管式空气预热器堵塞原因及预防措施

管式空气预热器堵塞原因及预防措施
管式空气预热器堵塞原因及预防措施

管式空气预热器堵塞原因及预防措施

摘要:针对大庆油田电力集团宏伟热电厂1号炉、2号炉、3号炉空气预热器严重堵灰,其中3号炉曾2次被迫停炉清除堵灰的问题进行了分析。针对空气预热器堵灰的情况,分析了空气预热器堵灰的原因,对锅炉正常运行造成的影响,提出了预防空气预热器堵灰的措施。

关键词:空气预热器堵灰原因影响措施

1前言

1.1 空气预热器的作用

空气预热器是利用尾部烟气的热量加热燃料燃烧所需的空气的设备。空气预热器对锅炉的作用:

(1)进一步降低排烟温度,提高锅炉效率;

(2)改善燃料的着火与燃烧条件,降低不完全燃烧热损失,进一步提高了锅炉效率;

(3)还能提高炉膛内烟气温度,强化了炉内辐射换热;

(4)节省金属,降低造价。由于炉膛温度提高,因而强化了炉内的辐射换热,在一定的蒸发量下,炉内水冷壁受热面可以布置得少一些,节省金属材料,降低锅炉造价;

(5)改善引风机的工作条件。由于排烟温度的降低,改善了引风机的工作条件,同时也降低了引风机电耗[1]。

1.2 空气预热器堵灰情况简介

该厂空气预热器采用立管结构,单级错列逆流布置,共三个行程。为避免低温腐蚀引起局部腐蚀,最下面的一个行程为单独管箱。各行程之间有连通箱连接,风道间均装有胀缩接头。由于结构和系统的要求,在水平截面上烟道分成两部分,空气自下级预热器前后墙引入,从上端两侧墙引出,与烟气逆流换热。1号和2号炉上中下三个管箱的高度分别为 3.5、3.5、2.3米,全部行程管箱均由40×1.5mm的碳钢管制成。3号炉上中下三个管箱的高度均为3.3米,最下面一个行程管箱由51×1.5mm的考特钢管制成,以上两个行程管箱由40×1.5mm 的碳钢管制成。

经大修进入烟道内检查发现,1号炉、2号炉、3号炉中间行程和最下面的行程箱体均存在严重的堵灰问题。而且3号炉在运行期间因空气预热器堵灰严重

预热器旋风筒堵塞清理安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD605 预热器旋风筒堵塞清理安全操作规程 通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

预热器旋风筒堵塞清理安全操作规 程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的: 用于指导预热器旋风筒异常堵塞清理作业,确保作业安全,避免伤害事故发生。 2 适用范围: 制造分厂预热器岗位 3 引用标准: 《劳动安全卫生国家标准》 4.作业中的安全风险: 4.1空气炮所处状态,防止意外工作。 4.2被飞溅出来的物料烫伤。 4.3确保通道(包括逃生线路)畅通。 4.4确保所有区域有足够的照明。 4.5清理现场可能产生灰尘的料堆如预热器框架各级平台及篦冷机附近。 4.6周遍及该级旋风筒以下平面的电缆防止被烫坏 5.堵塞判断与消除:

5.1旋风筒锥部压力上升趋于0。 5.2分解炉及窑尾温度急速上升。 当出现上述现象时中控操作员应立即通知预热器工确认是否出现堵塞。 5.3如果确认出现堵塞执行以下程序。 5.3.1操作员释放空气炮3~5次,如果无效,立即止料,止尾煤(送煤风机不停),止头煤,停窑开启辅传转窑,并通知相关人员(值班主任,回转窑巡检工,质控部),减拉风(高温风机转速减至30%,风门关小到50%,保证预热器系统负压以便进行安全清堵作业),开启点火烟囱帽,保证预热器出口温度<400℃。 5.3.2调尾排风机转速和风门,保持高温风机出口压力在-0.3~-0.5kpa,并通知生料磨和煤磨操作员。 5.3.3篦冷机篦速减至1~1.5次/分,降低篦冷机4,5,6室冷却风机转速到0,2,3室冷却风机风门开度50%,1室冷却风机风门开度20%,调控头排风机转速,保持窑头罩压力在-20Pa。 5.3.4停止窑筒体冷却风机。 5.3.5 20分钟后停篦冷机,间断运转(每隔10分钟启动一次)关闭2,3室冷却风机风门,调控头排风机转速,保持窑头罩压力在-20Pa。 6.清堵作业程序:

空气预热器堵灰及腐蚀的原因及预防措施

空气预热器堵灰及腐蚀的原因及预防措施 【摘要】回转式空气预热器在运行中常见的问题是堵灰及腐蚀,堵灰及腐蚀严重影响锅炉运行的安全性及经济性。本文针对我厂#4炉空气预热器在运行中存在的问题,并就其中原因作出简要的分析,提出几点预防建议措施,以供同行参考。【关键词】空气预热器、堵灰、腐蚀 一、概述 湛江电力有限公司#4机组装机容量为300MW,汽轮机为东方汽轮机厂制造的亚临界、中间再热、两缸两排汽、凝汽式汽轮机,型号为N300-16.7/537/537/-3(合缸),采用喷嘴调节。锅炉DG1025/18.2-Ⅱ(5)为东方锅炉厂制造的亚临界压力、中间再热、自然循环单炉膛;全悬吊露天布置、平衡通风、燃煤汽包炉。锅炉配备两台型号为LAP10320/3883的回转式三分仓容克式空气预热器。空气预热器还配有固定式碱液冲洗装置和蒸汽、强声波吹灰装置,在送风机的入口装有热风再循环装置。 二、空气预热器运行中存在的主要问题 1 空气预热器堵灰 运行中,首先发现一次、二次风压有摆动现象,随后摆幅逐渐加大,且呈现周期性变化。其摆动周期与空气预热器旋转一周的时间恰好吻合,这说明空气预热器有堵塞现象。这是因为当堵塞部分转到一次风口时,一次风压开始下降;当堵塞部分转到二次风口时,二次风压又开始下降,在堵塞部分转过之后,风量又开始增大。#4锅炉燃烧较不稳定,空气预热器堵灰时,由于风量的忽大忽小,炉膛负压上下大幅度波动,严重影响锅炉燃烧的稳定性。 2 空气预热器腐蚀 空气预热器堵灰及腐蚀是息息相关的。空气预热器堵灰时,空气预热器受热面由于长期积灰结垢,水蒸汽及SO3容易黏附在灰垢上,加重了空气预热器的腐蚀;而空气预热器腐蚀时,受热面光洁度严重恶化,加重了空气预热器的积灰。空气预热器堵灰及腐蚀时,运行中表现出空气预热器出口一、二次风温降低,排烟温度升高,锅炉效率降低。

省煤器磨损的原因分析及改造

省煤器磨损的原因分析及改造 发表时间:2009-02-11T09:46:09.280Z 来源:《黑龙江科技信息》2008年9月下供稿作者:吕向东 [导读] 阐述了省煤器的磨损原因,对410t/h锅炉省煤器改造前后进行了数据分析。 摘要:阐述了省煤器的磨损原因,对410t/h锅炉省煤器改造前后进行了数据分析。 关键词:螺旋肋管;磨损;积灰 锅炉省煤器的磨损和积灰问题,一直是困扰着锅炉工程技术人员的难题。为了降低锅炉省煤器的磨损和积灰,延长省煤器的使用寿命,采取了许多措施。通过光管与肋片管的比较,螺旋肋片管能大幅度地扩展传热面积,减少管排数,尽可能的增大管排间距,降低烟速,减少磨损。因此螺旋肋片管具有良好的传热性能。 1 影响磨损的因素 对于煤粉锅炉烟气中飞灰粒在高速飞灰冲刷,对流受热面管束将使管子表面受到激烈撞击。造成管子表面磨损和积灰等问题,它将影响锅炉的可用性和热效率。这主要与烟速、受热面的结构和燃料中矿物质的原始成分有关。 1.1由于高速的灰粒具有一定的动能灰粒冲击壁面消耗动能的冲击和切削的作用,使金属颗粒与母体分开产生磨损。流动着飞灰的动能与烟速成正比烟气速度增加磨损增加,而且磨损与烟速的立方成正比。 1.2单位时间冲刷到金属表面灰量燃料的Ap增大,磨损加大因此对多灰燃料烟速要低一些。 1.3同种燃料的灰在温度不同时,磨损不同,温度低硬度高,所以省煤器的磨损比过热器高,省煤器烟速低。 1.4管束的布置和结构对磨损有影响。横向与纵向冲刷,其磨损程度和位置不同。 2 减少省煤器的磨损所采取的措施 2.1降低烟气流速受热面的飞灰磨损速度与烟气流速的 3.3~3.4次方成正比,降低烟气流速可大大延长管子的使用寿命,但烟气流速低于7m/s可能造成严重的积灰。为了减少磨损的同时防止积灰,烟速选择7.3m/s。 2.2采取保护措施在省煤器已磨损的部位加防磨瓦在已形成烟气走廊的部位加防磨盖板,但往往堵住了一个部位而另一个部位又形成了烟气走廊。因此不一定达到预期的效果。目前的防磨涂料提高一定耐磨性,超首速喷技术能大大提高管子的耐磨性能,但成本较高。 2.3采用合理的结构采用带肋管扩展受热面时减少省煤器磨损的一种有效方法,它既能减少设备空间降低烟速,又能保证传热量不变。 3 螺旋肋片管省煤器与其他型省煤器的区别 目前锅炉省煤器采用光管式,由于烟气侧对流放热系数远远大于水侧的对流放热系数,要强化省煤器传热就得首先考虑从降低烟侧热阻着手,为减低飞灰磨损,强化验测热交换何时省煤器结构更加紧凑,可采用鳍片管、肋片管和模式省煤器,综合比较,在同样的金属耗量和通风耗电的情况下焊接鳍片管省煤器所占空间比光管式大约减少20%~25%,,采用扎制鳍片管可是省煤器外形尺寸大约减少40%~45%,模式省煤器不仅减少金属耗量,而且结构紧凑,有利于使不受热面的布置便于安装。新型螺旋肋片管式省煤器鳍片管和模式省煤器的共同特点是可在烟道截面不变的情况下增大管间横向节距,使烟气流通面积增大,烟气流速降低,从而减轻飞灰磨损和通风电耗。新型螺旋肋片管式省煤器的主要特点是在于光管式省煤器相同的体积下,其热交换面积可增大5倍以上,这对缩小省煤器的体积减少材料消耗量有重要意义。 肋片管有环形肋片和螺旋肋片两种形式。环形肋片管的肋片平面与管轴线垂直,一般是将加工好的肋片套装在基管上,但在肋片与基管间存在接触热阻。与环形肋片管不同,螺旋肋片官的肋片面与与管轴的平面之间呈一定的接触角β,当β=90时螺旋肋篇管束得换热特性和流动特性与环形肋片管束相同。新型螺旋肋片管采用高频电阻焊将肋片材料绕在管子上,然后是肋片管与基管压溶为一体。其热阻近似为0,它能承受高热应力,焊接无咬肉现象,焊接不变形。 4 使用螺旋肋片管省煤器前后的数据对比 某电厂410t/h锅炉低温段省煤器用于磨损爆管多次,造成多次停炉。而且锅炉布置紧凑在抢修时造成人力物力的极大浪费。通过论证改为螺旋肋片管式省煤器,明显的降低了排烟温度,极大地改善了传热效果。 该技术改造是根据《锅炉管子制造技术条件》执行的。省煤器管屏数124屏,纵向12排,技术参数见表1。

预热器系统堵塞

悬s浮预热预分解回转窑等新型干法生产工艺存在一个“通病”——预热器系统堵塞。堵塞的发生不仅扰乱了窑的热工制度,降低了窑的产量和熟料质量,而且处理起来费时费力。甚至还会造成人员伤亡大事故,本文从生产实际出发介绍预热器系统堵塞的症状、产生的原因、处理方法和预防措施。 预热系统堵塞时,一般有以下几种“症状”:堵塞部位以上多处负压剧烈上升;堵塞部位以下部位出现了正压;捅料孔、排风阀等处向外冒灰,窑头通风不好,严重时往外冒火。排风机入口,一级筒C1出口,分解炉出口,窑尾等处温度异常升高,甚至达到或超过危险温度范围。预热器锥体负压急剧减少或下料温度减少。如果发现不及时,旋风筒内几分钟就积满了料粉,但往窑内下料却很少。 对于五级旋风预热预分解窑来说,预热器系统内容易堵塞的部位主要有以下几处:1、旋风筒C2-C4锥体及翻板阀处。2、窑尾烟室、窑尾斜坡和分解炉缩口。3、五级旋风筒C5锥体膨胀腔及下料管。4、分解炉及其连接管道。 造成预热器系统堵塞的主要原因是在预热器和窑之间的“内部循环”。当窑尾废气温度达到一定值时,粉尘就粘附在废气管道壁上,而这种粉尘由于吸附了碱、氯、硫,故粘性很大,随着温度的上升,粉尘粘附的数量和硬度也增加了,这便形成结皮。管道实际通风截面就要减少,有时旋风筒顶部的粘灰脱落在旋风筒内,就使旋风筒下部堵塞。 当预热器内生料和燃料含硫、碱较高时,温度达到400-600℃时SO2就会转化为SO3,SO3被生料粉吸收以后生成CaSo4,在860℃时CaSO3熔融并容易与料粉在预热器底部尾内部结成圈。 预热系统的结皮和堵塞最容易发生在最低的两个预热器内部,特别是最下一级旋风筒是最容易发生结皮的地方,在预热器和回转窑入口处的沉积物含有较高的硫酸碱和氯化碱,窑气中含有的硫酸碱因熔融,凝聚而分离出来,形成与燃烧物质和窑灰相结合的物质。这样的熔融物在生料颗料上形成薄膜,使流动恶化并在预热器内造成堵塞。 预热器系统堵塞除上述工艺方面原因外,还有操作方面,设备维护方面的原因。 1、操作方面:喂料不均,生料量和成分波动,火焰形成不当,窑内还原气氛,不完全燃烧等容易造成预热系统结皮堵塞。 2、设备维护方面:窑尾密封处,人孔、冷风闸门等漏风,预热器内剥蚀,翻板阀不灵活等也容易造成预热系统结皮堵塞。 新型干法窑预热系统发生堵塞后,应立即进行清堵。处理方法和步骤有以下几点: 1、接到堵塞报告后,应立即采取止料、煤,慢转窑等措施。 2、中控工同巡检工及时联系探明堵塞情况及堵塞部位。制定清堵方案,组织人员快速处理。堵塞料长时间不清除,温度下降物料冷却后则形成为坚硬的熟料更难处理。 3、如果堵塞较轻微,稍捅即可清堵时,可适当减煤,继续转窑;如果堵塞严重时,则止料、煤,同时慢转窑。 4、捅堵时可用超高压缩空气喷枪或水炮,对准堵塞部位直接捅捣。同时要确保人身安全。 5、清堵时应本着“先下后上”的原则,即先捅下部,后捅上部,保证捅下的物料顺畅排走。 6、清堵时要注意窑尾排风机阀门(不得关闭排风机),保持预热器系统内呈负压状态,便于捅堵。 7、捅堵完毕后进行预热器系统详细检查,确保各级旋风筒锥体部位,撒料板,阀门处等干净完好,确保所有人孔门,捅料孔等密封严密,各处压力,温度恢复正常。 预热器系统堵塞的预防措施: 1、严格控制进厂原材料、燃料质量,加强内部管理,定时排放收尘灰,使窑尾电收尘

锅炉SCR烟气脱硝空气预热器堵塞原因及其解决措施

锅炉SCR烟气脱硝空气预热器堵塞原因及其解决措施 截至2012年4月,建成、在建及签订合同的火电机组锅炉烟气脱硝装置约650台装机容量共计3.8亿kW,其中投运SCR装置的机组容量超过1.0亿kW。这些机组在安装SCR装置时,对部分空气预热器(空预器)换热元件进行了改造,并配置了高效吹灰器。在已投运烟气脱硝装置的机组中,改造过的和尚未改造的空预器均出现过因硫酸氢氨堵塞而造成烟侧阻力增加的现象,部分空预器改造后还出现了排烟温度升高,炉效降低的情况。 1空预器硫酸氢氨堵塞 燃煤锅炉炉膛内烟气中的SO2约有0.5%~1.0%被氧化成SO3。加装SCR系统后,催化剂在把NOx还原成N2的同时,将约1.0%的SO2氧化成SO3。在空预器中/低温段换热元件表面,SCR反应器出口烟气中存在的未反应的逃逸氨(NH3)、SO3及水蒸气反应生成硫酸氢氨或硫酸氨:NH3+SO3+H2O→ NH4HSO4 2NH3+SO3+H2O→ (NH4)2SO4 当烟气中的NH3含量远高于SO3浓度时,主要生成干燥的粉末状硫酸氨,不会对空预器产生粘附结垢。当烟气中的SO3浓度高于逃逸氨浓度(通常要求SCR出口不大于3μL/L)时,主要生成硫酸氢氨(ABS),生成规律见图1。 在150~220℃温度区间,ABS是一种高粘性液态物质,易冷凝沉积在空预器换热元件表面,粘附烟气中的飞灰颗粒,堵塞换热元件通道,增加空预器阻力并影响换热效果。 硫酸氢氨造成的堵灰清除比较困难,严重时需停炉进行离线清洗。为降低硫酸氢氨的影响,目前主要从空预器本体改造或者脱硝系统氨逃逸控制两方面采取措施。

2空预器本体改造 2.1改造措施 空预器烟侧进出口温度范围约110~400℃,涵盖了高粘性硫酸氢氨的生成温度区间。为了应对硫酸氢氨的影响,空预器采取了以下改造措施。 (1)传统空预器元件分为高、中、低温3段,冷段高度约300mm,主要为了防止硫酸低温腐蚀。当硫酸氢氨温度区间跨越2层换热元件时,接缝处的硫酸氢氨吸附飞灰结垢搭桥现象更加严重。为此,需合并传统的冷段和中温段,将换热元件改为2段,冷段高度加大到约800~1200mm,涵盖机组不同负荷下硫酸氢氨的生成温度范围,保证全部硫酸氢氨在冷段完成凝结和沉积。 (2)空预器冷段元件较高,元件下部烟气温度较低,易受到烟气中的酸结露低温腐蚀,造成元件表面锈蚀龟裂,加剧硫酸氢氨粘附挂灰。为提高冷段元件的表面光洁度和防腐蚀能力,通常采用高强度低合金考登钢材质、表面镀搪瓷或者表面使用硅作涂层。根据国外经验[2],搪瓷镀层能显著降低硫酸氢氨的结垢速率,但如镀层因加工质量而损裂,将不利于防止硫酸氢氨的吸附。SCR空预器冷段采用何种型号的换热元件,主要受到煤中硫含量、入口烟气中SO3浓度、入口烟气O2浓度、冷段综合温度水平等因素的综合影响。根据国外某公司的经验(图2),煤中硫含量小于1.75%且冷段综合温度大于138℃时,冷段可采用考登钢材质。 (3)加装SCR系统后,空预器冷段换热元件通常采用局部封闭、高吹灰通透性的波形(如FNC或DNF)替代倾斜的双层皱纹形,使元件表面沉积的飞灰易于被吹灰器清扫。 (4)空预器冷段换热元件即使采用镀搪瓷元件,如果没有有效的吹灰清洗装置相配套,同样会发生严重的堵灰。目前,空预器冷段通常配置回转式双介质高能量射流吹灰器,正常运行过程中,采用高压蒸汽吹扫,当空预器烟侧阻力超过设计值的50%时,投运高压水冲洗。冲洗主要有离线和在线2种方式,前者是在保持60%左右机组负荷时,将单侧空预器解列隔离进行高压水冲洗,完成后采用同样方式冲洗另一台空预器;后者是在机组满负荷或部分负荷下,对任一台运行中的空预器进行高压水冲洗。高压水冲洗时,水压达10MPa以上,水量小于70kg/min,对烟气成分或烟气温度影响甚微。

省煤器泄漏的原因分析及处理措施

锅炉省煤器泄漏原因分析 我厂锅炉为济南锅炉厂生产的75t/h循环流化床锅炉,其中燃料有混煤、煤泥、煤气。从04年11月份投产运行至今。自2010年12月至2011年2月因省煤器泄漏停炉共计4次,其中2#炉两次,3#炉两次,目前1#炉已堵管8根,2#炉堵管9根,3#炉堵管10根。锅炉省煤器的频繁泄漏,致使电厂生产组织比较被动,针对省煤器的磨损、腐蚀、设备结构、生产操作等方面4月8日厂部组织召开分析讨论会,参会人员有技术装备部、总工办、生产运行部以及电厂司炉以上专业人员。通过大家讨论分析对电厂省煤器泄露得到以下结论: 一、省煤器泄漏机理分析 锅炉省煤器泄漏的原因非常复杂,主要由磨损、腐蚀引起。以下主要就这两方面探讨省煤器泄漏的机理。 1.磨损 由磨损导致的泄漏中,飞灰磨损是主要原因,影响的因素包括飞灰浓度、烟气流速、飞灰的磨损性能等方面;另外,省煤器的结构也会磨损。 1.1 飞灰浓度 飞灰浓度大,表明烟气中含灰量多,灰粒撞击受热面的次数增多,引起磨损加剧。煤质变差,灰分增加,发热量低,燃煤量也增加,造成烟气中飞灰浓度剧增,增加了省煤器的磨损。从去年8月份到今年二月份所消耗燃料统计如下:

从上表可以看出,最近4个月所消耗混煤明显增多,且灰分相对较高。这样所消耗燃料相等于去年单月的2—3倍,锅炉飞灰浓度也就增加了2—3倍,对受热面的磨损程度也就可想而知。 1.2烟气流速 烟气流速是影响受热面磨损的最主要因素。研究表明,磨损量与烟气流速的2.3次方成正比。烟气流速越高,则省煤器的磨损越严重。磨损量甚至能与烟气速度成n(n>3)次方关系。原因可以解释为:冲蚀磨损源于灰粒具有动能,颗粒动能与其速度的平方成正比。磨损还与灰浓度(灰浓度又与速度的一次方成正比)、灰粒撞击频率因子和灰粒对被磨损物体的相对速度有关。若近似地认为vp≈vg时,磨损量就将和烟气的三次方成正比。烟气速度的提高,会促使上述原因的作用加强,从而导致冲蚀磨损的迅猛发展,所以烟气流速越大时,n值也就越大。造成烟气流速高的原因: 受煤质影响,运行中一次风较大、总风量过大,使引风机电流偏高处于44-47A之间(正常应为38-41A),尾部烟道负压大(过热器前烟气温度经常处于980度以上),造成烟气流速高,加剧了对省煤器的磨损。 1.3煤颗度大,按要求应为0-8mm,但实际上有三分之一煤颗粒度最大能粒达到45mm,这样导致飞灰颗粒变大,对省煤器的冲刷加重。 1.4设备结构的影响 所选省煤器的型式和结构不同,其磨损程度不同。 (1)在相同条件下,光管、鳍片管、膜式管束其抗磨性能依次减弱,本厂属于鳍片管式省煤器。 (2)省煤器管束顺列布置比错列布置磨损要轻,本厂属于顺列布置。(3)错列布置磨损最严重的为第二排管子,顺列布置磨损最严重的则在第五排之后; (4)鳍片管省煤器的鳍片越高,磨损越严重。当鳍片高度较小(h=3㎜)时与光管的磨损程度较为接近。故加装小高度鳍片对防磨有利; (5)膜式省煤器错列布置时,大管径比小管径的管子磨损要轻。 2、腐蚀

空预器堵灰原因分析及防范措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 空预器堵灰原因分析及防范措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

空预器堵灰原因分析及防范措施 在企业中为提高经济效益,做到节能减排,提高锅炉热效率,以充分利用烟气余热,降低排烟温度,提高锅炉热效率,工业锅炉的尾部都加装了空气预热器。但是作为锅炉尾部的空气预热器,通常是含有水蒸汽和硫酸蒸汽的低温烟气区域,工作条件比较恶劣,容易出现低温腐蚀和堵灰,从而影响锅炉安全运行。我们采用了当今先进的热管技术对空预器进行了改造,彻底解决了这一问题。 腐蚀机理 造成锅炉尾部受热面低温腐蚀的原因有两点:一是烟气中存在着三氧化硫;二是受热面的金属壁温低于烟气中的酸露点温度。 锅炉燃料中或多或少的都含有硫。当燃用含硫量较多的燃料时,燃料中的硫份在燃烧后,大部分变成二氧化硫,在一定条件下其中的少部分进一步氧化成三氧化硫气体。三氧化硫气体与水蒸汽能结合成硫酸蒸汽,其凝结露点温度高达120℃以上,露点温度越高,烟气含酸量愈大,腐蚀堵灰愈严重。当空气预热器管壁温度低于所生成的硫酸露点时,硫酸就在管壁上凝结而产生腐蚀,叫做低温腐蚀(见图1)。金属壁面被腐蚀的程度取决于硫酸凝结量的多少,浓度的大小和金属壁面温度的高低。硫酸象一层胶膜,一面粘在管壁上腐蚀,一面不断粘着烟灰,形成多种硫酸盐,并逐渐增厚,这就是低温式结渣。 煤中含硫量的多少,影响锅炉排烟温度的选取。同时,鉴于对锅炉排烟热损失与防止尾部受热面低温腐蚀等因素的综合考虑,目前,装有空气预热器的锅炉设计排烟温度一般为160~190℃。事实上,由于某些单位使用蒸汽时负荷变化较大,或长期低负荷运行,引起操作不当,增加大量过剩空气;设备失修,不及时清灰等原因而造成排烟温度长期低 第 2 页共 6 页

预热器堵塞的原因分析及预防处理措

预热器堵塞的原因分析及预防处理措施 一、结皮堵塞 预分解窑生产工艺线普遍存在着一个常见问题,就是窑尾系统——预热系统与分解炉结皮、积料、堵塞。预热系统一旦发生结皮堵塞,热工制度打乱,严重影响水泥的生产质量,且处理结皮堵塞,恢复生产比较困难,更有甚者,因堵塞塌料而造成人身伤亡。如何正确理解、严肃对待这一客观存在的现象,认识其将给生产带来的种种危害,切实通过一些必要的控制手段和一定的工艺处理措施,科学地进行预测与防范,是保障生产顺利进行,确保工艺设施安全,发挥系统优势的关键所在。针对这些问题,我搜集了水泥生产线的预防解决措施,以期望能够在以后的工作中有所帮助。 结皮的形成 预分解窑最易发生结皮的部位是窑尾烟室、下料斜坡、窑尾缩口、最低两级筒的下料管、分解炉内等处。结皮使通风通道的有效截面积减小,阻力相应增大,影响系统通风,使主排风机拉风加大。结皮塌落时,还容易发生堵塞。 二、堵塞的症状、多发部位 2.1 窑尾系统堵塞症状 预热器发生堵料时在中控室和现场都能判断。正常生产时,双系列预分解窑从中控操作画面上看预热器系统各控制参数是很有规律的:从上至下负压逐级降低,温度逐级升高,且同级两列相差很小。但当某列发生堵料时: (1)以堵塞部位为界,堵塞部位以上多处负压值急剧上升;堵塞部位以下出现正压; 捅料孔、排风阀等处有冒灰现象发生。 (2)窑头负压不足,严重时会有正压产生,且从观测孔等处往外冒火。 (3)窑尾排风机、一级筒出口、分解炉出口及窑尾等多处温度异常。 (4)被堵预热器的锥体负压急剧下降,甚至达到或接近零压。 (5)下料温度异常下降。 (6)进入窑内的物料减少。 通常,上述这些症状中有3种或3种以上同时出现时,就说明窑尾系统已经产生堵塞,应及时采取措施。 预分解系统内很多部位都可能发生堵塞,但主要发生在五级和四级旋风筒内;各级下料管及翻板阀内,若不及时处理,有时能从下料管堵到预热器锥体,甚至整个旋风筒;再是分解炉及其斜坡,连结管、变型或变径管等处。 2.2 堵塞时间 从时间上看,堵塞大部分发生在点火后不久,窑操作不正常,系统热工制度不稳定等情况下。另外,系统事故多,频繁开停窑时,由于风料搭配不当,煤粉不完

利用空气预热器风量分切防止堵灰

利用空气预热器风量分切防止堵灰 摘要:针对于空预器现堵灰状况,应采取有效措施提高冷端温度,从机理上降 低低温结露和腐蚀,从而解决空预器堵灰问题,改善空预器运行现状。风量分切 防堵灰技术采用为针对性加热方式,在蓄热元件转至烟气侧之前,提高该点的温 度到B点,使冷端温度最低点高于酸结露点,避开酸结露区,降低低温结露。 关键词:堵灰;风量分切;温度;酸结露区;露点 1 本场概述 1.1 锅炉参数 大唐鲁北发电公司2×330MW机组锅炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司根据美 国ABB-CE燃烧工程公司技术设计制造的,配330MW汽轮发电机组的亚临界、一 次中间再热、燃煤自然循环汽包锅炉,型号为HG-1020/18.58-YM23。现有2台 330MW燃煤发电机组分别于2009年9月20日、2009年12月20日投产发电。 主蒸汽额定压力18.58Mpa,主汽温543℃。 1.2 2号炉空预器参数 表1-1 2号炉2A空预器 2 堵灰情况及堵灰原因 2.1 2号炉堵灰情况 鲁北公司自超低排放改造及配煤掺烧后,空预器压差高的问题成为威胁机组 安全经济运行的重要问题,随着煤质硫份及喷氨量的增加,空预器堵灰情况更加 严重,压差上升速率急剧加快,严重影响了机组运行。鲁北公司锅炉空预器烟气 侧差压实际运行时在3kPa左右,最高时达到4kPa以上,导致引、送、一次风机 耗电率上升,空预器换热效果下降,排烟温度升高,锅炉经常缺氧燃烧,飞灰含 碳量上升,锅炉效率严重下降,另外还因其原因出现了机组限出力和风机失速等 不安全事件[1]。 自2017年2月14日至3月20日,空预器进行了热解及水冲洗工作,效果如下: 2月23日,使用提高单侧空预器后部排烟温度的方法对硫酸氢铵进行热解, 2B侧空预器排烟温度160℃持续时间70分钟,压差较同负荷状态下降约0.35kpa。 2月27日,2B空预器进行热解硫酸氢铵[2],2A/2B空预器烟气侧出入口差压 分别下降0.33kpa/1.03kpa(平均主汽流量752t/h,平均负荷248MW时)。 2月28日,2A空预器热解,2A/2B空预器烟气侧出入口差压分别下降 0.15kpa/0.06kpa(平均主汽流量728t/h,平均总风量938t/h,平均负荷240MW 时)。 3月2日,2B空预器热解,2A/2B空预器烟气侧出入口差压分别下降 0.32kpa/0.74kpa(平均主汽流量823t/h,平均总风量991t/h,平均负荷268MW 时)。 2017年4月28日至5月2日,2号炉进行停机检修,对2号炉空预器进行 了离线水冲洗工作,启动后2A/2B空预器烟气侧出入口差压分别为2.25/1.5 (330MW时数据)。 自此,每次停机对2号炉空预器进行离线水冲洗,并在机组运行过程中进行 间断性在线水冲洗,但烟气侧出入口差压均在2以上。 2.2 2号炉空预器堵灰原因分析

省煤器中的问题汇总

省煤器设计中的问题 一、省煤器的作用及种类 1.1省煤器的作用 省煤器是汽水系统中的承压部件,其任务是利用锅炉尾部烟气的热量加热锅炉给水。锅炉采用省煤器后,会带来以下好处: a.节省材料。 在现代锅炉中,燃料燃烧生成的高温烟气,虽经水冷壁,过热器和再热器的吸热,但其温度还很高,如直接排入大气,将造成很大的热损失。在锅炉尾部装设省煤器后,利用给水吸收烟气热量,可降低排烟温度,减少排烟热损失,提高锅炉效率,因而节省燃料。省煤器的名称也就由此而来。 b.改善了汽包的工作条件。 由于采用省煤器,提高了进入汽包的给水温度,减少了汽包壁与进水之间的温度差,也就减少了因温度差而引起的热应力。从而改善了汽包的工作条件,延长了使用寿命。c.降低了锅炉造价。 由于给水进入蒸发受热面之前,先在省煤器中加热,这样减少了水灾蒸发受热面中的吸热量。这就由管径较小、管壁较薄、价格较低的省煤器受热面代替了一部分管径较大、管壁较厚、价格较高的蒸发受热面,从而降低了锅炉造价。 因此,省煤器已是现代锅炉中不可缺少的部件。 1.2省煤器的种类 省煤器按使用材料可分为铸铁省煤器和钢管省煤器。铸铁省煤器强度低,不能承受高压,但耐磨耐腐蚀性较好,通常用在小容量锅炉上。目前,大容量锅炉广泛采用钢管省煤器,其优点是强度高,能承受冲击,工作可靠;同时传热性能好,重量轻,体积小,价格低廉。缺点是耐磨耐腐蚀性较差。 二、钢管式省煤器 1,钢管式省煤器的结构 钢管式省煤器结构是由许多并列的管径为42~51mm蛇形管与进、出口联箱组成。为使省煤器受热面结构紧凑,应力求减少管间距。省煤器管束的纵向节距s2受管子的最小弯曲半径的限制。当管子弯曲时,弯头的外侧管壁将变薄。弯曲半径愈小,外壁就愈薄,管壁强度降低的就愈多。通常,采用错列布置时,采用s1/d=2~2.5,s2/d=1~1.5;采用顺列布置时,s1/d=2~2.5,s2/d=2。 为便于检修,省煤器组的高度是有限制的。当管子为紧密布置(s2/d≤1.5)时,管组的高度不得大于1m;布置教稀时,则不得大于1.5m。如果省煤器受热面较多,沿烟气行程的高度较大时,就应将它分成几个管组。管组之间留有高度不小于600~800mm的空间。省煤器和其相邻的空气预热器间的空间高度应不小于800~1000mm,以便进行检修和清除受热面上

空气预热器腐蚀积灰问题探讨

编号:AQ-JS-00092 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 空气预热器腐蚀积灰问题探讨Discussion on corrosion and ash deposition of air preheater

空气预热器腐蚀积灰问题探讨 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 摘要:空气预热器作为电站锅炉的重要设备,目前存在的主要问题是空预器易发生腐蚀和堵灰现象,这主要是由于传统的烟气低温腐蚀和氨逃逸带来的硫酸氢铵腐蚀的影响。针对2种不同的影响因素,需要采取不同的解决措施。在分析空预器堵塞原因的基础上,综述了近年来我国为解决空预器堵塞而采取的相关措施,如优化暖风器设计、采用碱性吸收剂控制SO3的技术、空气预热器的改造等。 关键词:暖风器;低温腐蚀;空气预热器;氨逃逸 当前燃煤发电作为我国最主要的发电形式,面临节能减排要求的日渐提升,煤价的不断上涨,锅炉空预器的出口烟温也越来越低,仅略高于酸露点的温度。 在低温烟气环境中,空气预热器容易发生低温腐蚀和堵灰现象,某300MW燃煤机组,采用电袋除尘器除尘,机组运行了半年的时间,空气预热器已经堵塞,在滤袋的表面附着着大量的黏附物,黏

附物为有较强的黏附能力的黑色硬质物质,黏附物很难通过人为手工去除。空气预热器堵塞造成电袋除尘器的运行阻力增大,烟尘排放超标;同时也导致风机的通道阻力增大,增加了风机的电耗。若堵灰严重时则必须采取停炉的措施,将增加机组非正常停机的次数,严重影响了电厂的经济效益。 对于北方的电站锅炉,在冬季的情况下,空气预热器由于入口处空气初始温度偏低,低温腐蚀积灰的问题也更加严重。空气预热器堵灰会影响机组高负荷运行,降低机组的经济性和稳定性,因此,解决空气预热器的腐蚀积灰问题对于保障机组的正常稳定运行有重要的意义。 空预器腐蚀积灰的主要原因有2种:烟气的低温腐蚀和氨逃逸造成的硫酸氢铵腐蚀。针对这2种不同的腐蚀积灰原因,必需要采取相应的不同措施,以增强机组的经济性和稳定性。 1烟气低温腐蚀 烟气低温腐蚀是指当锅炉的排烟温度低于烟气的酸露点时,在锅炉的低温受热面上会凝结烟气中的水蒸气和硫酸蒸气,凝结的水

2预热器结皮堵塞的原因及处理对策

预分解系统结皮堵塞的原因及处理对策 石云生 (山西新绛威顿水泥有限责任公司山西新绛043100) 预热器系统堵塞,不仅会扰乱窑的热工制度,降低窑产量和熟料质量,影响窑的运转率,而且处理起来费时费力,甚至对人身安全造成危害。 我公司有一条1000t/d的新型干法水泥生产线,由南京设计研究院设计,于2001年8月26日点火,经过调试72小时达标一年达产,目前日产熟料达1200t/d。在投产初期,预热器系统结皮堵塞严重影响了我们的正常生产,几乎是“三天一小堵,五天一大堵”,后来我们通过对原燃材料的成分、配料方案及煅烧方案的改进,基本解决了这个问题。值得一提的是:我们在2003年5月份只因为C5筒下料管被结皮卡住止料13分钟,运转率达到了99%。下面就此问题的成因及处理作一分析。 该生产线由南京水泥工业设计研究院设计,分解炉采用南京院开发的N CⅢ型双喷腾管道式分解炉,分解炉出口带有ф2.51×42m的鹅颈管道,冷却机为第二代推动篦式冷却机。其窑系统主机设备配置如表一: 威顿公司主机设备表(表一) 一预热系统易结皮堵塞的部位 1 上升烟道至C5风管水平段,C5膨胀仓及下料管,堵塞物主要是高温粘结的物料。 2 窑尾烟室缩口和下料斜坡,堵塞物主要是结皮物料,质硬,碱含量高。 3 C5—C4风管水平段,堵塞物主要是生料沉积物,粉料多,易清吹。 4 分解炉锥部,堵塞物主要是煤灰高温熔融物。 二原因分析 1通过对原燃材料的成分分析,发现其碱含量,特别是氯含量较高,我们对进厂原燃料,入窑生料,堵料及窑灰等作了化验分析,结果如表二:

物料中的CL-含量(表二) 当原燃料中的有害成分含量高时,大量的碱会在烧成带挥发并与气相中的Cl-,SO2发生化学反应形成化合物,而在硫酸碱和氯化碱多组分系统中,最低熔点温度为650-700℃,因此窑气中的硫酸碱和氯化碱凝聚时,会以熔融态形式沉降下来,并与入窑物料和窑内粉尘一起构成粘聚性物质,而这种在生料颗粒上形成的液相物质,会阻碍生料颗粒的流动,使物料的粘度增加,造成粉料的粘结,粘附在各级管道中形成结皮,经过长期的内循环后,结皮越来越多,若不及时处理就会导致系统堵塞;当煤粉中SO3含量过高时,会形成低熔点硫化物,并在还原气氛中其熔点更低,也易导致结皮堵塞;生料中窑灰掺量过高时,由于窑灰中含有较多的有害成分,易形成熔融相,也会导致结皮堵塞。 由上表可以看出我公司石灰石中Cl-含量严重超标,使入窑生料中的Cl-含量居高不下,同时燃料中Cl-含量也偏高,这是造成频繁堵料的根本原因。 2、通过对配料方案的研究发现,由于原煤成分的波动,配料很不稳定,三率值波动范围很大,使易烧性在同一个班中变化很大,在操作中常出现窑内结大块结圈和飞砂的情况,而结圈结蛋又导致窑内通风不良,煤粉不完全燃烧,造成预热器的粘结堵塞。 3、风量分配问题,当窑与分解炉两路风量分配不当时,会使窑缩口或分解炉入口风速过低或过高,物料在预热器系统中分布不均,分解炉内气体流场混乱,导致棚料或塌料,造成结皮堆积堵塞。反之,当窑内结圈时,由于窑内通风不畅,使煤粉不完全燃烧,易使烟室结皮,导致分解炉进口风速过快,C5出口温度过高,造成粘结堵塞。 4、对操作方案及参数,刚开始我们是按照设计院给定的参数即当时1000t/d生产线的通用参数来确定的,主要参数如表三: 2002年以前系统稳定运行时的窑尾系统温度范围(表三) 由表中可以看出,操作控制参数是相对合理的,但是经过一段时间的操作发现,它并不是十

SCR法烟气脱硝后空气预热器堵塞及应对措施

收稿日期:2014-05-28 作者简介:惠润堂(1963—),男,陕西渭南人,高级工程师,主要从事火电厂环保工程设计、科技研发等工作。 过3×10-6(体积浓度)后,温度为150~200℃范围内,逃逸的氨与烟气中的SO 3将反应生成硫酸铵((NH 4)2SO 4)和硫酸氢铵(NH 4HSO 4)[3]。这些副反应产物会牢固粘附在空气预热器(空预器)传热元件表面,使传热元件发生强烈腐蚀和积灰。通常,对于加装SCR 脱硝装置且燃煤硫分大于1%的机组,建议对空预器进行配套改造[4],但由于部分机组空预器运行时间较短或刚大修完毕,同时出于工程投资考虑,部分燃煤电厂增设脱硝设施后暂未改造空预器[1]。下文以某电厂为例,对烟气采用 SCR 法脱硝后空预器堵塞的成因进行分析。 1 某电厂基本情况 1.1 脱硝设施概况 某电厂9、10号机组为660MW 超临界机组, 采用SCR 脱硝技术控制NO x 排放,还原剂制取采用尿素热解工艺。SCR 烟气脱硝装置设计反应器入口NO x 为600mg/m 3(标准状态,下同),目前机日开始,空预器一、二次风侧及烟气侧阻力出现较快速度的增长。由于烟风系统压差大,机组被迫限出力运行。同样的运行情况及煤质参数下9号机组空预器烟气侧阻力运行正常。 根据2012年11月14日10号机组DCS 烟风系统运行监测,运行负荷为450MW ,空预器烟气侧系统阻力约为3000Pa 。由空预器烟气侧阻力趋势图可知,2012年11月初以来,空预器烟气侧由于堵塞,烟气侧阻力最高接近4500Pa ,远远高于空预器技术协议中的保证值1220Pa ,空预器二次风侧阻力最高达到2000Pa 。空预器堵塞后机组只能够被迫限出力运行,降低机组负荷至450MW ,此时空预器烟气侧阻力降至3000 Pa ,二次风侧阻力降至1200Pa 。 2 运行状况 2.1 燃煤煤质变化 2012年11月入冬后电厂入炉燃煤煤质数据 发电

锅炉结渣与积灰的原因

锅炉受热面结渣的影响因素 锅炉的结渣问题是燃煤电厂普遍存在的问题。所谓“结渣”,是指熔灰在锅炉受热壁面上的积聚,其本质为锅炉中高温烟气携带处于熔融或部分熔融状态下的未燃尽煤粉颗粒,遇到低温的壁面冷却、凝固而形成沉积物的过程。锅炉结渣是一个非常复杂的过程,涉及因素很多,它不仅与燃用煤种的成分和物理、化学特性有关,而且还与锅炉的设计参数有关(如燃烧器的布置方式、炉膛热负荷、炉内空气动力结构、炉膛出口烟温、过热器的布置位置、各部分的烟气流速和烟温、炉膛负压等),同时还受锅炉运行工况的影响(如负荷的变化、过量空气系数、煤粉细度、炉膛燃烧温度的控制、配风方式以及炉内燃烧空气动力场的控制等)。这些因素总的来说可以分为两大类,一为先天因素,如燃用煤种的特性和锅炉的设计参数;二为后天因素,如锅炉的运行工况。因此,在分析解决锅炉的结渣问题时就需要从这两个方面来考虑,以此判断导致锅炉结渣的主要因素。 1煤质特性对锅炉结渣的影响 实际煤质与设计煤质偏差很大是造成炉膛结渣的主要原因之一, 灰的熔融特性是判断燃烧过程中是否发生结渣的一个重要依据, 不同煤质的灰具有不同的成分和熔融特性。另外, 灰分中碱性和酸性两类氧化物含量之比即碱酸比偏高, 那么这种煤质容易发生结渣。 1.1 煤灰熔融温度 在煤灰熔融性的四个特征温度中,一般以软化温度ST 作为集中代表。通常认为ST 为1 350℃,是一个分界点,高于1 350℃,锅炉不易结渣,软化温度ST 越高,结渣可能性越小。反之,ST 低于1 350℃,锅炉易于结渣,软化温度ST 越低,结渣可能性就越大,也就越严重。 煤灰熔融温度的高低,一般将煤灰分为易熔、中等熔融、难熔、不熔四种,其熔融温度范围大致为:易熔灰,ST 值低于1 160℃:中等熔融灰,ST 值在1 160℃~1 350℃范围内;难熔灰,ST 值在1 350℃~1 500℃范围内;不熔灰,ST 值高于15℃。 在考察煤灰熔融性时,还要尤其注意煤灰熔融性是在什么样气氛条件下的测值。由于煤灰中的铁在不同气氛下处于不同的价态,在氧化气氛中,铁呈三价,32O Fe 熔点为1 565℃。在还原性气氛中,铁呈金属状态,FeO 的熔点为1 535℃。而在弱还原性气氛中,铁呈二价,FeO 的熔点为1 420℃。 1.2 煤中含硫量和灰分含量 灰的结渣指数取决于从中碱性氧化物与酸性氧化物的比值及煤中含硫量。煤灰中碱性氧化物与酸性氧化物比值越小,煤中含硫量越低,则锅炉结渣指数值越小。煤灰碱性氧化物与酸性氧化物的比值稳定,结渣指数则由煤中含硫量决定。因此,煤中含硫量低,对避免锅炉结渣非常有利。煤中灰分含量太高,炉膛中从量很大,一旦结渣,自然渣量也就很大,结渣的危害也就越大。同时,煤中灰分含量较高,意味着煤的热值较低,煤粉可能燃烧不完全,导致不完全燃烧,增加热损失,而在炉膛内容易产生还原性气体,促使灰熔融温度降低,有助于产生结渣或加剧结渣的严重程度,电厂煤粉锅炉也不宜燃用灰分含量过低,热值过高的

预热器堵塞的预防及处理方法

预热器堵塞的预防及处理方法 运营管理中心崔信明 摘要:预热器堵塞是严重的生产事故,不仅使运行停止造成产量和能耗损失,还对安全带来极大的危险性。如何避免预热器堵塞和正确地处理预热器堵塞是水泥生产人员必须掌握的基本技能。 关键词:预热器堵塞原因判断及处理 专业:工艺 一、预热器堵塞的原因 1、预热器温度过高使物料出现液相,在预热器锥体部及下料管道处结皮堵塞。 2、原、燃材料中的挥发性物质(碱、硫、氯等)含量较高,在循环过程中易在最低级的预热器锥体部富集,形成液相导致结皮堵塞。 3、预热器内筒脱落堵塞在锥体部或下料管道处。 4、预热器耐火材料脱落堵塞在锥体部或下料管道处。 5、预热器内壁粘挂的结皮脱落堵塞在锥体部或下料管道处。 6、预热器锁风挡板断裂卡在下料管道处。 7、检修时遗物未清理干净堵塞在锥体部或下料管道处。 二、预热器堵塞的预防 1、预热器温度过高造成的堵塞。操作员要有强烈控制预热器温度的意识,特别是在异常情况下(例如:窑投料及加料过程中,正常运转时生料投料量突然大幅减少或断料,生料水硬率突然大幅降低,主风机故障停机等),操作员

首先要采取措施控制预热器温度在安全范围内。 2、挥发性物质含量高造成的堵塞。要严格控制进厂原、燃材料中有害成分的量,要严格控制协同处置废物所带入的有害成分的量,总之维持正常生产是前提;伊利公司电石渣氯含量高的问题应采取旁路放风等特殊措施。 3、内筒脱落造成的堵塞。检修时应仔细检查内筒情况,确定能使用到下个更换期;预热器温度高会大幅缩短内筒寿命,过高时几小时甚至几分钟就可能烧坏内筒,因此操作员要时刻严格控制预热器温度。 4、耐火材料脱落造成的堵塞。检修时应仔细检查预热器系统耐火材料情况,确定能使用到下个更换期;预热器温度高及波动大都会大幅度缩短耐火材料寿命,操作员要严格控制预热器温度并避免快升快降;巡检工在清理结皮作业时,要注意保护耐火材料。 5、粘挂结皮脱落造成的堵塞。检修时应仔细检查预热器内壁粘挂结皮情况,开窑前一定要清理干净。特别指出的是,近来出现多起重复结皮脱落造成的堵塞事故,就是处理完堵塞事故后碍于清理粘挂结皮有难度便放弃清理,这样只能造成更大损失。预热器温度高和挥发性物质含量较高是造成预热器内壁粘挂结皮的主要原因,因此操作员要严格控制预热器温度,有关人员要严格控制原、燃材料有害成分含量。 6、锁风挡板断裂造成的堵塞。检修时应仔细检查挡板情况,确定能使用到下个更换期;预热器温度高会大幅缩短挡板寿命,操作员要严格控制预热器温度。 7、检修时遗物未清理干净造成的堵塞。检修完工后应仔细检查预热器内是否有遗物;开窑前做投球试验,以确认系统畅通。

锅炉空气预热器堵灰原因分析及预防措施

锅炉空气预热器堵灰原因分析及预防措施 【摘要】本文介绍了托电公司空冷机组锅炉空预器的堵灰状况,并对空预器的堵灰状况进行了分析,通过分析得出了空预热器堵灰的主要原因。对此提出了预防空预器堵灰的防止措施,措施实施后空预器堵灰明显减轻,运行周期增长,保证了机组安全经济运行。 【关键词】空预器;堵灰;控制措施 1.空预器及其吹灰器运行情况 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司(以下简称托电公司)的#5、#6、#7、#8机组为600MW亚临界空冷机组,每台锅炉的风烟系统配备2台豪顿华公司设计生产的32VNT1830型垂直轴三分仓旋转、减速箱顶置式空预器。换热原件热端厚度为880mm,中温端厚度为1000mm,冷端厚度为300mm。空气预热器设计最高烟气入口温度为383℃,烟气出口温度为124.4℃,最低冷端综合温度为138℃。为了防止冬季进风温度低造成空预器冷端结露形成低温腐蚀,在空预器一次风和二次风入口布置有暖风器。每台空预器配置2台吹灰器,分别安装在空预器入口烟道处和出口烟道处,吹灰器工作时所需的介质取自锅炉屏式过热器出口集箱和机组高温辅汽联箱。空预器吹灰采用PLC程序控制,频率为每8小时投运2次,每次吹灰时间50分钟。 2.空预器堵灰机理及现象 2.1 堵灰的机理 燃煤中的硫在燃烧过程中生成二氧化硫,空气中的氧气在高温下被分解的自由氧原子与二氧化硫作用生成三氧化硫,烟气中的三氧化硫与水蒸气作用生成硫酸蒸汽,当空预器冷端温度低于或接近硫酸的露点温度时(110℃-160℃),硫酸蒸汽就会在波形板受热面上凝结下来,并可能大量粘住烟气中所携带的灰份,此种情况一般发生在冷端烟气侧,当大量灰分粘在空预器的波形板受热面时就造成了空预器的堵灰。此外烟气中水的含量约为10%-15%,露点温度为45℃-54℃,因此当空预器冷端温度低于水的露点时也会凝结粘灰,此种情况一般发生在冷端一、二次风侧。 2.2 堵灰的机理 当空预器堵灰时,机组在额定负荷运行工况下空预器出入口差压增大至2.0以上KPa(正常时为1.0KPa以下)。引风机静叶开度增大,电机电流明显增大,空预器出口一、二次风温下降,锅炉排烟温度上升。一次风机送风机出口压力升高,引风机出入口风压差增大,当空预器堵灰不均匀时炉膛负压及锅炉总风量随空预器转动做周期性波动,空预器堵灰严重时还会引起风机喘振,甚至造成锅炉灭火。 托电公司的4台空冷机组每次检修时都要对锅炉空预器冷端进行检查,每次检查都发现存在不同程度的堵灰现象,从空预器蓄热片上采集灰样时发现灰垢层非常坚硬,厚度约为3-5mm,灰垢非常均匀的粘附在冷端受热面波形板上。由于空预器冷端灰垢层非常坚硬,用常规冲洗方法已经无法将其冲掉,每次停炉检修都采用了压力为100MPa,流量为50升/分钟的高压水连续冲洗了60小时/每台,才能将冷端积灰冲洗干净。 3.空预器堵灰主要原因分析 3.1 吹灰蒸汽带水

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