05---机械伤害事故案例

机械行业典型事故案例分析

尽管国家和企业对安全工作非常重视,但每年还是有成百上千的机械事故不断发生。原因虽然是多方面的,但一些操作人员的安全意识薄弱却是事故发生的根本原因。要想降低机械事故的发生率,提高大家的安全意识是非常重要的,下面我们引用了一些事故案例,希望大家看后,对事故发生的原因能有一个更深的认识;能吸取这些事故案例的经验教训;得到一些有用的启示,真正把安全放在我们一切工作的首位。

一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根

违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。下面这两个案例就是违章作业造成安全装置失效而引发的事故。

(案例一)2001年5月18曰,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,木板尺寸为300X25X3800毫米,李某进行推送,另有一人接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,因这台刨床的刨刀没有安全防护装置,右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。

(案例二)2000年10月13曰,某纺织厂职工朱某与同事一起操作滚筒烘干机进行烘干作业。5时40分朱某在向烘干机放料时,被旋转的联轴节挂住裤脚口摔倒在地。待旁边的同事听到呼救声后,马上关闭电源,使设备停转,才使朱某脱险。但朱某腿部已严重擦伤。引起该事故的主要原因就是烘干机马达和传动装置的防护罩在上一班检修作业后没有及时罩上而引起的。

以上两个事故都是由人的不安全行为违章作业,机械的不安全状态失去了应有的安全防护装置和安全管理不到位等因素共同作用造成的。安全意识低是造成伤害事故的思想根源,我们一定要牢记:所有的安全装置都是为了保护操作者生命安全和健康而设置的。机械装置的危险区就像一只吃人的“老虎”,安全装置就是关老虎的“铁笼”。当你拆除了安全装置后,这只“老虎”就随时会伤害我们的身体。

二、危险作业不当心,用手操作招厄运

一些机械作业的危险性是很大的,但一些使用这些机械的人员,对此并不重视,尤其是工作时间长了,更不把危险当回事,操作规程和要求抛在脑后,想怎么干,就怎么干。结果造成了不可挽回的恶果。例如下面的这个案例,就是因为不把危险当回事,用手代替应该用工具完成的工作,而导致的不幸事件。

1999年8月17曰上午,浙江一注塑厂职工江某正在进行废料粉碎。塑料粉碎机的人料口是非常危险的部位,按规定,在作业中必须使用木棒将原料塞人料口,严禁用手直接填塞原料,但江某在用了一会儿木棒后,嫌麻烦,就用手去塞料。以前他也多次用手操作,也没出什么事,所以他觉得用不用木棒无所谓。但这次,厄运降临到他的头上。右手突然被卷入粉碎机的入料口,手指就给削掉了。

手是我们身体很重要的一部分,我们的很多安全生产操作的条文,都是用曾经流过血的手写成的。我们千万不要再冒失用手的危险去验证它的正确性。爱护自己的双手就是爱护自己的生命。

三、习惯不能成自然,休息也得想安全

我们在工作中,可能会经常做一些不安全的行为,有一些行为可能是不经意和习惯做出的,但不知你是否想过,就是这些小小的习惯行为,有时会造成终生‘的后悔,甚至是付出生命的代价。下面这些行为你有过吗?在有危险的地方休

息;忽视安全标志的提示而我行我素;高处作业不系安全带等等。如果你有,就赶快改正吧。下面这个案例就是休息时的不安全行为引起的伤害事故。

2001年8月17曰下午,河北某机械厂职工李某正在对行车起重机进行检修,因为天气热,李某有点发困,他就靠在栏杆上休息,结果另一名检修人员开动行车,李某没注意,身体失去平稳而掉下,结果造成严重摔伤。

时时注意安全,处处预防事故。麻痹大意只会招来伤害。在生产作业现场,我们都要有“眼观六路,耳听八方”的警惕性,不论是在操作的时候,还是在暂时空闲,想休息的时候,都要牢记安全第一,做到不伤害自己,不被别人伤害,千万不能习惯成自然地去做一些不安全的行为。

四、环境狭小藏凶险,没有措施惹祸端

在机械作业中,各种机械设备都有一定的安全作业空间,机械设备之间安置不能太过紧密,否则,在一台机械工作时,其危险的工件等物会对临近的机械操作人员造成伤害。

1998年5月19曰,江苏省一个体机械加工厂,车工郑某和钻工张某两人在一个仅9平米的车间内作业,他们的两台机床的间距仅0.6米,当郑某在加工一件长度为1.85米的六角钢棒时,因为该棒伸出车床长度较大,在高速旋转下,该钢棒被甩弯,打在了正在旁边作业的张某的头上,等郑某发现立即停车后,张某的头部已被连击数次,头骨碎裂,当场死亡。

上面这个例子就是因为作业环境狭小,进行特殊工件加工时,没有专门的安全措施和防护装置而引发的伤害事故。在工作中,我们千万不能为了眼前的利益,而不顾有关的要求,不制定有效的安全措施,造成惨剧的发生。

五、旋转作业戴手套,违反规定手指掉

不同的工种都有不同的工作服装。在生产工作场所,我们不能像在平时休息

那样,穿自己喜欢穿的服装。工作服装不仅仅是一个企业员工的精神面貌,更重要的它还有保护你的生命安全和健康的作用。忽视它的作用,从某种意义上来讲,也就是忽视了你自己的生命。有时我们的操作人员习惯了戴手套作业,即使在操作旋转机械时,也不会想到这样不对,但是操作旋转机械最忌戴手套。因为戴手套而引发的伤害事故是非常多的,下面就是一例。

2002年4月23曰,陕西一煤机厂职工小吴正在摇臂钻床上进行钻孔作业。测量零件时,小吴没有关停钻床,只是把摇臂推到一边,就用戴手套的手去搬动工件,这时,飞速旋转的钻头猛地绞住了小吴的手套,强大的力量拽着小吴的手臂往钻头上缠绕。小吴一边喊叫,一边拼命挣扎,等其他工友听到喊声关掉钻床,小吴的手套、工作服已被撕烂,右手小拇指也被绞断。

从上面的例子我们应该懂得,劳保用品也不能随便使用,并且在旋转机械附近,我们身上的衣服等物一定要收拾利索。如要扣紧袖口,不要戴围巾等,上海某纺织厂就曾经发生过一起这样的事故。一名挡车女工没有遵守厂里的规定,把头巾围到领子里上岗作业,当她接线时,纱巾的末端嵌人平时没有注意的梳毛机轴承细缝里,纱巾被绞,该女工的脖子被猛地勒在纺纱机上,虽立即停机,但该女工还是失去了宝贵的生命。所以我们在操作旋转机械时一定要做到工作服的“三紧”,即:袖口紧、下摆紧、裤脚紧;不要戴手套、围巾;女工的发辫更要盘在工作帽内,不能露出帽外。

尽管国家和企业对安全工作非常重视,但每年还是有成百上千的机械事故不断发生。原因虽然是多方面的,但一些操作人员的安全意识薄弱却是事故发生的根本原因。要想降低机械事故的发生率,提高大家的安全意识是非常重要的,下面我们引用了一些事故案例,希望大家看后,对事故发生的原因能有一个更深的认识;能吸取这些事故案例的经验教训;得到一些有用的启示,真正把安全放

在我们一切工作的首位。

1.什么是机械伤害机械伤害是指机械做出强大的功能作用于人体的伤害。

2.机械伤害事故有什么特点

机械伤害事故的形式惨重,如搅死、挤死、压死、碾死、被弹出物体打死、磨死等。当发现有人被机械伤害的情况时,虽及时紧急停车,但因设备惯性作用,仍可将受害造成致使性伤害,乃至身亡。

3.常见伤害人体的机械设备有哪些有皮带运输机、球磨机、行车、卷扬机、干燥车、气锤、车床、辊筒机、混砂机、螺旋输送机、泵、压模机、灌肠机、破碎机、推焦机、榨油机、硫化机、卸车机、离心机、搅拌机、轮碾机、制毡撒料机、滚筒筛等。

4.形成机械伤害的事故主要原因有哪些

形成机械伤害的事故其主要原因有:1)检修、检查机械忽视安全措施。如人进入设备(球磨机等)检修、检查作业,不切断电源,未挂不准合闸警示牌,未设专人监护等措施而造成严重后果。也有的因当时受定时电源开关作用或发生临时停电等因素误判而造成事故。也有的虽然对设备断电,但因未等至设备惯性运转彻底停住就下手工作,同样造成严重后果。2)缺乏安全装置。如有的机械传动带、齿机、接近地面的联轴节、皮带轮、飞轮等易伤害人体部位没有完好防护装置;还有的人孔、投料口绞笼井等部位缺护栏及盖板,无警示牌,人一疏忽误接触这些部位,就会造成事故。3)电源开关布局不合理,一种是有了紧急情况不立即停车;另一种是好几台机械开关设在一起,极易造成误开机械引发严重后果。4)自制或任意改造机械设备,不符合安全要求。5)在机械运行中进行清理、卡料、上皮带蜡等作业。6)任意进入机械运行危险作业区(采样、干活、借道、拣物等)。7)不具操作机械素质的人员上岗或其他人员乱动机械。

5.防止机械伤害事故的防范措施防止机械伤害事故的防范措施有:1)检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度。机械断电后,必须确认其惯性运转已彻底消除后才可进行工作。机械检修完毕,试运转前,必须对现场进行细致检查,确认机械部位人员全部彻底撤离才可取牌合闸。检修试车时,严禁有人留在设备内进行点车。2)炼胶机等人手直接频繁接触的机械,必须有完好紧急制动装置,该制动钮位置必须使操作者在机械作业活动范围内随时可触及到;机械设备各传动部位必须有可靠防护装置;各人孔、投料口、螺旋输送机等部位必须有盖板、护栏和警示牌;作业环境保持整洁卫生。3)各机械开关布局必须合理,必须符合两条标准:一是便于操作者紧急停车;二是避免误开动其他设备。4)对机械进行清理积料、捅卡料、上皮带腊等作业,应遵守停机断电挂警示牌制度。5)严禁无关人员进入危险因素大的机械作业现场,非本机械作业人员因事必须进入的,要先与当班机械作者取得联系,有安全措施才可同意进入。6)操作各种机械人员必须经过专业培训,能掌握该设备性能的基础知识,经考试合格,持证上岗。上网作业中,必须精心操作,严格执行有关规章制度,正确使用劳动防护用品,严禁无证人员开动机械设备。

6.机械对人体伤害最多的部位机械伤害人体最多的部位是手。因为手在劳

动中与机械接触最为频繁。

7.机械手外伤的急救原则发生断手、断指等严重情况时,对伤者伤口要进

行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好,忌将断指浸入酒精等消毒液中,以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内,扎紧好袋口,在袋周围放在冰块,或用冰棍代替,速随伤者送医院抢救。

8.发生头皮撕裂伤如何急救

发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施:①必须及时对伤者进行抢救,采取止痛及其他对症措施;②用生理盐水冲洗有伤部位,涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎,压迫止血;③使用抗菌素,注射抗破伤风血清,预防感染;④送医院进一步治疗。

9.流动式起重机起吊重物作业时应注意的事项流动式起重机起吊重物作业

时应注意:(1)严格按起重机的额定重量表和

起升高度曲线作业。起吊物品不能超过规定的工作幅度和相应的额定重量,严禁超载作业。(2)不允许用起重机吊拔起重量和拉力不清的埋置物体,冬季不能吊拔冻住的物体。(3)不要斜拉和斜吊,否则容易造成起重机倾翻。(4)不要随便增加平衡重或减少变幅钢丝绳。(5)避免上车突然起动或制动,起吊起重量大、尺寸大、起升高度大时更应注意。

10.流动式起重机起升和行走时应注意的事项

流动式起重机起升和行走时应注意:(1)汽车起重机不允许吊起载荷行走。履带起重机和轮胎起重机一定要在允许的起重量范围内吊重行走,路面要严整坚实,行走速度要缓慢均匀,按道路情况及时换档,不要急刹车和急转向,吊重物避免摆动,吊臂应在行驶前方方向。(2)起重臂长度大的履起重水平起臂,一定要在履带的纵方向,并在前进方向进行。行走时,起重臂角度过大会产生摇摆,有后倾翻危险。所以,起重臂仰角应限于30〜70°。

11.起重机作业环境应注意的安全问题

起重机作业环境的安全事项是:(1)工作场地光线昏暗,无法看清场地、被吊物情况和指挥信号不能作业。(2)起重机不允许在暗沟、地下管道和防空洞上作业。(3)起重机作业时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与输电线最小距离,不应小于规定距离。(4)起重机作业区附近不应有人做其它工作。有人走近

时,利用警音或喇叭警告。(5)起重机作业场所的建筑物、障碍物,是否符合起重机的行走、回转、转盘、变幅等的安全距离,应测量后再安排作业程序。

12.安全使用桥式起重机

为了安全使用桥式起重机,应当做到:

(一)司机室应按规定配备的用具:保养起重机的必要工具,绝缘手套和绝缘鞋,安全绳(带)干式灭火器,驾驶室铺设用橡胶板或其它绝缘材料做成的地板。

(二)起重作业前必须通过安全检查:

1)交接班时,交班司机应将值班中出现的问题详细介绍给接班司机,然后,交、接班司机共同检查起重机。(1)首先检查配电盘上总闸刀开关是否断开,不允许带电检查。(2)检查钢丝绳的断丝根数或磨损量,是否超过报废标准。检查卷筒上是否有窜槽或叠压现象,固定压板是否牢固可靠。(3)检查制动器的工作弹簧、销轴、连接板和开口是否完好,制动器不得有卡住现象。(4)各安全装置应动作灵敏可靠。(5)受电器(滑块或滑轮)在滑线上是否接触良好,电缆卷向的运动应与大车运行速度相协调。(6)吊钩应级在横梁上灵活转动,钩尾固定螺母不得有松动现象。

2)开车前,要检查电源供电情况,电压不得低于额定电压的85%。

3)起重机上不得遗留工具或其它物体,以免作业中发生坠落,造成人身

或设备事故。

4)开车前,要按操作规程将所有的控制手柄扳至零位,并将舱口门开关及端梁门开关合上,鸣铃防范物体打击事故的主要措施有:(1)必须认真贯彻有关安全规程,克服麻痹思想,人人有责消除物体打击伤害事故,牢固树立不伤害他人和自我保护的安全意识。(2)高空作业时,禁止投掷物料。清理楼内物料应设溜槽或使用拉圾桶。手持工具和零星物料应随手放在工具袋内。安装更换玻璃要

有防止玻璃坠落措施,严禁扔下碎玻璃。(3)吊运大件要使用有防止脱勾装置的吊勾或卡环,吊运小件要使用吊笼或吊斗,吊运长件要绑牢。(4)高空作业中,对斜道、过桥、跳板要明确有人负责维修、清理,不得存放杂物。(5)操作使用的机器设备,必须符合质量要求,带“病”设备未修复达标前严禁使用。(6)使用设备的操作人员,必须熟知设备特性、掌握操作要领,经过培训考试合格,持证上岗。(7)排除设备故障或清理卡料前,必须停机。(8)做好受压容器安全管理(详见受压容器事故预防部分),防止受压容器爆炸事故发生;各类放炮作业人员,要严格遵守有关规定,人员必须隐蔽在安全可靠处,无关人员严禁进入作业禁区内。

机械伤害事故案例

机械伤害事故案例 机械伤害事故是指在生产、作业过程中,由于机械设备故障、操作不当或其他 原因导致的人身伤害事故。这类事故往往给受害者和企业带来巨大的损失,因此我们需要认真总结案例,吸取教训,加强安全管理,预防类似事故的发生。 案例一,工人操作不当导致手指受伤。 某工厂的一名工人在操作冲床时,因为疏忽大意,未按照操作规程进行操作, 导致手指被冲床夹住,造成手指骨折和严重软组织损伤。经过调查发现,工人平时对操作规程的重视程度不够,对冲床的危险性认识不足,才导致了这起事故的发生。 案例二,设备维护不及时引发机械故障。 某企业的生产线上突然发生了一起机械故障事故,导致部分产品受损,生产进 度延误。经过调查发现,该设备的维护保养工作一直没有得到及时的落实,导致设备零部件磨损严重,最终引发了故障事故。 案例三,操作人员缺乏安全防护意识。 在某工地上,一名操作人员在操作起重机时,因为没有系好安全带,导致在高 空作业时意外坠落,造成严重伤害。经调查发现,该工人对安全防护意识不强,平时对操作规程和安全操作要求的重视程度不够,才导致了这起事故的发生。 以上案例充分说明了机械伤害事故的发生往往与操作人员的操作不当、设备维 护不及时、安全防护意识不强等因素有关。为了避免类似事故的再次发生,我们需要从以下几个方面加强安全管理: 首先,加强员工安全教育培训,提高员工对操作规程和安全操作要求的认识和 重视程度,增强安全防护意识。

其次,加强设备的定期维护保养工作,及时发现并排除隐患,确保设备的正常运行。 最后,建立健全的安全管理制度,加强对作业场所的安全监管,确保生产作业过程中的安全。 通过以上案例分析和安全管理措施的提出,我们可以更好地预防和减少机械伤害事故的发生,保障员工的人身安全和企业的正常生产秩序。希望各位企业能够引以为戒,加强安全管理,共同营造安全、和谐的生产环境。

机械伤害事故案例汇编一

机械伤害事故案例汇编一 一、事故经过 2006 年6 月15 日,某厂车工刘某与郭某谈起零件加工任务,抱怨自己的机床太陈旧,离合器不灵便,停车位稍有偏差主轴便会反转,跟维修工说了几次也没调合适。郭某听了之后说“这有什么呀,我给你调。”刘某半信半疑。郭一只手拿螺丝刀拨压弹簧,另一只手扭可调瓦螺帽。突然主轴飞转,将郭两手多指绞成粉碎性骨折。 二、原因分析 郭某自恃是老师傅,懂机床结构,在不停车情况下冒险在离合器停止位置调整螺帽。因身体紧靠床头箱,腿不小心碰到床体前离合器操纵杆,致使主轴瞬间转动,郭某两手被齿轮绞伤。 三、防范措施 1、检修机床必须在撤掉电源箱刀闸在停机状态下方可进行,严禁开机时调整传动箱机件。 2、处理故障的维修应报由检修人员进行。 3、教育职工严格遵守机床安全操作规程,杜绝习惯性违章行为。 某货船航行于长江南京大厂码头段,船工张某在检查机器时发现一台位于甲板上的柴油机有故障,于是开始进行维修。2、此时江面风比较大,张某身穿长衫风衣维修,风衣不慎被飞转的皮带轮卷住,将张的右腿绞进皮带轮,造成粉碎性骨折。张某经手术抢救后高位截肢成了残疾人。 1、未断电停机便进行检修作业。 2、违章穿长衫风衣进行接触转动机器工作。 3、皮带轮无安全罩。 1、严格执行航务安全操作规定,检修设备必须靠岸或停船进行,检修必须停机撤电才可以进行。 2、工作时要正确穿戴防护服,操作转动机械严禁穿长衣

长衫。3、转动机器外露转动部分(如皮带轮、连轴器等)必须装有安全防护罩。事故概况杭州市某单位2007 年3 月发生了一起电梯夹人致伤事故。事故电梯为一台杂物电梯,型号为TWJ500/0.35,由有资质单位于2003 年安装,且该资质单位一直承担该电梯的维保工作。事故经过大致如下:该单位使用人员在地下层楼处搬运货物进入轿厢内(厅门处于打开状态)时,电梯突然启动,搬运人员慌乱之中往外逃未果,致使严重夹伤。事故现场勘查情况该电梯为杂物电梯,4 层4 站4 门。除地下层楼厅门、一楼厅门因现场抢救伤员遭破坏外,其余的都保留了事故现场原貌。经勘查可知,事故电梯轿厢入口处无机械保护装置及验证该保护装置的电气安全装置。在机房内,检查人员勘查了曳引轮绳槽和钢丝绳的状况,均无异常;检查了制动器线圈及温升、闸瓦、弹簧等工作情况,均属正常。对控制系统的接触器、继电器、线路进行检查,主接触器、上下行接触器均无异常情况,安全回路继电器触点有轻微灼伤痕迹;对动力回路、控制回路进行排查时,发现安全回路继电器线圈负极无接地装置,在机房内地面上发现几只更换掉的安全继电器;对各层站入口进行检查时可见,仅在地下层站入口处贴有“不能载人”等内容。其余层站入口处未有相应警示标语。事故原因1.直接原因在通常情况下,产生电梯开门运行的原因有两种,即:曳引能力下降导致溜车;由于制动力矩不足导致溜车。经过现场的检查,本事故梯不存在以上 2 种情况。在机房的现场勘查中,调查人员找到了替换下的几只安全继电器,经过辨认,该安全继电器是微型继电器,而非DC-13 型用于控制直流线路的安全继电器(在GB7588 以

机械伤害 事故案例

机械伤害事故案例 机械伤害事故案例: 1. 2015年8月,某工厂发生了一起机械伤害事故。一名操作工在清洗机器时,不慎将手指放入了旋转的机械部件中,导致手指严重受伤。 2. 2016年11月,一名建筑工人在使用电动锤子进行钻孔作业时,由于操作不当,导致锤子失控,砸中了工人的脚部,造成骨折。 3. 2017年5月,一家机械加工厂发生了一起严重的机械伤害事故。一台机床在加工过程中突然发生故障,导致工件脱离夹持装置飞出,砸中了附近的工人,造成多人受伤。 4. 2018年9月,一名工人在进行焊接作业时,由于未佩戴防护面罩,导致火花飞溅烧伤了他的脸部。 5. 2019年4月,一名工人在进行装配作业时,操作不当导致一块金属板突然滑落,砸中了他的手指,造成手指骨折。 6. 2020年2月,一名工人在操作起重机时,由于误操作,导致起重机的钢丝绳断裂,致使起重物坠落,造成周围工人受伤。 7. 2021年7月,一名工人在使用割草机修剪草坪时,不慎将脚部放入割草机的刀片下,导致脚部严重受伤。

8. 2022年3月,一台自动化装配线发生故障,机器突然启动,导致多名工人被夹住,造成多人受伤。 9. 2023年10月,一名工人在进行钢筋切割作业时,由于切割机刀片磨损严重,导致切割不稳定,工人手臂被刀片割伤。 10. 2024年6月,一名工人在进行机械设备维修时,由于未切断电源,导致机器突然启动,夹住了工人的手臂,造成手臂骨折。 这些机械伤害事故案例说明了机械设备在使用过程中存在的安全隐患和操作人员的安全意识不足。为了避免类似事故的发生,各个企业和个人在操作机械设备时必须严格按照操作规程进行,并配备必要的个人防护装备。此外,机械设备的维护保养也非常重要,要定期检查设备的运行状况,及时更换磨损的部件,确保设备的正常运行和安全性。

机械伤害事故案例

机械行业典型事故案例分析 尽管国家和企业对安全工作非常重视,但每年还是有成百上千的机械事故不断发生。原因虽然是多方面的,但一些操作人员的安全意识薄弱却是事故发生的根本原因。要想降低机械事故的发生率,提高大家的安全意识是非常重要的,下面我们引用了一些事故案例,希望大家看后,对事故发生的原因能有一个更深的认识;能吸取这些事故案例的经验教训;得到一些有用的启示,真正把安全放在我们一切工作的首位。 一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根 违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。下面这两个案例就是违章作业造成安全装置失效而引发的事故。 (案例一)2001 年 5 月18 曰,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,木板尺寸为300X25X3800 毫米,李某进行推送,另有一人接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,因这台刨床的刨刀没有安全防护装置,右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。(案例二)2000 年10月13 曰,某纺织厂职工朱某与同事一起操作滚筒烘干机进行烘干作业。5 时40 分朱某在向烘干机放料时,被旋转的联轴节挂住裤脚口摔倒在地。待旁边的同事听到呼救声后,马上关闭电源,使设备停转,才使朱某脱险。但朱某腿部已严重擦伤。引起该事故的主要原因就是烘干机马达和传动装置的防护罩在上一班检修作业后没有及时罩上而引起的。 以上两个事故都是由人的不安全行为违章作业,机械的不安全状态失去了应有的安全防护装置和安全管理不到位等因素共同作用造成的。安全意识低是造成伤害事故的思想根源,我们一定要牢记:所有的安全装置都是为了保护操作者生命安全和健 康而设置的。机械装置的危险区就像一只吃人的“老虎” ,安全装置就是关老虎的“铁笼”。当你拆除了安全装置后,这只“老虎”就随时会伤害我们的身体。

机械伤害事故案例

机械伤害事故案例 NO.1机械绞伤事故 【事故经过】7月4日,当班值班长张某在用短松节油涂抹在托辊上的松节油发热,托辊与皮带产生较大的摩擦力,使托辊带动皮带一起转动,造成未来及抽出手的张某右臂绞断事故。 【事故原因】 1.张某违反操作规程,用手直接涂抹松节油。 2.员工自我防范意识淡薄。 3.皮带廊无紧急拉线开关设施。 【预防措施】 1.加强员工教育,增强保护、互保意识。 2.组织员工学习岗位安全操作规程。 3.安装皮带廊紧急拉线开关设施。 NO.2手代替工具造成的手指挤伤事故 【事故经过】2006年12月18日上午八点左右,梁某安排装辊工杨某给现场组 装好的精轧支撑辊轴承箱打干油,在使用过程中发现气动干油泵出现不出油现象,杨某告诉当班班长梁某,梁某就指派装辊工温某去检查问题,温某怀疑是干油泵缸筒堵塞,然后就将干油泵气源总开关关闭,对干油泵的缸筒及活塞进行检查。在检查过程中干油泵的气缸活塞拉杆突然上升,致使温某正在检查的右手被挤压在缸筒与活塞开始咬合部位,温某喊道:“我的手被咬住了”,梁某及时将气源开关打开,但这时温某已将右手拽出,摘掉防油手套后发现温某的右手中指被切断一节。 【事故原因】 1.气动干油泵设备本身存在设计缺陷,缺少气水分离器,导致在冬季使用时, 气源管路存在冻冰堵塞现象,致使管路存在余压,是导致事故发生的主要原因。 2.温某安全意识薄弱,干油泵出现故障检查时,本应用工具检查干油泵的缸筒 和活塞,但其却用手直接去触摸是否有杂物,造成右手中指被挤伤事故。既是受害者又是事故责任者,是造成此次事故的直接原因。

【事故预防措施】 1.对气动干油泵等类似设备应增设气水分离器或在气动干油泵的气缸上部加一 个阀门,避免因管路冻冰堵塞存在余压。 2.职工的安全意识及危害识别的能力,特别是对所使用设备的检查与维护过程 中存在安全隐患的确认应加强。 3.操作过程中,专用工具的正确使用,严禁用手代替工具。 NO.3挤水辊机械伤害事故案例 【事故经过】2002年8月26日10点40分,黑龙江省某合金公司精整车间副主任陈某在经过清洗机列时,发现挤水辊前面从清洗箱出来的一块(2×1820×2080)板片倾斜卡住,陈某在没有通知主操纵手停机的情况下,将戴手套的左手伸入挤水辊与清洗箱间的空隙(约350mm)调整倾斜的板片,由于挤水辊在高速旋转,将陈某的左手带入旋转的挤水辊内,造成陈某左手无名指、小指近关节粉碎性骨折,手掌大部分肌肉挤碎,最后将无名指、小指切掉。 【事故原因】 1.戴手套操作旋转设备; 2.不停机处理故障; 3.主操纵手工作不负责,未及时发现故障; 4.未对陈某的行为进行制止,监护不到位‘ 5.该分厂对安全工作监管不严、对职工安全教育不够。 【事故防范措施】 1.加强安全管理,将安全责任层层分解落实到具体人员,促进安全工作齐抓共 管。 2.对职工进行安全技术操作规程的教育培训和考核,组织职工进行事故分析, 用事故教训给职工敲响警钟,解决存在的思想隐患。 3.加强现场安全检查力度,下大力气纠正作业中的习惯性违章操作行为,杜绝 类似事故重复发生。 4.认真查找设备隐患,落实隐患整改责任人,并在重复发生和易发生事故部位 设立安全警示标志。 NO.4 电厂除灰机机械伤害事故

安全事故案例--机械伤害事故

弧光短路起大火 26人入黄泉 一、事故概况及经过 1991年11月22日,原皖北矿务局刘桥一矿,因低压侧接线端子的压接处紧固程度不够而产生电弧火花着火,燃及运输带和其他可燃物,致使井下作业人员26人死亡,造成直接经济损失48万元。人民法院对机电队工人孙某某、电管队副队长苏某某、机械化队队长周某某分别以重大责任事故罪分别判处有期徒刑3年,缓刑4年;有期徒刑2年,缓刑3年;有期徒刑1年,缓刑1年。 刘桥一矿掘进一区大班班前会上,机电队长布置孙某某当日下井65采区皮带机卷JD—25内齿轮绞车的80N开关,以待使用。该队副队长告知孙该开关有一相漏电。孙检修了80N开关,更换了该开关的零部件,但没有查明和排除故障的情况下,就让65采区变电所送电,孙按动按钮试车,由于检漏继电器未动作,导致开关短路,加之65采区下部变压所变压器未跳闸,短路电流冲击到变压器低压侧,因低压侧接线端子的压接处紧固程度不够而产生电弧火花,引起该处弧光短路,产生强大电流和高温,将低压侧绝缘瓷头炸碎,继而造成炸脱瓷头的低压侧接线柱接触变压器外壳,再次短路,使变压器油温和压力急骤上升、着火,燃及运输带和其他可燃物,形成猛烈火势,致使井下作业人员26人死亡,直接经济损失48万元。 二、事故原因分析 1.擅自撤掉井下变电所主管人员。1991年8月,被告人周某某擅自撤掉并下看管人员,机电科领导得知后,要求周重新派人看管,到事故发生时也没有派人看管。 2.违章作业。副队长告知孙某某80N开关有一相漏电,孙没有按照电工寻找漏电故障的规定(用摇表摇测的方法)进行检查、没有查明和排除故障,只是更换一下开关便让送电是导致弧光的主要原因。 3.苏某某违反停产检修计划,对65采区下部变电所没有检修,留下重大隐患。 三、防止同类事故的措施 严格按照规章制度办事。党和政府对煤矿企业的安全工作非常重视,制定的规章制度比较多。这些规章制度,都是根据煤矿的作业特点和实际情况制定的。

起重机械伤害事故大全案例

起重事故案例汇编 “安全责任重于泰山”。企业的安全生产关系到职工生命和企业财产的安全,关系到企业效益和社会的稳定。因此搞好企业的安全生产是各级领导、全体员工的神圣职责。 “安全第一、预防为主”这是安全管理的一贯方针,为更好落实这一方针,进一步强化广大干部和职工的安全和防范意识,起重专业安全管理小组人员,汇集了我公司及冶金企业近十年来发生的30起典型的起重事故案例,将他们编辑在一起,希望全体员工要紧密结合安全生产实际、思想实际和作业特点,认真借鉴他人用鲜血和生命换来的教训,举一反三,防微杜渐,克服侥幸麻痹思想,增强“我要安全”的意识,提高自己的技能,落实我要“我要安全”的责任,从我做起,从本岗位做起,从预防的角度上狠下工夫,制定切实可行的防范措施,防止同类事故在我公司发生。 案例一:电动葫芦坠落修理工躲闪摔伤 1、事故概况 2004年5月21日零点10分,浙江某不锈钢有限公司冷轧车间,两名修理工正站在2米多高的机器上检修机器,并操纵一台型号为LD5-17的电动单梁起重机,吊装一根齿轮箱螺杆放于地面上时,其电动葫芦运行电机及驱动装置突然从上方坠于一修理工眼前,该修理工作出本能后退动作,因机器顶部无防护栏装置,故从1米多高的机器架上摔落下来,结果造成该修理工头部、肩部划破,两根肋骨断掉。 2、事故原因分析 (1)小车驱动装置与墙板的联接螺栓其中一根早巳松动,随着驱动齿轮的运行振动,结果带动其余三个固定螺栓受力不均衡,随着驱动齿轮箱运动的加剧从而使此三根螺栓逐渐松动和脱出,是导致事故发生的直接原因。 (2)小车驱动轮的被动侧轮缘与工字钢的侧翼磨擦程度比较严重,且一对轮缘与工字钢的两侧间隙均较小,导致小车的车轮行走不

兰州石化“3.17”机械伤害事故

兰州石化“3.17”机械伤害事故案例分析 2005年3月17日,兰州石化公司石油化工厂聚乙烯三车间发生一起机械伤害事故,造成一人抢救无效死亡。 一、事故经过: 2005年3月17日16时,兰州石化公司石油化工厂聚乙烯三车间孟洁所在班组化工丙班开完班前会,孟洁与同岗位操作工杨淑贞(女)到A线包装岗位开包装线,试车3分钟后开始包料。16时07分左右,同岗位另一名操作工田宜仙(女)从车间领完独生子女费回到岗位,田宜仙与孟洁一起操作A包装线,操作期间包装机头内抓袋器由于吸不起袋子和掉袋,田宜仙分别停车处理。杨淑贞由于按照惯列当天负责打扫卫生和打开水,16时50分左右杨淑贞打扫完已停车的B包装线卫生离开现场去打扫交接斑室卫生。17时左右,由于A 线包装机头内袋撑袋器发生故障,田宜仙将正在擦玻璃的代理班长孙国林叫到岗位处理。孙国林检查发现是撑袋器撑不开、错位,于17时4分左右处理好后便又去搞卫生。17时20分左右田宜仙因托盘仓内的空托盘未放到链条上,出现报警,前去处理,孟洁一人在包装机头看线,田宜仙在处理完托盘仓问题回包装机头的过程中,发现不出袋,便走到包装机头发现孟洁倒在吸袋器下部,立即采取紧急停车措施,同时赶紧叫搞卫生的孙国林、张润民,孙国林到现场后告诉田宜仙赶快打气防电话,迅速跑到包装A线机头跟前。田宜仙这时跑到休息间对正在搞卫生的杨淑贞说:“孟洁出事了”,同时拨打兰化177事故电话叫气防车。张润民此时停包装线压缩空气气源,孙国林将包装机的磕头机掰开,张润民、孙国林二人将孟洁扶起,与同时赶过来的田宜仙将孟洁送到包装厂房外的气防车上,迅速送往兰化职工医院抢救。经兰化职工医院全力抢救,终因伤势较重,抢救无效于2005年3月17日19时40分死亡。 二、事故原因 1、违章作业。 石油化工厂《高密度聚乙烯装置包装码垛岗位操作法》第九条“安全技术”中明确规定:“出现故障进行设备拆卸和维修时,电气系统必须断电,空气系统必须断开”及“出现故障,在电气系统未断电的情况下,禁止进入以下区域:b.装袋机投料门行程范围内”。孟洁在包装作业过程中,抓袋器吸袋不正常时,不按安全操作规定的要求停止包装码垛生产线,违规进入装袋机投料门行程范围内,违反了《高密度聚乙烯装置包装码垛岗位操作法》中安全技术的规定,是造成这次事故的直接原因。 2、转岗培训教育的针对性不足。 孟洁原为公司原料动力厂常减压车间分析工,2004年初,公司决定原料动力厂常减压装置不再开工生产。孟洁于2月中旬由原料动力厂分流调动到石油化工厂质检室,又由质检室调到聚乙烯三车间,4月1日定岗至聚乙烯三车间包装岗位,为包装工,至8月15日前在包装岗位进行岗位操作培训和实习。8月15日经厂组织考试,合格后正式上岗操作。 石油化工厂和聚乙烯三车间虽然对孟洁进行了入厂安全教育和车间安全教育,正式上岗前也进行了考试,但在孟洁本人的考试卷中,未见包装码垛生产线操作法的安全技术考

机械伤害死亡事故案例

机械伤害事故案例 1、事故经过 2004年6月6日,因1号塑料拌料机主轴承损坏需停机修理,整条薄膜生产线停产。上午8时,修理工李道洪将1号塑料拌料机顶盖打开,并准备继续拆除该机内的拌料臂和机筒。10时许,李道洪拿来三脚葫芦、钢丝索和拉模,自己在机边扣钢丝索马口扣,炼胶工尹红进入机筒内用三爪拉模拆卸拌料臂。正在这时,2号塑料拌料机操作工蒋红华加完2号塑料拌料机的原料,准备起动电机拌料。他在按起动按扭时,误按1号塑料拌料机的起动按扭,使正在修理中的1号塑料拌料机突然起动,并听到1号拌料机筒内有人“啊”的一声惨叫,他马上按停止按扭,将1号拌料机停下来。这时,李道洪往机筒内一看,尹红已被碾得血肉模糊。在场的销售负责人上操作台将1号机的总闸拉下,并与车间负责人一起,准备将尹红从机筒内抱出来,但尹红的衣服被筒内的拌料臂紧紧扣住,无法拉出来,就叫人拿来剪刀将尹红的衣服剪了后才抱出来,发现尹红已经停止呼吸。之后,企业负责人马上打120求救,120过来后,经医生诊断,尹红已经死亡。后打110报案。 2、现场调查 调查组成员通过调查发现: (1)1号机停机检修时没有切断总电源。 (2)配电屏和机台均没有标号。 (3)蒋红华原系1号拌料机操作工,因当天1号机故障停机修理,是生产负责人临时将他调到2号机操作的。 (4)企业没有制定《安全检修制度》和《岗位安全技术操作规程》。 (5)职工缺乏安全教育。 3、事故原因 蒋红华原系1号拌料机操作工,因当天1号机故障停机修理,是生产负责人临时将他调到2号机操作的。在起动电机时,由于习惯性动作,误将1号配电屏按扭起动,造成停机修理的1号机起动,将机内修理人员尹红碾死。这是发生事故的直接原因。 瑞安市威泰塑胶有限公司负责人安全生产意识淡薄,安全生产管理不到位,没有制定《安全检修制度》和《岗位安全技术操作规程》,职工在操作时无规可循;配电屏和机台均没有标号;随意调换职工岗位;职工缺乏安全知识教育;修理塑料拌料机时违规作业,在没有切断电源的情况下修理1号塑料拌料机,最终导致事故发生。这是发生事故的间接原因。 4、事故性质:责任事故。 5、事故责任 按照《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定,生产经营单位应该制定安全生产管理制度和安全技术操作规程,应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。而瑞安市威泰塑胶有限公司没有制定安全生产管理制度和安全技术操作规程,纵使员工违规作业,导致事故发生。瑞安市威泰塑胶有限公司负责人应对该起事故负主要责任。 现场管理负责人现场管理不力,防范措施没有落实,对这起事故也负一定责任。塑料拌料机操作工蒋红华,安全生产意识淡薄,忽视安全生产,操作时注意力不集中,误将1号配电屏按扭起动,致使尹红被1号机的拌料臂碾死,对该起事故负有较大的责任。

机械伤害事故案例分析

机械伤害事故案例分析 机械伤害事故是在工业生产过程中,由于机器的故障或者操作 不当而引发的一种伤害事故。这种事故往往会对工人的生命和健康 带来很大的威胁,因此在生产过程中,必须采取有效措施来降低机 械伤害事故的发生率。 下面,我们来看一起机械伤害事故案例,以此为启示制定更好 的安全管理和措施,提高工作人员的安全意识。 案例描述: 某厂家在印刷厂加工印刷品时,工人在机器上进行操作。由于 这台机器开启的时间太长,加工质量增加的同时,机器也开始发生 故障。机器操作人员为了达到生产要求,往往会忽略机器的维护和 保养工作。 一天,机器在加工一些排版时出现故障,机器操作人员开始拆 卸机器进行修理。由于过于匆忙和急躁,工人没有关好机器的安全 装置,在进行维护的过程中,不慎被机器卡住。 由于机器的运转速度非常快,工人受到的伤害非常严重。工人 被卡在了机器上,等到其他员工发现后,他已经失去了意识。随后,救援人员及时赶到,将工人送往医院,经过治疗,生命得以保住。 案例分析: 这起事故的发生是由于操作员冲动和机器未得到及时维护导致的。作为员工,安全意识非常重要。如果工人在维护机器时更加小

心谨慎,遵循工作流程规范,遵循安全注意事项,他就不会在操作 过程中受伤。 此外,机器设备使用的时间太长,也会影响其性能和使用寿命,导致故障发生的可能性增加。因此,机器设备的维护和保养是非常 重要的。设备完好和使用规范对于减少机械伤害事故是非常有必要的。 结论: 对于机械伤害事故的发生,我们必须认真对待。为了保障安全 及减少机械伤害事故的发生,我们需要在以下方面开展工作: 1.加强员工安全意识教育,帮助员工了解安全的重要性和必要性。 2.及时维护和保养设备,检查设备的性能和质量,确保设备使 用寿命的延长。 3.合理安排生产计划,确保员工的工作强度和操作时间不会过长。 4.完善员工培训体系,确保员工能够掌握使用和维护机器的方 法技能。 重要的是要时刻关注和了解机器的性能和使用寿命。通过完善 的安全管理和生产计划,保障员工的安全,避免机械伤害事故的发生。

机械伤害事故案例

案例一 1、事故经过: 1月5号下午约15:00左右,冲压车间冲床操作员胡某某在G-3冲床从事Berlin产品冲压工作,在启动冲床压合开关后,胡某某发现产品位置未放好,需要重新调整,于是伸右手进入机台调整产品位置,此时,上模压下,将其右手压合在上下模中间,上模切料口在压力作用下将其右手手指切伤。 2、原因分析: 胡某某安全意识较薄弱,在操作机器时,未完全符合冲床作业安全操作指引,在启动压合开关后,仍然伸手进入机台区调整产品位置,违反FMMTI-400冲床作业安全操作指引第6.2.2条款:冲床运行时,主机手保证主控台不被其它任何人乱动,非本机操作人员不得进入工作区。滑块运行时严禁将手或身体的任何部位伸入滑块运行区域内。 该机台的光电保护器存在一定的保护盲区,当人手从光电下沿进入机台滑块运行区域,则起不了保护作用; 3、防范措施: 首选从工程技术层面进行改善,生产部门组织机修力量对所有冲床,进行一次全面的安全检查,查验是否存在类似的光电保护存在盲区的现象,发现后立即停机整改,调整光电保护区域或维修或加装光电保护器; 部门对违章操作的事故责任人给与纪律处分,并对所有其他员工进行培训教育,重申严格遵守安全操作指引的重要性和必要性,必须

使其他员工也从该起事故中吸取教训,在本岗位的操作中严格遵守冲床安全操作规程,杜绝类似的违章操作发生; 完善部门安全生产管理责任制度,明确安全生产事故管理责任人,切实履行相关的管理规程,如每日机器安全点检制度等,从而在开线前查出安全隐患,杜绝事故的发生。 案例二 1、事故经过: 某化肥厂机修车间,1号Z35摇臂钻床因全厂设备检修,加工备件较多,工作量大,人员又少,工段长派女青工宋某到钻床协助主操作工干活,往长3m直径75x 3.5不锈钢管上钻直径50的圆孔。28日10时许,宋某在主操师傅上厕所的情况下,独自开床,并由手动进刀改用自动进刀,钢管是半圆弧形,切削角矩力大,产生反向上冲力,由于工具夹(虎钳)紧固钢管不牢,当孔钻到2/3时,钢管迅速向上移动而脱离虎钳,造成钻头和钢管一起作360度高速转动,钢管先将现场一长靠背椅打翻,再打击宋某臀部并使其跌倒,宋某头部被撞伤破裂出血,缝合5针,骨盆严重损伤。 2、原因分析: 造成事故的主要原因是宋某违反了原化学工业部安全生产《禁令》第八项“不是自己分管的设备、工具不擅自动用”的规定。因为直接从事生产劳动的职工,都要使用设备和工具作为劳动的手段,设备、工具在使用过程中本身和环境条件都可能发生变化,不分管或不在自己分管时间内,可能对设备性能变化不清楚,擅自动用极易导致事故。

机械伤害案例分析

机械伤害案例分析 机械伤害事故案例一 1.事故简介 2006年6月28日,河南省郑州市某工程1号楼,发生一起施工升降机(人货两用外用电梯)因吊笼冒顶,造成5人死亡,1人受伤。 2.事故发生经过 郑州市某工程,建筑面积32000m2,高33层,建筑高度109m2,框架剪力墙结构。该工程由中建某局一公司总承包,工程监理单位为河南某工程建设监理单位,土建由南通市某建筑公司分包,施工机械由南通市某建筑公司负责提供,垂直运输采用了人货两用的外用电梯。2002年6月工程主体进行到第24层,6月28日电梯司机上午运输人员至下午上班后,见电梯无人使用便擅自离岗回宿舍睡觉,但电梯没有拉闸上锁。此时几名工人需乘电梯,因找不到司机,其中一名机械工便私自操作,当吊笼运行至24层后发生冒顶,从66m高处出轨坠落,造成5人死亡,1人受伤的重大事故。 3.事故原因分析 (1)未能及时接高电梯导轨架。事故发生时建筑物最高层作业面为 72.5m,而施工升降机的导轨架安装高度为75m,此高度已不能 满足吊笼运行安全距离的要求。 (2)未按规定正确安装安全装置。《施工升降机安全规则》规定,升降机“应安装上、下极限开关”,当吊笼向上运行超过越层的安

全距离时,极限开关动作切断提升电源,使吊笼停止运作。“吊 笼应设置安全钩”,防止在出事故时吊笼脱离导轨架。 (3)施工升降机安装后不进行验收,在安装不合格及安全装置无效的情况下冒险使用。 (4)该公司对电梯司机没有严格的管理制度,导致工作时间司机擅自离岗且不锁好配电箱。 (5)电梯司机是特种作业,需经过培训持证上岗,机械工私自操作,导致事故的发生。 (6)市场管理混论。 机械伤害事故案例二 1.事故简介 2000年2月22日在山东济南章丘市某住宅小区工地,在安装塔式起重机时,起重臂滑落,上面的5名安装工人同时从25m高处坠落,造成4人死亡,1人重伤。 2.事故发生经过。 山东济南章丘市某住宅小区工地,明水镇某建筑公司购入QTG25A型式起重机,由章丘市某起重机厂雇用李某带领8人对该厂生产的塔式起重机进行首次安装。 李某受雇用单位委派组织人员进行现场安装。在按顺序安装塔

某电厂精处理系统跑树脂事故-事故案例-案例分析-机械伤害

某电厂精处理系统跑树脂事故 事故案例-案例分析-机械伤害

某电厂精处理系统跑树脂事故 【简述】 某电厂精处理系统树脂进入热力系统,造成机组停机。 【事故经过】 14:30精处理控制系统和动力系统电源突然同时消失,上位机瞬间黑屏,值班员田某立即跑去就地开手动旁路门,途中通知化学主值白某。一起将#5、#6机精处理手动旁路门打开,并关闭阴阳床的出口手动门。并前去汽水化验站关闭#5、#6各取样一、二次门,并发现#5机炉水左侧取样总流量计冲烂。 15:20,#5、#6机精处理进出口电动门由于突然失电仍然保持原来的开度。回到控制室,电源已恢复,上位机手动退出#6机精处理,#5机精处理由于电动门无电未能退出。 前夜班接班时检查#6机精处理退出运行,凝泵运行中,电动、手动旁路打开。#5机精处理手动退出,凝泵运行中。三期汽水化验站#5#6机各取样一、二次门均关闭,#5机炉水左侧取样总流量计摘除。

16:50主控将#5机精处理电动门配电箱电源恢复,#5机精处理自动退出。 17:30投运#5机汽水取样装置,并对各取样管进行了排污。值长通知#5机即将冲转,要求监测蒸汽品质 19:40蒸汽品质合格,汇报值长,允许冲转 20:10对#5机各取样管进行排污,各取样流量正常,水样未见异常,指标未见异常。 20:35值班员王某投运#5机精处理装置,在投运阳床后发现阳床因压差高退出,汇报化学主值张某。 21:00重新投运阳床,发现压差在短时间内增长至0.25Mpa,退出,汇报班长、值长。 22:40在将#5机精处理阳床手动旁路开至15%后,将精处理装置投入运行,观察床体压差仍然增长,观察运行。汇报班长、值长 22:50值班员王某去汽水化验站巡检抄表,发现部分仪表水样不稳定,但观察人工取样处水样无异常。将仪表水样调整好后,抄表水质

机械伤害事故案例

机械伤害事故案例 [ 2007年3月19日阅读次数:621 ] 一、事故概况: 2002年2月27日,在上海某基础公司总承包、某建设分承包公司分包的轨道交通某车站工程工地上,分承包单位进行桩基旋喷加固施工。上午5时30分左右,1号桩机(井架式旋喷桩机)机操工王某,辅助工冯某、孙某三人在C8号旋喷桩桩基施工时,辅助工孙某发现桩机框架上部6米处油管接头漏油,在未停机的情况下,由地面爬至框架上部去排除油管漏油故障(桩机框架内径650×350)。由于天雨湿滑,孙某爬上机架后不慎身体滑落框架内档,被正在提升的内压铁挤压受伤,事故发生后,地面施工人员立即爬上桩架将孙某救下,并送往医院急救,经抢救无效孙某于当日7时死亡。 二、事故原因分析: 1、直接原因 辅工孙某在未停机的状态下,擅自爬上机架排除油管漏油故障,因天雨湿滑,身体滑落井架式桩机框架内档,被正在提升的动力头压铁挤压致死。孙某违章操作,是造成本次事故的直接原因。 2、间接原因 (1)机操工王某,作为C8号旋喷桩机的机长,未能及时发现异常情况并采取相应措施。 (2)总承包单位对分承包单位日常安全监控不力,安全教育深度不够,并且对分承包单位施工超时作业未及时制止,对分承包队伍现场监督管理存在薄弱环节。 3、主要原因

分承包项目部对现场安全管理落实不力,对职工安全教育不力,安全交底和安全操作规程未落实到实处;施工人员工作时间长(24小时分两班工作)造成施工人员身心疲劳、反应迟缓,是造成本次事故的主要原因。 三、事故预防及控制措施: 1、工程施工必须建立各级安全管理责任,施工现场各级管理人员和从业人员都应按照各自职责严格执行规章制度,杜绝违章作业的情况发生。 2、施工现场的安全教育和安全技术交底不能仅仅放在口头,而应落到实处,要让每个施工从业人员都知道施工现场的安全生产纪律和各自工种的安全操作规程。 3、现场管理人员必须强化现场的安全检查力度,加强对施工危险源作业的监控,完善有关的安全防护设施。 4、施工现场应合理组织劳动,根据现场实际工作量的情况配置和安排充足的人力和物力,保证施工的正常进行。 5、施工作业人员也应进一步提高自我防范意识,明确自己的岗位和职责,不能擅自操作自己不熟悉或与自己工种无关的设备设施。 四、事故处理结果: 1、本起事故的直接经济损失约为15.5万元。 2、事故相关单位根据事故联合调查小组的调查分析、建议,对有关责任人作以下处理: (1)分承包单位项目负责人顾某,管理不力,措施不到位,对本次事故负有管理责任,予以行政警告处分,并进行经济处罚。 (2)分承包单位项目施工员宋某,作息时间安排不合理,安全管理未落到实处,对本次事故负有管理责任,予以行政记过处分,并进行经济处罚。

检修工作机械伤害事故

检修工作机械伤害事故 一、事故经过 2005年8月9日;在某盐业公司制盐工段夜班时间;由于一活塞式离心机有异响;维修工段班长谢某、维修工王某等人前去检修..离心机操作工李某把离心机关闭后;由于惯性;离心机转鼓尚未完全停下来..此时;谢某就把手伸进了离心机壳内;李某制止未果;谢某的中指和无名指被夹在了离心机刮刀与筛网之间..王某用工具把离心机外门打开;谢某的手指才得以抽出..谢某被送往医院治疗;手指成粉碎性骨折.. 现场情况看;当时离心机上方的照明灯不亮;检修人员是借助附近的灯光进行检修的.. 二、原因分析 这起事故是一起典型的责任事故..事故类型属于机械伤害.. 在这起事故中;谢某忽视安全;不听警告;冒险作业;在设备尚未停止的情况下进行检查;属于个人的不安全行为..这是造成这起事故的直接原因.. 工作场地环境不良;工作环境光线较暗;职工不能看清设备情况;是造成事故的重要原因.. 原安阳镇东山中埠村“12·17”砂轮伤害事故 2003年12月17日上午10时;位于原安阳镇东山办事处中埠村瑞光大道618至620号的个体无照工场发生一起砂轮伤人事故;造成一人死亡..死者尚志发;男;现年20岁;贵州省关岭县花江镇马皇村人.. 一、事故经过 12月17日上午10时;砂轮机操作工尚志发把旧砂轮换下后将新砂轮换上;

开机后不到2分钟;“嘭”的一声;砂轮崩裂成三块飞出;其中一块砸到尚志发的头上;尚志发当场倒地;鼻孔出血..工场内在场职工迅速将他抬出门外;叫来120救护车送人民医院抢救;终因伤势过重;抢救无效死亡.. 二、事故原因 1直接原因 死者尚志发违反砂轮安装和操作规程..按照有关规定;更换新砂轮两边要用夹板和有弹性纸板垫;装好新砂轮后要试运行空转五分钟后才能使用;操作时操作人员应位于砂轮的侧面;而尚志发更换砂轮时既没有使用夹板;也没有试运转;换好砂轮后马上投入使用;并在砂轮的正面操作;致使新砂轮在开启后不到二分钟就崩裂飞出将自己砸死.. 2间接原因 业主陈泽虎安全意识淡薄;非法开办加工场;没有制定安全管理制度和安全技术操作规程;安全管理措施不到位;招收的工人没有进行安全教育;职工缺乏砂轮安全操作知识.. 泼水未断电二人把命丧 一、事故经过 1、2006年4月18日11时许;某乡镇砖瓦厂在干完一批活后;检修班长老吴带领几人;在为一排填料搅拌机进行清理和维护工作..职工老姚和小吴负责为一台搅拌机更换绞刀;由于地方狭小;二人就蹲在机槽内干活.. 2、这时吴班长在清理另一台搅拌机;为了冲刷遗留的泥浆;端来一盆水泼向机槽内.. 3、突然旁边那台正在更换绞刀的机器启动;搅拌机开始运转..在惨叫声中;被吓

水泥行业安全事故——机械伤害事故案例

水泥行业安全事故——机械伤害事故案例案例1 某水泥厂“9.4”篦床夹击伤害事故 一、事故概况 2012年9月4日上午10:45分左右XX水泥厂烧成工段陈XX联系岗位工黄XX、劳务工廖XX、袁XX共四人一同清理1#线篦冷机风室漏料,清料之前告知中控操作员开始清料。随后黄XX、廖XX穿戴好劳保用品进入篦冷机,由黄XX负责检查篦冷机螺栓,廖XX负责清理漏料,陈XX、袁XX两人在外面观察口监护及负责放料。现场发现部分脱落的螺帽,岗位工黄XX立即检查螺帽脱落的具体位置,11:20左右黄XX在查找过程中不慎被来回运动的篦床与风室隔板夹击头部,当场倒在风室地上。陈XX发现后立即通知中控操作员关闭风室风机,并让他通知调度员协助救援。11:50,伤者被救出后送往医院救治。但抢救无效死亡。 事故造成1人死亡。

二、事故原因分析 1直接原因: 1.1黄XX在篦床运行中对其进行近距离检查,导致头部被来回运动篦床端部与风室隔板夹击造成死亡 2.2设备主体安全防护措施不到位,对存在安全隐患部位未有效隔离 2间接原因: 3.1公司劳动组织不合理,现场职工为“三班三倒”,因同岗位有1名职工请病假,黄XX在8月中下旬连续半个月每天上12时的夜班,8月份累计加班多达17天4.2公司对1#熟料生产线实施重大技术改造,但未进

行安全性能评估;新设备安全操作规程未及时更新、张贴上墙,未及时开展安全培训 5.3篦冷机作业未办理有限空间作业许可,未进行检修风险分析和制定相应的防范措施 6.4篦冷机验收不严谨,导致试生产过程中存在较多问题,致使巡检人员对篦冷机风室内部检查频繁 案例2 某水泥厂“1.13”气动闸阀挤压伤害事故 三、事故概况 2017年1月13日2:00,中控操作员由D线7#、8#磨的石灰石仓满,转入C线5#、6#磨石灰石仓,但中控操作画面未显示关闭信号,判断阀门未能关闭,随后联系陈XX 到现场检查情况。 2:10,陈XX反馈C线气动闸阀现场无法驱动,气动闸板卡有大块石头,需要处理。 2:15,陈XX要求中控操作员停棒闸下输送皮带,1分钟后中控停皮带。陈XX拉下皮带拉绳开关(未办理停电手续),随后处理气动闸板卡大块石头问题。 2:45,中控操作员未收到陈XX反馈现场故障处理情况,立即通知D线巡检工吴XX前往C线气动闸阀处了解情况。

水泥行业安全事故——机械伤害事故案例

水泥行业安全事故——机械伤害事故案例 案例1 某水泥厂“9.4”篦床夹击伤害事故 一、事故概况 2012年9月4日上午10:45分左右XX水泥厂烧成工段陈XX联系岗位工黄XX、劳务工廖XX、袁XX共四人一同清理1#线篦冷机风室漏料,清料之前告知中控操作员开始清料。随后黄XX、廖XX穿戴好劳保用品进入篦冷机,由黄XX负责检查篦冷机螺栓,廖XX负责清理漏料,陈XX、袁XX两人在外面观察口监护及负责放料。现场发现部分脱落的螺帽,岗位工黄XX立即检查螺帽脱落的具体位置,11:20左右黄XX在查找过程中不慎被来回运动的篦床与风室隔板夹击头部,当场倒在风室地上。陈XX发现后立即通知中控操作员关闭风室风机,并让他通知调度员协助救援。11:50,伤者被救出后送往医院救治。但抢救无效死亡。 事故造成1人死亡。 二、事故原因分析 1直接原因:

1.1黄XX在篦床运行中对其进行近距离检查,导致头部被来回运动篦床端部与风室隔板夹击造成死亡。 1.2设备主体安全防护措施不到位,对存在安全隐患部位未有效隔离。 2间接原因: 2.1公司劳动组织不合理,现场职工为“三班三倒”,因同岗位有1名职工请病假,黄XX在8月中下旬连续半个月每天上12时的夜班,8月份累计加班多达17天。 2.2公司对1#熟料生产线实施重大技术改造,但未进行安全性能评估;新设备安全操作规程未及时更新、张贴上墙,未及时开展安全培训。 2.3篦冷机作业未办理有限空间作业许可,未进行检修风险分析和制定相应的防范措施。 2.4篦冷机验收不严谨,导致试生产过程中存在较多问题,致使巡检人员对篦冷机风室内部检查频繁。 案例2 某水泥厂“1.13”气动闸阀挤压伤害事故 一、事故概况 2017年1月13日2:00,中控操作员由D线7#、8#磨的石灰石仓满,转入C线5#、6#磨石灰石仓,但中控操作

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