循环流化床锅炉掺烧污泥燃料的试验研究
污泥与煤在循环流化床内混烧的试验研究的开题报告

污泥与煤在循环流化床内混烧的试验研究的开题报告一、研究背景与意义:煤是我国重要的能源资源,而污泥则是一种常见的固体废弃物。
由于污泥的长期堆放和处理方式的不当,不仅会占用大量土地资源,还会对环境造成严重污染,对周围居民的健康和生活质量产生不良影响。
加之各大城市污泥产生量的不断增加,如何有效地处理污泥成为了亟待解决的问题。
循环流化床燃烧技术是一种能够同时处理多种固体废弃物的高效、节能、环保的燃烧技术。
该技术可以在较低的燃烧温度下,将固体废弃物中的有机物质发生氧化反应,产生高温烟气和灰渣,使得固体废弃物得到有效处理。
同时该技术可以在既有的燃烧设备里加装而并不需要额外的空间,成为固体废弃物综合处理的重要手段。
近年来,混烧污泥与煤已成为了一种有效处理污泥的途径,不仅能够实现双方的协同利用,还可以提高燃烧的效率和降低能源消耗。
煤可以作为一种稳定的基准燃料,在循环流化床中起到调节燃烧参数和提高燃烧稳定性的作用;而污泥中的有机物质则可以通过混烧的方式得到有效处理,避免对环境造成污染。
因此,本文旨在研究污泥与煤在循环流化床内混烧的可行性与优化策略,以期为污泥的有效处理和燃烧技术的优化提供科学依据和实践经验。
二、研究内容与方法:本文将通过对污泥与煤在循环流化床内混烧过程中产生的热力学、动力学、气体动力学和化学反应等方面的分析,探究的混烧过程中的物质转化过程、热效率、NOx、SOx等污染物的排放情况,并对混烧过程中的关键参数进行优化控制。
具体研究方法如下:1.分析污泥与煤燃烧特性:通过对污泥和煤的基本性质和燃烧特性进行分析,探究其燃烧过程中与循环流化床有关的关键参数。
2.构建循环流化床混烧试验装置:设计和制造数控加工中心切割设备和比例阀、液压气动驱动阀门,构建一个能够模拟循环流化床内混烧过程的试验装置。
3.进行混烧试验:在试验装置中,通过调节进风流量、过剩空气系数、燃料配比等参数,对污泥与煤进行混烧试验,并对试验数据进行实时监测和分析。
电厂循环流化床锅炉工业固废掺烧综合利用研究

电厂循环流化床锅炉工业固废掺烧综合利用研究桑慧萍(山西省运城市生态环境局垣曲分局,山西 运城 043700)摘要:以山西省某电厂300MW循环流化床锅炉型锅炉为对象,进行循环流化床锅炉协同处置纺织边角料工业固废的掺烧综合利用研究,并对掺烧综合利用时对输煤系统、燃烧工况、灰渣、飞灰及烟气成分的影响进行分析阐述。
通过实验分析,验证了在循环流化床锅炉中掺烧工业固废的安全性和可行性,指出其对锅炉运行参数的影响微乎其微,且不会对锅炉的正常运行造成不利影响。
掺烧经济性分析表明,该掺烧综合利用每年可节约3.6万tce,为电厂创造5000万元的节煤收益;同时,掺烧还能有效降低SO2和NOx的排放,为电厂循环流化床锅炉利用工业固废提供新视角和技术支持,对促进节能减排和提升社会环境效益具有重要意义。
关键词:一般工业固废;掺烧;锅炉燃烧引言随着工业化进程的加速,一般工业固废的产生量日益增加,其处理与处置成为了环境保护和资源再利用中的一个重要议题。
特别是在能源需求持续增长的背景下,如何高效、环保地利用一般工业固废,最大限度地发挥其能源价值,是当前面临的一个紧迫问题[1]。
循环流化床锅炉以其高效的燃烧效率、良好的环境表现,成为了工业固废能源化利用的理想选择。
本研究以电厂循环流化床锅炉为对象,探讨将纺织边角料等工业固废作为辅助燃料进行掺烧的技术可行性、经济效益和环境效益,同时通过在电厂锅炉中进行掺烧实验,评估掺烧工业固废对锅炉运行安全、燃烧效率及环境排放的影响,从而为工业固废的资源化利用和电厂的环境友好运营提供科学依据和技术支持。
1工程概况1.1 电厂循环流化床锅炉情况循环流化床锅炉是目前公认的工业化程度最高的洁净煤燃烧锅炉,它采用流态烧然强化燃烧和脱硫等非均相反应过程,解决了热学、力学、材料学等基础问题和膨胀、磨损、超温等工程问题,成为难燃固体燃料能源利用的先进技术。
随着环境保护意识的增加,通过现有循环流化床锅炉协同处置具有一定热值的工业废物,对传统的燃煤型电厂产生了挑战[2]。
浅析循环流化床锅炉煤泥掺烧

浅析循环流化床锅炉煤泥掺烧摘要:近年来,循环流化床锅炉新投入的机组不断增多,从最小的30MW,到四川白马的600MW循环流化床示范电站,皆在适应当前的国家政策方针,在节能减排的优惠政策下,煤泥等一系列劣质煤的掺烧,给循环流化床电厂带来乐诸多红利。
为探讨循环流化床锅炉的煤泥掺烧,保障锅炉安全稳定运行,特做本次研讨,从煤泥的组成、掺烧方法等进行了阐述。
关键词:煤泥;循环流化床;给料机;掺烧;降低0引言煤泥是可以利用的低热值燃料,可以直接成浆或干燥后加以利用,按照用途主要分为直接燃烧发电,配制煤,水煤浆,井蒸汽干燥法的工艺流程是下充填、做建筑掺合料、制造化工产品、颗粒活性炭等。
1煤泥特性煤泥是煤炭洗选过程中的主要副产品。
在煤炭利用前净化技术中,洗选是主要内容。
选煤可以减少原煤中所含的矸石、硫分等杂质,并按不同煤种、灰分、热值和粒度分成若干成品煤等级以满足不同用户的需要,提高煤炭利用效率。
同时由于煤泥在煤矿洗煤厂是作为废弃物,因此煤泥中的杂物较多,包括石块,金属件,生活废弃物等。
选煤厂排出煤泥主要特点是:①粒度细。
微粒含量多,微粒约占煤泥总质量的70%以上;②含水量高。
经压滤机脱水的煤泥含水一般仍在20%~30%;③灰分含量高,发热量较低。
低灰煤泥灰分为20%~30%,热值为12~20MJ/kg;④黏性较大。
煤泥中一般含有较多的黏土类矿物,加之水分含量较高,粒度组成细,普遍黏性较大。
由于这些特性,导致了煤泥的堆放、贮存和运输都比较困难。
尤其在堆存时,其形态极不稳定,遇水即流失,风干即飞扬。
2工程概况某公司总装机容量为2×145MW循环流化床机组,锅炉采用东方锅炉厂生产的DG480/13.73-Ⅱ2型超高压、单汽包自然循环、一次中间再热、高温汽冷式分离器、平衡通风、前墙给煤、紧身封闭布置循环流化床锅炉。
本项目建设一套可供两台机组互相切换的煤泥掺烧系统,布置位置:本期煤泥泵房及煤泥棚位置在某公司储煤场#3皮带西侧,煤水沉淀池旁的空地。
300MW循环流化床锅炉掺烧煤泥试验研究

oft e fuedu t aon t h n r a eofc lsi mo h l c ; l g wih t e i c e s oa lme a untgo n n o t ur a e, hec r on c t n i g i t hef n c t a b on e t i t o sa c m e r a e h n bo t m l g be o s g e t r, owe e he c r n c t nti l s e n’ bv o l ha ge; v rt a bo on e n fy a h do s to i usy c n whe n
Ab ta t Ta ig 3 0 MW sr c : kn 0 CFB b i ri ab i n u nPo rP a ta h b e to t d t ei fu ol n Hu ie h a we ln st eo j c fsu y,h l- e Li n
si y t m o l d c n s sg fc nty f s e ha ha ft e c ls s e , h e d n deofl w lme s s e t oa ha gei i niia l a t rt n t to h oa y t m t e f e i g mo o
燃 的现 象 ; 随着入 炉煤 泥量 的增加 , 渣含碳 量 增大 , 底 而飞灰 含碳 量 的 变化 并 不 明显 ; 床
温控 制在 8 0o 8 C以上 时 , 渣含碳 量会 明显 降低 ; 泥投 入后 会 导 致排 烟 温 度升 高, 底 煤 锅
炉效 率下 降 。
[ 关 键
煤 床 底 飞 排 锅 词 ] 循 环 流 化 床 ; 泥 ; 温 ; 渣 含 碳 量 ; 灰 含 碳 量 ; 烟 温 度 ; 炉 效 率
循环流化床锅炉煤泥掺烧试验研究与影响因素分析

循环流化床锅炉煤泥掺烧试验研究与影响因素分析黄中,江建忠,徐正泉,曹林涛,孙献斌,肖平,马丽锦中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司,北京100098国家能源煤炭清洁低碳发电技术研发(实验)中心,北京,100098Research on large proportion coal slimeco-combustion and factors analysis of CFB boiler HUANG Zhong,JIANG Jianzhong,XU Zhengquan,CAO Lintao,SUNXianbin,XIAO Ping,MA LijinHuaneng Clean Energy Research Institute,Beijing 100098,ChinaNational Energy R&D Center of Coal Clean and Low-Carbon Power Generation,Beijing100098,ChinaABSTRACT: In this paper analyzed large proportion coal slime co-combustion tests result of one 135MW grade CFB boiler. Different coal slime feeding position and scale operational characteristics of the boiler has been studied. According to the results presented CFB boiler key technical of large proportion coal slime co-combustion. CFB boiler co-combustion large proportion coal slime test the effective use of low calorific value fuel, saving coal, protect the environment. This study conclusions of the study made for the future coal-fired CFB boiler co-combustion large proportion coal slime accumulated experience.KEY WORD: CFB Boiler;coal slime;large proportion;co-combustion;test摘要:本文针对某135MW等级循环流化床锅炉开展了大比例掺烧煤泥试验,研究了不同煤泥给料位置和掺烧比例对锅炉运行特性的影响,提出了循环流化床锅炉大比例掺烧煤泥的关键技术指标。
生物质和污泥在循环流化床锅炉内燃烧及富氧气化机理试验研究

生物质和污泥在循环流化床锅炉内燃烧及富氧气化机理试验研究2、立项申请书由项目的主承担者填写,经项目主承担者工作单位审查同意后,一般项目一式三份、重点项目一式七份并附申报软盘一张报送重庆市科委。
3、填写申请书前,请先查阅《重庆市自然科学基金计划项目管理办法》及有关规定,其中重点项目应围绕当年“项目指南”内容撰写。
4、立项申请书所列内容都要据实填写,表达应明确、完整、严谨、扼要(外文名词要同时用中文表达)。
5、项目组主要成员本人应在申请书上亲自签名以示同意合作。
6、立项申请书一律要求用A4纸张打印,否则不予受理。
7、所有申报材料恕不退还,请注意留底。
重点研究:燃料混合比、含水率对气体排放以及燃烧效率的影响;添加石灰石对气体污染物排放的影响以及富氧条件对气化过程和产物的影响。
预期成果形式或达到的目标(限100字)国内核心期刊发表论文1~2篇,国际学术会议或国际学术期刊发表论文1篇;全面系统地掌握燃料混合比、含水率、石灰石的添加比例、过量空气系数等关键参数对污泥与秸秆(或废弃木材)在循环流化床内燃烧过程中的气体污染物排放、燃烧效率的影响特性,掌握富氧条件对气化过程和产物的影响机理,为进一步的研究和工业应用打下基础。
注:此简表的选择项均为单选项。
学科代码及名称按国家标准(可在市科委网站上查询)至少填至二级学科。
2、一般项目不得提取管理费。
四、申请书正文(一)立项依据与研究内容1.项目的立题依据:城市污泥指城市工业污水和生活污水处理厂在水处理过程中产生的泥浆状废弃物,不仅含水量高,易腐烂,有强烈臭味,并且含有大量病原菌、寄生虫卵以及铬、汞等重金属和多氯联苯、二恶英等难以降解的有毒有害以及致癌物。
如果未经处理随意排放,经过雨水的侵蚀和渗漏作用,极易对地下水、土壤等造成二次污染,直接危害人类的身体健康[1]。
随着经济的快速发展和人口的不断增长,污泥的产生量不断增加。
以我国为例,2003年工业污水和城市生活污水的排放量分别为212.4某108吨和247.6某108吨,在污水净化处理过程中,将产生约占污水总处理量0.3%~5%(含水率以97%计)的污泥。
循环流化床锅炉生物质掺烧试验研究

循环流化床锅炉生物质掺烧试验研究发布时间:2021-05-26T09:26:18.213Z 来源:《新型城镇化》2021年4期作者:曹海涛[导读] 并评估了燃煤电厂开展生物质掺烧对锅炉效率和环保影响。
方正县辰能生物质发电有限公司黑龙江哈尔滨 150800摘要:针对某电厂 50MW 循环流化床锅炉生物质掺烧开展了现场试验研究 , 研究了生物质掺烧质量分数对锅炉效率及 NOx、SO2 和粉尘排放质量浓度的影响规律。
结果表明 : 机组负荷为 60MW 时 , 掺烧质量分数为 0%、15%、30%、45% 的工况下 , 锅炉效率分别为79.27%、77.43%、81.49%、84.02%; 机组负荷为 50MW 时, 掺烧质量分数为 0%、15%、30%、45% 的工况下, 锅炉效率分别为 79.80%、81.59%、82.82%、84.33%。
掺烧生物质后, 可以有效减少NOx 的生成量和脱硫剂的使用量, 并且粉尘排放也能达到环保要求。
关键词:循环流化床锅炉;生物质掺烧;锅炉效率笔者针对某电厂 50MW 循环流化床锅炉生物质掺烧开展了现场试验研究 , 主要研究了不同生物质掺烧质量分数对锅炉效率及 NOx、SO2 和粉尘排放量的影响规律 , 并评估了燃煤电厂开展生物质掺烧对锅炉效率和环保影响。
1锅炉设备某电厂该电厂生物质燃料来源主要有 :(1) 农作剩余物 , 如稻杆、谷壳、花生梗、花生壳、烟梗、桑梗、玉米、甘蔗渣、药渣 ;(2) 林业剩余物, 如竹片、竹糠、树头尾( 柴火 )、树枝、树皮、木糠、杂灌 ;(3) 城市剩余物 , 如建筑模板、家具料、城市绿化料。
生物质燃料成分分析见表 2( 试样化验指标 ), 表 2 中平均值为质量加权平均值。
表 1 生物质燃料成分分析生物质燃料在入炉前必须破碎 , 破碎后要求颗粒直径≤ 10mm。
水分含量必须满足锅炉燃烧要求 , 以使锅炉高效运行。
该锅炉按设计燃料水分含量进行设计和校核 , 如果生物质燃料的水分含量等参数偏离设计数据, 则锅炉的性能将受影响, 锅炉效率会降低。
小型循环流化床锅炉配煤掺烧实践方案研究

小型循环流化床锅炉配煤掺烧实践方案研究摘要:近年来,随着煤炭价格不断走高,煤电企业经营压力不断上升,国内企业纷纷开展配煤掺烧、降本增效工作。
同时,配煤掺烧不当,会产生限负荷、锅炉灭火、严重结焦、环保不达标等问题,本文深入研究了江苏大唐国际如皋热电有限责任公司配煤掺烧相关实践方案,得出小型循环流化床锅炉配煤掺烧可行性和经济性分析结论,对同类型机组开展配煤掺烧工作,具有一定借鉴意义。
关键词:小型;循环流化床锅炉;配煤掺烧1.引言目前,煤炭价格一直居高不下,大大增加了发电企业的发电成本。
为解决发电成本高的问题,提高发电企业经济效益,配煤掺烧技术成为火电厂普遍采用的重要手段。
配煤掺烧是一项复杂的技术手段,不同的掺配煤种和掺配比例直接影响混煤的燃烧特性,从而影响机组的安全性和经济性。
1.研究意义近年来,随着国家经济的飞速发展,电力发展日新月异,用煤需求不断增加。
随着煤炭日渐走俏,煤炭价格不断上扬,使火电企业燃料成本日渐走高,燃煤成本占火电企业成本70%左右,企业经营成本不断攀升。
因此,对火电企业来讲,降低燃煤成本成为企业保证盈利能力的重要举措。
市场上,不同的煤种价格有很大差别,一些劣质煤价格低廉,和其他主烧煤种掺配混合后能够大幅度降低燃料成本,并且有些劣质煤含硫分、灰分比较低,掺烧后在节能减排上能够获得环保效益。
因此,企业迫切需要开展配煤掺烧,降低企业成本并符合国家节能减排的政策要求。
发电厂锅炉型号众多,特性各异,对电厂来说,如果配煤种类或比例不合适,可能产生灭火、严重结焦、环保超标等问题,给火电厂机组安全性和经济性带来重大威胁。
因此是否开展配煤掺烧和掺烧的方案需要因厂而异。
江苏大唐国际如皋热电有限责任公司锅炉是75t/h的小型循环流化床锅炉,具有机组规模小、掺配设备单一、设备改造难度大、锅炉蓄热能力差、掺烧对锅炉燃烧影响大的特点,但合理掺烧可以有效降低燃料成本,提高公司的盈利能力,同时如皋公司地处环保排放要求较高的长三角地区,配煤掺烧必须满足环保的前提,又对配煤掺烧提出了更高的要求。
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循环流化床锅炉掺烧污泥燃料的试验研究文章编号:1004-8774(2019)0l-0011-03DOI : 10.16558/ki.issnl004-8774.2019.01.002循环流化床锅炉掺烧污泥燃料的试验研究杨春,曹玉华,王海中(无锡友联热电股份有限公司,江苏无锡214112)摘要:利用电厂现有的循环流化床锅炉,将污泥与燃煤按一定比例混合使用,试验研究此工艺技术的可行性,分析掺烧污泥燃料后对锅炉燃烧工况、热工性能、经济运 行及烟气治理等方面的影响,以此实现污泥的无害化、减量化以及资源化处理。
关键词:循环流化床锅炉;生物燃料;试验;研究中图分类号:TK16文献标识码:A第一作者:杨春(1963-),男,大学本科,工程师,研究方向:热能动力。
Experimental Study on Co-combustion of Sludge and Coal on Circulating Fluidized Bed BoilerYANG Chun ,CAO Yuhua,WANG Haizhong(Wuxi Youlian Thermal Power Co., Ltd., Wuxi 214112, Jiangsu ,China)Abstract : The experimental study of the sludge and coal mixed fuel combustion was carried out on a circulating fluid ized bed( CFB ) boiler , and the influence of sludge fuel on the combustion characteristics , thermal characteristics , economyand emission characteristics of the boiler was analyzed. The result showed that , CFB combustion technology can realize the harmlessness , quantitative reduction and resource utilization of sludge.Key words : circulating fluidized bed boiler ; sludge ; experimental ; study0 前言伴随社会经济的发展,城市雨污分流覆盖面不 断加大,市政污泥如何处理已经成为环境保护的关键瓶颈。
污泥是污水处理的副产物,是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体,通常含有大量的有毒、有害物质,必须 得到妥善处理。
为此,友联热电利用无锡华光锅炉研发的循环流化床干化焚烧一体化技术,进行了锅炉性能测试及污染物排放测试,并对焚烧产生的灰 渣重金属含量进行了测试分析。
1循环流化床干化焚烧一体化工艺路线无锡新城水处理厂和梅村水处理厂产生的污泥先通过板框压滤进行深度脱水,得到含水率约60% 的固体泥饼,然后在干化车间进行蒸汽干化,得到含 水率约38%的污泥生物质固体燃料,采用带密封盖 的自卸车将污泥固体生物质燃料运输并卸载到友联 热电干煤棚加煤口处。
在干煤棚按照试验比例混配后,进入滚筒筛、碎煤机破碎至8 mm 粒径以下,再利用输煤皮带送入炉前给煤机进入炉膛焚烧,工艺 路线如图l o图1循环流化床干化焚烧一体化工艺路线干煤棚混配•煤输煤皮带炉前给煤机1吟CFB 锅炉焚烧■■■■机除尘、脱 硫装置收稿日期:2018-10-09GONGYEGUOLC循环流化床锅炉掺烧污泥燃料的试验研究2测试内容及方法按照循环流化床锅炉性能试验规程,进行了污 泥燃料指标、掺烧量、燃料煤分析指标、锅炉热工性能等测试和化验,按照生活垃圾焚烧处理标准,进行了烟气排放指标、灰渣重金属指标的试验分析。
(1)污泥燃料的检测结果对深度脱水后的污泥燃料进行了取样分析,燃 料特性如表1,含水率为59.1%,重金属含量较低, 含少量As,Ba 等,符合GB 24188—2009(城镇污水 处理厂污泥泥质》标准限值。
表1污泥燃料检测报告检测项目结果单位样品状态黑、湿、刺鼻气味—PH9.26无量纲含水率59.1%—氟化物27.4mg/L 氤化物ND mg/L 六价铭ND mg/L 镉ND mg/L 铅ND mg/L 总铅ND mg/L 铜ND mg/L 锌ND mg/L 0.15mg/L 0.030mg/L 披ND mg/L 神5.4xl0-3mg/L 甲基汞ND mg/L 乙基汞NDmg/L(2)燃煤的选取与采样分析考虑污泥燃料水分高、发热量低的特点,为达到 CFB 锅炉入炉热值,满足稳定燃烧和负荷要求,采用低灰高热值的蒙煤按比例掺烧。
表2蒙煤、污泥燃料工业分析指标化验报告蒙煤污泥燃料全水分/%14.7936.36固水/% 3.50.55干基可燃物/%90.841.25干基灰分/%9.258.75干基挥发分/%31.4243.65固定碳/%59.5—低位热值/(kJ •kg^)100 7846 280含硫/%0.4—表3蒙煤和污泥燃料混配比例表燃料指标混合比例26%30%34%40%干基灰分22.08%24.44%26.05%29.52%低位热值/(kJkg-')19 44818 73618 02416 065(3)CFB 锅炉运行曲线图2给出了在表3中不同的污泥燃料掺烧比例 下,CFB 锅炉床温和负荷的曲线,可见,随着污泥掺 烧比例的增加,同样锅炉负荷下,床温下降。
由于床温低于850七时,将影响SNCR 的脱硝效率,同时兼顾SO?的排放浓度,入炉热值不易偏离设计值,所以掺烧比例不宜高于35%。
床温/C 940930920910900890880870860850840 9305055 60 65 70 75 8085负荷/(卜屮)・26%・34%・30%…•…线性(26%》••…线性(34%)•……线性(30%)图2循环流化床锅炉不同掺烧比例下负荷、温度曲线GONGYEGUOLU循环流化床锅炉掺烧污泥燃料的试验研究(4)CFB 锅炉热工性能测试结果荷(100 t/h)的80%以上,锅炉燃烧工况稳定,飞灰、表4给出了 3种不同掺烧比例工况下的热工性 渣含碳量较低,测试热效率为89.91%、89.93%、89.能测试结果。
3种工况下热负荷均达到额定设计负89%。
表4热工性能测试结果项目混合比例26%混合比例30%混合比例34%干化污泥量/(t • d-1)78.885.29106飞灰可燃物/% 6.59 6.63 6.82炉渣可燃物/% 1.922.032.01炉膛出口烟气温度/ °C935922910排烟温度/七(除尘器前)135134131锅炉热效率/%89.9189.9389.89(5)CFB 锅炉运行经济性能结果图3反映了在3种不同污泥燃料掺烧比例下的 运行经济性能,包括产汽率、主蒸汽成本、脱硝、脱硫 氨水、石灰石使用量等,测试结果表明随着掺烧比例增加,主蒸汽成本最大下降2.34元/t,综合考虑认为控制污泥燃料掺烧比例在35%范围内,将有助于 提高锅炉运行的经济性能。
如进一步提高掺烧比例,需要综合考虑传热效率降低对锅炉整体热效率 的影响以及高浓度灰分对受热面磨损等不利因素。
图3运行经济性能测试结果(6)CEB 锅炉烟气排放测试结果表5给出了 3种工况下的烟气排放测试结果,SO ’NO*脱硫塔出口排放浓度远低于GB 13223—2011《火电厂大气污染物排放标准》的限值,并达到江苏省超低排放特别限值要求,烟气中的铅,碑、常、 镉、汞浓度远低于GB 18485—2014(生活垃圾焚烧 污染控制标准》的限值。
3个工况下炉内焚烧温度 均大于850 r ,产生的二恶英排放浓度远低于限值。
表5烟气排放测试结果项目26%工况130%工况134%工况1国标数值S02/( mg • m~3)(标态)8.2 5.210.550N0x /( mg • m -3)(标态)17.510.218.3100铅/( mg • m~3)3.7x10-34.4xl0-3 4.1X10-3 1.0召申/ ( mg • n<3 )3.6x10) 2.0x10-33.7x10-31.0锯/( mg • in -3 )7.1X10-31.8xlO -3 4.6x10■- 1.0镉/( mg • m -3 )3.4x10-5 5.0x10 s5.4xl0~50.1^/( mg • m~3)ND ND ND 0.05二恶英类/(ng TEQ • m'3)0.0140.0130.0240.13结论 负荷以上、连续平稳运行的工况下,对无锡友联热电依据国家相关的技术标准和方法,在80%额定t/hCFB 锅炉进行J 蒙煤掺烧十化/泥燃料的(下转第17页)CEB GONGYEGUOLL23t/h燃煤油田注汽锅炉的开发与应用I—前拱管2—链条炉排3—后拱管4—方盘管和顶棚管5—螺旋翅片对流管I6—螺纹翅片对流管II7—螺旋翅片钢管省煤器图3燃煤油田注汽锅炉总体结构由于锅炉为组装式结构,所以锅炉的移装和普通组装式燃煤工业锅炉一样方便。
一旦锅炉运行的效费比低到一定程度,就可以考虑移装到效费比高的地方。
由于组装式锅炉的模块化特性,只要仔细合理做好拆和移的工作,到移装目的地后安装的速度可以很快。
4锅炉应用情况该锅炉年运行7200小时以上。
按2.5t燃料煤可替代1t燃料原油计算,每台锅炉每年节约原油9000t左右。
按石油价每吨3000元及煤价500元计算,考虑到燃煤锅炉需增加人工费用、用电费用、设备检修费用,每台锅炉每年可节约运行费用约1600万元左右,经济效益十分可观。
5结语该锅炉设计研发过程中借鉴了相关类似产品成熟的结构和技术经验,达到了风险小见效快的预期。
通过现场多年的运行表明,该型锅炉设计合理、运行安全、系统可靠,极大地增强了用户的稠油开采能力,经济效益明显,有一定的应用推广价值。
S!参考文献[1]武占.油田注汽锅炉[M].上海:上海交通大学出版社,200&[2]冯俊凯,沈幼庭.锅炉原理及计算[M].第二版.北京:科学出版社,1992.(上接第13页)研究测试。
测试结果表明,在CFB锅炉上掺烧适当比例的干化污泥是经济可行的,烟气污染物的排放符合国家排放标准。
该研究试验为CFB锅炉掺烧污泥发电及解决日益增加的污泥处理量,探索了一种新的工艺和途径,有良好的社会经济和环境效益。
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