等因素对重整催化剂的影响进行了分析判断。

考核结果表明,重整催化剂的性能稳定,活性良好,可以满足长期运行要求,同时对优化操作提出了建议。

关键词:UOP 连续重整催化剂;收率;辛烷值;氢产率;催化剂磨损;优化操作中图分类号:TE 624.9+2 文献标识码:B 文章编号:1671-9905(2020)12-0051-03某公司120万fa -1连续重整装置以上游石脑油加氢处理后的石脑油为原料,采用UOP 超低压 连续重整工艺及Cyclemax 皿催化剂再生技术[1],主要生产高辛烷值汽油组分和混合二甲苯、苯、甲苯 等产品,同时副产含氢气体、CJ 轻烃和抽余油等。

C 5+的辛烷值按RONC 为103.8进行设计,该装置在 2020年8月10日到12日进行了催化剂性能标定。

1连续重整催化剂性质及主要设计条件本装置的重整催化剂采用UOP 的FR-334的 连续重整催化剂(国内生产),主要技术指标见表1,重整反应的主要设计条件见表2o表1FR-334重整催化剂性质化学组成指标Pt/wt%0.29Sn/wt%0.31±0.03Cl/wt% 1.0~1.2物理性质外观小球(①1.6mm )堆密度/kg ・m -3560压碎强度/N •粒-1A 402催化剂性能考核及其分析连续重整催化剂的性能考核共进行3d,考核指标主要包括重整生成油辛烷值(RONC 。

连续重整装置事故汇编

连续重整装置事故汇编

连续重整装置事故汇编目录1 同类装置事故汇编 11.1 重整催化剂水中毒事故 11.2 重整催化剂硫中毒事故 11.3 重整反应器结焦事故 11.4 催化剂跑损事故 21.5 催化剂提升管弯头破裂事故 31.6 重整第一反应器堵塞事故 31.7 容器严重憋压事故 41.8 锅炉干锅事故 41.9 装置进水事故 51.10 塔内瓦斯外泄事故 51.11 压控阀冻结设备超压事故 51.12 预分馏塔超压事故 61.13 重整临氢换热器出口管线弯头破裂事故 6 1.14 重整高压分离罐出口线堵塞事故 61.15 盲目进罐油气中毒事故 71.16 盲板管理混乱造成紧急停工事故 71.17 瓦斯罐超压险些爆炸事故 71.18 重整反应器出口法兰焊口断裂事故 81.19 氢压机出口补氮气阀阀芯碎裂事故 81.20 某厂重整车间炉管堵塞事故 81.21 氮气窒息事故之一 81.22 氮气窒息事故之二 91.23 氮气窒息事故之三 91.24 氢气压缩机缸套冻裂 101.25 氢气装瓶机抱轴事故 101.26 预加氢压缩机玻璃看窗破裂事故 101.27 往复式压缩机缸盖紧固螺栓断裂事故 11 1.28 氢压机机身及进出口管线震动大事故 11 1.29 加氢进料泵机械密封泄漏事故 111.30 判断失误严重损坏氢压机事故 121.31 重整压缩机曲轴箱爆炸事故 121.32 九江石化铂重整装置F101闪爆事故之一 131.33 九江石化铂重整装置F101闪爆事故之二 131.34 九江石化铂重整装置F101闪爆事故之三 141.35 九江石化铂重整装置F101闪爆事故之四 141.36 加热炉回火伤人事故之一 151.37 加热炉回火伤人事故之二 151.38 加热炉回火伤人事故之三 151.39 加热炉回火事故之四 161.40 加热炉回火伤人事故之五 161.41 重整炉出口法兰着火事故 161.42 处理堵塞管线引起人烧伤事故 171.43 预加氢催化剂自燃事故 171.44 炉膛气体未分析点火爆炸伤人事故 171.45 加热炉炉膛爆炸事故 171.46 扫线动火互不联系造成爆塔事故 181.47 违章操作造成氢气爆炸着火烧伤人员事故 181.48 装置吹扫中着火致使2人被烧死事故 181.49 高温汽油烫伤人事故 191.50 1993年金陵石化铂重整车间氢贮瓶爆炸事故报告 192 镇海炼化公司部分事故汇编 212.1 1980年11月6日炼油厂成品油码头冒罐跑油事故 212.2 1981年3月7日炼油厂热电站重大停电事故 212.3 1981年4月7日炼油厂热电站锅炉严重缺水造成炉管胀接口泄漏事故 212.4 1982年7月23日炼油厂油品车间油罐爆炸事故 222.5 1982年8月14日炼油厂催化车间跑润滑油事故 222.6 1983年9月17日化肥厂合成车间2#渣油贮罐冒罐事故 23 2.7 1984年6月18日炼油厂油品车间油罐抽瘪事故 232.8 1985年1月11日化肥厂火炬倾斜事故 232.9 1987年6月30日化肥厂4118-K1T烧瓦事故 242.10 1988年1月30日炼油厂油品车间碱液严重烧伤事故 24 2.11 1988年11月5日化肥厂仪表工误操作造成全厂停车事故 24 2.12 1989年9月5日炼油厂排水车间重伤事故 252.13 1990年1月5日化肥厂合成车间现场着火伤人事故 252.14 1990年5月22日炼油厂油品车间氢氟酸灼伤事故 252.15 1991年1月21日机修厂铆焊车间检修工硫化氢中毒事故 262.16 1991年4月25日化肥厂合成车间现场着火伤人事故 26 2.17 1992年10月16日化肥厂常明火炬管线水击落架事故 26 2.18 1993年 7月16日炼油厂丙烷压缩机开关带负荷合闸事故 272.19 1994年4月1日炼油厂一套常减压串跑油事故 272.20 1994年10月6日炼油厂催化车间着火烧伤检修工事故 27 2.21 1995年3月31日炼油厂Ⅰ套常减压着火事故 282.22 1995年5月28日化肥厂合成车间误操作引起停车事故 28 2.23 1995年6月22日仓储公司贮运车间串油事故 282.24 1995年9月10日化肥厂0101-V1-3渣油罐憋压损坏事故 29 2.25 1995年9月19日炼油厂焦化行车工违章作业致人重伤事故 292.26 1996年1月23日炼油厂加氢装置润滑油泵轴瓦损坏事故 30 2.27 1997年1月10日化肥厂合成车间1#气化炉闪爆伤人事故 30 2.28 1997年3月13日炼油厂聚丙烯车间三名职工违章抽烟引起闪燃事故 302.29 1997年6月22日仓储公司贮运车间跑油事故 312.30 1997年7月10日炼油厂加氢裂化F-304爆炸事故 312.31 1998年1月22日炼油厂焦化车间火灾伤人事故 312.32 1998年2月13日炼油厂一车间着火伤人事故 322.33 1999年1月29日仓储公司贮运车间串油事故 322.34 1999年3月21日炼油厂油品车间泵房火灾事故 332.35 1999年11月22日炼油厂重油催化检修现场跑油事故 33 2.36 1999年11月26日炼油厂油品车间丙烯栈台火灾事故 33 2.37 1999年12月15日炼油厂重油催化检修现场瓦斯外泄事故 332.38 2000年3月30日炼油厂一车间火灾事故 342.39 2000年4月20日炼油厂二电站CFB锅炉设备损坏的事故 35 2.40 2000年9月29日炼油厂油品车间重伤事故 352.41 2001年3月15日一车间“3.15”火灾事故 352.42 2001年3月31日重一F-501闪爆 362.43 2001年7月24日炼油厂化验职工李一平死亡事故 363 重整装置长期稳定运转中常见问题与相关事故 383.1 重整装置预处理单元腐蚀问题及相关事故 383.2 重整装置的积碳问题与相关事故 413.3 重整催化剂氮中毒问题 443.4 重整原料油的切割与保护问题 453.5 原料中硫的控制问题与催化剂硫中毒事故 463.6 重整反应系统水环境控制问题与相关事故 473.7 催化剂氯失调问题与相关事故 483.8 对突发事故的处理原则和方法 501 同类装置事故汇编1.1 重整催化剂水中毒事故1.1.1 原料带水现象91年12月14日下午,九江石化铂重整装置预分馏塔操作出现异常,塔顶回流罐液面上升,拔头油量增大,随后出现重整产氢量逐渐下降,由4500Nm3/h下降到2000Nm3/h,循环氢纯度由83%上升到96%。

催化重整

催化重整

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指直馏汽油(见原油蒸馏)在蒸馏(或称拔头)
三、催化重时整所得工到艺的沸流点程低于 60℃的轻质馏分。炼厂中
为了提高直馏汽油中的辛烷值或将其用于催化
重整以生产芳烃,原要料求预除处去理重整原料中的拔头
以高辛烷油理值。量汽其的油组0.4成为%主主-0要.6是%
C5 烃类,收率约为原油处 (质量)。可做为石油化工原
【健康危害】可通过吸入、食入、皮吸收侵入人体,对 眼及上呼吸道有刺激作用,高浓度时对中枢神经系统有 麻醉作用。
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石油加工概论
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1、 原料预处理部分
原料预处理
预分馏
预脱砷
钴钼镍 预加氢
切取合适沸 程的重整原 料
钼酸镍
2019合乎原料要 求
一、催化重整的原料和产品
“重整” 是指烃类分子重新排列成新的分子结构
目的:催化重整是生产高辛烷值汽油及轻芳烃(苯、甲苯、
二甲苯,简称 BTX )的重要石油加工过程,同时也生产相当 数量的副产氢气
催化重整原料:直馏汽油馏分(石脑油)、目前为了扩大
对原原料料要来求源:,也有用焦化汽油、加氢汽油
应两部分的工艺流程基本相同,不同之处在于:
① 因存在裂解反应,重整生成油中含有少量烯烃,在芳 烃抽提时,烯烃会混入芳烃而影响芳烃纯度,因此要经过 后加氢使这些烯烃饱和
② 分离出富氢气体后的重整生成油进入脱戊烷塔,塔顶
分出≤C5 的轻组分,塔底为脱戊烷油,即芳烃抽提的进料
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石油加工概论
料,用于烃类裂解重、整或反直应接做为工业溶剂等。
重整原料 原料预处理
重整反应系统
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重整循环氢

催化装置顶循系统腐蚀泄漏分析

催化装置顶循系统腐蚀泄漏分析

催化装置顶循系统腐蚀泄漏分析作者:朱彦昊来源:《科学与财富》2019年第03期摘要:本文介绍了大庆炼化公司炼油二厂1.8Mt/a ARGG车间,以大庆常压渣油及减压渣油为原料生产汽油、柴油,液态烃等产品。

随着近年来加工原油的多样化和劣质化日趋严重,催化裂化装置设备、管线的腐蚀问题越来越突出,特别是分馏顶循系统经常出现集油箱腐蚀泄露,换热器管束泄漏等情况,经常需要对集油箱进行焊接或更换,对换热器芯子进行堵漏或更换,不仅造成生产波动而且增加了装置的生产成本,从而对装置的安全、长周期运行造成了严重影响。

本文对腐蚀机理进行了分析,针对装置顶循系统泄漏而采取相应的行之有效的腐蚀监测与防护措施,对生产操作进行调整,并提出了应对顶循腐蚀的措施,及时消除隐患,使设备的腐蚀处于受控状态,从而保证装置的长周期运行。

关键词:催化裂化;顶循;腐蚀一、1.8Mt/a ARGG装置概况大庆炼化公司炼油二厂1.8Mt/a ARGG装置是中国石化北京设计院设计的全提升管反应器、反应再生并列式的催化裂化装置,设计加工量1.8Mt/a ,原料为大庆常压渣油和减压渣油。

在1999年10月建成,重油裂解装置采用重油转化和抗重金属污染能力强,选择性好的催化剂为生产用催化剂,以生产富含丙烯、异丁烯和异丁烷的液化气和生产高辛烷值汽油为主要产品。

由于原料中含盐量增加设备腐蚀问题严重,不仅造成环境污染,影响产品质量,最终影响安全生产。

2009年进行MIP技术改造,采用中国石化股份有限公司石油化工科学研究院(RIPP)开发的MIP-CGP工艺,装置规模不变。

二、顶循系统2018年4月份开工正常后,发现顶循顶循低温热水换热器E-10210/1-2泄漏,出入口阀关不严。

顶循环回流流量达不到正常生产值,流量只能保持在180-240t/h(检修前是430t/h),顶循泵出口压力1.3-1.7MPa(检修前是1.9 MPa),车间目前通过增加冷回流量80-85t/h(检修前是15t/h),提高分馏塔中部温度的办法能够维持顶循环量。

连续重整装置基础知识003

连续重整装置基础知识003

250. 温度和氢分压对正己烷转化成甲基环戊烷的平衡比率影响如何?下图显示温度和氢分压对正己烷转化成甲基环戊烷的平衡比率的影响。

通常情况下,平衡比率很低,但是随着氢分压的下降和反应温度的提高,平衡比率增加很快。

必须注意,在己烷转化成各种类型的环化物质之前,反应器中的甲基环戊烷浓度必须降至比以上平衡比率算出的值要低。

加氢裂化受低氢分压的抑制,已烷转化成芳烃的选择性受低氢和高温的影响而大大提高了。

251. 温度和氢分压对甲基环戊烷转化为环己烷的平衡比率影响如何?甲基环戊烷异构化为环己烷的反应中,氢气既不是反应物,也不是生成物,所以氢分压对此反应没有影响,平衡比率只受温度影响。

列举了甲基环戊烷转化成环己烷时平衡比率受温度影响的情况。

平衡比率在正常的重整反应温度区域是很低的,而且当温度上升时有所下降,这种低的平衡比率限制了甲基环戊烷转化成环己烷,因为在转化甲基环戊烷的反应发生之前,环己烷必须降低到非常低的水平。

252. 温度和氢分压对环已烷转化为苯的平衡比率影响如何?环己烷脱氢转化成苯的反应既简单又迅速,下图显示了温度和氢分压对平衡比率的影响。

因为环已烷转化成苯是不可逆的,热力学因素对选择性几乎没有影响,各种典型的铂重整操作条件都十分有利于苯的形成。

253. 作温度和压力对正己烷转化为苯的选择性影响如何?下图显示了工艺条件对正己烷转化成苯的选择性影响,这里苯的选择性被定义为:转化成苯的正己烷摩尔数和所有被转化的正己烷的摩尔数之比,这里的转化是指正己烷的消失量,所以产品中的己烷异构物不包括在内。

图—24大体上反映出了正己烷脱氢环化的反应情况,在压力一定的情况下,正己烷转化成苯的选择性随着温度的增加而增加。

这是因为温度升高反应平衡向有利于脱氢环化的方向转移。

压力降低对选择性的改善,是因为改善了平衡比率和抑制加氢裂化反应速率的综合效果。

在538℃的反应温度下,试验压力从14kg/cm2下降到9kg/cm2,正己烷转化成苯的选择性增加了33%,当压力下降至5kg/cm2,选择性比14kg/cm2提高了70%,在高温和低压下,由正己烷生成苯的产率提高得很快,但是结焦量也非常大,因此,催化剂的稳定性成为首要的技术问题。

重整生成油脱氯剂床层压降偏高原因分析及对策

重整生成油脱氯剂床层压降偏高原因分析及对策

加工工艺石 油 炼 制 与 化 工PETROLEUMPROCESSINGANDPETROCHEMICALS2020年10月 第51卷第10期 收稿日期:2020 03 30;修改稿收到日期:2020 05 15。

作者简介:孙黄鹤,大学本科,工程师,主要从事连续重整及芳烃抽提技术的生产及管理工作。

通讯联系人:孙黄鹤,E mail:sunhuanghe@petrochina.com.cn。

~ p " C 1 /0,h孙 黄 鹤(中国石油广西石化分公司,广西钦州535000)摘 要:某炼油厂2.2Mt?a连续重整装置首次使用分子筛型液相脱氯剂过程中出现了脱氯罐床层压降不断上升的情况,导致下游脱戊烷塔操作困难。

经对脱氯剂的废剂分析,发现主要原因是重整生成油中芳烃大分子物质堵塞分子筛微孔所致。

采取在脱氯罐床层顶部装填少量大直径、大孔径分子筛脱氯剂作为保护层的措施后,能有效解决脱氯罐床层压降升高问题,同时提出应重视对重整原料终馏点和氮含量的控制的建议。

关键词:连续重整 分子筛 液相脱氯剂 床层压降南方沿海某大型炼油厂2.2Mta连续重整装置采用美国UOP公司专利技术,其再生单元采用UOP第三代催化剂再生工艺“CycleMax”。

该装置于2010年9月10日一次开车成功,开工初期稳定运行,各项参数基本接近设计值。

2012年脱戊烷塔塔顶发生结盐问题,水冷却器出现泄漏,2013年利用大检修在脱戊烷塔进料前增设液相脱氯罐。

液相脱氯罐使用金属氧化物型脱氯剂,检修后投用,脱戊烷塔塔顶空气冷却器及水冷却器未出现泄漏情况,脱戊烷塔低温部位的结盐腐蚀问题有所缓解,但仍存在因结盐导致脱戊烷塔操作波动问题[1 2],且使用寿命很短,只有3个月。

为提高脱氯效果和经济效益,同时降低频繁换剂操作强度,2018年装置改用一种高效的分子筛型液相脱氯剂(简称分子筛脱氯剂)。

以下介绍该分子筛脱氯剂在装置的应用效果、存在的问题、原因分析以及改进措施。

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2011年6月15日
2012年3月1日
2012年10月7日
2012年10月17日 2012年12月22日 2013年3月14日 2013年8月25日
4、本次检修概况
2015年10月28日A-2205运行26个月后管束发生泄漏,安排打盲板 切出,对空冷进行检修。泄漏管束为A-2205A管束远端出口第5排第10 根管束(3管程,共6排管束)。管束漏点为米粒大小孔洞。
开始加注缓蚀剂,但空冷泄露问题仍未得到解决。
延长石化120万的连续重整装置为2009年开工,该装置脱戊烷塔顶空 冷频繁泄露,塔回流泵机械密封频繁失效,机械密封寿命只有1个月。该
装置与我装置采用的解决方法基本一致,增加在线缓蚀剂加注流程,增
加液相脱氯罐,对空冷、水冷及关键阀门材质升级,同时将水冷停用, 提高塔的冷后温度,防止铵盐析出,同时对空冷管束进行衬钛处理,对
6、车间目前采取的防腐措施
1、C-2201进料流程中增加了液相脱氯罐; 2、塔顶空冷器管束A-2205及后冷器E-2206设备材质升级至2507 双相钢。
3、在C-2201塔顶加注缓蚀剂。(NWXH-2油溶性缓蚀剂,南京万
象,15-20PPm)
目前所有采取的防范措施只能减缓腐蚀,控制腐蚀速率,延
长设备正常运行周期,而无法完全消除。 经历了长达4年的不懈努力,车间已采取了多种防腐手段, 将脱戊烷塔顶空冷器腐蚀泄漏的周期从原先的最长4个月报废延 长至目前的26个月的正常使用。从全国同类装置比较,目前我装 置26个月的使用周期,应该属于一个比较正常的数据。
对空冷器蒸汽吹扫,管束电涡流检测,未发现管束减薄现象,运行周期4 个月。 第二次发现A-2205管束泄漏, 铵盐堵塞情况与第一次相同,但堵塞程度 略轻于第一次,经过厂级协商讨论后,决定整体更换新空冷(四川简阳 ),自检修后运行周期8个月 第三次发现A-2205管束泄漏, 本次管束泄漏为空冷器入口处管口贴胀处 车间增加了液相脱氯 ,这与前两次泄漏位置不同。且管箱内并没有大量的铵盐结晶,发现泄 漏管束5根,最终割除管束12根,堵孔24处,初步分析此次泄漏与注水点 罐和缓蚀剂加注设施, 的位置选取有关及注水形式有关。 泄漏时间间隔延长, A-2205管束在意料之中发生泄漏,泄漏管束21根,最后割除管束35根, 说明防腐效果比较显 堵孔70处。 著。 A-2205管束第5次发生泄漏,本次检修检查管束泄漏10根,最后堵管12根 ,堵孔24处。因管束堵管率较高,空冷由3管程改为1管程。 空冷器出口再次发生泄漏,拆除丝堵观察铵盐堵塞比较严重,经过水试 压B空冷管束泄漏5根,共计割除管束9根,堵孔18处; 更换新空冷器,材质升级为2507双相钢
5、A-2205泄漏原因分析
从腐蚀机理和垢样外观,以及API571中的腐蚀形态描述可以基 本确认为氯化铵腐蚀。 氯化铵的来源:在重整反应条件下,进料中的有机氮化物会转化 为NH3;而连续重整催化剂是全氯型的催化剂,其活性组分复合物在 湿环境中容易水解失氯,形成HCI,HCl与NH3结合生产NH4Cl。 NH4Cl不溶于重整油,随重整反应器流出物冷凝下来时,NH4Cl就沉 积在了空冷器出口管束末端。
水冷管束油侧镀Ni-P处理,但也只能维持空冷运行24个月。
大连石化60万的连续重整和220万的连续重整均存在脱戊烷塔塔顶
空冷腐蚀问题,220万重整去年在催化剂比表面积下降至135时进行了换 剂同时将空冷材质升级为双相钢,但运行不到10个月,今年该装置脱戊
烷塔顶空冷已连续两次泄露。
扬子石化140万连续重整经过一系列手段调整后,能保证塔顶空冷 运行达到24个月。
7、目前问题所在
同时6月3日至7月22日期间,150万加氢的石脑油中氮含量持续不合格, 5月、9月也偶有分析不合格,由于该分析频次为一周一次,也无法做到及 时监控和调整。脱氮反应主要是靠升压操作,200万加氢的反应压力为 7.5MPa, 150万蜡油加氢的反应压力为10.6MPa,而预加氢反应压力只有 2.0MPa,在上游高压加氢都脱不掉的氮,在预加氢反应器也根本无法脱 除。虽然此部分轻石脑油混入铂料大罐后,铂料大罐分析显示铂料中氮 含量合格,但这部分油中的氮含量只要进入装置,就肯定会随精制油进 入重整。但由于200万加氢的催化剂失活,以及上游装置150万加氢操作 波动,造成经过加氢的石脑油氮含量不合格,此问题长期存在,未得到 有效解决。(200万加氢、150万加氢石脑油分析数据)
2015年1月2日 2015年2月2日 2015年3月2日 2015年4月2日 2015年5月2日 2015年6月2日 2015年7月2日 2015年8月2日 2015年9月2日 2015年10月2日 2015年11月2日
循环氢气中水分析
循环氢气中水分析
③液相脱氯问题(目前使用湖北华邦ET-1S液相脱氯剂,2016年 更换为英国庄信万丰)。2015年共计更换了2次液相脱氯剂。我们 制定的指标是脱氯罐出口氯含量连续三个点超过1ppm就要进行换 剂。但从实际操作过程中,受制于招标、订货周期长等问题,实 际并未达到脱氯剂一穿透既能换剂的预想。 比如7月22日新换的脱氯剂投用后,出口氯含量一直处于超 标状态,由于厂家对氯分析进行碱洗等方法,确认超标的氯分析 中多数为有机氯,从原理上看,有机氯应该对后续单元不产生腐 蚀。厂家根据实际情况,对脱氯剂配方进行了升级,新的脱氯剂 直至9月28日才到物装公司。车间22日将脱氯罐切出进行换剂, 直至10月14日才投入系统。另外,液相脱氯罐为一个罐,更换脱 氯剂期间造成脱戊烷塔进料处于未脱氯状态。
④缓蚀剂加注。2014年C-2202顶水冷E-2210因铵盐腐蚀
泄露后,判断为腐蚀后移,由于C-2202顶空冷无进出口
阀、复线阀,所以在2014年车间报技改,增加了C-2202 注缓蚀剂线。同时车间和技术科针对装置运行,对缓蚀 剂的加注模式一直在进行修订,从刚开始的一周一次的 切换改为,C-2201注5天,C-2202注2天。
UOP重整装置脱戊烷塔顶后冷
器A-2205泄漏分析
1、A-2205基本参数
设备名称:脱戊烷塔顶空冷器 设备规格型号:GP9×3-6-193-2.5S-23.4/RL-IIIa 工作介质: 轻汽油 (戊烷、液态烃) 翅片管:φ25*2.5 材质:10# 操作压力:1.26MPa
管箱材质:16MnR
所在装置:100万吨连续重整装置
10 自产精制油水含量分析 自产精制油水含量分析
20
30
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50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
底脱 油戊 抽烷 出塔
塔底泵 P-2202 重沸炉 F-2205
至脱丁烷塔进 料/塔底换热器
3、检修履历
检修 2011年2月13日 检修情况简述
A-2205管束泄漏,发现设备内部整个空冷管箱被铵盐堵死,管束末端厚 度存在减薄现象 ,胀口处管束多数穿孔泄漏,空冷器报废,运行周期4个 月,2月17日更换安装了空冷器(设安公司)
⑤从目前国内各兄弟单位的运行来看,脱戊烷塔(稳定塔)的腐蚀已成
为共性问题,尤其是采用UOP工艺包的连续重整装置,目前还没有任何一 家的脱戊烷塔(稳定塔)塔顶空冷、水冷不泄露的情况。
克石化的连续重整装置与我装置采用相同的工艺包,2011年开工,
至2013年脱戊烷塔顶空冷连续泄露多次,2014年将空冷更换为双相钢材 质后,在2015年也出现过泄露,该装置设计有2个液相脱氯罐,2014年也
②关于重整油中氯的来源,主要有两方面原因造成:
一、催化剂比表面积下降(180-120m2/g),持氯能力低,造成催化剂表面 的氯离子在反应器内流失至油中。从再生、待生催化剂氯含量分析来看, 催化剂氯损基本都在0.15%以上,一般来说,催化剂氯损不应大于0.1%。 车间为控制氯损,再生注氯一直控制在较低水平,从催化剂氯含量分析和 UOP的催化剂分析都可以看出。考虑到催化剂比表面积下降较多,持氯能力 下降,氯流失异常,公司计划2016年大检修期间对重整催化剂进行更换 (R-254)。 二、反应系统水氯平衡控制不好,造成催化剂氯损失。从自产精制油分析 可以看出,全年装置自产精制油水含量均值为28ppm(UOP给定允许指标仅 为≤5PPm,工艺卡片为≤50ppm);加裂重石中水含量均值31ppm;重整循 环氢气中水均值在19ppm,从上述分析可知水含量分析均在指标内。
140 120 100 80 60 40 20 0
2015年1月1日 2015年2月1日 2015年3月1日 2015年4月1日 2015年5月1日 2015年6月1日 2015年7月1日 2015年8月1日 2015年9月1日 2015年10月1日 2015年11月1日
加裂重石水含量分析
加裂重石水含量分析
7、目前问题所在
1、C-2202系统也存在同样的腐蚀问题,但程度较脱戊烷塔系统来说比较
轻。
2、脱氯剂的使用效果影响脱戊烷塔中氯离子含量,铵盐结晶根源上的问 题没有得到很好的解决。脱氯剂的选型试用也是一个摸索过程。
8、针对此次A-2205泄露工艺情况分析
①本次空冷泄露根本原因还是铵盐的腐蚀所造成的。首先我们先按照 铵盐形成的两个因素氮和氯进行分析。 从7月20日开始至今,200万加氢的轻石脑油中氮含量开始持续不 合格,最大值为15ppm,平均值为8.4ppm,远远超出指标≯5ppm(分 析频次为一周三次)。
辽化、金陵石化、天津石化、格尔木石化、呼和浩特炼厂等兄弟单
位对于脱戊烷塔顶空冷均存在腐蚀情况,国内采用的普遍方法都是对该 空冷增加进出口阀、跨线阀,有问题及时修理,避免影响重整运行。
脱戊烷塔的防腐蚀问题从目前来看,尚未有任何厂能根本解决,
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