涟钢与江苏几家钢厂高炉操作的对比

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涟钢大高炉炼铁生产技术进步

涟钢大高炉炼铁生产技术进步
采取 在成 品烧结 矿 表 面 喷洒 氯 化 钙溶 液 的 方 法 , 结 矿 的低 温 还 原 粉 化 率 大 幅 改 善 。R I 烧 D + 31 . 5提 高到 6 % 以上 。 5
况, 往往 等 炉 况 出 现 波 动 后 才 去 查 原 燃 料 情 况 。 大 高炉 投产 后 , 们增 加 了先 进 的检化 验 设 备 , 我 对
第 3 1卷
第 3 期
黑 龙 江 冶 金
Vo . 1 13
No 3 .
20 11 9月 年
H i n j n Mea ug el gi g o a tl ry l
S pe e 2 1 e tmb r 0 1
涟 钢 大 高炉 炼 铁 生产 技术 进 步
涂春 林
大。为了改善烧结矿质量满 足大 高炉冶 炼需求 ,
主要 进行 的技 术 改进是 :
收稿 日期 :00—1 —1 21 1 2 作者简 介 : 涂春林 , 毕业于武汉科大学 , 钢铁 冶金专 业 , 工程 师。
2 4
第 3期
涂春林 : 涟钢大高炉炼铁生产技术进步
() 1 匹配 大烧结 机
h me o .Th n tra e e ,BF p r t n,e e g a i g,e c e f e mae i ll v l i o eai o n ry s v n t .,h v e n i r v d v r c a e b e mp o e ey mu h. Ke W or y ds: re sz d b a tf r a e;Te hn La g ie l s u n c c o—e o o c ide c n mi n x; F n tra ,e e g a i i e ma e il n ry s vng;BF o e a in, Te h o o y p o r s p rt o ; c n lg r g e s

涟钢高炉生产实践

涟钢高炉生产实践
表2 。
障 。烧 结矿 主要 技术 质量 指 标 如表 4 。 由表 4可 知, 烧结矿 转鼓 强 度大 于 7 6 %是 高 炉 生产 稳顺 的 必 要条 件 。烧 结 矿低 温还 原粉化 率对 高炉 的生产 有极 其 重要 的作 用 , 目前 涟 钢 三 座高 炉 均 采 用 了
表2 2 0 1 4年 l ~ 7月涟钢高炉 主要技术经济指 标
能, 提高高炉熟料比, 对高炉生产至关重要 。烧结 矿 转鼓 强度 及 品位等 指标 与 高炉 的顺 行度 有较 强 的相关 性, 2 0 1 4年一季度 , 烧结矿转鼓强度有所 下降 , 对 高炉 生产 产 生 了一定 的影响 , 2 0 1 4年 4 、 5
月 通过 提高烧 结 矿 转 鼓 强 度攻 关 , 烧 结 矿 转 鼓 强
炉 采取 槽下 分级人 炉 ; 3 2 0 0 r n 高炉 采取 烧 结 车 间 分 级入 炉 。烧结矿 筛 面情况 如表 5 。
表3 2 0 1 4年 1~ 7月涟钢 高炉炉 料结 构
2  ̄1 1 1 3 高 炉 2 8 0 0 m 3 高 炉 3 2 0 o m 3 高 炉 烧 结 矿 配球 团 矿 配块 矿 配 比烧 结 矿 配球 团 矿 配块 矿 配 比烧 结 矿 配球 团 矿 配块 矿 配
涟钢 2 2 0 0 m 高 炉 槽 下 烧 结 矿 未 分 级 , 烧 结

2 原燃料 管理
高 炉原 燃 料管 理 是 高 炉 生 产 的基 础 , 是 高 炉
1 7・
2 0 1 4年 第 5期
涟 钢 科 技 与 管理
矿筛面采取梳齿筛 , 筛分效果不理想 ; 2 8 0 0 m 高
表 l 涟钢高炉设计情况
涟 钢 三座 高炉 投 产 后 , 烧 结 矿产 能成 了生 产

涟钢高炉实习报告

涟钢高炉实习报告

一、实习背景涟源钢铁集团(以下简称“涟钢”)是中国重要的钢铁生产企业之一,具有悠久的历史和丰富的生产经验。

为进一步提升我的专业技能和实际操作能力,我于2023年暑期在涟钢炼铁厂进行了为期一个月的高炉实习。

通过这次实习,我对高炉炼铁工艺有了更加深入的了解,也对钢铁行业有了更全面的认知。

二、实习内容1. 高炉基础知识在实习初期,我首先了解了高炉的基本结构、工作原理和操作流程。

高炉是炼铁的主要设备,其核心作用是将铁矿石还原成铁水。

高炉主要由炉缸、炉身、炉喉和炉顶组成。

在高炉操作过程中,需要控制好温度、压力、炉况等参数,以确保炼铁质量。

2. 高炉操作技能在高炉操作方面,我学习了以下技能:(1)炉前操作:包括炉前设备的使用、炉料加料、炉前设备维护等。

(2)炉顶操作:包括炉顶设备的使用、炉顶压力控制、炉顶设备维护等。

(3)炉身操作:包括炉身设备的使用、炉身温度控制、炉身设备维护等。

(4)炉缸操作:包括炉缸设备的使用、炉缸压力控制、炉缸设备维护等。

3. 高炉工艺参数调整在实习过程中,我了解了高炉工艺参数对炼铁质量的影响,并学习了如何调整这些参数。

例如,通过调整风量、风温、炉顶压力等参数,可以控制高炉的还原气氛,从而影响铁水质量。

4. 高炉设备维护与检修我学习了高炉设备的基本构造、工作原理和维护方法。

在实习期间,我参与了高炉设备的日常巡检、检修和更换工作,掌握了设备维护的基本技能。

三、实习收获1. 理论与实践相结合通过这次实习,我将所学的高炉理论知识与实际操作相结合,加深了对高炉炼铁工艺的理解。

在实习过程中,我不仅学会了如何操作高炉设备,还了解了高炉工艺参数调整的重要性。

2. 提升了专业技能实习期间,我在高炉操作、设备维护等方面得到了实际锻炼,提升了我的专业技能。

这些技能将对我今后的工作产生积极影响。

3. 拓宽了视野在实习过程中,我了解了涟钢炼铁厂的生产规模、设备水平和技术实力。

这使我认识到我国钢铁行业的快速发展,同时也让我对钢铁行业的发展前景充满信心。

涟钢6号高炉优化操作制度生产实践

涟钢6号高炉优化操作制度生产实践

年的生产实践中 , 通过严格操作管理 、 合理调
整操作参数、 结合本高炉炉料结构 与炉料 筛
分组成变化 , 学习其他大型高炉先进经验 , 不 断摸索与优化操作制度 , 己取得初步的成果 。 现将 20 0 4年 1 月至 l 月有关经济技术指标 2 的变化列于表 1 。
表 1 经济技术指标
刺用系 焦比 蝶比 焦丁比 燃料比 风温 C 2 数 0 S 体风率 i
高炉与转炉 协 调 配合 , 每罐 放铁 水 9 5 吨, 大高炉 铁水直 接人 转炉 , 不必再 进混铁
炉, 优先倒铁水 , 缩短 了周转时 间, 使配罐更
及时。 2 2 改善炉 料 结构 .
目前 6 高炉的炉料结构 中, 自产高碱 } } 以
a 规定炉温低 限 [ i 《03 %和 目标 . S] .5
的原燃料情况和冶炼条件 , 采用不 同的布料
矩阵, 合理控制煤气流 的分布。从而形成合
[i范 围(. % 一 . %) S] O4 O5 。
b 转变对炉温的理解 , . 从注重铁水化学

2 ・ 7
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2 3 降低慢 风 、 . 休风 率
a 加强设备的维护和管理 , . 提高设备作 业率。平时对设备的检查 、 维护做到认真 、 仔
细, 实现三级点检到位 , 设备定人管理。对一 些设备进行改造以满足工艺要求。规范设备
定修 。
的原燃料布料矩阵作相应 的调整。
表 2 炉料结构变化
b 规范操作 , . 减少事故。 c 减少喷煤磨损风 口情况 , . 调节好 喷枪 角度 , 减少喷煤输送 固气 比。 d 加强风 口、 . 风管更换管理 , 提高风 口、 风管更换质量, 缩短风 口、 风管更换时间。

涟钢与江苏几家钢厂高炉操作的对比

涟钢与江苏几家钢厂高炉操作的对比

涟钢与江苏几家钢厂高炉操作的对比引言高炉作为钢铁生产过程中最主要的设备之一,对于钢厂来说具有举足轻重的地位。

高炉的操作水平直接关系到钢厂的生产效率以及产品质量,因此各个钢厂在高炉操作方面都有其独特的经验和技巧。

本文旨在通过对比分析涟钢和江苏几家钢厂高炉的操作技术和工作流程,探究这些钢厂在高炉操作上的共同点和差异点。

涟钢高炉操作简介涟钢是江苏省内比较有名的钢铁企业之一,其高炉操作一直被业内人士所关注。

据了解,涟钢高炉操作特点主要集中在以下几个方面:精细控制操作涟钢高炉操作注重细节和精细控制,对高炉各个环节都有着十分严格的控制要求。

涟钢高炉操作人员常常会通过调整风口温度和风量、控制进风时间、减少灰渣量等手段,达到高炉燃烧状态的最佳平衡点,从而获得更高的生产效率和更好的产品质量。

成熟的智能化管理系统涟钢高炉操作采用了先进的智能化管理系统,通过对高炉运行过程中的关键指标进行实时监测和数据分析,实现对高炉操作的全面控制和管理。

涟钢高炉操作人员通过上下联动,共同把控高炉的运行状态和燃烧效率,确保高炉的正常稳定运行。

优秀的操作人员涟钢高炉操作人员经过长期的高炉操作和管理经验积累,具备了优秀的技术和操作能力。

涟钢高炉操作团队注重队员之间的协作和沟通,共同探讨高炉操作中的问题,并及时调整操作流程和方案,以保证高炉的安全稳定运行。

江苏几家钢厂高炉操作对比除了涟钢之外,江苏省内还有多家钢厂在高炉操作方面也取得了不错的成绩。

下面就来对比分析一下几家钢厂的高炉操作情况。

钢厂A钢厂A的高炉操作相对较为粗放,注重操作灵活性和简便性。

在高炉操作上,钢厂A更加注重人性化管理和操作,鼓励操作人员在操作中体验和感受,发挥自己的操作感觉。

钢厂B钢厂B的高炉操作相对较为严谨,注重操作规范性和科学性。

在高炉操作上,钢厂B更加注重系统化管理和操作,强调流程化和标准化操作,避免操作过程中的失误。

钢厂C钢厂C的高炉操作注重操作人员间的协作和沟通,通过团队共同商讨和研究高炉操作问题,找出最适合钢厂的操作方案和流程。

涟钢七号高炉稳顺炉况生产实践

涟钢七号高炉稳顺炉况生产实践

图 2 2014 年以来烧结矿 SiO2 含量、转鼓强度 c. 为减少有害元素和粉料入炉,公司严格控
制七号高炉原料中锌负荷在 0.3 kg/t 铁以内,碱 负荷控制在 3.0 kg/t 铁以内。为减少原燃料在高 料仓的再次破碎,高炉原燃料维持满仓运行。高 炉车间坚持每日测量矿焦振动筛筛速,控制焦炭 筛速 1.5 t/min、烧结矿 3.5 t/min 以内,每周进行
1 原因分析
为了能够彻底走出频繁波动的困境,实现长 期稳顺,从 2017 年开始,七高炉技术人员从原燃 料和操作方面系统分析了历年来炉况不顺的原因:
a. 原燃料质量不稳定。七号高炉使用捣固焦, 2013 年以来,焦炭质量尤其是强度劣化严重, CSR 长期处于 67%~68.5%水平,而 CRI 则高达 24%,烧结矿 SiO2 含量在 5.0%~5.6%上下波动, 转鼓强度则只有 76%~78%。原燃料是高炉气流稳 定的基础,原燃料质量的劣化导致了七号高炉多 年来很难通过矩阵调整来保证气流的合理稳定, 炉况难以实现长期稳定顺行。
b. 气流调整不到位。一方面,七号高炉长期 使用压制边缘大富氧的操作制度,边缘长期过重, 为了发展中心需不断提高中心焦比例,最高甚至 达到 30%以上。由于边缘焦炭量大幅度减少,使 得焦炭不足以在边缘形成一个稳固的平台,造成 料面不稳定,滑料现象比较多。另一方面,有研 究表明,随着高炉冶炼富氧率的提高,风口焦显 微结构组成中的各向异性结构降低明显,会导致 风口焦的强度急剧下降,粒度变小、粉未量增多, 影响高炉风口回旋区的透气性、透液性[1]。
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CSR
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华菱涟钢稳顺高炉生产探索实践

华菱涟钢稳顺高炉生产探索实践
针对一线重点生产技能岗位人员技能水平不 高,工作热情不够的现状,近两年开始实施了涟 钢炼铁厂重点生产技能岗位考评调整制度。目前
涉及的岗位包括高炉炉内班、烧结主控班、高炉 炉前技师。具体措施如下:一是提高重点生产技 能岗位整体薪资水平,同时拉大岗位内不同职位 的收入差距。二是制定相应的工作考评机制,每 半年通过工作业绩、考试成绩、同事互评、面试 等综合评价,使优者升、差者降、不适合者调离 岗位。既调动积极性,又给予压力。通过一段时 间的制度实施,相应岗位的技能水平提升明显, 工作积极性也得以提高,目前正在准备扩大岗位 面进行推广。 2.1.3 标准化操作管理的深入
近几年在公司的统一部署下,涟钢炼铁厂标 准化操作管理不断深入。目前已建立了四级标准 化检查系统,通过铁前大数据、企业微信等平台 的运用,标准化检查由过去的抽查变为全流程、 全过程的四级监控,一线操作的任何一个违规项 必然会被及时发现及考核处理。
2.2 高炉炉前保障能力提高
与国内同行相比,涟钢高炉炉前工作水平一 直不高,经常出现因炉前工作异常导致的憋铁、 憋渣现象,铁口堵不死、拉风堵口现象也时有发 生。近两年通过对炉前工作全方位的管理,逐步 提高了炉前工作水平,高炉长期稳顺得以保障。 2.2.1 炉前管理的转变
华菱涟钢炼铁厂现有 3 座高炉,炉容分别为 6#高炉 2200m3、7#高炉 3200m3、8#高炉 2800m3, 具备年产生铁 750 万吨的生铁能力。3 座高炉分 别对应 1 台 280m2、1 台 360m2、1 台 130m2 加 180m2 烧结机配套生产。典型的炉料结构为 77% 烧结矿+8%外购国内球团+15%块矿,块矿品种以
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2019 年第 6 期
LYS Science-Technology& Management

涟钢2800m3高炉炉况严重失常恢复实践

涟钢2800m3高炉炉况严重失常恢复实践

涟钢2800m3高炉炉况严重失常恢复实践朱薛辉刘赵晶1 概况涟钢 2800 m3 高炉于 2013 年 3 月 22 日送风开炉,开炉后一周内达产,炉况长期稳顺,利用系数长期维持2.5 t/m 3 ·d,最高月平均利用系数达到2.78 t/m 3 ·d。

2013 年 12 月出现一次炉况失常,2014 年2 月出现第二次炉况失常,两次炉况失常处理过程历时近一个月。

2017 年 2 月至 2017 年 6 月,炉况出现长时间严重失常,通过炉况恢复处理,至 2017 年 7 月炉况完全恢复正常,2017 年 7 月至 12 月实现炉况较长周期稳顺。

2 炉况失常的症状及原因分析2.1 炉况失常的症状2016 年 12 月以及 2017 年 1 月,2800 m3 高炉利用系数分别为2.55 t/m 3·d,燃料比分别为537 kg/t·Fe 和529 kg/t·Fe,高炉产量、消耗均在正常水平,见表 1。

从 2017 年 2 月开始各项经济技术指标急剧恶化,出现量压关系不稳、风量萎缩、煤气利用率偏低、风口频繁破损、走料不顺、炉缸温度下行等症状,高炉进入长期严重失常状态,炉况问题表现为炉缸严重堆积,气流严重失常。

表 1 涟钢 2800m3 高炉 2016 年12 月至 2017 年12 月主要运行指标2.2 炉况长期失常的原因分析2.2.1 炉前工作对炉况的影响2800 m3 高炉铁口标高 10.2m,风口标高 14.5m,铁口孔道倾角为9°,两铁口间夹角90°,死铁层深2.5m,炉缸直径12m。

正常情况炉前作业实行两铁口呈180°对角出铁,即为 1 号铁口和 3 号铁口轮流出铁,或者2 号铁口和 4 号铁口轮流出铁。

2016 年年底发现炉前 3 号主沟开裂,12 月 3 日至 12 月 17 日被迫采用 1 号铁口和 4 号铁口呈90°夹角轮流出铁,之后于 12 月 17 日至 12 月 30 日采用 1 号和 2 号铁口呈90°夹角轮流出铁。

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涟钢与江苏几家钢厂高炉操作的对比涟钢技术中心梁南山2013年3月11日-15日,在华菱马建伟副总带领下先后赴江苏南钢、沙钢、兴澄特钢等三家钢厂考察。

重点考察的高炉为南钢8号2000m3高炉、沙钢5800m3高炉、兴澄特钢3200m3高炉。

现将考察到的几家钢厂的大高炉操作情况汇报如下:一、高炉整体指标对比表1是2012年中几家钢厂大型高炉的整体指标对比。

表1 2012年涟钢与江苏几家钢厂高炉指标的对比从表中可以看出,在大高炉原料方面江苏几家钢厂的入炉品位都比涟钢7#高炉高,特别是沙钢与兴澄特钢,其入炉品位比涟钢高出1%还多。

沙钢与兴澄特钢使用了较高比例的块矿,其熟料相对较低,比涟钢与南钢低出2-3%。

从高炉操作指标来看,热风温度以涟钢7#高炉最低,而炉顶压力以涟钢7#高炉为最高,几家钢厂的富氧率相差不是特别大,其中沙钢最高,南钢最低。

高炉休风率以兴澄特钢最高,高达3.302%,经了解,主要原因是其风口小套磨损频繁(一年中更换了167个风口小套)高炉被迫休风较多;其次为涟钢7#高炉,为1.746%;南钢与沙钢高炉的休风率远低于涟钢高炉,反映其设备综合管理水平远好于涟钢。

另外江苏这几家钢厂的高炉稳定性远好于涟钢高炉,一年到头极少出现悬坐料等异常炉况。

从高炉燃料消耗来看,南钢与兴澄特钢大高炉的燃料比较低,而涟钢与沙钢的燃料比相对较高。

入炉焦比以兴澄特钢3200M3高炉最低,喷煤比以涟钢7#高炉最高。

应该说在2012年的整体指标中,涟钢7#高炉在低入炉品位及低风温的条件下燃料消耗水平尚不是最差的。

纯粹从高炉操作的角度来看,如果以原材料同质同价的条件来计算,涟钢高炉的铁水成本将可能略低于以上几家钢厂。

但这几家钢厂均位于长江沿岸,距离海港不远,且都有自己的港口,在物流成本方面比涟钢具有极大的天然优势。

二、高炉具体操作对比表2 涟钢与江苏几家钢厂大高炉基本操作数据对比表2将涟钢7高炉与几家钢厂主要大高炉的具体操作数据进行了对比整理。

从高炉矿石原料来看,南钢高炉的熟料比最高,达89%左右,兴澄特钢3200M3高炉的熟料比最低,其块矿使用比例有多月超过20%。

涟钢7#高炉的熟料率与球团配比在这几家钢厂中处中下水平。

其中兴澄特钢与涟钢7号高炉一样采用了烧结矿分级入炉,但因其无料钟炉顶是串罐炉顶,故其小粒烧结矿是采用几批大烧结矿带一批小烧结矿的下料模式,小烧亦使用多环布料,但是比大烧结矿少布一个内环角位。

沙钢与南钢大高炉未采用烧结矿分级入炉。

江苏这几家钢厂大高炉的球团矿配比均较大地高出涟钢大高炉,其中南钢高炉球团矿配比达20%以上,这几家钢厂的球团矿以布在中间环带的较多。

从高炉燃料来看,南钢自产焦炭不足,部分外购,外购焦质量相差较大,兴澄特钢无焦化厂,其焦炭主要来自于铜陵焦化等几个厂家,亦以捣固焦为主。

几个钢厂的焦炭热强度与焦炭灰分相差不是很大。

喷吹煤的质量相差亦不大。

从高炉装料制度来看,涟钢7#高炉与江苏几家钢厂均采用了中心加焦的方式。

从具体布料矩阵看,南钢8#高炉焦炭有7个布料环带,其中心焦炭布料倾角为12度,其矿石为6个环带布料,其最外3个环带矿石约3度的角位差,内环三个环带的角位差约2.5度。

沙钢5800M3高炉焦炭用9个环带矿石用7个环带布料,矿焦同角,其最外几个环带的角位差约2度内侧几个环带的角位差2.5-3度。

兴澄特钢3200M3高炉焦炭用7个环带大烧结矿用5个环带小烧结矿用4个环带布料,其焦炭与矿石采用同角位布料,最外环角位为42度,远低于涟钢7#高炉7#高炉所用的45.3度(天铁3200M3高炉最外环布料角位为41度),其最外几个环带的角位差约2度内侧几个环带的角位差2.5度。

从布料矩阵的变化来看,江苏几家钢厂的布料矩阵多以微调为主,变化的频率与幅度不是很大。

如下图所示图1 南钢8#高炉的布料矩阵调整记录从高炉送风制度来看,几家钢厂的标准风速都比涟钢7#高炉大,如南钢8#高炉26个风口的直径以120MM为主,还有4个115毫米的;兴澄特钢3200M3高炉风量水平较高,其风口直径以130MM为主,另有3个120MM的风口。

另外,江苏这几家钢厂的高炉风温使用水平较高,可长期达1200℃左右,其实际风速应比涟钢大高炉更高。

沙钢5800M3高炉的富氧率达到8-12%,在国内处于领先水平。

从高炉热制度来看,几家钢厂的铁水物理温度相差不大,化学热方面铁水含硅量相差也不是很大,其中沙钢高炉在铁水低硅冶炼方面比其它高炉要做得相对好一些。

同时值得一提的是,江苏几家钢厂因水运条件优越,以使用优质进口矿石为主,铁水含磷量多在0.1%以下,远比涟钢大高炉含磷量低。

从高炉造渣制度来看,江苏几家钢厂的炉渣碱度都有点偏大,特别是南钢大高炉长期采用了1.2以上的炉渣碱度。

这主要是因为南钢炼钢对铁水含硫要求较严,要求铁水含硫要达到0.025%,故必须以较高的炉渣碱度来保证脱硫效果。

另外据南钢炼铁厂熊良勇厂长认为炉渣碱度较高虽然渣量会增加但有利于稳定炉缸温度。

从炉渣成分来看,沙钢5800m3高炉炉渣中的氧化镁含量较高,达8.53%,而南钢高炉炉渣中的MgO只有7.88%。

南钢与兴澄高炉的Al2O3含量相对较高。

从高炉冷却制度来看,涟钢与江苏几家钢厂大高炉均采用联合软水密闭循环冷却,只是兴澄的风口小套采用工业水。

从主要冷却设备——冷却壁的冷却来看,其进水温度都控制得比涟钢7#高炉低,虽然涟钢7#冷却壁进水温度在近期是因处理炉况进行了大幅提高,但其以往正常进水温度也多在43℃左右,远高于其它几家钢厂。

从高炉炉况整体顺行程度来看,江苏几家钢厂的高炉顺行度较好,基本没有悬料,江澄3200高炉2012年总计塌料才4次。

江苏几家钢厂在高炉操作上都把稳顺放在第一位,对产量、消耗等各级领导大都放在次要地位,其高炉入炉原料的稳定性长期以来也抓得比较好,原料的波动相对涟钢大高炉也要少得多。

三、借鉴与建议1、江苏几家钢厂在高炉入炉原料的稳定性方面下了较大的功夫。

用他们的话说是:“炼铁不抓料,等于瞎胡闹。

”如何通过系统协同来保证高炉原料及高炉炉况的整体稳定是涟钢高炉急需解决的一个问题。

2、江苏几家钢厂配矿与成本核算全部以市场价格为依据,要求生铁成本必须低于上海金属交易所挂牌的生铁价格,实行按市场价格进行倒推的成本考核办法,各种原料完全按市场情况每月定价。

各分厂与车间都是参照独立经营单位的模式全部以利润高低来决定收入的高低。

这种公司上下统一以市场价格为基础以利润为导向的机制与体系亦是非常值得我们借鉴的。

图2 南钢高炉成本报表3、南钢、沙钢高炉都建立了鼓风加湿系统,对稳定高炉理论燃烧温度、提高风温使用具有较好的作用。

(如图3、图4)建议涟钢大高炉利用合适的检修时机亦增设鼓风加湿装置,用以稳定风口前理论燃烧温度,亦将有利于炉况的稳顺。

图3 南钢高炉值班室内的高炉鼓风加湿控制画面图4沙钢5800M3高炉本体主探监画面4、江苏几家钢厂在高炉的炉料结构中,都保持了10%以上的球团矿配比,建议涟钢高炉适当提高球团矿使用比例。

5、几家钢厂大高炉的标准风速都要高于涟钢7#高炉,风口进风面积也多小于涟钢高炉,建议涟钢7#高炉适度缩小进风面积,以有利于活跃炉缸。

6、在布料矩阵上,个人建议涟钢7#高炉考虑适当减小最外环的角度。

我厂7高炉最外环角位较大,特别在溜槽磨损后,炉料的落点中心非常容易靠近炉墙,从而导致炉料中的粉末也相对容易接近炉墙,炉墙处粉末较多是形成炉墙结厚的一个重要因素。

从外厂多个3200高炉的布料角位来看,最外环多是设定于41度左右,小角度小角差后边缘炉料借助于滚动效应可保持较大的粒度,有利于使粉末炉料远离炉墙;另外也有利于保持边缘必要的温度条件以防止炉墙过分结厚。

更重要的是,目前涟钢7高炉其实已经是上部结瘤了,需要将炉墙处的高温区尽量上移才可能更多的将上部炉瘤熔化洗去。

再有,下面的渣皮掉了,上面的渣皮可能有部分会掉下来,但不一定完全掉下来,这要取决具体的渣皮形成情况,通常情况下上部炉瘤往往因为无法达到熔化它的温度而难以完全脱落,而得依赖于机械乃至爆破的方法。

才开炉时,因为冷却壁上的镶砖尚能起到保护作用,大角度大角差时边缘粉末多影响也不大,但现在冷却壁上的镶砖已基本消失,高炉得完全依靠渣皮来形成保护层了,这时边缘粉末多就容易引起结厚了。

7、在小烧结矿的布料方式上,建议涟钢7#高炉可适当参考兴澄特钢3200M3高炉小烧结矿的布料方式,即在多批大烧结矿后小烧以集中多环布料的方式入炉,以减少小烧结矿在边缘的集中度。

对有人怀疑的块矿含粉过多是导致涟钢7#高炉炉墙频繁粘结的原因个人有些不太赞同。

因为七高炉槽下的矿槽是双列式布置的,它的块矿与烧结矿是共一个称量斗的,而且都是先放烧结矿再放块矿的,按正常的上料顺序,七高炉是7B、8B仓的球团矿最先放料最先入炉,因此最先被布在外环的绝对不会是块矿,块矿粉末多无疑会影响高炉透气性,但其粉末不可能集中到炉墙,不应是造成炉墙粘结的主要原因。

但小烧不论从数量上还是布料方式上无疑会带来边缘炉墙处粉末的增多,因为小烧是单独入炉的,特别是在涟钢七高炉最外环采用大角位同时小烧又通常布在最外环与次外环两个角位的条件下。

因此在未来七高炉小烧的布料方式上,个人认为应该将最外环角位缩小,或者将小烧的布料角位往中心移,退至次外环以内,最好是采取类似于兴澄的小烧布料模式。

当然七高炉炉墙容易结厚的另外原因个人认为还可能与七高炉烧结矿中氧化亚铁变得比原来高了许多有关,烧结矿还原性变差,氧化亚铁易与其它物质形成低熔点物质;操作方面如富氧波动大、喷煤不均匀等也都是导致其炉墙易结厚的因素。

8、南钢与沙钢高炉设备综合管理水平较高,高炉检修周期在4个月以上,全年高炉休风率在1%以下,建议公司设备管理部门予以重点借鉴学习。

2013年3月22日。

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