中高磷铁水双联炼钢在莱钢120t转炉的实践研究

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120t转炉余热蒸汽在真空精炼炉中的应用研究

120t转炉余热蒸汽在真空精炼炉中的应用研究

满足 R H真空脱气需要的真空度。莱钢型钢炼钢厂 新建 2套 10 t H 真空精炼炉对 钢水 进行 真空 3 R 脱气 , 年处理钢水能力为 20万 t 该真空系统共设 6 。 置 7台真空泵, 3级增压, 2级喷射, 初步设计时 蒸汽源为热 电厂 中压蒸汽 。 该厂 3座 10 t 2 氧气顶 吹转炉年产钢 4 0万 t正常生 产时 , 0 , 日产钢 100 20 余 吨, 余热锅炉系统产生的蒸汽量平均约 5 /, 3tl l 压 力 0 . M a属低压蒸汽范畴。 . 1 P, 9 6 如果把转炉产生的低压余热蒸汽用于真空精炼
均产汽量与钢产量有关 ,按小时平均钢产量 30t 8
计算 ,回收的蒸汽按 10 k/钢考虑 ,平均产汽约 0 g t
炉, 不仅可 以使真空精炼炉少用或者不用 电厂中压 蒸 汽. 还能达到利用 富余转炉低压蒸汽减少放散 , 提高转炉蒸汽回收利用率的 目的,对完成节能减排 的任务具有重要意义 。为 了满足真空精炼炉生产 的 使用要求 ,该厂研究将 10 t 2 转炉汽化冷却系统产 生 的低压余热蒸汽用于新上的两套 10 t H真空 3 R
Ap l a i n o a t t a f 1 0 t Co v r e n Va u m fn n u n c p i t fW se S e m o 2 n e t r i c u c o Re i g F r a e i
Z U Ma-i,WU Qa g U i— i g L in HO o l n in ,C IJn qa , ILag n
按 1 计算, 5t 平均流量为 0 3t i 5 h . / n 6 t1。图 1 9 m ( / 所示, 随着吹氧炉 内温度升高, 开始产生蒸汽, 4 到 mn i 时蒸汽瞬时流量达到最大值 10t . 以此流 2 h 并 / 量持续 8mn 吹氧结束, i, 炉内温度降低, 蒸汽量减 小。 1 i 时蒸汽流量为 0 考虑安全。当蒸汽流 至 6m n 。 量超过 10t ( 2 h汽包压力大于 2 P) / .Ma 2 时需放散。 该厂三座转炉生产的蒸汽设计瞬时量约 5 h 5t. / 三个汽包 同时工作时产汽高峰值约 15t 。 6 / 实际平 h

莱钢120t转炉干法除尘系统优化改造实践

莱钢120t转炉干法除尘系统优化改造实践

5 煤气 回收率较低。电场不稳定 , ) 煤气含尘量
波动 、 气 冷 却 系统 降 温 能力 不够 、 统泄 爆 安全 煤 系 隐患较大 等导致煤 气不能安 全 回收。
2 除尘系统优 化改造
图 1 干 法 除 尘 系 统 工 艺 流 程
干法 除尘 系统 主要 由蒸 发 冷却 器 、 筒 电除尘 圆
技术 、 备件 国产化技术等 对系统进行优化 改造 , 大大 提高 了系统运 行安全 , 设备故 障率为零 , 煤气含尘量 稳定在 8 以 m 下, 降低生产成本 4 rt Y , _ 年直接经济效益达 1 0 万元 。  ̄ 0 7 关键词 : 转炉干法除尘系统 ; 优化改造 ; 静电除尘器 ; 泄爆 中图分类号 : 7 7 X 5 文献标识码 : B 文章 编号 : 0 - 6 0 2 0 )6 0 2 — 2 1 4 4 2 (0 80 — 0 5 0 0
11 。静电除尘器泄爆频 繁造成 电场 阴极线断 0次 线、 阳极 板 变 形 和 内部件 损 坏 , 响 电场 运行 稳 定 影
并造 成烟 气 ( 煤气 ) 尘量 波动 (0~ 0 / , 含 1 30mg )严 m
收稿 日期 :0 8 0 — 0 修 回日期 :0 8 1- 6 20 - 6 1 ; 2 0 — 1 2
经过 分 析 发现 , 生 泄爆 现 象 的 主要 原 因 为 : 产 1开 吹 2mi ) n内碳 氧 反应 剧烈 , 力波 动大 ;) 压 2 吹氧 操作 不 规 范 , 气 压力 波 动 大 , 成过 量 氧气 进 入 氧 造 静 电 除尘 器 , 到爆 炸 条 件 ;) 吹泄 爆 的原 因是 达 3点 终 点碳控 制过高 , 造成拉碳 时碳 氧反应 剧烈 。 鉴 于这些 情 况 , 通过 多次 对冶炼 情况 的统 计 与 分析 , 建立 了转 炉开 吹氧压 表 , 总管压 力 、 座转 为 每 炉 的开 吹氧 压 、 门开度 等参数 建立 了曲线对 应关 阀 系, 总结 出 了 自动 开 吹 氧压 控制 模 型 , 现 了 在各 实

莱钢120t复吹转炉终点脱磷平衡研究

莱钢120t复吹转炉终点脱磷平衡研究

中 w( F ) 化 同磷 的关 系。从 图 中可 以看 到 , Te 变 合 理地控 制冶 炼 过 程 中炉 渣 中 的 W( F ) 对 于冶 炼 Te ,
低 磷钢是 非常 重要 的。 统计 炉次 终点 炉渣 W( F ) 制在 6 ~1 % , Te控 % 6
学 冶金工程专业。现 为炼钢厂助理工程师 ,主要从事炼钢技术管理

l — ) ̄ g wk P

/一、
【 钢 p)
_

120 T一 .3 Q75× 21/ 932+ 4
( F )+ Te
2 3 8 w( a …… ……… …… ……… ……… ( ) . 5 1 C O) g 1 12 渣 中 W (T e . F )和碱 度的影 响
时, 脱磷 效果较 好 。 图 1为某 一 炉 次 冶炼 过程 中渣
采用 复 吹后 , 点炉 渣 w( e 减 少 了 26 , 终 F O) .%
w( 。 增 加了 0 2 % 。碱度 控制在 2 5- . PO ) .9 . 4 0范
作者 简 介 :王 强 (9 0一) 18 ,男 ,2 0 0 5年 7月 毕业 于北 京科 技 大
脱磷 碱度 FO e
和 炉渣碱度 对脱磷 反应 的影 响 ,从 热力 学角度 分析 了复吹前后 脱磷 效果 的差异 。
关键 词 :复吹
0 前 言
复吹冶炼 因其 良好 的冶金效 果而 被世界 各 国钢 厂广 泛采用 。众所 周知 , 在顶 吹转炉 冶炼后期 , 随着 钢液 中 W( 的降 低 , 液处 于 过 氧化 状 态 ; 中 C) 钢 渣 w( e ) 加 , FO 增 炉渣 的氧化性 增强 , 流动性 变好 , 时 此 炉渣脱 磷效果 良好 , 这是 转 炉一 般 采 用后 期 脱 磷 的 原 因。采用 复吹工 艺后 , 由于钢 渣间反 应更加 充分 ,

浅谈炼钢120t转炉补炉护炉工艺改进实践

浅谈炼钢120t转炉补炉护炉工艺改进实践

科学技术S cience and technology浅谈炼钢120t转炉补炉护炉工艺改进实践王哲慧(酒钢集团榆中钢铁有限责任公司,甘肃 兰州 730104)摘 要:炉衬寿命影响转炉的工作时间及生产成本,炉龄是炼钢系统生产过程一项重要的生产技术指标,如何使转炉在炉役期内炉况持续稳定顺行、经济高效,已成为榆钢炼钢技术工作者的重中之重。

关键词:补炉;护炉;工艺改进;实践中图分类号:TF713 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)05-0094-2榆钢炼钢转炉炉龄历史最高为12000炉,日常因铁水、废钢及炉渣等的机械碰撞和冲刷,炉渣及钢水的化学侵蚀,炉衬自身矿物组成分解引起的层裂,急冷急热等因素影响,炉况运行不稳定,常需停炉维护方可继续生产。

1 改进措施(1)优化转炉装入制度及造渣制度,根据铁水硅、磷含量及阶段性铁耗要求,控制好合理装入量;根据铁水情况,合理搭配轻烧白云石与生白云石。

(2)合金班测液面控制好过程枪位,保证终点C、P含量及温度,最大限度减少补吹次数;冶炼前做好铁水成分、温度、铁块成分、装入量、装入结构等信息的及时传递,为转炉冶炼创造条件,保证冶炼终点的温度与成分。

(3)中包注余、砣钢等最长边必须小于400mm,最大单重必须小于1t。

废钢工负责对入炉废钢质量进行把关,避免大块废钢造成炉衬损坏。

(4)转炉停炉间隙大于5min时必须摇炉挂渣,大于20min必须实施喷补或渣补,统筹利用好生产间隙时间。

(5)符合留渣要求时,必须留渣操作,留渣量不小于渣量的1/3。

(6)入炉废钢量、结构调整根据铁水信息,按照“直上炉次按照一倒温度按照1640℃~1660℃控制,精炼炉次一倒温度按照1620℃~1640℃控制”的标准执行。

(7)提高终点拉碳≥0.08%,减少钢水及炉渣的氧化性,终渣做粘,提高溅渣护炉效果,严禁用低碳钢的终渣补炉。

(8)根据铁水信息及时调整冷料结构和辅料加入量,保证终点温度和终点成分,避免拉后吹造成的炉况严重恶化,持续做好转炉的溅渣护炉,要求倒炉次数小于2次,通过造好渣来提高溅渣护炉效果。

提高120t转炉煤气回收量的生产实践

提高120t转炉煤气回收量的生产实践
'. 1 卞 1 1 — H— r1 f 1 1 卞
提高 1 2 0 t 转炉煤气 回收量 的生产 实践
周茂林 , 刘文松 , 陶 智, 崔金强
( 莱芜钢铁集 团有限公 司, 山东 莱芜 2 7 1 1 0 4 ) 摘 要: 对1 2 0t 转炉煤气 回收量进行 了分析 , 采取 降罩 吹炼和合理供氧、 合理控制炉 口微差压 、 优化转炉煤气 回收参数 、 调
1 2 0 t 转炉产 生烟气量按 下式计算 :
V o = G ( c 一 C : ) ×( 2 2 . 4 / 1 2 ) ×( 6 0 / t ) ×1 . 8 。
气 中C O和 O 气柜 , 通 过加 压机 加压 后供
生产 与转 炉 煤气 用 户使 用 的连 续 性相 矛 盾 , 而8 万
r n 3 转 炉煤 气 柜 的容 积 有 限 , 当炼钢 吹炼 时 回收 的煤
气量与用户使用的煤气量无法匹配时( 回收大于消 耗) , 导致 外部 煤气 管 网压 力高 , 造 成转 炉煤 气柜 满
中的硅 、 锰、 磷被氧化 , 但是铁水 中的碳也参与化学 反应 , 由于 此 时碳一 氧 反 应产 生 的 [ C O ] 比较低 , 达 不 到 规定 的煤 气 回收标 准而 只 能放弃 , 造 成煤 气 浪
费 。此外 , 脱 磷后 的半 钢铁 水碳 含量 比常规 铁水 低 0 . 5 % 0 . 6 %, 造 成在脱 碳 冶炼 时煤 气 回收量 明显 低
第3 5 卷 第1 期
2 0 1 3 年2 月
L. ‘ L 址 L L
山 东 冶 金
S h a n d o n g Me t a l l u r g y
V0 1 . 3 5 No . 1

莱钢炼钢厂负能炼钢的研究与实践

莱钢炼钢厂负能炼钢的研究与实践
回收 系统运 行 中 的各种 问题 ,释放转 炉节 能潜 力 。
度 。每周 召 开一 次落 实推 进会 ,每月 召开 一次 系统
分 析 会 ,定 期 检查 攻关 绩效 ,按照 指标 分解 情 况督
促 落实 ,对 成本 控 制做 到心 中有数 。 22 实 施 重点 管理 ,提 高人 炉料 质 量 .

炼钢 工 序 实 现 负 能 炼 钢 ,不 仅 体 现 在 节 约 能 源 、减 少环境 污染 等 方面 ,而 且可体 现 出炼 钢 生产 的整体管 理水 平 。为 降低炼 钢 工序 能源 消耗 ,炼 钢
要 措施 是 :
负 能炼 钢作 为循 环经 济 的重要 内容 , E益 受到 t
企业 的重视 。在转 炉炼 钢过 程 中 ,转 炉 出 口炉气 含
有 的潜 、显 热 能之 和通 常 为所 消耗 能 源 的 10 ~ 0%
10 ,因此 ,实 现 负能 炼钢 有着 科学 的理 论 基础 。 3% 能源 回收水 平 的高低 、 回收 量 的多少 ,直接决 定 了 负能炼 钢 目标 的 实 现 。炼 钢 厂 依 据 转 炉 炼 钢 的 特
2 负 能炼钢 的 实践
技 术 ,改造 原 喷粉脱 硫 为纯镁 粒 脱硫 ,实施铁 水 全 量 扒 渣 和 篦 渣 处 理 ,使 铁 水 平 均 含 硫 量 降 低 到 00 0 以下 ,降低 了 转 炉脱 硫 负 担 ,缩 短 了冶 炼 .2 % 周期 ,稳 定转 炉操 作 ,降 低 能源 消耗 。 22 2 优 化人 炉料 配 比 。减少废 钢 的装 入 量 , .. 在提 高人 炉原 料装 准率 的同时 ,多 吃矿 石 ,少 吃铁 块 。据测 算 ,吨钢 每 加 入 1k 0 g左 右 的矿 石 可 相 应 降低 2 的氧气 消耗 和 4 5 g的钢铁 料 消耗 。 m .k

莱钢高铁水比转炉冶炼工艺实践

( 芜 钢 铁 股份 有 限公 司 炼 钢 厂 , 莱 山东 莱 芜 2 10 ) 7 4 1

要: 莱钢在转炉工序采用高铁水 比装入制度 , 由于造渣制度及枪位控制不合理、 炉型控制不 当及铁水流冲击 , 导致喷溅
加剧 , 兑铁 位侵 蚀 。通过优 化造 渣工 艺 、 位控 制及溅 渣护 炉工 艺 , 枪 喷溅渣 量 由 2 . k/降 至 1. k/, 铁料 消耗 由 55 g t 75 g 钢 t 10 9 gt 6 .k / 5 降至 1040k/, 6 . gt耐材消耗由04 g 降至O2 gt氧枪寿命由 20炉提高至 3 5 . k/ 2 t . k/ 0 , 1 2 炉。 关键词 : 转炉 ; 高铁水 比; 喷溅; 枪位
发炉 渣 “ 干 ” 且 持续 时 间较 长 , 返 , 后期 调 整 “ 返干 ”
过度 , 造成金属 喷溅 。 22 枪位控 制不 合理 . 采用恒压 变枪位操作 , 氧压 08MP 。前期枪 位 . a 过 高 ( 0 13 0mm) 渣 中 T e 量 高 (0 , 渣 量 , F含 3 %) 溢 大 , 渣时 间长 达 3m n 溢 i。碳 氧 反应 开始 时 间后 延 , 后 期 枪位 控 制过 低 ( 5 0mT , 剧 “ 干 ” 度 。 1 0 l) 加 1 返 程 整 个 过程 熔池 温 度上 升不 均 衡 , 脱碳 反 应 不均 衡 ,
相应延后 , 等熔池温 度上升 , 头批渣料充分化透后 n, 在开吹 4 . mi加入 二批 渣料 。二 批渣料 的加入 ~45 n
原则 : 勤加 、 少加 。但 石灰要 在 吹炼 9 n 前全 部加 mi
完 ,0 n 1 后仅 留少 量冷却剂调整 渣子用 。 mi
32 优化枪位控 制 , 321 建立枪位控 制标 准化模 式 . .

转炉炼钢脱磷工艺理论与实践


4/5[P] + 2(FeO) = 2/5(P2O5)+2Fe(l) 标准吉布斯能△ Gθ = -142944+65.48T(J/mol)。
2.1.2 P2O5 在炉渣中的固定 氧 化 生 成 的 P2O5 如 要 在 渣 中 稳 定 存 于 炉 渣 中,必 须 与
炉 渣 中 的 CaO 等 碱 性 氧 化 物 反 应 生 成 稳 定 的 磷 酸 盐 化 合 物 3CaO·P2O5 或 4CaO·P2O5,反应方程式为 : 2[P]+5[O]+3(CaO)=(3CaO·P2O5)
标准吉布斯能△ Gθ = -1486160+6360T。 或者 : 2[P]+5[O]+4(CaO)=(4CaO·P2O5) 标准吉布斯能△ Gθ = -1372200+550.1T。 由反应方程式可以看出,转炉炼钢脱磷原理在于磷的氧化 进入渣中和转化为稳定的磷酸盐,脱磷速度主要取决于钢—渣 界面磷的氧化反应 [3]。 2.2 转炉炼钢脱磷的基本条件 根据转炉炼钢脱磷的反应方程式,结合炼钢实际生产可知, 脱磷效果与转炉铁水中的氧量、炉渣碱度和温度有关,归纳脱磷 的基本条件如下 : (1)磷在炉渣中的固定是脱磷的重要环节,P2O5 一定要与渣 中的 CaO 等碱性氧化物结合才能稳定存在炉渣中,因此可以说 CaO 是含磷产物的稳定剂,炉渣碱度越高越有利于脱磷。在酸性 炉渣不能完成脱磷,但炉渣碱度太高不易熔化反而不利于脱磷。 (2)脱磷的量主要与磷的氧化反应有关,钢液中的 [O] 含量 以及炉渣中的(FeO)都是脱磷反应的氧化剂,增加 [O]、(FeO) 含 量 都 有 利 于 脱 磷。研 究 表 明 炉 渣 碱 度 2.5 ~ 3.0 和(FeO) 15% ~ 20% 条件,磷在炉渣中分配比最大,脱磷效果最好。 (3)炉渣量大可以稀释磷酸盐的浓度,促进 P2O5 与 CaO 充 分反应并正向进行,达到更好的脱磷效果,但炉渣量过大不利吹 氧入钢水和热传递。为达到更好的脱磷效果兼顾炼钢质量,先将 前期脱磷的炉渣先从转炉倒出,再次造渣以加强脱磷效果。 (4)脱磷反应是强放热化学反应,低温有利于脱磷反应正向 进行,温度过高则会逆向进行产生“回磷”现象。但是低温下石 灰熔化不良,转炉渣的黏度增大会导致脱磷效果变差,粘度过大 的泡沫渣但同样不利于脱磷。 2.3 转炉脱磷注意事项 转炉炼钢脱磷的条件综合起来简称“三高一低”,即“高碱 度、高 FeO 量、大渣量、低温”,转炉炼钢基本上可以完成 80% 以上的脱磷任务。脱磷反应基本上都是在转炉炼钢前期进行的, 该条件下更容易实现脱磷。实际炼钢过程中也时常会出现高磷 不合格的钢水,主要是因为转炉炼钢后期温度过高导致脱磷条 件变差和回磷,生产过程应进行以下预防措施 : (1)保证转炉炼钢末期炉渣碱度足够高。 (2)做好挡渣工作,尽量减少钢包下渣。

炼钢120吨转炉安装施工方案(邯钢老区钢轧改造项目炼钢工程)

************邯钢老区钢轧改造项目炼钢工程120吨转炉安装施工方案编号:上海**集团有限公司*****邯钢老区钢轧改造项目炼钢工程项目部2010年7月12日发布受控状态:受控版本:A版发放编号:目录1 编制说明: (4)1.1编制依据 (4)1.2编制说明: (4)2 工程概况 (4)2.1主要设备 (5)2.2工程特点: (5)3 施工部署 (6)3.1安装工艺流程: (6)3.2、施工方法 (8)3.3 施工配合要求 (9)4 施工步骤 (11)4.1基础验收及垫板设置 (11)4.2耳轴轴承装配 (11)4.3转炉安装 (13)4.4托圈安装 (14)4.5炉壳安装 (16)4.6倾动装置安装 (17)4.7转炉的滑移就位 (19)4.8转炉滑移梁受力分析及立柱稳定性分析 (19)5、质量保证措施 (27)5.1质量管理体系 (27)5.2执行安装标准 (28)5.3质量保证措施 (28)6安全施工保证措施 (29)6.1安全保证体系 (29)6.2安全保证措施 (30)7文明施工 (31)8主要施工机具及材料 (32)9 转炉安装过程及安装平台设计、转炉滑移示意图,附图1-141 编制说明:1.1编制依据1.1.1**与**********签定的《邯钢老区钢轧改造炼钢工程》施工合同;1.1.2业主提供的施工图纸及其它技术文件;1.1.3国家有关建筑安装施工验收规范;1.1.4**对炼钢系统设备安装经验以及对施工现场查看的结果。

1.2编制说明:本次转炉安装的思路是:整体平移就位,在加料跨设置转炉安装平台,平台两边设置滑移梁,滑移梁上部标高高度与耳轴轴承座齐平,平台两滑移梁纵向中心线与两耳轴纵向中心线一样。

在加料跨进行拼装,包括倾动装置一、二次减速机。

2 工程概况邯钢是河北省较大型的钢铁联合企业,有良好的发展环境,是高新技术企业发展的地区,因此,邯钢老区钢轧改造炼钢工程项目建设目标是:工艺技术先进、起点高、装备精良、生产成本低并具有后发优势。

转炉脱磷及深脱磷

转炉脱磷工艺近年来,随着我国钢材的发展,对低磷钢的生产要求越来越高,对高级别钢特别是低磷钢的需求大大增加,这些产品对钢中磷的质量分数提出了很高的要求,大多要求磷含量低于0.015%;低温用钢管、特殊深冲钢、镀锡板要求钢中磷低于0.010%;一些航空、原子能、耐腐蚀管线用钢要求磷低于0.005%,所以超低磷钢将成为以后发展的主要方向。

下面是关于国内外对超低磷钢的生产研究。

以及现场的一些主要工艺过程。

一国际上对超低磷钢的研究日本发明的转炉脱磷工艺主要方法有:JFE的LD-NRP法,住友金属的SRP法,神户制钢的H炉,新日铁的LD-ORP法和MURC法。

其操作方式住友有两种,第一种是采用两座转炉双联作业,一座是脱磷,另一座接受来自脱磷炉的低磷铁水脱碳,即“双联法”,典型的双联法工艺流程为:高炉铁水—铁水预处理—转炉脱磷—转炉脱碳—二次精炼—连铸;第二种是在同一座转炉上进行铁水脱磷和脱碳,类似传统的“双渣法”。

德国发明的转炉脱磷工艺:TBM工艺(蒂森底吹技术)目前双联法是生产超低磷钢的最先进转炉炼钢法,其主要优势是:炉内自由空间大,允许强烈搅拌钢水,顶吹供氧,高强度底吹,不需要预脱硅,废钢比较高,炉渣碱度比较低,渣量低,处理后铁水温度较高(1350),脱磷效率明显提高。

1转炉脱磷新工艺1.1JFE福山制铁所福山制铁所,有两个炼钢厂(第二炼钢厂和第三炼钢厂)。

该制铁所是日本粗钢产量最好的厂家。

第三炼钢厂有2座320T的顶底复吹转炉,采用LD-NRP工艺(双联法),一座转炉脱磷,另一座转炉脱碳,转炉脱磷能力为450万t/a。

该厂1999年开始全量铁水转炉脱磷预处理。

转炉脱磷指标:吹炼时间为10分钟,废钢比为7%~10%;氧气流量为30000立方米/h,底吹气体为3000立方米/h;石灰消耗为10~15kg/t。

转炉脱碳指标:炉龄低于脱磷转炉,转炉在炉役前期用于脱碳,炉役后期用于脱磷,炉龄约7000炉;石灰消耗5~6kg/t。

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3 . O % ,a n d t h e p r o b l e m o f a d d i n g s u c h h e a t i n g e l e me n t s a s s i l i c o n i r o n t o s e mi s t e e l i s s o l v e d ,a n d t h e d u a l s me l t i n g s c h e me f o r mi d d l e& h i g h p h o s p h o us r l i q u i d i r o n i s o p t i mi z e d .
王 忠 刚 刘 忠 建 段 朋 朋
( 莱芜 钢铁 集 团银 山型钢 有 限公 司 炼 钢厂 ,山东 莱 芜 2 7 1 1 2 6 )
摘 要 分析了转炉脱磷工艺原理 , 研究 了复 吹转炉双渣法 冶炼 中高磷铁水的工艺方案 , 并进行 了工业现场试 验。
试验结 果表明 , 半钢终 点温 度控 制在 1 3 4 0—1 4 0 0℃ , 终点碳控制在 3 . 0 %以上 , 解 决 了半钢 配加硅铁等 发热元素 的问题 , 优化 了中高磷铁水 双联冶炼方案 。 关键词 中高磷铁水 ; 脱磷 ; 脱 碳
Abs t r ac t T he p a p e r a na l y z e s t h e p r o c e s s p inc r i p l e o f c o n v e r t e r d e p h o s p h o r i z a t i o n,s t u di e s t he p r o c e s s
Ke y wo r d s Mi d d l e& hi g h p h o s p h o us r l i q u i d i r o n;De p h0 s p h 0 r i z a t i o n;De c a r b u r i z a t i o n


炼 钢厂 2 0 1 3年 1 0月 起 在 莱 钢 银 山炼 钢 厂 1 2 0 t 顶 底复 吹转 炉上 进行 中高 磷铁 水 转 炉 双联 炼钢 研 究 ,
1 . 1 去磷 反 应及热 力 学分析 H e a l y G W 研究 了炼 钢炉 渣成 分 变化 对炉 渣脱
v e r t e r,a nd h a s ma d e i nd u s t ia r l ie f l d t e s t s .Th e t e s t r e s u l t s h a v e s h o wn t h a t t h e s e mi s t e e l e n d t e mp e r a - t ur e c a n b e C O n t r o l l e d b e t we e n 1 3 40 a n d 1 4 00 ℃ .e nd p o i n t c a r b o n c o n t e n t c a n b e c o n t r o l l e d a b o v e
开发 出了“ 低 碱度 ” 转炉 双联炼 钢方 案 。
近年来 , 随着钢 铁行 业 的飞速 发展 , 世 界范 围内 低 磷铁 矿石 的濒 临 枯 竭 , 高 磷 铁 矿 的 开采 和冶 炼 逐 步 被提 上 日程 , 高炉 使 用 高 磷 矿 石 造 成铁 水 磷 含 量
1 转 炉 去 磷 基本 原 理
文 章 编 号 :1 6 7 1 — 3 8 1 8 ( 2 0 1 4 ) 0 4— 0 0 0 1— 0 3
中 图分 类 号 : T F I 1 1 . 1 4 4 ; T F 1 1 1 . 1 6 文献标识码 : A
PRACTI CE RES EARCH oF DUAL S TEELM AKI NG WI TH MI DDLE &
s c h e me o f d u a l —s l a g s me l t i n g wi t h mi d d l e& h i g h p h o s p h o r u s l i q u i d i r o n i n t h e c o mb i n e d—b l o w i n g C O I l -
( S t e e l m a k i n g P l a n t o f L a i w u S t e e l G r o u p Y i n s h a n S e c t i o n S t e e l C o . , L t d . , L a i w u 2 7 1 1 2 6, S h a n d o n g )
HI GH P HoS P HoRUS L I QU I D I RoN I N T HE 1 2 0 T
CoNVERTER I N LAI W U STEEL
Wa n g Z h o n g g a n g L i u Z h o n g j i a n D u a n P e n g p e n g
第 4期 总 第 2 1 2期 2 0 1 4 年 8月



刊 Biblioteka S u m. 21 2 No . 4 Au g u s t 2 0 1 4
M ETALLURGI CAL COLLECTI ONS
中高磷 铁 水 双 联 炼 钢 在 菜 钢 1 2 0 t 转炉 的实践 研 究
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