3机磨煤机跳闸原因分析报告

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几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理近期,某地350MW机组多次出现磨煤机跳闸故障,严重影响了机组的运行效率和安全性。

经过详细的分析和处理,最终成功解决了这一难题,本文将对相关分析和处理进行阐述。

一、故障现象在某地350MW机组的运行过程中,经常会出现磨煤机跳闸的故障现象,导致机组突然停机,影响了机组的正常运转。

通过排查后发现,磨煤机压轮轴承温度较高,油压也不稳定,经常会出现突然下降的情况。

同时,磨煤机排碴阀也经常会卡死不动,导致磨煤机无法顺畅运转。

二、故障分析经过对机组的仪表、设备等进行仔细检查后发现,磨煤机轴承温度过高主要由于磨煤机油系统故障引起,导致油压不稳定,无法正常润滑轴承,使其温度过高而发生故障。

而磨煤机排碴阀卡死不动也是因为油路不畅通的原因,使得油压下降,而阀门不能正常开启。

另外,在出现这一故障之前,机组刚刚完成了一次大修,因此需要进一步检查是否是由于大修中的问题导致的。

三、故障处理处理这个故障,需要分别针对磨煤机油路和排碴阀进行处理。

针对磨煤机油路问题,首先需要对油路系统进行彻底清洗,包括清洗油泵、滤清器、油箱等部件,确保油路畅通,油液清洁,并且合适的油压能够持续将润滑油输送至轴承处。

另外,需要对油压传感器进行检查,以确保其正常工作,能够实时监测油压值,避免突然下降的情况发生。

对于排碴阀卡死不动的问题,需要对阀门进行清洗和加油脂,保证其能够灵活开启,并且油润滑充足,同时还需要在轴承安装侧安装压力传感器,实时监测轴承压力的变化。

最后,还需要对大修记录进行再次核查,排查是否有重要部件的更换有误等问题。

四、结论通过上述分析和处理,最终成功解决了这一故障,确保了机组运行的稳定性和安全性。

在今后的机组运行中,需要继续保持良好的维护和管理,确保设备正常运行,减少故障的发生,提高机组的利用率。

同时,也需要对设备进行定期的检查和保养,及时发现和排除故障,确保设备的长期稳定运行。

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理随着中国电力行业的快速发展,大型火力发电厂成为电力生产的主要载体,而磨煤机作为火力发电厂的重要设备之一,其稳定运行对于电厂的正常生产具有重要意义。

然而在磨煤机运行过程中,由于一些外界因素或内部故障,经常会出现跳闸情况,给电厂的正常生产带来了很大的困扰。

近期,几起350MW机组磨煤机跳闸故障频发,为了彻底解决这一问题,根据多次故障分析及处理经验,对其进行深入的分析,并提出有效的处理措施。

我们来分析造成磨煤机跳闸的原因。

磨煤机跳闸故障主要有以下几点原因:1. 磨煤机过负荷运行。

当磨煤机负荷超出其设计要求时,会导致设备过载,不仅消耗大量电能,而且还会造成设备过热,从而诱发磨煤机跳闸故障。

2. 磨煤机零部件老化。

随着设备长时间运行,磨煤机内部的零部件如轴承、轴套等往往会出现老化现象,导致设备运行不稳定,进而引发跳闸故障。

3. 磨煤机维护不到位。

定期维护保养是保证磨煤机正常运行的重要措施,如果维护保养不到位,容易出现设备故障。

4. 温度控制不当。

磨煤机在运行过程中,对温度的控制至关重要,如果温度控制不当,易导致设备故障。

针对以上原因,我们提出了以下解决措施:1. 严格控制磨煤机负荷。

在运行磨煤机时,要根据其设计要求,始终保持设备在安全负荷范围内运行,避免过载现象的出现。

2. 加强设备维护保养。

定期对磨煤机进行全面的维护保养工作,及时更换老化的零部件,保证设备的正常运行。

3. 提高温度控制水平。

加强对磨煤机温度的监控和控制,及时调整温度参数,确保设备正常运行。

4. 强化人员培训。

对磨煤机操作人员进行技术培训,提高其对设备运行情况的了解和控制能力,减少操作失误引发的故障。

通过上述措施的实施,近期几起350MW机组磨煤机跳闸故障得到了有效解决,电厂的生产秩序得到了有效维护。

我们也意识到,未来还需要进一步加强设备管理和维护保养工作,确保磨煤机的稳定运行,为电厂的生产提供强有力的保障。

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理近期,某电厂350MW机组在运行过程中出现了多起磨煤机跳闸故障,对正常发电运行产生了较大影响。

为了准确分析该故障原因并进行处理,电厂技术人员进行了详细的故障分析和相应的处理措施。

针对磨煤机跳闸故障,技术人员进行了现场调查和仪器测量,发现故障机组的磨煤机工作电流明显超出了正常范围,出现了突增现象。

通过电流数据的采集和分析,初步判断该故障可能是磨煤机的电机过载引起的。

接着,技术人员对磨煤机的工作原理和相关控制系统进行了系统的分析和检查。

他们发现,磨煤机的进料量在故障发生时明显超出了额定负荷。

磨煤机的进料量过大导致了碾磨部分负荷过重,进而导致电机过载。

磨煤机的内部风机排风量不足,导致内部压力升高,从而进一步增加了电机的负荷。

通过分析数据,技术人员确定了故障的主要原因。

为了解决磨煤机跳闸故障,技术人员根据分析结果制定了相应的处理措施。

他们对磨煤机的进料系统进行了调整,通过增加挡板的高度和角度,降低了进料量,保证了磨煤机的负荷在正常范围内。

他们对磨煤机的排风系统进行了优化,增加了排风量,减小了内部压力,进一步减轻了磨煤机的负荷。

技术人员还进行了磨煤机的润滑系统检查和维修,确保了设备的正常运行。

在处理措施的实施过程中,技术人员密切关注磨煤机的工作状态,及时调整和优化工艺参数,确保设备的正常运行。

他们还加强了对操作人员的培训和指导,提高了操作人员的操作技能和工作质量,减少了人为操作引起的故障。

通过以上措施的实施,电厂成功解决了该350MW机组磨煤机跳闸故障,并保证了机组的正常发电运行。

该故障的分析和处理为类似故障的发生和解决提供了有益的经验和参考。

电厂将继续加强设备维护和管理工作,提高设备的可靠性和稳定性,确保电厂的安全和稳定运行。

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理
最近,我司350MW机组磨煤机跳闸故障频发,给生产运行带来了一定的影响。

为了解决这个问题,我们进行了详细的故障分析,并采取了相应的处理措施。

我们对磨煤机跳闸故障进行了分析。

通过检查发现,磨煤机跳闸的主要原因是输送带堵塞和磨煤机负荷过大。

输送带堵塞可能是由于进料堆积、输送带损坏或传感器故障等原因导致的。

而磨煤机负荷过大可能是由于进料过多、磨煤机转速过快或负荷管理不当等原因引起的。

针对输送带堵塞问题,我们采取了以下处理措施:对输送带的进料口进行定期清理,避免进料堆积;加强对输送带的检修和维护,及时更换损坏的部件;修复或更换故障传感器,确保传感器的正常工作。

对于磨煤机负荷过大问题,我们采取了以下处理措施:进行负荷管理,合理安排磨煤机的进料量,避免过载运行;调整磨煤机的转速,使其运行在正常范围内;加强对磨煤机的维护和检修,及时清理磨煤机内部的积灰,保证其正常运行。

通过以上的处理措施,我们成功解决了350MW机组磨煤机跳闸故障的问题,提高了生产的稳定性和效率。

为了避免类似故障的再次发生,我们还需要进一步加强设备的检修和维护,优化负荷管理,确保磨煤机的正常运行。

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理
近期,某发电厂的几台350MW机组磨煤机频繁出现跳闸故障,给发电运行造成了一定的影响。

针对这一问题,进行了详细的故障分析和处理,总结如下。

1. 故障分析
磨煤机跳闸故障的发生,可能有以下几个原因:
(1) 供电不稳定:电压或电流波动较大,导致磨煤机运行不稳定,进而引发跳闸故障。

(2) 过载:磨煤机承受的负荷超过额定值,电流过大,导致设备跳闸。

(3) 磨煤机部件磨损:磨煤机使用时间较长,一些关键部件磨损严重,降低了其运行效率,造成跳闸故障。

(4) 控制系统故障:磨煤机的控制系统出现故障,无法正常调节磨煤机的运行状态,导致跳闸故障。

2. 故障处理
针对以上分析,可以采取以下措施进行故障处理:
(1) 优化供电系统:加强对供电系统的监测与维护,确保电压、电流的稳定运行,减少磨煤机的跳闸风险。

(2) 调整负荷:合理分配负荷,控制磨煤机承受的负荷,确保设备在额定负荷范围内运行。

(3) 定期维护保养:定期对磨煤机的关键部件进行维护和保养,减少部件磨损对设备运行的影响。

(4) 检修控制系统:对磨煤机的控制系统进行定期检修和维护,确保其正常运行和调节功能的完好性。

通过以上的故障分析和处理,可以有效解决磨煤机跳闸故障问题,确保发电机组的正常运行。

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理
在电厂运行过程中,350MW机组磨煤机跳闸故障是一种比较常见的故障,主要表现为磨煤机工作一段时间后,突然跳闸停机。

下面将对几起350MW机组磨煤机跳闸故障进行分析及处理。

可能的原因是磨煤机负荷过大。

磨煤机在运行过程中,可能会因为煤粉供给不足或磨煤机内部堵塞等原因导致负荷过大,超过了设备的承载能力,从而引起跳闸故障。

处理方法可以通过调整煤粉供给量,确保供给量与磨煤机的承载能力相匹配,同时定期清理磨煤机内部的堵塞物,保持磨煤机的畅通。

磨煤机润滑系统故障也可能是跳闸故障的原因之一。

磨煤机在运行时需要保持适当的润滑,以减少摩擦和磨损。

如果润滑系统发生故障,导致磨煤机无法正常润滑,就会出现过热、摩擦增大等问题,从而引起跳闸故障。

处理方法可以定期检查润滑系统,保持系统的正常运行,及时更换润滑油和维修润滑设备。

磨煤机电机故障也是常见的跳闸故障原因之一。

磨煤机工作时,电机是磨煤机正常运转的关键,如果电机出现故障,比如温升过高、绝缘损坏等,就会引起跳闸故障。

处理方法可以定期对电机进行维护和检查,确保电机的正常运行,及时更换老化、损坏的电机零部件。

几起350MW机组磨煤机跳闸故障需要结合具体情况进行分析和处理。

不同故障原因需要采取相应的措施进行排除,以保证磨煤机的正常运行,提高电厂的生产效率。

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理

几起350MW机组磨煤机跳闸故障分析及处理磨煤机是发电厂中常见的设备之一,用于将煤炭磨成粉状物,为锅炉燃烧提供燃料。

在使用过程中,磨煤机出现跳闸故障的情况时有发生,给发电厂的正常运行带来一定的困扰。

本文将分析几起350MW机组磨煤机跳闸故障,并提出相应的处理方法。

第一起故障:磨煤机跳闸频繁某发电厂的一台350MW机组,磨煤机近期出现了频繁跳闸的情况。

经过初步排查,发现磨煤机的电机电流明显偏高,达到额定电流的120%以上。

这种情况下容易引起磨煤机的过负荷运行,导致跳闸。

排除电机本身的问题后,检查了磨煤机的供气系统,发现传动形式采用了齿轮传动,而齿轮间隙过大,导致传动不稳定,磨煤机负荷增大,从而引起电流过大的情况。

针对这种情况,可以采用以下处理措施:1. 调整齿轮间隙:对于该型号磨煤机来说,齿轮间隙应该控制在合适的范围内,以保证传动的稳定。

可以通过调整齿轮的位置或者更换合适的齿轮来解决问题。

2. 检查磨煤机的润滑油:润滑油的选择和使用对磨煤机的运行稳定性有很大影响。

过脏或者过稀的润滑油会导致齿轮摩擦增大,造成跳闸。

定期检查润滑油的质量和量,并进行相应的补充和更换工作是必要的。

第二起故障:磨煤机无法启动另外一起问题是磨煤机无法启动。

通过现场观察,发现磨煤机的控制柜有一块烧焦的保险丝,表示该保险丝起到过载保护的作用,可能是因为某些原因导致磨煤机的负荷过大,引起保险丝烧断。

解决这个问题的方法如下:1. 检查磨煤机的负荷:磨煤机负荷过大往往是由于进料量过大或者磨轮磨损严重造成的。

可以通过调整进料量和更换磨轮来解决这个问题。

2. 检查控制柜的保险丝:保险丝的选择和质量对于磨煤机的启动和运行至关重要。

可以检查保险丝的参数是否合适,是否存在老化或者损坏情况。

如果发现问题,应及时更换。

总结:磨煤机的跳闸故障对于发电厂运行来说是一种常见的异常现象。

对于350MW机组的磨煤机,跳闸故障分析的关键是检查磨煤机的负荷是否正常以及润滑油的使用情况。

磨煤机跳闸条件

磨煤机跳闸条件

磨煤机跳闸条件
磨煤机跳闸是为了防止设备过载或发生其他安全问题而采取的保护措施。

下面是可能导致磨煤机跳闸的一些常见条件:
1. 电流过载:当磨煤机所需电流超过设定的额定值时,保护装置会跳闸,以避免过载损坏设备。

2. 电压异常:电压过高或过低都可能导致磨煤机跳闸。

过高的电压可能导致电机过热,而过低的电压可能导致设备无法正常运行。

3. 过热保护:磨煤机工作过程中,如果温度超过设定的安全范围,保护装置会跳闸以防止损坏设备。

4. 异常震动:如果磨煤机遇到异常震动或振动超过设定的安全值,保护装置会跳闸以避免设备受损或故障。

5. 过载保护:当磨煤机负荷超过额定值时,保护装置会跳闸,以保护设备免受过载损坏。

以上是一些常见的磨煤机跳闸条件,具体的保护条件可能会因磨煤机的型号、规格和使用环境的不同而有所差异。

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#3机B磨煤机跳闸原因分析报告
一、事情经过:
4月29日14:12分左右,运行人员联系3B磨煤机跳闸,其首出为3B排粉机跳闸。

热工人员到主控室询问运行人员具体情况,运行人员回话3B磨煤机跳闸后3B排粉机并没有跳闸。

随后对设备进行检查,查看历史趋势4月29日14:10分,3B磨跳闸,并且有跳闸指令,而引起其跳闸的条件在历史趋势里均未记录。

热控人员检查所辖设备后,18点通知运行人员热控设备无异常,可启磨。

4月30日11:47分3B磨启动运行。

二、原因分析:
1、通过3B磨煤机跳闸首出显示,为3B排粉机跳闸引起。

虽然3B
排粉机实际并未停运,但由于磨煤机跳闸逻辑取为排粉机停止
或跳闸状态信号,所以此信号的瞬间抖动,将导致磨煤机跳闸。

2、由于DCS系统历史站数据采集周期为1秒,当信号在1秒内波
动时,数据将采集不到。

因此,在历史趋势中无排粉机停止或
跳闸状态信号。

3、磨煤机跳闸逻辑和首出记忆逻辑所在DCS系统控制器扫描周期
为200毫秒,即当信号变化时间在200毫秒以上时,CPU开始
运算执行。

因此,排粉机状态信号波动,造成磨煤机跳闸,并
能够记忆首出条件。

结论:由于3B排粉机停止或跳闸状态信号瞬间抖动,导致3B磨煤机跳闸。

三、应对措施
1、对3B排粉机停止或跳闸状态信号的热控回路及卡件进行检查,
均正常。

2、对二期磨煤机跳闸逻辑进行修改,在排粉机停止或跳闸状态后
增加1秒延时,以避免信号抖动造成磨煤机误停。

3、将动力故障状态信号加入报警历史,以便发生事故后更好的进
行追忆、分析。

(历史追忆为1秒采集周期,而报警历史为200毫秒采集周期)。

热工专业组
2006年4月30日。

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