化工液氨火灾事故案例分析
合成氨典型事故案例分析报告

合成氨典型事故案例分析【大中小】发布人:管理员来源:时间:2010-12-23 17:05:36 浏览1098 人次一、氧含量超标,煤气气拒爆炸事故经过:1986年6月22日,某氮肥厂正常生产时,1号煤气炉下行煤气阀阀杆在突然脱落,造成该阀门不能及时关闭,使正在吹风阶段时的空气通过该下行煤气阀直接进人煤气气柜,导致气柜内半水煤气中氧含量在短时间内迅速上升。
造气岗位并没有及时发现,而是由变换岗位发现触媒层温度上升,要求分析人员进行气体中氧含量分析时,氧含量已经达到5.7%,正要向造气岗位报告时,气柜已经发生爆炸。
重约6.57t的钟罩顶盖沿着焊缝被撕裂炸飞,落在45rn远的压缩机房路边,砸死1人。
一根长6m的气柜放空管飞落在90m处的合成塔顶上.事故原因:操作人员未作巡回检查,未能及时发现阀门故障,致使气柜内形成爆炸性气体,由于静电作用引发爆炸。
加之分析工未能及时报告分析数据,延误了时机,使气柜大量过氧,导致爆炸。
事故教训:煤气阀阀杆脱落是常见的设备故障,如果加强巡回检查,能及时发现,及时处理,就可以避免事故的发生。
分析工发现分析数据有问题,必须立即报告有关岗位和调度室,以便尽快处理,避免重大事故的发生。
二、夹套爆炸,煤气炉爆炸事故经过:1994年4月19日,某化肥厂检修后,6号煤气炉开始制气,15分钟后煤气炉发生爆炸,4人死亡,煤气炉炉体坍塌,煤气护厂房楼面、楼顶被炸坏。
事故原因:操作人员违反操作规程,开车前未将汽包上面的蒸汽出口阀和安全阀下面的根部阀打开,至使锅炉夹套憋压,夹套爆裂,热汽水进人炉内,大量汽化,压力迅速上升,导致煤气炉爆炸。
事故教训:严格执行操作安全规程,开车前必须仔细检查每一个应该开和关的阀门。
汽包蒸汽出口阀,在开车之前就必须仔细检查是否已经打开,不能等到开车后。
汽包上安全阀的根部阀,按照氮肥生产安全规程,不允许关闭,开车前必须严格检查,不能失误。
三、静电除尘器爆炸事故经过:1986年8月20日,某县化肥厂在检修静电除尘器时,没有对设备进行隔离、置换,不取样分析就开始检修,当电工使用摇表测量绝缘电阻时,产生火花发生爆炸,当场死亡1人。
化工事故案例分析

事故1:气化烧嘴断冷却水 造成系统停车
• 1994年11月16日,某单位气化车间因烧 嘴冷却水断水造成系统跳车。致使烧嘴冷 却水盘管烧坏,造成系统停车5小时14分。
• 事故经过:
• 6日9时,烧嘴冷却水槽溢流,正在现场的调度员 立即通知操作人员处理。10时30分左右,控制室 记表时发现烧嘴冷却水槽已没有液位,烧嘴冷却 水流量为零,回水温度35℃,烧嘴冷却水备用泵 已自启动。经现场检查发现,烧嘴冷却水槽补水 的阀门已基本关死,A#烧嘴冷却水泵出口压力 2.4MPa,B#泵出口压力0.7 MPa,操作人员立即 向冷却水槽补水。10分钟后,因无烧嘴冷却水触 发安全系统跳车。
保护设施。
事故6:化工安全事故集 --液氨软管爆裂
• 2003年9月5日,江西某化肥厂一辆正在充 装液氨的罐车,装卸软管液相管突然爆裂, 液氨大量外泄,致1人死亡。这起事故涉及 到江西、河南、湖南3省4个单位、多名事 故责任人。事故调查难度较大,既有其特 殊性,又有此类事故的共性,事故教训十 分深刻,应当引以为鉴。
• 现场操作工请示中控许可后关闭该阀,阀 门关闭后,煤浆全部入炉,产生大量煤气 与原没有反应的氧气混合达到爆炸极限, 十秒后在洗涤塔发生爆炸。当中控人员听 到爆炸后,值班长立即采取紧急停车。停 车后打开洗涤塔人口检查,发现塔内件全 部炸坏,塔地脚螺栓拔长20mm。
• 3、事故损失:直接损失约20万元,造成A 系统停车两个月不能开车。
• 4、 煤浆管线冲洗导淋阀在执行停车冲洗后
关闭不到位;
• 5.2 发现问题后因操作经验不足未能及时采 取停车措施;
• 5.3开车操作票确认单执行不认真。
• 6、事故教训和防范措施
• 6.1开车最终关键阀门确认单经值班长在投 料前确认无误后,方可进行投料操作;
合成氨典型事故案例分析

合成氨典型事故案例分析【大中小】发布人:管理员来源:时间:2010-12-23 17:05:36浏览1098 人次一、氧含量超标,煤气气拒爆炸事故经过:1986年6月22日,某氮肥厂正常生产时,1号煤气炉下行煤气阀阀杆在突然脱落,造成该阀门不能及时关闭,使正在吹风阶段时的空气通过该下行煤气阀直接进人煤气气柜,导致气柜内半水煤气中氧含量在短时间内迅速上升。
造气岗位并没有及时发现,而是由变换岗位发现触媒层温度上升,要求分析人员进行气体中氧含量分析时,氧含量已经达到5.7%,正要向造气岗位报告时,气柜已经发生爆炸。
重约6.57t的钟罩顶盖沿着焊缝被撕裂炸飞,落在45rn远的压缩机房路边,砸死1人。
一根长6m的气柜放空管飞落在90m处的合成塔顶上.事故原因:操作人员未作巡回检查,未能及时发现阀门故障,致使气柜内形成爆炸性气体,由于静电作用引发爆炸。
加之分析工未能及时报告分析数据,延误了时机,使气柜大量过氧,导致爆炸。
事故教训:煤气阀阀杆脱落是常见的设备故障,如果加强巡回检查,能及时发现,及时处理,就可以避免事故的发生。
分析工发现分析数据有问题,必须立即报告有关岗位和调度室,以便尽快处理,避免重大事故的发生。
二、夹套爆炸,煤气炉爆炸事故经过:1994年4月19日,某化肥厂检修后,6号煤气炉开始制气,15分钟后煤气炉发生爆炸,4人死亡,煤气炉炉体坍塌,煤气护厂房楼面、楼顶被炸坏。
事故原因:操作人员违反操作规程,开车前未将汽包上面的蒸汽出口阀和安全阀下面的根部阀打开,至使锅炉夹套憋压,夹套爆裂,热汽水进人炉内,大量汽化,压力迅速上升,导致煤气炉爆炸。
事故教训:严格执行操作安全规程,开车前必须仔细检查每一个应该开和关的阀门。
汽包蒸汽出口阀,在开车之前就必须仔细检查是否已经打开,不能等到开车后。
汽包上安全阀的根部阀,按照氮肥生产安全规程,不允许关闭,开车前必须严格检查,不能失误。
三、静电除尘器爆炸事故经过:1986年8月20日,某县化肥厂在检修静电除尘器时,没有对设备进行隔离、置换,不取样分析就开始检修,当电工使用摇表测量绝缘电阻时,产生火花发生爆炸,当场死亡1人。
化工行业安全事故案例分析ppt课件

化工企业发生事故的主要原因
一、生产工艺本身具有危险性 化工生产处于高温高压、连续反应状态。所使用的原料和生产过程中的中间 产品以及最终产品,如半水煤气、变换气、精炼气、合成气、液氨、甲醇、 甲醛、乙醛、甲酸、硫磺、甲铵液、硫酸、氢气、氯气、氯化氢、乙炔、氯 乙烯、氢氧化钠等都具有易燃易爆、有毒有害、有的还具有强腐蚀性,复杂 的工艺流程,高度连续性等特点,对安全生产构成十分不利的因素。因而应 针对性采取措施实现安全稳定生产。 二、发展过快、未按要求进行设计建设 近几十年来,化工企业得到迅速发展,化工企业增长速度太快。造成物质、 原料、材料供不应求,仓足拼凑投产,留下隐患。不少的企业在进行扩建改 造中,不按“三同时”要求,没有充分考虑安全生产的需要,增加了不安全 因素。 三、企业管理不善,安全生产无保障 化工生产特点决定了车间之间、岗位之间,必须有统一指挥,密切配合,因 而对企业管理提出较高的要求。但是由于 “安全第一,预防为主”思想没有 真正牢固树立,还存在着“重生产,轻安全”的错误观念,不能正确处理安 全与生产的关系。安全生产得不到保证。
抑制频发事故出台的一些政策和法规
2、严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 3、进一步加强和完善危险化学品事故统计工作。从今年开始,要全面统 计危险化学品生产、经营、储存、使用、运输和废弃6环节的事故情 况,弄清全口径危险化学品事故底数,为科学制定危险化学品事故控 制考核指标提供依据 4、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》(国家安全监管总局令第 8令 5、《国家安全监管总局关于危险化学品建设项目安全许可和试生产(使 用)方案备案工作的意见》(安监总危化〔2007〕121号)等法 6、山东省早在2005年颁发了《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理 办法》(第117号)和 2006年制定了《山东省井工开采非煤矿山、烟 花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法 (试行) 》(鲁安监发〔2006〕84号)
2019年整理化工行业安全事故案例分析ppt课件

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【事故原因】
1.爆炸事故的直接原因是:硝基苯精制岗位外操人 员违反操作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关 闭预热器蒸气阀门,导致预热器内物料气化;恢 复硝基苯精制单元生产时,再次违反操作规程, 先打开了预热器蒸汽阀门加热,后启动粗硝基苯 进料泵进料,引起进入预热器的物料突沸并发生 剧烈振动,使预热器及管线的法兰松动、密封失 效,空气吸入系统,由于摩擦、静电等原因,导 致硝基苯精馏塔发生爆炸,并引发其它装置、设 施连续爆炸。
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【吸取教训】
2、重视常压储罐的外部检查工作,重点检 查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况,罐底边缘 板及外角焊缝腐蚀情况,阀门、人孔、清 扫孔等处的紧固件使用情况,储罐附件完 好情况,做好静电接地电阻测试工作,检 查静电接地线是否符合设计规范、有无腐 蚀生锈和断开现象;
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【吸取教训】
二、发展过快、未按要求进行设计建设 近几十年来,化工企业得到迅速发展,化工企业增长速度太快。造成物质、 原料、材料供不应求,仓足拼凑投产,留下隐患。不少的企业在进行扩建改 造中,不按“三同时”要求,没有充分考虑安全生产的需要,增加了不安全 因素。
三、企业管理不善,安全生产无保障 化工生产特点决定了车间之间、岗位之间,必须有统一指挥,密切配合,因 而对企业管理提出较高的要求。但是由于 “安全第一,预防为主”思想没有 真正牢固树立,还存在着“重生产,轻安全”的错误观念,不能正确处理安 全与生产的关系。安全生产得不到保证。
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【事故原因】
4.污染事件的主要原因: 一是吉化分公司及双苯厂对可能发生的事故会引发松花江水污染问题没
有进行深入研究,有关应急预案有重大缺失。 二是吉林市事故应急救援指挥部对水污染估计不足,重视不够,未提出
化工厂事故案例分析

化工厂事故案例分析化工企业发生安全事故的主要原因1、生产工艺本身具有危险性化工企业生产常处于高温高压状态。
所使用的原料和生产过程的中间产品以及最终产品常具有易燃易爆、有毒有害,有的还具有腐蚀性,复杂的工艺流程,操作控制要求严格等特点,对安全生产构成十分不利的因素。
因而,应针对性采取措施实现安全稳定生产。
2、未按要求进行设计建设有些企业在改扩建过程中,未严格按“三同时”的要求进行设计建设,增加了不安全因素。
3、企业安全管理不善,安全生产无保障化工生产特点决定了车间之间、岗位之间必须有统一指挥,密切配合,因而对企业管理提出较高的要求。
必须严格管理,树立安全第一的思想。
4、设备技术状况差,失修严重化工生产所涉设备多,设备与设备之间,设备与管线之间关联密切,一环套一环,每台设备在生产时都必须处于完好工作状态。
5、员工素质差,违章违纪现象严重化工企业必须高度重视与员工的技能培训和安全意识,责任心的教育,对不符合要求的员工要坚决调离化工生产操作岗位。
对员工违章违纪必须严肃处理。
6、组织制度不落实企业领导对安全生产必须从组织机构到安全设施、安全网络、各类人员安全责任制各方面都落实到实处。
化工企业安全事故案例一、贵州兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故(一)事故经过2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,事故造成在现场的施工人员3人死亡,2人受伤(其中1人严重烧伤),6个储罐被摧毁。
事故发生后,省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场,指导事故救援和调查处理。
初步调查分析,此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。
为防范类似事故发生,现将事故情况和下一步工作要求通报如下:2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。
该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个250立方米,事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。
化工厂事故案例分析PPT(共 60张)

报告制度,突出异常活动(检、维修作业、停复产、开停
车、试生产、废弃物料处理和废旧装置拆除)等重点环节
监管。
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二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故
• 2010年9月12日,山东赫达股份有限公0余万元。
• 1.事故经过 • 山东赫达股份有限公司位于淄博市周村区王村镇王村,注册资
• 3.防范措施
• (1)进一步完善建设项目安全许可工作,重点抓好试生 产环节安全监管。企业严格按照《山东省化工建设项目安
全试车工作规范》,规范试生产环节的工作程序,落实试
生产前和试生产过程中的各项安全措施,确保试生产环节 的安全。
• (2)促进企业主体责任落实,企业内部严格开展培训教 育。企业严格执行化工安全生产41条禁令;认真组织宣贯
• 2.事故原因
化工厂事故案例分析报告(精选word)

化工厂事故案例分析报告(精选word)化工厂事故案例分析报告事故案例目录第一章:火灾事故案例 (4)一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (4)二:山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (5)三:济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 .............. 错误!未定义书签。
四:菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 .. (7)五:吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (10)六:锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (10)七;制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (10) 八:爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (12)九:一起氧气管道燃爆事故 (12)十:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (16)十一:某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (16)第二章:爆炸事故 (16)一:山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (16)二:安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (16)三:山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (18)四:大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (19)五:河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (23)六:某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (24)七:山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (26)八:锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (29)九:山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (31)十: 动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (34)第三章:中毒事故 (35)一; 山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故 (35)二:山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故 (38)三:山东阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故 (40)四; 淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故 (41)五: 莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 (43)六:苯中毒事故案例 (48)七:制度不执行,入罐作业酿事故 (50)八:某化工厂急性硫化氢中毒事故分析 (51)九:二氧化硫中毒事故案例 (53)十: 河南濮阳中原大化集团有限责任公司“2.23”较大中毒窒息事故 (57)第一章:火灾事故案例一:淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故2008年6月16日16时30分左右,淄博中轩生化有限公司黄原胶技改项目提取岗位一台离心机在由生产厂家浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕进行检修完毕,试车过程中发生闪爆,并引起火灾,造成7人受伤,直接经济损失12万元。
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化工液氨火灾事故案例分析
摘要
化工液氨火灾事故是一种严重的化工安全事故,可能造成巨大的财产损失和人员伤亡。
本
文通过对一起化工液氨火灾事故案例的深入分析,探讨了事故发生的原因,以及防范和应
对该类事故的措施。
一、案例描述
2018年5月12日,某公司位于江苏省的一家化工厂发生了一起液氨火灾事故。
据相关
报道,当时有关部门接到报警后,立即派出消防人员和救援队伍前往现场。
经过多个小时
的紧急救援,事故得到了控制,但火灾造成了多人受伤,其中包括了几名工人和一些消防
人员。
另外,工厂内的生产设施和设备也遭受了严重的损毁。
据工厂相关负责人介绍,事发时工厂正在进行液氨的储存和搬运作业。
由于操作不当,液
氨泄漏并且与空气中的氧气混合后引发了火灾。
事故发生后,有关部门立即对工厂的安全
管理和生产流程进行了调查,并要求公司停止生产,进行全面检查和整改。
二、事故原因分析
1. 安全管理不到位
事故发生后,调查发现工厂在安全管理方面存在严重问题。
工厂未能建立健全的安全生产
制度和管理体系,缺乏对液氨危险性的深入了解和有效的防范措施。
同时,工人的安全意
识和应急处理能力也存在不足。
这些因素造成了工厂在液氨搬运和储存过程中的不当操作,最终导致了事故的发生。
2. 设备老化和维护不当
工厂涉事设备和储存设施存在老化和维护不当的情况。
液氨储存罐和管道等设施长期使用后,产生了腐蚀和损坏,造成了一定的安全隐患。
此外,工厂未能进行定期的设备检查和
维护工作,加剧了设备的风险和事故的发生可能性。
3. 应急处理措施不足
当液氨泄漏并与空气中的氧气混合后,如何进行有效的应急处理和灭火成为了事故的关键。
但据事故调查显示,工厂缺乏应急处理的专业人员和设备,并未能及时有效地进行灭火和
泄漏防范工作,导致了火灾的蔓延和进一步扩大。
三、防范措施
1. 建立健全的安全管理体系
工厂应当建立健全的安全生产制度和管理体系,明确安全责任、措施和流程。
同时,加强对工人的安全教育培训,提高他们的安全意识和应急处理能力。
通过设立安全监察机构,对安全管理工作进行横向管理和纵向监督。
2. 加强设备维护和改造
对涉事设备和储存设施进行定期的检查和维护,并及时更新老化的设备,保证设备的正常运行和安全性。
在设计和改造液氨储存设施时,应考虑增加防护措施和安全装置,提高设备的抗损坏能力和安全性。
3. 完善应急处理预案
建立健全的应急处理预案,包括液氨泄漏和火灾的紧急处理措施和流程。
同时,进行应急处理演练和培训,提高相关人员的应急处理水平和能力。
购置专业化的应急处理设备和器材,保证应急处理工作的及时有效性。
四、结论
化工液氨火灾事故的发生对工厂的生产和经营造成了严重影响,同时也给人员的生命财产造成了巨大的损失。
通过对液氨火灾事故案例的分析,可以看出工厂的安全管理不到位、设备维护不当和应急处理措施不足是导致事故发生的主要原因。
为了防范和避免化工液氨火灾事故的发生,工厂应当加强安全管理体系的建立,加强设备的维护和改造,完善应急处理预案。
同时,鼓励工厂之间的经验交流和资源共享,共同提高化工安全生产的水平,保障生产和人员的安全。
参考资料
[1] 化工液氨火灾事故的原因分析及防范措施研究[J]. 徐蓓蓓, 雷路, 张晓元. 物流技术, 2019(11): 331-332.
[2] 江苏一化工厂发生液氨泄漏火灾致4人受伤,现场:设施老化缺维护[J]. 燕子, 人民网, 2018-05-13.。