提高白云石配比对烧结生产的影响
煅烧白云石的矿物表面改性及其对烧结性能的影响

煅烧白云石的矿物表面改性及其对烧结性能的影响煅烧白云石是一种常见的矿物矿石,其烧结性能对于其应用价值具有重要影响。
由于白云石的化学成分和晶体结构的特殊性,其表面改性可以有效改善其烧结性能,提高其应用领域的广度和深度。
本文将探究煅烧白云石的矿物表面改性及其对烧结性能的影响。
煅烧白云石的烧结性能主要体现在其煅烧后的物理和化学性质上。
煅烧是将白云石加热至较高温度,使其发生结构和性质的变化的过程。
在煅烧过程中,白云石的晶体结构发生变化,结晶度增加,晶格畸变减小,晶粒尺寸变大。
同时,白云石的化学成分也会发生改变,例如氧化物浓度的变化等。
这些变化直接影响了白云石的物理性质和化学性质,进而影响了其烧结性能。
为了改善煅烧白云石的烧结性能,可以通过对其表面进行改性来实现。
表面改性是指通过给白云石的表面引入新的材料或改变表面化学状态,以改善其物理和化学性质。
表面改性可以通过多种方法实现,如化学改性、物理改性和生物改性等。
化学改性是常见的表面改性方法之一。
通过在煅烧白云石表面涂覆一层化学改性剂,可以改变其表面化学成分,增加其与其他材料的粘接性,从而提高烧结性能。
例如,可以在白云石表面涂覆一层硅酸盐改性剂,通过与白云石表面形成化学键,增加其烧结温度和烧结密度,从而提高其力学性能。
物理改性也是一种常用的表面改性方法。
物理改性可以通过改变白云石表面的形貌和结构来实现。
例如,可以利用高能球磨技术,将白云石粉体球磨成较小的颗粒,并增加表面的粗糙度。
这样一来,煅烧后的白云石颗粒之间的接触面积增加,从而提高了烧结性能。
此外,通过在煅烧前在白云石表面形成一层陶瓷涂层,也可以改变表面形貌和结构,从而提高白云石的烧结性能。
生物改性是一种新兴的表面改性方法。
生物改性利用生物体或其代谢产物对白云石表面进行改性,从而实现烧结性能的改善。
例如,可以利用微生物或其代谢产物在白云石表面形成生物矿化层,使白云石颗粒之间的接触更加紧密,从而提高其烧结性能。
添加蛇纹石和白云石对烧结矿产质量影响的研究

是[12 ] :首先 ,白云石在烧结过程中的分解是吸热
降低 。而配加蛇纹石时 ,由于蛇纹石主要组成
反应 ,所需燃料用量稍高 ,烧结温度和高温保持
为 MgO 和 SiO2 , 其加入不仅带入活性较高的
时间也稍长 ,否则 ,对分解后的 MgO 矿化不利 ,
MgO ,使之易与其它组分形成化合物 , 改善了
312 配加白云石对烧结矿质量的影响 当烧结矿碱度为 213 、混合料水分 913 %、焦
粉用量 317 %时 , 采用加白云石调整烧结矿的 MgO 含量 ,其烧结矿产质量指标见表 6 。
由表 6 可见 ,随白云石用量提高 ,烧结矿的 铁品位降低 ,且转鼓指数明显降低 。当白云石 用量从 0 %提高到 8103 %时 ,铁品位从 5911 % 降低 到 57131 % , 转 鼓 指 数 从 64142 %降 低 到 61107 %。单独配加白云石时 ,随白云石含量提 高 ,烧结速度 、利用系数和成品率有提高的趋 势 。在配加白云石的同时配加蛇纹石 ,无论烧
挥发分 1185
Ig 82156
3 结果与讨论
表 4 焦粉灰分的化学成分 ( %)
Fe2O3 4155
SiO2 Al2O3 CaO MgO P
S 合计
6138 4181 0186 0119 01038 0139 17144
A 矿 4 、球 团 返 矿 平 均 粒 度 分 别 为 4128 mm 、4127 mm ; 其 它 粉 矿 的 平 均 粒 度 为 2 ~ 3 mm 左右 。粉矿中 , - 015 mm 粒级含量以巴南 矿和库矿较多 ,分别为 51125 %和 34162 % ,制粒 时该粒级是良好的粘附料 。B 矿 1 和 B 矿 2 的 - 01074 mm 粒 级 含 量 分 别 为 82180 %、 64160 % ,B 矿 1 粒度较细 ,适量配入可作为烧结 制粒小球的粘附料 。
添加剂改善白云石耐火材料烧结性能的研究

炉、 电炉炼 钢 、 连铸 中间包 、 炼炉 , 精 特别是 在冶 炼洁净 钢 特殊 钢方 面起 着 重要 作 用 , 外代 替镁 铬 砖 使用 还 另 可 以消 除铬离子 污染 , 在环境 保 护上也 具有 十分重要 的 意义[ ] 1。 虽然 白云石 系列 耐火材 料具 有显著 的优 良特性 , 但在 使用 过程 中 由于 C O 易与水 反应 , a 生成 C ( a OH) , 在 E O ] 向产 生膨胀 , Mg C O材 料粉化 , 钙砖 因此 出现裂纹 或开 裂 , 其在 实 际生产 与应用 过程 中 O 1方 使 O— a 镁 使 受 到一定 的影 响 , 因此 , 目前 国 内外 有关 白云石 系列 耐火 材料 的研究 主要 集 中在 提高 其烧结 性能从 而 改善其 抗 水化性 能方 面[ 。 3 ]
Ab t a t s r c : Th h e d iie : e ,Z O2 Ti ’ fet o te sn eig c p bl y o h oo t erco y et rea dtv s F 2 03 r , O2 Sefcst h itrn a a it ft ed lmierfat r i
Re r c o i s b h d tv s f a t r e y t e Ad ii e
H UlJi nq u a — i
( i a Tru p n e n t n lE g n e ig Co Ch n i m h I t r a i a n i e rn ,L d, h n h i 0 0 3, ia o t S a g a 0 6 Ch n ) 2
摘 要 : 研 究 F 。 r 2TO 三种添加剂对 白云石耐火材料烧 结性 能的影响 。结果表 明, F2 。 eO 、 O 、围 内、 r 微 粉 的掺 入 量 O 15 范 围 内、 i 微 粉 的掺 入 量 O 范 围 内 , 着微 粉 掺 入 量 的 增 加 , ~ ZO2 ~ .% TO2 ~2 随 镁
煅烧白云石的工艺参数优化及影响因素分析

煅烧白云石的工艺参数优化及影响因素分析白云石,又称大理石或大理石石灰岩,是一种常见的建筑材料和装饰石材。
在将白云石用于建筑或装饰行业之前,需要经过一系列工艺步骤,其中最重要的过程之一就是煅烧。
煅烧是指将白云石在高温下进行加热,在此过程中发生化学反应,使石材产生颜色变化及改善物理性能的方法。
本文将对白云石的工艺参数优化以及影响因素进行分析。
煅烧白云石的目的在于改变其颜色、提升硬度和耐久性,以满足建筑或装饰方面的需求。
工艺参数的优化非常重要,因为它直接影响到石材的质量和性能。
下面将对影响煅烧效果的主要因素进行探讨。
首先,煅烧温度是影响石材质量的重要因素之一。
通过调整煅烧温度,可以使白云石发生颜色变化,并且产生不同的物理性能。
一般来说,较高的煅烧温度可以增加石材的硬度和耐久性,但同时也会增加能耗和生产成本。
因此,在确定煅烧温度时,需要综合考虑质量要求和经济效益,并进行实验验证以确定最佳温度范围。
其次,煅烧时间是影响石材质量的另一个重要因素。
过长或过短的煅烧时间都会导致石材质量下降。
煅烧时间过长,可能导致白云石中的矿物质过度变质,影响石材的外观和性能;而煅烧时间过短,则可能无法完全改变石材的颜色和物理性能。
因此,需要通过试验和实践来确定最适宜的煅烧时间范围,以保证石材质量的稳定性和一致性。
此外,煅烧气氛也是影响石材质量的重要因素之一。
一般而言,煅烧过程中需要提供适当的气氛环境,以控制石材中的化学反应。
在煅烧过程中,氧化性气氛和还原性气氛都可能用于不同的煅烧效果。
氧化性气氛可以使白云石产生各种不同颜色的变化,而还原性气氛可以提高石材的硬度和耐久性。
选择合适的煅烧气氛需要根据具体需求和实际情况作出调整。
此外,煅烧速率也是影响石材质量的因素之一。
过快的煅烧速率可能导致石材内部温度不均匀,从而产生开裂或其他质量问题。
因此,为了保证石材的质量和一致性,控制煅烧速率是十分重要的。
最后,煅烧白云石的影响因素还包括石材的化学成分、结构特性、初始状态等。
关于白云石的煅烧与生产与性能介绍

关于白云石的煅烧、生产与性能介绍白云石的烧结是非常困难的,纯的白云石烧结温度极高(1900~2000℃)。
白云石难于烧结的原因主要有三:其一,白云石的煅烧产物CaO和MaO都是高熔点氧化物,低温下不可能将它们烧结至高密度;其二,在通常烧结温度下,MgO-CaO二元系中不存在MgO与CaO的化合物,CaO与MgO的固溶量也极为有限,而且Ca2+在MgO中和Mg2+在CaO 中的扩散系数均很小,低于1900℃下不可能通过固相扩散使CaO与MgO的混合物致密化;其三,白云石煅烧后形成团聚结构,烧结理论表明仅靠固相扩散不可能使具有团聚结构的坯体烧结致密。
致密的白云石砂对白云石质和白云石-碳质耐火材料的抗水化能力和抗渣侵蚀性都是十分重要的。
为了促进白云石的烧结,人们采取了很多措施,归纳起来可以分为三类:一是采用1900~2000℃的超高温烧结;二是采用先轻烧,经水化再死烧的二步煅烧工艺;三是采用添加物促进其烧结。
前一种措施由于受设备条件的限制,其应用受到一定影响。
采用何种烧结工艺,主要取决于白云石原料的特性及对白云石砂的使用要求。
白云石的结晶尺寸会影响烧结过程,但白云石的颗粒尺寸对烧结的影响是主要的。
白云石的二步煅烧二步煅烧工艺是生产高纯度高密度镁砂时常用的工艺方法。
对白云石而言,二步煅烧对降低白云石的烧结温度和提高白云石砂体积密度的作用也是非常有效的,见表3-5-6。
白云石经1000℃左右轻烧后分解为CaO和MgO,物料比表面积增大,晶格缺陷多,增大了烧结的推动力。
但是,轻烧白云石仍保留原母盐一一白云石的颗粒形貌(即团聚体)结构疏松,含有大量气孔。
轻烧白云石中的气孔有两种类型:一是团聚体内MgO和CaO粒子围成的小气孔(半径为0.01~0.08pm),二是团聚体之间围成的大气孔(半径为0.08~4.0μm)。
气孔阻碍了白云石的烧结,须设法破坏团聚体。
白云石轻烧后的细磨及水化均能有效地破坏团聚体,使白云石易于烧结,这是二步煅烧工艺能降低白云石烧结温度的原因。
白云石粉在烧结过程中的应用调整策略

白云石粉在烧结过程中的应用调整策略通过对烧结过程白云石粉理论配料计算的研究,作为一种降低烧结溶剂成本的方式,并结合实际生产过程变化,指出白云石石粉替换高镁粉的意义和效益。
标签:白云石粉;理论计算;效益;指导1 前言随着钢铁企业利润空间进一步压缩,甚至采用一些倒退的工艺控制方式,来换取较宽裕成本的空间,成为目前部分钢铁企业的主流降本增效措施。
经过前期的研究和分析,在烧结配料过程配加入白云石粉主要理论盲区在于燃料消耗的控制和烧结矿粒度、转鼓的控制。
龙钢公司炼铁厂400m2烧结机于2015年10月开始使用白云石粉代替部分高镁粉灰进行试验性生产,运行至今降本效果较明显,烧结矿质量无大幅波动,具体情况如下分析:2 配加方案及实验结果2.1 理论计算2.1.1 熔剂方面的计算EXCEL布局策划:按顺序A、B、C、D、E、F列,第1行为项目(CaO、MgO、SiO2、R、有效CaO)、第2行为高镁粉灰成分(51.00、30.58、3.29、1.75、45.24)、第3行为高钙粉灰成分(86.55、2.28、1.80、1.75、83.40)、第4行为白云石粉成分(30.41、19.79、4.06、1.75、23.30),计算办法如下:有效CaO含量为去除熔剂中SiO2含量与烧结矿R控制倍数关系后的数值,公式核定为:有效CaO=熔剂CaO含量-R控制×熔剂SiO2含量。
龙钢公司周边石粉厂均生产高镁粉灰和高钙粉灰,汽车拉运白云石粉过程中存在交叉现象,导致白云石粉分析样波动较大,指导生产存在波动,此处仅作理论计算。
为确保烧结矿R和MgO含量稳定,首先要稳定配料中高镁粉灰与白云石粉转换期间熔剂中CaO和MgO含量,核定公式如下:Ⅰ利用白云石粉和高钙粉灰替换1t高镁粉灰公式为:高钙粉灰=(F2×C4-C2×F4)/(F3×C4-C3×F4)①白云石粉=(F2×C3-C2×F3)/(F4×C3-C4×F3)②高镁粉灰=①+②③Ⅱ利用高镁粉灰和高钙粉灰替换1t白云石粉公式为:高钙石粉=(F4×C2-C4×F2)/(F3×C2-C3×F2)①高镁石粉=(F4×C3-C4×F3)/(F2×C3-C2×F3)②白云石粉=①+②③根据熔剂实际质量数据,带入公式后计算得:1t高镁粉灰=1.53t白云石粉+0.11t高钙粉灰;1t白云石粉=0.65t高镁粉灰-0.07t高钙粉灰。
职业技能鉴定配料工高级工试题题库及答案

职业技能鉴定配料工高级工试题题库及答案一、选择题精矿烧结应从强化_______入手。
A. 料温B. 水分添加C. 制粒D. 混匀C不同的烧结料,其适宜的水分是不一样的,一般物料 所需水分大。
A. 粒度细B. 粒度粗C. 密度大D. 密度小A混合料中个组分之间比重相差太大时,对混匀制粒 。
A. 有利B. 不利C. 不影响B下列属于碱性熔剂的是 。
A. 石英B. 橄榄石C. 白云石D. 32O AlC烧结生产中水分开始蒸发是在 。
A. 干燥带B. 预热带C. 燃烧带D. 烧结矿带B目前,我国大中型烧结厂使用的点火器类型主要是 。
A. 气体燃料点火器B. 液体燃料点火器C. 固体燃料点火器A小球烧结要求混合料适宜的粒度范围是 。
A. 0~10㎜B. 3~8㎜C. 5~10㎜D. 5~15㎜B能源可分为一次性能源和二次能源, 为一次能源。
A. 煤B. 电C. 煤气D. 蒸汽A下列矿种冶炼性能较好的是 。
A. 磁铁矿B. 赤铁矿C. 褐铁矿D. 菱铁矿B在生产中下列熔剂使用效果最好的是 。
A. 生石灰B. 石灰石C. 消石灰A配料过程中增加氧化铁皮量会引起 。
A. 烧结矿成本升高B. FeO 升高C. 返矿升高B下列物料性质不影响一次混合混匀效果的是 。
A. 物料比重B. 物料粒度C. 物料含铁量C循环返矿量不会影响的指标是 。
A. 能耗B. 质量C. 作业率C烧结过程中配加白云石,烧结矿FeO 含量 。
A. 升高B. 降低C. 不变B烧结矿FeO 含量随碱度上升 。
A. 升高B. 不变C. 降低C从某种程度上说,混合料造球的目的是为了减少 粒级含量。
A. 0~3㎜B. 0~5㎜C. >8㎜A矿石经过 以后,得到两种产品:精矿和尾矿。
A. 采矿B. 选矿C. 筛分B反映烧结机生产率的指标是 。
A. 台时产量B. 出矿率C. 利用系数C混合料的水分适宜时,直观色泽 。
A. 变深B. 变浅C. 均匀D. 不均匀C还原性最差的是 烧结矿。
烧结添加轻烧白云石的实验研究及生产应用

2007年6月第15卷第3期河南冶金眦NANMETAU.URGYJun.200r7V01.15No.3烧结添加轻烧白云石的试验研究及生产应用陈伟张红丽陈旋苏哲学(安阳钢铁集团有限责任公司)摘要介绍了烧结配加轻烧替代高镁粉作烧结矿Mgo熔剂添加剂的实验室试验和工业生产情况。
试验和工业生产结果表明,在安钢原料工艺条件下,轻烧白云石和高镁粉相比,轻烧白云石是—种比溅的烧结矿MgO熔剂添加剂。
关蕾诃轻烧自云石烧结矿试验生产SDlTERE】|蹬咂Rn佃NTANDP】队如IUCTIONABoU.rT耻U[GHTC00KDOLOM盯飞ChenWei撕tlo,嗜tiChenXuanSuzll既∞(AnyangIron&SteelGroupCo.,Ltd)ABSTRACT11}lj8textintroducedthelaboratory曲tperhnentalandindustrialproductionsituationabo.ttightcookdolo-mite、highmagnesiumpowderetcM:90solventadditiveinsinter.Thetestandindustrializ眦luctionresult8hOW,inAnYanss渊l掰nuttertalsprocesscondition,1iglltcookdolomiteis暑kindideal8interM90mlventadditive,∞ml搬edwithdolomiteandlightcookdolomite.圈时WORDStightcookdolomitesinter甑peri叫斌l础ction0前言近几年来,随着我国钢铁产量的大幅度增长,对铁矿石的需求量迅猛增加,国内铁矿石供应不足的问题日显突出,我国钢铁工业对进口铁矿石的依存度越来越高。
国外铁矿石资源储量丰富、品质优良,价格也较国内精矿便宜,因此大量使用进口铁矿石是安钢发展的必然选择。
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烧结提高白云石配比试验效果分析
魏愈宋
2006年4月1日,烧结厂按照公司高MgO试验的统一安排,将白云石配比由原来的1.8%提高到4%,4月8日根据生产要求白云石配比调整为3.5%。
针对白云石配比调整前后烧结的生产实际及指标变化情况,进行试验总结。
一、试验期前后原料配比情况
表1 试验期前后原料配比情况
二、提高白云石配比对烧结矿产、质量指标的影响
试验条件:烧结矿碱度为1.7。
影响因素:
A、老系统2#、1#机分别于3月27日和4月6日全密封技术改造完成开始投入使用;130烧结机4月8日全密封技术改造完成开始投入使用。
B、130烧结机系统3月份进行增效剂的开发试用与对比试验。
表2 白云石配比对130m2烧结机产、质量指标的影响
表3 白云石配比对老系统烧结机产、质量指标的影响
由表2、表3可见,白云石配比提高到3.5~4%后:
1、新、老系统烧结矿转鼓指数与3月份相比均降低约1~1.8%。
而130m2烧结机转鼓指数与2006年1、2月份相比降低约2.1%(因3月份进行增效剂的开发试用与对比试验,转鼓指数有所降低),降低的幅度更大;
2、内部返矿率提高1~1.5%,外部返矿率较3月份提高1%、较1、2月份提高1.5%,较05年提高2.7%。
而白云石配加3.5%时由于全密封及烧结混匀料烧结性能变化等因素的影响,内、外部返矿率明显降低;
外部返矿率新、老系统分开:
130m2烧结机系统外部返矿率由于成4#电子秤校称及全密封技术的应用影响,没有反应出实际的变化情况。
3、利用系数,排除全密封、烧结矿送料情况、烧结机开、停机及原料烧结性能变化等因素的影响,利用系数略有降低。
从以上数据及分析来看,提高白云石配比后,烧结矿的强度明显降低。
提高白云石配比使烧结矿强度降低的原因是:首先,白云石配比提高后,烧结温度必须有所提高,高温保持时间也需延长,所需燃料用量稍高,否则,对分解后的MgO矿化不利,会出现大量未反应的MgO 颗粒被烧结过程中生成的铁酸镁(MgO·Fe2O3)液相所胶结;其次,白云石与硅酸盐矿物常混在一起,生成镁橄榄石和钙铁橄榄石,其结晶细小,
一般以玻璃相的物相存在,而玻璃相中的微细裂纹有损烧结矿的强度;其三,提高白云石配比后,烧结矿中玻璃相数量增加,铁酸钙数量减少,不利于烧结矿质量的提高。
三、提高白云石配比对烧结矿固体燃料消耗指标的影响
3月份烧结矿的固体燃料消耗为51.12Kg/t(按入炉烧结矿计算),而提高白云石配比后,入炉烧结矿固体燃耗为53.60 Kg/t,固体燃耗增加2.48Kg/t,烧结矿化学成份中FeO提高了2~3%。
其中老系统固体燃耗增加0.94(Kg/t),130系统固体燃耗增加
3.67(Kg/t)。
四、提高白云石配比对烧结矿成本的影响
(一)直接影响部分
1、固体燃料增加2.48 Kg/t,提高烧结矿成本1.24元/吨。
2.48*0.5=1.24(固体燃料按每吨500元计算)
2、白云石单耗上升,提高烧结矿成本9.746元/吨。
3月份白云石单耗为22.55Kg,试验期间单耗为46.32Kg,白云石价格按410元/吨计算。
(46.32—22.55)*0.41=9.746元
3、生石灰单耗下降,降低烧结矿成本4.706元/吨
3月份生石灰单耗为87.07Kg,试验期间单耗为67.46Kg,生石灰价格按240元/吨计算。
(87.07—67.46)*0.24=4.706元
(二)间接影响部分
烧结矿返矿率提高、强度降低、产量下降等因素间接影响烧结矿成本部分,无法进行确切计算。
因此,白云石配比提高后,不计间接影响部分,烧结矿吨矿成本增加6.28元/吨。
五、结论
白云石配比由 1.8%提高到 3.5~4%后,对烧结矿的产、质量指标及成本指标影响较大。
烧结矿的强度明显降低,返矿率提高,产量有所降低,烧结矿吨矿成本增加6.28元以上。
因此,我厂采用提高白云石配比生产高MgO烧结矿对烧结生产是不利的,要结合炼铁和炼钢的生产效果和效益情况作综合评价,最终确定提高白云石配比试验的结果。