冰机机械密封失效原因分析和处理实用版
机械密封失效的原因分析

机械密封失效的原因分析机械密封具有密封性能可靠、泄漏量小、使用寿命长、功率损耗少和适用范围广等优点,被广泛应用于各个技术领域,尤其适用于高转速、高压差的工作条件和昂贵或有毒及强腐蚀性的工艺介质。
同时,机械密封又是设备的最薄弱环节之一。
为延长其使用寿命,除了选择恰当的摩擦副材料和合适的端面比压外,正确的安装和维修也可起到重要的作用。
机械密封是由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。
1、机械密封的结构1)旋转环(动环)2)弹性元件3)弹簧座4)紧定螺钉5)旋转环辅助密封圈6)静止环辅助密封圈7)防转销8)固定在压盖2、机械密封失效泄漏的原因分析①轴套与轴间的密封;②动环与轴套间的密封;③动、静环间密封;④对静环与静环座间的密封;⑤密封端盖与泵体间的密封。
1)动静环端面磨损导致机械密封泄漏不管哪种类型的机械密封,最主要的特点即密封面为垂直于旋转轴线的端面,也就是将极易泄漏的轴向密封改为不易泄漏的端面密封。
所以,机械密封失效的主要形式是静、动环之间的磨损失效。
动、静环端面摩擦副主要靠弹簧推力来压紧,阻止泄漏。
动、静环压得越紧越不易泄漏,但其间的摩擦力也随之增大,动、静环接触端镜面在较大摩擦力的作用下会很快磨损,最后失效泄漏。
2)工艺条件不稳定和安装不良导致机械密封泄漏工艺条件不稳定和安装不良造成的振动、设备抽空汽化瞬间断流都会导致机械密封动静环之间的液膜破坏,使机械密封在无润滑条件下“干态”运行,密封环温度迅速上升,有的直接烧毁,有的当泵恢复正常工作状态时被急剧冷却,形成热冲击而碎裂。
冲洗流体与冲洗条件不良也会形成热冲击,导致密封环出现径向裂纹,加剧动静环的磨损失效。
同时,当石墨环超过使用温度,其表面会析出晶体,在温度较高的摩擦副附近发生炭化,其微粒进入摩擦副使动静环急剧磨损失效。
3)机械密封的密封圈失效也是密封泄漏主要原因动静环密封圈装配歪斜;与密封圈相配合的轴或轴套表面光洁度不够,或配合尺寸过小;密封圈与密封介质发生物理或化学反应,腐蚀变形、老化等,均可导致泄漏。
机械工程中机械密封环的失效分析与改进

机械工程中机械密封环的失效分析与改进
一、机械密封环的失效分析:
1.密封环的磨损:机械密封环在运行过程中,由于摩擦和磨损,导致密封环表面不平整,从而影响其密封性能。
2.密封环材料的老化:密封环材料的老化是导致机械密封环失效的一个主要因素。
长时间高温、酸碱等环境条件下,密封材料会发生物理和化学变化,导致密封环性能下降。
3.密封环的断裂:机械密封环在机械振动或机械冲击的作用下,可能会发生断裂,从而导致泄漏。
4.密封环的设计缺陷:一些机械密封环的设计存在缺陷,比如剖面设计不合理、尺寸匹配不当等,导致其失效。
二、机械密封环的改进:
1.优化密封环材料:选择抗磨损、耐高温、耐腐蚀等性能良好的密封环材料,如陶瓷、金属等,以提高密封环的使用寿命和可靠性。
2.改进密封环结构设计:通过优化机械密封环的剖面设计、尺寸匹配等,提高密封环的密封性能和耐久性。
3.引入新的密封技术:如采用真空密封技术、磁悬浮密封技术等,可以改善传统机械密封环的失效问题,提高密封性能。
4.定期检修和保养:定期检查机械密封环的磨损情况,及时更换磨损严重的密封环,同时进行润滑保养,以延长其使用寿命。
综上所述,机械密封环失效的原因很多,但通过合理的分析和改进措施,可以有效减少其失效可能性,提高机械密封环的使用寿命和可靠性,保证设备的正常运行。
因此,工程师和技术人员应密切关注机械密封环的失效问题,并不断优化改进,以满足不同应用领域对密封性能的要求。
机械密封失效分析与故障分析

机械密封失效分析与故障分析机械密封是一种常见的密封方式,广泛应用于各种工业设备中,它起到防止液体或气体泄漏的作用。
然而,由于机械密封长时间运行或使用条件不当等原因,可能出现失效或故障。
本文将对机械密封的失效分析与故障分析进行探讨。
首先,机械密封的失效主要表现为泄漏。
泄漏可能来自密封面之间的间隙或密封材料的损坏。
泄漏的原因可以是由于机械密封的安装不当、密封面磨损、密封材料老化或质量不合格等多种因素。
在进行失效分析时,需要对泄漏的位置、程度以及泄漏时的工况等进行全面的观察和记录,以便找出失效的根本原因。
其次,机械密封的故障种类较多,常见的故障有密封面磨损、泄漏、密封材料老化、弹簧断裂等。
对于不同的故障,需要采取相应的措施进行修复或更换。
比如对于密封面磨损导致的泄漏,可以通过研磨、打磨或更换密封面来解决;对于弹簧断裂,需要更换弹簧等。
在进行故障分析时,需要梳理故障出现的原因、频率以及对设备运行的影响,以便采取相应的措施进行维修和防范。
失效分析和故障分析的目的是为了找出机械密封失效和故障的原因,并采取相应的措施进行预防和维修。
对于机械密封的失效分析,可以通过实验手段进行模拟和验证,例如使用试压设备对机械密封进行压力测试,以检测泄漏的位置和程度;对于机械密封的故障分析,可以通过观察故障部件的状态和特征来确定故障原因,同时可以进行实验和实地测试,以验证故障的原因和解决方案。
在进行机械密封失效分析与故障分析时,需要注意以下几点。
首先,要对机械密封的运行条件、使用环境以及工艺参数进行详细了解和记录,以便进行精确的分析。
其次,要进行全面的检查和测试,包括外观、内部构造、密封面状态、密封材料性能等等。
第三,要对失效和故障进行分类和归纳,以便建立相应的数据库和维修记录,为以后的失效分析和故障排除提供参考。
最后,要不断总结和积累经验,不断完善和改进机械密封的设计、安装和维护,以提高机械密封的使用寿命和性能。
总之,机械密封的失效分析与故障分析对于保证设备的安全运行和延长设备的使用寿命非常重要。
机械密封失效原因分析

泵轴机械密封的失效分析机械密封端面泄漏、端面偏磨、密封环碎裂、密封圈泄漏等常见早期失效现象,产生这些现象的原因,主要是设计制造使用过程中各种问题造成的。
机械密封系指两块密封元件在其垂直于轴线的光洁而平直的表面上相互贴合,并作相对转动而构成密封的装置。
它通常由静环、动环、弹簧加荷装置(包括推环、弹簧、弹簧座、固定螺钉,传动销)、辅助密封圈(动环密封圈和静环密封圈)等元件组成。
防转销固定在压盖上,用以防止静环转动。
机械密封主要是将极易泄漏的轴向密封,改变为不易泄漏的端面密封。
因为机械密封具有密封性能可靠、泄漏量少、使用寿命长、功率损耗少、不需要经常维修等优点,且能满足生产自动化和高温、低温、高压、高真空、高速、各种易燃易爆、腐蚀性以及腐蚀性介质的密封要求,因此较其它密封获得更为迅速的发展和推广,越来越多地替代填料密封和其它密封。
由动环和静环所组成的摩擦副是机械密封最重要的零件。
密封的寿命和工作质量(泄漏指标)都和它有直接关系。
机械密封摩擦副的材料要根据泵的工作介质的性质、工作压力、温度、转动速度等因素来选择,特别是对老产品上填料密封改装机械密封或原机械密封的改造,合理地选用机械密封材料是非常重要的。
当机械密封在腐蚀性介质中时,它经受着化学腐蚀和电化腐蚀,尤其在摩擦面上,腐蚀率极大,这是因为端面上腐蚀生成物刚产生(能降低腐蚀率)就被摩擦所破坏的缘故。
这种由耐腐蚀表层的产生到磨去,周期性的循环不止,通常称为磨蚀现象。
其磨蚀速度约为无摩擦作用表面的腐蚀率的10至50倍。
因此,摩擦副应选择既耐腐蚀耐磨性又好的材料。
一般来说,石墨浸渍酚醛树脂耐酸不耐碱,浸渍呋喃树脂耐酸亦耐碱,浸渍环氧树脂耐碱性好,浸渍聚四氟乙烯树脂和陶瓷能耐强腐蚀性介质。
摩擦副配对材料的硬度差,对颗粒磨损的影响很大。
摩擦副硬度差大,出现颗粒磨损的情况就少得多,摩擦磨损速率也小;但硬度差小,出现颗粒磨损情况就多。
其原因主要是由于当颗粒侵入摩擦副,在动环硬度高时,只在石墨环上或嵌入石墨环上擦出沟纹,硬环未被擦伤,还能保持原有光洁度,过一段时间,颗粒还有可能被密封水冲走。
机械密封故障的原因与处理

机械密封故障的原因与处理(一)从机械损坏判断密封失效原因(1)动环断裂或开裂。
动环用脆性材料制成,断面较薄,非常脆弱。
若断裂表面变色不均匀,或者存在磨屑,动环断裂是在开车前或运行中发生的。
若没有磨屑、变色,断裂可能是在拆卸时造成的。
密封阻力过大造成的损坏一般伴有所配合的传动装置磨损或损坏。
原因可能是密封装配不当;安装操作失误;因压缩量过大、泵压力超高、润滑性差、密封面干摩擦、密封面冲蚀或密封面粘着造成的密封面阻力过大;泵压力超高;密封拆卸或解体时损坏;温度变化大。
预防纠正措施:安装时应小心操作,降低泵送液体压力,调整压缩量;加大冷却水量,降低密封温度,改善摩擦副环境,防止摩擦副润滑不良造成的阻力过大;仔细装配,避免密封卡死。
(2)密封面扭曲。
原因可能是压盖螺栓松紧不均或夹持力过大,冷却不好,有不均匀热应力。
泵操作压力过高,超出设计。
辅助密封膨胀,密封面不平或面间有杂物,密封环支撑面不合适。
应调整压盖螺栓压紧力至均匀、合适力度,调整冷却或冲洗液流量,保证密封面有足够的冷却和润滑,并除去流体中杂质。
降低泵的操作压力;改变辅助密封结构和材料;将密封面重新加工平直。
(3)密封面有擦伤和刻痕。
原因可能是制造或装配时损伤;密封面进入颗粒物。
可用机械或人工研磨消除刻痕或擦痕,消除流体中的颗粒物。
(4)密封环切边。
原因可能有:轴振动大或泵压力太高,轴弯曲或密封面与轴线不垂直。
应降低轴振动值,降低泵操作压力。
消除轴的弯曲变形,保持密封面和轴线垂直。
(5)密封环粘着磨损。
原因可能是密封面润滑冷却不良,局部温度过高;密封比压过大;密封面硬度不合适。
应加强冲洗、冷却,减小密封比压,提高密封面硬度。
(6)密封面磨粒磨损。
固体颗粒沉积在密封环或其附近,硬环密封面上出现有规则的槽痕,软环密封面上磨痕不均匀。
硬密封环应使用更硬的耐磨材料,同时采用双端面密封和洁净的密封液(油)。
(7)密封面严重磨损、开裂、变色和过热。
原因可能是密封面问无液体或液体不足,密封干磨。
机械密封失效分析与故障分析

机械密封失效分析与故障分析机械密封失效分析与故障分析?1.腐蚀失效机械密封因腐蚀引起的失效为数不少,常见的腐蚀类型有如下几种。
(1)表面腐蚀由于腐蚀介质的侵蚀作用,机械密封件会发生表面腐蚀,严重时也可发生腐蚀穿孔,弹簧件更为明显,采用不锈钢材料,可减轻表面腐蚀。
(2)点腐蚀弹簧套常出现大面积点蚀或区域性点蚀,有的导致穿孔,此类局部腐蚀对密封使用尚不会造成很严重的后果,不过大修时也应予更换。
(3)晶间腐蚀碳化鸨环不锈钢环座以铜焊连接,使用中不锈钢座易发生晶间腐蚀,为克服敏化的影响,不锈钢应开展固溶处理。
(4)应力腐蚀破裂金属焊接波纹管、弹簧等在应力与介质腐蚀的共同作用下,往往会发生断裂,由于弹簧的突然断裂而使密封失效,一般采用加大弹簧丝径加以解决。
(5)缝隙腐蚀动环的内孔与轴套表面之间、螺钉与螺孔之间,O形环与轴套之间,由于间隙内外介质浓度之差而导致缝隙腐蚀,此外陶瓷镶环与金属环座间也会发生缝隙腐蚀,一般在轴套表面喷涂陶瓷,镶环处表面涂以黏结剂以减轻缝隙腐蚀。
(6)电化学腐蚀异种金属在介质中往往引起电化学腐蚀,它使镶环松动,影响密封,一般亦采取在镶接处涂黏结剂的方法予以克服。
2热损失效(1)热裂如密封面处于干摩擦、冷却突然中断、杂质进入密封面、抽空等,会导致环表面出现径向裂纹,从而使对偶环急剧磨损,密封面泄漏迅速增加。
碳化鸨环热裂现象较常见。
(2)发泡、炭化使用中如石墨环超过许用温度,则其表面会析出树脂,摩擦面附近树脂会发生炭化,当有黏结剂时,又会发泡软化,使密封面泄漏量增加,密封失效。
(3)老化、龟裂、溶胀橡胶超过许用温度继续使用,将迅速老化、龟裂、变硬失弹。
如是有机介质则溶胀失弹,这些均导致密封失效。
凡因热损引起密封失效,关键在于尽量降低摩擦热,改善散热,使密封面处不发生温度剧变。
3、磨损失效摩擦副若用材耐磨性差、摩擦因数大、端面比压(包括弹簧比压)过大、密封面进入固体颗粒等均会使密封面磨损过快而引起密封失效。
冰机机械密封失效原因分析和处理

冰机机械密封失效原因分析和处理一、背景冰机是制作冰块的设备,一般在商业场所或家庭中常用。
在冰机的运转中,机械密封作为关键部件,起到防止冰块污染的作用。
但在长时间使用后,机械密封有可能会出现失效的情况,需要进行及时的分析和处理。
二、机械密封失效原因分析1.密封材料老化机械密封所选用的密封材料,常常会受到高温高压、腐蚀等环境的影响,长时间使用会造成老化。
密封材料老化后,导致其物理性能下降,耐磨性、密封性等都会受到影响,从而影响机械密封的性能。
2.磨损在机械密封的运转过程中,由于机械密封零件之间的相互摩擦,会产生磨损。
如果长时间没有对机械密封进行维护和保养,这种磨损会越来越严重,直到导致机械密封失效。
3.安装不当机械密封的安装对于其使用寿命也有很大的影响。
如果安装时没有按照设备的说明书操作,或者安装中出现了锅炉、错位等问题,都会导致机械密封提前失效。
4.介质不当介质(指冰机中的水或冰块)一般会对机械密封的耐磨性、耐腐蚀性造成影响。
如果介质中含有颗粒物、酸碱物质等,会对机械密封造成直接损坏,导致其失效。
三、机械密封失效后的处理方法1.更换机械密封如果机械密封失效的原因比较明确,比如密封材料老化等,可以采取更换机械密封的方法进行处理。
更换之前需要将机械密封进行彻底的检查,查看是否有其他零部件需要更换,以保证更换机械密封后的使用效果。
2.正确安装机械密封如果机械密封失效的原因是由于安装不当导致的,可以对机械密封进行重新安装。
安装时需要按照设备的说明书进行操作,避免出现安装不当的情况。
3.更换介质如果机械密封失效的原因是由于介质不当造成的,可以考虑更换介质。
更换介质前需要先将冰机中的现有介质排干净,然后再加入新的、对机械密封无害的介质。
四、结论机械密封失效是常见的问题,对于冰机的正常使用会造成很大的影响。
在使用中需要对机械密封进行定期检查和保养,及时排除问题。
若发现机械密封失效,应在更换之前对其进行认真检查,以避免造成更多的损失。
机械密封失效原因与故障分析

机械密封失效原因与故障分析(二)机械密封的故障及处理方法如下:一、机械密封的故障在零件上的表现1、密封端面的故障:磨损、热裂、变形、破损(尤其是非金属密封端面)。
2、弹簧的故障:松弛、断裂和腐蚀。
3、辅助密封圈的故障:装配性的故障有掉块、裂口、碰伤、卷边和扭曲;非装配性的故障有变形、硬化、破裂和变质。
机械密封故障在运行中表现为振动、发热、磨损,最终以介质泄漏的形式出现。
二、机械密封振动、发热的原因分析及处理1、动静环端而粗糙。
2、动静环与密封腔的间隙太小,由于振摆引起碰撞。
处理方法:增大密封腔内径或减小转动件外径,至少保证0.75mm的间隙。
3、密封断面耐腐蚀和耐温性能不良,摩擦副配对不当。
处理方法:更改动静环材料,使其耐温,耐腐蚀。
4、冷却不足或断面再安装时夹有颗粒杂质。
处理方法:增大冷却液管道管径或提高液压。
三、机械密封泄漏的原因分析及处理1、静压试验时泄漏①密封端面安装时被碰伤、变形、损坏。
②密封端面安装时,清理不净,夹有颗粒状杂质。
③密封端面由于定位螺钉松动或没有拧紧,压盖(静止型的静环组件为压板)没有压紧。
④机器、设备精度不够,使密封面没有完全贴合。
⑤动静环密封圈未被压紧或压缩量不够或损坏。
⑥动静环V形密封圈方向装反。
⑦如果是轴套漏,则是轴套密封圈装配时未被压紧或压缩量不够或损坏。
处理方法:应加强装配时的检查、清洗,严格按技术要求装配。
2、周期性或阵发性泄漏①转子组件轴向窜动量太大。
处理方法:调整推力轴承,使轴的窜动量不大于0.25mm。
②转子组件周期性振动。
处理方法:找出原因并予以消除。
③密封腔内压力经常大幅度变化。
处理方法:稳定工艺条件。
3 经常性泄漏①由于密封端面缺陷引起的经常性泄漏。
a、弹簧压缩量(机械密封压缩量)太小。
b、弹簧压缩量太大,石墨动环龟裂。
c、密封端面宽度太小,密封效果差。
处理方法:增大密封端面宽度,并相应增大弹簧作用力。
d、补偿密封环的浮动性能太差(密封圈太硬或久用硬化或压缩量太小,补偿密封环的间隙过小)。
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冰机机械密封失效原因分析和处理实用版
Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.
(示范文稿)
二零XX年XX月XX日
冰机机械密封失效原因分析和处
理实用版
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1 简介
我厂冰机是由意大利辛比隆公司设计制造
的多级离心式压缩机型号为2MCL528/1,轴端
密封采用德国伯格曼公司生产的H-D1/142-Kbl
型机械密封。
整个机械密封由一套双端面主机械密封和
一套单端面辅助机械封组成,如图19所示。
图19 机械密封结构简图
1一灯笼环,2--0形环,3一主机械密封动
环,4--0形环,5一定位套,
6一机械密封套,7一防松螺丝,8一锁紧套,9一锁紧套
双端面主机械密封动环3,由锁紧套8压紧在机械密封套6上,动环下面装有O形密封环4。
动环和轴套间无驱动销,依靠两端面压紧产生的摩擦力,使其随轴套一起转动。
为防止动环锁紧套8松动退出,锁紧套后部还设有四个周向均布的防松螺丝7。
单端面辅助机械密封环也装在机械密封轴套上,靠锁紧套9压紧。
密封油以比A腔参考密封气体压力高约0.6MPa的压力进入机械密封,之后分两路,一路通到灯笼环1与壳体形成的环形槽中,将灯笼环连同辅助机械密封静环一起推到左面位置,使动、静环工作面分开(如图中位置),这
时A、B腔就直接连通。
另一路进入主机械密封腔至。
这路油绝大郡分直接从腔至顶郡流出,作为主机械密封的冲洗和冷却用油,一小部分油由外侧静环和动环密封面流出,进入轴承箱中,而极少量油穿过内侧静环和动环密封面流入B腔;同工艺气体混合,这部分油又流入A腔,从A腔下部排出,经油气分离器后排入污油脱气槽,在脱气槽中被加热,脱除氨气,再流回主油箱循环使用。
辅助机械密封仅在停密封油时才投入正常工作。
这时灯笼环在左面气体压力和静环弹簧推力作用下,克服O形环阻力,被推到右面位置,动、静环工作面接触。
这样主、辅机械密封动、静环密封面均在弹簧力作用下紧密贴
合,起密封作用,有效地保证了在停密封油期间,机械密封也能起到可靠的密封作用。
2 机械密封第一次泄漏原因分析和处理
1994年10月份年度大修时,采用进口备件,更换了动、静环和O形环,但刚开车两天就发现主油箱中进氨,油氨味极大。
为查找泄漏源,我们首先分析了主油箱中油被氨污染的可能原因:一是污油脱气槽工作情况不好,未能把流到A腔油中混入的氨气脱净,带入主油箱里;二是机械密封泄漏,氨气漏入轴承箱里,随润滑油进入主油箱中。
在现场我们检查了油气分离器、污油脱气槽等工作情况都正常,说明主油箱油中氨来自机械密封。
于是仔细检查轴端密封系统,发现
压缩机两端密封冲洗油回油温度有明显差异,经实测压缩机自由端回油温度远低于正常值和检修后驱动端值,见表14“(供油温度约50℃)。
根据这一特点,我们判断自由端主机械密封动环3已不随轴套同步转动,并且转速大大低于轴转速。
由于动、静环间相对旋转速度降低,密封面所产生的摩擦热也减少,相应在同样流量下密封冲洗油回油温度也降低。
主机械密封动环同轴套发生相对转动,必然导致动环下面的O形环4磨损失效,使工艺气体沿动环同轴套的径向缝隙漏出,进入轴承箱,部分氨气溶解于油中。
由于这部分油直接流回主油箱,所以就污染了整箱润滑油。
经分析,造成
主机械密封动环相对轴套转动的因素有两个,一是组装时动环锁紧套8未紧到位或预紧力太小,二是组装时已将动环压紧,但防松螺丝7未拧紧,在运行中锁紧套8松动退出。
1月14日因燃气轮机故障,全厂联锁停车,趁此机会对氨压缩机进行抢修。
为慎重起见,同时整体更换了两端机械密封。
由于此时润滑油破乳化时间已达77min,接近标准规定的80min的换油指标,于是一起更换了压缩机用油。
1月17日解体换下的机械密封,发现自由端主机械密封动环锁紧套的四个防松螺丝7均未拧紧,锁紧套8已松动退出。
动环同定位套5轴向间隙约3mm,动环可以在轴套上自由灵活地转动和轴向窜动,动环下面O形环4已被磨得同
槽平,不起密封作用。
动环定位套5两端面、动环锁紧套8内端面都过热变色,且有相互摩擦、挤压造成的毛刺和刃口。
解体驱动端机械密封时,拆开外壳后,取出机械密封轴套组件。
经检查主机械密封动环3固定很好,因此未对轴套上零部件作进一步解体。
3 机械密封第二次泄漏原因分析和处理
抢修后开车,开始机械密封运行情况良好,但一星期后,主油箱油中开始有氨味,分析油中氨含量和油破乳化时间也逐渐增加。
仔细检查污油分离与脱气部分,工作均正常,说明机械密封又发生了泄漏。
检查密封油供油压
力、流量等都在正常范围内。
测量密封冲洗油回油温度,驱动端77℃,自由端79℃,也在正常范围内,并且两端基本相等,因此可排除类似故障原因。
我们认真研究了机械密封的结构,列出其可能引起泄漏的各种原因,并根据上次抢修及机组实际运行情况,逐项进行了分析排除。
最后,将疑点集中在主机械密封动环下面O形环4上。
经计算,正常转油润滑,但坯会产些丈壹热量,搪动不噩,废裙席。
从正积运行对密封坤d6肿田油温度近80℃看,动环实际温度要远高于100℃。
经查,目前备件用于此处O形环材质同用于机械密封其他部位的O形环材质一样,都是丁腈橡胶,而此类橡胶适用温度范围为130℃以下,因而满足不了该处高温的要求,
工作时间稍长,就会老化失效。
这也同刚开车阶段不漏,而后来泄漏的实际情况相符。
为验证此判断,我们又于1月30日解体了上次换下的、但未进一步解体的驱动端机械密封轴套组件,发现双端面动环下面O形环变硬、变脆、失去弹性,已开始碳化。
同时在库房查找了用剩的机械密封随机备件,发现还剩两个用于主机械密封动环下面的O形环,同目前进口的O形环相比,外形尺寸虽差不多,但使用材料却明显不同。
原随机备件在选材上就考虑到了该处温度较高的工作条件,选择耐高温材料,用氟橡胶O形环外包氟化乙丙烯制成。
联想到第一次机械密封泄漏,实际上即使双端面动环锁紧套不松动,也会发生泄漏,只
安全示范文本文件编号:YF-ED-J9346不过锁紧套松动退出,引起动环相对轴套发生转动和轴向窜动,加速了其下部O形环4的失效过程。
2月25日,利用其他原因停车的机会,对氨压缩机进行了第二次抢修,并将换下的机械密封当场进行解体。
解体发现,两端主机械密封动环下O形环4均同1月30日解体驱动端机械密封时一样,已经失效,起不到应有的密封作用。
检查动静环和其他辅助密封件,都无明显缺陷。
主机械密封动环下O形环用特制O形环备件,重新组装两套机械密封,装到压缩机上,开车后运行状况良好。
第2页。