HXD3B无火回送
HXD3B型电力机车无火回送措施探析

HXD3B 型电力机车无火回送措施探析摘要:随着中国铁路现代化技术装备水平的不断提高,2006年第一台大功率交流传动机车投入运用以来,我国各种和谐行电力机车陆续运用到祖国的各个铁道线上,如何更好的应用新的装备和技术;如何更安全、更高效的发挥出大功率机车的优越性,是我们铁路人责无旁贷的责任。
关于和谐系列的机车中比较有代表性的HXD3B型机车无火回送办理的方法值得探究关键词:和谐电力机车;HXD3B型电力机车无火回送办理引言震惊全国的南宁铁路局无火回送机车重联旅客列车脱轨,造成铁路一般B类事故。
致使无火回送机车办理,成为了机务安全风险管理中“红线”的级别。
和谐电3B型机车“无火回送”办理耗时长,耽误机车运行交路和影响安全。
更有乘务员根本不会办理“无火回送”机车的问题存在。
我们在实际工作中遇到办理“无火回送”机车害怕影响安全,好多人都照着故障处理手册进行办理。
更有在始发站有值班干部监督办理的情况发生。
而且传统做法最快也得五分钟才能完成。
慢的开始初期能达到半个小时之久。
这大大影响了机车运行交路。
在办理“无火回送”机车时候从始至终都是司机一个人在做,致使一部分学习司机根本不就会做的情况经常发生。
在工作之中每每遇到这种情况时我就在想,这个“无火回送”就必须一个人在做么?每一个环节承接的循序之间存在着必然的联系么?有一次一个伙计问我:“非得这么一步不差去完成么?你一个人做我在看着。
这多耽误时间啊?”。
这个问题困扰了我好久,好多人都按照常规的程序按部就班的去做不敢改变,因为怕影响安全。
因此在实际工作中基本上都是司机一个人从头做到尾,学习司机看看风压“一大关”,一个值班人员把关。
就形成了可笑的“一人忙得地流转,两人闲的没事看”的局面,降低了工作效率。
苏家屯和锦州机务段的无火回送办法就跟我们相同又有所不同。
再结合这几年的行车中的故障和现象。
我在原有的基础上发现可以适当变更顺序,可以高效快捷办理的方法,并且能保证安全。
hxd3b故障处理网络

和谐3B型电力机车应急故障处理一、受电弓升不起来故障现象:受电弓无法升起处理办法:1.检查升弓钥匙塞门U99(蓝钥匙)应在竖向开通位置,总风缸塞门A24在开放位。
2. 检查升弓模块塞门U43.13应在水平开通位置。
3.检查两端升弓风路塞门U98(红色)应在竖向开通位置。
4.重新闭合电钥匙,待TCMS微机屏启动完成后,闭合受电弓扳键开关或直接闭合主断扳键开关。
5.检查辅助风缸压力是否达到480KPa以上,若不足开启辅助压缩机,将压力升到480KPa以上。
6.检查两端司机室紧急停车按钮是否被按下,若被按下恢复为正常位(旋转复位)。
7.通过改变受电弓预选,升另一端受电弓。
8.操纵端升弓无效时,可去非操纵端升弓、合主断,然后使用“停车位置”功能换端至操纵端。
9.点击数据浏览器→活动界面,如果活动数据里面报某个牵引变流器故障,手动隔离相应的牵引变流器。
(该故障不处理无法满足机车VCU控制的升弓条件)。
10.处理无效,断开蓄电池开关QA80、QA81,一分钟以上再闭合。
注意事项:1、升弓前,必须确认TCMS显示屏启动完成后,方可闭合升弓扳键。
2、运行中需要紧急降弓时,采用断蓝钥匙、断电钥匙(产生惩罚制动)或按紧急制动按钮(产生紧急制动)。
3、运行中发生突然降弓需紧急升弓时,应重点对上述第7、9、10条进行处理。
二、主断路器合不上故障现象:TCMS显示屏显示主断分,“主断”灯常亮处理办法:1.确认受电弓升起,主控制器手柄在零位,重新闭合主断扳键开关。
2.检查辅助风缸压力达到650KPa以上,若不足开启辅助压缩机,将压力升到650KPa以上。
3.检查主断风路塞门U43.14应在开通位(竖向开通)。
4.检查网压是否正常,无网压时检查网压脱扣QA1、QA2、QA3是否闭合,如跳开人为闭合。
脱扣正常则为接触网停电,降弓与车站联系停电原因。
5.处理无效,断开蓄电池脱扣开关QA80、QA81,一分钟以上再闭合。
三、牵引变流器故障故障现象:牵引变流器自动隔离处理办法:1.点击数据浏览器→活动界面,查看变流器水泵或风机脱扣是否跳开,如跳开,断主断到辅助配电柜恢复脱扣。
法维莱HXD2B机车制动系统无火回送设置操作步骤

法维莱H X D2B机车制动系
统无火回送设置操作步骤
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法维莱HXD2B机车制动系统无火回送设置操作步骤
0 设置前确认项
1) 确认制动柜的一次/阶段缓解塞门RB(IS)RC处于正常位(一次缓解位);
2) 确认制动柜的平均管塞门RB-EQ处于主控位;
1 车上操作
3) 将小闸推至全制位,大闸推至运转位
4) 断机车110Vdc电源;
5) 待列车管完全停止排风后,将制动柜上的无火塞门RB-MV切换至从控位;
6) 将制动柜的停放制动隔离塞门RB(IS)FS切换至隔离状态,然后再等待30秒以确保停放缸内压力排空。
2 车下操作
7)
连接本务机车和该无火回送机车之间的制动软管,然后打开列车管折角塞门,通过本务机车将列车管压力缓解到定压。
8) 确认停放制动指示器为红色,常用制动指示器为绿色。
9) 手动缓解每个轴的停放制动:将手动缓解拉手往回拉到最大位置,并在此位置保持3秒后松开,以保证停放缸内部的机械机构有足够的时间复位,实现停放制动的完全缓解。
操作完成后,需确认闸瓦完全离开车轮。
10) 在本务机车上进行制动缓解操作,确认无火机车与本务机车的制动和缓解状态一致(无火机车的闸缸压力低于本务机车的闸缸压力为正常现象)。
HXD3型机车操作方法

HXD3型机车操作方法HXD3型机车操作方法一、启动前的准备(一)机车上部作业1.上车后检查控制电源柜,除QA56、QA72、QA73、QA74四自动开关禁止闭合外,应将其他所以自动开关置闭合位置,检查控制电压表显示大于98V。
2.检查制动屏柜各模块的塞门及主断、受电弓供风塞门的位置处于正确位置,检查复合冷却器油水管路有无漏泄,水位指示是否正常。
3.确认车顶门及高压电气控制柜门锁好,拔出黄色钥匙后,一同插入主断接地开关QS10上,将QS10放置运行位后,再将QS10上的蓝色钥匙拔出,插入空气管路柜上的升弓气路阀,打开升弓气路。
4、检查机车状态指示灯的显示正确。
5.将司机钥匙插入操纵台电源扳键开关SA49(或SA50)旋转至启动位置,设定机车的操纵端驾驶台。
此时,驾驶台故障显示屏上“微机正常”、“主断路器断开”、“零位”、“欠压”、“辅变流器”、“水泵”等显示灯亮。
升弓合闸后,“微机正常”、“预备”、“零位”灯亮,调速手柄离开零位,“预备”、“零位”灯灭。
TCMS 屏显示操纵端,制动显示屏初始化正常。
机车操纵端一经设定,即使另一端给电钥匙,其操作也会北判定为无效,无法进行操纵。
(二)机车下部作业:1.车钩三态符合规定,钩提杆无弯曲变形,各销子无欠油,防跳销作用良好;2.风管无老化过期,连接器安装牢固,塞门手把作用灵活不漏风;3.重联插座外观无破损,插座盖齐全,安装严密;排障器无变形,距轨面高度符合规定。
4.砂箱及加热装置安装螺丝无松动,各焊接缝隙无裂纹,砂管角度正确,胶头安装牢固,卡子不松动,砂箱盖安装牢固,锁闭及密封良好。
5.制动钳、制动盘安装螺丝无松动,刹车盘及刹车片磨耗状态,动轮踏面无擦伤、剥离,电机吊杆螺母漆封状态,钢丝绳是否脱落。
6.一、二系圆簧无断裂,调整垫无窜出,油压减震器无漏油,安装螺丝有无松动;7.轴箱、轴箱盖安装螺丝无松动,无漏油,轴箱拉杆无变形,胶关节垫无挤出,安装螺丝无松动,接地扁线有无断股脱落;垂向油压减震器安装牢固,是否渗漏8.空气制动及蓄能制动显示牌无破损,安装牢固;9.变压器外观检查,进出油管无漏油,油泵接线无松动、破损;油温表、流速计表指针作用良好,安全链无丢失。
HXD3B无火回送

返回主界面
排水阀
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6)关闭停放制动控制塞门(B40.06),应有排风现 象。 操作目的:使停放制动单元实施制动,同时切断总 风、机车制动缸向停放制动单元充风的通道,保证 机车在无火回送过程中,停放制动单元不会复位。
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7)做好机车防溜措施后,关闭制动柜上制动缸塞门。 操作目的:缓解机车空气制动缸,便于确认停放制动单 元状态。
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11)救援机车挂车后,连接制动软管,缓慢开放折 角塞门,撤销防溜装置,等待制动管压力上升至定 压。 操作目的:连接本务机车或车辆,同时达到定压后, 该机车空气制动缸应在缓解状态。
12)救援机车进行制动与缓解操作,并确认 无火机车与救援机车制动性能一致。 操作目的:机车无火操作后,检测其制动性 能。
车下操作:
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8)开放端部平均管塞门。(拧开防尘堵) 操作目的:排空平均管内压力,防止20#管内 有压力造成该机车制动无法缓解。
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9)确认停放指示器为红色,制动指示器为绿色。 操作目的:通过该指示器确认制动缸管及停放管内 无压力。
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10)手动缓解停放制动单元,(分别将第一、第六 动轮两侧的弹停装置手动缓解),并确认夹钳已缓 解后开放制动缸塞门。 操作目的:切除停放制动功能,需通过推动制动单 元确认已缓解后恢复空气制动功能。
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4)关闭塞门A10(ⅠⅡ风缸间) 操作目的:HXD3C 机车,截断一、二总风缸 间的通道,缩短总风充风时间。
A10
返回பைடு நூலகம்
5)排放总风缸空气至250kPa 以下。 操作目的:保证该机车无火操作后,在全制动 及紧急制动时,制动缸压力≤250kPa。若该机 车无火操作前有总风缸压力高于250kPa,建 议排到200~250kPa,以节约总风缸充风时间。
HXD3型电力机车故障应急处理解析

HXD3型电力机车故障应急处理解析第一篇:HXD3型电力机车故障应急处理解析HXD3型电力机车故障应急处理现象一:受电弓升不起故障原因:1.总风缸压力或控制风缸压力低于480Kpa;2.控制电器柜上有关断路器不在正常位置;3.升弓气路有关塞门应不在正常位;4.主断控制器故障。
应急处理:1.检查总风缸压力或控制风缸压力,若风压低于480Kpa,使用辅助压缩机泵风(辅助压缩机泵风按钮SB95在控制电器柜上),当风压达到735Kpa时,辅助压缩机自动停泵。
2.风压正常,检查控制电器柜QA41、AQ42、QA43、QA44、QA45、QA55断路器的位置,应置于正常位,如有跳开现象,检查确认后,重新闭合开关。
3.检查升弓气路有关塞门应在正常位:⑴蓝色钥匙应插入制动装置内的受电弓用的管道切断开关,并处于垂直位;⑵升弓塞门U98(受电弓控制单元上)应置于开放位。
4.检查主断控制器,将其上面的开关置于“停用”位置,如能升起,说明主断控制器故障,换弓维持运行。
现象二:主断合不上原因:1.总风缸或辅助风缸压力小于650kPa;2.司机控制器手柄不在“0”位;3.主断供风塞门U94(受电弓控制单元上)在关闭位;4、两端司机室操纵台上的紧急按钮SA103(104)之一不在弹起位(紧急按钮有按压复位和旋转复位两种);5.半自动过分相按钮SB67(68)不在正常弹起位;6.自动过分相装置试验按钮(自复式)不在正常弹起位;7、CI试验开关SA75(电器控制柜上)不在正常位;8、网压表不显示QA1跳开。
应急处理:1.总风缸或辅助风缸压力小于650kPa时,受电弓能升起,主断合不上,使用辅助压缩机继续打风;2.置司机控制器手柄于“0”位;3.置主断供风塞门U94(受电弓控制单元上)在开位。
4.置两端司机室操纵台上的紧急按钮SA103(104)在弹起位(紧急按钮有按压复位和旋转复位两种)。
5.恢复半自动过分相按钮SB67(68)在正常弹起位。
各型机车无火回送处理办法

各型机车无火回送处理办法1.内燃机车1.1将自阀臵于取柄位,单阀臵于运转位;1.2客、货转换阀臵于“货车位”;1.3开放无动力装臵塞门(DF4A、DF4B、DF4KB型内燃机车在机械间右侧主发处地板下方,DF7C在辅机间作用阀下方,DF7G在制动室中继阀下方,DF8B在低压室右侧第一块地板下方);1.4将常用限压阀调整到150~200kPa;1.5联接要联挂端的制动软管,缓慢打开该处制动管折角塞门。
1.6断开机车蓄电池闸刀。
1.7本务机车实施缓解并制动试验3次以上,观察回送机车列车管、闸缸压力变化是否正常,确认无火机车与本务机车制动、缓解一致。
1.8对机车作无动力回送处理时,机车必须采取防溜措施。
回送机车在恢复运用状态时,必须采取有效制动措施方可摘钩。
2.SS6型电力机车2.1将自阀臵于重联位,单阀臵于运转位;2.2关闭列车管塞门115(制动柜后方);2.3开放分配阀缓解塞门156(分配阀处)和无动力回送塞门155(制动柜右下部);2.4调整分配阀安全阀压力为150~200kPa;2.5联接要联挂端的制动软管,缓慢打开该处制动管折角塞门。
2.6断开机车蓄电池闸刀。
2.7本务机车实施缓解并制动试验3次以上,观察回送机车列车管、闸缸压力变化是否正常,确认无火机车与本务机车制动、缓解一致。
2.8对机车作无动力回送处理时,机车必须采取防溜措施。
回送机车在恢复运用状态时,必须采取有效制动措施方可摘钩。
3.SS4双节结构电力机车3.1将自阀臵于重联位,单阀臵于运转位,关闭两节车115塞门(在空气制动柜后部的中继阀处);3.2两节车无动力回送塞门155(SS3B和SS4都在制动柜右下部)均臵开放位;3.3两节车的分配阀缓解塞门156均臵于开放位(SS3B和SS4都在分配阀处);3.4关闭两总风缸间的112塞门(走行部第一、第二总风缸之间);3.5将两节车的分配阀安全阀均调整到150~200kPa;3.6操纵节重联阀臵于“本务位”,非操纵节的重联阀臵于“补机位”;3.7联接要联挂端的制动软管,缓慢打开该处制动管折角塞门。
HXD3D、HXD3C、HXD3机车无动力附挂要求

第三部分HXD3D、HXD3C、HXD3机车无动力附挂要求
一、HXD3D型机车当与具有双管供风功能的机车连挂时,进行以下操作:
1.按《HXD3D型无动力回送作业指导书》进行完操作。
2.连接总风供风软管,开放其折角塞门。
3.打开总风供风软管折角塞门,进行排风实验,确认总风供风管已贯通。
4.确认司机室司机侧总风缸风压表压力由250kPa升至600kPa(由于总风缸风压表风源取自第Ⅰ总风缸处,因此升至600kPa。
此时第Ⅱ总风缸压力仍保持在250kPa)。
二、HXD3C型机车由于厂家设计时,将总风供风管风源取在Ⅰ、Ⅱ总风缸之间隔离塞门A10的第Ⅱ总风缸侧,造成机车无动力回送时连接总风供风管进行供风时,第Ⅱ总风缸压力将升至600kPa,不符合机车动力回送时,总风缸压力250kPa的要求,易因制动缸压力高造成擦伤动轮的隐患,经研究决定,HXD3C型机车无动力回送状态时,禁止附挂挂于双管供风的列车回送。
三、HXD3型机车无动力回送时与有双管供风功能的机车附挂时,进行以下操作:
1.按《HXD3型机车无动力回送作业操作指导》进行完操作。
2.关闭双管供风调压装置供风截断塞门。
如图:
3.连接总风供风软管,开放其折角塞门。
4.打开总风供风软管折角塞门,进行排风实验,确认总风供风管已贯通。
5.确认司机室副司机侧总风缸风压表压力升至600kPa(由于总风缸风压表风源取自总风供风管,因此升至600kPa。
此时第二总风缸压力仍保持在250KPa)。
HXD3D型机车无动力回送作业操作指导(2)
HXD3D型机车无动力回送作业操作指导(3)。
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6)关闭停放制动控制塞门(B40.06),应有排风现 象。 操作目的:使停放制动单元实施制动,同时切断总 风、机车制动缸向停放制动单元充风的通道,保证 机车在无火回送过程中,停放制动单元不会复位。
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7)做好机车防溜措施后,关闭制动柜上制动缸塞门。 操作目的:缓解机车空气制动缸,便于确认停放制动单 元状态。
返回主界面
车下操作:
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8)开放端部平均管塞门。(拧开防尘堵)
操作目的:排空平均管内压力,防止20#管内
有压力造成该机车制动无法缓解。
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9)确认停放指示器为红色,制动指示器为绿色。 操作目的:通过该指示器确认制动缸管及停放管内 无压力。
返回
10)手动缓解停放制动单元,(分别将第一、第六 动轮两侧的弹停装置手动缓解),并确认夹钳已缓 解后开放制动缸塞门。 操作目的:切除停放制动功能,需通过推动制动单 元确认已缓解后恢复空气制动功能。
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4)关闭塞门A10(ⅠⅡ风缸间) 操作目的:HXD3C 机车,截断一、二总风缸 间的通道,缩短总风充风时间。
A10
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5)排放总风缸空气至250kPa 以下。 操作目的:保证该机车无火操作后,在全制动 及紧急制动时,制动缸压力≤250kPa。若该机 车无火操作前有总风缸压力高于250kPa,建 议排到200~250kPa,以节约总风缸充风时间。
HXD3B 型电力机车无火回送的操作 返回 车上操作: 1)自动制动手柄置“重联”位,并用插销 固定手柄。 操作目的:保证该机车或列车在无火操作动系统断电。
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操作目的:使制动系统电气部件切除,不再
使用机车蓄电池电源。
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3)将EPCP 模块上无火回送塞门转到“投入”位。 操作目的:开通列车管向第二总风缸充风的通道,该 通道定压为250kPa。
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11)救援机车挂车后,连接制动软管,缓慢开放折 角塞门,撤销防溜装置,等待制动管压力上升至定 压。 操作目的:连接本务机车或车辆,同时达到定压后, 该机车空气制动缸应在缓解状态。
12)救援机车进行制动与缓解操作,并确认 无火机车与救援机车制动性能一致。 操作目的:机车无火操作后,检测其制动性 能。