继电保护事故案例
继电保护故障案例分析

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四、接线错误
接线错误导致的保护拒动
五、抗干扰性能差
系统内的抗干扰能力案例
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六、误碰和误操作的问题
1、带电拔插件导致装置损坏 2、短路造成板子烧坏
七、工作电源的问题
1、逆变稳压电源 2、电池浮充供电的直流电源 3、UPS供电的电源 4、直流熔丝的配置问题
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分析:调度下达整定值有误,未考虑 LFP942A保护采用相电流差方式。
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案例13:某110kV变电站,10kV分段开关 爆炸,二次回路短路,直流电源降低,主 变保护无法出口,上一级110kV线路保护 跳闸,本站110kV进线备自投动作,合闸 于故障后本站主变低后备保护动作跳开 10kV总路开关。
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案例3:某35kV变电站,10kV馈线三相短 路故障,馈线保护动作,断路器拒动,主 变低后备动作出口,10kV一段母线失压。
分析:断路器低压分闸不合格。 规程要求,断路器最低分合闸电压应为
30%-65%直流电压。
可编辑pkV电容器故障 跳闸后,运行人员在处理过程中造成10kV 母线三相短路故障,10kV总路断路器拒动, 主变低后备、高后备保护均动作出口, 110kV二母、35kV二母、10kV二母失压。
分析:主变空载合闸励磁涌流令线路保 护误动作。退出线路保护后再恢复送主 变,一切正常。
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案例8:某110kV终端变电站,采用110kV 进线备自投方式,在主供电源失电备自投 动作过程中,备自投联跳主供线路,却未 能合备用线路,造成全站失压。
分析:开关合后/合位开入接点用错,致使主 供线路跳闸后因位置返回造成备自投放电闭锁。
继电保护所典型事故案例讲解

继电保护所典型事故、事件案例讲解一、电网事故:(一)“2.24”220kV普吉变电站误接线导致母差失灵保护误动的一般电网事故1、事故经过简介:2004年2月24日,220kV普吉变电站110kV普张线高阻接地(线路断线),导致220kV#2、#3主变中性点过流跳闸,同时,220kV母差失灵保护动作跳220kV 开关(包括#1主变高压侧开关),此次事故造成220kV普吉站全站失电,普吉发电厂减列。
事故分析表明:110kV普张线147开关保护正确动作,220kV#2、#3主变保护正确动作,但220kV母差失灵保护属于误动,保护误动使220Kv#1变压器停电,导致35kV负荷失电。
2、原因分析:220kV#2、#3主变保护更换施工过程:在进行#1主变保护更换过程中,施工人员发现主变保护动作起动母差失灵保护回路接线错误,及时联系设计人员,设计人员同意更改回路,并将发放#2、#3主变的设计更改通知单,但在随后的施工中,设计人员一直未发更改通知单,我所施工人员即自行更改相关回路,出现更改错误。
由于保护人员在进行#1主变保护装置更换过程中,将220kV#2、#3主变保护启动母差失灵保护的回路接线接错,导致保护出口动作起动元件短接,使母差失灵保护仅变为有流起动,同时存在母差失灵保护装置低电压闭锁继电器接点粘死,导致母差失灵保护误动,引起事故范围的扩大。
3、暴露问题:(1)继电保护工作人员在对主变保护进行改造时,工作责任心不强,未经设计人员发送回路更改通知单,就擅自更改回路接线;且在施工完毕后不认真、细致地检查回路;致使启动失灵回路出现接线错误。
(2)加强保护装置投产前的验收工作,对每一个关键回路都要进行认真、细致的检查。
4、防范措施:(1)工作负责人要对工程每个环节都认真把握,特别是对关键环节的把握;(2)在施工过程中要严格按照图纸施工,对回路更改要遵守相关规定,不得擅自更改回路;(3)工作中要严格按照相关作业指导书施工;(4)验收过程中要严格把关;(5)加强员工技术培训;(6)管理手段上要采取有效措施;(7)加强工程的技术监督和检验管理,对110kV以上验收所内必须先进行初验,合格后才能申请验收,并且要有试验报告;(8)生计室要加强现场施工安全管理,重点现场要亲自监督。
继电保护事故案例及分析.ppt

二、继电保护误碰事故
(2)原因分析 1)工作负责人对改造方案不熟悉,对安全防范措施和危险预控考虑
不周,缺乏事故预想;在开工前没能根据工作任务及当时的运行方 式,做好具体的工作计划和安排,没能全面向工作班成员讲解有关的 安全注意事项;工作人员在进行岩沙线保护改造的过程中,在甩开 5042QF保护柜电缆后,没有对已甩开的有关电缆头及时进行包扎、隔 离,造成在5042QF保护柜甩完线后整理电缆时,5042QF失灵保护跳 #4机出口开关04QF回路的两线头(105,133)短接,04QF跳闸,机 组甩负荷。是造成此次事故的直接原因。
(2)事故分析 由于负荷电流较大,B相跳闸后,非全相零序电流大于零序电流三
段定值。故障前因通道问题唯一高频保护退出运行,重合闸时间改 为2.0S。零序电流二段动作时间改为1.5S,零序电流三段时间为 3.5S。系统接线如上图一。因此零序电流二段动作后,经2.0S发 出B相合闸脉冲前,零序电流三段保护动作跳开三相断路器。
电一班接该所低频减载装置跳苏烟线断路器的控制电缆。工 作完成后,第一次做相互动作时,短时间短接P3H1-3、 1Pu2-4触点,动作信号掉牌并响警报,但断路器未跳闸,继 电人员将4Pn出口中间开盖手按衔铁,66kV苏烟线及10kV苏 吴线(运行线路)跳闸。运行人员将苏吴断路器合上。随后, 继电人员将频率保护盘上跳苏吴线断路器连接片接开,再次 进行短接P3H1-3,1Pu2-4触点试验,造成10kV西郊线、砂 轮二线、南郊线、浑河线等四条运行线路断路器跳闸。
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×一Βιβλιοθήκη 继电保护误整定事故1、整定错误造成的断路器重合不成 (3)事故教训 保护定值整定人员修改定值时未考虑到在线路非全相零
继电保护事故通报(09上半年)

华北电网继电保护事故通报(2009上半年)华北电力调度通信中心继电保护处2009.6目录一、1月16日托克托电厂500kV托源二线掉闸事故二、1月25日十三陵蓄能电厂一号机故障事故三、2月19日北京太阳宫电厂二号燃机掉闸事故四、3月6日张家口电厂2245母联开关掉闸事故五、3月8日大同二电厂500kV母联开关掉闸事故六、3月8日托克托电厂一号机非停事故七、4月20日北京地区220kV八里庄站和郑常庄电厂事故八、5月6日上都发电厂二号机掉闸事故九、5月25日上都发电厂三号机掉闸事故十、5月25日天津500kV北郊站三号变压器掉闸事故十一、6月1日天津500kV滨海站二号变压器掉闸事故十二、6月7日上都发电厂二号机掉闸事故一、 1月16日托克托电厂500kV托源二线掉闸事故(一)事故经过2009年1月16日23时09分,500kV托(克托)(浑)源二线跳闸,托克托电厂侧MCD装置的过电压保护动作,浑源站侧远跳保护动作,两侧纵差MCD和纵差P544均未动作,两侧重合闸均未动作。
另托电侧报:23时04分,托源二线电抗器保护、纵差MCD、500kV托源切机装置均发A相PT断线告警。
(二)原因分析现场检查MCD保护装置电压回路A--N直阻为140KΩ,B--N为4.2Ω,C—N为3.9Ω。
打开托源二线A相PT本体接线盒测量本体至就地端子箱二次电缆A751、N600,测量其电缆直阻分别为175KΩ、166KΩ。
其余组别二次电缆阻值均在3Ω之内。
测量A相PT二次四个线圈绕组阻值均为2Ω。
确定托电侧托源二线PT二次引出线至端子箱的A相电缆断开(冻断),A相电压升至69.4V,满足过电压保护定值。
如图分析如下:当CVT引下线的N线断开后,延虚线方向将形成对地回路,在保护A相电压变换器上将得到UC2在C3、保护输入阻抗Z的分压。
C3电容是CVT变换器一、二次之间的匝间电容。
当保护输入阻抗Z足够大时,将达到过电压保护定值,造成装置MCD 过压保护动作,跳开本侧开关,同时发远跳命令,造成浑源侧远跳保护动作跳闸。
电力系统继电保护典型故障分析案例

电力系统继电保护典型故障分析案例线路保护实例一:单相故障跳三相某220kV线路发生A相单相接地故障,第一套主保护(CKJ-2)发出A相跳闸令,第二套主保护(WXB-101)发出三跳相跳闸令。
原因分析:由于两面保护屏的重合闸工作方式选择开关把手不一致造成。
保护是否选相跳闸,与重合闸工作方式有关。
当重合闸方式选择为单重和综重时,单相故障跳开单相,而当重合闸方式选择为三重和停用时,任何故障都跳开三相两套保护时一般只投入一套重合闸。
另一套保护屏的重合闸出口压板应在断开位置。
由于另一套保护的中重合闸方式选择放在停用位置,致使该保护发出三跳命令。
线路保护实例二:未接入外部故障停信开关量某变电所母线PT爆炸,CT与开关之间发生三相短路,电厂侧高频保护拒动。
由后备保护距离II段跳闸。
(3)故障发生后,由于对高频保护来说,认为是外部故障,变电所侧高频保护一直处于发信状态。
将电厂侧高频保护闭锁。
变电所侧认为母线故障,母差保护动作。
事故后检查发现,高频保护没有接入母差停信和断路器位置停信。
微机保护的停信接口:1、本侧正方向元件动作保护停信。
2、其它保护动作停信(一般接母差保护的出口)。
3、断路器跳闸位置停信。
线路保护实例三微机保护没有经过方向元件控制而误动出口。
问题:整定中,方向元件没有投入。
硬压板,软压板(由控制字整定)1、二者之间具有逻辑“与”的关系。
缺一不可。
2、硬压板:保护屏上的实际压板。
3、软压板:在软件中通过定值单中的控制字的某位为1或0控制保护功能的投退。
线路保护实例四:1993年11月19日,葛双II回发生A相单相接地故障,线路两侧主保护60ms动作跳开A相。
葛厂侧过电压保护(1.4U N/0.3S)于420ms动作跳开三相,重合闸被闭锁。
联切葛厂两台机投水阻600MW,切鄂东负荷200MW。
事故原因分析1、PT接线图2、接线的问题:(1)PT三点接地,违反《反措要点》,PT二次侧中性线只允许一点接地。
继电保护作业典型案例

继电保护作业典型案例【案例1】××地区供电局保护人员试验返送电造成人员触电死亡专业:继电保护事故类型:人身触电1997年3月13日,XX公司110kVXX变电站进行10kV开关及电容器设备春检予试。
上午11时25分,办理了10kV电容器间设备清扫、刷漆工作票的许可手续之后,工作负责人宁X X 安排杨X X 在电容器棚内对电抗器、电容器、放电PT 支柱瓶等进行清扫及刷漆工作。
此后,工作票签发人贾X X 又安排进行电容器及其设备保护试验工作。
保护负责人李XX、成员王XX、王XX三人在电容器开关柜上做完过流、速断、差流保护试验后,王X X 重新接好做过电压保护试验的接线,把试验接在A611、C611端子上,未打开放电PT的二次电缆线。
约12时5分左右,当王X X给上试验电源时、刷漆工崔X X触电,瘫倒电抗器和放电PT中间。
后送医院经抢救无效死亡。
暴露问题:1、保护人员进行电容器电压继电器校验时违反了《国家电网公司电力安全工作规程》第10.15条关于“电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次刀闸”的规定,没有断开通往电容器放电PT的二次回路就通电试验,造成二次侧向一次侧反充电,致使人身触电死亡是这次事故的主要原因。
2、电容器设备清扫、刷漆工作在工作票上,对PT二次侧可能返送电的问题,未采取明显断开点的措施,致使设备停电的技术措施不完善,也是事故发生的重要原因之一。
3、保护工作负责人责任人责任心不强,监护不认真,致使保护工作人员在工作过程中错误的试验做法未得到及时纠正,也是原因之一。
防范措施:1、在PT二次回路加装联锁接点,母线刀闸拉开后,PT二次回路要断开。
2、多班组作业时,工作总负责人要协调好各专业人员的工作,密切配合。
3、现场作业中各类人员要各负责任,认真做好各自范围的工作,相互之间要互相监督和提醒,及时纠正违章行为。
继电保护25个事故案例分析

继电保护25个事故案例分析电力安全生产 2018-07-10案例1:某110kV变电站,运行人员在修改主变保护定值时,主变零序过压保护误动作全切主变三侧开关。
分析:运行人员在监控系统后台上进行定值修改过程中未认真履行监护制度,误将零序过压定值修改为0V。
案例2:某35kV变电站,在保护年检预试完毕后恢复送电过程中,因监控系统故障改为在高压室开关柜上就地操作,主变后备保护动作全站失压。
分析:10kV线路上有地线未拆除,带地线合闸事故。
当开关柜上“运行/检修”切换开关切至检修位置时,保护在二次回路被断开,线路故障虽然保护正确动作,却无法出口跳闸,致使主变后备保护越级跳闸。
案例3:某35kV变电站,10kV馈线三相短路故障,馈线保护动作,断路器拒动,主变低后备动作出口,10kV一段母线失压。
分析:断路器低压分闸不合格。
规程要求,断路器最低分合闸电压应为 30%-65%直流电压。
案例4:某110kV变电站,10kV电容器故障跳闸后,运行人员在处理过程中造成10kV母线三相短路故障,10kV总路断路器拒动,主变低后备、高后备保护均动作出口,110kV二母、35kV二母、10kV 二母失压。
分析:违章操作,断路器低压分闸不合格。
案例5:某110kV变电站,先后几次发生10kV馈线故障,馈线保护拒动,主变低后备动作出口,10kV一段母线失压。
分析:CT饱和导致保护拒动。
同样的故障现象发生在另一35kV 变电站中,经查,系运行人员误将保护定值区号(组别)改变,导致保护当前运行定值混乱所致。
案例6:某110kV变电站,10kV馈线三相短路故障,CT爆炸并引起10kV母线短路,主变低后备动作出口,10kV一段母线失压。
分析:CT变比选用不当(30/5),CT饱和导致保护拒动并引起CT爆炸。
案例7:某110kV内桥变电站,在主变年检预试完毕恢复送电空载合闸过程中,110kV线路LFP941A保护动作跳闸,保护液晶显示故障报告“CF”。
继电保护事故案例动作分析刘家乐

继电保护事故案例动作分析刘家乐发布时间:2021-10-25T05:53:20.829Z 来源:《中国科技人才》2021年第20期作者:刘家乐[导读] 继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。
太原理工大学现代科技学院摘要:继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。
本文列举几个范例,对范例进行分析研究,提出可靠解决方案。
关键字:继电保护;电力系统;事故1.案例一1.1故障前运行方式110kV A站1、2号主变110kV、35kV侧并列运行,10kV侧分列运行。
110kVBA线(B侧183、A侧143)开关运行,供全站负荷。
全站监控采用北京四方立德的设备,主变保护差动LSD311,高后备LDS321A、中/低后备LDS321B、35kV及10kV间隔保护为LDS216装置。
1.2故障简述1.2.1 220kVB站2020年06月18日7时37分25秒,220kVB站110kVBA线183开关线路保护3005ms接地距离Ⅲ段出口,4079ms重合闸出口,4192ms距离后加速永跳出口。
1.2.2 110kV A站(1)10kV1号电容器544开关速断保护动作跳闸,柜故障发生爆炸,保护装置损坏。
(2)10kVCD线543保护发“过流Ⅰ段动作”,现场检查装置电源失电,开关在合位。
(3)35kV分段340保护“过流Ⅰ段动作”“过流Ⅱ段动作”,开关跳闸。
(4)1、2号主变低压侧10kV后备保护未动作。
1.3故障及保护动作情况分析1.3.1 220kVB站保护动作报告:对照录波图,可以看出在故障发生时,明显表现为三相短路故障特征,保护装置显示为接地距离动作,与国电南自厂家联系,答复为本保护装置为PSL-621D型,版本为V4.6,经过省公司认证,测量电压U<(1+K)IZzd时,接地距离保护就动作,不判3I0、3U0是否突变(接地距离I、II段需要判3I0、3U0突变),故障选相为随机选相。