120型控制阀性能试验常见故障
120型空气控制阀的故障原因及分析

120型空气控制阀的故障原因及分析120型空气控制阀是工业生产中常用的一种控制阀,它能够根据空气压力的变化,控制介质的流量和压力。
然而在实际使用过程中,空气控制阀也会出现各种故障,影响生产效率和产品质量。
本文将从故障原因和分析两个方面,针对120型空气控制阀的故障进行分析和总结。
1. 故障原因1.1 润滑不足空气控制阀内部的活塞、阀芯等部件需要润滑油润滑,以降低运动部件的磨损,减小摩擦力,保证阀门的灵活开闭。
如果润滑不足,就会导致活塞、阀芯等部件的磨损加剧,甚至卡死,从而影响控制阀的正常工作。
1.2 渗漏空气控制阀在工作时,会承受不同介质的压力,如果阀门密封不好,就容易出现介质渗漏的问题。
这不仅会影响控制阀的工作效果,还可能导致环境污染和安全事故。
常见的渗漏原因包括阀门密封件磨损、安装不良等。
1.3 阀芯卡死阀芯是空气控制阀的关键部件之一,它的开闭灵活度直接影响着控制阀的正常工作。
但如果阀芯长期不保养清洁,或者受到外部杂质侵入,就容易造成阀芯卡死,导致控制阀无法正常开闭。
1.4 电磁线圈故障120型空气控制阀一般都是由电磁力控制的,电磁线圈是电磁力的产生器,如果电磁线圈故障,就会导致电磁力减小或者消失,从而无法正常控制阀的开闭。
1.5 其他因素除了上述几种常见的故障原因外,空气控制阀还可能受到工作环境的影响,如温度、湿度、介质腐蚀性等因素也会对控制阀的正常工作产生影响。
2. 故障分析2.1 润滑不足的分析如果空气控制阀出现润滑不足的故障,我们首先要检查润滑油的添加情况,确保及时添加润滑油以保证控制阀内部部件的正常润滑。
同时要定期对控制阀进行维修保养,清洁阀芯表面的灰尘和杂质,保持阀芯的灵活性,将润滑油均匀涂抹在活塞、阀芯等部件上,以减小磨损,延长使用寿命。
2.2 渗漏的分析对于空气控制阀出现渗漏的故障,首先要检查密封件的磨损情况,及时更换磨损严重的密封件。
其次要检查阀门的安装情况,保证阀门的正常安装,密封性能符合要求。
120型控制阀工作原理及常见故障修理ppt课件

第二节 120/120-1控制阀的构造 及作用性能
(六)紧急制动位 司机将制动阀手柄移到紧急制动位,制
动管压缩空气迅速排入大气,主阀各部分的 动作,除紧急二段阀外,均与常用制动一样。 主活塞上移,先后产生第一、第二个阶段局 部减压及制动作用,只是动作更加迅速,且 制动缸一直充到与副风缸压力相平衡的最高 压力。紧急二段阀动作,制动缸压力分二个
12. 120/120-1型控制阀在结构上考虑了 防盗问题,采用专用工具才能拆装。
6
第一节 120/120-1控制阀结构特点 及作用原理
二、120/120-1型空气控制阀的作用原理 120/120-1型空气控制阀仍采用二压力
控制机构直接作用方式,有三个基本作用。 1、充气缓解 制动管增压,制动管压缩空气进入作用
24
第二节 120/120-1控制阀的构造 及作用性能
提高紧急制动波速 二、 120型空气控制阀的作用原理
120型空气控制阀设有充气缓解、减速 充气缓解、常用制动、制动保压和紧急制动 等五个作用位置。现将其各作用位的实现过 程、气路以及主要性能叙述如下:
25
第二节 120/120-1控制阀的构造 及作用性能
35
第二节 120/120-1控制阀的构造 及作用性能
时,在主活塞、节制阀自重及被压缩的稳定 弹簧弹力作用下,主活塞带动节制阀下移 6mm(滑阀不动),主活塞杆的上肩接触滑阀 而停止,形成了制动保压位。
1.制动保压作用 2.适应机车压力保持操纵 3.阶段制动作用
36
第二节 120/120-1控制阀的构造 及作用性能
第二节 120/120-1控制阀的构造 及作用性能
4.120型控制阀设有半自动缓解阀,作用可 靠,操作方便。
货车120型主阀检修工艺流程及其常见故障分析喻汉文

货车120型主阀检修工艺流程及其常见故障分析喻汉文发布时间:2021-11-02T06:32:51.876Z 来源:基层建设2021年第23期作者:喻汉文[导读] 120型控制阀由主阀、半自动缓解阀、紧急阀和中间体组成中车沈阳机车车辆有限公司辽宁沈阳 110142摘要:。
在运用检修中120型主阀的可靠性能越来越成为列车安全运行的重要保证,因而确保120型主阀的正常工作显得尤其重要。
通过学习车间120型主阀检修工艺流程,对120型主阀的常见故障进行判断与分析,最后本人仅以个人观点提出一些改进措施。
关键词:120型主阀检修工艺流程故障改进1 120型控制阀的基本构造及其特点1.1 120型控制阀基本构造120型控制阀由主阀、半自动缓解阀、紧急阀和中间体4部分组成,。
其中120型控制阀的主阀(包括缓解阀)控制着充气、缓解、制动、保压等作用,是控制阀中最主要的部分,它主要由作用部、减速部、局减阀、加速缓解阀、紧急二段阀这五部分组成。
1.2 120型控制阀特点(1)主阀作用部(主控机构)采用成熟的橡胶膜板加金属滑阀的结构;具有良好的作用连续性、较长的寿命、自动防止异物侵入等优点。
(2)具有比较完善的两个阶段局减作用和紧急制动时制动缸压强先跃升后缓生的二段变速重气作用。
(3)采用了直接作用方式,缩短了充气时间。
(4)紧急阀采用了带先导阀的二级控制机构,大大提高了货物列车的紧急制动波速(约为250m/s)。
(5)加装了由制动缸排气压强控制的加速缓解阀和11L的加速缓解风缸,可提高列车的缓解波速(170~190m/s),使低速缓解的纵向冲动减轻。
(6)加装了半自动缓解阀,它不是排副风缸的风,而是直接排制动缸的风,并具有自锁功能,可方便调车作业,节省人力,减少耗风量。
(7)在滑阀上增设了1个在制动保压位沟通列车管和副风缸的Φ0.2mm的小孔,成为“眼泪孔”或“呼吸孔”,平衡主活塞两侧压力以适应压力保持操纵。
(8)具有防误装销钉和防盗窃的紧固机构。
120型控制阀造成行车抱闸的原因分析

铁 道 机 车 车 辆
RAI LW AY LOCOM OTI VE & CAR
Vo . 2 No 3 13 .
J n u .
2 1 0 2
文 章 编 号 :0 8 7 4 2 1 )0 - 0 0 -0 1 0 — 8 2( 0 2 3 1 7 3
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中国铁路重 载货 运 技术 得 到 了快 速发 展 , 速 货车 提 备 了时速 1 0k 2 m技术基 础 , 造 货车实 现 了载重 由 6 新 0t 级 向 7 级全 面升级换代 , 0t 大秦线 8 级 运煤专用货车 2 0t 万 t 重载列车 的顺利 开行 , 实现 了重载 运输 的新跨越 。 行车 设备故 障会 造成 列车停 车 、 点 、 备 损坏 , 晚 设 影 响 正常 的铁路 运 输秩 序 , 响铁 路 运输 效 率 , 响铁 路 影 影
8起 , 闸 占总数 的 1 . , 发 生 行 车 设 备故 障 3 3 抱 48 共 8
导致 抱 闸 的原 因有 1 0阀 、 调 器 、 础 制 动 、 2 闸 基 闸
其 1 抱 59 技术得到 了全面 推广 应用 。 目前 , 中国 8 以上 货 车具 起 , 中抱 闸 6 起 , 闸 占总数 的 1 . 。 0
相 峰 :1 7 一)男 ,辽 宁 沈 阳 人 , 理 工 程 师 ( 回 日期 :0 2 4 1) (91 助 修 2 1 —0 — 3
参 考 文 献
[ ] 包 江 滔. 高 柴 油 氧 化 安 定 性 研 究 [ . 国 石 油 大 学 , 1 提 D] 中
2 008 .
120型控制阀半自动缓解阀故障分析及解决措施

图2顶杆座与导向孔壁卡滞
参考文献 I铁路货车段修规程:铁运〔2012〕202号[S],
[2]铁路货车厂修规程:铁运〔2011〕207号IS I, [3」屮华人民共和国铁道部.铁路货车制动装置检修规则[S]-
关键词:制动装置;控制阀;缓解阀;故障分析
中图分类号:U270.351
文献标识码:B
文章编号:1006-9178 (2019)01-0041-02
I I可题的提出
2018年1月,哈尔滨车辆段哈尔滨修配车间 陆续收到6起内外部控制阀故障反馈。内部反馈为 当日检修车在库内出车前进行制动机试验时发生的 反馈;外部反馈为检修的段修或厂修车在运用中发 生的控制阀故障反馈。在进行制动机试验时,这6 起控制阀故障,表现出来的外部特征均是在充气时 半自动缓解阀排气口排风不止。将半自动缓解阀在 制动室分解后发现:①半自动缓解阀顶杆卡在阀 体止回阀导向孔与止回阀座导向孔2个孔的交接面 上,使顶杆在缓解阀拉杆松弛后不能回落到自由状 态,脱离止回阀,使止回阀关闭。此类故障4起。 ②半自动缓解阀顶杆与阀体导向孔产生电蚀 ,使 顶杆在缓解阀拉杆松弛后不能回落到自由状态,脱 离止回阀,使止回阀关闭。此故障1起。③半自 动缓解阀顶杆座卡在阀体顶杆座导向孔的侧壁上 部,使顶杆在缓解阀拉杆松弛后不能回落到自由状 态,脱离止回阀,使止回阀关闭。此故障1起。
北京:申国铁道出版社,2008.
(编辑吴磊)
(上接第36页)
4结语
对洛阳机务段配属的HX“2C-0055电力机乍的 撒砂和轮缘润滑系统进行改造模拟撒砂和轮缘润 滑系统线路出现接地故障进行试验.原行灯断路器 跳断,微机栢断路器3没有断开,未影响到机车正 常运行。
论120阀的常见故障及分析原因

目录前言 (1)一、120阀的构造 (2)(一)中间体 (3)(二)主阀 (3)(三)缓解阀 (3)(四)紧急阀 (4)二、120阀的作用 (4)(一)充气缓解位 (4)1、初充气 (4)2、再充气和缓解 (5)(二)减速充气缓解位 (5)(三)常用制动位 (6)(四)制动保压位 (7)(五)紧急制动位 (8)(六)缓解阀的作用 (9)三、120阀常见故障与分析 (9)(—)常见故障分析 (10)1、主阀 (10)2、紧急阀 (11)3、缓解阀 (13)4、列车中120阀缓解慢(抱闸)现象的分析 (13)(二)其他原因分析 (14)(三)解决措施和建议 (14)四、单车试验120阀的故障判断和处理 (15)(一)充气时主阀排风口大排风 (15)(二)不制动或制动灵敏度差 (15)(三)制动后不缓解或缓解过慢 (15)(四)制动后保压时发生再制动 (16)(五)制动后保压时自然缓解 (16)(六)紧急制动不灵敏或不起紧急制动作用 (16)(七)常用起紧急制动 (17)(八)无加速缓解作用 (17)参考材料 (18)结束语 (19)致谢 (20)前言120阀为二压力机构,直接作用方式。
采用橡胶膜板和金属滑阀结构。
适应压力保持操纵。
紧急制动波速274.7~283.5m/s,常用制动波速219~230m/s,缓解波速179.4m/s。
适应混编运用。
120型空气制动阀(以下简称120阀)在作用性能方面采用直接作用方式,比103阀的制动波速和缓解波速均有提高。
在紧急制动时,紧急阀中的先导阀极易开启,然后开启放风阀因而提高了紧急制动波速;由于增设了加速缓解风缸及加速缓解阀,在制动后缓解时,加速缓解阀将加速缓解风缸内的压力空气冲入列车管,使其升压加快,从而提高了缓解波速;缩小了副风缸的容积,节约了列车初冲气和在冲气的时间;增加压力保持的性能,可以适应列车在长大下坡道运行时的压力保持操纵;增设了半自动缓解阀,可缩短车辆制动机手动拉缓解阀缓解排风时间。
120型制动机单车试验故障原因分析及对策

120型制动机单车试验故障原因分析及对策120型制动机是我国货车广泛采用的空气制动机,采用模块化设计,属于二压力机构的直接作用式,与旧型制动机相比具有制动波速高、压力保持性好等特点,适用于重载及长编组列车。
目前,铁路货车正在组织开展达速工作,做好货运组织改革安全保障工作,提升货车装备保障能力,确保达速安全,消除安全风险。
铁路货车检修单车试验是一个重要质量控制环节,如何做好试验过程中的故障原因分析以及快速准确的对策处理,就显得尤为重要。
所谓120型制动机单车试验就是对单一车辆制动系统的作用进行检查,只有每个单一车辆符合标准,才能保证整列长编组列车在运行过程中的安全。
本文主要针对120型制动机在单车试验过程中的常见故障原因分析及对策进行论述,以指导现场检修作业、提高故障处理速度、保证检修质量为目的。
120型空气制动机由制动管、制动支管、截断塞门和远心集尘器(组合式集尘器)、120空气控制阀、空重车自动调整装置、制动缸、副风缸、加速缓解风缸、降压风缸、折角塞门、制动软管等零部件组成。
其中,120阀根据制动管中空气压力的变化,来操控单个车辆制动装置的制动和缓解作用,属于控制中枢。
在进行120型制动机单车试验时,需要对120型控制阀进行检测。
120型控制阀由中间体、主阀、半自动缓解阀(以下简称缓解阀)和紧急阀等四部分组成。
试验项点包括主阀试验、缓解阀试验等。
在试验过程中,若出现故障,需要及时进行原因分析并采取相应措施,以确保单车符合标准,从而保证整列长编组列车在运行过程中的安全。
试验步骤:试验准备、初充气和充气位漏泄试验、紧急制动位漏泄试验、制动和缓解灵敏度试验、局减阀性能试验、稳定性试验、紧急二段阀试验、缓解试验、加速缓解试验。
为了确保120型控制阀半自动缓解阀的正常工作,需要进行通量试验、制动缸缓解试验、副风缸和加速缓解风缸排气及解锁试验、主阀缓解试验。
进行120型控制阀紧急阀试验前,需要进行试验准备、紧急室充气和紧急放风阀漏泄试验、紧急制动灵敏度及紧急室排风时间试验、安定性试验、常用转紧急制动试验等五个步骤。
120控制阀存在问题的分析及改进建议

1运用和检 修 中发 现的主 要问题 1 . 1制动 阀部件锈蚀 久 ,就会在制 动 阀部 分零部件 表面 和 内
腔 出现锈蚀 , 而影 响阀的性能 , 成制 从 造 动 阀的故 障。 其次 清洗剂选 用不 当也 是一个 重要
从 检修 和运 用 部 门 了解 的情 况 看 ,
一
等 等现象 ,若将此类 橡胶件 安装 在制
在货 车运用 中 ,经常会 发生制 动配 用 双头 螺柱 的连 接方式 ,在 实际 的运 用 动 阀 内, 将会造 成制动 阀的故 障 , 当时组
件 丢失 、闸调器作 用不 良 、基础 制动抗 和检修 中 , 现双 头螺柱松 动 、 发 脱扣 问题 装试 验后 不一定会 反映 出来 ,但经 过一
用 和检修两个方 面 ,对 造成 10 2 型货 车 致结 合部 的漏泄 , 严重 时产生 脱落 , 甚至 漆膜损 坏 ,涂 漏部位 的肥皂水 如果 不及 空气 控制阀作 用不 良的主要 原因进行 了 导致 阀盖的蹦 飞 , 发生行 车事故 。 时彻 底的清理 ,会很快 沿着结 合面 或各 分析 , 并提 出了相应 的建议 。 孔渗 入 阀体 内部 ,导 致 内部 的腐 蚀 , 这
1 0控制 阀存在 问题 的分析及 改进建议 2
6 1
定 的积水 , 然 可 以通过 烘 干 处理 , 虽 但 成为提 高膜板 质量 的两大突 出问题 。 由于各 方面原 因 ,烘干质量 不能 完全保 自 的 《 路货 车制动装 置检修 规 新 铁 证 ,况 且 即便 表面 烘 干了 , 阀体 内的各 则》 20 年 3 1日起执行 以来 ,2 在 08 月 10 孔 、暗道 及渗入铸 铁 内部 的水分 还是无 阀检 修 时橡胶 模板 、 密封圈 、 阀必须 夹心
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120型控制阀性能试验常见故障(一)漏泄试验中常见故障的判断与分析1.充气缓解位漏泄试验时,主阀排气口漏泄量过大,即在副风缸充气至580kPa 后,用漏泄测定器测主阀排气口漏泄,水面由第二格升至第三格的时间少于10 s。
120型控制阀在充气缓解位时,制动管、副风缸、加速缓解风缸都有压缩空气,而制动缸压缩空气是经过紧急二段阀、半自动缓解阀、滑阀、加速缓解阀排向大气。
因此,当制动缸压力排至0后,主阀排气口仍有漏泄,必定是制动管或副风缸或加速缓解风缸通路与制动缸缓解通路之间有漏泄。
(1)紧急二段阀上套的0形密封圈不良,制动管压缩空气经密封圈不良处窜入制动缸缓解通路,从主阀排气口排入大气。
(2)缓解阀与主阀连接面之间的橡胶垫装反,或有漏泄,使副风缸或加速缓解风缸与缓解阀活塞部的制动缸通路相通。
(3)滑阀与滑阀座研磨不良,或被异物划伤,或组装别劲,造成压缩空气窜入缓解联络槽z2,经制动缸缓解通路从主阀排气口排出。
或者压缩空气窜入第二阶段局减通路,经制动缸缓解通路排入大气。
(4)加速缓解阀套或加速缓解阀顶杆的O形密封圈不良,或加速缓解阀顶杆装反,使顶杆上的0形密封圈不起作用,造成制动管压缩空气经加速缓解阀部加速活塞的一侧从主阀排气口通向大气。
2.充气缓解位漏泄试验时,局减排气口漏泄过大,即用漏泄测定器测定,水面有第二格升至第三格的时间少于10s。
(1)节制阀与滑阀顶面研磨不良或有拉伤,导致副风缸或制动管压缩空气经第一阶段局减通路,从局减排气口通入大气。
(2)滑阀研磨不良,或被异物拉伤,导致副风缸或制动管压缩空气经滑阀座上的局减室孔进入局减室,从局减室排气口排向大气。
(3)主阀体或滑阀套漏泄。
3.紧急制动位漏泄试验时,用漏泄测定器测定主阀排气口漏泄,水面由第二格升至第三格的时间少于10s。
紧急制动位时,主阀排气通路是从滑阀座经加速缓解阀通大气的,因此如产生漏泄也主要在此通路上,如充气位时漏泄试验已通过检查,说明加速缓解阀不会向大气产生漏泄,其漏泄应集中在滑阀部分。
滑阀或滑阀座研磨不良或被异物拉伤,造成压缩空气窜入主阀排气通路。
滑阀套或主阀体漏泄。
4.紧急制动位漏泄试验时,制动管压力上升,20s内上升超过5kPa。
(1)滑阀或滑阀座研磨不良或被异物拉伤,造成压缩空气向制动管充气用孔或制动管局减用孔向制动管漏泄。
(2)节制阀与滑阀顶面研磨不良,或被异物拉伤,副风缸压缩空气经局减用孔向制动管漏泄。
(3)紧急二段阀上套O形密封圈不良,使制动缸压缩空气向制动管漏泄。
(4)局减阀套或O形密封圈不良,使制动缸压缩空气向制动管漏泄。
(5)加速缓解阀套上O形密封圈损伤,或阀体与加速缓解阀套的接触面划伤或有缺损,造成O形密封圈密封不良,或加速缓解阀内的¢16mm夹心阀与阀座接触不良,这些都将使加速风缸的压缩空气向制动管逆流。
(6)当主阀膜板有气孔,主阀上、下活塞有变形或砂眼,主阀上、下活塞间的O 形密封圈有损伤,主活塞杆有气孔,主活塞上的紧固螺母松动时,都将导致副风缸的压缩空气向制动管漏泄。
(7)滑阀套或主阀体漏泄。
5.紧急制动位时,局减阀盖上的小孔有压缩空气漏出。
制动位时,局减阀活塞两侧,一侧为制动缸压缩空气,另一侧为大气。
局减阀盖上的小孔处有压缩空气漏出,表明局减阀活塞处有漏泄。
(1)局减膜板紧固螺母松动。
(2)局减膜板有气孔。
6.制动位时,用肥皂水检查半自动缓解阀排气口及拉杆处有气泡产生。
半自动缓解阀排风口漏泄主要是因为:排气阀与下阀座密封不良或垫有异物;下阀座上的O形密封圈损伤或漏装。
(1)半自动缓解阀手柄处的¢16mm夹心阀与阀座密封不良或垫有异物。
(2)阀座与阀体之间密封不良。
(3)半自动缓解阀活塞杆O形密封圈不良或活塞杆套与半自动缓解阀体间有漏泄,使制动缸将空气经密封不良处通过半自动缓解阀活塞部与手柄部之间的暗道进入手柄部。
2.保压位时,当截断制动缸容积风缸后,制动缸压力上升,10 s内超过1O kPa。
120型控制阀保压位与常用制动和紧急制动位的各通路不同之处仅仅在于节制阀的位置变化。
而常用制动通路与紧急制动位时完全一样,副风缸压缩空气经滑阀制动孔至半自动缓、紧急二段阀,然后进入制动缸。
如果紧急制动位漏泄试验已经合格,说明在制动位时滑阀、局减阀、缓解阀、紧急二段阀的漏泄已经达到要求。
因此,紧急制动位漏泄试验合格后,保压位漏泄试验不合格的主要部位在节制阀,其原因是节制阀与滑阀顶面的研磨不良或有划伤。
副风缸压缩空气经滑阀顶面的制动孔进入制动缸,使制动缸压力上升。
(二)主阀各项性能及通量试验时的故障判断与分析主阀的各项性能及通量试验应在充气、制动、保压三个位置的漏泄试验全部合格(包括各结合部漏泄试验)之后进行。
否则,性能及通量试验中测量的数据不可能准确、真实,以下的故障分析、判断也是建立在全部漏泄试验合格的基础上进行的。
1.副风缸充气过慢副风缸充气是由制动管压缩空气经滑阀座制动管充气孔l1,再通过滑阀上的副风缸充气孔(l3、l4和f1)充入副风缸的。
由于空气系统中含有大量的油雾、水气和尘埃,虽然120型控制阀增设了各种滤尘器和滤尘网,但仍不可能完全防止油雾、水气进入阀内,另外,阀体内部粒、石蜡及遗留的金属屑也可能未被彻底清除。
这些都可能导致滑阀或滑阀座套内充气通路不畅而影响副风缸充气时间。
与254mm直径制动缸配套的120型控制阀,制动管充气缩孔堵应为¢1.8mm,如发生副风缸充气慢的情况,还应检查此缩孔堵是否装错或被异物阻塞。
2.副风缸充气过快(1)滑阀充气限制孔偏大。
(2)与254mm直径制动缸配套的l20阀的制动管充气缩孔墙孔径偏大,或未拧紧。
(3)加速缓解风缸充气孔被异物堵塞,也会造成副风缸充气变快。
3.加速缓解风缸充气过慢加速缓解风缸充气是由作用部滑阀室内的副风缸压缩空气经滑阀顶面的加速缓解风缸充气孔f2,再通过滑阀座上的孔h1至加速缓解风缸的。
(1)滑阀上的加速缓解风缸充气通路或充气孔f2(¢0.9mm)被堵塞。
(2)主阀体内的加速缓解风缸充气通路堵塞。
4.加速缓解风缸充气过快(1)滑阀上的加速缓解风缸充气孔过大。
(2)加速缓解阀中的止回阀与阀座不密贴,或漏装,导致制动管压缩空气直接经此处向加速缓解风缸充气。
此时,在705试验台上可以看到加速缓解风缸压力上升速度高于副风缸升压速度。
5.制动灵敏度差制动灵敏度差是指副风缸和加速缓解风缸充至定压后,操纵阀手把置4位,减压20kPa前不发生局减作用,减压4OkPa以前不发生制动作用。
灵敏度差的故障大致可分两类:一类是因为漏泄或充气孔尺寸过大造成主活塞两侧不易产生压力差,但如果该阀已经通过了各种漏泄试验及初充气时间试验,即可排除这类原因;另一类原因是由于加工或组装造成的的主活塞上移时阻力过大,制动管减压时主活塞不易上移,其阻力主要产生在滑阀与滑阀座、主活塞杆与铜套之间以及滑阀弹簧销与铜套之间发生别劲或滑阀、节制阀严重缺油,润滑不良。
另外,由于第一阶段局减通路堵塞或试验操作顺序不当也可能造成控制阀不制动。
6.自然缓解自然缓解是指制动管减压4OkPa后保压不到1min控制阀就自动缓解。
其主要原因是各种漏泄造成的,当充气、制动、保压三个位置的漏泄试验已经通过测试合格,则不会产生自然缓解。
7.缓解不良缓解不良是指在120型试验台上试验时,操纵阀手把置Ⅱ位起到主阀排气口开始排气的时间超过15s。
(1)滑阀中的逆流孔(眼泪孔)过大。
(2)制动管通路堵塞。
(3)主活塞漏泄。
8.局减阀开放、关闭压力不符合要求(1)局减阀弹簧不合格。
(2)局减阀杆上的O形密封圈压量过大,造成阻力过大。
9.稳定性不良(1)充气孔过小,或被异物堵塞,如充气时间符合要求,一般不会是充气孔的问题。
(2)稳定弹簧过弱,甚至折损,或主活塞膜板老化。
10.紧急二段阀跃升压力不符合要求(1)紧急二段阀弹簧过硬,导致组装负荷、工作负荷不符合要求。
(2)紧急二段阀杆上的0形密封圈压量过大,使该杆上升时阻力过大。
(3)紧急二段阔的跃升压力还与制动管的排气速度有关,因此还应检查试验台14号风门的排气时间是否符合要求。
11.紧急制动时,制动缸压力上升时间不符合要求如制动缸压力跃升已符合要求则是因为:(1)紧急二段阀杆上的限孔(与254mm直径制动缸配套的是缩孔堵)尺寸不符合要求。
(2)压力上升时间短还可能是紧急二段阀杆下部0形密封圈与套之间的密封不良。
12.制动缸压力从35OkPa降至4OkPa的时间不符合要求(1)主阀盖内面上的缓解限孔(或缩孔堵)尺寸不符合要求。
(2)缓解通路被异物堵塞。
13.加速缓解阀无加速缓解作用或加速缓解作用微弱(1)加速缓解阔的止回阀(¢38mm)四爪没有磨均匀,组装不正位或因异物阻挡,将影响加速缓解风缸的压缩空气进入制动管,造成制动管无加速缓解作用或加速缓解作用不明显。
(2)加速缓解风缸气路系统有一处被异物堵死或局部阻塞,也会造成制动管无加速缓解作用或加速缓解作用不明显。
(3)加速缓解阀弹簧过强或加速缓解阀顶杆O形密封圈太紧或者主分前盖排气孔缩孔堵的孔径偏大,都会造成打开加速缓解阀(夹心阀)的阻力增大,使得加速缓解阀的夹心阀无法打开或打开通路过小。
在705型试验台或单车试验器试验时将看到制动管压力无跃升或跃升不明显。
(4)加速缓解阀中的顶杆装反,当作用部缓解时,虽然制动缸压缩空气能够推动加速缓解阀顶杆,打开夹心阀,但由于顶杆O形密封圈压向内侧超过最大行程,失去密封作用,于是加速缓解风缸和制动管的压缩空气就会从失去密封作用的轴孔经制动缸缓解通路从主阀排气口排向大气,造成无加速缓解作用,且主阀排气口一直排气不止。
值得注意的是,如主阀排气口排气不止,则处于充气缓解位的主阀有可能会因制动管的减压出现再次制动,因此在组装时一定要注意该顶杆不能装反。
14.逆流孔(眼泪孔¢0.2mm)作用试验时,副风缸压力不随制动管压力一起下降(1)逆流孔被异物堵塞,导致副风缸压力不随制动管压力一起下降。
(2)半自动缓解阀与主阀连接面密封不良,加速缓解风缸压缩空气向副风缸漏泄,导致副风缸压缩空气不易下降。
(三)半自动缓解阀常见故障判断和分析1.通量试验时,操纵阀手把置Ⅷ位,制动缸压力由O升至350kPa的时间大于4s。
通量试验的目的是检测120型控制阀的制动通路是否畅通,该制动通路由三部分组成:首先是滑阀本身的制动孔及通路;其次是由滑阀座制动孔至半自动缓解阀活塞部上阀座的通路;最后是半自动缓解阀活塞部的下阀座经紧急二段阀至主阀安装面制动孔的通路。
如通量试验不合格就应依次检查这三段通路是否畅通,是否被异物、铅油等堵塞。
2.紧急制动后拉半自动缓解阀手柄至全开位,从副风缸压力开始下降至制动缸开始缓解的时间超过3s,甚至制动缸根本不缓解。
(1)半自动缓解阀手柄部至半自动缓解阀活塞下腔的通路不通或被异物堵塞而不畅通。