轴封加热器疏水系统优化改造探讨

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C ia N w T c n lge n rd c s h n e e h oo isa dP o u t
工 业 技 术
轴 封加热器疏 水系统优化改造探 讨
颜 云
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
( 东粤电湛江生物质发 电有限公 司, 广 广东 湛江 54 0 ) 2 30
摘 要 : 绍 国产 5MW 汽轮机 轴封 加 热器疏 水 系统的 工作原 理 , 介 0 通过分 析 湛江生 物质发 电厂 两 台机组 轴封 加 热器 疏水 系统 无 水位 运行 的 原 因, 明 由此 导致 汽轮机 真 空下 降的危 害 , 出轴封 加 热器疏 水 系统 改造 的尝试 、 阐 提 思路 。疏水 系统 成 功改 造后 , 轴加 实现 正 常 水位 运行 , 有效提 高 了机 组运行 的安 全性 和 经济性 。 关键 词 : 轴封 加热 器 ; 水 系统 ; 水位 ; 空 疏 无 真 中图分 类号 : K 6 T 2 文 献标识 码 : A 气混合物直接排 人凝 汽器中 。 轴加疏水 系统概述 线 与轴 加筒体 中心线一致 ,轴加筒体 内半径 为 器 中不凝 结的汽一 u型水封管通常应用在 电厂 轴封加热器疏 4 0 m, 0r 即就地水位 计显 示值为 10 m时轴加 a 6m 方面, 蒸汽进入凝 汽器中使凝汽器 的热 负荷 增大, 在循环水量 不增 加的情况下 , 汽器的真 凝 水 至凝 汽器 的管路上 , 它是依靠介 质在 U型水 无水位运行 。 另一方面 , 入凝汽 器空气量增 漏 封管进 口与出 口之 间的压 力差来进 行疏 水 , 分 通 常 , 多级水 封管每 级水 封管 的高度 空必然会 下降 ; u型 为单 级和多级 ,在 电厂实 际应用 中以多级水封 可以用 下列公 式计算 : 大, 使气体分 压力升高 , 阻碍 蒸汽凝 结 , 也会 从 管居多 。 湛江生物质发 电厂 # 、汽轮机 为东方 12 H =( i Pn—P u n +(5 ln o t ^ 0 ~y yy . ( 而使凝汽器真空降低。 1 ) 汽轮 机厂生产 的 N 08 35 5-. — 型高温 、高压 、 8 凝 式 中 :一 H 多级水 封 中每级 水封 管 的高 度 , 为定量分析轴加无 水位运行对机组真空 的 PnP u 多级水 封进 1 、出口的压 力 , p ; 影 响 , 2 1 年 1 月 份 , 一 : 3 Ma 于 01 2 在机组 负荷 5M 、 0W 汽式 汽轮机 , 配套轴 封加热器型号 为 J _0 1 m;i、o t Q 5L , - 温度及循环水温 、 水量等参 循环 换热 面积 5m ,汽 侧 工 作 压 力 为 0 9 1 P r 多级水封中的水封级数 ; 水的重度 ,/ 0 . 5M a 卜 0 Nm ; 系 轴封供汽压力 、 数稳定 的条件下 ,通过 以下试验来获 取相关数 () 加疏水 初步设计方案为疏水 经 u型三级 数( —卜富裕度( 忽略) a, 轴 0 1 5 石 丁 。 水封管 直接疏 至凝 汽器 。汽轮机布置在运转层 轴加 汽侧工作 压力 为 0 9 1 P ()凝汽 据 。 . 5M aa, 0 2 P( , a U型水封按三级设计 , 1. .1关闭 U型水封出 口 3 疏水 手动 门 (m) 轴封加热 器布置在 4 m层 , 8 , . 3 u型三级 水 器设计背压为 7 K a ) 缓慢关闭水封出 口疏水手动 门 , 轴加水位 封管布置在 0 m层 。 将相 应数据代 入公式 ()计算 出 H =. m, 1, 2 3 而 9 原 来设 计 u型多 级水 封每级 水封 管 的高度 为 升 至正常水 位 (4m 时迅 速打 开此 门 , 此 20 m) 在 1轴加运行存在 的问题及原 因分析 2 9 (l 1 . m  ̄ 图 所示 )明显偏小 , 6 t l , 是造成水 封破坏 门关 闭 的这段 短时 间内 ,机组真 空 由原 来 的一 1 . 1轴加无水位运行 2 8 P升 8 9 . K a真空提高 1 K a 2 A P。 轴封 加热器投运前 , u型 三级水封 管注 的主要原 因。 对 另外 , 造成 U型水封破坏的原因还 9 . K a 至一4 8 P , 负压侧 沿程 阻力和局部阻力较小 , 以抵消 难 1 _ 台、 .2单 3 两台真 空泵运行 的真空值 比较 水 赶 尽 空 气 、继 续 注 水 至 轴 加 正 常 水 位 有 : 在 两 台 真 空 泵 同 时 运 行 ,机 组 真 空 一 (4 m ) , 止注水 , 20 m 后 停 投入轴加 u型水 封管疏 真空的影 响 , u型套 桶管里未能建立起水封 ; 24 P, 9 B泵单 独运行 时机组 水 系统运行 。 组启 动过程 中 , 机 随着凝汽器真空 疏水 在 U型管负压侧上升过程 中,压力下降而 9. K a停 运 A真空泵 , 平均密度下 降 , 平衡 u型管两侧压差所需 真空掉至-0 5 P;停运 B真空泵 , 单独 9. K a 2 A泵 提高 , 轴加 u型水封 管进 、 口压差逐 渐增大 , 汽化 , 出 9. K a真空泵单 台运 3 发生水封破 坏现象 , 轴加水 位迅速 降至 10 m 有效水封高度 比计算 值大 ;生物质 发电机组 由 运行时机组真 空掉至一0 7 P ; 3r a 说 ( 就地水位计 )轴加为无水位运行状态。 , 于燃料特性 的原 因负荷变化较频繁 ,轴封加热 行相 比双台运行时真空下 降较 多 , 明机组真 器进汽量及 内部压 力经常变化 ,使轴加 的水位 空严密性差 , 有较多空气漏人凝汽器 中。 1 - 障原 因分析 2故 1 3 真空严密性试验 . 3 根 据 厂 家 资 料 , 轴 加 水 位 低 I值 为 无法维持在一定范 围内,而导致其 u型水封管 10 m,正 常 水位 为 20 m,水 位 高 I 为 内的疏水量经常变化 。 8m 4m 值 按照真空严密性试验步骤做完试验 ,测得 30 m, 0r 水位高报警值为 30 m。如图 2 a 4m 所示 , 1 轴加无 水位运行对机组 的影 响 3 数据并计算 出真空下 降值 为 1 5P mn 右 , . k N i左 3 . k g i, 6 就地水位 计满刻 度 50 m, 6m 水位计 上接管 中心 轴加无水位运 行 , u型水 封破坏 , 轴封加 热 而真空严密性试验合格值为 0 7P mn 再 次
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