攀钢360m2烧结机工程技术标A标段
360平烧结机技术说明书

通钢360m2烧结机技术说明书项目号:1225002 档案号:11154图号:300000院审:审核:编制:鞍钢重型机械设计研究院2012.10目录前言 (3)1 机器主要设计参数和技术性能 (4)1.1规格与处理能力 (4)1.2传动装置 (4)1.3 原料给料装置 (5)1.4 铺底料装置 (6)1.5 辊式布料器 (6)1.6 集中润滑系统 (7)1.7 尾部移动装置 (8)1.8 吸风装置 (8)1.9 粘结矿清扫装置 (8)2 机器外形图 (9)3 机器的组成与结构简述 (9)3.1机器的组成 (9)3.2机器的结构简述 (9)4 机器的润滑系统 (22)4.1系统的工作原理 (22)5 机器制造加工技术要求 (23)5.1通用技术要求 (23)5.2下料与焊接 (26)5.3机械加工技术要求 (35)6 机器的安装调整和试运转 (36)6.1可拆部件的最大重量 (36)6.2机器的安装 (37)6.3机器的调整 (38)6.4机器的试运转 (48)6.5机器的热负荷试车 (49)7 机器的维护和安全技术 (49)7.1机器的维护 (49)7.2安全技术 (50)8 易损件表 (51)前言本360m2带式烧结机(以下称烧结机)是烧结工程设计中主要设备之一。
它用于混合机后的混匀烧结物料造块工序。
其物料粒度经单辊破碎机破碎后最大不得超过200mm。
它由驱动装置、给料装置、台车、吸风装置、尾部移动装置、骨架及轨道装置、机下灰斗、导料箱等组成,见图000000。
烧结机的工作过程:经过配料并混匀、制粒、和滚煤的混合料由圆辊给料机及九辊布料器均匀地铺在台车上,通过驱动装置使头部星轮旋转而推动台车向机尾方向移动。
当台车运行至点火器下部时,台车上的混合料中的焦粉被点燃,在抽风条件下,混合料从表层垂直向下烧结。
当台车运行至机尾时,烧结过程即告完成。
尾部星轮的旋转使台车上的烧结矿饼卸下,然后空台车从下部轨道返回至头部,重新开始铺料——点火——烧结——卸矿这——作业循环,从而连续不断地生产出烧结矿饼。
国内某钢铁厂360m~2烧结机余热回收发电项目设计

( R i z h a o S t e e l Ho l d i n g Gr o u p Co . , L t d , R i z h a o S h a n d o n g , 2 7 6 8 0 6 , Ch i n a )
【 A b s t r a c t ] I n t h e s t e e l p r o d u c t i o n p r o c e s s , t h e e n e r g y c o n s u m p t i o n o f s i n t e r i n g p r o c e s s e n e r y g c o n s u m p t i o n o f t h e w h o l e e n t e r p r i s e a c c o u n t s f o r
~
Hale Waihona Puke 2 3 %.Us e o f t h i s p a r t o f h e a t p o t e n t i a l i s v e r y g r e a t , t o p ov r e t h e t h e o y r a n d e n g i n e e r i n g p r a c t i c e ,c a n g u a r a n t e e t h e n o r ma l s i n t c in r g p r o d u c t i o n ,a c —
【 摘 要】 在钢铁生产过程 中, 烧 结工序能耗差不多 占 整个企业能耗的 1 0 %, 是仅次于炼铁的第二大耗能工序, 而烧结工序中有 5 0 % 左右的
宣钢360m~2烧结机烧技术改造

2 . 5 单辊 减速机改造 单辊破 碎机减速机 原型号为x J B w1 3 4 B 一 2 2 O — F 的星轮减速机 , 其 内部结 构复杂 , 不耐冲击 。 单辊 破碎机 冲击负荷 大, 容易造成星轮减 速 机内部零件 损坏。 1 、 2 机 总计 发生5 次 损坏事故。 经过载荷 计算, 本 次
1 、 前言 改造 选用具 有结 构紧凑、 承载负荷大 的优 点的型号为ML 4 P S F 一 1 4 0 减 宣钢1 、 2 3 6 0 m 烧结机分 别-  ̄2 0 0 8 年4 月、 2 0 1 0 年3 月投产, 在两台 速机 , 能够适应单 辊破碎机 工况条件 。 改造后满足生产 需求。 3 6 0 m2 烧 结机生 产过程 中出现 混合机粘料严重、 混合机拖 轮损坏频繁 , 2 . 6 自循环返矿系统改造 缓 冲仓粘 料严重 , 刮刀块 和耐磨块故 障率高 , 成品筛 分设备 故障率高 , 1 、 2 烧 结机 自 循 环返矿皮带为共用, 若其 中一条皮带出现问题 , 缓 冲料 仓粘仓 等设备问题 , 烧 结机 内因停机 率及计划检修 率高, 制约 了 则会 影响 两台烧结 机生 产。 在4 8 皮带尾部 增设返矿 落地溜 槽, 自 循 环 烧 结产 质量水平的发挥 。 为了提高烧 结机设 备作业率 , 挖掘 3 6 0 m 烧 结 返矿可 以临时落地 , 减 少返矿皮带故障对生产 的影响 , 年节约停机 时间 机大型 化、 现代化 设备效能 , 针对影 响3 6 0 m 烧 结机设 备在 运行过 程中 2 5 / J  ̄ 时。 在4 6 皮 带上增 设加返矿 溜槽 , 自 循 环返矿不足部 分可通过 外 出现的故 障和缺 陷以及不能适 应烧结生产 的制 约环节, 进行原因分析, 配补 齐, 稳 定了返矿配 比。 详细制定 设备改造方案 , 改造后达 到了预 期效 果 , 稳定了烧结生产。 3 . 改 造效 果 2 . 改造 内窖 上述 改造从2 0 1 1 年4 月开始 ̄ 1 , 1 2 0 1 2 年1 2 月逐步实施完成 , 2 0 1 3 年1 - 6 2 . 1 混合 机衬板改造 月份 的运行效 果看 , 3 6 0 m 烧结 机设备 作业率 、 稳 定性 提高 , 满足烧 结 此次改造 将l 、 2 二混 机的尼龙衬板 改用具 有重量 轻、 不易粘 料特 矿产质量水平大幅度提高的要求 , 顺利实现设备 改造 目 标。 点的陶瓷 橡胶衬板 , 规 格为2 5 0 × 2 5 0 x l 0( mm) , 总厚度 为1 0 mm。 耐磨 ( 1 ) 解 决了混 合机粘料 问题 , 降低 了故障率 , 保证 了 传动 系统 的稳 陶瓷与橡胶硫 化在一起 , 耐磨 陶瓷橡胶衬 板粘贴在简体设备 内壁 上。 定运行。 混 合机制粒效果 改善, 混合 料中大于3 mm的量 1  ̄ 1 7 7 . 9 %增加 到 使用近 1 年来 , 由于混合机 内衬组 件的设 计合理 , 既要 满足物 料强 7 9 . 9 8 %, 增J J l : 1 2 . 0 2 %, 水分合格率 由9 3 . 6 % 增加到9 9 . 2 %, 增3 n 5 . 6 %, 化制粒 成球 的要求 , 又要确 保筒体 内不沾料、 能带料。 年可节约停 机时 ( 2 ) 2 0 1 2 年9 月缓 冲仓衬板改 为陶瓷衬板加 后动衬板 至今, 没有发 间7 6 小时。 生衬 板脱落、 悬仓现 象, 稳定了烧结生产。 2 . 2 缓冲仓衬板 改造 ( 3 ) 成品筛设备故障率 降低, 成品粒级改善 , 成品 中 小于5 mm的量 缓 冲仓原 用不锈 钢衬 板 , 在 生产 过程 中容 易粘 料 造成 悬仓 , 每次 由改 造前的5 . 3 % 降 ̄ , 1 1 4 . 8 %, 降低0 . 5 %。 。 处理 悬仓 均需要 1 O 多个小 时, 在计 划检修 时, 频 繁修补 衬板 , 增加 了职 ( 4 ) 单 辊系统改造 , 通 过对耐磨块 、 刮 刀块 固定方式 的从 新设计, 工 工作 量。 后使用 高压水进 行处理 , 虽然减 少了处理时 间 , 但是 频繁处 有效合理的解决了其容易脱落的现 象。 将行星齿轮减 速机改为 圆柱齿轮 理悬仓仍 对烧结生产不 利。 本次改造 用具 有表面光 滑、 耐磨损的 陶瓷衬 减速机 , 实现 了零故障 , 大幅度提高 了减速机 的工作效率。 板代替原有衬 板 。 同时在缓冲 仓两侧加装活 动衬板 , 活动衬板与 固定衬 ( 5 ) 成 品皮 带使 用钢丝带、 自循环返 矿增加 落地溜 槽和上料 溜槽
本钢360m_2烧结机的生产实践

收稿日期:2007-03-02 联系人:林 宇(117000)辽宁本溪钢铁公司炼铁厂烧结车间本钢360m 2烧结机的生产实践林 宇 李万新 戴树平(本钢炼铁厂三烧结车间) 摘 要 本钢360m 2烧结机自2004年8月投产以来,通过不断整改和完善,以及操作、管理水平的不断提高,烧结矿产质量迅速提高。
目前,利用系数已达到1130t/(m 2・h )以上,作业率达到90%以上,烧结矿转鼓指数达到了7915%。
关键词 烧结机 设备改造 操作 管理1 概 况本钢二铁厂烧结车间易地改造新建了一台360m 2烧结机,其工程投资近3亿元,由中冶集团长沙冶金设计研究总院设计,2004年8月末投产。
该烧结机设计年产烧结矿370万t ,作业率9014%,利用系数113t/(m 2・h )。
其设计思想先进,采用了成熟、稳定、实用、可靠的新工艺,技术装备达到了国内先进水平。
由于该烧结机是本钢建成的第一台大型烧结机,而且是在场地非常狭小的情况下定型的总图设计,难免有不尽人意之处,这也造成了投产初期的许多困难。
后经车间组织各方面的技术人员以及生产操作人员对工艺及设备进行整改,取得了良好的效果。
2005年3月烧结机作业率达到1134t/(m 2・h ),实现了达产。
随着生产转入正常,各项技术经济指标逐月提高(见表1)。
2005年全年生产烧结矿352万t ,其合格率为97145%,优质率达86109%,充分发挥了大型烧结机的产质量优势,为本钢炼铁增效发挥了重要作用。
2 投产初期存在的问题1)投产初期,由于摆动皮带、宽皮带、九辊布料器以及烧结机参数等没有调整到最佳状态,后,生球指标变化不大,球团矿转鼓强度、抗压强度呈上升趋势,TFe 提高了0141%。
4)竖炉用0151%的粘结剂替代部分膨润土后,炉内透气性增强,焙烧效果改善,产量呈增加趋势。
5)鉴于目前精矿水分较高,粘结剂只能替代部分膨润土,待条件改善后(选矿过滤设备改造后),可以进一步提高替代比例,甚至全部替代膨润土。
【技术前沿】360m?烧结生产线大烟道锅炉过热器改造

【技术前沿】360m²烧结生产线大烟道锅炉过热器改造柳钢2号360m2烧结生产线大烟道锅炉过热器设计不合理,自锅炉投产以来,过热器使用寿命不长、故障频发,严重影响了设备作业率及余热回收效率。
通过对故障原因进行分析研究,确定了故障频发主因,经一系列攻关、技术改造,从根本上消除了设备隐患。
改造后系统正常运行10个月,年故障率降为0,取得了很好的效果。
柳钢2号360m2烧结生产线大烟道锅炉回收大烟道高温段烟气显热,将烟气通过余热锅炉产生蒸汽,供烧结泥辊和脱硫硫铵预热使用,实现变废为宝,节能降本提效的目的。
但在实际应用中,因设计不合理,锅炉过热器管道焊缝处频繁被拉裂,造成锅炉内部漏水严重,被迫停机对拉裂的管道进行修复,严重影响了设备作业率及余热回收效率。
过热器管道拉裂、泄漏不仅影响锅炉蒸汽产量,且泄漏的水蒸气会夹杂粉尘进入烧结主抽风机系统,严重威胁主抽风机的正常运行。
为此技术人员根据投产以来积累的经验,对故障原因进行系统地分析研究,最终确定了故障频发的主因,通过一系列的攻关、技术改造,从根本上消除了设备隐患,取得了较好的效果。
1系统概述1.1大烟道锅炉概述柳钢2号360m2烧结大烟道锅炉由2台蒸汽过热器模块、2台蒸汽发生器模块和2台省煤器模块构成。
锅炉运行过程中可以产生温度为230℃、压力为1.2MPa(绝压)、汽量11.5t/h的过热蒸汽。
其中约0.25t/h过热蒸汽送往除器除氧,外供约11.25t/h过热蒸汽至烧结泥辊和脱硫硫铵预热使用。
锅炉各个模块放置于烧结南、北大烟道内,模块换热管道内除盐水通过吸收烟道高温烟气(约350℃)显热进行水汽热交换。
各模块之间相互连通,水汽交换是连续进行的。
最后产生的过热蒸汽进入减温器,进行过热温度的调节控制,再送往烧结泥辊和脱硫硫铵预热使用。
同时,热交换后的低温烟气经烧结主抽风机,送脱硫系统脱硫后排入大气。
2故障分析通过对锅炉过热器换热管多次的检查,并对管道拉裂原因进行分析和研究,最终确定故障主因如下。
钢铁公司烧结厂三烧360m2烧结机烟气脱硫工程土建工程施工方案

目录第一章编制依据和编制说明 (4)第一节编制依据 (4)第二节编制说明 (4)第二章工程概况 (4)第一节构筑物特点及设计要求 (5)第二节主要施工特点 (6)第三章施工部署 (6)第一节施工管理组织结构 (6)第二节施工现场平面布置 (7)第三节施工原则和部署 (7)第四章施工准备 (8)第一节技术准备 (8)第二节材料准备 (8)第三节劳动力计划 (9)第四节机械、机具准备 (9)第五节施工临时设施 (10)第六节现场三通一平 (10)第五章施工进度计划 (11)第六章主要项目施工方法 (11)第一节施工测量 (11)第二节土方工程 (13)第三节模板及脚手架工程 (15)第三节钢筋工程 (16)第四节螺栓和预埋件安装工程 (18)第五节混凝土工程 (20)第六节砌筑工程 (24)第七节内墙抹灰 (24)第八节塑钢窗施工 (25)第九节屋面防水工程 (26)第十节给排水工程 (27)第十一电气安装工程 (28)第七章技术保证措施 (30)第一节技术节约措施 (30)第八章质量保证措施 (31)第一节质量控制目标 (31)第二节质量标准 (31)第三节质量保证措施 (33)第四章质量通病的防治 (36)第九章工期保证措施 (39)第一节本工程工期特点 (39)第二节施工组织措施 (39)第三节保证工期技术措施 (40)第四节工期延误的补救措施 (40)第十章安全保证措施 (41)第一节安全工作目标 (41)第二节安全管理体系 (41)第三节安全管理制度 (41)第四节安全保证措施 (42)第十一章现场文明施工措施 (43)第一节现场文明施工管理制度 (43)第二节现场文明施工管理措施 (44)第十二章附图 (45)钢铁公司烧结厂三烧360m2烧结机烟气脱硫工程土建工程钢铁公司烧结厂三烧360m2烧结机烟气脱硫工程土建工程组织设计第一章编制依据和编制说明第一节编制依据1、1、钢铁公司工程技术集团武汉华德环保工程技术有限公司发出的《钢铁公司烧结厂三烧360m2烧结机烟气脱硫工程土建工程》招标文件以及相关图纸。
攀钢360m2烧结机达产技术攻关与效果

进 设备 ,加 强 自动 检 测 与 控 制 ,采 用 集 散 型 E C I
收 稿 日期 :2 1 — 1 — 1 00 1 5 作 者 简 介 :蒋 大 军 ( 9 5 ) 男 ( 16一 , 汉族 ) 四川 攀 枝 花 钢 钒 有 限 公 , 司 炼 铁 厂 高 级 工 程 师 ,主 任 工 程 师 。
— —
试 生产 状 况 。6月 2 9日热 负 荷 试 车 一 ~
周 时 间 ,在 此期 间设计 不完 善 、物流 不 畅通 、设 备 事 故频 繁 、 自动控 制 与 电器 故 障等诸 多 问题逐 渐暴 露 出来 ,基 本 处 于停 机 处 理 事 故 状 态 。6 7月 利 ~ 用 系 数 不 到 1 0tm . / ・h 6 月 作 业 率 只 有 , 6 . 4 ,7月 达 到 8 . 8,,固体 燃 耗 高 达 6 ~ 3 1 72 9 5 0 7 g t e 0k / ;F O稳 定 率 只有 4 ~5 ,R O O o稳定 率
7 0mm,一 、二混 合 时 间 7分 钟 ,蒸 汽 预 热 混 合 0
料 ,取 消热筛 , 自动 配料 ,双斜 带式 点火 炉 ,熔剂 与燃 料 二次 分加 等先进 技术 与工 艺 。
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采 用高 负压 大风 量强化 烧 结 。为6 烧
约 7 ,均 比老烧 矿低 约 2 。 0 0
— —
通 ,设备故 障频 发 ,大 型烧结 机烧 结钒 钛磁 铁精 矿 的经 验不 足等 问题 ,技术 经济 指标 落后 ,限制 了达 产达 效 。经过 工程 消缺 与技术 攻关 ,全 面 达到并 超 过设 计水 平 。
1 攀 钢 3 01 结 机 工 程 设 计 特 点 6 I T烧
计 负 荷能力 与 实际 能力 不匹配 ,备 品质 量差 ,造 成
360平烧结机技术说明书解读

通钢360m2烧结机技术说明书项目号:1225002 档案号:11154图号:300000院审:审核:编制:鞍钢重型机械设计研究院2012.10目录前言 (3)1 机器主要设计参数和技术性能 (4)1.1规格与处理能力 (4)1.2传动装置 (4)1.3 原料给料装置 (5)1.4 铺底料装置 (6)1.5 辊式布料器 (6)1.6 集中润滑系统 (7)1.7 尾部移动装置 (8)1.8 吸风装置 (8)1.9 粘结矿清扫装置 (8)2 机器外形图 (9)3 机器的组成与结构简述 (9)3.1机器的组成 (9)3.2机器的结构简述 (9)4 机器的润滑系统 (22)4.1系统的工作原理 (22)5 机器制造加工技术要求 (23)5.1通用技术要求 (23)5.2下料与焊接 (26)5.3机械加工技术要求 (35)6 机器的安装调整和试运转 (36)6.1可拆部件的最大重量 (36)6.2机器的安装 (37)6.3机器的调整 (38)6.4机器的试运转 (48)6.5机器的热负荷试车 (49)7 机器的维护和安全技术 (49)7.1机器的维护 (49)7.2安全技术 (50)8 易损件表 (51)前言本360m2带式烧结机(以下称烧结机)是烧结工程设计中主要设备之一。
它用于混合机后的混匀烧结物料造块工序。
其物料粒度经单辊破碎机破碎后最大不得超过200mm。
它由驱动装置、给料装置、台车、吸风装置、尾部移动装置、骨架及轨道装置、机下灰斗、导料箱等组成,见图000000。
烧结机的工作过程:经过配料并混匀、制粒、和滚煤的混合料由圆辊给料机及九辊布料器均匀地铺在台车上,通过驱动装置使头部星轮旋转而推动台车向机尾方向移动。
当台车运行至点火器下部时,台车上的混合料中的焦粉被点燃,在抽风条件下,混合料从表层垂直向下烧结。
当台车运行至机尾时,烧结过程即告完成。
尾部星轮的旋转使台车上的烧结矿饼卸下,然后空台车从下部轨道返回至头部,重新开始铺料——点火——烧结——卸矿这——作业循环,从而连续不断地生产出烧结矿饼。
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第一章编制说明本公司很荣幸能够参加攀枝花新钢钒股份有限公司炼铁厂—烧结系统技术改造主体设施建筑安装工程(A标段)的投标,为此我们将根据招标文件的要求,认真编制投标施工组织设计,并承诺一旦中标,将以为甲方服务为目标和宗旨,全面履约,优质、高速、安全、文明建成本工程。
1.1 指导思想投标时为甲方着想,施工时对甲方负责,竣工时让甲方满意;同时在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质、保量、保工期。
1.2 编制依据1.2.1 根据攀枝花新钢钒股份有限公司炼铁厂—烧结系统技术改造主体设施建筑安装工程(A标段)施工招标文件;1.2.2 根据攀枝花新钢钒股份有限公司炼铁厂—烧结系统技术改造主体设施建筑安装工程(A标段)车间工艺平面布置图和建筑系统初步设计图纸;1.2.3 根据招标文件规定及国家现行的规范、标准、规程;1.2.4 我公司质量体系文件;1.2.5 我公司承担类似烧结工程施工的建设经验;1.2.6 我公司对烧结系统施工现场的实际察看。
1.3 编制原则1.3.1 符合甲方招标文件的要求,按照甲方的要约目标、要求来编制施工组织设计,响应招标文件。
1.3.2 符合基建施工的程序和客观规律及本工程的特点。
1.3.3 按我公司的技术、装备、人员素质为条件,采取科学的方法,先进的管理,优化的配置,完善的措施,实现先进的目标。
1.3.4 按本工程特点,采取先进合理的施工方案和管理措施。
第二章工程概况2.1 工程名称攀枝花新钢钒股份有限公司炼铁厂—烧结系统技术改造主体设施建筑安装工程(A标段)。
2.2 工程地址四川省攀枝花市荷花池。
2.3 工程简介攀枝花新钢钒股份有限公司烧结系统技术改造(一期)工程要求,完成一台有效烧结面积为360m2 的烧结机,年产出厂烧结矿393.57万吨规模的工厂设计,烧结机利用系数为1.3t/m2 ·h,作业率为96%,包括从原料接收到成品输出系统的工艺主体设施和辅助设施(含成品矿取样设施),并利用环冷废气的余热生产蒸汽,以及相配套的生产辅助设施组成。
2.4 工程内容攀钢烧结系统技术改造(一期)主体设施工程范围内的建筑安装工程施工,从原料接收到成品输出系统的工艺主体设施和辅助设施(含成品取样设施)。
主要包括精矿库、配料混合制粒系统、烧结冷却系统、成品整粒筛分系统、通风除尘系统、通廊及转运站系统、三电控制系统等工程的施工及其单机试车、空负荷联动试车,并配合业主进行热负荷联动试车。
主要设施有:精矿库、配料室、生石灰一次配加室、一次混合室(含粉尘加湿)、外配煤室、二次混合室(含粉尘二次配加)、烧结及冷却机室、机头电除尘器、主抽风机室、主烟囱、烧结矿筛分室、烧结矿成品取样检验室、主电气楼及有关变电所、仪表及自动控制、应用软件、环境除尘系统、给排水系统、总图运输系统、余热回收、通廊及转运站、厂区内管网、道路等公用辅助设施。
攀钢烧结系统技术改造(一期)主体设施工程本次招标的内容分为A、B、C、D四个标段,其中A标段为烧结冷却主抽风系统,具体包括:新烧360m2烧结机室及冷却室(不含环冷机安装)和余热回收装置(不含安装)、新烧主抽风机室(不含主烟囱及主烟囱钢筋砼烟道)、新烧机头电除尘系统安装工程(不含电除尘器本体安装)、电气楼、循环水泵房及水池(不含土建工程)、该区域内的通廊(烧冷-1)及转运站(新烧6号)等子项的土建(含地基处理)、机械设备安装(包括设备自带的成套电气安装);并包括该部分区域内的综合管网建筑安装,及上述车间的单机试车、空负荷联动试车,并配合业主进行热负荷联动试车;各矿(溜)槽衬板、管道耐磨衬板(或耐磨涂层)不在标段内,但锰钢衬板在标段内。
2.5 主要工程量2.6 结构特点①新烧冷却室跨距18.5m,长度为117.95m,柱距基本为7m、8m,烧结室内有三层平台,分别为8.700m、18.700m、24.400m,烧结室内行车轨顶标高为34.00m。
其建筑面积9271m2,建筑体积89867.5m3,基础采用基础梁,外墙采用压型钢板、加气混凝土砌块,内墙采用加气混凝土砌块,柱基采用桩基,柱子为现浇钢筋混凝土柱,吊车梁为钢吊车梁,楼板为现浇混凝土楼板,承重结构为现浇混凝土屋面梁、钢屋架,外围结构为压型钢板,保温隔热层为水泥膨胀珍珠岩保温层(局部),防水层为SBS改性沥青卷材防水、压型钢板自然屋面自防水,门窗为钢木大门、钢门、钢窗,地面为混凝土地面、水泥砂浆地面,地下构筑物及防水处理采用钢筋混凝土底、壁/钢性防水,天棚和内墙面采用丙烯酸系内墙涂料,外墙面采用丙烯酸系外墙涂料。
②主抽风机室跨距15m,长度为66m,柱距为8m、9.5m,主抽风机室内行车轨顶标高为14.500m。
其建筑面积1120m2,建筑体积15732m3,基础采用砼条形基础,外墙采用压型钢板、加气混凝土砌块,内墙采用加气混凝土砌块,柱基采用桩基,柱子为现浇钢筋混凝土柱,吊车梁为钢吊车梁,楼板为现浇混凝土楼板,承重结构为现浇混凝土屋面梁、钢屋架,外围结构为压型钢板,保温隔热层为压型钢板,门窗为钢木大门、钢门、钢窗,地面为混凝土地面、水泥砂浆地面,天棚和内墙面采用丙烯酸系内墙涂料,外墙面采用丙烯酸系外墙涂料。
③新烧电气楼宽度13.5m,长度为28m。
其建筑面积3300m2,建筑体积13380m3,基础采用基础梁,外墙采用加气混凝土砌块,内墙采用加气混凝土砌块,柱基采用桩基,柱子为现浇钢筋混凝土柱,吊车梁为钢吊车梁,楼板为现浇混凝土楼板,承重结构为现浇混凝土屋面梁,外围结构为现浇混凝土屋面板,保温隔热层为水泥膨胀珍珠岩保温层,防水层为SBS改性沥青卷材防水,门窗为木门、塑钢窗、防火门,地面为混凝土地面、水泥砂浆地面、地砖地面或水磨石地面,天棚和内墙面采用丙烯酸系内墙涂料,外墙面采用丙烯酸系外墙涂料。
④机头电除尘器基础宽度方向为三列,总宽度为17.7m,总长度为50.6m,柱距基本为11.9m,机头电除尘器基础有二层平台,分别为5.780m、13.300m,机头电除尘器设备安装在标高13.30m。
其建筑面积1142m2,建筑体积6750m3,柱基采用独基,柱子为现浇钢筋混凝土柱,楼板为现浇混凝土楼板,门窗为木门、钢窗,地面为混凝土地面、水泥砂浆地面,天棚和内墙面采用丙烯酸系内墙涂料,外墙面采用丙烯酸系外墙涂料。
⑤新烧6号转运站长度为15m,宽度为8m,地下部分为-2.80m。
其建筑面积198m2,建筑体积948m3,外墙采用砖砌栏杆、挡雨板,基础采用基础梁,外墙采用加气混凝土砌块、压型钢板挡雨板,柱基采用阀形基础,柱子为现浇钢筋混凝土柱,吊车梁为钢吊车梁,楼板为现浇混凝土楼板,承重结构为现浇混凝土屋面梁,外围结构为现浇混凝土屋面板,防水层为SBS改性沥青卷材防水,地面为水泥砂浆地面,天棚和内墙面采用丙烯酸系内墙涂料,外墙面采用丙烯酸系外墙涂料。
2.7 工程特点及对策措施2.7.1 工程特点2.7.1.1 工程量较大,工程集中,施工场地狭窄,安装条件差。
烧结工程施工相对于其它一般工程有着施工场地狭窄、平面及立体空间不易安排施工的特点。
同时,大型设备较多,如烧结机室是一个多层厂房,烧结机安装在几个楼层上,厂房内空间十分紧凑等,由于安装环境和条件的限制,给安装工作增添了很大的难度。
2.7.1.2 专业之间相互交叉作业多,施工配合关系复杂。
烧结冷却室等设备分布在多层厂房内,施工时涉及到土建、机械、电气等穿插作业,协调难度大。
同时工程施工露天作业多,受环境因素影响大。
由于大部分是露天作业,环境条件极差,天气、施工场地等将是制约施工进度的重要因素,2.7.1.3 直埋螺栓较多并且标高及中心线控制要求高烧结冷却室框架梁板上需安装直埋螺栓,环冷机基础也安装大量直埋螺栓,螺栓安装精度要求很高。
2.7.1.4 高空现浇柱、梁施工难度大烧结机室顶标高40多米,设计为现浇现浇钢筋砼柱、现浇钢筋混凝土楼板、钢吊车梁。
屋面采用钢筋混凝土屋面梁及钢屋架及压型钢板,施工难度较大。
2.7.1.5 主厂房设备安装量大,安装空间狭窄,且有部分位置车间行车不能覆盖,故应特别注意合理安排专业交叉施工及设备安装程序。
2.7.1.6 主体设备烧结机周而复始地处于冷热交替状态下运转,在设备安装过程中要妥善处理膨胀间隙,以确保设备平稳作业。
2.7.1.7 烧结车间试车量大,能源先行。
烧结系统的试车量很大,需分区分段,从单体试运转到整个系统的联动试运转。
在各系列试运转中能源的供应是设备试运转的先期条件,所以水、电、气、液压润滑系统应最早投入运行,因而在总体施工规划设计和施工时能源工程必须尽可能优先安排施工,并使其在设备和系统开始调试前进入运转和供应状态。
2.7.2 对策措施2.7.2.1 烧结工程施工场地狭窄、专业之间相互交叉作业多,施工配合关系复杂。
烧结冷却室是多层厂房,施工时涉及到土建、机械、电气等穿插作业,平面及立体空间不易安排施工,必须科学、合理的安排作业计划,严格按照施工进度、顺序配合施工。
2.7.2.2 直埋螺栓控制措施螺栓安装前,根据机组中心线位置,设置测量控制二级网络,焊型钢龙门架作为网点,每天进行复测。
螺栓固定采用型钢固定架,固定架立杆与埋在垫层上的铁件焊接固定。
固定架与模板、钢筋实行三脱离。
螺栓安装采用微调螺丝固定和调整,安装完毕后,进行测量复测,复测率达100%。
2.7.2.3 高空现浇柱、梁施工措施:模板采用组合钢模板,模板固定采用钢管拉顶措施,支撑体系采用满堂脚手架,对于梁高较高(如超过2m)的地方需采用槽钢或工字钢作支撑。
并搭设钢管脚手架操作走道,砼浇筑垂直运输采用混凝土输送泵进行施工。
2.7.2.4 我们将在施工准备阶段积极消化设计和设备资料,做到开工前心中有数,施工中让总包单位及业主放心,交工后使总包单位及业主满意。
严格按设计方案对烧结室区域高温环境下的电气、自动化仪表和通讯设备及其管线系统采取相应的耐高温或隔热措施,并加强施工监督检查,确保其施工质量符合现行国家或行业标准的相关规定。
2.8 工程难点、重点①360m2烧结机系统厂区建筑物多,厂房结构复杂,基本为现浇框架结构,模板支撑难度较大,且高度大,占用工期时间长。
②烧结主体车间布置紧凑,建筑密度大,施工平面狭窄,给施工带来了较大的难度。
③烧结、冷却主体车间屋架系统的吊装,由于在屋架吊装之前,主体厂房内的8.700m、18.700m、24.200m平台已经形成,因此对于屋架的吊装只能采取大吨位的吊装机械,站位于主厂房的两侧进行吊装。
本工程拟选用QUY150t履带吊作为主要吊装机具负责烧结、冷却主厂房的结构吊装。
④360m2烧结机系统的各类除尘管道和送料通廊较多,且相互之间布置紧凑,立体穿插,施工场地狭窄,造成现场安装相当困难。
⑤主体工艺设备种类多、重量大,安装精度要求高且安装高度大。