电力机车主断故障原因及处理和防范措施
HXD3C型电力机车主断路器故障分析及对策

HXD3C型电力机车主断路器故障分析及对策内蒙古包头014010摘要:HXD3C型电力机车采用22CBDP1型真空断路器作为机车与接触网电气连接和分断的总开关,若机车发生严重故障,由机车控制系统(TCMS)控制的主断路器能快速、安全地将电源从弓网切断,从而保护机车设备。
关键词:HXD3C型电力机车;主断路器;原因;措施HXD3C型机车采用22CBDP1型真空主断路器,省去了以往空气断路器的灭弧室、非电阻、主阀等常规部件,具有维护方便、真空绝缘率高、机械寿命长、开断容量大的优点。
基于此,本文详细论述了HXD3C型电力机车主断路器故障原因及其措施。
一、HXD3C型电力机车简介HXD3C型电力机车是在HXD3型、HXD3B型电力机车基础上研制的交流传动六轴7200kW干线客货通用电力机车,该机车通过更换增加供电绕组的变压器,增加列车供电柜、供电插座、客货转换开关、双管供风装置等,使机车具有牵引旅客列车的功能,并能向旅客列车提供风源及稳定的DC600V电源,该车具有适应能力强,可靠性高,启动加速快,牵引力大,恒功范围宽的优点,能大幅提高旅客列车的旅行速度。
机车采用PWM(脉冲宽度调制)矢量控制技术等最新技术的同时,尽量考虑对环境的保护,减少维修工作量。
另外,以能在我国全境范围内运行为前提,在满足环境温度在-40℃~+40℃,海拔高度在2500m以下条件的同时,最大考虑到3组机车重联控制运行。
这款机车是“和谐型”交流传动电力机车系列中,首款适用于客运的车型,由中车大连机车车辆有限公司进行研发及生产,其产品技术借鉴了先前制造的HXD3型和HXD3B型机车。
二、主断路器的工作原理及其特点主断路器是指用以接通和切断电力机车及电动车组电源的总开关。
在主电路发生短路、接地等故障时主断路器能迅速断开,起到保护作用。
主断路器普遍采用空气断路器,由灭弧室、隔离开关、控制操纵机构及压缩空气供给系统等部分组成。
1、工作原理。
HXD3C型电力机车主断路器故障分析及相应对策

HXD3C型电力机车主断路器故障分析及相应对策摘要:在确认HXD3C型电力机车主断路器工作原理基础上,分析主断路器的故障出现的原因,总结工作经验制定出针对性解决措施,在根本上避免主断路器故障的发生。
通过分析能够发现,主断路器故障是导致HXD3C型电力机车惯性故障的主要因素之一,只有有效地解决这一问题才能够为HXD3C型电力机车安全运行提供保障。
关键词:HXD3C型电力机车;主断路器故障;分析;对策HXD3C型电力机车主要应用22CBDP1 型真空主断路器,能够将机车、接触网进行有效地连接,实现电气连通,保障总开关能够及时的分段,这样机车在面临故障的时候能够通过控制监视系统对主断路器实施快速地响应,安全切断总电源,保护机车设备的运行。
1、HXD3C型电力机车主断路器工作与逻辑控制原理1.1工作原理主断路器工作原理如下图 1所示,来自气源的空气由压力调节阀调节并储存在储存气缸中。
当机车控制系统和监测装置产生主塑料壳式断路器闭合的讯号后,电磁阀接通,进行开阀的操作。
空气通过传输阀门流入变速器汽缸中,再利用由变速器机构杆带动的活塞压缩和回收空气弹簧压力,使真空箱内的主接点封闭而运行。
当机车控制系统和监测装置同时产生主断路器关闭、电磁阀控制闭塞、空气传递阀门关闭、活塞内空气排除、弹簧回弹力,使活塞内回到底部位置、主接点分离、真空主断路器断开的信号之后。
图1主断路器工作原理1.2逻辑控制原理主断路器逻辑控制关系图如图2所显示。
当机车的提升速度时,主断路器转换成了SB43/SB44。
机车控制器与状态检测装置先收到了主断路器的断开信息516/616。
在经过逻辑确认以后,再收到了主断路器的编号453,此信息通过了紧急制动按钮上的SA103/SA104。
开关控制信号455被传输到主断路器。
主断路器的主接点闭合时,由辅助接点向机车的电子监控系统发出431次反馈指令。
断开主断路器的按键开关为SB43/SB44,机车控制监测系统同时接受到主断路器的断开信息517/617,在判断信息为453断电后,主断路器再次断开,机车控制监测系统同时向司机室位置指示系统发出了主断路器中断信息472,同时主断路状态模块也亮起。
HXD2型电力机车主断路器隔离故障原因分析及处理措施

铁道机车车辆
Vol.38 No.2
2018年4月 RAILWY LOCOMOTIVE & CAR Apr. 2018
文章编号:1008-7842 (2018)02-0107-03
犎犡犇2型电力机车主断路器隔离故障原因分析及处理措施
HXD2型电力机车安装的是真空主断路 器(22CB)、 接地开关(35KS)和 避 雷 器 组 件,在 每 节 机 车 车 顶 各 安 装一台,一台机车 安 装 2 台 主 断,可 以 在 一 台 主 断 故 障 后使用另外一台 代 替 工 作,实 现 主 断 路 器 的 冗 余 使 用。 该主断 路 器 可 与 35KS 或 36KS 型 号 的 接 地 开 关、避 雷 器、电抗器直接 配 装 使 用。 它 安 装 在 机 车 顶 盖 上,是 整 车与接触网之间 电 气 连 通、分 段 的 总 开 关,也 是 机 车 上 重要的保护设备。
额 定 频 率/Hz
50
额定工频耐受电压/(kV·min) 75
额 定 电 流/A
1000
固 有 分 闸 时 间/ms 闭 合 时 间/ms 额 定 控 制 电 压/V
<40 <115 110(DC)
2 常 见 故 障 现 象 、原 因 分 析 及 对 策 措 施 HXD2型电力机 车 主 断 隔 离 原 因 主 要 有:(1)主 断
1.2.1 主 断 合 闸 过 程 司机通过主断路器扳键开关置“合”位,电 磁阀 线圈
得电,电磁阀闭合,储 气 缸 中 的 压 缩 空 气 一 路 经 电 磁 阀 进入中继阀的控 制 腔,打 开 中 继 阀,另 一 路 通 过 中 继 阀 送入风缸。驱动活塞、绝缘推动杆和主 断路器 的动 触头 上 移 ,压 缩 主 弹 簧 ,闭 合 主 触 头 。
SS7E型机车特殊的跳主断故障及解决措施

( ) 跳主 断故 障发 生 时 机 车 无 其 他 故 障 显 示 , 需 进 行 任 何 处 理 就 2在 不
能 重新 闭合 主 断路 器继 续运 行 。
一
21 —
现 场 检 修
2 原 因 分 析
铁道机车车辆工人 第 1 21 年 1 期 01 月
针对 此情 况 , 以张 夏 出站后 的故障 点为 重 点 , 对机 车 经过 该处 时机 车 各
部 状 态 ( 机 柜 各插 件 信 号 状 态 、 辑 控制 单 元 L U各 插 件 信号 状 态及 微 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ微 逻 C
机 显 示屏 等 ) 行 严 密 监 控 , 找跳 主 断 的 具体 原 因 。最 后 发 现 经 过该 故 进 查
障地 点机 车跳 主 断 时 , C 控 制 B板 上 的输 入 2 灯 闪 亮 , 灯 闪亮 表 示 LU 1 该
1 概 述
自电力 机 车在 济南 机 务段 投入 运 用 以来 , 2 0 仅 0 6年 1 0月 份 , s s 型 机 车 就发 生 主断路 器 跳 闸( 以下 简称 跳 主 断 ) 障 14件 , 重 影 响 了列 车 的 故 2 严 正 常运 行 , 铁路运 输 秩序 带来 严 重 干扰 。 据统 计 ,s l O跳 主 断故 障 最 给 s O 3 为突出, 3 计 6件 ;S 0 6、S 0 7共 计 1 S 0 8 S 0 8 1件 。另 外 , 发 生 跳 主 断 故 障 从
HXD1C电力机车常见故障及处理方法

湖南铁路科技职业技术学院毕业设计(论文)HXD1C电力机车常见故障及处理方法目录一、HXD1C简述 (1)1总体结构----------------------------------------------------------1 2电气系统----------------------------------------------------------2 3控制系统----------------------------------------------------------2 4转向架-------------------------------------------------------------3 5冷却塔 (3)6牵引变流器 (3)7主变压器----------------------------------------------------------4 8辅助变流器--------------------------------------------------------4二、HXD1C的常见故障及其处理-------------------------------------------41受电弓无法升起或自动降弓故障------------------------------------4 2HXD1C型电力机车主断路器故障 (5)3提牵引主手柄,无牵引力------------------------------------------7 4主变流器故障 (7)5辅助变流器故障 (8)6油泵故障---------------------------------------------------------8 7主变油温高故障---------------------------------------------------8 8牵引风机故障-----------------------------------------------------9 9冷却塔风机故障处理----------------------------------------------9 10空转故障 (9)11110V充电电源(PSU)故障---------------------------------------9 12控制回路接地 (10)13原边过流故障 (10)14各种电气故障不能复位、不能解决的处理-------------------------10 15制动机系统故障产生的惩罚制动---------------------------------10三、其他故障 (10)1控制电源UOv接地故障 (10)2空调接地引起ACU接地故障--------------------------------------11 3主变流器门极驱动板故障-----------------------------------------11 4主流器整流/逆变模块故障---------------------------------------12四、HXD1C日常运用维护保养--------------------------------------------121入库后维护 (12)2运行中维护----------------------------------------------------12 3日常生活维护-------------------------------------------------13致谢 (14)毕业设计(论文)HXD1C电力机车常见故障及处理方法摘要本文介绍了HXD1C型电力机车有关内容的常见故障及其处理方法和日常维护及保养方法,HXD1C型电力机车是交一直一交流电传动的单相工频交流电力机车,机车主电路由主变压器、牵引变流器、牵引电动机三大部分构成。
刍议HXD3C型电力机车主断路器常见故障类型与解决路径

刍议HXD3C型电力机车主断路器常见故障类型与解决路径摘要:本文以HXD3C型电力机车主断路器作为主要研究对象,首先简要阐述该型号机车主断路器的工作原理以及逻辑控制原理,分析该设备在运行过程中常见的故障类型,并探讨降低HXD3C型电力机车断路器故障率的有效对策。
关键词:HXD3C型电力机车;主断路器;故障类型;维修前言:HXD3C型电力机车应用的主断路器型号为22CBDP1型真空主断路器,该设备的主要功能是控制机车与接触网之间的电气连通。
在机车运行过程中,一旦机车发生任何故障,该设备可第一时间快速切断机械电源,保护机车内部其他构件。
1、主断路器的工作原理及逻辑控制原理1.1 HXD3C型电力机车主断路器的工作原理当HXD3C型电力机车在运行过程中,当机车运行状态出现异常后,机车内部的TCMS则会第一时间发出主断路器闭合信号。
随后电磁阀通电,转换阀开始工作,储气缸进入空气后,随后通过转换阀进入到传动气缸。
传动气缸运行中将推动活塞,并同时压缩复原弹簧,使真空包内主触发出闭合动作。
当TCMS发出主断路器断开信号后,电磁阀第一时间发出断开动作后,转换阀随后发出关闭动作,活塞中的气体排出后,弹簧恢复原力,活塞自由落体回到底部,主触头分离后,机车主断路器随即断开。
下图(图1)为主断路器工作原理图。
(图1主断路器工作原理图)1.2 HXD3C型电力机车主断路器逻辑控制原理HXD3C型电力机车主断路器逻辑控制原理图如图2所示。
在机车进入到升弓状态后,需闭合机车主断路器扳键开关SB43/SB44,当系统收到断路器信号516后,经系统判断后,对断路器发出送合信号455,主断路器接到指令后,发出闭合动作。
闭合后,主断路器中的主触头第一时间向系统发送432反馈信号。
而主断路器的断开原理主要是系统接收到分断信号以后,根据机车运行状态,判断后信号453失电,使主断路器断开。
与此同时,机车系统将对司机室中的显示模块发送分断信号463,司机室中的主断路器分断指示灯开启。
韶山4改型电力机车主断路器的故障原因及处理措施

韶山4改型电力机车主断路器的故障原因及处理措施[摘要]韶山4改型电力机车主断路器作为电力机车的总开关,一般设置在变压器高压绕组与电力机车的受电弓之间,在机车发生电路故障时可以通过机车主断路器将机车的电路自动切断,进而可有效避免机车事故的而发生。
本文从韶山4改型电力机车主断路器的结构构成谈起,然后对韶山4改型电力机车主断路器的故障控制机制进行说明,最后对韶山4改型电力机车主断路器的故障原因及处理措施进行剖析。
【关键词】韶山4改型;电力机车;主断路器;故障原因;处理措施一、韶山4改型电力机车主断路器的结构构成韶山4改型电力机车主断路器的结构主要有低压部分和高压两部分组成,其中的低压部分主要由延时阀、启动阀、传动气缸以及电磁铁等构成,而高压部分则主要由非线性电阻、灭弧室以及隔离开关等部件所构成,其中韶山4改型电力机车主断路器的结构如图1所示。
二、韶山4改型电力机车主断路器的故障原因分析引起机车主断路器发生故障的原因主要有原边过流、次边过流、牵引电机过流、辅助系统过流、主电路接地、辅助回路接地以及紧急制动等。
以下将分别给予详细说明。
1、原边过流。
在原边过流的影响下继电器可以及时的检测到原边过流所产生的相关动作,导线在继电器的影响下,因得到电压而产生电流,同时原边过流中间继电器也因导线中产生电流而产生电动作,这样一来,机车主断路器的常开点就会处于闭合并自锁状态,如果导线经继电器的常开点,就会使导线有电,从而容易引起主断路器的分断。
2、次边过流。
次边过流的检测信号送到电子柜,当电子柜判断出次边过流时,送出+110v的电压信号,这一信号直接作用于565KA,使565KA得电动作并自锁,最后使主断路器分断。
这一信号的标注线号是552(与原边过流执行信号共用)。
3、牵引电机过流。
将电流送入电子柜后,可以通过相关的检测机制来对牵引电机的电流信号进行检测,通过检测来由电子柜来判断电机是否过流以及应该有其中的哪一台过流的问题。
HXD1型机车过分相时间长主断无法闭合的障原因分析及建议

HXD1型机车过分相时间长主断无法闭合的障原因分析及建议摘要:针对HXD1型机车在低速经过长大分相后主断无法闭合的故障原因进行分析,提出改进建议。
关键词:TCU高压禁止半自动过分相自动过分相主断环硬线回路故障原因改进建议0. 前言近两年襄阳机务段HXD1型机车在襄渝线蜀河-下棕溪区间234KM分相处,多次发生过分相后主断无法闭合的故障,针对特殊区段下载微机数据分析,主要原因为HXD1型机车“TCU高压禁止”保护程序设置存在缺陷。
本文就这一故障进行分析,提出改进建议和故障处理要求,供一线现场乘务员和检修人员参考。
1.故障案例2020年6月5日,襄阳机务段西线运用车间刘传振、姚昌利机班,使用本段HXD11259机车,牵引79049次列车(编组28辆、1571吨、67.2长)。
2:07分指挥中心接司机来电:列车运行至蜀河-下棕溪区间过分相后,机车出现主断无法闭合的故障(故障显示主断环回路故障),列车于1:59分被迫停于区间234KM+057M处,于2:09分向车站请求救援,在等待救援过程中,指挥中心要求司机进行大复位处理,2:53分经大复位处理后,机车故障消除,指挥中心立即要求司机向车站报告,取消救援,3:00分列车区间开车。
2.故障调查2.1回段检查情况。
2.2.1显示屏故障履历。
B节显示屏故障时刻2022.06.05 01:55:40、01:57:15分别发生“主断环硬件回路断开”,同一时刻无其它故障记录。
2.1.2分析机车微机记录。
B节操纵端机车数据情况:01:54:47半自动过分相按钮施加(乘务员),机车主断断开;01:54:55机车接收“分相预告”;01:55:09机车接收“分相强制”;01:55:16机车进入分相“无电区”;01:55:25机车分相后“有电区”;01:55:31(1)机车主断自动闭合(手动过分相闭合逻辑);01:55:31(3)机车分相后“闭合预告”;01:55:31(3)机车分主断“主断环硬线回路断开” (“TCU高压禁止”保护逻辑);01:55:38分主断信号(乘务员)消除过分相逻辑应急处置;01:55:48分主断信号(乘务员)消除过分相逻辑应急处置;01:55:59分主断信号(乘务员)消除过分相逻辑应急处置;01:56:39合主断信号(乘务员),无效,原因:“主断环硬线回路断开”;01:56:44降弓信号(乘务员);01:59:56机车速度为“0”。
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SS4改型机车主断路器故障的原因及处理和防范措施
摘要:总结SS4型电力机车主断路器在运用过程中的常见故障,分析其故障原因,并提出了针对机车乘务员的故障处理方法及其日常保养措施。
关键词:电力机车;主断路器;运用故障;原因分析
SS4改进型电力机车自2001年配属我段投入运用以来,充分体现了牵引力大、速度高、操纵简便、安全可靠等优点。
但在运用中也相继暴露了一些质量问题,主断路器故障就是一个比较突出的问题尤其是冬季气温低的大雾天气,已多次造成机破、临修,不仅影响机车运行的安全,而且影响牵引任务的完成。
主断路器作为电力机车的一个重要部件,直接担负着机车与接触网之间高压电的引入、退出及机车的保护等重要使命。
主断路器在电路中处于高压部分,且布置于车顶.一旦发生故障往往会引发较为严重的后果。
1 故障现象及原因分析
1.1灭弧室瓷瓶和非线性电阻瓷瓶炸损、炸裂
日前我段配备的SS4改进型机车装用TDZ1A一10/25型主断路器。
主断路器瓷瓶的烧损、炸裂是多发故障,故障的部位也较广,如灭弧瓷瓶、支持瓷瓶及非线性电阻瓷瓶等。
该故障发生的主要原因如下:
(1)瓷瓶外部清洁不良
主断路器通过受电弓与高压电网相接,而机车主变压器原边绕组一端接地.亦即主断路器带电部分与机车壳体间存在着25 kV的高压,若主断路器瓷瓶表面清洁不良,易引发瓷瓶表面对壳体放电、爬电闪络,从而烧损瓷瓶表面釉层,破坏瓷瓶的绝缘性能。
(2)压缩空气的干燥度、清洁度不高
主断路器的分断和灭弧主要是由压缩空气来完成的,在分断动作过程中,压瓣空气进入灭弧室,使动触头动作,动、静触头分离。
此时,压绾空气在触头喷口处形成一股高速气流,对动、静触头分离时的电弧进行强烈的气吹和冷却,迫使电弧在电流过零时熄灭,从而实现电路的可靠分断。
当空气过于潮湿时,在电弧的作用下,空气中的水分赦分解成氢、氧等气体,当氢氧气体浓度达到一定程度时,容易发生剧烈燃烧,造成灭弧瓷瓶的炸裂当空气不洁净时,动触头分断后,断口处的绝缘下降,造成电弧熄灭困难或产生重击穿,长时间燃弧会造成灭弧室内温度急剧升高.内部压力上升很快,造成灭弧瓷瓶炸裂。
潮湿和不洁的气体还会造成支持瓷瓶内壁绝缘强度降低,静触头根部在支持瓷瓶内沿壁面拉弧放电,造成支持瓷瓶炸裂。
(3)主断路器内部零件故障
因主断路器动作频繁、分断窖量大、内部结构较复杂,其内部零件故障等也会造成主断路器瓷瓶炸裂。
如动融头复原弹簧折断、卡滞、主阀漏风、动触头与袖触
头座分离等均会造成主断路器动、静触头接触不良、拉弧等,从而造成主断路器瓷瓶炸裂。
(4)非线性电阻瓷瓶炸裂
非线性电阻瓷瓶的炸裂与其通电时间长短和通电电流的大小密切相关。
非线性电阻瓷瓶爆炸,而灭弧室瓷瓶良好,其原因为动、静触头根本未闭合,动、静触头间隙大,未形成拉弧、放电。
机车进行牵引给流时,电流完全从非线性电阻流过,当大电流流过时,非线性电阻烧损,非线性电阻瓷瓶爆炸。
灭弧室瓷瓶爆炸,而非线性电阻瓷瓶良好,其原因为动、静触头闭合不到位引起接触电阻太大,当进行牵引给流时,动、静触头处产生强大的拉弧、放电,灭弧室内腔温度急剧升高,瓷瓶内腔与外部温差大,灭弧室瓷瓶爆炸。
下列情况易引发非线性电阻瓷瓶的炸裂:a.主断路器动、静触头闭合不到位。
该故障的具体原因主要有:动、静触头严重烧损,当烧损程度使动、静触头的接触线占周长小于80%或主触头接触面间的电阻大于200MΩ;灭弧室复原弹簧有朔性变形;动、静触头喷口内表面有金属颗粒飞溅;动触头行程不符合要求;动、静触头同轴度不符合要求,未对中,造成气流不均匀;灭弧室瓷瓶动触头侧法兰盘处断裂。
当机车进行牵引给流时,动、静触头产生拉弧、放电,灭弧室内腔温度升高,内外温差大,在瓷瓶相对脆弱的根部断裂。
b.空气管道中有异物,如潦皮、锈渣等进入灭弧室,垫在动、静触头之间,或者动、静触头因频繁撞击雨造成接触不良,这时接触电阻增大,非线性电阻长时间承受电压、通过电流,非常容易造成电阻片烧损,严重的甚至会导致非线性电阻瓷瓶炸裂。
c.因非线性电阻瓷瓶内部密封不良,电阻片吸潮,性能发生变化.在主断路器分闸动作时,流过较大电流,也会产生过多热量,导致瓷瓶炸裂。
这几种情况非线性电阻瓷瓶爆炸都与机车牵引给流有关,如果发现辅助电压低,不进行牵引给流非线性电阻瓷瓶是不会爆炸的。
正常情况下,辅助电压表显示的范围为310—460V,若运行中辅助电压偏低(一般在200V左右),则基本可以肯定主断瓷瓶有故障。
上述机车主断路器瓷瓶断(炸)损故障主要发生在寒冷天气(气温一般在一l5℃以下)、气压低、雾气大的天气。
(5)瓷瓶机械强度低
灭弧室瓷瓶受机械力作用时易于断损。
当主断路器动静触头开断时,储风缸压力为700~900 kPa的压缩空气进入灭弧室瓷瓶内腔,打开主断路器动、静触头,冲力为水平方向。
而动触头及金属器件质量大,且装于灭弧瓷瓶根部,瓷瓶受重力作用,动触头在灭弧室瓷瓶的压缩空气力(机械力)和动触头装置自身重力联合作用下开闭,极易造成断损。
如果是冬季,加上瓷瓶材料冷脆性,约有l/3的瓷瓶断损是在动触头根部,断损面似平面。
这说明瓷瓶在与动触头金属器件连接处应力集中。
1.2 主阀卡位
主阀(如下图)卡位就是主阀活塞卡在主阀阀体中某一位置,导致主断路器储风缸通过灭弧室直接与大气相通。
在实际运用中,主阀卡位故障率很高,而且有时必须更换整台主断路器,严重影响机车运用效率。
主阀卡位故障的原因大体分为:(1)主阀阀体和活塞材质热膨胀系数不同。
在机车电气设备工作发热时,车内温度高于大气温度,活塞膨胀量大,造成卡位。
(2)主阀阀体与活塞配合尺寸不尽合理,活塞的精度低,导致活塞卡在主阀体内。
图 2 主阀
1—主阀体;2—密封圈;3—衬套;4—阀门;5—弹簧;6—阀杆;7—活塞
1.3 起动阀故障
起动阀故障主要是阀杆弯曲变形。
分闸阀杆变形造成压缩空气无法进入主阀,使主阀进风阀口打开,储风缸的压缩空气不能进入灭弧室;合闸阀杆变形使压缩空气无法进入传动气缸,推动活塞动作完成合闸。
1.4 传动机构卡滞
传动机构卡滞主要指传动风缸内部活塞与铜套间滑动不灵活,活塞行程不到位,造成隔离开关无法闭合到位。
其原因主要有:
(1)传动风缸套筒与活塞杆的径向间隙小。
(2)滑动面油脂润滑不良。
2.针对机车乘务员的故障处理
综上所述,除瓷瓶内腔有水或非线性电阻片性能发生变化所引起的瓷瓶炸裂外,一般在瓷瓶炸裂前,辅助电压都会低于正常值,所以机车乘务员在升弓、合闸后必须观察辅助电压,防止主断路器瓷瓶炸裂故障的发生。
首先,要求机车乘务员合主断前,必须关断所有辅机,特别是劈相机,不允许
将劈相机打自起位,防止主断路器主触头闭合不到位,而直接起动劈相机,导致瓷瓶炸裂。
合“主断”后必须观察辅助电压,不要单纯依赖主台“主断”灯来判断,主台故障显示屏中“主断”灯受主断路器隔离开关辅助联锁控制,只要隔离开关闭合到位,主台“主断”灯便熄灭,但并不代表主断灭弧室主触头闭合到位,只有观察辅助电压才可判断。
合“主断”后,若辅助电压低,绝不允许合“劈相机”、进行牵引给流,应立即断电、降弓,然后断、合几次主断路器,再升弓、合闸。
同时仔细观察辅助电压表,若辅助电压上升速度正常,达到正常范围值而且表针稳定不抖动时,可以进行后续操作;若辅助电压上升速度缓慢,说明主断路器主触头闭合依旧不到位,不允许在辅助电压缓慢上升并达到正常值后,进行牵引给流,应确认“主断”在断开位后,切除该节车。
以上处理都是针对故障发生在操纵节的情况。
若发生机车合“主断”后,A,B节主台“主断”灯灭,非操纵节“零压”灯亮的故障时,首先应明确“零压”灯亮的几种原因:网压低;286KT本身整定值偏低;“主断”未闭合;“主断”主触头闭合不到位,造成辅助电压低。
其次,可按如下程序进行故障处理:
(1)观察网压(若网压低不可能一节车“零压”灯亮);
(2)观察主断是否闭合(通过主台故障显示屏即可判断主断隔离开关已处闭合状态);
(3)机车乘务员应立即去非操纵节观察辅助电压。
若辅助电压显示正常可以人为顶死286KT或将236QS打故障位维持运行;若辅助电压低,不允许人为顶死286KT或将236QS打故障位,必须按上述机车故障处理方法进行处理。
另外乘务员出勤后和退勤前应对机车进行全面的检查和保养。
(1)检查储风缸进气路分水滤汽器,并排放内部积水。
(2)对于车顶上各高压器件的损伤情况及紧固件的松动情况进行检查及清扫保洁。
(3)检查各瓷瓶及安装座是否有裂纹或松动现象,以便及时更换、修理,既使没有问题也要进行擦拭,保持瓷瓶及安装座的净洁和紧固。
(4)在机车运用中,规定每班必须对主断路器储风缸进行排水,并纳人出乘作业标准之中检修与保养
参考文献:
[1] 刘绍峻.高压电器.北京:中国铁道出版社,1984
[2] 陈开运.主断路器.北京:中国铁道出版社,1984
[3] 张有松,朱龙驹.韶山4型电力机车.北京:中国铁道出版社,1998。