曝气生物滤池处理炼油生产废水(宜兴市绿逸环保设备有限公司)
曝气生物滤池工艺在毛纺印染废水升级提标改造中的应用

要从事环境工程水处理工作。
E。 i: y h@ 2 c . o mal j i i 1 n t m iz
[ 张艳 丽 .改 性 硅 藻 土 处 理 含 氟 废 水 的 研 究 [] 唐 山 7] J.
曝气 生物 滤 池 工 艺在 毛纺 印染 废水 升级 提 标 改造 中的应 用
纪 逸之
( 无锡 市政 设 计 研 究 院有 限公 司 , 苏 无锡 2 4 7 ) 江 10 2
摘 要 : 绍 了 曝 气 生 物 滤 池 ( A ) 艺 在 太 湖 地 区 毛 纺 印 染 废 水 升 级 提 标 改 造 中 的应 用 , 计 处 理 介 B F工 设 规模 为 3 0 / 。 实践 证 明 , 过 该 工 艺 改 造 后 , 纺 印 染 废 水 出 水 水 质 达 到 《 湖 地 区 城 镇 污 水 处 0m。d 0 通 毛 太 理 厂及 重 点 工业 行 业 主要 水 污染 物 排 放 限值 》D 3 / 0 2 2 0 ) ( B 2 T17 - 0 7 的要 求 。 关 键 词 : 气 生 物 滤 池 印 染 废 水 曝 提 标 改 造
第3 2卷第 3 期
21 0 1年 6月
化 学 工 业 与工 程 技 术 J u n l f C e c l n u t & E g n e ig o r a h mi d sr o a I y n i ern
Vo . 2 No 3 13 .
J n。2 1 u. 0 1
[3] 白晓 琳 ,李 良 ,关 晓 彤 .镁 铝 交 联 膨 润 土 吸 附 处 理 含 锌 废 水 的 研 究 [ ] 辽 宁 化 工 , 2 1 ,3 ( ) J. 00 9 6 :
焦化废水曝气生物滤池深度处理试验

中 图 分 类 号 : 74 X 8 文献 标 志 码 : A
焦 化废水 是一种 含有 高浓度 氨氮 和难 降解有 机 物的工业 废水 , 其难 降 解 物 质 主要 为 多环 芳 烃类 和 含氮 、 硫及 含氧 杂环类 化合 物 . 这些 有 机物 不仅 难 降解 , 而且对 微 生 物 有 抑 制作 用 。 . 目前 , 国 我 焦化 废水处 理存 在一 定 问 题 : 多数 以常 规工 艺 为 大 主的焦化 厂废水 处理 未 达 标排 放 , 中主 要 污染 物 其 C D 排放 浓度 在 2 0~4 0 i / , H O 0 0 g L N 一N排 放 浓 n 度在 3 2 0 m / ; 的焦 化 厂排 放水 依 靠 大量 的 0~ 5 g L 有
作 者简 介 : 丰英 (9 9 ) 女 , 孙 17 一 , 山东 泰 安 人 , 师 , 士 , 要 从 事 水 污染 控制 方 面 的研 究
水 电 学 院
学
报
21 0 0年 1 O月
后发 现在曝气 头上部 1 m的范 围 内肉眼可见 陶粒 5e 表面 附着淡 黄色生 物 膜并 有 丝状 絮体 , 出水 变得 澄 清透 明. 从第 4天 开始 进 水 驯化 , 时进 水 为 1 % 此 0 污水 和 9 %培养 液 . 0 3 d后将 进 水 污 水 比例 增 加 为
接 种污 泥采 自该煤气 公 司焦 化 厂废水处 理站生
化 处 理 系 统 污 泥 , 氧 污 泥 取 自缺 氧 池 底 泥 , 氧 污 缺 好 泥 取 自二 沉 池 回流 污 泥 . 挂 膜 及 驯 化 方 法 为 : 氧 池 污 泥 沉 淀 后 弃 去 上 缺
爆气生物滤池(BAF)的异常情况分析

1、气味对曝气生物滤池,当进水有机浓度过高或滤料层中截留的微生物膜过多时,滤料层中局部产生厌氧代谢,有可能产生异味,解决办法如下:a)减少滤池中微生物积累,让生物膜正常脱落并通过反冲洗排出池外;b)保证曝气设施正常工作,使滤池中的溶解氧达到预定的水平(DC、N的溶解氧浓度约2-3mgO2/L,DN反硝化滤池的溶解氧约0.2-0.5 mgO2/L。
);c)检查污水的水质,避免高浓度或高负荷污水的冲击。
应调整污水的水质至曝气生物滤池的负荷能力范围内。
2、生物膜严重脱落滤池正常工作中,微生物膜不正常的脱膜是不允许的,脱膜的主要原因是由水质引起的,如抑制性或有毒性污染物浓度太高或PH值突变等,解决的办法是必须改善水质,是进入滤池的水质基本稳定。
3、滤池处理效率降低当滤池系统运行正常,且微生物膜生长情况良好,仅仅处理效率有所下降,可能是水的PH值、溶解氧、水温、短时间超负荷运行产生的,若不影响出水水质的达标排放,可不采取措施,若出水水质影响达标排放,则需要采取一些调整措施加以解决,如调整进水PH值,调整供气量等。
4、滤池截污能力下降滤池正常进行,反冲洗正常,滤池的截污能力下降,可能是滤池的预处理效果不好,使得进水中的SS浓度较高所引起的。
为了保持滤池的截污能力,应加强对预处理设施的运行管理。
5、进水水质异常a)进水浓度偏高:应当加大曝气量时间来保持污泥负荷的稳定性。
b)进水浓度偏低:应当减少曝气力度和曝气时间来解决。
6、出水水质异常a)出水带泥、水质混浊:主要原因是生物膜太厚,反冲洗强度过高或冲洗次数过频,解决办法,生物膜厚达300-400,立即冲洗。
控制反冲洗强度。
b)水质发黑、发臭:可能是溶解氧不够,造成污泥厌氧分解,产生H2S气体,解决办法是加大曝气量,提高溶解氧的含量。
也可能局部水系堵塞,造成局部缺氧,解决办法是检查或加大反冲洗强度。
生物滤池过滤法去除污水站恶臭气体的应用(修改版)

微生物种群优化:微生物种群 是影响生物滤池处理效果的重 要因素之一。未来可以研究如 何优化微生物种群,以提高微 生物对恶臭气体的降解能力
5 生物滤池过滤法的未来发展方向
智能化控制:目前生物滤池的运 行主要依靠人工操作,缺乏智能 化控制手段。未来可以研究如何 将智能化控制技术应用于生物滤 池的运行过程中,以提高生物滤 池的处理效率和稳定性
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THANK YOU
资源回收和再利用:在处理恶臭气 体的过程中,有时可以回收和再利 用其中的有用物质。未来可以研究 如何进一步优化资源回收和再利用 技术,以提高处理效率和经济效益 。除了上述提到的研究方向,生物 滤池过滤法的未来发展还可以从以 下几个方面进行探讨
5 生物滤池过滤法的未来发展方向
强化生物滤池的抗冲击能力:在污水处理站中,恶臭气体的成分和浓度可能会发生较大的变化。为了
5 生物滤池过滤法的未来发展方向
综上所述,生物滤池过滤法在去除污水站恶臭气 体方面具有较好的应用效果,未来的发展方向包 括新型生物滤料的研发、微生物种群优化、智能
化控制、资源回收和再利用等方面
同时,还可以针对生物滤池的抗冲击能力、 与其他处理方法的联合应用、能效与节能技 术、环保与安全问题以及基于大数据和人工 智能的优化管理等方面进行深入研究和发展
生物滤池的环保与安全问题:在生物滤池的运行过程中,需要注意环保与安全问题。未来可以研究如
8 何减少生物滤池对周边环境的影响,例如减少噪音、异味等,同时确保生物滤池在运行过程中的安全
性
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基于大数据和人工智能的生物滤池优化管理:可以利用大数据和人工智能技术对生物滤池的运行数据 进行实时监测和分析,实现对生物滤池的优化管理,提高处理效率并降低运行成本
BAF技术

3.3主要技术参数
4.1综合废水处理
曝气生物滤池HRT=2~6小时
过滤速度:2~8m/h
填料高度:3~3.5m
BOD有机负荷:2~6kg/m3.d
COD有机负荷:4~12kg/m3.d
系统氧效率:30~35%
反冲洗水量:5~6升/㎡.s
产泥量:0.6~0.7kg/去除kgBOD.d
5实际处理效果
5.1综合废水处理
在一定进水压力下,设计流量将得不到保证,此时即应进入反冲洗再生以去除滤床内过量的生物膜及SS,恢复滤池的处理能力。依据不同的处理情况,滤池出水指标(如SS)也可通过自控系统成为反冲洗的控制条件。
当进水流量不变的情况下,DO与COD的变化关系如图
3.2工艺特点
硝化曝气生物滤池与反硝化生物滤池工程实例

硝化曝气生物滤池与反硝化生物滤池工程实例
硝化曝气生物滤池和反硝化生物滤池是城市污水处理厂中常见的工艺。
本文将分别介绍两个工程实例。
某城市污水处理厂的设计处理能力为12万m³/d,其中硝化曝气生物滤池负责污水的初级处理和中级处理。
该工程所使用的硝化曝气生物滤池为2台,单台处理能力为6万m³/d,每台设备由6个滤池组成。
硝化曝气生物滤池的处理工艺为:初级处理采用格栅除污、沉砂池沉淀去除污泥;中级处理主要采用硝化曝气生物滤池,污水自上向下流动,通过过滤介质,利用微生物的硝化作用,将污水中的氨氮在滤料内转化为硝态氮,并通过曝气系统将氧气吹入滤料层,使微生物得到充分的氧气供应,同时将碳源转化为生物量。
通过中级处理后的污水,进一步通过深度处理系统处理,最终达到国家一级A排放标准。
该工程硝化曝气生物滤池的运行效果优良,经过多次测试,滤池出口NH3-N浓度稳定在2mg/L以下,CODCr浓度降至60mg/L以下,BOD5浓度降至15mg/L以下,达到了设计要求。
反硝化生物滤池的处理工艺为:首先经过生化池对污水进行处理,然后进入超滤池,进一步去除悬浮物、胶体物和菌类,将水质提升至高标准。
接着,污水进入反硝化生物滤池,通过厌氧反硝化的过程,将硝酸盐还原成氮,再经由硝化组织将氨氮转化为硝酸盐,将有机废物降解释放出的能量利用来还原硝酸盐,同时微生物的正向新陈代谢得以维持。
通过反硝化生物滤池的处理,达到国家一级A排放标准。
该工程反硝化生物滤池的运行效果同样优秀,出水总氮稳定在15mg/L以下,达到国家要求的排放标准,对该地区的环境保护和节约资源具有重要作用。
污水处理实际问题解答
污水处理实际问题解答1平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。
但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢?答: MLSS具体定多少,完全取决于F/M值;所以,MLSS值不应该是固定的,与入流污废水底物浓度及系统调整(指进水含有难降解、高SS值等情况的事前应对)有关;同时,需要考虑MLSS值中的有效成分,从而能够综合评估。
2.为了观测污水处理状况,镜检是必须的!那么,在检测时,lml液体里观测到多少个微生物(鞭毛虫、线虫、钟虫、轮虫)才能说明运行效果好?或运行效果差呢?答:个数不是关键,因为它会随MLSS值、气温、进水成分而波动;重点是种群比例是否协调,另水质处理好坏不是单个指标决定的,需要综合其他指标考虑,从而增强判断的准确性。
3.在生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度?答:具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用,故无机盐进水浓度是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、MLSS浓度、接触时间等;为此通过出水效果来判断单套系统对无机盐的承受能力比较可行。
4.工业废水在利用生物接触氧化时,应该不应该控制进入的有机物浓度,大概在那个范围?答:完全取决于你对出水的要求,如果接触氧化后直接排放,应该要控制进水有机物浓度的,此浓度控制多少取决于你的接触氧化池去除效率,可以在运行中积累数据得出你的接触氧化池处理效率,以此判断其可能的最大抗有机负荷能力。
5.我现在进水量3.5方每小时,UASB出水不稳定,在1000~1800间,氯离子在9000mg/L 左右,进好氧池后,每小时加自来水2.5方,同时加面粉75kg,好氧池两个,每个池子有效容积100方,生物可以见少量钟虫,好氧A池sv32%(厌氧出水带泥)好氧B池sv20%出水在650左右,我感觉就是培养不起来,去除率不高,怎么回事?答(1)、既然UASB出水已经很高了,就不要在好氧区投加面粉了。
污水处理24种常见异常问题及解决方案
污水处理24种常见异常问题及解决方案问题1工艺:水解+接触氧化法,出水COD在70mg/L,但看起来很混浊,不知道什么原因?测MLSS和测SS的方法是一样的吗?回答:(1)进入接触氧化池的悬浮颗粒过多的话,会被动导致接触氧化池出水的SS升高,这样的话,出水就浑浊了。
如果无机颗粒为主的话,则SS高,而出水COD 并不高。
(2)MLSS与SS检测方法同,只是MLSS过滤时受活性污泥易堵塞滤纸的缘故,最好是用抽滤瓶进行抽滤。
问题2我们公司的污水在三期的部分沉淀池和生化池、二期的部分沉淀池和生化池出现水质恶化,颜色变黑,但是pH值是7.3左右,曝气气也正常,请问出现上述情况是什么原因啊?回答:(1)曝气正常,只能保证曝气池正常,沉淀池如果停留时间过长,水质COD处理效果不佳时,可以发生水质发黑。
(2)如果市政污水,进流途径管道较长,在进污水处理系统前因为缺氧,也会发生水质变黑,如此,出流处理水也会发黑。
问题3终沉池出水呈黄绿色是怎么引起的?回答:(1)处理城市生活污水,由于途中污水管内厌缺氧所致进水颜色发黑,处理后的出水出现黄绿色也正常。
(2)部分工业废水也一样,出水颜色异常,多半是进水原因造成的。
问题4出水有许多小的碎泥漂出,工艺是卡罗塞尔氧化沟,进水COD为450mg/L,水温14摄氏度,出水COD为200mg/L,SV30=50mg/L,有不少钟虫,出水溶解氧为2.50mg/L,总是有碎泥,持续了10d,请问是什么原因?回答:(1)首先考虑的是污泥解体,常见的是老化解体,看看F/M值是否过低,也就是MLSS是否过高,如果是那样,应适当的排泥(通常冬季会比夏季MLSS控制要高10%-15%)。
(2)钟虫数量有保证的话,进水相对来说是比较稳定的,但要看看显微镜是否有丝状菌。
如果丝状菌存在的话,进水水量波动过大时,放流出水中有细小颗粒流出。
问题5我厂采用的是CASS工艺,前几天曝气时泡沫上沾有死泥呈黑色,溶解氧升高迅速,出水浑浊。
两级曝气生物滤池-反硝化生物滤池处理生活污水
两级曝气生物滤池-反硝化生物滤池处理生活污水栾新晓;邹茂荣;韩红琪;朱元臣;周佳鹏;韩润芳【摘要】采用两级曝气生物滤池-反硝化生物滤池的组合工艺处理生活污水.工程运行结果表明,出水水质能够达到GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》规定的一级A标准的要求.该工艺的主要特点是占地面积小,不设置沉淀池,节省基建投资,自动化程度高,处理效率高等,适用于城市生活污水及某些工业废水的处理.【期刊名称】《工业用水与废水》【年(卷),期】2012(043)002【总页数】3页(P75-77)【关键词】生活污水;曝气生物滤池;反硝化生物滤池【作者】栾新晓;邹茂荣;韩红琪;朱元臣;周佳鹏;韩润芳【作者单位】中国石油工程建设公司华东设计分公司,山东青岛266071;中国石油工程建设公司华东设计分公司,山东青岛266071;中国石油工程建设公司华东设计分公司,山东青岛266071;中国石油工程建设公司华东设计分公司,山东青岛266071;大庆石油管理局供水公司,黑龙江大庆 163000;中国石油工程建设公司华东设计分公司,山东青岛266071【正文语种】中文【中图分类】X799.3;X703.1大庆陈家大院泡污水处理工程是为解决所服务区域的生活污水排放治理,避免对环境水体造成污染而投资建设的,设计规模为6.0×104m3/d。
本次新建污水处理厂的出水执行GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。
1.1 设计进、出水水质该工程的进、出水水质指标见表1。
1.2 工艺流程曝气生物滤池是20世纪80年代后期开发的一种污水处理新工艺,是填装有较大比表面积填料的固定床生物膜反应器,充分借鉴了污水处理接触氧化法和给水快滤池的设计思路,集生物膜的强氧化降解能力和滤层吸附、截留能力等特点于一体[1]。
该工艺具有流程简单、容积负荷高、占地小、无需污泥回流、不存在污泥膨胀、运行成本较低、出水水质好等优点[2],适用于大中小型的城市生活污水及某些工业废水的处理。
水处理关键技术与设备淘汰目录第一批
附件中国宜兴环保科技工业园《水处理关键技术与设备淘汰目录》(第一批)2016-07-15发布2016-07-15实施中国宜兴环保科技工业园管理委员会发布目次前言 (iii)1 编制对象 (1)2 编制原则 (1)3 术语和定义 (1)4 《淘汰目录》 (4)前言为提升宜兴水处理技术与装备制造的整体水平,促进宜兴环保产业的集聚和转型,加快淘汰低能效落后环保设备,编制本目录。
本目录分为编制对象、编制原则、术语和定义、淘汰目录4个部分。
本目录由中国宜兴环保科技工业园管理委员会提出。
目录编制单位:江苏中宜环科环保产业发展有限公司、江苏一环集团有限公司、江苏菲力环保工程有限公司、江苏新纪元环保有限公司、宜兴泉溪环保设备有限公司、国家环保设备质量监督检验中心(江苏)筹、清华大学。
《中国宜兴环保科技工业园水处理关键技术与设备淘汰目录》(第一批)1 编制对象第一批《目录》以曝气器、格栅除污机、刮吸泥机3类产品为主。
2 编制原则《目录》的编制原则有三:一是技术或者工艺落后而淘汰的产品,二是质量不达标的产品,三是制造过程高耗能等不符合绿色发展的产品。
(1)技术或工艺淘汰:主要面向在水处理技术发展过程中,由于技术和工艺的发展进步,导致已逐渐失去市场占有率,仅在一些特殊情况下应用的产品,并出现了产品的替代品。
(2)质量淘汰:主要从规范环保设备市场的角度出发,明确产品质量的“标准”,达不到质量标准的产品,需淘汰。
(3)制造工艺淘汰:主要从产品制造的过程及工艺考虑,从制造过程是否符合绿色发展,是否为高耗能,是否为高污染,所用材料是否无毒无害等方面考虑。
3 术语和定义下列术语和定义适用于本《目录》。
3.1曝气器一种气体扩散器,应用在污水生化处理工艺中,起到对生化池的曝气充氧和搅拌的作用。
3.1.1散流式曝气器指空气通过一种中心进气管进入散流罩,由散流罩对气体进行两次切割后扩散到水中并产生中大型气泡的曝气器。
3.1.2旋混式曝气器指空气通过一种中心进气管进入螺旋切割系统,由螺旋切割系统切割后进入多层锯齿形布气头进行二次多层切割后扩散到水中,并产生中大型气泡的曝气器。
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曝气生物滤池处理炼油生产废水 钟华文,李晓明,何东升 摘要: 炼油厂加氢裂化、加氢精制和铂重整等装置排水中酚的质量浓度大于100mg/L,采用曝气生物滤池及利用生活污泥培养的菌种对其进行预处理,取得如下结果:在水力停留时间为2.0h,曝气量为0.25m3/h,pH值为7.0-8.0,温度为25-40℃,DO的质量浓度大于205mg/L的条件下,处理后出水的酚和COD平均质量浓度分别为8.5mg/L和140mg/L,平均去除率分别大于90%和70%。
关键词: 炼油废水 酚 曝气生物滤池
Treatment of Wastewater from Refinery Production Using BAF ZHONG Hua-wen,LI Xiao-ming,HE Dong-sheng (1. Department of Environmental Engineering,Maoming College,Maoming 525000,China; 2.Maoming Petrochemical Company,Maoming 525000,China)
Abstract: The mass concentration of phenol in the effluent water from the hydrocraking,hydrofining and platforming units of a refinery was over 100mg/L.This effuent water was pre-treated using BAF and the strain cultivated in domestic sludge. The results obtained were as follows:under the conditions that the hydraulic retention time was 2.0h,the aerating capacity was 0.25m/h,the pHwas 7.0-8.0,the temperature was 25-40℃,and the mass concentration of DO was higher than 2.5mg/L,the axerage mass concentrations of phenol and COD in the effuent water were 8.5mg/L and 140mg/L respectively,and the average removal rates of them exceeded 90% and 70% respectively. Key words: wastewater form refinery production;phenol:BAF (Biological Aerated Filter)
炼油厂加氢裂化、加氢精制和铂重整等装置所排废水排放量约70t/h,酚类污染物在100~160mg/L,这股高酚废水未作任何处理直接排至污水处理场,本实验采用上向流曝气生物滤池(Biological Aerated Filter,简称BAF)对含酚废水的处理进行了研究。
1 实验部分 1.1 含酚废水水质分析 课题组对含酚废水水质进行了分析,监测方法[1]:,及测试结果的统计见表1。 由表1可见,该废水的COD,BODs,硫化物,石油类和氨氮等污染物均处于常见水平,而酚污染则处于较高状态,是这股废水的主要污染物;由于酚类物质易为微生物降解[1],因此废水的可生化性较好,结果也表明m(BOD5)/m(COD)值较高,平均为0.56。
表1 含酚废水水质及测定方法 测试项目 平均值 变化范围 测定方法 ρ(COD)/(mg·L-1) 574 366~797 重铬酸钾回流 ρ(BOD)/(mg·L-1) 322 212~419 五日生化法 ρ(酚)/(mg·L-1) 135 96.5~160 溴酸钾滴定法 ρ(油)/(mg·L-1) 26.2 12.5~44.0 紫外分光光度 ρ(COD)/(mg·L-1) 37.0 17.0~52.2 电位测定法 ρ(COD)/(mg·L-1) 27.8 11.8~50.8 碘量法
1.2 实验装置及工艺参数 本实验采用上向流曝气生物滤池(BAF)对含酚废水进行处理,BAF是一种新型高负荷淹没式三相反应器,它将生化反应与吸附过滤两种处理过程合并在同一构筑物中完成。本实验设计的曝气生物滤池结构见图1,主要是由生物反应过滤区、曝气装置、反冲洗装置等三部分组成,生物反应过滤区由生物滤料层和碎石垫层组成,滤料层采用粒径4-6mm的轻质生物陶粒,高度2.0m,垫层采用10-20mm的碎石,厚度0.2m,滤池有效容积75L;曝气生物滤池所需空气通过布置碎石垫层内的穿孔曝气管直接进入生物滤料层;反冲洗装置采用配水和配气联合系统,实验中把配气管与曝气管合并,把配水管与进水管合并。 本实验设计的工艺参数及操作条件见表2。
表2 实验的工艺参数及操作条件 项目 控制参数 处理水量 25.0~42.0 水力停留时间/h 1.5~2.5 曝气量/(m3·h-1) 0.20~0.35 水温/℃ 25.0~40.0 进水pH值 7.0~8.0
1.3 降酚菌培养 为了培养出高效的降酚菌类,课题组分别采用炼油废水生化污泥和生活污泥进行微生物培养,培养时控制的参数见表3。
表3 降酚菌培养控制参数 项目 控制参数 水力停留时间/h 2.0~2.5 ρ(酚)/(mg·L-1) 70~100 ρ(COD)/(mg·L-1) 300~500 ρ(DO)/(mg·L-1) 2.5~4.0 温度/℃ 25~40 进水pH值 7.0~8.0 氨、磷 适量
采用炼油废水生化污泥经过近1个月的培养,发现载体上生长了大量的微生物(以浅色疏松的丝状菌为主),废水中COD有一定的降解(降解量为40—80mg/L),但是,废水中的酚基本上没有得到降解(降解量仅为2—8mg/L)。这说明,在高浓度酚的存在下,生化污泥中的细菌受到了抑制,缺乏耐酚型微生物。 改用生活污泥进行微生物培养,结果发现,生活污泥中的微生物种类较多,大量的不同类型的微生物为降酚菌的培养提供了菌源;培养效果可从图2反应出来。 结果显示,在3-4d的时间,由生活污泥培养出的生物膜即可达到很强的降酚能力,酚去除率已接近90%;同时镜检发现:生物膜中的菌胶团结构良好,其中含大量的球菌、双球菌、链球菌。
2 结果与问题讨论 2.1 主要污染物的降解 根据酚的可生化性能及进水有机负荷,对含酚废水的处理进行了三种水力停留时间(HRT)的实验,分别为2.5h,2.0h和1.5h主要污染物的平均进、出水变化见表4。
表4 主要污染物的平均进、出水变化结果 mg·L-1 停留时间/h ρ(COD) ρ(酚) ρ(BOD) ρ(S2-) ρ(油) ρ(氨氮) 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 1.5 507 233 128 44 267 91 35 1.0 28 12 29 29 2.0 545 144 132 8.2 381 53 47 0.5 41 7.1 47 46 2.5 529 127 141 6.4 325 36 40 0.5 37 6.5 34 34
从表4数据发现,因为实验采用的是好氧生化,酚、S2-及BOD5这些易于氧化的物质或指标去除效果最好,NH3-N则没有得到降解,其它如COD和油也有不同程度的降解。 2.2 水力停留时间与去除效果的关系 图3描述了停留时间对COD和酚降解的影响情况,可知,在一定范围内,停留时间对COD和酚的去除率影响不大,均有较好的出水水质和较高的去除率;进一步发现,当停留时间从2.5h减小到2.0h后,COD的平均去除率虽由76.0%降到73.6%,但它的去除负荷却由3.22kg/(m.d) 升高到4.49kg/(m·d);酚的平均去除率虽由95.5%降到93.8%,但它的去除负荷却由1.08 kg/(m3.d) 升高到1.39kg/(m3·d);但是,如果停留时间再进一步减小到1.5h,则降解效果明显下降。本实验的目的在于寻求一种高效的含酚废水的处理方式及较适宜的水力停留时间,使大部分的COD尤其酚得到降解,防止这些污染物在后续的综合生化处理中产生冲击,显然,当水力停留时间为2.0h时,就已经达到了目的:出水中酚的平均质量浓度为8.5 mg/L,平均去降率达到93%,而且此时COD和酚的去除负荷相对也大。 2.3 影响因素 影响BAF对酚降解的因素主要有温度、pH值、水中溶解氧和曝气量。 ①温度 微生物降解有机物是随着温度升高而速度加快的,温度低于25℃,菌的活性明显下降,而高于45℃时,菌的活性也受到抑制,处理效果明显降低。试验得出耐酚噬酚菌的适宜温度是25-40℃。 ②原水pH值 进水pH值在7.0~8.0范围内较为适宜。由于汽提废水中含有S2-,其氧化后生成酸,若进水pH值偏低时,会造成出水pH值过低,抑制生物膜的活性。 ③曝气量和水中DO 试验中发现生物床的微生物容量很大,水力负荷及有机去除负荷都相当高,所需的曝气量相应较大,一般气水体积比为5~8;另外,从BAF不同位置采样分析,发现DO的质量浓度池顶较池底低0.5~1.0mg/L,充分表明耐酚噬酚菌是一种好氧微生物,出水的DO的质量浓度不宜低于2.5~3.0mg/L,若过低,则影响降酚菌的繁殖和活性。 2.4 BAF的反冲洗 随着运行时间的延长,生物陶粒中截留的SS的增多和生物膜的增厚及脱落会造成水头的增加,且会引起陶粒中水和气的分布不均,这时必须对BAF进行反冲洗。反冲周期的长短主要与水力负荷、进水有机负荷有关,也受反冲强度和时间的影响;水力、有机负荷大,滤池中产生的污泥量就多,反冲的周期就短;从装置上安装的压差计显示,反冲洗时装置的水头损失约35~45cm,冲洗周期为2~3 d。实验中对BAF采用气—水联合反冲,反冲洗的气、水强度较小,气强度为8.5~12.5 1/(m·s),水强度为4.0~8.5 1/(m2·s),冲洗时间20-30min。
3 结论 ①选用生物陶粒作为曝气生物滤池的滤料,利用生活污泥可快速培养出高效的降酚菌种。