抗燃油泡沫特性及空气释放值超标的研究与分析
磷酸酯抗燃油体积电阻率超标的分析与处理

ANALYS S AND I TREATM ENT OF VOLUM E RES S VI I TI TY EXCEEDI NG ET S S TANDARD FoR RE —RES S FI I TANT L ADE OI M FRO M PHOS PH ATE TERS ES
[ 文献标 识码] B
6 2 10 07 3 [ 章 编 号] 1 0 —33 4( 01 ) 1— 0 6— 0 文 02
I Ol编 号] 1 . 9 9 j is . 0 2—3 6 . 0 . 1 0 6 D 0 3 6 /.s n 1 0 3 4 2 1 0 . 7 1
Z HAO i W U h h n Ruj , u S ia g
1 He a eti o rTetn & Re e rh I siu e Zh n z o 5 0 2, ‘a o ic , . n n ElcrcP we sig sa c n tt t , e g h u4 0 5 He nPr vn e PRC n
lne te t e ft e fr — e it n i i a d po r p a y u i p ca i — i e i g m a h n o i r a m nto h ie— r ss a to l n s i we l ntb sng a s e ilo l—fl rn c i e f r t r g ne a i e e r ton— a s p i n o he fr d or to f t ie— r ss a t oi, he r l m o ol me e iii iy xc e i s t e it n l t p ob e f v u r s s t e fr t n r o h ie—r ss a toi ha e e o v d. e i t n l s be n r s l e Ke r s:ie y wo d fr d—r ss a toi; ol me r ss i t a o pto o l it rng m a h ne e it n l v u e itviy; ds r in; i —fle i c i
抗燃油体积电阻率超标的原因分析及处理

抗燃油体积电阻率超标的原因分析及处理摘要:本研究主要针对抗燃油体积电阻率超标问题进行分析,运用了再生方法提高抗燃油电阻率,对效果进行比较分析。
经过研究发现,导致电阻率超标主要是由于抗燃油劣化变质,进而产生导电或者极性物质。
但是在实际运行中,更换无法提高电阻力而使用强极性吸附剂能够提高劣化抗燃性电阻率,说明运用硅藻土和离子交换树脂这两种方法对提高电阻率并无明显的效果。
关键字:抗燃油;电阻率;超标;原因;措施目前,大多数高参数的发电机组在汽轮调速系统釆用的工作介质基本上都是磷酸脂抗燃油。
一般情况下,多以抗燃油体积电阻率规定的指标来衡量抗燃油的介电性能,如果燃油在正常运行中介质性能指标低于标准指标时,很有可能会引起整个燃油系统的电化学腐蚀反应,从而使机组的调节性能受到严重的影响。
一、抗燃油体积电阻率超标现象某电厂1号机组在2019年6月发现抗燃油颜色有急剧变深趋势,逐渐呈现深褐色,体积电阻率经过化验证明已严重超标。
有实验证明,抗燃油电阻率出现超标现象会引起汽轮机调速系统的电化学腐蚀。
当抗燃油电阻率处于状态越低,调速系统发生电化学腐蚀现象会越严重,最终使整个系统出现泄漏、卡涩等现象,甚至于会出现被迫停机现象。
二、抗燃油电阻率发生超标现象的影响因素1、燃油中水含量过高。
由于系统中釆用的是磷酸酯高压抗燃油,它所产生的酸性物质,进一步加剧了对设备腐蚀及磁酸酯的自动水解过程。
最终导致油品出现严重的劣化,抗燃油体积电阻变低。
在此过程中出现过多的水分,其来源主要是由于部分油箱盖密封程度欠缺,位于油箱顶部的空气滤清器处于失效状态,这样一来,使油品中吸收了空气中大量的漏气,发生了冷油器的泄漏现象。
2、油品中存在一些极性物质和其他污染物,比如,存在大量的氯离子、油品酸性降解物、空气中的灰尘以及设备在运行过程中产生的金属碎屑、还有进行管道施工和检修中的遗留物等等。
这些油品中的极性物质均为酸性或者非酸性的极性化合物,如果得不到及时的处理,随着设备长时间的运行,会日积益累,最终导致抗燃油电阻严重超标。
抗燃油性能及应用研究

抗 燃 油 性 能 及 应 用 研 究
魏洁慧*, 唐伟贤%
(*3 国家电力公司 热工研究院, 陕西 西安
摘
山西 太原 4*&&1% ;%3 太原第一热电厂,
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要: 阐 述 汽 轮 机 "#$ 系 统 使 用 的 磷 酸 酯 抗 燃 油 性 能 ; 重 点 介 绍 国 产 抗 燃 油 研 究 成 果 及 其 特 性 , 总 结
@FBG 6EA 新油 /(/0* /()/)
有 深褐色
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供准确的控制和过速保 护 的 安 全 防 火 的 工 作 介 质 。 因此要求它具备良好的润滑性和老化安定性、难燃 性、 低挥发性及良好的添加剂感受性。 我国汽轮机组调节系统应用的三芳基磷酸酯 抗燃油和矿物油比具有 良 好 的 热 氧 化 安 定 性 、 优良 的润滑性能和抗磨性能, 自燃点高 (热 板 试 验 大 于 , 能防止因系统泄漏而酿成火灾。 国 产 抗 燃 4&& < ) 油由于添加了抗老化、 抗腐蚀等复合添加剂, 因此比 收稿日期: %&&*!&/!&% ;修回日期: %&&*!*%!&1
火力发电厂磷酸酯抗燃油水分超标影响分析及对策研究

火力发电厂磷酸酯抗燃油水分超标影响分析及对策研究王靓、吴汉斌、田桂萍、周虎、阳晓峰 (华能荆门热电有限责任公司)摘要:本文介绍抗燃油水解劣化机理,结合某机组抗燃油劣化案例分析,说明了水分对运行磷酸酯抗燃油的影响。
同时给出了运行磷酸酯抗燃油的指导试验周期及油质标准,避免磷酸酯抗燃油运行中水解劣化,确保调速系统安全运行。
关键词: 磷酸酯抗燃油;水解安定性;水分;酸值 前言随着电力行业的发展,高参数、大容量的机组愈来愈多。
为了适应高压蒸汽参数的变化,改善汽轮机液压调节系统的动态特性,同时有效防止火灾隐患,目前大型汽轮机的液压调节系统上已广泛采用合成磷酸酯抗燃油作为液压工作介质。
由于磷酸酯抗燃油具有较强的亲水性,容易吸收空气中潮气而发生水解劣化变质。
劣化后的抗燃油会引起油系统金属零部件的腐蚀,严重的会直接危及到电液调节系统的安全运行。
可见,运行中磷酸酯抗燃油水分含量的控制对于机组安全运行时非常重要的。
本文从水分对抗燃油油质稳定性的影响出发,结合生成实例分析,提出抗燃油运行水分监督的建议。
1 抗燃油水解安定性抗燃油又称三芳基磷酸酯,为人工合成的酯类化合物。
磷酸酯抗燃油具有较强的极性,在空气中容易吸潮。
在合适的条件下,如剧烈搅拌和酸类物质的存在下,与水分子作用会发生水解。
条件不同,水解的程度不同,可生成酸性磷酸二酯、酸性磷酸一酯和酚类物质等,水解产生的酸性物质对油的进一步水解产生催化作用,完全水解后生成磷酸和分类物质,这个反应可简单用如下反应式表示:()()ArOH OH P O A H O H PO O A +−−→−++223r rOOHArOH OH P ArO H O H OH P ArO +−−→−++)()(22O OOH OHArOH OH P HOH O H OH P ArO +−−→−++21)(O O磷酸酯水解后产生的酸性磷酸酯氧化后不但会产生油泥、胶质等沉淀,而且还会促使磷酸酯进一步水解,导致水分及酸值升高,电阻率降低。
空气泡沫驱油机理及影响因素研究的开题报告

空气泡沫驱油机理及影响因素研究的开题报告一、研究背景及意义近年来,随着全球能源需求的快速增长,人们对于石油和天然气等能源资源的开发和利用程度也越来越高。
在采油、运输、储存等过程中,油污染和泄漏等现象时有发生,对环境和人类健康造成了严重的影响。
因此,如何有效地应对和解决这些问题成为了工业和科研领域的重点研究课题之一。
空气泡沫驱油技术是一种较为成熟的治理方法,其基本原理是通过混入气体的方式,将空气泡沫作为驱油剂注入受油藏,以达到减少油污染和泄漏的效果。
目前,空气泡沫驱油技术已经得到广泛应用,并在实际生产中取得了良好的效果。
但是,对于其机理和影响因素的认识还需要进一步的研究和探讨,以进一步提高其驱油和治理效果。
二、研究内容和方法本研究将围绕空气泡沫驱油技术的机理和影响因素展开深入的研究。
(1)机理研究:通过对空气泡沫驱油过程中气泡特性、流体动力学特性、水油界面作用力等方面的分析,探讨空气泡沫驱油机理的形成过程及其优化方式。
(2)影响因素研究:重点探讨温度、压力、气泡浓度、水油比等因素对于空气泡沫驱油的影响,并进一步寻找优化方案和途径。
本研究的方法主要包括实验和模拟两种方式。
实验将通过模拟实际的油泄漏事件,对空气泡沫驱油技术进行验证和测试;同时,利用微观和宏观等多种尺度下的模型,进行模拟研究,对影响因素进行定量分析和优化设计。
三、预期结果和意义预期本研究将对空气泡沫驱油技术的机理和影响因素有更深入的理解和认识,为工程应用提供更为有效的科学依据和技术支持;同时,期望通过本研究的开展,能够进一步提高空气泡沫驱油技术的驱油和治理效果,为环保和能源安全做出贡献。
磷酸酯抗燃油的主要理化指标异常处理措施

磷酸酯抗燃油的主要理化指标异常处理措施摘要:本文详细阐述了抗燃油在使用中遇到的问题及采取的对策,通过对酸值、水分、颗粒度、泡沫特性等指标的超标原因进行具体分析,从而根据具体情况采取加装旁路再生系统、加强油质监督、添加消泡剂等一系列措施来解决。
着重介绍了抗燃油的油质异常后的运行维护管理措施,对抗燃油系統的检修、维护、运行、监督提出了建议。
关键词:抗燃油;再生;劣化1.概述随着汽轮发电机组功率的不断增大,汽轮机调速系统油压相应提高,为防止高压油泄漏酿成火灾,调速系统已广泛采用合成磷酸酯抗燃油。
它具有较高的自燃点(大于530℃)可有效避免调节系统高压力油泄漏到蒸汽管道而导致火灾,但是它在运行中容易受到温度、水分、颗粒杂质的污染而发生劣化和变质,而现在使用的抗燃油大多数都是从国外进口,价格昂贵,如果进行更换会浪费大量人力和财力。
这就需要我们做好抗燃油的监督维护,延长抗燃油的使用寿命,对机组安全稳定运行、提高设备运行的经济性、减少报废油品对环境的污染都具有重要意义。
2.抗燃油主要理化指标异常处理措施2.1电阻率下降问题2.1.1电阻率下降对调速系统的影响。
电阻率是抗燃油一项重要的电化学性能控制指标,如果该项指标小于6×109Ω▪cm,就有可能引起调速部套的电化学腐蚀,尤其是在伺服阀内由于其流速及油流形态的变化,极易发生电化学腐蚀,进而导致伺服阀卡涩、内漏及油泵负载电流过大的问题。
电阻率越低,电化学腐蚀就越严重。
电化学腐蚀的结果是不得不频繁更换被腐蚀破坏的性能无法满足要求的部件。
如果机组长期运行不能停机更换这些损坏的部件,就可能影响机组调节系统的性能。
2.1.2电阻率下降的原因。
新油的电阻率一般都是达标的,然而当新油运行一段时间后就会劣化变质,产生酸性化合物和醌类化合物,如果采用了硅藻土等吸附再生设备,能控制油的酸值,但不能除去油中带颜色的醌类物质,随着醌类物质的不断累积,油的颜色会越来越深,油的电阻率也就越来越低,低到一定程度就会产生伺服阀的电化学腐蚀。
抗燃油应用中的主要问题及解决措施

抗燃油应用中的主要问题及解决措施发布时间:2021-05-13T05:29:59.930Z 来源:《防护工程》2021年2期作者:那晓亮[导读] 针对抗燃油在应用中产生的主要问题进行分析,提出解决主要问题的具体措施及需持续改进的措施。
国能太仓发电有限公司江苏苏州 215433摘要:针对抗燃油在应用中产生的主要问题进行分析,提出解决主要问题的具体措施及需持续改进的措施。
关键词:抗燃油;酸值;电阻率;抗泡沫特性。
磷酸酯抗燃油以其优异的抗燃性及润滑性能已广泛用于大型汽轮发电机组的调速系统,但由于抗燃油为人工合成的化学液体,在运行中难免发生氧化、水解等变质现象,造成油质劣化,严重时对部件等造成不可修复的腐蚀。
另外,由于调速系统工作部件尺寸缩小,运行油压提高,伺服阀等控制部件的运动间隙减小,油中固体颗粒污染引起的伺服阀卡涩问题也十分突出。
大部分电厂采用AKZO-Nobel化学公司生产的Fyrquel EHC抗燃油,且都不同程度地存在抗燃油劣化问题,有的劣化还较严重。
为此有必要对抗燃油在应用中存在的问题进行总结并采取相应的解决措施,从而确保机组安全、稳定、可靠运行。
一、抗燃油在应用中存在的主要问题。
1.1抗燃油酸值超标。
酸值是反映抗燃油劣化变质程度的一项化学性能指标。
一般来说酸值超过0.1 mgKOH/g油质就不稳定。
酸值越高,升高的速度就越快。
高酸值的油不但能进一步催化抗燃油的水解,使酸值升高,还会有劣化物产生,这些劣化物会不同程度地影响油的电阻率、颗粒度、泡沫特性等指标。
严重威胁机组安全运行。
1.2抗燃油电阻率超标。
电阻率是抗燃油的一项非常重要的电化学性能控制指标。
抗燃油在运行中该项指标小于5.O× 109Ω·cm,否则就有可能引起油系统调速部套的电化学腐蚀。
尤其是在伺服阀内由于油流及油流形态的变化,极易发生电化学腐蚀。
电阻率越低,电化学腐蚀就越严重。
电化学腐蚀的结果是不得不频繁更换被腐蚀的部套(伺服阀)。
超超临界600MW机组抗燃油颗粒度超标原因分析及处理

超超临界600MW机组抗燃油颗粒度超标原因分析及处理摘要:根据三组加热器表面发生碳化现象的不同,通过测量加热器实际运行功率,找到了抗燃油颗粒度超标的根本原因,并对此进行了提出了相应的处理和防范措施,同时还对制造厂家推荐了新的加热形式。
关键词:EH油;温度;颗粒物河源电厂一期工程为两台超超临界600MW机组,#2机组于2009年8月建成投产。
该机组的汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的CCLN600-25/600/600型超超临界一次中间再热、单轴、高中压合缸、双缸双排汽、凝汽式汽轮机。
调速系统采用的是磷酸酯抗燃油。
1、EH油颗粒度超标2015年8月26日,#2机组EH油质送检发现颗粒度超标,达NAS 7级,其他指标正常,采用外接滤油机进行滤油处理。
9月10号,再次送检,发现颗粒度达NAS 10级,已严重超标[1],其他指标正常。
9月16日,利用调度要求调停机会,对EH油箱进行了检查清理,发现油箱内的加热器,有2只表面全部附满了大量黑色碳化物,而另1只加热器表面却比较干净,见图1、2。
EH油是一种三芳基磷酸酯的合成油,具有良好的抗燃性能,自燃点在560℃以上。
运行中的EH油氧化不可避免,但由于汽轮机调速系统是密闭环境,往往导致运行机组EH油氧化的因素为高温。
文献2—4均提到因汽机本体或阀门温度超标,进而导致EH油质恶化的问题。
文献5参照开口杯老化试验方案,研究了EH油在不同温度下老化24h后的部分指标情况,结果表明:EH油温度超过60℃后,其酸值明显增大、电阻率显著降低;超过120℃后,其电阻率就超出运行油标准,且开始产生油质及胶质。
河源电厂#2机组EH油箱设置有3只功率均为2.4KW的电加热器,工作电压为380V,3只加热器电源均来自一个接触器。
3只加热器均为浸入式,其中2只布置在升压站侧的油箱壁上(EH 油循环泵进、出口也在该侧),另外1只布置在集控室侧的油箱壁上。
当加热器运行时,电阻丝的热量通过加热器套管传递给EH油。
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抗燃油泡沫特性及空气释放值超标的研究与分析摘要:针对广州珠江天然气发电有限公司在油质监督过程中发现的抗燃油泡沫特性和空气释放值超标问题,深入分析不合格的原因和危害,积极采取应对措施,供广大同行交流与探讨。
关键词:抗燃油;泡沫特性;空气释放值;长期超标;措施一、系统概述为适应高压机组蒸汽参数的变化,改善汽轮机液压调节系统的动态响应特性,必须缩小液压执行机构的尺寸,同时对介质工作压力提出更高的要求。
更高的工作压力对介质的防漏保护提出更高的要求,如果介质的燃点不能满足一定要求,发生泄漏,介质在高温的热表面极容易发生燃烧,产生火灾隐患。
磷酸酯抗燃油自燃点一般在530℃以上,具有优异的耐热防火性能和润滑性能,而汽轮机油的自燃点只有300℃左右,汽轮机液压调节系统使用磷酸酯抗燃油,可大幅度降低因泄露而引起火灾的危险性。
因此,目前磷酸酯抗燃油广泛用于汽轮机的调速系统。
然而,与矿物油相比,抗燃油稳定性差,更易于劣化。
抗燃油劣化会导致其抗氧化性能下降,酸值升高,电阻率降低,产生油泥。
对于调速系统,抗燃油劣化会导致调速系统部件腐蚀卡涩,部套动作灵活性降低,威胁机组的安全经济运行,因此,加强对汽轮机组抗燃油油质的监督维护和管理工作具有重要意义。
1.泡沫特性、空气释放值超标危害泡沫特性用于评价磷酸酯抗燃油中形成泡沫的倾向即形成泡沫的稳定性。
在液压油循环系统中如果混有泡沫,会加速油的氧化与劣化,造成液压不稳,影响自动控制和操作的精度,特别对高压液压系统,会失去动力传递的可靠性,在高压下气泡破裂将引起调速系统抗燃油泡沫特性和空气释放值超标,直接振动,损害元件的寿命。
泡沫特性超标对机组安全运行威胁还表现在:气泡进入油泵会造成油泵的汽蚀,如果泡沫过多会造成虚假液位,甚至发生泡沫从油箱顶部呼吸口溢出的事故,严重威胁机组安全稳定运行。
空气释放值用来表示夹杂空气的逸出能力。
液压油应具有良好的空气释放性,这样液压油内部的气泡才能在油箱快速逸出排掉,避免气泡随着液压油继续循环。
磷酸酯抗燃油系统的运行压力较高,如果运行中夹带有较多的空气,会对油系统的安全运行构成较大危害。
如,改变油的压缩系数,会导致电液控制信号失准,不利于汽轮机组的安全运行;在高压下,油中气泡破裂,造成油系统压力波动,气泡破裂时在破裂区造成的高压及气体中的氧会使油发生氧化劣化。
因此,对抗燃油泡沫特性和空气释放值进行研究分析是寻求超标原因和解决途径的重要步骤,具有重要的现实意义。
三、原因分析正是由于泡沫特性和空气释放值超标对机组安全运行的严重威胁,一旦发现超标,就必须要尽快查明原因,采取有效措施,保证机组的安全运行。
总结其他电厂机组出现的同类问题,原因可归结如下:(一)油品老化。
大型汽轮机调速系统关注广泛使用磷酸酯抗燃油作为液压工作介质,运行中的抗燃油由于受温度、空气、杂质、水分及运行工况的影响,难免老化劣化。
由于油的老化、水解变质或油被污染,以及运行中可能引入含有该镁离子与油劣化产生的酸性物质作用生成的皂化物会严重影响油的空气释放值和泡沫特性。
(二)抗燃油在出厂时都添加了适量的消泡剂,在长期运行过程中,抗燃油中的消泡剂逐渐消耗损失,无法有效抑制泡沫的产生,导致泡沫特性超标[1]。
(三)旁路再生装置处理效果的有限性。
由于抗燃油系统自带的旁路再生装置能力有限,对于刚形成的劣化物质可有效去除,但是对长期积累的劣化物质无法有效滤除,从而使油系统中含有可能造成泡沫特性和空气释放值增大的有害酸性产物、胶纸、水分及机械杂质。
1.处理过程广州珠江天然气发电有限公司2×390MW燃气轮机联合循环发电机组于2006年、2007年投产运行,工程引进两套由美国GE公司和哈尔滨电器股份有限公司联合生产的STAG 109FA SS高效单轴燃气-蒸汽联合循环发电机组,机组由一台燃气轮机、一台蒸汽轮机、一台发电机和一台余热锅炉组成。
其中,主机调速控制系统液压油采用的是是美国阿克苏公司(Akzo Nobel)生产的磷酸酯抗燃油,其主要成分是三芳基磷酸酯。
抗燃油系统由油箱、液压油泵、滤油泵、冷却风扇、储能器、管路及控制模块组成,分子筛滤芯旁路再生装置(后升级为再生树脂滤芯)。
2018年10月以来,运行抗燃油逐渐出现泡沫特性控制指标超标的情况,如表1所示。
两台机组抗燃油泡沫特性均超出运行油标准要求,而水分、酸值、电阻率等其他指标均合格。
表1 2018年10月#1、#2机组抗燃油处理前各项指标分析项目质量标准#1机#2机水分(mg/L)≤100033.154.1酸值(mgKOH/g)≤0.150.0080.007电阻率(20℃)(Ω·㎝)≥6.0×1098.31×1013.59×1010空气释放值(50℃)min≤1022矿物油含量(m/m)%≤40.190.16泡沫特性(mL/mL)24℃≤200/0350/1000/095.3℃≤40/090/0130/0后24℃≤200/0170/0480/240经过调研,西安热工研究院生产的KY-XTDSNY5型抗燃油在线再生脱水净化装置对国内其他电厂机组出现的抗燃油泡沫特性和空气释放值超标问题,有理想的处理效果。
其原理是针对运行中抗燃油的老化问题,采用了与抗燃油相容的材料及新型高效吸附剂填充的再生滤元及精密颗粒过滤器进行合理配置,具有使用寿命长,再生处理效果好,过滤精度高的特点。
对于滤除抗燃油中的油品老化劣化所产生的有害酸性产物、胶质、水分及有种的机械杂质有明显效果。
图1 KY-XTDSNY5型抗燃油在线再生脱水净化装置经过与西安热工研究院联系,采取其建议,2019年开始使用西安热工院在线再生脱水净化装置进行过滤处理。
#2机组2019年2月补油后,泡沫特性仍然超标。
2019年4月2#机组第一次滤油,送检泡沫特性明显好转,指标稍微超标,但空气释放值开始超标,水分、酸值、电阻率等其他指标均合格,如表2所示。
表2 2019年4月#2机组在线再生脱水净化装置处理后各项指标分析项目质量标准#2机水分(mg/L)≤100070.3酸值(mgKOH/g)≤0.150.006电阻率(20℃)(Ω·㎝)≥6.0×1098.25×1010颗粒污染度NAS(级)≤63空气释放值(50℃)min≤1010.5矿物油含量(m/m)%≤40.09泡沫特性(mL/mL)24℃≤200/020/0 95.3℃≤40/090/0后24℃≤200/0140/06月份D修后将滤油机安装至#1机组过滤,2020年1月10日取样送西安热工院检测,#1、#2机泡沫特性分析合格,3月送检机械研究院,抗燃油泡沫特性和空气释放值均超标,其他指标合格,如表3。
表3 2020年3月抗燃油机械研究院化验结果#1机组2020年4月D修抗燃油更换新油,跟踪油质化验结果,颗粒度等指标合格,泡沫特性指标好转,稍微超标。
6月份#1机组更换新油后析出凝胶状物质堵塞滤芯,后续系统运行正常,泡沫特性和空气释放值仍未见改善。
2020年10月安装再生滤油机对#1机组进行旁路过滤,#1机组抗燃油经过滤油后电阻率、油颜色等指标明显好转,但泡沫特性、空气释放值指标未见改善,下图为过滤前后油颜色对比。
电阻率由10月份的7.45×109(Ω·cm)提升至1.85×1011(Ω·cm),油质逐步变好。
图2 2020年10月#1机组抗燃油旁路过滤前后取样经过两年多的过滤处理、跟踪分析,抗燃油的水分、酸值、电阻率等指标均维持在较好的水平,未出现劣化倾向,但空气释放值从安装在线再生脱水净化装置后逐步变差,泡沫特性指标也长期处于超标状态,且无变化规律可寻。
到目前为止抗燃油的泡沫特性和空气释放值超标的问题仍未得到有效解决。
1.结论综合以上分析,广州珠江天然气发电有限公司2×390MW燃气轮机联合循环发电机组抗燃油出现的泡沫特性和空气释放值超标的问题,一方面尝试通过整体换油或者补油的方式改善抗燃油泡沫特性和空气释放值,并不能达到理想的效果,另一方面采取在线再生脱水净化过滤装置或者旁路过滤的方式,也未实际改善抗燃油泡沫特性和空气释放值指标,说明采取这两种处理方法具有局限性,抗燃油出现的泡沫特性和空气释放值超标问题的根本原因有待进一步查明。
技术人员结合专业经验以及对两年多来处理结果分析,本公司抗燃油泡沫超标的原因可能并不在于抗燃油系统,而主要应为油本质存在的问题:(一)抗燃油系统经过十多年运行,由于受到温度、空气、杂质、水分及运行工况的影响,抗燃油出现逐步老化、分解,产生老化物质,如油泥、皂化物质、弱酸性物质等,导致油泡沫特性和空气释放值指标超标。
同时,这些物质也会在系统内部管道、油箱等逐年累积,并且与油进行平衡交换,当更换新油时,系统中的老化物质会逐步融入到油中导致新油指标快速超标。
(二)新油整体质量变差,由于基础油的变化,新油在抗老化方面性能降低,更容易老化产生皂化产物等,最终反映在新更换的油运行不久即出现指标超标现象。
抗燃油出现的泡沫特性和空气释放值超标问题在再生过滤处理期间虽未造成调速系统振动、伺服阀卡涩等威胁机组安全运行的情况,但依然要引起技术监督人员高度重视,在日常工作中要紧密跟踪抗燃油泡沫特性和空气释放值指标的变化,密切关注机组日常运行时抗燃油系统的异常情况,积极采取应对措施。
参考文献:[1]刘芳.抗燃油泡沫特性和空气释放值超标的解决措施[J].设备管理与维修,2014年S2期:141-143。