脱硝培训学习总结
SNCR脱硝培训资料

SNCR脱硝系统的常见故障及排除方法
故障1
氮氧化物排放超标
原因
可能是由于氨水供应量不足、循环液温度过高或 喷枪堵塞等原因导致。
排除方法
增加氨水供应量、降低循环液温度或清洗喷枪等 。
SNCR脱硝系统的常见故障及排除方法
未反应的尿素溶液回收利用
脱硝反应产生N2和H2O,同时减少 NOx排放
废气进入余热回收系统
废气通过反应器喷入尿素溶液(SNCR 反应)
控制原理及主要控制参数
控制原理
通过调节尿素溶液的流量、温度、压力等参 数,控制SNCR反应的效率和NOx排放水平 。
主要控制参数
尿素溶液流量、温度、压力、反应器内废气 流速、废气温度、氨氮摩尔比等。
SNCR脱硝系统的环保措施及排放标准
环保措施
为减少SNCR脱硝系统对环境的 影响,应采取相应的环保措施, 如安装除尘器、减少废气排放等
。
排放标准
SNCR脱硝系统的排放应符合国 家或地方的相关排放标准,确保
废气排放符合环保要求。
环保监测
定期对SNCR脱硝系统的排放进 行监测,确保废气排放符合标准 ,并对不合格的排放进行整改和
SNCR脱硝系统的安全防护措施
安全防护设施
为确保SNCR脱硝系统的安全 运行,应设置相应的安全防护 设施,如防爆装置、安全阀、
压力容器等。
操作规程
制定并执行严格的SNCR脱硝系统 操作规程,确保员工熟悉并遵守相 关规定,防止误操作导致的事故。
安全检查
定期对SNCR脱硝系统进行安全检 查,及时发现并消除安全隐患,确 保系统的稳定性和安全性。
脱硝工作总结

脱硝工作总结
脱硝工作是环保领域中非常重要的一项工作,它能有效降低大气中的氮氧化物
排放,减少对环境和人体健康的影响。
在过去的一段时间里,我们团队在脱硝工作中取得了一些成果和经验,现在我将对这些工作进行总结。
首先,我们在脱硝工作中采用了先进的脱硝技术,包括选择性催化还原(SCR)和非选择性催化还原(SNCR)等方法。
通过这些技术,我们成功地将燃煤电厂和
工业生产中产生的氮氧化物排放降低到了国家标准以下,为改善大气环境做出了贡献。
其次,我们注重了脱硝设备的运行和维护。
我们建立了一套完善的设备管理体系,定期对脱硝设备进行检查和维护,确保其正常运行。
同时,我们还加强了对操作人员的培训,提高了他们的技术水平和安全意识,保障了脱硝设备的安全运行。
此外,我们还加强了脱硝工作的监测和评估。
我们建立了一套科学的监测体系,对脱硝效果进行实时监测和评估,及时发现问题并进行调整。
通过这些监测和评估,我们不断优化了脱硝工作的流程和技术,提高了脱硝效率和效果。
总的来说,我们在脱硝工作中取得了一些成果和经验,但也存在一些问题和挑战。
未来,我们将继续努力,不断改进脱硝工作的技术和管理,为保护环境、改善空气质量做出更大的贡献。
希望通过我们的努力,能够为美丽的地球环境贡献一份力量。
脱硝培训资料(2)

2.锅炉跳闸后SCR烟气脱硝系统的停止
• 如果SCR烟气脱硝系统正常运行中锅炉跳闸,则氨 量需求信号值自动变为“0”。制氨系统接到此信号 后,自动关闭氨管线上的阀门,直到下次系统起动时, 手动将出口NO含量操作端设定在要求值后,此阀门 再次自动打开。在锅炉跳闸时,SCR脱硝系统的手动 关闭系统必须在锅炉停止运行后才能够操作,这样会 有一些氨气残留在催化剂模块中。此时,一般不采用 吹灰程序来吹扫SCR烟气脱硝系统,也不能采用空气 吹扫。在这个阶段,禁止打开SCR反应器上的人孔或 观测孔,以防止空气进入SCR反应器,导致催化剂模 块中的未完全燃尽颗粒燃烧,造成火灾。在催化剂温 度降到150℃ 以前或降到60~70℃以前,应尽快恢 复锅炉运行。
• 手动时,运行人员通过操作器直接 控制氨气流量调节阀开度,改变喷氨 流量,使反应器出口NOx浓度等于给 定值,保证脱硝效率,此时自动系统 处于跟踪状态,氨气流量调节器(副调) 的输出跟踪自动/手动切换器的输出, 反应器出口NOx浓度调节器(主调)的 输出跟踪氨气流量测量值与基本氨气 流量信号的差。
图1 液氨蒸发器水温控制系统
三、氨气缓冲罐氨气压力控制
•
该控制系统的主要任务就是完成使氨气缓冲罐氨
气压力保持恒定(0.2MPa)的调节任务,其控制原理
如图2。该控制系统也是单回路控制系统,氨气缓冲
罐氨气压力为被调量,液氨蒸发器进口液氨调节阀开
度为调节量。自动时,氨气缓冲罐氨气压力测量值与
给定值进行比较,其偏差送入PI调节器,PI调节器的
• 自动时,经过反应器进口氧气浓度计算后的反应器 进口NOx浓度和烟气流量的乘积产生NOx流量信号, 此信号乘上所需NH3/NOx摩尔比就是基本氨气流量 信号,该信号作为主动流量送到氨气流量调节器(副 调),与喷氨流量测量值进行比值调节(粗调),调节过 程结束后,若反应器出口NOx浓度与其设定值不相 等,则反应器出口NOx浓度调节器(主调)根据其入口 偏差进一步修正NH3/NOx摩尔比(细调),改变喷氨 流量,使反应器出口NOx浓度等于给定值,保证脱 硝效率。
电厂脱销培训—脱硝原理及分类

电厂脱销培训—脱硝原理及分类
烟气脱硝技术按照其作用原理不同,主要分为催化剂还原、吸收和吸附三类,按照工作介质不同可分为干法和湿法两类。
由于NOx与SO2相比,缺乏化学活性,难以被水溶液吸收。
干法催化还原脱硝技术一般采用含有氨基的还原剂,与NOx反应生成N2和H2O,脱销副产品无害和便与处理。
而湿法脱销装置庞大,反应装置的防腐、副产品处理较难,技术尚未成熟应用。
目前,大规模工业应用的脱销技术为:选择性催化还原(SCR)以及选择性非催化还原(SNCR)。
一、选择性催化剂还原法(SCR)指在一定的温度和催化剂的作用下,以液氨或尿素作为还原剂,有选择地与烟气中的氮氧化物反应生成无毒无污染的氮气和水。
SCR脱销工艺采用催化剂使氮氧化物发生还原反应,反应温度较大低(300-450℃),其方法是将还原剂喷入装有催化剂的反应器内,烟气通过催化剂与之发生化学反应进行脱销。
此工艺的效率可达90﹪以上,是目前国内外应用最多,技术最成熟的一种烟气脱硝技术。
其工艺流程为:锅炉→省煤器→脱销反应器→空气预热器→除尘器→脱硫装置→引风机→烟囱
二、选择性非催化剂还原反应(SNCR)是一种不用催化剂还原氮氧化物的方法。
把含有NH X 基的还原剂(如氨气、氨水、尿素等)喷入炉膛温度为800-1200℃的区域,随后
NH3与烟气中的NOx进行SNCR反应生成N2从而减少烟气中的NOx排放。
此工艺脱销率在40-60﹪之间,效率较低。
SCR与SCNR技术比较如下表。
脱硫脱硝岗位班组工作总结

脱硫脱硝岗位班组工作总结
脱硫脱硝岗位是工业生产中关键的环保岗位,其工作内容主要是通过化学反应将燃煤、燃油等燃料中的硫氧化物和氮氧化物转化为无害物质,以减少对大气环境的污染。
作为脱硫脱硝岗位的一员,我们班组在过去一段时间里取得了一些成绩,也积累了一些经验,现在我来总结一下我们的工作。
首先,我们班组在工作中始终坚持安全第一的原则。
脱硫脱硝设备操作涉及到一定的化学反应和高温高压等因素,存在一定的安全风险。
因此,我们班组严格执行相关安全操作规程,加强安全教育培训,确保操作人员的安全意识和安全技能。
同时,我们还建立了健全的安全检查和隐患排查机制,及时发现和解决安全隐患,确保了工作的安全进行。
其次,我们班组在工作中注重团队合作。
脱硫脱硝设备的运行需要多个岗位的协同配合,我们班组在日常工作中加强了与其他岗位的沟通和协作,形成了良好的工作氛围。
在设备运行过程中,我们能够及时响应各种异常情况,协调各个岗位的工作,保障设备的正常运行。
最后,我们班组在工作中不断总结经验,提高工作效率。
我们定期开展工作总结会议,分享工作中的经验和教训,不断改进工作方法和技术,提高了工作效率和设备运行稳定性。
同时,我们还积极参加相关技术培训和学习,不断提升自身的专业水平,为更好地完成脱硫脱硝工作提供了保障。
总的来说,我们班组在脱硫脱硝岗位工作中取得了一些成绩,但也存在一些不足之处。
我们将继续努力,不断提高自身的技术水平,保障设备的正常运行,为环保事业做出更大的贡献。
脱硫脱硝应知应会培训

4.洗涤塔内液位降低到低-低液位自动跳闸关闭再循环泵(P-5001A/B/C)原因有哪些? 补给新水不足或来自滤清模块循环箱到(T-5001)底部容器的流量不足 新水系统中断,补水控制阀故障关闭长时间没有处理 液位控制器出现故障 管道,泵或喷嘴泄漏 新水加压泵故障或自停
5.洗涤塔内的高-高温联锁原因有哪些? 洗涤塔底温度热偶出现故障、失灵 管线结垢,泵叶轮磨损严重,造成温度升高,到激冷喷嘴的水量不足 激冷喷嘴入口阀关闭,或喷嘴堵塞 循环泵故障 洗涤塔液位低造成泵自保停止运行 新水长时间中断
氨蒸发器 (H-5102)
压力
氨蒸发器 (H-)
水浴温度
洗涤塔温度
洗涤塔塔底 液位
单位 %(v/v)
MPa MPa
MPa
℃
℃ ℃ %(v/v)
仪表位号 LI-5101 PI-5101
PI-5102
指标 20~80 ≤1.2
0.2~0.8
PI-5103
0.2~0.8
分级 分厂级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级
二、质量环保指标
名称
脱硫单元出 口烟气
项目 颗粒 硫氧化物
氮氧化物
单位 mg/Nm3 mg/Nm3
mg/Nm3
取样位号
出口烟气取 样点
PH
—
烟气脱硫
废水
化学耗氧量 (COD)
mg/l
废水出装置 口
悬浮固体颗 粒(TSS)
mg/l
指标 <50 <200 <200 6~9
3.为何要定期切换洗涤塔循环泵,以及对部分管道定期清洗? 由于液体中包含有较多的悬浮固体。悬浮固体会在流速低或不通的
脱硫脱硝学习总结
脱硫脱硝学习总结为了提高脱硫脱硝系统运行管理水平,保证锅炉的安全稳定运行,从5月份开始对锅炉脱硫脱硝系统进行整体的技术改造,改造完成后一直连续运行至今,现就改造过程中发现的问题及解决措施做一总结。
一、脱硫系统主要设备改造后运行状况改造前脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,系统脱硫效率低,尾部烟气的脱硫效果不好。
针对存在的问题,我厂进行了如下技术改造: 1、采用碳酸钠吸收制浆净化工艺代替原有石灰石-石膏湿法脱硫工艺; 2、除雾器增加了喷淋层; 3、在引风机进口新增了吸收塔出口烟道。
4、在现有的脱硫除尘系统管道上加装了阀门和放空阀; 5、更换部分材质较差的防腐管道; 6、在脱硫旁路管道中加装1支滤网器以清除管道中的颗粒杂物。
经过上述的技术改造,提高了脱硫除尘系统的整体脱硫效率,目前运行良好,能够保证烟气中的SO2含量≤0.08mg/Nm3。
二、脱硝系统主要设备改造后运行状况改造前脱硝系统采用尿素溶液干法脱硝工艺,系统脱硝效率低,在线监测数据偏差大。
针对存在的问题,我厂进行了如下技术改造: 1、采用氨水喷淋制冷工艺代替原有尿素溶液干法脱硝工艺; 2、更换部分尿素溶液喷射管道; 3、在进入脱硝系统管道上安装阀门和放空阀;4、在氨水喷淋制冷系统的再循环管道上安装取样探头; 5、将现有的进、出氨站管道由内向外倒出口的方式改为外向里的进口方式; 6、将单体低温区排气端的防爆阀由“全”改为“半”(用0.5级的波纹管代替)。
经过上述的技术改造,提高了脱硝系统的整体脱硝效率,目前运行良好,能够保证烟气中的NOx含量≤60mg/Nm3。
1、脱硫系统投入运行之后,在进行冲洗、换热器吹扫、膨胀槽冲洗、石膏输送时,存在着一定的盲目性,给现场人员的检查、操作带来一定的难度,并且容易发生跑料、堵料事故。
2、脱硫系统安装的4只电动蝶阀存在泄漏,脱硫系统运行过程中会出现振动、水击等现象,严重影响脱硫系统的正常运行。
三、分析原因及应对措施:通过现场检查和调试,找到原因,针对原因制订如下措施: 1、各种阀门及时进行维护、更换; 2、尽量使用耐磨损的橡胶垫片; 3、将配水电磁阀改为外控型。
脱硫脱硝学习总结
脱硫脱硝学习总结7月23日上午,我有幸参加了一家培训公司举办的“脱硫脱硝”培训。
为期两天的脱硫脱硝技术培训,让我收益颇多,本次培训主要以“云南华电阳光科技开发公司”所讲解的脱硫技术和设备、脱硝技术和设备为主要内容。
7月24日下午,云南华电阳光科技开发公司老师向我们讲解了《烟气脱硫工程技术交底书》及如何编写等问题,并指出了编制脱硫工艺的三个步骤:一是预处理;二是吸收;三是脱水;这三个步骤可概括为“石膏脱水”。
在讲课过程中,我体会最深的还是,大气污染防治首先应当考虑从源头抓起,保护环境,增强人们的环保意识,只有这样,才能彻底改善我们的生存环境。
我们下午3点去大礼堂听课,首先请来了几位工作人员介绍了“脱硫脱硝”设备的基本知识和一些常见故障,给我们印象最深的就是他们所用的PPM(泵)的原理和检查方法,如果长时间没有使用而且又很脏时需要将其清洗干净,不然很快就会造成堵塞,或者无法正常运行,此外还介绍了许多关于节能减排、低碳生活等一系列环保知识。
特别要提到的就是几乎所有的锅炉都采用了脱硫技术,而且国家也越来越重视环境问题,大气污染防治力度越来越大,很多城市已经开始执行脱硫政策,每个地区根据自己的实际情况选择了适合自己的脱硫技术。
由于《脱硫脱硝》知识的深度广度不一样,有的我们只是了解皮毛,所以培训时间很短暂,但同学们都听得很认真,现场也非常热闹。
结束后,公司领导和专家老师们做了细致的总结和分析,并针对我们在学习过程中遇到的问题进行了现场解答,现场交流十分热烈,对我们之后的工作非常有帮助。
最后,所有的学员进行了一次经验交流和总结。
通过此次培训,更加激发了我的学习热情,不仅增长了知识,扩展了思路,提高了环保意识,更重要的是让我深深地感受到团队合作的重要性,让我明白了要积极学习,勇于创新,才能在企业生存和发展。
让我们继续努力,不断学习新技术,掌握新理论,共同为我们美好的生活环境做出贡献!通过此次学习,我深刻体会到大气污染的危害性和大气治理的紧迫性。
脱硫脱硝系统学习总结
1天/次
目视
链轮罩壳
紧固,无松动
1天/次
目视
链斗
运行平稳,无异响
1天/次
耳听
盖板
完好,无移位
1天/次
目视
连接螺丝
紧固无松动
1天/次
目视
振动给料机
底座
无脱焊、松动
1天/次
目视
表面
无破损、漏料
1天/次
目视
弹簧
正常
1天/次
耳听
声音
无异响
1天/次
耳听
储氨罐
本体
裂纹、积灰
1天/次
目视
液位计
显示正常
1天/次
目视
管道
无泄漏
1天/次
目视
各阀门
无泄漏、无卡阻
1天/次
目视
安全附件
使用证过期
1天/次
目视
氮气罐
本体
裂纹、积灰
1天/次
目视
液位计
显示正常
1天/次
目视
管道
无泄漏
1天/次
目视
各阀门
无泄漏、无卡阻
1天/次
目视
安全附件
使用证过期
1天/次
目视
制酸系统
离心泵
清洁
无积灰、无油污
1天/次
目视
温度
≤65℃
1天/次
测温仪
试车条件
电源投用
电源开启
卸料器
卸料器修理
安全确认
操作牌取牌
向检修班组长和生产班组长确认检修已经完成,试车条件已经满足,得到送电许可后方可送电
作业人员撤离
向检修班组长和生产班组长确认检修已经完成,试车条件已经满足,确认所有作业人员撤离现场
脱硝工作总结
脱硝工作总结
脱硝工作是环保领域中至关重要的一环,它通过去除燃烧过程中产生的氮氧化物,减少大气污染物的排放。
在过去的一段时间里,我们团队全力以赴,致力于脱硝工作,取得了一定的成绩和经验。
在此,我将对我们的脱硝工作进行总结,以期为今后的工作提供借鉴和指导。
首先,我们在脱硝工作中注重了技术创新和设备优化。
通过引进先进的脱硝技术和设备,我们有效地降低了氮氧化物的排放量,提高了脱硝效率,实现了环保指标的要求。
同时,我们也不断对脱硝设备进行改进和升级,提高了设备的稳定性和可靠性,降低了维护成本,延长了设备的使用寿命。
其次,我们在脱硝工作中重视了团队协作和员工培训。
我们建立了一个高效的脱硝团队,团队成员之间相互配合,共同努力,形成了良好的工作氛围。
同时,我们也注重对员工进行技术培训和知识普及,提高了员工的专业水平和技术能力,为脱硝工作的顺利进行提供了有力的保障。
最后,我们在脱硝工作中不断加强了与相关部门和社会各界的沟通与合作。
我们与环保监管部门保持密切的联系,及时了解政策法规和环保要求,确保我们的脱硝工作符合国家标准和要求。
同时,我们也积极参与了环保宣传和教育活动,提高了社会公众的环保意识,促进了环保工作的开展。
总的来说,我们的脱硝工作取得了一定的成绩,但也存在一些不足和问题。
我们将继续努力,不断改进和完善我们的脱硝工作,为建设美丽中国,实现绿色发展贡献自己的力量。
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脱硝培训学习总结
火电厂发电使燃烧的煤中会产生大量含有硝废气,这些废气排入大气会产生污染形成酸雨。
火电厂脱硝设备则是用来处理这些含有大量硝废气的装置。
控制氮氧化物(NOx)排放主要措施有2 种:低氮燃烧和烟气脱硝。
烟气脱硝工艺
由于炉内低氮燃烧技术的局限性,使得NOx 的排放不能达到令人满意的程度,为了进一步降低NOx 的排放,必须对燃烧后的烟气进行脱硝处理。
目前通行的烟气脱硝工艺大致可分为干法、半干法和湿法3 类。
其中干法包括选择性非催化还原法( SNCR) 、选择性催化还原法(SCR) 、电子束联合脱硫脱硝法;半干法有活性炭联合脱硫脱硝法;湿法有臭氧氧化吸收法等。
在众多脱硝方法当中,SCR 脱硝工艺以其脱硝装置结构简单、无副产品、运行方便、可靠性高、脱硝效率高、一次投资相对较低等诸多优点,在日本和欧美得到了广泛的商业应用。
SCR工艺
SCR 装置主要由脱硝反应剂制备系统和反应器本体组成。
通过向反应器内喷入脱硝反应剂N H3 ,将NOx 还原为氮气。
由于此还原反应对温度较为敏感,故需加入催化剂,以满足反应的温度要求,增强反应活性。
采用高含尘工艺时,SCR 反应器布置在省煤器和空气预热器(空预器) 之间。
其优点是烟气温度高,满足了催化剂活性要求;缺点是烟气中的飞灰含量高,对催化剂的防磨损和防堵塞的性能要求较高。
对于低含尘工艺,SCR 布置在烟气脱硫系统( FGD) 之后、烟囱之前。
此时虽然烟气中的飞灰含量大幅减少,但为了满足催化剂活性对反应温度的要求,需要安装蒸汽加热器和烟气换热器( GGH) ,系统复杂,投资增加,故一般选择高含尘工艺。
脱硝技术
降低NOx排放主要措施有2种。
一是控制燃烧过程中NOx 的生成,即低NOx 燃烧技术;二是对已生成的NOx进行处理,即烟气脱硝技术。
1、低NOx燃烧技术
为了控制燃烧过程中NOx 的生成量所采取的措施原则为:降低过量空气系数和氧气浓度,使煤粉在缺氧条件下燃烧;降低燃烧温度,防止产生局部高温区;缩短烟气在高温区的停留时间等。
空气分级燃烧
燃烧区的氧浓度对各种类型的NOx生成都有很大影响。
当过量空气系数<1,燃烧区处于“贫氧燃烧”状态时,抑制NOx的生成量有明显效果。
根据这一原理,把供给燃烧区的空气量减少到全部燃烧所需用空气量的70% 左右,从而降低了燃烧区的氧浓度,
也降低了燃烧区的温度水平。
因此,第一级燃烧区的主要作用就是抑制NOx 的生成并将燃烧过程推迟。
燃烧所需的其余空气则通过燃烧器上面的燃烬风喷口送入炉膛与第一级所产生的烟气混合,完成整个燃烧过程。
炉内空气分级燃烧包括:轴向空气分级燃烧(ROFA方式)和径向空气分级燃烧。
轴向空气分级将燃烧所需的空气分两部分送入炉膛:一部分为主二次风,占总二次风量的70%~85%另一部分为燃烬风(ROFA),占总二次风量的
15%~30%。
炉内的燃烧分为3个区域,即热解区、贫氧区和富氧区。
径向空气分级燃烧是在与烟气流垂直的炉膛截面上组织分级燃烧的。
它是通过将二次风射流部分偏向炉墙来实现的。
空气分级燃烧存在的问题是二段空气量过大,会使不完全燃烧损失增大;煤粉炉由于还原性气氛而易结渣、腐蚀。
燃料分级燃烧
在主燃烧器形成初始燃烧区的上方喷入二次燃料,形成富燃料燃烧的再燃区,NOx进入该区将被还原成N2。
为了保证再燃区的不完全燃烧产物能够燃烬,在再燃区的上面还需布置燃烬风喷口。
改变再燃烧区的燃料与空气的比例是控制NOx 排放量的关键因素。
存在的问题是为了减少不完全燃烧损失,需加空气对再燃区烟气进行三级燃烧,因而配风系统比较复杂。
烟气再循环
该技术是把空气预热器前抽取的温度较低的烟气与燃烧用的空气混合,通过燃烧器送入炉内从而降低燃烧温度和氧的浓度,达到降低NOx生成量的目的。
存在的问题是由于受燃烧稳定性的限制,一般再循环烟气率为15%~20%,投资和运行费较大,占地面积大。
低NOx燃烧器
通过特殊设计的燃烧器结构(-+.)及改变通过燃烧器的风煤比例,以达到在燃烧器着火区空气分级、燃烧分级或烟气再循环法的效果。
在保证煤粉着火燃烧的同时,有效地抑制NOx的生成。
如浓淡煤粉燃烧方式为:在煤粉管道上的煤粉浓缩器使一次风分成水平方向上的浓淡两股气流,其中一股为煤粉浓度相对较高的煤粉气流,含大部分煤粉;另一股为煤粉浓度相对较低的煤粉气流,以空气为主。
只需用低NOx 燃烧器替换原来的燃烧器,燃烧系统和炉膛结构不需要作任何更改。
烟气脱硝技术
在众多的脱硝技术中,SCR(选择性催化还原性)是脱硝效率最高,最为成熟的脱硝技术。
,其NOx的脱除率可达到80%~90%.SCR技术是还原剂(NH3、尿素)在催化剂作用下,选择性地与N2反应生成H2O,而不是被O2所氧化,故称为“选择性”。
SCR系统包括催化剂反应室、氨储运系统、氨喷射系统及相关的测试控制系统。
SCR工艺的核心装置是脱硝反应器,水平和垂直气流的2种布置方式,按照催化剂反应器安装在烟气除尘器之前或之后,则可分为“高飞灰”或“低飞灰”脱硝,采用高尘布置时,SCR 反应器布置在省煤器和空气预热器之间。
优点是烟气温度高,满足了催化剂反应要求。
缺点是烟气中飞灰含量高,对催化剂防磨损、堵塞及钝化性能要求更高。
对于低尘布置,SCR布置在烟气脱硫系统和烟囱之间。
烟气中的飞灰含量大幅降低,但为了满足温度要求,需要安装烟气加热系统,造成系统复杂,运行费用增加,故一般选择高尘布置方式。
还原剂的选择
对于SCR工艺,选择的还原剂有尿素、氨水和纯氨。
尿素法是先将尿素固体颗粒在容器中完全溶解,然后将溶液泵送到水解槽中,通过热交换器将溶液加热至反应温度后与水反应生成氨气;氨水法,是将25%的含氨水溶液通过加热装置使其蒸发,形成氨气和水蒸汽;纯氨法是将液氨在蒸发器中加热成氨气,然后与稀释风机的空气混合成氨气体积含量为5% 的混合气体后送入烟气系统。
运行中主要影响因素
在SCR 系统设计中,最重要的运行参数是烟气温度、烟气流速、氧气浓度、
SO3 浓度、水蒸汽浓度、钝化影响和氨逃逸等。
烟气温度是选择催化剂的重要运行参数,催化反应只能在一定的温度范围内进行,同时还存在催化的最佳温度(这是每种催化剂特有的性质),因此烟气温度会直接影响反应的进程;而烟气的流速直接影响NH3与NOx的混合程度,需要设计合理的流速以保证NH3与NOx充分混合而使反应充分进行,同时反应需要氧气的参与,但氧浓度不能过高,一般控制在2%~3%。
氨逃逸是影响SCR 系统运行的另一个重要参数,实际生产中通常是被喷射进系统的氨多于理论量,反应后在烟气下游多余的氨称为氨逃逸。
NOx 脱除效率随着氨逃逸量的增加而增加。
另外,水蒸气浓度的增加会使催化剂的性能下降,催化剂钝化失效也不利于SCR系统的正常运行,必须加以有效控制。