浅谈炼铁厂360m2烧结机头电除尘器节能提效改造

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浅谈如何利用烧结机的改造来提高烧结矿品味

浅谈如何利用烧结机的改造来提高烧结矿品味

冶金与材料Metallurgy and materials第41卷第2期2021年4月Vol.41 No.2Apr. 2021浅谈如何利用烧结机的改造来提高烧结矿品味王侯瑞(南京钢铁集团有限公司炼铁事业部烧结厂三车间,江苏 南京210035)摘 要:伴随管理体系的深化改革和技术创新,炼铁厂逐步打破传统的生产模式,对各项生产环节进行优化,改 进生产设备,采用先进生产技艺,推动炼铁厂产品质量朝着更高的标准发展。

结合某炼铁厂实际案例进行分析, 针对360 n?烧结机进行改进,从熔剂破碎技艺、材料自动化管理、温度控制以及机体安装等环节着手进行。

通过系统优化后,整体效率有了质的提升,其中工作效率可以达到98%以上,产品合格率接近98.2%O关键词:烧结机;技术改造;作业率;产量在某旧式炼铁厂中配备有3台360n?烧结机设备, 通过系统化的方案改造和技术更新,更好的满足当前 生产环境下的产能要求,有效提升产品的生产效率。

由于市场中钢铁产能过剩问题逐步加深,市场整休处于 低谷期,如何更好的提升烧结矿质量和生产效率就成 为关键所在。

经由科学化的技术更新和工艺升级后,设备效率有了质的突破,可以更好的把控成本,降低额外 消耗,进而带动钢铁市场发展。

1 存在问题1.1配料系统自动化程度低传统烧结系统中由3台360 m 2烧结机供给原材 料,整套系统采用手动控制,自动化水平较低,导致材 料配送效率难以提升且配比精度不足,严重影响成品 质量。

1.2混合机系统混匀效果差物料温度控制一般采用蒸汽技术,将其直接送入 机体内部,但由于热交换难度较大,致使利用率仅为三分之一,同吋蒸汽冷凝会伴随水分出现,导致物料中水 分比重提升,影响烧结过程的稳定性。

此外,由于机体衬板长期使用后老化程度加剧,难以达到预期的混合 效果。

因为传统机体内部衬板质量较差、且尺寸不配套、装设不达标,导致使用过程中会加剧磨损,进而导 致物料混合时沾粘在机壁上,影响最终的混合效果,无 法满足实际的生产需要。

炼铁厂烧结机机尾除尘系统的改造

炼铁厂烧结机机尾除尘系统的改造

炼铁厂烧结机机尾除尘系统的改造摘要:为了提高炼铁厂烧结机机尾除尘系统的除尘效果,本文将原有除尘系统中的电除尘器改进为长袋脉冲布袋除尘器,同时对原有设备利旧改造,节约了项目投资;将原有除尘器的喷吹系统改进为采用无管行喷吹结构,降低了喷吹系统的维护工作量;此外,将烧结机机尾除尘系统采用PLC控制器,实现除尘系统运行状况的连续监测和自动控制,同时实现清灰系统的自动控制。

关键词:烧结机机尾;除尘系统;PLC引言随着国家和地方环保标准对粉尘的排放要求越来越严格,原有的电除尘器已无法满足环保标准要求,需要对原有烧结机机尾除尘系统进行结构改造。

烧结机机尾除尘系统的改造的主流思路是将电除尘器改为袋式除尘器,因为袋式除尘器在控制排放浓度,即除尘效率上更具优势。

莱钢根据粉尘性质比较两种除尘器的性能特点,采用电袋复合除尘器,对烧结机机尾除尘系统进行改造,取得了较好的效果。

一、电除尘器现状烧结机机尾除尘系统主要负责收集净化烧结机机尾卸矿、烧结矿冷却、排矿、筛分和卸料转运过程中产生的大量含尘废气,原来主要配备的是电除尘器。

以莱钢 105 m2 烧结机机尾除尘系统为例,配备 76 m2 卧式单室三电场电除尘器。

由于入口粉尘浓度比较大,电子荷密度小,不能使粉尘充分荷电,除尘器电场不能适应工艺的变化,设备严重老化,运行电压较低,各电场的二次电流都比较小,电场中的电子密度达不到要求,电场强度达不到设定值,粉尘颗粒在电场中的趋进速度小,而除尘器设计风速 1.31 m/s,导致粉尘颗粒无法到达极板被捕集就已经从电场逃逸,粉尘得不到有效地捕集,运行结果显示三电场的灰尘量高于一电场,电除尘器的除尘效率受到严重影响,从而造成粉尘排放浓度不能满足环保标准要求。

二、改造方案确定2.1 改造方案改造有长袋脉冲布袋除尘器和电袋复合除尘器两种方案。

其中电袋复合除尘器虽然有许多优点,但由于现场空间限制,只能改为一电两袋方式,有可能造成布袋过滤面积较小,过滤风速较高,布袋容易损坏。

烧结设备改进方案

烧结设备改进方案

烧结设备改进方案
背景
烧结是粉煤灰的循环利用过程中的重要环节之一,通过烧结过程,可将粉煤灰中的无机物质转换为固态物质,达到固化粉煤灰的目的,
以防止其对环境造成危害。

然而现有烧结设备存在着一些问题,例如
能耗高、环境污染、设备维护成本等问题,需进行相应的改进。

改进方案
1. 设计低能耗烧结设备
现有的烧结设备大多存在能耗高的问题,需要设计一种低能耗的
烧结设备。

针对这一问题,可以考虑采用高效传热技术,如换热器或
加热器等,以提高烧结温度,节约能源。

2. 采用环保的治理设备
传统的烧结设备在烧结过程中会产生大量氮氧化物等有害气体,
对环境造成污染。

因此,应该采用环保型的治理设备,如脱硝器等,
以减少有害气体的排放,提高环保效率。

3. 优化设备结构
设备结构的合理性也是影响烧结效率和成本的重要因素。

在设备
结构设计上,应该充分考虑设备维护的便捷性和降低运营维护成本的
问题。

可通过使用可拆卸式设备和降低维护点数量等方式,优化设备结构。

4. 引进自动化控制系统
自动化控制技术的应用可大大提高烧结设备的自动化程度和生产效率,从而降低运营成本。

在烧结设备控制系统的设计中,可引进先进的自动控制技术,如PLC自动化控制系统等,以确保设备的高效运行和精准控制。

总结
针对现有烧结设备存在的问题,我们提出了一些改进方案,如设计低能耗设备、采用环保治理设备、优化设备结构和引进自动化控制系统等,以提高烧结设备的效率和生产效益,同时降低能源和运营成本。

这些改进方案的有机组合可以为烧结设备的稳定运行和经济效益提供坚实支持。

烧结车间机头环保除尘改造方案研究

烧结车间机头环保除尘改造方案研究

烧结车间机头环保除尘改造方案研究[摘要]针对某钢铁企业烧结车间的机头在生产过程中产生大量的烟尘的情况,对厂区大气环境造成严重污染,直接危害职工的身体健康,同时影响周边的环境。

通过对整个烧结车间机头除尘工艺系统及通风状况及实际应用的分析,总结出适合该场合的系统环保除尘方案。

[关键词]高炉烧结车间机头环保除尘设计解决方案1概述现代化大型高炉的发展都伴随着烧结工艺的相应发展。

过去高炉装的是未经处理的原矿,为改进高炉中的煤气渗透和还原作用、降低焦比以及利用细粉料,开发了烧结技术。

烧结是一种高效造精块方法,越来越广泛地用于人造富矿生产上,而今,又随着富矿石资源的日益枯竭,铁精矿的需求日益增加,更加促进烧结生产工艺的发展。

烧结机烟气的净化主要包括机头废气除尘、机尾卸料端的除尘和环境除尘三个方面。

其排气中主要含有粉尘和二氧化硫、氮氧化合物等有害物质,烟气性质与烧结原料成分及生产工艺等有关。

现以某钢业有限公司35m2环式烧结机车间机头的废气除尘改造为例,该厂原采用的重力除尘器及多管除尘器,已满足不了粉尘排放的要求,当地的粉尘排放要求(50mg/Nm3)。

通过对整个烧结车间机头除尘工艺系统及通风状况及实际应用的分析,总结出适合该场合的系统改造除尘方案。

2治理标准及原则2.1采用的标准粉尘排放按照GB 9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》实施。

2.2治理原则(1)高可靠性选用除尘器必须保证可靠运行,这就需要选用有技术保证、合理的设备设计和工艺设计、并有良好售前售后服务的正宗厂家的产品。

(2)选用高效除尘器、低排放要求除尘工艺设计中尽量选用技术先进、成熟可靠的高效除尘技术,以保证达标排放的要求。

并且满足劳动卫生要求。

(3)投资及运行费用尽量低高效除尘技术可使用一级除尘系统,这样简化工艺流程,减少漏风,降低系统阻力,以降低投资及运行费用,保证系统长期可靠运行。

3烧结车间机头烟气粉尘性质研究及治理办法烧结机头除尘指烧结机主抽风机的烟气除尘。

1×360㎡烧结机中温SCR脱硝脱硫除尘方案

1×360㎡烧结机中温SCR脱硝脱硫除尘方案

XX钢铁有限公司1×360㎡烧结机烟气脱硫脱硝除尘改造项目X X钢铁有限公司1×360㎡烧结机烟气中温SCR脱硝+湿法脱硫改造+湿式电除尘器技术方案2019年1月XX钢铁有限公司1×360㎡烧结机烟气脱硫脱硝除尘改造项目目录一、工程概况 (4)二、中温SCR脱硝方案 (5)1 总论 (5)1.1 项目名称 (5)1.2 建设规模 (5)1.3 编制依据及设计原则 (5)1.3.1 编制依据 (6)1.3.2 设计原则 (6)2 设计基本参数 (7)2.1 设计参数 (7)2.1.1 设计参数 (7)2.2 设计条件 (7)3.工艺路线 (8)3.1工艺路线选取依据、原则 (8)3.2 工艺路线 (9)4.中温SCR脱硝 (10)4.1原理说明及工艺流程 (10)4.1.1 中温SCR 脱硝原理 (10)4.1.2 工艺流程 (10)4.1.3 中温SCR 技术与电力行业SCR 技术的差异 (11)4.2设计方案 (12)4.2.1 中温SCR 反应器 (12)4.2.2 催化剂 (13)4.2.3 氨喷射(AIG)系统及稀释风机 (17)4.2.4 烟道 (17)4.2.5 吹灰器 (18)4.2.6 稀释风机 (19)4.2.7 GGH 换热器 (19)4.2.8 脱硝引风机 (20)4.2.9 氨气泄漏检测器 (20)- 1 -XX钢铁有限公司1×360㎡烧结机烟气脱硫脱硝除尘改造项目4.3废弃催化剂处理 (21)5 性能保证指标 (23)5.1 性能保证要求 (23)5.1.1 设备运转率 (23)5.1.2 能力保证 (23)5.1.3 噪音 (23)5.2 可靠性保证 (23)5.2.1 脱硝效率 (23)5.2.2 排放指标 (23)6 主要能源、介质消耗 (24)7 主要工艺设备清单 (25)三、脱硫改造方案 (26)1、总论 (26)2、设计参数 (27)3、设计依据 (27)4、性能保证 (29)5、改造思路 (30)6、脱硫改造设备清册 (31)四、除尘改造方案 (32)1、工艺部分 (32)1.1 工艺设计依据 (32)1.2方案简述 (32)1.3主要技术参数 (33)1.4平面布置 (35)1.5湿式电除尘器本体 (35)1.6阳极系统 (35)1.7阴极系统及整流装置 (36)1.8冲洗系统 (36)1.9供电电源 (37)1.10防腐、保温、油漆 (37)1.11气流模拟 (38)1.12运行方式 (38)2电气部分 (39)- 2 -XX钢铁有限公司1×360㎡烧结机烟气脱硫脱硝除尘改造项目2.1电气设计依据 (39)2.2供电系统 (40)2.3供电系统 (40)2.4照明及检修电源 (40)2.5电气设备选型 (40)2.6信号与测量 (40)2.7继电保护 (41)2.8防雷及接地系统 (41)2.9电缆构筑物及电缆防火阻燃设施 (41)3热控部分 (41)3.1控制方式及水平 (41)3.2远程监控范围 (42)3.3控制系统描述 (42)3.4盘柜布置 (43)3.5气源和电源 (43)3.6设备选型 (43)3.7电缆及敷设 (43)4湿式电除尘系统供货清单 (44)- 3 -XX钢铁有限公司1×360㎡烧结机烟气脱硫脱硝除尘改造项目一、工程概况XX钢铁有限公司1×360㎡烧结机现在有一套脱硫装置,其设计参数见附表。

福建省工业和信息化厅关于三钢闽光股份有限公司360m2烧结机工程建设项目节能报告的审查意见

福建省工业和信息化厅关于三钢闽光股份有限公司360m2烧结机工程建设项目节能报告的审查意见

福建省工业和信息化厅关于三钢闽光股份有限公司360m2烧结机工程建设项目节能报告的审查意见文章属性•【制定机关】福建省工业和信息化厅•【公布日期】2022.02.14•【字号】闽工信行政服务〔2022〕58号•【施行日期】2022.02.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】节能管理正文福建省工业和信息化厅关于三钢闽光股份有限公司360m2烧结机工程建设项目节能报告的审查意见闽工信行政服务〔2022〕58号三钢闽光股份有限公司:你公司《关于360m2烧结机工程建设项目节能审查的请示》及有关材料收悉,项目代码2101-350402-04-01-831784。

项目拟拆除现有1套年产170万吨烧结矿的180m2烧结机,建设1套年产381.27万吨烧结矿的360m2带式烧结机、1台415m2 新型转臂式液密封环冷机及其他配套设备设施,建成后年新增烧结矿211.27万吨生产能力。

根据《中华人民共和国节约能源法》第十五条和《福建省固定资产投资项目节能审查实施办法》(闽节能办〔2018〕1号)等有关法律法规,经审查,具体意见如下:一、根据你公司提供的节能报告,该项目为改建项目,内容深度符合《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令〔2016〕第44号)第七条等相关要求。

项目通过干燥去水、烧结料预热、燃料燃烧、高温固结和冷却等工序生产冷烧结矿,根据工艺流程配备高效节能设备,主要用能设备为烧结机、环冷机、变压器、清水离心泵、通风机等,未采用国家明令禁止使用和淘汰的用能设备。

项目拟于2023年10月建成投产,项目投产后,年综合能源消费量189184.39tce(当量值)、223647.88tce(等价值),年新增综合能源消费量95959.27tce(当量值)、116158.33tce(等价值);其中年消耗电力19872.85万kWh、焦粉13.34万t、无烟煤5.72万t、焦炉煤气1373万m3、高炉煤气18225万m3及蒸汽76254t,回收1.9MPa、330℃的过热蒸汽381270t和0.5MPa、180℃的过热蒸汽83879.4t。

烧结设备改进方案

烧结设备改进方案背景烧结设备是钢铁制造过程中的重要设备之一,用于将粉末状或颗粒状的原料压制成块状物,并通过加热将其结合。

在烧结过程中,原料需要在高温和高压的环境下长时间进行加热,这会导致能耗高、热损失大等问题。

由于烧结设备的体积巨大,且运行效率对生产效益有着重要影响,因此寻求烧结设备的优化与改进是极其必要的。

现状分析目前市场上的烧结设备主要有两种类型:回转窑和立式烧结炉。

其中,回转窑使用方便,但对于部分重质和高污染的原料存在困难;立式烧结炉精度高,但过程复杂,能耗较高。

此外,在烧结过程中,设备的热损失也是一个比较大的问题。

改进方案根据现有烧结设备存在的问题,我们提出以下改进方案:1. 调整烧结设备结构为了提高烧结设备的运行效率,在其结构上应该进行一定的调整。

例如,在传统的立式烧结炉上加装双层烟道设计,将废气再度循环使用,降低了废气排放,同时有效提高了热效率。

对于回转窑而言,则应考虑装设螺旋板等内部结构,提高原料混合和传输的效率,降低原料进料口处的堵塞现象,提高生产效率。

2. 采用新型材料在烧结设备的制造材料方面,应该采用更为先进的材料,例如高性能耐磨合金钢等,以提高设备的使用寿命,同时能耗降低。

采用新型材料制造烧结设备,其结构比传统设备更为紧凑,从而能够减少热损失,提高烧结设备运行效率。

3. 执行优化的加热策略在烧结过程中,原料的加热速度和温度对于成品质量和热耗有着直接影响。

因此,执行合理的加热策略是烧结设备进行优化的一个重要方面。

合理的加热策略是指使设备能够在加热、保温和冷却过程中使用恰当的能量,同时保证产品成品率和质量。

在此基础上,还可以采用能耗监测系统和自动控制系统来对加热过程进行实时监测和调整。

结论经过分析和改进方案的探讨,我们发现:调整设备结构、采用新型材料和执行优化的加热策略,是提高烧结设备运行效率和降低能耗的有效方式。

当然,这些改进方案在应用过程中还有待实践和改进,但相信在科技的不断发展和应用的推广下,烧结设备能够更好地服务于钢铁工业生产,为大家的生产和生活创造更多的贡献。

高炉炼铁原料除尘系统收尘提效途径探讨

高炉炼铁原料除尘系统收尘提效途径探讨摘要:近年来,随着社会的发展,带动了科学技术的进步。

本文分析了高炉炼铁原料除尘系统粉尘特性,提出了原料系统收尘提效的几种途径,为高炉原料除尘系统地超低排放改造和节能降耗提供技术参考。

关键词:炼铁;原料除尘系统;粉尘特性;收尘提效引言近几年,随着工业的发展,钢铁企业生产规模逐步扩大。

目前,我国正在向第三产业迈进,各行业对钢铁的需求量仍在不断增长,对产品的品质要求也越来越高。

我国的钢铁生产以高炉技术为主,但由于种种原因,在实际使用中存在诸多问题和安全隐患,不但影响了炼钢的生产效率,也严重影响钢铁质量。

为加快炼钢技术的发展步伐,国内外专家和学者对冶金技术进行了探索。

实践表明,高炉冶炼技术创新不但能有效解决目前炼钢工艺中的一些问题,而且对提高钢材的产量、质量有很大的促进作用。

因此,对高炉冶炼技术的应用和发展进行深入研究,对于推动我国钢铁工业的稳步发展,具有重要的现实意义。

1高炉炼铁系统除尘系统概述高炉平均每生产1t铁水,就会在出铁场散发2.5kg烟尘;矿槽原料转运过程中产生的粉尘质量浓度为5~8g/m3;铸铁机在翻罐浇注时在工作区产生的石墨粉尘质量浓度高达130mg/m3。

根据超低排放要求,炼铁粉尘排放质量浓度≤10mg/m3,因此对除尘系统要求极高,在设计中除尘净化设备选用长袋低压布袋除尘器,其具有如下特点:除尘效率高,对超细粉尘的捕集效率也可达99%以上;处理风量大,运行稳定可靠;处理烟气的含尘浓度范围广,可以从数百毫克到数百克。

此外通过选取较低的过滤风速(<0.8m/min),使之达到排放质量浓度≤10mg/m3的超低排放标准。

除尘系统流程:含尘气体经吸风罩、抽风管道,进入除尘器作净化处理,然后通过风机送入消声器作消声处理,再经排气烟囱排入大气。

除尘风机采用离心式风机,风机叶片材料堆焊耐磨合金。

电机采用变频电机,可以适应不同的除尘工况和降低能耗。

除尘器收集的粉尘经输灰刮板机送至储灰仓,储灰仓运灰采用气力输灰(预留接口)、吸排罐车运灰、并配置加湿卸灰系统供普通货车运灰。

浅谈烧结机漏风的改进及取得的效果

浅谈烧结机漏风的改进及取得的效果
崔运涛
【期刊名称】《安装》
【年(卷),期】2013(000)004
【摘要】某炼铁厂有一台360m2烧结机,年产370万吨烧结矿,以前由于烧结机漏风率在50%~60%之间,不但烧结矿产量受限,工序能耗也在较高的消耗水平上.解决烧结机漏风率是烧结行业增产,节能,降耗,提高烧结矿质量有效途径之一.近几年来我们在360m2烧结机年修中,把堵漏风项目列为主项,并对漏风设备提出了改进措施.
【总页数】2页(P36-37)
【作者】崔运涛
【作者单位】本溪钢铁集团机电安装公司辽宁本溪117000
【正文语种】中文
【中图分类】TF321
【相关文献】
1.烧结机结构漏风的技术改进措施 [J], 崔楠;毕天轶
2.360m2烧结机系统漏风分析及改进 [J], 刘帅;夏铁玉;李政伟;董津博
3.首钢治理烧结机漏风取得良好效果 [J], 无
4.安钢1#烧结机漏风分析与改进措施 [J], 安雨春; 张洪波; 李勇亮; 王军; 汤升林
5.名古屋厂3号烧结机降低漏风的措施和效果 [J],
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高频电源及脉冲电源在烧结机头电除尘器改造中的应用

高频电源及脉冲电源在烧结机头电除尘器改造中的应用研究摘要:随着国家环保要求对排放指标的提高,烧结机头电除尘器面临着升级改造的问题。

本文介绍了机头电除尘器改造的几种思路,着重介绍了高频电源及脉冲电源对烧结机头电除尘器降低排放的理论依据及实际应用。

关键词:烧结,机头电除尘器,高频电源,脉冲电源1 引言随着当前大气污染形势日趋严峻,国家出台了新的环保排放标准。

《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》中规定,烧结机头排放标准提高至50mg/m3,限值地区为40mg/m3,部分地方规定甚至达到30mg/m3。

由此可见国家的环保标准提高到了一个更高的水平。

新标准对排放值要求的指标提高幅度较大,因此新标准发布之前建成的大部分烧结机头电除尘器均面临技术升级改造问题。

2 几种电除尘器改造思路为提高电除尘器的排放指标,目前的改造方案总体上可分为三类,第一类为除尘器本体改造,第二类为除尘器电源改造,以及根据实际情况将二者结合进行改造。

除尘器本体改造包括增加电场方案、加高电场方案、末电场采用旋转极板方案、采用电袋方案等。

除尘器本体改造方案普遍存在工期长、投资大,且受场地制约等不利因素。

而电源改造方案的工期短甚至可以在线改造,投资也相对较低,且不受场地制约。

因此,从电源改造入手为电除尘器的改造提供了另一种思路。

3 高频电源及脉冲电源在机头电除尘器改造中的应用3.1 烧结机头电除尘器的特点1)工况稳定性差导致烟气温度变化范围大,使电除尘器工况处于剧烈变化状态,除尘效果不稳定;2)烟气粉尘中碱金属氧化物含量高,比重轻,粘度大,粉尘颗粒细。

粉尘被吸附在阳极板、阴极线上后,难以清除,造成板、线积灰严重,易造成电晕闭塞及反电晕现象发生,影响除尘效率;3)粉尘比电阻高。

由于粉尘比电阻高,尤其产生高碱度烧结矿时,比电阻值甚至达到1012 1Ω·cm以上,造成荷电困难,同时粉尘被吸附在阳极板、阴极线上后,很难释放电荷,在电场力的作用下很难被振打力清除,从而极易产生“反电晕”现象,降低除尘效率;4)烟气含湿量大。

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浅谈炼铁厂360m2烧结机头电除尘器节
能提效改造
摘要本文主要介绍了涟源钢铁炼铁厂360m2烧结机头电除尘器节能、提高除尘效率所进行的技术改造。

通过对除尘器电场内部阴阳极系统进行改造;对供电系统改造,第一、二、三电场采用三相电源,第四
电场采用三相电源叠加高压脉冲电源等措施,使除尘效率由原来的97%提高到98%以上,烟尘排放浓度由原来
的80mg/m3降低到50mg/m3以下,同时节电约60%,节能减排效果显著。

此外,延长了主排风机叶轮的检修
周期。

关键词电除尘器节能提效
0前言
湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂360m2烧结机于2009年建成投产,烧结机头配置两
台280m2双室四电场静电除尘器,原设计出口烟尘排放浓度80mg/m3排放标准。

随着环保形
势的日益严峻,涟钢将360m2烧结机机头电除尘器烟尘排放标准提高到≤50mg/m3,因此,通
过技术论证,制定详细的技术方案,对其进行技术改造,提高除尘效率,才能达到公司节能、减排目标。

1涟钢360m2烧结机机头电除尘排放超标原因分析
涟钢360m2烧结机机头电除尘器于2009年建成投产运行,是按80mg/m3的排放标准设计,无法满足目前的环保排放要求。

随着电除尘器运行时间的延长,极板、极线腐蚀变形,极板积灰,振打设备老化,极板
总收尘面积达不到,以及烧结烟气自身特性,造成除尘器除尘效率不高,影响排放。

烧结烟气对电除尘效率的影响:①涟钢烧结采用外矿,烧结机头烟气成分复杂,粉尘粒
径细,密度小,极易产生二次飞扬;②高比电阻粉尘含量多,黏度大,存在粉尘荷电困难及
带电粉尘释放电荷困难两问题。

荷电困难,导致粉尘很难带上电,就不能在电场中沉积下来。

释放电荷困难,意味着粉尘一旦带上电荷,很难被中和释放,易粘附在极板上而聚集成层,
导致反电晕发生,使除尘效率下降。

③采用抽风烧结,烟气负压大,易使设备漏风。

极板、极线振打强度不够,积灰严重,影响极线放电,同时因极板积灰厚产生“反电晕”现象,从而降低除尘器的除尘效率。

电气设备老化,能耗较高。

2电除尘提效改造及新技术综合应用
根据上述超标原因分析,考虑涟钢360m2烧结现场条件和工程要求,从消除高比电阻粉
尘“反电晕”现象,提高粉尘荷电率,解决极板、极线积灰,极板总收尘面积不够等方面对
机头电除尘器进行改造。

2.1单台电除尘器主要技术参数
表1 280m2机头电除尘器改造前后参数对比表
2.2本体改造
(1)重新设计阴极线与阴极框架并全部更换,一二电场2×24排,三四电场2×22排。

改造后框架结构、重量按机头设计标准设计,其框架保用10年不变形;阴极线材质:304不
锈钢、厚度1.5mm,型式:一体成型BS芒刺线,1、2、3、4电场芒刺的刺数分别为8、4、4、2,连接方式确保使用寿命周期内永不掉线。

(2)重新阳极系统设计并全部更换,一二电场2×25排,三四电场2×23排,材质SPCC,极板型式480C,厚度按原图制造,阳极板上、中、下固定连接方式优化设计,确保阳
极板不掉落、不弯曲变形、下端伸缩良好。

(3)重新设计阴阳极振打系统并全部更换,包括振打轴、尘中轴承、振打砧、阴阳极
传动(包括减速机座、联轴器、链轮、链条、防雨罩等),阴阳极振打与箱体间密封重新设
计制安,确保密封且便于更换,设有防止振打脱落的安全措施,且振打系统运行灵活,无卡
死现象,振打装置使电极整体产生足够强的法向加速度(阳极振打加速度120g-200g,阴极
振打加速度50g-80g),满足清灰需求,同时不引起极板的疲劳破坏。

(4)重新设计入口气流均布板,视情况调整并增设导流装置,烟气分布均匀性(均方
根值法)达到行业标准值。

(现有气流均布板为孔板,存在的问题是2#除尘器入口中间顶部
易穿孔)并做流场模似,并提供试验报告,且全部更换;出口迷宫式槽型板按原设计要求更换。

2.3电源改造
(1)第一、二、三电场采用三相电源,三相电源为分体式结构,一台控制柜,一台变
压器,控制柜和变压器采用一根三芯动力电缆连接。

(2)第四电场采用三相电源+脉冲电源,a、脉冲电源分为基础电源和叠加电源两部分:三相基础电源、叠加电源结构:变压器与控制柜分开设置;b、脉冲电源必须要有储能元件,所有控制柜放置于原360烧结机主控楼6楼360机头高压硅整流变压器控制柜处,变压器放
置于除尘器顶部。

3 电除尘节能提效分析
3.1电除尘提高效率分析
影响电除尘器性能的因素很多,大体归纳为以下三个方面:1)烟尘(气)性质;2)设
备状况:电除尘器的极配形式;电场划分情况;振打清灰方式及振打制度;气流分布均匀程度;电气控制特性等;3)操作条件。

包括操作电压、比电流、电极清灰效果、漏风及二次
扬尘等。

由于烟气性质、极配形式、电场划分、气流分配等因素各个除尘器生产厂家在设计
时都采集进行了优化设计,本文重点从提高供电效率、优化振打工作方式、改进放灰系统的
密封减少二次扬尘来提高除尘器效率。

1)电除尘器目前采用常规的两相供电装置,由控制系统、变压器、整流设备组成,工
作频率在50Hz,从实际使用的效果看,单相电源输出的电压脉动范围大,线性度差,容易出
现阻抗不匹配,极易触发火花放电,造成电晕电流低,难以提高除尘效率;
2)机头除尘器影响效率的另一个原因就是卸灰控制系统,进入电除尘器的粉尘被阴、
阳极捕获后由振打系统振落在灰斗中,灰料堆积严重时还会造成阴阳极之间的短路使电除尘
器无法正常运行,相反灰斗中没有储灰灰斗出口会出现漏风引起二次扬尘使除尘效率降低。

对电除尘器运行至少会产生多方面的不利影响:一是除尘器底部气流分布和温度降低;二是
由于温度降低使阴极线上的粉尘变湿变粘不易清除,使极线变粗、电阻增大、电流减小、甚
至使电晕封闭;这些最终都会极大地降低电除尘器的除尘效率;
3)振打控制系统:电极振打清灰是电除尘器的主要过程,其清灰效果不仅与施加在阴、阳极上的振打加速度有关而且振打周期对其影响也很大,电除尘器过度振打会造成电场内的
二次扬尘,尤其末级电场的二次扬尘将大大降低除尘效率,相反周期过长,阳极板上的粉尘
堆积过厚,会使阴、阳极之间的电压降低、二次电流降低、电晕功率降低、除尘效率降低,
严重的会造成反电晕,使已经收集到阳极板的粉尘再次进入到气流中,依据工况选择合理的
振打控制方式将有助于更好地清灰及提高除尘效率。

3.2 电除尘器节能效率分析
1)从电除尘工作原理上看,电除尘的效率主要依靠供电的有效作用,从表2也可以看
出电除尘的能耗主要在高压电源上,而普通高压整流设备对电网影响大、缺相损耗大、控制
方式对工况变化适应能力不强等原因,造成实际有效运行功率在60%,因此提高除尘器的供
电效率既能提高除尘器效率又起到节能效果;
表2机电参数表
6
3
3
1
8
4
4
2)从表2中反映出电除尘耗能其次是振打加热系统:电除尘的加热系统主要作用是使阴极支撑绝缘子、阴极振打瓷转轴保持在烟气露点温度之上来保证绝缘效果及电除尘器稳定运行。

目前电除尘器中所用的阴极吊挂保温箱、阴极振打保温箱结构基本相同即均是在绝缘
子外部加一保温箱体,保温箱内安装有电加热器,保温箱与电场接口处设有
聚四氟乙烯挡板,加热控制方式采用恒温控制、连续加热、间断加热方式。

因此减少加
热系统的设置与降低加热系统的运行时间即可降低能耗。

振打系统前大部分采用定时振打清
灰制度,如何依据工况选择合理的振打控制方式将有助于更好地清灰和做到节能减排。

4结语
涟钢360m2烧结机机头电除尘器采用新技术改造后,使机头烟尘排放达到国内领先水平,且获得显著的节能效果,具有良好的环境效益和社会效益,设备运行稳定可靠,为公司的节
能减排做出了贡献。

参考文献
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[2]张殿印,王纯,除尘工程设计手册,2003
[3]何银虎. 最新除尘设备安装、运行调试、故障处理与检修维护及应用选型综合技术手册[M].吉林:
吉林电子出版社,2005:807.
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